QC演示提高电动阀门的校验解析PPT教案
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四、活动目标
本次QC小组的活动,一是使电动阀门的 运行维护简便化,每次检修时间缩短为1个 小时左右;二是通过QC小组的合理定期校 验,预先消除电动阀门的故障隐患,提高 锅炉的运行时率。
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五、可行性分析
1、以往电动阀门的校验中,最浪费时 间的是电动阀门的限位微动开关和满度、 零点的校验,在这几个环节中如果有专用 的校验工具可大大加快校验进程。
第3页/共23页
三、现状调查
1、我队现使用的8台电动阀门有两个型 号,分别为10#站两台ZAZP型电动直通单 座调节阀,8#站、9#站、王集站共6台 PSL204型电动调节阀。
2、由于运行工况的不同,各站电动阀 门出现故障的机率也有所不同。2010年截至 10月份据统计电动阀门故障共有20起,故障 现象中阀座关闭不严是最常见的,约占60%, 输出信号失真约占20%,电动阀摆动不停占 10%,电动阀开度过小占到10%。
五一注汽队QC小组
攻关型
注册日期
2004年2月
张继伟 10次
出勤率 活动课题
姓名 张继伟 黄建科 张均辉 段礼宾 陈福良 唐海聚
年龄 36 37 40 42 58 46
2010年1月1日 活动时间
注册号
社2010-29
2010年3月--10月
100%
提高电动阀门的校验与维修效率
文化程度
小组分工
本科
组长
检查使之正确
电机不起动,电源灯 亮,输入信号灯亮
电源不符或电压低 输入信号错误 热保护动作(周围温度高或 使用频率高或电容击穿) 电动机断线 电机、电容、电位器各插头 接触不良
检查电压使正常 输入信号选择开关拔正确 降低周围温度,降低使用频 率 和灵敏度或换电容 更换导线或连好导线 接好相应插头
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绘制好的电路板
腐蚀好的电路板
第18页/共23页
八、实施阶段
3、将电气元件安装到电路板上,在检查没 有问题后通电进行调试。
4、制定电动阀门操作规程,建立维修台账
制作好的4
九、效果检查
在QC小组的努力下,我队的电动阀门维护保养质量和速度有了极 大的提高。在10月份利用校验仪表对我队的8台电动调节阀进行了 维护,每台的电气部分的校验全部在一个小时内完成,期间锅炉 的上水依靠电动阀上的手动阀门控制,完全可以在维检时不影响 锅炉的正常运行,达到了预期目的。
七、制定对策
具体故障 电机振荡,发热
阀位反馈信号无 阀位反馈信号太大、太小 到限位后电机不停止
原因 输入信号有交流干扰 灵敏度过高 电位器及电位器配线不良
阀位反馈信号线接触不良或断 线 电位器安装不良 零位和行程调整不良 上、下限凸轮调整不当 限位开关故障 限位开关配线不良
解 决办法 检查输入信号消除干扰, 或输入端并470μF/25V电容 调整灵敏度电位器降低灵敏度 检查使之正常 检查阀位反馈信号线
电机电压不足 电源电压低或不符
填料压盖拧得过紧 阀门内部发生意外
解 决办法 检查使之正确
检查调节阀排除过负载 排除过负载或降低环境温度 调整好零位和行程电位器 手动操作也费劲则拆卸阀 松动压盖 检查电压使之正常
松动压盖、拆卸阀门检查
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七、制定对策
2、制定电动阀门的操作规程,规定电 动阀门的维护保养周期,并专门对电动阀 门的运行、维修、保养建立台账。
QC演示提高电动阀门的校验解析
会计学
1
1.小组概况
内容简介:
6.确定分析流程
2.选题理由 3.现状调查
7.制定对策 8.实施阶段
4.活动目标 5.可行性分析
9.效果检查
10.巩固措施及下一步工作
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一、小组概况
小组名称 课题类型 成立时间 组长 活动次数 序号 1 2 3 4 5 6
1、本次电路板设计只包含了信号输出,整个校验仪表按电路板、 变压器、电流表、正反转按钮四大块装在了一个木盒里,携带既 不方便,也不美观。QC小组准备在下一步工作中将整套校验仪表 整合到一块电路板上。
2、现校验表接线为直接将线拧在一起,由于有6根电线,易导致 混乱接错。准备将电源线更改为快速接线柱,这样不但可提高接 线准确率,还可供SDZ-3型水位调节仪用来校验水位信号和阀门 开度显示。
否 否
6、输入信号是否稳定
是 否
8、行程是否设定过小
是
10、电路板故障
3、死区设置过小 5、回差过大
7、输入信号不稳定 9、增大行程
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4、跟踪不准确的分析流程
1、跟踪不准确
否
2、信入信号是否正确
3、校准输入信号
是
否
4、满度零点处反馈是否正常
5、反馈信号未校正好
是 是
6、减少死区能否排除故障
大专
技术指导、协调
大专
技术指导、协调
技校
实施记录
技校
研制、分析实施
大专
研制、分析实施
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二、选题理由
自动上水已在我队的全部8台锅炉上得到 实施,为我队的锅炉安全运行提供了保障, 也极大地提高了生产效率。但是如果自动 上水装置的关键部件电动阀门出现故障, 会使锅炉出现缺水或满水的故障,轻则影 响生产,重则甚至会损坏锅炉本体和管道。 所以提高电动阀门的校验和维修效率,保 障电动阀门的正常运行具有着极其重要的 意义。
随着企业的发展,降本增效和节能降耗意义日益重大,下一步我 们打算将如何提高给水泵的节电率作为新的课题。
第21页/共23页
第22页/共23页
QC小组的课题完成时间为10中旬,至12月中旬尚不足三个月,在 此期间没有一个电动阀门出现问题。但由于运行周期尚短,对预 先消除故障的效果还需进一步的观察、统计。
无形效益分析: ①、提高了锅炉运行时率,保障了生产用汽的需要。 ②、节省了对电动阀门的维修费用,减少了更换电动阀的材料费
用。 ③、降低了维修人员的劳动强度,提高了生产效率。
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十、巩固措施及下一步工作
通过本次QC小组成员的密切协作,共同努力,实现了预定的目标, 切实提高了电动阀的校验效率,而且使全体成员增长了QC活动的 知识,加强了质量管理意识,同时还提高了企业的生产效率。
为了巩固本次QC小组的成果,我们也对本次活动中出现的缺陷进 行了反思和回顾:
3、对电动阀的校验来说,如果有用于 校验的专用工具将极大的增加效率,缩短 检修用时。QC小组专门制作了校验仪表, 检修时可用仪表直接校验电动阀门的转向、 行程和输入信号跟踪、输出信号反馈等电 动阀门的必要参数。
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八、实施阶段
1、设计快速校验仪表
快速校验仪表的核心是4-20ma标准信号发生器的设计,QC小组通 过多次讨论设计确定了采用的线路图。在通过检查和仿真后开始 电路板的制作,电路板上集成了电动阀门正、反向转动控制控钮、 信号输出、输入信号跟踪的功能。
4 -20ma标 准反馈信号 输出
20ma电流表
校
验
仪
表
功
4-20ma信号输入
能 框
图
电机正转 电机反转
J1-1 J2-1
J2-2
~220V
J1-2
~220V
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八、实施阶段
4-20ma标准信号发生器电原理图
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八、实施阶段
2、4-20ma标准信号发生器电原理图2、根 据电原理图和功能方框图设计制作电路板, 电路板设计工具采用专业电路板设计软件 Protel2004。
1、阀门不动作分析流程
1、执行机构不动作
2、就地手轮能否操作阀门
是
4、输入信号是否正常
是
6、输入阻抗是否正常
是
8、反馈信号是否正常
是
电路板故障
否
3、阀门卡死或执行机构卡死
否
5、输入信号故障
否
7、电路板故障(控制信号部分)
否
否
9、执行机构行程是否正常
是
位置变送部件故障
重新设定行程
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2、阀门泄露过大的分析流程
2、除了限位微动开关移位所引起的电动 阀故障外,电动阀门减速机构缺少润滑油 也是导致故障出现的原因之一。这完全可 通过QC小组的加强管理来避免此项产生。
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六、确定分析流程
根据维修电动阀门时记录的故障台账的 分析,QC小组将常见故障分为四大类,总 结了不同的故障处理流程图。
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1、阀门泄露过大
否
2、就地手轮能否排除故障
是 否
4、跟踪是否在误差范围内
是 否
6、重新设定行程后能否排除故障
是
行程示设置好
3、阀门故障 5、跟踪不准确 7、可能阀门选型有误
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3、阀门来回摆动的分析流程
1、电动阀来回摆动
是
2、增大死区后能否排除故障
否 是
4、执行机构转向时反馈信号是否不变
否
8、电路板故障
7、死区过大
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七、制定对策
1、根据上述总结的故障检修流程,QC小组制定了详细具体的故障 检修表,在检修中根据表格内容进行检查,可准确查找故障,缩短 检修用时。
具体故障
原因
解 决办法
不动作、电源灯不亮
没有输入电源
接好电源
不动作、电源灯亮, 输入信号灯不亮
输入信号无 输入信号 +、-极性接反
检查电位器安装 调整好零位和行程电位器 更新调整限位凸轮 更换限位开关 正确连接限位开关配线
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七、制定对策
具体故障 执行器动作呈步进、 爬行现象 电机发热、运转途中自行停止
控制灵敏度降低,电 机力矩减小 手动操作费力
原因
操作器来信号的动作时间 不正确
负载过大而过载保护 热保护动作 零位和行程调整不良 调节阀内有异物 填料压盖拧得过紧
四、活动目标
本次QC小组的活动,一是使电动阀门的 运行维护简便化,每次检修时间缩短为1个 小时左右;二是通过QC小组的合理定期校 验,预先消除电动阀门的故障隐患,提高 锅炉的运行时率。
第5页/共23页
五、可行性分析
1、以往电动阀门的校验中,最浪费时 间的是电动阀门的限位微动开关和满度、 零点的校验,在这几个环节中如果有专用 的校验工具可大大加快校验进程。
第3页/共23页
三、现状调查
1、我队现使用的8台电动阀门有两个型 号,分别为10#站两台ZAZP型电动直通单 座调节阀,8#站、9#站、王集站共6台 PSL204型电动调节阀。
2、由于运行工况的不同,各站电动阀 门出现故障的机率也有所不同。2010年截至 10月份据统计电动阀门故障共有20起,故障 现象中阀座关闭不严是最常见的,约占60%, 输出信号失真约占20%,电动阀摆动不停占 10%,电动阀开度过小占到10%。
五一注汽队QC小组
攻关型
注册日期
2004年2月
张继伟 10次
出勤率 活动课题
姓名 张继伟 黄建科 张均辉 段礼宾 陈福良 唐海聚
年龄 36 37 40 42 58 46
2010年1月1日 活动时间
注册号
社2010-29
2010年3月--10月
100%
提高电动阀门的校验与维修效率
文化程度
小组分工
本科
组长
检查使之正确
电机不起动,电源灯 亮,输入信号灯亮
电源不符或电压低 输入信号错误 热保护动作(周围温度高或 使用频率高或电容击穿) 电动机断线 电机、电容、电位器各插头 接触不良
检查电压使正常 输入信号选择开关拔正确 降低周围温度,降低使用频 率 和灵敏度或换电容 更换导线或连好导线 接好相应插头
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绘制好的电路板
腐蚀好的电路板
第18页/共23页
八、实施阶段
3、将电气元件安装到电路板上,在检查没 有问题后通电进行调试。
4、制定电动阀门操作规程,建立维修台账
制作好的4
九、效果检查
在QC小组的努力下,我队的电动阀门维护保养质量和速度有了极 大的提高。在10月份利用校验仪表对我队的8台电动调节阀进行了 维护,每台的电气部分的校验全部在一个小时内完成,期间锅炉 的上水依靠电动阀上的手动阀门控制,完全可以在维检时不影响 锅炉的正常运行,达到了预期目的。
七、制定对策
具体故障 电机振荡,发热
阀位反馈信号无 阀位反馈信号太大、太小 到限位后电机不停止
原因 输入信号有交流干扰 灵敏度过高 电位器及电位器配线不良
阀位反馈信号线接触不良或断 线 电位器安装不良 零位和行程调整不良 上、下限凸轮调整不当 限位开关故障 限位开关配线不良
解 决办法 检查输入信号消除干扰, 或输入端并470μF/25V电容 调整灵敏度电位器降低灵敏度 检查使之正常 检查阀位反馈信号线
电机电压不足 电源电压低或不符
填料压盖拧得过紧 阀门内部发生意外
解 决办法 检查使之正确
检查调节阀排除过负载 排除过负载或降低环境温度 调整好零位和行程电位器 手动操作也费劲则拆卸阀 松动压盖 检查电压使之正常
松动压盖、拆卸阀门检查
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七、制定对策
2、制定电动阀门的操作规程,规定电 动阀门的维护保养周期,并专门对电动阀 门的运行、维修、保养建立台账。
QC演示提高电动阀门的校验解析
会计学
1
1.小组概况
内容简介:
6.确定分析流程
2.选题理由 3.现状调查
7.制定对策 8.实施阶段
4.活动目标 5.可行性分析
9.效果检查
10.巩固措施及下一步工作
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一、小组概况
小组名称 课题类型 成立时间 组长 活动次数 序号 1 2 3 4 5 6
1、本次电路板设计只包含了信号输出,整个校验仪表按电路板、 变压器、电流表、正反转按钮四大块装在了一个木盒里,携带既 不方便,也不美观。QC小组准备在下一步工作中将整套校验仪表 整合到一块电路板上。
2、现校验表接线为直接将线拧在一起,由于有6根电线,易导致 混乱接错。准备将电源线更改为快速接线柱,这样不但可提高接 线准确率,还可供SDZ-3型水位调节仪用来校验水位信号和阀门 开度显示。
否 否
6、输入信号是否稳定
是 否
8、行程是否设定过小
是
10、电路板故障
3、死区设置过小 5、回差过大
7、输入信号不稳定 9、增大行程
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4、跟踪不准确的分析流程
1、跟踪不准确
否
2、信入信号是否正确
3、校准输入信号
是
否
4、满度零点处反馈是否正常
5、反馈信号未校正好
是 是
6、减少死区能否排除故障
大专
技术指导、协调
大专
技术指导、协调
技校
实施记录
技校
研制、分析实施
大专
研制、分析实施
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二、选题理由
自动上水已在我队的全部8台锅炉上得到 实施,为我队的锅炉安全运行提供了保障, 也极大地提高了生产效率。但是如果自动 上水装置的关键部件电动阀门出现故障, 会使锅炉出现缺水或满水的故障,轻则影 响生产,重则甚至会损坏锅炉本体和管道。 所以提高电动阀门的校验和维修效率,保 障电动阀门的正常运行具有着极其重要的 意义。
随着企业的发展,降本增效和节能降耗意义日益重大,下一步我 们打算将如何提高给水泵的节电率作为新的课题。
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第22页/共23页
QC小组的课题完成时间为10中旬,至12月中旬尚不足三个月,在 此期间没有一个电动阀门出现问题。但由于运行周期尚短,对预 先消除故障的效果还需进一步的观察、统计。
无形效益分析: ①、提高了锅炉运行时率,保障了生产用汽的需要。 ②、节省了对电动阀门的维修费用,减少了更换电动阀的材料费
用。 ③、降低了维修人员的劳动强度,提高了生产效率。
第20页/共23页
十、巩固措施及下一步工作
通过本次QC小组成员的密切协作,共同努力,实现了预定的目标, 切实提高了电动阀的校验效率,而且使全体成员增长了QC活动的 知识,加强了质量管理意识,同时还提高了企业的生产效率。
为了巩固本次QC小组的成果,我们也对本次活动中出现的缺陷进 行了反思和回顾:
3、对电动阀的校验来说,如果有用于 校验的专用工具将极大的增加效率,缩短 检修用时。QC小组专门制作了校验仪表, 检修时可用仪表直接校验电动阀门的转向、 行程和输入信号跟踪、输出信号反馈等电 动阀门的必要参数。
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八、实施阶段
1、设计快速校验仪表
快速校验仪表的核心是4-20ma标准信号发生器的设计,QC小组通 过多次讨论设计确定了采用的线路图。在通过检查和仿真后开始 电路板的制作,电路板上集成了电动阀门正、反向转动控制控钮、 信号输出、输入信号跟踪的功能。
4 -20ma标 准反馈信号 输出
20ma电流表
校
验
仪
表
功
4-20ma信号输入
能 框
图
电机正转 电机反转
J1-1 J2-1
J2-2
~220V
J1-2
~220V
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八、实施阶段
4-20ma标准信号发生器电原理图
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八、实施阶段
2、4-20ma标准信号发生器电原理图2、根 据电原理图和功能方框图设计制作电路板, 电路板设计工具采用专业电路板设计软件 Protel2004。
1、阀门不动作分析流程
1、执行机构不动作
2、就地手轮能否操作阀门
是
4、输入信号是否正常
是
6、输入阻抗是否正常
是
8、反馈信号是否正常
是
电路板故障
否
3、阀门卡死或执行机构卡死
否
5、输入信号故障
否
7、电路板故障(控制信号部分)
否
否
9、执行机构行程是否正常
是
位置变送部件故障
重新设定行程
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2、阀门泄露过大的分析流程
2、除了限位微动开关移位所引起的电动 阀故障外,电动阀门减速机构缺少润滑油 也是导致故障出现的原因之一。这完全可 通过QC小组的加强管理来避免此项产生。
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六、确定分析流程
根据维修电动阀门时记录的故障台账的 分析,QC小组将常见故障分为四大类,总 结了不同的故障处理流程图。
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1、阀门泄露过大
否
2、就地手轮能否排除故障
是 否
4、跟踪是否在误差范围内
是 否
6、重新设定行程后能否排除故障
是
行程示设置好
3、阀门故障 5、跟踪不准确 7、可能阀门选型有误
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3、阀门来回摆动的分析流程
1、电动阀来回摆动
是
2、增大死区后能否排除故障
否 是
4、执行机构转向时反馈信号是否不变
否
8、电路板故障
7、死区过大
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七、制定对策
1、根据上述总结的故障检修流程,QC小组制定了详细具体的故障 检修表,在检修中根据表格内容进行检查,可准确查找故障,缩短 检修用时。
具体故障
原因
解 决办法
不动作、电源灯不亮
没有输入电源
接好电源
不动作、电源灯亮, 输入信号灯不亮
输入信号无 输入信号 +、-极性接反
检查电位器安装 调整好零位和行程电位器 更新调整限位凸轮 更换限位开关 正确连接限位开关配线
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七、制定对策
具体故障 执行器动作呈步进、 爬行现象 电机发热、运转途中自行停止
控制灵敏度降低,电 机力矩减小 手动操作费力
原因
操作器来信号的动作时间 不正确
负载过大而过载保护 热保护动作 零位和行程调整不良 调节阀内有异物 填料压盖拧得过紧