空分倒灌液氧开车总结

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

态开车所需时间为 48 h 左右ꎬ问题主要突显在系
液和调纯 3 个阶段ꎬ其中后 2 个阶段也称冷开车
提供ꎬ而膨胀机的等熵效率不到 80% ꎬ加上冷损
透ꎬ至主冷凝蒸发器温度降为 - 179 ℃ 左右ꎬ以消
统积液、调纯阶段ꎻ积液初期系统冷量全靠膨胀机
及蒸发ꎬ积液速度缓慢ꎮ 主冷凝蒸发器积液后由
阶段ꎮ 全面冷却设备阶段要将设备缓慢冷却、冷
关键词: 倒灌液氧ꎻ 空分ꎻ 开车时间
中图分类号:TQ051. 8 文献标志码:B 文章编号:2096 ̄3548(2021)06 ̄0043 ̄02
DOI: 10. 19910 / j. cnki. ISSN2096 ̄3548. 2021. 06. 015
43
氮肥与合成气 第 49 卷 第 6 期 2021 年 6 月
空分倒灌液氧开车总结
荀志伟ꎬ张 虎
( 灵石中煤化工有限责任公司ꎬ 山西灵石 031300)
摘 要: 针对空分装置热态开车耗时较久ꎬ通过计算在主冷凝蒸发器积液阶段采用倒灌液氧操作ꎬ缩短开
车时间ꎬ取得了一定的经济效益ꎮ
增压系统、液氧贮存及汽化系统、仪控系统和电控
力只要大于等于 0. 132 MPa 即可实现液氧储槽内
分馏塔系统、增压膨胀系统、氮气增压系统、氧气
系统ꎮ 因为空分设备经过长期运转ꎬ在分馏塔的
低温容器和管道可能产生冰、干冰或机械粉末的
沉积ꎬ阻力逐渐增大
[1 ̄2]
ꎬ所以一般运转 2 a 后ꎬ应
对分馏塔进行加温复热以去除这些沉积物ꎮ 再次
能耗过程ꎬ所以该过程越短ꎬ无效能耗越少ꎬ经济
图 1 工艺流程简图
气体产品的时间 21 hꎬ3s 空气压缩机电动机功率
液氧储槽蒸发器进液阀ꎻ V16—主冷凝蒸发器排液阀ꎮ
3. 1 准备工作
(1) 控制液氧储槽液位在 6 000 ~ 8 000 mmꎮ
(2) 空分装置全面冷却设备阶段结束ꎬ主冷
效益越高ꎮ 采用倒灌液氧操作后ꎬ缩短提供合格
灵石中煤化工有限责任公司是利用中煤九鑫
一个只有能量输入而无产品输出的无效能耗过
业ꎮ 空分装置的任务是将来自 3s 空气压缩机的
越高 [3] ꎮ
焦化公司的焦炉煤气生产合成氨、尿素产品的企
程ꎬ 该 过 程 越 短ꎬ 无 效 能 耗 越 少ꎬ 经 济 效 益
空气中的氧气、氮气分离ꎬ然后再将氧气加压后与
器液氧出口之间的高度差为 10. 11 mꎬ液氧密度
为1 141 kg / m3 ꎬ管道直径为 40 mmꎬ液氧黏度为
氧气体积流量 3 600 m3 / h ( 标态) 、 纯度 99. 6%
0. 196 mPasꎬDN40 管线长约 20 mꎬ共有 6 个弯
纯度 99. 99% ( 体积分数) ꎮ 主要设备包括:svk25 ̄
蒸发器出口阀ꎬ关闭液氧储槽放空阀ꎬ微开液氧储
75 600 m3 ꎬ按电价为 0. 5 元 / ( kWh) 计ꎬ节约电
(3) 负责倒液操作人员到位ꎬ且中控、现场保
(4) 关闭液氧储槽上进液阀ꎬ打开液氧储槽
槽蒸发器进液阀缓慢给液氧储槽充压ꎬ待液氧储
槽压力涨至 0. 15 ~ 0. 17 MPaꎬ关闭液氧储槽蒸发
开车时按照操作规程执行ꎬ分为冷却、积液和调纯
3 个阶段ꎬ开车所需时间约 78 hꎬ而同类型装置热
分上塔压力按 30 kPa 计ꎬ计算结果为液氧储槽压
液氧倒灌至主冷凝蒸发器内ꎬ液氧储槽设计压力
为 0. 2 MPaꎬ满足倒灌液氧的要求ꎮ 工艺流程简
图见图 1ꎮ
3 倒灌液氧操作
空分装置热态开车主要有全面冷却设备、积
经计 算ꎬ 雷 诺 数 为 81 642. 86ꎬ 摩 擦 因 数 为
(体积分数) ꎬ氮气体积流量 7 000 m3 / h( 标态) 、
头和 2 道角式低温截止阀ꎬ液氧流速取 0. 35 m / sꎮ
3s 空气压缩机、空气预冷系统、分子筛纯化系统、
0. 018 72ꎬ弯头和阀门的当量长度为 21. 8 mꎮ 空
为 30 ~ 60 kPaꎮ
4 结语
空分装置原始开车时ꎬ未采用倒灌液氧操作ꎬ
产出合格气体产品耗时 78 hꎻ采用倒灌液氧操作ꎬ
V1—液氧储槽出液阀ꎻV2—液氧储槽放空阀ꎻ V5—液氧储槽进
产出合格气体产品耗时 57 hꎮ 由于空分装置的启
动过程是一个只有能量输入而无产品输出的无效
液阀ꎻ V6—液氧储槽上进液阀ꎻ V7—液氧储槽下进液阀ꎻ V8—
器进液阀ꎬ保持液氧储槽压力稳定ꎬ若压力上涨
时ꎬ开液氧储槽放空阀稳定压力ꎮ
3. 2 操作步骤
(1) 中控和现场操作人员确认倒灌液氧开始
操作ꎬ打开液氧储槽下进液阀ꎬ缓慢打开主冷凝蒸
发器排液阀ꎬ中控、现场操作人员密切注意主冷凝
蒸发器和液氧储槽液位及压力的变化情况ꎮ
(2) 待主冷凝蒸发器液位达到 2 800 mmꎬ液
[4] 姚玉英. 化工原理[ M] . 天津: 天津大 学出版社ꎬ 2001:
22 ̄58.
( 收稿日期 2020 ̄06 ̄01)

欢迎投稿 欢迎订阅 欢迎刊登广告
2 倒灌液氧可行性分析
来自 5s 空气压缩机的空气在静态混合器中混合ꎬ
制成体积分数约 32. 68% 的富氧空气ꎬ送至甲烷
转化工段ꎮ
1 生产中存在的问题
灵石中煤化工有限责任公司空分装置设计产
在液氧储槽下进液口和主冷凝蒸发器之间运
用伯努利方程对管路压降等进行计算 [4] ꎬ计算中
假设阀门全开ꎮ 液氧储槽下进液口至主冷凝蒸发
[2] 张建喜ꎬ 蒙金明. 6 000 空分装置跑冷及采用液氧倒灌启
动操作的 可 行 性 与 效 果 分 析 [ J] . 甘 肃 科 技ꎬ 2012ꎬ 28
(16) : 58 ̄59.
[3] 潘新卿ꎬ 呼维刚ꎬ 殷楠楠ꎬ 等. 利用低温液体倒灌技术缩
短空分启动时间[ J] . 莱钢科技ꎬ 2019ꎬ 41(3) : 32 ̄33.
→主
44
冷凝蒸发器排液阀
→主冷凝蒸发器( 见图 1) ꎮ
氮肥与合成气 第 49 卷 第 6 期 2021 年 6 月
槽放空阀ꎮ
3. 3 注意事项
(1) 液氧储槽压力严禁超过 0. 2 MPaꎮ
(2) 在倒灌液氧前期ꎬ液氧产品送出阀 V16
开关一定要缓慢ꎮ
(3) 倒灌液氧的过程中ꎬ控制上塔顶部压力
氧蒸发器液位达到 1 800 mmꎬ倒灌液氧结束ꎮ
(3) 关闭主冷凝蒸发器排液阀ꎬ关闭液氧储
槽下进液阀ꎬ关闭液氧储槽蒸发器进液阀ꎬ打开液
氧储槽放空阀ꎬLeabharlann 压力卸至 20 kPa 后关闭液氧储
间空 分 装 置 各 运 转 设 备 和 再 生 加 热 器 耗 电
(75 kW) 耗 电 13 335 kW hꎬ 间 接 多 产 氧 气
除应力危害ꎬ同时为积液打好基础ꎻ冷开车阶段ꎬ
于液体纯度较低ꎬ在调纯阶段需要一定的时间才
当主冷凝蒸发器出现液体后ꎬ准备倒灌液氧ꎬ倒灌
能送出合格的气体产品ꎮ 空分装置的启动过程是
流程为:液氧储槽
作者简介:荀志伟(1987—) ꎬ男ꎬ助理工程师ꎬ从事工艺技术管理工作ꎻypff4444@ 126. com
→液氧储槽下进液阀
费3. 35 万元ꎻ氧气价格按 0. 6 元 / m3 计算ꎬ间接
产生效益 4. 54 万元ꎻ同时ꎬ为合成氨和尿素装置
提前开车提供了时间保障ꎮ
参考文献
[1] 苏圣妍ꎬ 樊新庆. 浅谈缩短 6 000 m3 / h 制氧机的全面加温
时间[ J] . 低温与特气ꎬ 2004ꎬ 22(2) : 25 ̄27.
为 2 300 kW、冷却水泵电动机功率为 15 kW、冷冻
水泵电动机功率为 22 kW、循环水泵电动机功率
为 37 kW、螺杆式冷水机组电动机功率为 56 kWꎬ
凝蒸发器出现液体ꎮ
纯化系统电加热器功率为 432 kWꎬ直接节省此期
持通信畅通ꎮ
53 760 kWh、合 成 循 环 水 泵 ( 560 kW) 及 风 机
相关文档
最新文档