磨煤机振动原因分析及防治措施研究
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磨煤机振动原因分析及防治措施研究
摘要:火力发电是目前我国重要的发电形式之一。
磨煤机在火力发电等很多领
域有着广泛的应用,以其节能、高效、灵活以及操作简便而得到了普遍的认可。
然而,磨煤机普遍容易发生振动,这必然会造成磨出力降低、磨损、密封寿命缩短、接头断裂以及焊缝拉裂等问题。
为减少甚至消除磨煤机的振动,使磨煤机正
常运转。
关键词:磨煤机;振动原因;防治措施
引言
本文对磨煤机频繁振动的原因进行了认真分析,从振动引起的后果入手,查
明引起磨煤机频繁振动的主要原因,经过多次试验及实践,对磨煤机进行了综合
优化治理,彻底消除了磨煤机频繁振动的隐患,大大提高了重要辅机运行的可靠。
1风扇磨煤机的工作原理
风扇磨煤机是目前我国电站采用最多的一种高速磨煤机,是火力发电厂燃用褐煤锅炉机组直吹式制粉系统的主体设备,也适用于造纸厂、化工厂的动力锅炉制粉
的需要。
它是一种能够同时完成原煤的磨碎、干燥和输送三大功能的高效率粉磨
设备。
风扇磨煤机的构造类似于风机,配有叶片的叶轮以700~2000r/min的高速
旋转。
这些叶片称为打击板,由锰钢制成。
机壳上装有可拆换的耐磨护板,称为护甲,由Mn13制成。
风扇磨运行时,在叶轮的旋转作用下,风和原煤随干燥剂从叶轮
的中心进入磨煤机后,被打击板和叶轮击碎成为煤粉,煤粒又被带到机壳的护甲上
进一步击碎,与此同时煤粉被干燥成为干燥的煤粉。
在流出叶轮往上升的时候,合
格的煤粉经分离器被干燥剂带出,过粗的大颗粒煤粉又落回风扇磨中重新磨碎,整
个过程中原煤的破碎方式以撞击为主。
2风扇磨煤机振动原因分析
2.1叶轮不平衡引起磨煤机轴系振动
叶轮初期安装后的振动就是由此原因导致的。
风扇磨煤机由于磨损严重而导
致运行寿命短,造成大量的金属损耗,定检比较频繁,安全性较差。
由于打击板
是铸造的,几何尺寸存有一定的偏差,在对叶轮找静平衡时,由于打击板的窜动
使叶轮处于不稳定状态。
在运行中,该情况将引起磨煤机的振动。
在安装打击板时,对压板的止档部位进行间隙调整,从而弥补打击板的铸造偏差。
采用该技术后,防止了打击板的窜动,对稳定磨煤机的运行起到了至关重要的作用;缩短了
叶轮找静平衡的时间,提高了劳动效率。
2.2轴承箱地脚螺栓松动引发磨煤机振动
若磨煤机轴系采用的是单侧双轴承型式,振动会使地脚螺栓松动,螺栓松动
反过来会加剧叶轮的振动。
在磨煤机定检时,叶轮与磨煤机装配是通用的,修后
的叶轮在找平衡上存在着个体的差异,在运行中,表现出来的是振动值的不同,
会使用轴承箱地脚螺栓及轴承座产生交变应力,致使金属产生疲劳,产生疲劳裂纹。
2.3轴承箱轴承损坏,间隙过大引起磨煤机振动
轴承紧固套锁片断裂在振动中使其松动,致使轴承间隙过大,而引发的振动。
根据轴承的使用寿命在大、小修或定检时,打开轴承箱上盖,对轴承间隙进行检测,防止该类缺陷的产生。
2.4叶轮松动引起的磨煤机振动
叶轮在安装时,主轴与叶轮轴孔的接触率不好,6条紧固盘螺栓旋近氏度不
等,在运行后也会引起磨煤机振动。
3风扇磨煤机振动防治措施
3.1调门挡板控制
控制磨煤机调门挡板进而调整风扇磨煤机的出口温度和内部氧量,挡板自动
跟踪出力改变相应开度,其中包括冷烟挡板、热风挡板、出口分离器挡板和内外
循环挡板;冷烟挡板控制出入口温度,热风挡板控制内部氧量,出口分离器挡板控
制出口通流量,内外循环挡板控制内部压力。
调整冷烟挡板是控制风扇磨煤机出
入口温度的主要方法,冷烟挡板的自动控制根据2个条件,一是磨煤机出力情况,二是设定温度与实际温度的温度差来开关挡板。
随着磨煤机煤量的不断增加,出
口温度会不断下降,冷烟挡板开度逐渐减小,但由于煤量变化对温度变化影响有
滞后性,所以煤量变化的同时给冷烟挡板一个前馈指令。
在磨煤机出力稳定后,
调整冷烟挡板开度来使实际的出口温度接近设定值。
冷烟挡板开度不小于15%用
于控制三介质干燥剂的温度,防止入口超温。
磨煤机内部氧含量过高很容易发生
爆燃现象,对设备和人身安全都有一定危害,尤其是燃用挥发分较高的印尼褐煤,但氧量过低会影响燃烧器出口燃烧,所以控制好氧量非常重要。
通过调整热风挡
板来控制内部氧含量。
在磨煤机内氧含量低于4%时,热风挡板全开,而当氧含
量高于7%时,热风挡板全关,在实际运行中将氧含量控制在4.3%~6.5%。
出口
分离器挡板调整风扇磨煤机出口通流量,通流量过小会造成管道积粉,而通流量
过大磨煤机出口温度高。
综合考虑后,当磨煤机出力小于50t/h时,出口分离器
挡板保持50%开度,随着磨煤机出力加大,挡板开度随之增加,当磨煤机出力为110t/h时,挡板全开。
磨煤机启动时防止磨煤机内部超温超压,手动开启内、外
循环挡板,而正常运行时内、外循环挡板全关。
3.2安全防爆控制
a.控制煤粉粗细。
煤粉越细,其周围所吸附的空气或氧气越多,越容易发
生自燃,而当煤粉颗粒大于0.1mm时几乎不会发生自燃,风扇磨煤机可以防止煤粉磨制过细。
b.控制磨煤机内部氧含量。
磨煤机内部含氧比例越大,爆炸的可能性也随
之增加,当氧含量小于15%时,爆炸的可能性将大大减小。
风扇磨煤机系统选用
三介质干燥剂,内部氧含量控制在4%~7%。
c.控制风粉混合物温度。
风粉混合物温度越高,煤粉颗粒所需的着火热越小,燃烧速度越快,越容易发生爆炸,而低于一定温度则没有爆炸危险。
控制三
介质干燥剂中的冷风比例,保证混合物温度在安全的范围内。
d.防止煤粉沉积。
煤粉出现沉积后,会在氧气的作用下发生缓慢氧化形成
自燃,造成爆炸。
分离器挡板开度不小于50%,有效保证磨煤机出口通流量,进
而确保送粉速度大于22m/s,防止煤粉沉积。
e.设置防爆门。
制粉系统爆炸是由内部压力过高无处释放所造成。
每台风
扇磨煤机出口处安装了5个防爆门,其作用就是在磨煤机内部压力达到爆炸极限
值之前提前动作释放内部压力,防止爆炸发生。
3.3调节特性
当减少给煤量时,风扇磨压头特性线升高,输粉管道阻力特性线降低,使磨
内的通风量增大,这就使得磨煤机出口温度上升。
用高温炉烟干燥的制粉系统在
抽炉烟管道上没有调节门,磨煤机低出力时只能加大冷空气的掺入量来保持出口
温度在极限范围内。
用这样的方法可使风扇磨出力的调节范围保持在100%~60%之内。
低于此范围,易造成一次风率过高,煤粉浓度降低而导致锅炉燃烧不稳,
效率降低。
德国EVT公司和德国巴高克公司在大型风扇磨上采用液力联轴器或变
频器来调节转速,当给煤量减少时,同时也降低转速,煤粉细度基本不变(转速
降低使煤粉变粗,给煤量减少使煤粉变细,两者大致抵消)。
转速的调节范围一
般是最高转速降低20%左右。
采用这一措施后,风扇磨煤机的出力调节范围可扩
大到100%~30%。
其优点是在锅炉负荷变动幅度较大时,避免频繁地增减风扇
磨的运行台数。
此外,由于通风量减少(不低于一次风速及一次风率的下线),
保持了较高的煤粉浓度,这对锅炉的稳定燃烧非常有利。
结语
磨煤机在目前很多行业有着十分普遍的应用,其可以对各种矿石和其他可磨
性物料进行干式或湿式粉磨,对生产起着十分关键的作用,磨煤机的振动极大影
响磨煤效果和生产的安全与顺利进行,本文对引起磨煤机振动的原因进行了分析,并根据这些原因提出了解决对策。
在生产中应认真落实这些措施,以最大程度地
减少磨煤机的振动带来的不良反应,发挥磨煤机的最大价值。
参考文献
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