171 长钢350m3高炉炭砖炉底侵蚀调查

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在线预测高炉炉底炉缸侵蚀模型的研究方法

在线预测高炉炉底炉缸侵蚀模型的研究方法
I I
图2 Fig.2
两点法计算示意图
Hi T Z =l 式中 Hi =

=
Gi g Z =l
(7)
Scheme of iow-point caicuiation
两点推测法现在为大多数高炉工作者使用, 但 使用时都不考虑导热系数与温度间的关系或干脆不 考虑导热系数, 这样的计算结果是很不准确的。马 钢大高炉半石墨质碳砖的导热系数随温度变化较 大, 若按简单的两点法计算, 结果是不正确的。因
图1 Fig.1
马钢大高炉炉底炉缸结构示意图
Scheme of BF hearth and bottom at Magang
由于炉底、 炉缸 72 支热电偶损失近三分之二, 尤其是炉底中心测温偶都已损坏, 所以在碳砖 2 层、 每孔埋入 2 支热电偶, 5 层、 7 层、 9 层共开孔 26 个, 这是为两点法计算侵蚀厚度而布 间距均为 100 mm, 置的。 !"! 炉底炉缸侵蚀模型的建立 !"!"# 数学模型 (1)基本方程 在热传导过程中, 通过傅立叶定理和系统能量
[9] 此, 考虑到导热方程 :
{

Hi ci + H i

i# i =
T
Hi =
T
g c T, Gi =
T c T, ci = l / 2
通过数值积 T 为第 个边界元, Gi 为系数矩阵, 分求解, 把未知量移到等号左边, 已知量移到等号的 右边, 得: [ A] {X }=[ F ] (8) 解此线性方程组求得边界上未知的 T 值或 g 值。 根据式 (3) 、 边界条件及基本解, 利用加权余量 法和狄拉克函数性质可求域内任一点温度, 即: Ti +

高炉炉底炉缸侵蚀自动监测及预警系统-图文

高炉炉底炉缸侵蚀自动监测及预警系统-图文

高炉炉底炉缸侵蚀自动监测及预警系统-图文技术方案一、概述1.FE系统的作用及功能高炉长寿中的自动化主要包括以下5方面:1)各风口支管的热风流量检测;2)炉子冷却水系统监视;3)炉身砌体温度检测;4)风口热风量分布自动控制;5)炉缸炉底侵蚀监视。

其中炉缸炉底侵蚀监视是最能直接反映炉子的寿命。

我公司针对这一点,从俄罗斯引进了炉底炉缸侵蚀自动监测及预警系统(FE系统)。

下面我们主要介绍一下FE系统。

(1)FE 系统在高炉炼铁中的作用(2)FE系统的功能a.FE系统能够直观显示各切面炉底和炉缸耐火内衬侵蚀状态图;各温度点分布图;历史曲线图;统计图等。

b.FE系统能够自动不间断的对高炉炉底及炉缸的内衬实际温度分布进行自动检测记录和处理。

c.FE系统可直观的彩色显示当前及过去任意时刻(根据硬盘容量而定)的高炉不同切面的内衬表面温度实际分布。

d.FE系统对高炉炉缸、炉底可能烧穿的部位进行预报警,以便高炉车间采取正确和及时的措施,防止高炉炉底炉缸发生烧穿事件。

2.我公司FE系统的特点我公司研发的高炉炉底炉缸侵蚀自动监测及预警系统(以下简称“FE 系统”)是利用在高炉炉底炉缸的耐火砖内埋设的俄罗斯杰斯科技有限公司的专利产品——高炉专用温度传感器,来检测高炉炉底和炉缸内的温度分布情况,利用传热学原理,借助由该公司专业开发并有我公司及北京科技大学专业汉化升级的FE系统专用软件,通过计算机信息处理技术来确定高炉炉底炉缸的侵蚀状况的自动化系统。

FE系统软、硬件运行寿命大于现代高炉的一代炉龄。

俄罗斯杰斯科技有限公司座落在具有俄罗斯第一科技城著称的奥普宁斯克市。

杰斯公司一直致力于测温领域的研究,每年都为用户提供新型产品。

一部分是独一无二的,著作权已获得专利证书。

该公司开发的高炉炉底炉缸侵蚀自动监测及预警系统使工长能在线观察到炉内状况,能更好地操控高炉,避免事故的发生,使高炉实现安全、稳产、高产、低耗和长寿的目标,具有巨大的经济效益和良好的社会效益。

济钢3座1750m^3高炉炉缸侵蚀情况对比分析

济钢3座1750m^3高炉炉缸侵蚀情况对比分析

摘 要 :对济钢 3座 1 750 nl 高炉一 代炉役炉缸侵 蚀情况进行 了分析 ,扒 炉过 程 中对炭砖残 存厚度或重 点部位炭砖残存 厚
度进 行了实际测量 ,结果表 明 ,3座高炉侵蚀最严重 的位置都在铁 口方 向 ,但 3座高炉炉缸 的侵蚀情 况不同 ,最大 区别 在于 ,
2 、3 高炉都有较严重 的环裂 ,并且 环裂位置基本相 同 。分析认 为 ,环裂与炭砖 材质关系不 大 ,与设 计结构 有关 。提 出可否
2 炉缸结 构
济钢 3座 1 750 m 高炉 炉缸 、炉底设 计均采 用炭 块 一 陶 瓷 砌 体 复 合 炉 衬 结 合 水 冷 炭 砖 薄 炉 底 结 构 。炉底 炭 砖 总 厚度 为 2 000 mm,炭砖 上 部砌 2层
收 稿 日期 :2016—01—29 作者 简介 :张小伟 ,男 ,1978年 生 ,2005年毕业于 内蒙古科技 大学冶 金 工程专 业 。现 为 山钢 股份济南 分公 司炼铁 厂工程 师 ,从事 高炉 T艺 技 术 管理 工 作 。
第 38卷 第 4期 2016年 8月
山 尔 借 金 Shandong M etallurgy
Vol_38 No.4 August 2016
i‘ :试验研 究 ;
济钢 3座 1 750 m3高炉炉缸侵蚀情 况对 比分析
张 小 伟
(山钢股份 济南 分公司 炼铁厂 ,山东 济南 250101)
2"1 750 m 高 炉 于 2005年 4月 1日点 火 投 产 , 2014年 5月 31日放残 铁安 全停 炉 ,一代 炉役 单 位炉 容 产铁 量 7 900 t/m 。其 问进行 过两 次 降料 面项 修 , 第 1次 为 2006年 11月 进行 的为 期 5 d的项 修 ,主项 为 焊 补 4段 冷 却 壁 、风 口 区重 新 改 砌烧 成 铝碳 砖 。 第 2次 为 2008年 3月 进行 的为期 26 d的项 修 ,主项 为 更换 8段冷 却 壁 、更换 4段冷 却壁 为铁 铜 复合 式 、 更换 炉缸侧 壁 5 、6 风 口区域两 块炭砖 。

-高炉炉缸侵蚀监测模型的研究

-高炉炉缸侵蚀监测模型的研究

摘要一代高炉寿命的长短对高炉能否取得良好的经济技术指标具有重要意义。

高炉炉缸、炉底工作状态是高炉寿命长短的决定性因素。

所以,分析高炉炉缸、炉底的工作状态就成了炼铁研究者关注的重点问题。

本文首先简要阐述了目前我国高炉寿命的状况,介绍了炉缸炉底侵蚀产生的原因以及延长炉缸炉底寿命的方法。

结合国内外对高炉炉缸侵蚀监测方法的研究总结出高炉炉缸侵蚀监测技术的发展趋势。

其次结合高炉炉缸侵蚀机理提出了建立监测工作状态下炉缸炉底耐火材料残余厚度的数学模型的方法。

并构建了热电偶的位置布置与数学模型之间的关系。

课题以预埋在炉缸炉底中的热电偶反馈的温度为基础,运用数值传热学、有限元法和移动边界法建立了高炉炉缸炉底侵蚀监测模型。

该模型包括炉缸温度场计算、最优步长计算和炉缸形貌构造三个部分。

最后对此模型进行了可靠性分析,以一个侵蚀不均的高炉炉缸为原型,构造一个已侵蚀的高炉炉缸样本,将模型计算得到的残余厚度、残余样貌与原始侵蚀形貌对比,结果显示误差在可接受范围内,证明本模型可靠。

关键词:炉缸侵蚀;最优步长计算;监测模型;有限元法;误差分析AbstractThe campaingn life has great significance on achieving good economic and technical indicators of the blast furnace. The working condition in blast furnace hearth and bottom is the decisive factor of the blast furnace lifespan. Therefore, the ironmaking researchers focus on analyzing the working condition in blast furnace hearth, and bottom.First, this paper briefly expounded the current state of blast furnace lifespan in our country, the reason of hearth erosion and the method to extend the life in the blast furnace hearth and bottom. The article comes to the conclusion that the development trend of the blast furnace hearth erosion monitoring technology combining with the domestic and foreign studies of blast furnace hearth erosion monitoring method.Secondly, combining the blast furnace hearth erosion mechanism, mathematical model method that monitoring the residual thickness of refractory in hearth and bottom of the under working status was proposed. And build the relationship between the location of the thermocouple and the mathematical model. Based on the feedback temperature of the thermocouples which are embedded in the hearth, hearth and bottom erosion monitoring model is established according to numerical heat transfer, finite element method and moving boundary method. The model includes three parts followed by, the calculation of hearth temperature field, the optimal step length calculation and the constructing of hearth morphology.Finally, this paper analyzed the reliability of this model. An uneven eroded blast furnace hearth was chosen as the prototype, A sample of eroded blast furnace hearth was constructed. The residual thickness and residual appearance calculated by the model were compared with the those of original erosion morphology. The result shows that the error is acceptable, which approves that the model is reliable.Key words: Hearth erosion; optimal step calculation; monitoring model; finite element method; error analysis目录第一章绪论 (1)1.1课题背景 (1)1.2文献综述 (1)1.2.1国内外高炉炉缸炉底侵蚀监测的研究现状 (1)1.2.2 延长炉缸炉底寿命的几种途径 (3)1.3本文研究内容与意义 (5)1.3.1 研究意义 (5)1.3.2 研究内容 (5)第二章高炉炉缸侵蚀监测模型 (6)2.1高炉炉缸侵蚀监测模型的设计方法 (6)2.2 MATLAB的有限元应用 (7)2.2.1 运用有限元解决问题的步骤 (7)2.2.2线性三角形元 (8)2.3 高炉炉体结构 (10)2.3.1 假设条件 (10)2.3.2 炉缸炉底结构 (11)2.3.3 炉缸炉底的热电偶布置 (12)2.4计算条件 (13)2.5 炉缸温度场计算 (14)2.5.1 影响因子 (14)2.5.2 传热方程 (15)2.5.3 求解温度场 (16)2.6 最优步长计算 (17)2.7炉缸形貌构造 (19)2.8本章小结 (20)第三章高炉炉缸侵蚀监测模型的误差讨论 (21)3.1误差估计 (21)3.2误差分析 (26)3.2.1误差产生原因 (26)3.2.2误差分布不均原因 (26)3.3本章小结 (27)结论 (28)致谢 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

450m3高炉炉缸侵蚀分析

450m3高炉炉缸侵蚀分析

450m3高炉炉缸侵蚀分析东帅( 北满特殊钢有限责任公司161041 )摘要:国高炉长寿近年不断提高,出现了一批寿命高达15年以上的长寿高炉,国外有的高炉寿命甚至超过25年。

高炉一代炉役不中修连续生产20年,单位炉容产铁15000t以上,应成为我国大中型高炉长寿的目标[1]。

近年来,随着高炉上燃料条件改善,铜冷却壁,软水密闭循环等先进冷却而技术的应用,以及耐火材料的进步,高炉炉腹以上冷却壁寿命大幅度提高,值得重视的是,迄今我国有些高炉炉缸、炉底寿命还存在不少问题,炉缸、炉底烧穿事故时有发生,仅在2010年8月,国就有2座1250m3高炉、1座2500m3高炉发生炉缸烧穿事故,2012年3月~2012年10月短短7个月至少有3座450m3高炉、1座750m3,1000m3以上高炉烧穿以及即将烧穿紧急停产护炉大修高炉不少于5座以上,仅此高炉进入了高频率大修中,且造成重大损失,因此要很好的分析高炉炉缸、炉底烧穿原因,从中吸取经验教训,不断改进创新,增强监测手段,进一步提高炉缸、炉底寿命,并提高预防、应变、处理此类事故的能力!Abstract:Domestic blast furnace longevity in recent years, the emergence of a number of life expectancy of 15 years or more of the long life of blast furnace, foreign country has a blast furnace life even more than 25 years. In the furnace, the furnace of a furnace for 20 years of continuous production, the unit furnace capacity of more than 15000t, should be the goal of China's large and medium blast furnace [1]. In recent years, with the improvement of fuel condition of blast furnace, copper cooling wall, closed loop soft water cooling and other advanced technology, and the progress of refractory materials, above the bosh cooling wall and greatly improving the service life, it is worth paying attention to, so far in China, some blast furnace hearth furnace bottom life there are a lot of problems, hearth, furnace bottom burn accidents have occurred, only in August 2010, China had 2 seat, 1 seat 2500m3 1250m3 blast furnace blast furnace hearth burning accident occurred in March 2012, ~2012 in October just 7 months at least 3 450m3 blast furnace, 1 750m31000m3 above the blast furnace burning through and will burn furnace blast furnace overhaul emergency shutdown of not less than 5 above, only the high frequency into blast furnace overhaul, and caused heavy losses, so be a good analysis of blast furnace hearth, furnace burningWord 资料through reason, learn from the experience, and constantly improve the innovation, enhance the monitoring means, to further improve the life of bottom and hearth,, improve the ability of prevention, strain, processing accident!引言:我国炼铁行业一贯十分重视高炉炉缸、炉底寿命,这可追溯到上世界的60年代。

210978905_高炉炉缸炉底侵蚀模型的应用

210978905_高炉炉缸炉底侵蚀模型的应用

管理及其他M anagement and other 高炉炉缸炉底侵蚀模型的应用姚 萍摘要:高炉寿命的长短主要决定于高炉炉缸、炉底。

如果炉缸、炉底严重侵蚀没有及时发现,容易导致烧穿等重大事故,针对新钢两座2500M3高炉炉缸、炉底侵蚀状况,通过利用热电偶及冷却设备数据监测炉缸炉底侵蚀监测模型,提供了高炉炉缸、炉底的侵蚀程度与注意事项。

本论文详细阐述了本技术的具体实施方案、思路及其功能的实现。

关键词:高炉;炉缸炉底;侵蚀模型;应用新钢两座2500M3高炉自2009年开炉投产以来,已安全运行约10年,目前处于炉役中后期。

由于高炉设计时,炉缸侧壁,尤其是象脚侵蚀区域热电偶预埋偏少,导致形成较大的监控盲区。

高炉炉缸第六层、第七层、第九层、第十一层、第十二层碳砖采用德国西格里碳砖。

炉底封板上下两层热电偶,炉底碳砖内预埋三层热电偶,炉缸环砌碳砖内预埋5层热电偶,热电偶分8个角度监测炉缸炉底耐材安全,合计安装106个热电偶监测点。

高炉安全运行至今超过10年,已进入高炉服役中后期,炉缸炉底耐材内预埋的热电偶数据完好率超过90%,炉缸炉底内耐材及热电偶保护完好,可以继续使用。

1 高炉目前炉缸、炉底侵蚀状况高炉炉缸炉底侧壁冷却采用密闭循环水方式,单块冷却壁水管采用四进四出方式,冷却水支管没有安装温度和流量监测点,不能测算单块冷却壁的热流强度数据。

两座高炉每层冷却壁分别有176根冷却水管,但炉缸、炉底1层~4层冷却壁只有8个水温差在线检测点,其余均靠人工手动检测,这种方法既不及时,又不连续,不容易看到规律和进行数据对比,且工人劳动强度高,误差大,无法真实反映热流强度变化,容易造成生产事故影响高炉寿命,且作业区煤气较大,存在较高的安全风险。

2500M3高炉铁口附近均有个别点的温度一直居高不下,受到现有检测手段的限制,无法得到及时监控和采取相应防范措施,不能满足高炉20年长寿目标的需要。

此外受限于现有单一的监测手段和缺乏对热电偶的数据进行实时的采集和存储,单纯的依靠现有条件无法建立起炉缸、炉底的侵蚀模型。

高炉炉衬侵蚀机理的研究

高炉炉衬侵蚀机理的研究
s t r e s s a n d t h e e r o s i o n o f mo l t e n i r o n,K ,Na,Pb a n d Z n t o t h e c a r b o n b r i c k s s,K p l a y s a n l o r e i mp o r t a n t r o l e t h a n
Ku n mi n g 6 5 0 0 9 3, C h i n a)
ABSTRA CT : Us s i n g t h e me t h o d s o f S EM , XRD a n d EDS a n a l y s i s, t he l i n i n g d a ma g e o f KI SCO ’ S No .6 b l a究
袁 国翠 丁跃 华 代 林 晴
( 昆明理工 大学冶 金 与能源 工程 学院 , 昆明 6 5 0 0 9 3 )
摘 要 : 采用 S E M、 X R D 、 E D S 等显微分析方法 , 对某公司 6号高炉炉缸和炉底砖衬进行 了侵蚀 机理的
研究 。6号 高 炉 长 寿 主要 原 因是 炉 衬 良好 的 导 热性 和 T i ( C N) 的保 护 , 而 导 致 炉 衬 破 损 的 主要 原 因 是 热 应力作用 , 以及 铁 水 、 钾、 钠 和 锌 对碳 砖 的侵 蚀 , 且 钾 的 侵 蚀 比钠 的更 严 重 。金 属 铅 主 要 以 气态 和液 态 的
t h e r ma l c o n d u c t i v i t y a n d T i ( C N)p r o t e c t i o n ,w h i l e t h e ma i n r e a s o n o f r f u r n a c e l i n i n g d a m a g e l i e s i n t h e t h e r ma l

宣钢530立方米高炉炉缸侵蚀成因分析

宣钢530立方米高炉炉缸侵蚀成因分析

宣钢530立方米高炉炉缸侵蚀成因分析作者:范文忠来源:《中国新技术新产品》2014年第17期摘要:530立方米高炉在扒炉过程中发现炉缸砖衬被侵蚀特别严重,裂纹特别多,统计大小裂纹共计有51条之多,其中横裂纹22条,基于此,本文首先对生产过程中炉体温度异常情况进行介绍,就侵蚀严重程度进行分析,以供参考。

关键词:炉体温度;侵蚀程度;成因分析中图分类号:TF54 文献标识码:A一、生产过程中炉体温度异常情况介绍530立方米高炉于2008年8月19日停炉大修,2008年12月10日开炉,自大修开炉以来本代炉龄共停炉六次,由于多次停开炉,炉体忽冷忽热,炉缸砖衬强度显著降低,炉缸不均匀侵蚀加剧。

紧靠陶瓷杯垫的炉底第一层炭砖下部中心温度也已经突破800℃,最高869℃,位于炉缸第二段冷却壁的1#与2#冷却壁之间上部,标高7.141m的TE701#电偶温度于2010年3月24日始开始异常上升,最高达848℃已经接近850℃报警值,2#冷却壁长期通高压水强化冷却,被迫长期堵2#风口生产;2011年2月17日出现炉缸2#冷却壁水温差升高,热流强度超报警值;2011年2月25日炉缸1#、2#和28#冷却壁水温差异常升高,热流强度报警。

最高炉缸1-4段第二块冷却壁水温差上到1.4、1.1、0.7、0.6℃,热流强度为9769 kcal/m2h,最高热流强度达到15000kcal/m2h (炉缸热流强度护炉期为8500~10000 kcal/m2h)。

二,炉体侵蚀情况(一)风口区域风口组合砖侵蚀严重,大部分风口组合砖只剩1/2左右;第四段冷却壁(风口带,共28块)上方被侵蚀也特别严重,侵蚀部位长约600mm,宽约500mm,已经接近风口大套。

(二)炉缸1 530立米高炉在扒炉过程中发现炉缸砖衬被侵蚀特别严重,裂纹特别多,统计大小裂纹共计有51条之多,其中横裂纹22条,竖裂纹29条,最长裂纹位于6#风口下方约1.9m,渣口两边裂纹也有1m多长,最宽裂纹位于渣口上方约15mm宽。

高炉炉缸炭砖象脚状侵蚀成因的再思考

高炉炉缸炭砖象脚状侵蚀成因的再思考

高炉炉缸炭砖象脚状侵蚀成因的再思考吴强国郑州烨化燃气烘炉有限公司摘要:高炉炉缸上部、中部、下部炭砖侵蚀速度存在巨大差异,炉缸下部象脚区炭砖的异常侵蚀是高炉短寿及炉缸烧穿事故的主要原因。

对比分析铁水环流、铁水溶蚀等侵蚀因素的影响,否定铁水环流是象脚侵蚀的主要原因这一业界共识,推断象脚侵蚀主要原因的可能形式。

关键词:高炉炉缸侵蚀对比高炉炉缸的寿命决定了高炉一代炉龄的长短,而炉缸的寿命则大多取决于炉缸、炉底交界区域(俗称象脚区)的侵蚀状况。

由于炉缸炭砖热面竖向呈现不均匀侵蚀,象脚区域的侵蚀往往最为严重。

对比分析炉缸竖向侵蚀的不同状况,可能有助于找到象脚状侵蚀的真正成因。

1. 高炉炉缸的竖向区域划分根据高炉炉缸不同部位的功能及工作状况,自上而下将将炉缸划分为铁水未充盈带(上部)、铁口带(中部)、死铁层带(下部)。

高炉生产过程中,出铁前铁水最高液面与出铁后铁水最低液面之间为铁口带(炉缸中部),铁口带以上为铁水未充盈带(炉缸上部),铁口带以下为死铁层带(炉缸下部)。

2. 高炉炉缸常见侵蚀状况不同炉容、不同设计、不同结构、不同耐材、不同施工质量、不同烘炉效果、不同操作制度、不同冶炼强度、不同冷却效果、不同原燃料条件、不同护炉方式等因素都会对炉缸侵蚀造成一定的影响,从而造成单体高炉侵蚀的一些差异。

但对于大多数一代炉龄终结的高炉而言,其炉缸炭砖侵蚀状况呈现出许多共性:炉缸上部炭砖热面侵蚀较轻但环状裂缝较宽;铁口带炭砖热面侵蚀加重但环状裂缝较窄;死铁层带炭砖热面侵蚀最严重,有的高炉该部位炭砖几乎完全消失,但环状裂缝最窄。

高炉炉缸常见侵蚀状况如图1所示。

图1显然,炉缸死铁层区的炭砖侵蚀最严重,是高炉长寿的致命因素。

具体到不同高炉,可能表现为象脚状侵蚀、蒜头状侵蚀、蘑菇状侵蚀等。

3. 高炉炉缸炭砖侵蚀因素分析目前已知的影响高炉炉缸炭砖侵蚀的因素有炉缸设计、耐材性能、耐材质量、铁水环流、铁水溶蚀、有害元素侵蚀、热应力、结构性应力、冷却强度、环状裂缝影响、死铁层深度、渣(铁)皮保护、钛矿护炉情况、冶炼强度等。

高炉炉缸异常侵蚀的原因及对策探析

高炉炉缸异常侵蚀的原因及对策探析

高炉炉缸异常侵蚀的原因及对策探析摘要:文章主要是分析了高炉炉缸异常侵蚀的具体情况,在此基础上讲解了导致炉缸温度异常的因素,最后从设计、施工以及制造等方面提出了可额惺惺的解决措施,望可以为有关人员提供到一定的参考和帮助。

关键字:高炉;异常;炉缸;侵蚀1、前言高炉炉缸作为一项长期的综合技术,其设计到了施工、设计以及日常操作等技术,其种一方面出现问题,都会直接影响到整个炉缸体系,为此文章对如何有效解决到容易导致炉缸发生侵蚀的问题展开了研究和探讨。

2、高炉炉缸异常侵蚀状况石恒特种钢的高炉的有效能力为1080m3,第二代炉服务于2010年11月4日投入运营。

炉膛由碳砖陶瓷杯复合砌体制成,底部由四层碳砖制成,两层陶瓷杯垫和侧壁。

壁炉是由大型超级微孔环碳和陶瓷杯壁制成的。

通过封闭的软水循环冷却高炉体,炉子由五个光滑的冷却柱组成。

烟台是位于第三部分的中间。

塔中心线的高度为9.710米。

炉膛中死铁层的升高为8.2595米,死铁层的厚度为1.4505米。

炉热电偶采用两点温度测量,分为两个点A和B碳砖的深度。

碳砖的深度嵌入在炉子侧壁上的热电偶的点A中为95mm,嵌入点B中的碳砖的深度为245mm。

自2011年3月以来,综合焦比基本保持在480KG/T,铁水平均日产量约为3300t。

6月份炉温明显升高,特别是B点的te606(海拔8.2595m)和te607(海拔9.0550m)的温度。

温度的上升趋势明显,幅度较大。

2010年8月3日,B点的te606(海拔8.2595m)和te607(海拔9.0550m)的温度显着升高,te607的最高温度达到758℃。

由于高炉仅启动了半年,因此怀疑在开始时有气流,因此计划关闭空气进行灌浆。

停机期间,炉膛温度略有下降,注浆和联合吹塑后炉膛温度的上升趋势和范围仍然较大。

最后,确定在炉膛侧壁上发生了严重的异常腐蚀。

按照最高温度的计算,炉口侧壁上12风口对应位置处残留碳砖的厚度仅比出气孔中心线低3200mm,这对炉膛中心线构成了严重威胁。

3#高炉炉缸异常侵蚀维护实践

3#高炉炉缸异常侵蚀维护实践

3#高炉炉缸异常侵蚀维护实践[摘要]针对石横特钢3#高炉炉缸温度异常升高严重威胁安全生产的状况,通过采取一系列护炉和高炉操作控制措施,温度异常点逐步转入安全状态,炉缸异常侵蚀得到有效控制,做到了在安全的前提下进行护炉,在顺行的础上优化高炉各项经济技术指标的目的。

[关键词]高炉炉缸维护中图分类号:td353.5 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)20-0342-011 高炉炉缸异常侵蚀状况石横特钢3#高炉有效容积1080m3,第二代炉役于2010年11月4日开炉投产,炉缸采用炭砖-陶瓷杯复合砌体,炉底采用4层炭砖+2层陶瓷杯垫,炉缸侧壁采用大块超微孔环炭+陶瓷杯壁;高炉本体为软水密闭循环冷却,炉缸为5段光面冷却壁,铁口位于第3段中部,铁口中心线标高9.710m,炉缸死铁层标高8.2595m,死铁层厚度1.4505m。

炉缸热电偶采用双点测温,分为a、b两点,其中炉缸侧壁热电偶a点埋入碳砖深度95mm,b点埋入碳砖深度245mm。

3#高炉投产后炉况顺行和经济技术指标均控制较好,2011年3月份以来综合焦比基本维持在480kg/tfe,铁水产量3300吨左右。

进入6月份,炉缸温度多点出现明显升高现象,特别是te606(标高8.2595m)和te607(标高9.055m)两层b点温度,升温趋势明显,幅度较大,8月30日te606最高点温度达到758℃,te607达到985℃。

因高炉开炉仅仅半年,起初怀疑串煤气,计划休风灌浆,休风期间炉缸温度下降很少,灌浆复风后升温趋势和幅度依然较大,最终判定为炉缸侧壁发生严重异常侵蚀,根据最高点温度测算,距铁口中心线以下0.655m处,12#风口对应方位炉缸侧壁炭砖残存厚度仅剩余320mm左右,对高炉的安全和稳定生产造成严重威胁。

2 炉缸温度异常原因分析结合3#高炉开炉以来的炉况运行状况,通过认真分析,基本判定炉缸发生严重异常侵蚀,其原因主要有以下几个方面:1)炉缸陶瓷杯壁(刚玉莫来石)和炭质耐材质量较差,这是发生严重异常侵蚀的主要原因;2)入炉原燃料中k、na、zn等有害元素含量较高;3)高炉炉型设计不太合理,死铁层设计厚度偏小。

高炉炉缸侵蚀治理

高炉炉缸侵蚀治理

高炉炉缸侵蚀治理高炉炉缸的侵蚀问题是高炉运行中常见且严重的问题之一,它直接影响高炉的正常生产和使用寿命。

因此,高炉炉缸侵蚀治理是高炉运行管理中的重要环节。

本文将从高炉炉缸侵蚀的原因、治理方法以及预防措施等方面进行分析和探讨。

一、高炉炉缸侵蚀的原因高炉炉缸侵蚀是由于高炉内部高温、高压和高速炉气的作用下,炉缸内衬材料逐渐被侵蚀而造成的。

主要原因包括以下几点:1. 炉缸内衬材料的选择不当:炉缸内衬材料需要能够抵抗高温、高压和腐蚀的作用,如果选择不当,材料会很快被侵蚀,导致炉缸侵蚀加剧。

2. 炉缸内气体成分和温度的变化:高炉内部炉气成分和温度存在较大的变化,这些变化会导致炉缸内衬材料受到不同程度的侵蚀。

3. 炉缸内物料的冲击:高炉内物料在下降过程中会与炉缸内衬材料发生冲击,这种冲击会加剧炉缸的侵蚀。

二、高炉炉缸侵蚀的治理方法针对高炉炉缸侵蚀的问题,可以采取以下治理方法:1. 合理选择炉缸内衬材料:根据高炉的工艺条件和使用要求,选择适合的炉缸内衬材料。

常用的炉缸内衬材料有耐火砖、耐火浇注料等,这些材料能够较好地抵抗高温、高压和腐蚀。

2. 定期检查和维护:定期对高炉炉缸进行检查,及时发现和修复炉缸内衬材料的破损和侵蚀情况。

同时,对炉缸内衬材料进行维护,延长其使用寿命。

3. 优化高炉操作参数:通过优化高炉的操作参数,控制炉缸内气体成分和温度的变化,减少炉缸的侵蚀程度。

例如,合理调整炉温和风量,控制炉缸内气氛的平衡。

4. 加强物料的预处理:对高炉物料进行预处理,减少物料在下降过程中对炉缸的冲击。

可以采取多种方式,如物料的预热、粉碎和筛分等,以减少物料的颗粒度和冲击力。

三、高炉炉缸侵蚀的预防措施除了治理方法外,还应采取一些预防措施,以减少高炉炉缸的侵蚀。

1. 加强高炉的运行管理和维护工作,定期对高炉进行检查和维护,及时发现和解决问题。

2. 加强高炉操作人员的培训和技能提升,提高他们的操作水平和风险意识,减少操作失误和事故的发生。

高炉炉缸水系统热负荷检测与炉缸侵蚀模型技术方案

高炉炉缸水系统热负荷检测与炉缸侵蚀模型技术方案

高炉炉缸水系统热负荷检测与炉缸侵蚀模型技术方案1 高炉炉缸基本情况两座350m3高炉自2017年7月份开始投产,到目前为止服役4年半的时间。

单座高炉现有测量条件:(1)热测量:炉缸碳砖第五层至第六层之间(标红方位),分8方位,内外两点电偶,共16个;炉底4个电偶,合计共20个电偶。

(2)水流量:冷却壁总进口1个、总出口1个;风口套总进口1个。

(3)水温测量:冷却壁总进水口测温1个。

高炉炉缸砌砖图2 技术要求(单座高炉)2.1 热工测量5875mm6275mm 6675mm 7475mm(1)安装炉壳无线测温装置。

无线测温装置:仍分8个方位(与原有第五层至第六层碳砖热电偶方位一致。

),第2段冷却壁和第1段冷却壁上部对应炉壳,分4个标高设置(标高具体设定5475/5875/6275/6675/7475)。

参见上图,施工时电偶具体位置可根据遮挡情况作适当的就近调整,共40个(32个磁吸、8个螺纹)。

备注:6275mm (6.27m标高)即第一段冷却壁与第二段冷却壁空隙8个方位各8支无线测温装置(螺纹)(炉皮开孔,穿过填料层接触碳砖表面即可)。

(2)炉缸热负荷测量冷却壁:高炉冷却壁28块,每块测1根水温差。

每根水管安装第3段出水测温计,按28根计算;铁口水管2根(进出4个)共32个测温计。

利用总的进水温度,可计算出1、2、3段冷却水管的分段水温差。

利用已有的水管水流量数据,可计算出1、2、3段冷却水管的分段热流量和热负荷。

风口套:单座高炉设置14个风口套,大中、小套(中套与大套串联)各14个。

中套每根水管进水、出水两个测温计,小套每根水管进水、出水两个测温计,共56个测温计。

冷却壁、风口套进出水总管4个。

(要求使用重庆川仪十七厂有限公司产品)合计:冷却壁32+风口套14*2*2+冷却壁、风口套进出水总管4个=92个。

(3)热流强度测量每个风口套加水流量计,大套14个,小套14个,冷却壁28个(任选可肉眼(现场)观察一段),铁口部位2个,另风口套回水总管加1套。

包钢3号高炉炉缸侵蚀特征分析

包钢3号高炉炉缸侵蚀特征分析

包钢3号高炉炉缸侵蚀特征分析白晓光1① 杨帆1 纪晨坤2 黄雅彬1 郑占斌1 李玉柱1 张建良2 朱文涛2 张磊3(1:内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古014010;2:北京科技大学冶金与生态工程学院 北京100083;3:北京科技大学大安全科学研究院 北京100083)摘 要 包钢3号高炉进行了炉缸整体浇注,达到了预期目标。

大修期间通过炉缸破损调查及绘制侵蚀三维图发现:炉缸炭砖和浇注料保留都较为完好,整体上侵蚀较轻,但南北铁口下仍存在“象脚状”侵蚀;通过钻芯取样发现有害元素大量沉积与渗透。

本次工作为研究浇注型炉缸再侵蚀特征提供了实际支撑,为高炉长寿技术提供借鉴意义。

关键词 高炉炉缸 浇注修复 侵蚀特征中图法分类号 TTF573 文献标识码 ADoi:10 3969/j issn 1001-1269 2023 04 016AnalysisofHearthErosionCharacteristicsofBaotouSteel'sNo.3BlastFurnaceBaiXiaoguang1 YangFan1 JiChenkun2 HuangYabin1 ZhengZhanbin1LiYuzhu1 ZhangJianliang2 ZhuWentao2 ZhangLei3(1:InnerMongoliaBaotouSteelUnionCo.,Ltd,InnerMongolia014010;2:SchoolofMetallurgicalandEcologicalEngineering,UniversityofScienceandTechnologyBeijing,Beijing100083;3:ResearchInstituteofMacro SafetyScience,UniversityofScienceandTechnologyBeijing,Beijing100083)ABSTRACT ThehearthofBaotouSteel'sNo.3blastfurnacewascastintegrally,andtheexpectedgoalwasachieved.Duringtheoverhaul,throughtheinvestigationofhearthdamageandthedrawingofthree dimensionalerosionmap,itwasfoundthatthehearthcarbonbricksandcastableswerewellpreserved,andtheoverallerosionwasrelativelylight,buttherewasstill"elephantfootshape"erosionunderthenorthandsouthironmouths;Alargenumberofharmfulelementswerefoundtobedepositedandinfiltratedthroughcoredrillingandsampling.Thisworkprovidesapracticalsupportforthestudyofthereerosioncharacteristicsofthecastinghearth,andprovidesareferenceforthelonglifetechnologyoftheblastfurnace.KEYWORDS Blastfurnacehearth Castingrepair Erosioncharacteristic1 前言高炉长寿是炼铁生产取得较好经济技术指标的前提和基础,国内外炼铁生产的一个重要技术工作是提高高炉长寿技术水平和保证高炉安全高效运行,促进炼铁生产指标的改进提升。

7高炉炉缸侵蚀情况汇报

7高炉炉缸侵蚀情况汇报

7#高炉风口区域以下渣铁混合物
风口前端渣铁距离大套钢圈内侧距离1m
7#高炉东南方向风口上方的渣铁
二、炉缸碳7#高炉正东方向第二层环碳剩余520mm
7#高炉正东方向第二层环碳上沿,从冷却壁到残铁及其粘结物的距离为 600mm,其中捣打料厚约为80mm,第二层环碳剩余约为520mm,环碳侵蚀超过 800mm。
2、7#高炉陶瓷杯已完全侵蚀;第四层碳砖表面中心位置的碳砖略有侵蚀, 边缘位置的碳砖基本无侵蚀;1-3层碳砖基本无侵蚀。
3、7#高炉最后清理出来的残铁厚度约为0.4m,近似圆形铁饼状,直径 约为6m,重量约80多吨。
4、7#高炉炉底碳砖也有渗铅现象,但比8#炉要少。
一、风口区域
7#高炉风口区域以上渣铁混合物
7#高炉第二层环碳东边略偏南方向剩余540mm
7#高炉东边略偏南方向第二层环碳上沿从冷却壁到残铁 的距离为600mm,减去捣打料60mm,剩余540mm。
7#炉第二层环碳东南方向最薄部位剩余不足400mm
7#炉第二层环碳东南方向是侵蚀最严重的部位,最薄部位从冷却壁到残铁的距离为420mm, 减去捣打料的厚度60mm,第二层环碳所剩不足400mm,原始长度为1350mm,侵蚀部分超过 900mm。
7#高炉西南方向环碳
7#炉西南方向位于炉缸二段的环碳
图中风镐正在打的是第二层环碳的残铁,西南方向环碳侵蚀相对东南方向要少。
7#高炉西北方向第一层环碳剩余1.4m
7#高炉东南方向第一层环碳剩余1.2m
三、残铁及其表面的沉积物
7#高炉残铁的厚度约为0.4m
7#高炉最后需要爆破清理的残铁厚度约为0.4m,近似圆柱形铁饼,直径约为 6m,重量约80多吨。
7#高炉炉缸侵蚀情况汇报

高炉炉缸高温侵蚀监测研究与应用

高炉炉缸高温侵蚀监测研究与应用

高炉炉缸高温侵蚀监测研究与应用王延平【摘要】通过建立模型,模拟检测了高温下高炉炉内不同角度和不同高度剖面的侵蚀变化,渣铁壳形成脱落及冷却壁的热流强度情况,从而指导高炉技术人员面对不同侵蚀加剧原因采取有针对性的护炉措施。

%In this paper,through the establishment of model,the high temperature blast furnace at different angles,dif-ferent height profile changes,and erosion of slag metal skull from forming and cooling wall heat flux were detected.It could guide the blast furnace technology according to different erosion reasons to take targeted and effective furnace.【期刊名称】《新技术新工艺》【年(卷),期】2014(000)010【总页数】2页(P82-83)【关键词】高炉;监测;应用【作者】王延平【作者单位】莱芜钢铁集团有限公司技术中心,山东莱芜 271104【正文语种】中文【中图分类】TG162.4设计合理是高炉使用寿命长的前提条件,但更为重要的是如何延长运行过程中的高炉寿命,使其达到设计寿命。

高炉是1个高温高压密闭的冶金反应器,一般来说,大型高炉直径>10 m,炉墙厚度≥200 mm,炉缸炉底厚度≥1 000 mm,由不同材料和不同结构的冷却器砌筑而成;运行时,在炉内不同区域进行着不同的化学反应,存在不同高温高密度相。

当高炉进行生产时,无法利用工业CT及其他一些无损检测设备对其侵蚀类型进行检测,冶炼工作者无法直接观察炉缸炉底及炉衬的被侵蚀情况,从而也就无法利用高炉上、下部的调节手段及冷却系统进行调整,以减缓炉缸、炉底及炉衬的侵蚀速率,无法延长高炉使用寿命。

高炉炉缸炉底侵蚀预测数值模拟

高炉炉缸炉底侵蚀预测数值模拟

高炉炉缸炉底侵蚀预测数值模拟
赵波;马方清;李静;徐连营;胡义龙
【期刊名称】《辽宁科技大学学报》
【年(卷),期】2014(037)006
【摘要】基于3 200m3高炉炉缸炉底设计及生产过程中侵蚀的实际情况,利用ANSYS软件,从传热学的角度出发,建立了高炉炉缸炉底侵蚀二维物理模型,通过数值模拟的方法,研究该高炉从开炉初期、中期、中后期、后期高炉炉缸炉底温度场分布.模拟计算表明,1 150℃侵蚀线位于铁口下方区域和炉缸炉底交界处,但无明显“象脚状”侵蚀.对比高炉不同服役时期温度场和1 150℃侵蚀线分布,分析导致其变化的原因,同时对影响高炉炉缸内衬温度的若干因素进行探讨.
【总页数】5页(P577-581)
【作者】赵波;马方清;李静;徐连营;胡义龙
【作者单位】鞍钢集团工程技术有限公司,辽宁鞍山114000;辽宁科技大学材料与冶金学院,辽宁鞍山114051;辽宁科技大学材料与冶金学院,辽宁鞍山114051;辽宁科技大学材料与冶金学院,辽宁鞍山114051;辽宁科技大学材料与冶金学院,辽宁鞍山114051
【正文语种】中文
【中图分类】TF573.1
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长钢350m3高炉炭砖炉底侵蚀调查
李强
(长治钢铁集团有限公司炼铁厂)
摘要长钢炼铁厂相继对两座350m3炭砖炉底高炉进行停炉大修,安全、快速的放净残铁,并对停炉后的高炉炉底侵蚀状况进行调查,验证放残铁计算的准确性。

关键词炭砖放残铁炉底侵蚀
l 前言
长钢炼铁厂现有高炉设计均为炭砖炉底,并采用较深的死铁层,本次大修的3号高炉和6号高炉均是第一代炉役,是长钢第一次对炭砖炉底的高炉进行大修。

3号高炉概况:有效容积350m3,炉缸直径5100mm,死铁层深度1100mm。

于2000年8月1日投产,2008年9月28日停炉大修,服役8年零59天,单位炉容产铁量达到9410T /m3。

6号高炉概况:有效容积350m3,炉缸直径5100mm,死铁层深度1100mm。

于2001年12月13日投产,2009年12月25日停炉大修,服役7年零13天,单位炉容产铁量达到8273T /m3。

2 两座高炉停炉前的侵蚀预分析
停炉前两座高炉运行平稳,炉缸热流强度均在3000Kcal/m2h,除铁口两侧的热流强度偏高在8000 Kcal/m2h左右,炉底一层冷却壁热流强度均小于2000 Kcal/m2h。

停炉前根据高炉运行状况和热流强度情况结合炉皮温度的突变区域,确定侵蚀深度【1】,3高炉侵蚀900mm,6高炉侵蚀700mm,以次来确定残铁口位置。

根据高炉炉缸工作情况和侵蚀情况,预计三高炉残铁量140—150吨,6高炉130—140吨,3高炉实际放残铁160吨,6高炉实际放残铁130吨。

扒炉后调查3高炉炉内残铁剩余有3吨左右,6高炉残铁剩余有5吨左右。

3 高炉侵蚀状况调查
三高炉炉底结构为五层400mm×400mm×400mm碳砖,炭砖上面立砌一层345 mm的刚玉砖,运行8年多,从挖炉底情况来看,炉底的侵蚀情况如下:
(1)炉底侵蚀为明显的蒜头状,炉底的刚玉砖全部侵蚀,第五层碳砖也全部侵蚀,第四层碳砖侵蚀200mm,憩侵蚀厚度94.5mm。

(2)从挖炉观察来看,炉底沉积有一层环形的厚约150mm的石墨碳层。

(3)炉底1—3层碳砖没有侵蚀,第四层碳砖侵蚀200mm,侵蚀处离冷板距离1200mm,炉底第五层侵蚀最严重,侵蚀最薄弱的地方在标高5400mm,离冷板距离650mm。

(4)炉缸死铁层第6、7、8层环形碳砖,侵蚀离冷板距离还有600mm。

(5)炉缸9、10、ll层环形碳砖几乎没有侵蚀,能看到完整的碳砖。

(6)第12层剩400mm,第13层剩360mm,第14层剩200mm。

(7)铁口区域刚玉砖能看到刚玉砖的l号剩300mm,2号剩500mm,14号剩600mm。

(8)渣口部位由于有渣口冷却的作用且长期不放上渣,在9—11号风口之间渣口以下有长4米,厚300mm的结厚。

六高炉炉底结构为四层400 mmx400mmx400mm碳砖,炭砖上面立砌两层345mm的刚玉砖,运行7年,从挖炉底情况来看,炉底的侵蚀情况如下:
(1)炉底侵蚀为不规则的锅底状,炉底的刚玉砖全部侵蚀,第四层碳砖中间半径1米范围内侵蚀40—50mm,总侵蚀厚度740mm。

(2)从挖炉观察来看,炉底沉积有一层环形的厚约160mm的石墨碳层。

(3)炉底1--3层碳砖没有侵蚀,第四层碳砖侵蚀50mm,侵蚀处在炉底中心。

(4)炉缸死铁层环形碳砖,侵蚀离冷板距离还有700—1000mm。

(5)炉缸环形碳砖外环没有侵蚀,能看到完整的碳砖,内环只侵蚀掉l/3。

4高炉炉底侵蚀情况分析
三高炉炉底、炉缸炭砖材质:第一、二层为半石墨炭—碳化硅焙烧炭砖:第三、四、五层中心为半石墨化低气孔率白焙炭砖,第三、四、五层外环和炉缸环炭砖为高导热半石墨化低气孔率焙烧炭砖。

陶瓷杯材质为黄刚玉砖。

六高炉炉底、炉缸炭砖材质:炉底第一层炭砖和炉底第二、三、四层外环炭砖以及炉缸炭砖外环砖为半石墨炭—碳化硅焙烧炭砖;炉底第二、三、四层中心炭砖为半石墨化低气孔率自焙炭砖,炉缸炭砖内环砖为半石墨化低气孔率自焙炭砖。

陶瓷杯材质为黄刚玉砖。

两座高炉耐材材质接近,单位炉容产铁量三高炉比六高炉高1140吨/m3,从侵蚀情况来看,三高炉比六高炉侵蚀略严重。

由于三高炉炉役后期强化程度高,炉缸活跃,铁水环流对炉底的冲刷作用明显,炉底侵蚀呈典型的蒜头状,炉缸炉底热流强度比六高炉平均高500Kcal/m2,炉底炉缸侧壁侵蚀也明显。

六高炉后期炉缸工作欠佳,热流强度偏低,炉况顺行程度和冶强均较低,且六高炉工作时问少一年零两个月,炉底侵蚀为平底锅状。

从两座高炉停炉放残铁情况分析,六高炉炉皮温度拐点不明显,温度变化趋势平缓,最后开残铁口位置比计算位置抬高150mm才放出残铁。

三高炉炉皮温度有明显拐点,按计算标高水平开残铁口(因高度影响只能水平开,否则放不净)j残铁基本放净。

从理论计算残铁量六高炉比三高炉只少10吨左右,实际少30吨。

两座高炉炉底炉缸各部位使用的炭砖材质略有不同,对炉底、炉缸的侵蚀影响不大,对炉底、炉缸侵蚀作用较明显的主要是炉缸工作的好坏和冶炼强度的高低。

结合我厂放残铁经验和对炉底炉缸侵蚀的调查,认为确定残铁口位置的主要依据有:
1)炉壳温度拐点的位置确定,基本可以确定残铁口位置的大致区域。

2)结合炉底温度和单位炉容出铁量进行修正。

3)残铁口深度和残铁量的估算要同时考虑残铁口周围冷却壁的热流强度和停炉前炉缸的工作状态。

5 结语
通过对三、六高炉炉底侵蚀状况的调查,明白几个道理:
(1)无论焙烧或自焙炭砖的炉底最终的残留厚度基本一致。

(2)炭砖炉底的高炉,只要其热流强度≤3000Kca / m2h,厚度>600mm,是安全的。

本次大修高炉是我厂第一次对炭砖炉底的高炉进行大修,通过对停炉后的炉底、炉缸侵蚀状况进行全面的调查调查和分析,验证了我厂停炉前对高炉侵蚀状况的分析基本正确,残铁口位置确定和残铁量的计算方法基本准确。

通过本次调查,我厂对炭砖炉底高炉侵蚀机理和对炭砖的侵蚀程度分析积累了一定的经验,对我厂现有炭砖炉底的高炉炉缸、炉底的侵蚀状况
有了全新的认识。

参考文献
【1】由文泉.实用高炉炼铁技术.冶金工业出版社,2002.6。

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