中石化胜利孤岛厂电力数字化带来高效管理
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胜利孤岛厂电力数字化带来高效管理
把纵横交错的电网浓缩于方寸电脑屏幕之上,大到电力系统运行方式、输电线路分布,小到每一基电线杆塔位置、设备参数,均可以图像的形式清晰地展现出来;工作人员无需野外跋涉,在操作室内轻点鼠标,就能将操作指令准确传达到几十公里之外……
在胜利油田孤岛采油厂,随着电力数字化管理的推进,许多过去被认为遥不可及的场景正逐步呈现在面前。
足不出户遥控电力生产
8月11日,孤岛厂水电大队“配电网生产运行信息管理系统”突然发出报警信号,技术人员迅速查看报警信息,发现垦90北线出口开关跳闸。
与此同时,调度室也接到垦利区报障电话:垦90北线所带油井停电!为及时恢复生产,技术人员立即启动远程操作系统,对跳闸开关进行试送电,停电油井一次送电成功!随后,电力巡查人员对垦90北线展开全面巡查,最终将此次停电原因锁定为“沿路一台变压器烧毁”,及时抢修后故障得以彻底排除。
监测电网、搜寻故障点、远程送电……以往繁琐的电网故障检修过程,如今足不出户便可遥控进行,电力数字化管理给孤岛厂电力维修人员装上了“千里眼”。
孤岛厂电力系统担负着孤岛油区生产、生活及工农业用电任务,管理着6KV配电线路76条,计600余公里,覆盖面积1200平方公里,供电线路地形复杂。
为维护油区电力系统正常秩序,通常采取“地毯式搜寻”的巡护方法,大海捞针般防范随时可能发生的意外情况,人力、物力投入巨大。
随着配电网信息化技术的不断发展和完善,2005年,孤岛厂开始致力于开发建设电力数字化管理系统,“配电网生产运行信息管理系统”应运而生。
该系统利用现代电子技术、通讯技术及计算机网络技术,将配电网在线数据和离线数据、配网结构和地理信息及地理图形进行数据集成,从而实现了配电系统正常及故障情况下检测、保护、控制、用电、配电管理的自动化运行。
目前,孤岛厂已累计在29条6KV线路安装FTU检测终端设备49台,在孤二、孤三、孤九变电所出口安装RTU远动终端单元装置3套,并于2009年将十个变电所新改造完成的综合自动化系统数据统一接入“配电网生产运行信息管理系统”,从而实现了配电线路电流、电压、功率、故障信息等运行情况的实时监控和数据采集,极大方便了工作人员及时监测和分析电网运行状况。
同时,他们加快计量信息自动化系统TMR的建设与推广应用,累计安装完成包括高低压远程计量、油井变压器远程计量在内的各类高低压计量装置1200余台。
TMR系统同时具备远程抄表、报表生成、数据分析、电量电费结算等多项功能,实现了远程数据的实时交换、数据共享,为原油生产提供了更加快捷的信息平台。
分秒必争减少故障时间
孤岛厂油水井分布面积广,供电线路地形复杂,芦苇丛生,线路故障排除困难。
以往由于缺少必要的在线检测手段,人工排查故障劳动强度大、停电时间长,严重影响到原油生产,对配电线路及其设备也造成较大危害。
而“配电网生产运行信息管理系统”的应用,让“外科手术”式的精确出击成为可能,提高故障处理率的同时减少了油井停井造成的产量损失。
7月20日,一场暴雨伴着强雷电突袭孤岛。
12:30分,孤岛厂水电大队调度接到线路故障报警:孤九变I段有6KV线路出现接地故障!值班人员立即登陆“配电网生产运行信息管理系统”实时监控界面进行接地故障线路选线:通过查看变电所出口RTU送回的故障历史信息,接地线路被确定为准备线;再通过安装于准备线30#杆的FTU送回的现场信息,具体故障区域被确定为变电所出口1#杆至30#杆之间。
很快位于干线14#杆附近的13-1#注聚站高压电缆接地故障点被发现并及时解除。
高效率的故障处理得益于“配电网生产运行信息管理系统”的精确定位功能:当配电线路、变压器发生故障时,FTU检测终端设备将信号通过无线传输到监控中心主站,工作人员通过报警提示获知故障类型,同时通过“配电网生产运行信息管理系统”上的线路拓扑关系示意图及历史曲线等一系列信息,快速确定故障线段,故障点在电子地图上以动态着色的方式显示出来。
一般从故障发生到确认故障范围类型只需几分钟时间,极大提高了故障判断准确率,缩短了故障停电时间。
自2005年5月份该系统投入使用以来,故障上报准确率达到100%。
推广应用科技新产品是孤岛厂实施电力数字化管理、降低电网故障率的又一举措。
为减少雷击干扰造成的电网大面积停电事故,孤岛厂将电网中原有的阀型避雷器全部更换为新型氧化锌避雷器,增强了电网可靠性,最大限度减少了因雷击造成的停电损失。
在2008年、2009年夏季雷雨较多的情况下,孤岛电网因雷击造成的事故明显减少,电网设备烧毁、电网故障频次较以往平均降低了30%,电网管理水平有了明显提升。
节能降耗实现优化运行
有这样一组对比数据:2005年,孤岛厂全年发生各类电网故障113次,而2008年,孤岛厂全年发生各类电网故障仅为54次。
“电网及电力设备故障的减少均得益于‘配电网生产运行信息管理系统’的开发建设”,孤岛厂水电大队生产办主任宋俊锋介绍道。
由于油田早期滚动开发的需要,孤岛厂电力系统近乎同步于油气生产建设,电网及配电线路缺少统一规划,配电系统存在诸多问题,严重影响电网的安全经济运行。
尤其随着孤岛油田进入特高含水开发后期,开发成本居高不下,降低用电费用、提高经济效益成为“配电网生产运行信息管理系统”开发建设的主要目的之一。
由于配电线路长、分布广、外部环境复杂等因素,近年来孤岛厂周边用户窃电现象非常严重,造成部分线路线损,严重影响配电网运行经济效益,用电治安形势极其严峻。
2008年以来,孤岛厂以建设“配电网生产运行信息管理系统”为契机,相继完成了孤
七变、孤南变等九处变电所出口监控系统改造,接入高压远程计量装置120台,实现了各类大站、重要负荷分支网上电量及其他用电参数查询,以及对变电所出口线路负荷、设备的实时监控,减少了电量流失和电费、设备损失。
此外,针对部分电力设备老化严重、线路过长、负荷过重造成的配电网运行不可靠、线路跳闸事故频频发生的现象,孤岛厂在每条线路上安装台数不等的FTU检测终端设备,将一条线路分成几段,故障发生时只会影响某两个开关之间的线路,而且其线路分支线可以在发生过流、速断故障情况下,自动报警并分断隔离,确保主线路和其他分支线的安全,极大缩短了停电时间和停电范围,提高了维修效率,减少了维护成本。
2009年,孤岛厂进一步加快“配电网生产运行信息管理系统”的升级和拓展工作。
通过开展计量系统优化调整工程,对集输、注聚、外部转供三大负荷系统的48台用电计量装置进行升级改造,为实时监控各系统生产用电单耗提供了更加精确的数据,同时也对转供用户非法用电和高耗能设备使用情况了如指掌,仅此一项一年可为采油厂减少电量损失50余万千瓦时,节约电费28万元。