全国20起汽轮机事故汇编
《汽轮机飞车事故汇编》
事故原因这次4#机损坏原因是超速飞车。超速原因主要是在打 掉危急保安器后,自动主汽门自动关闭,其副触点接通,联锁发电 机主油开关跳闸,使发动机解列后,热网蒸汽从抽气口倒回作功, 加速汽轮机转速,直至飞车。以下是此次事故原因分析:
1.2 事后检查情况
水冷箱补水门浮球脱落在乙组水冷泵进水口附近;电动主闸门、自 动主汽门、调速汽门严密性不好(停机后,如果关闭低负荷喷水,排汽 缸温度可升至100℃左右)。一段、二段供热抽汽水动逆止门动作灵 活,但二段抽汽至高除水动逆止门活塞脱落卡涩;中压旋转隔板卡在 开度50mm处。透平油中含有大量杂质、水分,外观混浊,有乳化现象, 油箱内壁脏污,整个系统及部件解体清洗后仍有少量颗粒杂质;危急 遮断油门被纤维状杂物卡涩。超速14%保护动作油压按厂家参数定 值,设计值为额定转速下一次油压0.218MPa,动作转速一次油压0.283
1. 操作原因。这次停机是在中压油动机关闭后开不开,停机减负荷 时卡在7000KW以及高压油动门晃动和调速汽门故障等多种不利情 况下,未能进行仪表分析,就盲目操作,操作人员把正常停机操 作改为故障操作,立即打掉危急保安器。操作非常混乱,未按岗 位责任制、监护制度和复诵制度执行,正、副班长代替司机操作 ,在未确定机4/汽51关闭及负荷到零时情况下即打掉危急保安器 ,导致飞车。
(3)定期核准各重点保护电接点压力表并更换精度等级更高的压力表 。 (4)选用智能转速表,替换现役转速表,用转速表的报警和保护输出功 能取代油压接点信号,便于日常监测和事故分析。 (5)分析优化超速保护回路,统一动作条件,对改增智能表和一次油压 信号采用先串联后并联的方式进入超速保护,以保证保护动作的可靠 性。 (6)投入油净化装置,配套大功率滤油设施,严格控制透平油品质。 (7)增设热工工作备用电源,防止工作电源失电后使热工保护(包括超 速保护)失去保护功能。 (8)完善恢复机组热风烘干系统,保证能随时连续投入使用,以防止停 机后部件的锈蚀。在未完善前用抽真空法加以保养。 (9)高压油动机加装电磁阀,加速二次油泄压,使调节汽门更快关闭。 3.2 运行措施 (1)防止超速的各种保护和联锁均应投入运行,按要求进行试验。超速 保护不能可靠动作时,禁止将机组投入运行或继续运行。 (2)定期对自动主汽门、调速汽门和抽汽逆止门进行活动试验。当汽 水品质不符合要求时,应增加活动次数和扩大行程范围。 (3)定期对自动主汽门、调速汽门和旋转隔板进行严密性试验,并尽量 选择停机热态进行。
20起典型汽机事故
2.严格执行规章制度。运行规程不完善的要修改补充,不完善的内容先以书面形式颁布执行。运行人员应按规程操作和处理事故,厂领导不要干预运行人员操作,不得违章指挥操作,不得为避免事故拼设备。必须建立保护装置管理制度,落实责任制,重要保护和联锁装置退出运行时必须经总工程师或厂领导批准,并限期恢复。
2、
揭开低压缸检查,除发现20级有3处、25级有8处、叶片松拉筋有开焊外,还有两处叶片镶焊的司太立合金在距非叶片顶部30mm处裂断,其它部位均未见异常。
3、
对一、二、三段抽汽逆止门进行了汽密性试验,结果一、二段严密,三段抽汽逆止门前疏水管热,说明有漏汽现象。经对全部六段抽汽逆止门解体检查,各门密封面接触无断开处,无贯穿沟痕,深坑等。各门全行程活动自由,无卡涩。
事故后检查发现#2机组轴承损坏,其中#1、2、5、6下瓦和推力瓦损坏严重,需要更换。
二、事故原因分析
经检查分析计算机打印资料和事故后做试验证明,事故直接原因是C抗燃油泵跳闸,因蓄能器漏氢退出运行,造成抗燃油压迅速降低,该保护动作跳机。
3.设备管理不善,未能及时消除缺陷。抗燃油蓄能器、启/备变压器差动保护误动、厂用电和事故油泵自投装置等存在的问题,未及时处理,致使一般事故扩大为全厂停电和损坏主设备重大事故。计算机缺陷不及时消除,不能把9时19分40秒以后的数据资料打印下来,加深了分析事故难度。据反映,工作人员可擅自将重要保护退出运行,未经有关部门批准,限期恢复.
10时50分,热工微保班班长郝宝伟、值班员李树新,来到现场,请示值长,要求退出串轴保护,以便检查。值长刘宝洪在得到运行副总孟凡荣批准同意后将串轴保护联锁主5气门开关断开。当值长刘宝洪询问有没有发电机跳闸的可能时,热工人员回答说:“没事,串轴保护电源已断开”。(实际只断开了跳主汽门回路,去发电机保护回路压板未断)。此时,热工分场专工胡意成恰好来到7号机控制室一起看他们处理。随后郝宝伟令李树新在保护屏处活动串轴保护测量板和鉴别扳,郝宝伟来到操作盘前监视,两块板活动后,串轴保护指示明显摆动,增大到一2.Omm(动作值-1.2mm跳闸,该表量程土2.0),持续了约7分钟左右。
生产安全典型事故案例汇编 -32起汽机设备事故案例
汽机设备事故案例汽门关闭不严导致机组跳闸后超速【案例简述】1998年3月1日某电厂1、2号炉,4、6号机母管制运行,带电负荷31MW,7号机组单元制运行,带电负荷80MW,汽机各保护均在投入状态,其他的参数运行稳定,全厂总负荷111MW。
8时,汽机7号主值班员郝某接班后检查各参数均正常,机组运行稳定。
8月20分,郝某发现轴向位移指示偏大至-0.52mm(轴向位移正常指示在-0.26mm,动作值-1.2mm,最大±2.0mm),且摆动,打电话联系热工微保班值班人员李某要求进行处理。
8时40分,热工微保班值班员李某来到现场,检查后向郝某交待,处理轴向位移需将串轴保护电源断开,必须有班长和监护人在场,同时叮嘱要加强监视,如果串轴保护值继续发展到-0.7~-0.8mm时,再联系处理。
10时10分,当值值长刘某得知此情况后,令热工人员必须马上安排处理。
10时50分,热工微保班班长郝某、值班员李某来到现场,请示值长,要求退出串轴保护,以便检查。
值长刘某在得到运行副总孟某批准同意后将串轴保护联锁主汽门开关断开,当值长刘某询问有没有发电机跳闸的可能时,热工人员回答说:“没事,串轴保护电源已断开”(实际只断开了跳主汽门的回路,去发电机保护回路压板未断)。
此时,热工分场专工胡某恰好来到7号控制室看他们处理,随后郝某令李某在保护屏处活动串轴保护测量板和鉴别板,郝某来到操作盘前监视,两块板活动后,串轴保护指示明显摆动,增大到-2.0mm(动作值-1.2mm跳闸,该表量程±2.0),持续约7min左右。
10时58分,郝某向保护屏走去,刚一拉开保护屏门,即看到超速保护测量板4个红灯闪烁(实际是串轴保护动作),10时59分,7号机表盘铃响警报器掉牌(发电机跳闸掉牌),电气值班员立即向值长刘某报告发电机跳闸,负荷由80MW降到零,刘某马上令锅炉值班员稳定参数,防止灭火,随即跑到汽机操作盘前,发现主汽门关闭掉牌(实际上电气串轴保护也已掉牌),主值班员郝某跑到机头手摇同步器准备挂闸,抬头一看转速表转速在3600r/min,立即手打危急保安器停机,没有反应,立即跑回控制室,看到表盘汽机转速已达3653r/min (实际最高达3699r/min,热工转速表记忆值),立即关闭电动甲乙主汽门和一、二、三段电动抽汽门。
汽轮机事故案例
汽轮机事故案例汽轮机是一种常见的热力机械设备,广泛应用于发电厂、化工厂等工业领域。
然而,由于各种原因,汽轮机事故时有发生,给生产安全和人员生命财产造成严重威胁。
下面我们就来看几个汽轮机事故案例,以便引起大家的重视和警惕。
案例一,某发电厂汽轮机事故。
某发电厂的汽轮机在运行过程中突然发生爆炸,造成了严重的人员伤亡和设备损坏。
经过调查,事故原因主要是由于汽轮机叶片疲劳断裂,导致叶片脱落并撞击其他部件,最终引发爆炸。
而叶片疲劳断裂的原因则是由于长期高负荷运行和缺乏定期检修保养所致。
这一事故给发电厂带来了巨大的经济损失,也给相关责任人敲响了警钟。
案例二,化工厂汽轮机事故。
某化工厂的汽轮机在运行过程中出现了异常振动和噪音,随后发生了严重的事故。
经过调查,事故原因是汽轮机轴承故障导致的。
而轴承故障的原因则是由于长期高速运转和润滑不良所致。
这一事故不仅给化工厂造成了严重的设备损坏,还给周围环境和人员的安全带来了威胁,引起了社会各界的高度关注。
案例三,某船舶汽轮机事故。
某船舶的汽轮机在航行中突然发生了故障,导致船舶失去动力,险些造成触礁事故。
经过调查,事故原因是汽轮机控制系统故障导致的。
而控制系统故障的原因则是由于长期使用和维护不当所致。
这一事故给船舶的航行安全带来了严重威胁,也给船员和乘客的生命财产造成了潜在危险。
综上所述,汽轮机事故的发生往往与长期高负荷运行、缺乏定期检修保养、润滑不良、控制系统故障等因素有关。
因此,我们在使用和维护汽轮机时,务必加强对设备的监测和管理,定期进行检修保养,保证设备的安全稳定运行,以防止事故的发生,确保生产安全和人员的生命财产安全。
汽轮机事故案例
汽轮机事故案例汽轮机事故案例2018年1月15日,在某温州化工厂,发生了一起汽轮机事故。
该化工厂是一家集生产、储运于一体的大型企业,其使用了多台汽轮机作为主要动力设备。
事故发生后,造成了严重的人员伤亡和经济损失。
经过调查和分析,事故的原因主要有三个方面。
首先,事故的发生与操作人员的不当操作有关。
事故当天,该化工厂进行了一次定期的维护与检修工作,其中涉及到汽轮机的关闭和开启。
但是由于操作人员操作不规范,没有严格按照操作规程进行操作,导致汽轮机在开启的过程中出现了故障。
此外,操作人员也没有按照规定的程序进行紧急处理,使得故障问题无法及时解决,最终导致事故的发生。
其次,事故的发生还与设备的老化和维护不到位有关。
该化工厂的汽轮机已经使用了多年,部分设备已经达到了使用寿命。
然而,由于企业资金紧张和管理不善,没有及时对设备进行更换和维护,致使设备老化程度加剧。
在事故发生之前,该汽轮机已经出现了多次故障,但是这些故障并没有引起足够的重视和处理,导致了事故的发生。
最后,事故的发生还与企业的安全管理不到位有关。
据事故调查组了解到,该化工厂在管理层对安全管理的重视程度不高,存在着管理混乱、缺乏安全意识等问题。
在事故发生前,化工厂并没有进行安全演习和培训,员工对逃生和自救的能力有所欠缺。
此外,企业也没有建立健全的安全制度和监测系统,无法及时发现和解决潜在的安全隐患,最终导致了事故的发生。
针对这次事故,相关部门对该化工厂进行了严肃处理。
在追究相关责任人的同时,也要求企业进行全面整改,加强对设备和操作人员的监控与管理。
企业还需要重新审核和完善安全制度与操作规程,加强安全培训和演习,提升员工的安全意识和技能。
此外,企业还需要加强设备维护和更新,确保设备的正常运行和安全性。
通过这次事故,我们可以看到安全管理在企业中的重要性和必要性。
企业必须加强对设备和操作人员的监控和管理,及时进行维护和更换,确保设备的安全运行。
同时,企业还需要注重安全培训和演习,提升员工的安全意识和自救能力。
几起典型汽机事故案例
朝阳发电厂98年1号机大轴弯曲事
事故经过: 朝阳电厂1号机组大修于1998年7月10日全部结束,7月12日和13日进行 高速动平衡试验,振动情况良好,最大的5号轴承为0.028mm。7月14日,机 组进行第三次启动,7时锅炉点火,随后投9只油枪,8时汽轮机冲动,DEH 系统投入,冲动前参数正常,炉侧过热蒸汽温度363℃、333℃,机侧温度 267℃、压力1.72MPa、高压内缸上壁温度251℃,其它正常。8时15分汽轮 机定速3000rpm。8时47分发电机手动同期并网,此时炉侧过热汽温432.1℃、 438.5℃,机侧403℃、394℃,高压内缸上壁温度287℃,高压胀差2.45mm, 振动最大的5号轴承为0.023mm,并列后发电机有功和无功功率表均无指标。 9时3分,发现高压油动机全开至155mm,将DEH切到液调。9时5分,锅炉投 入一台磨煤机,停三只轻油枪,投二级减温水,高压胀差3.6mm。9时13分, 高压胀差4.0mm,立即手摇同步器,将高压油动机行程关到96mm,发现中 压油动机参与调整,再热汽压升到1.5MPa,又将高压油动机行程开到 112mm。9时19分高压胀差到4.38mm,用功率限制器将油动机关到空负荷位 置(30mm),此时高压内缸上壁温度351℃,机侧过热汽温414℃,炉侧406℃。 9时24分,高压胀差4.46mm,运行副总下令发电机解列,汽机司机打闸停机, 这时高压胀差最大到5.02mm。打闸前振动最大的5号轴承为0.024mm,打闸 后2分17秒时振动最大的1号轴承为0.039mm,转子惰走24分钟,启动盘车电 流为60A,大轴晃度0.08mm,偏心0.138mm。16时50分大轴晃度最终稳定 在0.11mm, 16时20分测量转子弯曲0.165mm,最大位于调节级后第二级叶 轮处,说明高压转子已发生弯曲。
2024年汽轮机运行所遇事故总结
2024年汽轮机运行所遇事故总结2024年,汽轮机运行过程中发生了多起事故,给生命财产安全和环境带来了严重的威胁。
事故的发生主要与设备故障、人为疏忽、管理不善等因素有关。
下面将对这些事故进行总结和分析。
1. XX火电厂6号汽轮机失效事故2024年1月,XX火电厂6号汽轮机发生失效事故,造成了数百万的经济损失。
经调查,事故原因是由于设备老化和维护不善导致的故障。
此次事故提示我们,应加强对设备的定期检修和维护,确保设备的正常运行。
2. XX电厂汽轮机爆炸事故2024年5月,XX电厂汽轮机因操作人员的错误操作,导致机组内部压力不平衡,最终导致汽轮机爆炸。
此次事故造成了多人死亡,严重损害了环境。
避免类似事故的发生,应加强对操作人员的培训和安全意识教育,健全安全管理制度,严格执行操作规程。
3. XX热电厂汽轮机事故2024年9月,XX热电厂汽轮机在正常运行过程中突然停机,经过调查,发现是由于电力供应不稳定导致的。
这次事故显示了电力供应的稳定性对汽轮机运行的重要性。
为了避免类似事故,应加强对电力供应的监测和维护,确保电力供应的稳定性。
4. XX化工厂汽轮机事故2024年12月,XX化工厂的汽轮机发生事故,造成了严重的爆炸。
初步调查发现,事故可能是由于管道泄漏引起了火灾,最终导致爆炸。
这次事故提示我们,应加强对管道的监测和维护,确保管道的完整性,防止泄漏事故的发生。
总的来说,2024年汽轮机运行所遇事故主要与设备老化、维护不善、操作人员疏忽以及电力供应不稳定等因素有关。
为了减少类似事故的发生,需要加强对设备的定期检修和维护,提高操作人员的安全意识和技术水平,确保电力供应的稳定性,加强对管道和设备的监测和维护。
只有这样,才能确保汽轮机的安全运行,保护生命财产安全和环境的安全。
燃机事故案例汇编
一、事件经过
2010年1月23日,机组二拖一运行,AGC投入,总负荷650MW;#1、2燃机负荷均为230MW,汽机负荷190MW,供热量1200GJ/h。14:00监盘人员发现#1燃机MARKⅥ界面发报警(排气框架风机风压低),“EXH FRAME OR #2 BRG COOLING TRBL-UNLOAD(排气框架或#2轴承区冷却风机故障)”,立即派人至就地检查该风机并点击MARKⅥ风机界面“#2 LEAD”和主复位按钮,该风机仍无法启动。14:01分#1燃机开始自动减负荷,运行人员手动退出AGC,降低热网负荷,机组维持低负荷运行。15:06负荷下降至3MW,调度通知停机,15:09分#1燃机停机。
二、原因分析
1.2005年11月份调试期间曾出现#7叶片通道温度高现象,报警值由20℃调到23℃,自动停机值、跳闸值未做改动。其他叶片通道温度报警值维持20℃不变。
2.由于日方技术人员在对BPT温差定值进行调整时,考虑不周,设定值偏低(自动停机BPT温差定值实际是25℃,定值最高可小于40℃),导致自动停机。
燃气—蒸汽联合循环机组
安全生产典型事件汇编
中国大唐集团公司安全生产部
二O一二年十二月
前言
天然气发电作为优质、高效的清洁能源,对于改善能源结构、保护环境、提高能源利用效率具有重要作用。2003年国家首次打捆招标引进了23台F型重型燃机,到2011年底国内天然气发电装机达到了3265万千瓦,占总装机容量的3.09%。预计2015年国内天然气消费量将达2300亿立方米,发电用天然气可满足7000万千瓦机组,给天然气发电建设带来前所未有的机遇。
4.空气滤芯为纸质材料,纸纤维遇潮膨胀使得过滤器差压升高。遇雨雪天气(尤其是小雨雪),空气湿度大时空滤器差压升高,雨雪停止,空气湿度降低,差压会快速下降。
轮机大轴弯曲事故案例汇编
轮机大轴弯曲事故案例汇编汽轮机大轴弯曲和严重超速、轴系断裂事故一样,是火力发电厂汽轮机严重事故。
对火电厂安全生产、经济运行构成重大危害,给企业造成巨大损失。
如:朝阳发电厂98年1号机大轴弯曲事故;富拉尔基二电厂89年1号机大轴弯曲事故;99年华能汕头电厂2号汽轮机高压转子弯曲事故;内蒙丰镇发电厂94年2号汽轮机大轴弯曲事故(见附录)等。
因此,防止大轴弯曲事故是火电厂汽轮机运行维护重点,应该引起各级领导和生产技术人员充分重视。
作为火电厂汽轮机值班人员,更应详细了解其产生原因,防范措施,防患于未然。
一.汽轮机大轴弯曲原因:造成汽轮机大轴弯曲的原因是多方面的,主要归纳为以下几方面。
1汽轮机通流部分动静摩擦通流部分动静摩擦,造成转子局部过热。
一方面显著降低了摩擦部分的屈服极限;另一方面摩擦部分局部过热,其热膨胀受限于周围材料而产生很大压应力。
当应力超过该部位屈服极限时,将发生塑性变形。
当转子温度均匀后,该部位就呈现凹面永久性弯曲。
在第一临界转速下,大轴热弯曲方向与转子不平衡力方向大体一致。
此时,发生动静摩擦将产生恶性循环,致使大轴产生永久弯曲。
而在第一临界转速上,热弯曲方向与转子不平衡力方向趋于相反,有使摩擦脱离趋向。
所以,应充分重视低转速时振动、摩擦检查。
字串72热状态汽轮机,进冷汽冷水冷汽冷水进入汽缸,汽缸和转子由于上下缸温差过大而产生很大热变形。
转子热应力超过转子材料屈服极限,造成大轴弯曲。
如果在盘车状态进冷汽冷水,造成盘车中断,将加速大轴弯曲,严重时将使大轴永久弯曲。
3套装件位移套装转子上套装件偏斜、卡涩和产生相对位移;汽轮机断叶、强烈振动、转子产生过大弯矩等原因使套装件和大轴产生位移,都将造成汽轮机大轴弯曲。
4转子材料内应力过大汽轮机转子原材料不合格,存在过大内应力,在高温状态运行一段时间后,内应力逐渐释放,造成大轴弯曲。
5运行管理不当总结转子弯曲事故,大多数在发生、发展过程中都有领导违章指挥,运行人员违章操作,往往这是事故直接原因和事故扩大的原因。
汽机专业事故汇编
汽机专业事故汇编二0一一年八月十二日前言贵州华电桐梓发电公司在建2*600MW超临界机组,计划于2012年年底实现单投。
近几年来,从相同类型机组调试过程来看,由于设备缺陷引起的质量问题较多。
另外,调试过程中的误操作、逻辑设计错误和检查不到位等情况也时有发生,个别机组在调试过程中已经暴露和发生了安装、调试等质量问题,影响了机组启动试运的进展。
调试质量管理已经成为工程质量管理的重点之一。
为交流经验、吸取教训,使桐梓发电公司2*600MW超临界机组在以后的调试、商业运行中避免类似问题发生,少走弯路,我们从各相同类型电厂收集典型事故资料,整理汇编成册。
请各位认真学习,仔细分析,从中吸取经验教训,以便在以后的调试工作中能有所帮助。
生产准备部汽机专业2011.8.12目录1 主蒸汽、再热蒸汽及旁路系统1.1 给水自动跟踪不良、造成机组超温1.2 协调控制系统组态存在缺陷,造成机组超压1.3 水煤比严重失调,造成机组汽温急剧下降1.4 主蒸汽温度骤降,造成汽机保护动作跳闸1.5 一次调频引起负荷波动、导致温度低保护动作跳机1.6 冲转时高排逆止门不能全开、造成冷再管道剧烈振动1.7 高排压力高保护误动,造成机组跳闸1.8 汽轮机旁路故障、保护动作掉闸2 汽机本体、主机保护及油系统2.1 保护误动,造成AST电磁阀动作2.2 安装质量问题,造成汽轮机#8轴瓦温度高2.3 润滑油冷却器冷却容量不足、造成润滑油温偏高2.4 低压缸胀差偏大,影响机组安全运行2.5 VV 阀未开、高压缸闷缸运行、造成转子损坏2.6 顶轴油管开裂,造成顶轴油压低2.7机组跳闸后、润滑油中断造成轴瓦烧损事故2.8维护人员误操作,造成“润滑油压低”保护动作跳机2.9 高压调门晃动大、造成引起负荷波动2.10旁路阀拒关、高温蒸汽进入低压缸造成低压缸严重变形2.11 安装残留物清理不净,造成喷嘴损坏、轴瓦磨损2.12 滑销系统卡涩、造成汽轮机大轴永久弯曲2.13 汽机跳闸后,交、直流润滑油泵未联动造成断油烧瓦2.14 冲转过程中、轴振大打闸停机2.15 汽机挂闸作试验,造成低压缸安全膜破裂2.16 阀门流量曲线有问题、造成机组负荷不正常波动3 辅汽、轴封汽系统3.1 轴封压力过高、导致油中进水3.2 切换辅汽时、造成小机转速骤升4 高、低压加热器及回热抽汽系统4.1 操作调整不当,造成高加解列4.2 出水口防冲刷铁板变形严重,造成高加不能正常投运4.3 疏水不畅,造成高加疏水管道振动大4.4 安装设计问题、造成二、三级抽汽联络管断裂4.5 由于安装问题,#5抽管道在排汽缸内管段爆破5 除氧器、给水系统5.1 汽泵前置泵电机驱动端轴承烧损5.2 小机超速保护动作跳闸引起机组跳闸停机5.3 除氧器水箱顶部高加正常疏水备用进口堵板崩开,造成除氧器、凝汽器水位难以维持,申请停机5.4 人为误操作、造成除氧器溢水5.5 人为误操作,造成除氧器进水5.6 操作不当,造成电泵入口滤网堵头加强筋呲开5.7 疏水不充分,造成小汽进汽温度急剧下降5.8 交接班交待不清,接班操作中造成汽泵再循环开启5.9 检查不到位、小机油系统进水5.10 试运期间几起给水泵轴瓦损坏事故5.11 电泵入口滤网堵塞,被迫停机处理5.12 汽动给水泵组反转超速、造成设备损坏报废5.13 小机主汽门误关,造成机组减负荷5.14 小机转速失灵,手动打闸5.15 疏水不充分,造成小机转速突降5.17 小机跳闸后油中进水5.18 电泵入口压力低跳闸6 凝结水系统6.1 检修质量差、造成凝结水精处理装置出口蝶阀法兰垫片呲开6.2 凝结水再循环调节阀通流量过大,造成管道冲击和凝泵过电流6.3 凝汽器水位开关与变送器偏差大,造成凝泵跳闸6.4 密封冷却水有杂质、造成凝泵机械密封烧损6.5 凝泵密封水调节阀故障、造成凝结水压力波动6.6 压力开关漏水、造成凝结水泵跳闸6.7 凝结水倒流、造成凝结水泵入口滤网垫子哧开7 凝结器真空系统7.1 低真空保护误动,机组跳闸7.2 水环真空泵抱死7.3 真空系统有漏点,造成真空下降7.4 运行人员误操作、造成凝汽器真空低跳闸7.5 凝结器真空系统漏点、造成真空下降8 循环水系统8.1 循环水泵推力轴承烧损8.2 操作不当,造成冷却塔溢流8.3 循环水泵跳闸后出口门失电无法关闭,造成低真空保护动作9 开式水系统9.1 电机选型偏小、开式泵过电流9.2 开式泵电机过流保护动作、两台开式泵跳闸10 疏放水系统10.1 高压主汽阀座疏水管道泄漏10.2 疏水管设计不合理、造成#6低加不能投运10.3 疏水不畅、冲转时造成瓦振大打闸停机1.主蒸汽、再热蒸汽及旁路系统1.1.给水自动跟踪不良、造成机组超温1.1.1事故经过机组负荷控制方式为手动,机组负荷400MW,总燃料量170T/H,给水流量1100T/H,两台汽动给水泵运行,给水泵自动投入;5套制粉系统运行。
国内发电厂重特大事故案例汇编
国内发电厂重特大事故案例汇编近年来,国内发电厂发生了一系列重特大事故,这些事故给社会和环境带来了巨大损失。
以下是一些国内发电厂重特大事故的案例汇编:1.神华阳泉煤电公司电厂事故(2002年):2002年7月18日,山西省阳泉市神华阳泉煤电公司发生重特大事故,造成129人死亡,27人受伤。
事故原因是燃煤锅炉区域发生爆炸并引发火灾,导致火灾蔓延至发电机组区域,造成严重人员伤亡和财产损失。
2.八里台发电厂事故(2024年):2024年8月9日,浙江省杭州市八里台发电厂发生重特大事故,导致三台汽轮机汽缸发生爆炸,造成一名工作人员死亡、五名工作人员重伤。
事故原因是汽轮机系统内部存在缺陷,导致高温高压下汽缸发生爆炸。
3.东北电力集团鹤山发电公司事故(2024年):2024年4月28日,辽宁省鹤岗市东北电力集团鹤山发电公司发生重特大事故,造成11人死亡、6人受伤。
事故原因是锅炉爆炸引发火灾,火势迅速蔓延,造成严重人员伤亡和财产损失。
4.河北省泊头市华能热电有限公司事故(2024年):2024年12月1日,华能热电公司5号机组发生重大事故,造成9人死亡、2人重伤。
事故原因是高温高压下,机组设备发生故障导致爆炸。
5.平谷区京能发电厂事故(2024年):2024年11月28日,北京市平谷区京能发电厂发生重特大事故,导致2名工作人员死亡。
事故原因是一台燃煤锅炉发生燃爆,引发火灾。
总结起来,这些国内发电厂重特大事故多数是由于设备疏漏、管理不善以及安全生产措施不到位所致,给人员和财产带来了巨大伤害。
为了避免类似事故的发生,发电厂需要加强设备维护、加强安全培训以及完善安全管理制度,确保安全生产。
同时,政府部门也应制定更加严格的法规和标准,对发电厂进行定期检查和监管,确保发电厂的安全运营。
这样才能够保障社会稳定和人民生命财产的安全,实现可持续发展。
国内发电厂重特大事故案例汇编
电厂事故案例汇编目录大唐集团电厂三起事故的通报 (4)托克托电厂"10.25"事故通报 (6)关于山西神头第二发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关情况的报告 (9)华能汕头电厂1999年2号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报 (11)裕东电厂#1机组#5轴瓦烧损事故报告 (14)裕东电厂“10.28”#2机组(300MW)停机事故的通报 (16)一起发电厂220kV母线全停事故分析 (19)宁波北仑港发电厂“3.10”电站锅炉爆炸事故分析 (20)乌石油化热电厂3号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析 (24)秦岭发电厂200MW-5号汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析 (26)某电厂电工检修电焊机触电死亡 (27)湛江电厂“6.4”全厂停电及#2机烧轴瓦事故通报 (28)关于2007年3月2日某电厂三号锅炉低水位MFT动作的事故通报 (30)某厂#4机跳闸事故分析 (31)大唐韩城发电厂“8.3”全厂停电事故通报 (34)托克托电厂“8.16”检修高加烫伤事故分析 (36)沙洲电厂“10.14”电气误操作全厂停电事故通报 (39)广西来宾B电厂连续发生四起同类设备责任事故 (43)郑州热电厂发电机定子接地保护动作跳闸分析 (43)汉川电厂一次机组断油烧瓦事故的思考 (45)大唐洛阳热电公司“1.23”人身死亡事故的通报 (47)华能榆社发电有限责任公司电气运行人员走错间隔违章操作人身死亡事故 (48)王滩发电公司“6.10”电气误操作事故分析报告 (49)大同二电厂5号机组在小修后启机过程中发生烧瓦恶性事故 (53)2006年10月17日台山发电公司#4机汽轮机断油烧瓦事故 (55)泸州电厂“11.15”柴油泄漏事件 (58)监护制不落实工作人员坠落 (60)安全措施不全电除尘内触电 (61)检修之前不对号误入间隔触电亡 (61)安全措施不到位热浪喷出酿群伤 (62)违章接电源触电把命丧 (63)制粉系统爆燃作业人员身亡 (63)违章指挥卸钢管当场砸死卸车人 (65)安全距离不遵守检修人员被灼伤 (66)焊接材料不符吊环断裂伤人 (66)误上带电间隔检修人员烧伤 (67)炉膛负压反正检修人员摔伤 (68)擅自进煤斗煤塌致人亡 (68)高空不系安全带踏空坠落骨折 (68)临时措施不可靠检修人员把命丧 (69)起吊大件不放心机上看护出悲剧 (70)操作中分神带接地刀合刀闸 (71)操作顺序颠倒造成母线停电 (73)值班纪律松散误操作机组跳闸 (75)强行解除保护造成炉膛爆炸 (76)运行强行操作造成炉膛放炮 (78)异常情况分析不清锅炉启动中超压 (80)忘记轴封送汽造成转子弯曲 (82)走错位置操作低真空保护跳机 (84)擅自解除闭锁带电合接地刀闸 (85)漏雨保护误动导致全厂停电 (86)更换设备不核对电压互感器爆炸 (87)对异常情况麻痹致使发电机烧瓦 (88)保护试验无方案机组异步启动 (88)甩开电缆不包扎短路机组掉闸 (89)停电措施不全引发全厂停电 (91)检修无票作业机组断油烧瓦 (92)管辖设备不清越位检修酿险 (94)大唐集团电厂三起事故的通报1、大唐国际北京高井热电厂“1·8”事故情况一、事故经过2005年1月8日,全厂6台机组正常运行,#3发电机(容量100MW)带有功85MW。
汽轮机及附属设备事故案例
汽轮机及附属设备汽轮机及附属设备事故案例事故案例1、汽机动叶断裂停机事故概况黄台发电厂8号汽轮机系东方汽轮机厂生产的N300—170/537型亚临界压力双缸双排汽再热凝汽机组,出力300MW ,主汽参数16.8MPa /537℃,1990年7月制造,1990年12月投产。
1992年8月31日7:23,值班员发现8号机第4轴承振动大报警,同时车音突变,即紧急故障停机,停机后经分析凝结水硬度突增,判断为动叶片断裂,解体检查为低压缸正向第六级第七组有一片动叶断裂,其它部分损伤。
于9月18日9:28修复后机组并网、恢复正常。
事故少发电量13020kw.h 。
事故原因叶片断裂原因系叶片材料不良所致。
防止措施制造厂家应确保叶片的材质,生产出合格的产品;加强设备监造工作。
2、末级叶片护环脱落 振动大停机检修事故概况十里泉发电厂7号机系哈尔滨汽轮机厂生产的N300-16.7/537型亚临界压力凝汽式机组,出力300MW,1997年11月投产。
1997年11月29日15:04 7号机组负荷206MW ,锅炉B送风机出口帆布伸缩节突然爆开,造成炉瞠负压低锅炉MFT,机组解列。
15:45机组重新启动,15:55机组达全速,对机组全面检查正常,15:57发电机准备并列时,4号瓦轴振动突然达360µm,保护动作跳机。
同时在机头监视的两名运行人员听到机组声音异常,即跑回控制室向班长汇报,破坏真空。
机组眺闸后,倾听机组各部分声音无异常,转子惰走58rain。
从低压缸人孔门观察,转子上的平衡块无脱落,叶片无断裂,化验凝结水硬度也合格。
经盘车4h后检查未发现异常,决定再次启动,20:l0机组冲转,当汽轮机转速升到2630r/min时因振动大跳闸,即破坏真空。
12月3日揭开低压外缸检查发现低压转子3号瓦侧末级叶片严重受损,护环甩掉36片,部分叶片叶顶磨损,叶顶20mm左右及护环变色发兰;3号瓦侧低压缸汽封齿轻微磨损;上导流环在45‘角处有约lm长磨擦痕迹及熔融金属堆积物,堆积高度约3mm,经光谱检查堆积物成分为叶片及护环合金材质;3号轴振动探头磨损。
事故案例汇编
典型事故案例汇编XX集团公司2014-5-28目录一、人身事故案例1:××电厂人身坠落事故 (1)案例2:××电厂人身挤压事故 (3)二、设备事故(一)设备损坏事故案例3:××电厂#1发电机制造质量不良导致汽、励两侧定子线棒槽口附近有多处松动,上下层线棒均有不同程度绝缘磨损事故 (6)案例4:××电厂#1发电机组轴瓦烧损事故 (7)案例5:××电厂#2发电机转子集电环维护不当烧损事故 (10)案例6:××电厂#2汽轮机振动大打闸停机伴随高加爆裂事故 (13)案例7:××电厂#1机1B给水泵电机风扇固定螺丝运行中脱落导致给水泵电机烧损事故 (14)案例8:××电厂#1机组1B引风机风机与电机连接轴保护罩开焊脱落导致引风机损坏、跳闸 (15)案例9:××电厂一次风机电机端盖存在缺陷造成轴承损坏事故 (17)案例10:××电厂#1机组给水泵电机绝缘损坏事故 (18)案例11:××电厂6#机组主油泵小轴因制造质量不良断裂事故 (19)案例12:××电厂因风道设计不合理、一次风机叶片质量问题,投产以来多次发生一次风机断叶片事故 (20)案例13:××电厂#21、#22引风机叶片因制造质量不良导致断裂事故 (21)(二)设备着火事故案例14:××电厂电缆着火事故 (24)案例15:××电厂斗轮机着火事故 (27)案例16:××电厂1#机组试运期间A空预器着火事故 (28)案例17:××电厂#5机组高压缸下部架板着火事故 (31)案例18:××电厂220KV变电站35kV开关出线电缆着火事故 (32)(三)四管泄漏事故案例19:××电厂CFB锅炉维护修复时抓钉使用不当运行中水冷壁泄漏机组被迫停运事故 (34)案例20:××电厂CFB锅炉高温段省煤器出口集箱引出管爆漏、修后违反操作规程启动又导致锅炉结焦事故 (35)案例21:××电厂CFB锅炉水冷壁落入杂物堵塞造成长期超温最终导致爆破泄漏事故 (36)案例22:××电厂CFB锅炉屏过屏再泄漏及炉膛结焦事故 (37)案例23:××电厂CFB锅炉顶棚管爆破泄漏事故 (39)案例24:××电厂CFB锅炉#301外置床中过II管排材质不良泄漏导致机组停运事故 (40)案例25:××电厂CFB锅炉#301外置床中过II管排制造结构不合理磨损泄漏停机 (41)案例26:××电厂CFB锅炉布风板水冷壁管母材缺陷导致泄漏事故 (42)案例27:××电厂CFB锅炉布风板水冷壁焊接缺陷导致泄漏事故 (43)案例28:××电厂#1炉过热器T91管材氧化皮脱落导致爆管事故 (44)案例29:××电厂多次因T23管材氧化皮脱落导致锅炉受热面爆管 (45)案例30:××电厂#3炉末级过热器管内存异物长期超温产生氧化皮并脱落被迫停机处理 (47)(四)其他设备事故案例31:××电厂#1机组转速探头故障同时OPC动作逻辑错误导致EH油压低跳闸停机事故 (49)案例32: ××电厂#1机组因脱硫DCS卡件故障信号误发导致机组跳闸事故 (51)案例33:××电厂#1发电机因励磁间环境温度高导致失磁保护动作跳闸事故 (52)案例34:××电厂因保护定值管理不规范线路外部故障引发#1发电机励磁系统转子过电压保护动作机组跳闸事故 (53)案例35:××电厂#1机励磁装置板卡存在设计、制造缺陷保护误动导致机组跳闸事故 (54)案例36:××电厂#2发电机灭磁开关跳闸线圈(K04)功率偏小不符合反措要求导致失磁保护动作机组跳闸事故 (55)案例37:××电厂#1机组由于发电机定子接地保护动作跳闸事故 (57)案例38:××电厂2号机组由于热控接线松动造成AST试验电磁阀失电汽机跳闸事故 (58)案例39:××电厂#1机组一级旁路管道安装用错材料运行中发生爆管事故 (59)案例40:××电厂#2机高压旁路出口管因预热装置内漏长期冲刷导致暴漏事故 (59)案例41:××电厂#2炉因链斗提升机故障消缺不及时导致机组停运 (60)案例42:××电厂设备运行异常以及参数异常分析不到位导致#1炉A空预器堵灰严重停运事故 (60)案例43:××电厂因氨逃逸控制不良导致#1炉空预器堵灰机组被迫停运 (62)案例44:××电厂#2机组B修后启动推力瓦温度高被迫停机事故 (63)案例45:××电厂#2机组封闭母线结露导致发电机定子接地保护动作机组跳闸事故 (64)三、人为责任事故案例46:××电厂盲目试转造成给水泵接线盒三相短路事故 (66)案例47:××电厂运行人员擅自改变检修措施造成系统突然来水事故 (67)案例48:××电厂运行人员开启冷渣器冷却水门操作不当造成冷渣器爆炸事故 (68)案例49:××电厂运行人员操作不当引起空冷风机跳闸造成机组跳闸事 (70)案例50:××电厂运行人员盲目操作导致#1高公变中性点接地电阻箱着火事故 (71)案例51:××电厂运行人员对设备系统不熟悉导致#1机组水质污染事故 (73)案例52:××电厂因热控人员设备测试后措施未恢复导致#2机组润滑油低保护动作导致机组跳闸 (74)案例53:××电厂#4机组B汽动给水泵推力轴承温度高跳闸因运行人员操作不当导致机组跳闸事故 (75)四、起重事故案例54:××基建项目#4机A低压转子吊装滑落事故 (77)案例55:××电厂1号机组在低压内上缸扣缸过程中因天车发生溜钩导致汽轮机叶片变形事故 (78)案例56:××电厂汽轮机揭缸过程中手拉葫芦吊钩座崩裂事故 (81)五、恶劣天气导致的事故案例57:××电厂#1主变出线因大风天气造成避雷器接线松动,申请停机处理 (83)案例58:××电厂#01起备变、#1主变接连因大风吹起异物造成短路跳闸事故 (84)一、人身事故案例1:××电厂人身坠落事故××电厂现场保洁人员在#2炉B侧省煤器长吹平台(约42米高)上进行卫生清理工作时,发生高空坠落,经抢救无效死亡。
汽轮机事故案例
汽轮机事故案例一、超速的案例及原因汽轮机转速超过额定转速的112%,即为超速。
严重超速可以导致汽轮发电机组严重损坏,甚至毁坏报废,是汽轮发电机设备破坏性最大的事故。
近10年来,国内曾发生过以下几次超速造成的设备严重毁坏事故:(1)1985年某厂一台国产200MW机组运行中,发电机开关掉闸甩负荷后,转速上升,危急保安器虽然动作基本上关闭了高压自动主汽门、调节汽门,但由于右侧中压主汽门自动关闭器滑阀活塞下部压力油进口缩孔旋塞在运行中退出,支住滑阀活塞不能移动泄压,造成右侧中压主汽门延时关闭,再热器余汽的能量使机组转速继续上升,约在3800r/min时,机组剧烈振动,中、低压转子间的加长轴对轮螺栓断裂拉脱,高、中压转子继续上升到4500r/min左右,轴系断裂成5段,高中压转子、汽缸通流部分严重毁坏,轴承、油管损坏后透平油漏出起火,经奋力抢救扑灭。
事故后经鉴定,汽轮机本体报废,发电机修复后继续使用,经8个多月耗资1400多万元才恢复运行。
(2)1988年某厂一台国产200MW汽轮发电机组,在进行危急保安器提升转速试验时,在用超速滑阀提升转速中调节系统失控,转速突然上升到3500r/min多,机组剧烈振动,造成轴系断裂为13段,多处是轴颈部分断裂,整个汽轮机和发电机毁坏报废,损失2500多万元。
(3)1990年某厂一台25MW中压汽轮机组,在锅炉满水后蒸汽带水进入汽轮机时打闸停机,但因自动主汽门、调节汽门卡涩未能完全关闭,机组仍带有2万多千瓦有功负荷,而汽机运行人员却按解列按钮将发电机与系统解列,造成机组严重超速,轴系断裂为11段,多处从轴颈部位扭断,汽机叶轮、大轴、汽缸断裂飞出,汽轮机和发电机毁坏报废。
(4)1990年某自备厂一台50MW供热机组,在机组停机时,负荷减到7MW再也减不下来,操作人员未看功率表,只看到调节汽门已关闭,即打闸停机并将机组解列,主汽门、调节汽门虽然关闭,但与热网连接的抽汽逆止门卡涩未能关闭,导致热网系统蒸汽返入汽轮机造成机组严重超速报废。
《汽轮机飞车事故汇编》
MPa,主油泵出口油压1.373MPa;但实际运行中额定转速下一次油压 偏低,仅为0.204MPa,因此实际动作转速明显偏高,试验得出动作转速 约为3600r/min。
1.3 事故原因分析
乙组水冷泵失水是本次事故的引发原因。浮球脱落后堵塞水泵入口 使吸水不足,水压低联动甲泵,运行人员未能从根本上查清联动原因, 联动泵停运后,导致断水保护动作,发电机解列,汽轮机甩负荷。 危急遮断飞环按定值出击后,危急遮断油门拒动,转速进一步飞升,是 本次事故的主要原因之一。
1.2 事后检查情况
水冷箱补水门浮球脱落在乙组水冷泵进水口附近;电动主闸门、自 动主汽门、调速汽门严密性不好(停机后,如果关闭低负荷喷水,排汽 缸温度可升至100℃左右)。一段、二段供热抽汽水动逆止门动作灵 活,但二段抽汽至高除水动逆止门活塞脱落卡涩;中压旋转隔板卡在 开度50mm处。透平油中含有大量杂质、水分,外观混浊,有乳化现象, 油箱内壁脏污,整个系统及部件解体清洗后仍有少量颗粒杂质;危急 遮断油门被纤维状杂物卡涩。超速14%保护动作油压按厂家参数定 值,设计值为额定转速下一次油压0.218MPa,动作转速一次油压0.283
采用整锻结构,8~16压力级采用套装结构。 汽轮机转速升至3950r/min时,离心应力已达到额定转速下的1.734倍, 过盈配合的转动部件应力松驰而产生松动,及离心应力超过材料允许 强度而在转动部件应力集中区产生破坏等问题是事故检查处理的重 点。 我厂委托湖北省电力试验研究院对末三级叶片及第11级叶根进行了 强度校核计算。以检查封口叶片销钉是否产生变形和裂纹;叶根能 否承受如此大的拉应力;围带及铆钉能否承受3950r/min下的剪切应 力和拉应力等。 (1)末三级叶片销钉在超速至3950r/min时,计算得出其剪切应力最大达 4550kg/cm2(16级)。销钉材料25Cr2MoVA的屈服强度为7000kg/cm, 剪切强度为5100~6350kg/cm。由此可见,销钉3950r/min转速下剪切 应力小于该材料的许用剪切应力,销钉应不会发生形变。 (2)末三级叶片叶根在超速至3950r/min时,计算得出其剪切应力最大达 3981.4kg/cm(15级)。叶片材料2Cr13的屈服极限为4500kg/cm2,叶 轮的屈服极限为6500~7700kg/cm2。由此可见,在3950r/min转速下叶 轮的强度可承受该拉应力;末三级叶片叶根在3950r/min转速下承受 的拉应力小于材料屈服强度,此次超速不会引起叶根处产生变形。
汽机事故汇编1 精品
汽轮机调试及运行事故汇编通辽第二发电项目运行部汽机专业目录目录 (2)一、VV 阀未开高压缸闷缸运行造成转子损坏 (4)二、电泵入口滤网堵塞,被迫停机处理 (6)三、一次调频负荷波动温度低保护动作跳机 (6)四、电缆不合格水位开关误动机组跳闸 (6)五、疏水管道设计不合理#6 低加不能投运 (7)六、轴封压力过高润滑油含水量超标 (7)七、轴振动大真空破坏门自动开启 (8)八、运行人员误操作凝汽器真空低跳闸 (8)九、汽机凝输泵全停,凝汽器真空下降 (8)十、高加疏水管道振动大 (10)十一、冲转时高排逆止门不能全开使冷再管道剧烈振动 (10)十二、汽轮机高排压力高信号管路冻结,保护动作,机组跳闸 (11)十三、电机选型偏小开式泵过电流 (11)十四、开式泵电机过流保护动作两台开式泵跳闸 (12)十五、凝泵再循环阀门设计不合理影响凝水系统压力稳定 (12)十六、行程开关未复位循环水泵频繁自启 (13)十七、主机#7 轴承顶轴油压低 (13)十八、机组跳闸润滑油中断化瓦事故 (14)十九、误关汽机润滑油压ETS试验块进油门造成汽机“润滑油压低”保护动作跳机 (15)二十、汽动给水泵组倒转超速损坏报废 (16)二十一、小机主汽门误关,造成机组减负荷 (17)二十二、小机转速失灵,手动打闸 (17)二十三、疏水不充分,造成小机转速突降 (18)二十四、小机跳闸后油中进水 (19)二十五、#4GV晃动,引起负荷波动 (21)二十六、300MW汽轮机低压缸严重变形事故 (21)二十七、300MW新机组启动中喷嘴损坏及烧瓦事故 (26)二十八、滑销系统卡涩造成汽轮机大轴弯曲 (28)二十九、300MW机组断油烧轴瓦事故 (30)三十、疏放水系统不合理造成中压缸进水事故 (32)三十一、500MW机组两起汽机管道爆裂事故 (33)三十二、汽轮机二、三段抽汽联络管断裂事故 (34)三十三、汽轮机左侧电动主汽门旁路管弯头爆破事故 (34)三十四、凝泵密封水基调仪故障 (35)三十五、压力开关漏水,凝结水泵跳闸 (35)三十六、凝结水泵入口滤网垫子哧开 (36)三十七、电泵入口压力低跳闸 (36)三十八、汽动给水泵在机组高负荷区跳闸的处理过程 (37)三十九、高加事故解列处理 (38)四十、高排压力高机组跳闸 (39)四十一、某厂300MW机试运过程中异常事故原因及防范措施 (39)四十二、托电循环水泵跳闸后出口门失电无法关闭,导致掉真空 (44)四十三、托电#3机汽轮机旁路故障保护动作掉闸 (45)四十四、由于安装问题,#5抽管道排汽缸内管段爆破 (47)一、VV 阀未开高压缸闷缸运行造成转子损坏1、故障概况某电厂 600MW机组汽轮机为日本日立机组,型号为TC4F-40,型式为亚临界,一次中间再热,单轴,三缸四排汽,冲动凝汽式。
汽轮机事故案例
汽轮机事故案例2018年3月7日,河北龙山发电厂发生一起汽轮机液压油系统着火事故,相关情况通报如下:一、事故经过2018年3月7日05时48分,运行人员发现#2汽轮机液压油泵联启,油压下降,2A 中调门反馈异常,现场检查2A中调门处有明火,立即打闸停机并组织灭火。
05时52分、主油箱油位由587mm降至506mm,盘前操作停液压油泵(因热控电缆烧损,2A泵停运指令未发出,油泵仍在运行)。
06 时06分,启动应急预案。
06时51分,停润滑油泵,主油箱放油。
07时00分,现场火情消除。
11时20分,主油箱补油正常,启动润滑油泵,汽轮机手动盘车180度正常。
经初步调查分析,事故原因未2A中调门进油隔离阀锁母松动脱开,压力油喷射到中调门高温阀体着火。
事故正在进一步调查中。
二、暴露问题1.设备管理存在漏洞。
#2机油系统原始设计存在隐患,液压油与润滑油公用同一油箱、同一种油(闪点205°C ),并且管道系统长期存在渗漏油和低频振动。
为便于油系统渗漏消缺,事故单位在各进汽门油管路上加装隔离阀,但方案论证不充分,隔离阀安装位置选择不当,靠近高温阀体,连接锁母无止动措施,造成运行中锁母松脱喷油起火。
而且,控制盘面未设计液压油泵电流参数,在油压等热工测点烧损后,无法正确判断液压油泵运行状态,未能及时停运油泵。
2. 运行管理有待加强。
运行人员未按规定进行巡回检查,没有及时发现液压油系统漏油及初始火情。
岗位培训和事故预想开展不好,人员应急能力差,事故异常情况下处置不当。
3. 事故防范措施落实不到位。
液压油系统渗漏问题长期得不到解决,也未做好邻近高温设备的保温、隔离等防火措施。
汽轮机平台等重点防火区域未设置火灾感烟、感温设施,视频监控系统不清晰、不能存取监控记录,影响火情的发现、处置和事故调查。
三、重点要求1深刻吸取事故教训。
华北公司和龙山公司要从根本上认识本次事故的严重性,按照“四不放过”原则,深入分析事故原因,严肃处理责任人员。
全国20起汽轮机事故汇编
一富拉尔基二电厂86年3号机断油烧瓦事故(一)、事故经过86年2月23日3号机(200MW)临检结束,2时25分3号炉点火,6时20分冲动,5分钟即到3000转/分定速。
汽机运行班长辛××来到三号机操作盘前见已定速便说:“调速油泵可以停了”,并准备自己下零米去关调速油泵出口门,这时备用司机王××说:“我去”,便下去了。
班长去五瓦处检查,室内只留司机朱××。
王××关闭凋速油泵出口门到一半(原未全开)的时候,听到给水泵声音不正常,便停止关门去给水泵处检查。
6时28分,高、中压油动机先后自行关闭,司机忙喊:“快去开调速油泵出口门”,但室内无值班员。
班长在机头手摇同步器挂闸未成功。
此时1—5瓦冒烟,立即打闸停机。
此时副班长跑下去把调速油泵出口门全开,但为时已晚。
6时33分,转子停止,惰走7分钟,经检查除1瓦外,其他各瓦都有不同程度的磨损。
汽封片磨平或倒状,22级以后的隔板汽封磨损较重,20级叶片围板及铆钉头有轻度磨痕。
转入大修处理。
</DIV><DIV> (二)、原因分析</DIV><DIV> 1、油泵不打油,调速油压降低,各调速汽门关闭。
三号机于84年9月25日投产,11月曾发生大轴弯曲事故,汽封片磨损未完全处理,汽封漏汽很大,使主油箱存水结垢严重,主油箱排汽阀堵塞未能排出空气。
主油泵入口有空气使调速油压下降。
此次启动速度快,从冲动到定速只有5分钟,调速油泵运行时间短空气尚未排出,就急剧关闭调速油泵出口门。
过去也曾因调速油泵停的快,油压出现过波动,后改关出口门的方法停泵。
这次又操作联系不当,使油压下降。
</DIV><DIV> 2、交直流油泵未启动。
当备用司机关调速油泵出门时,司机未能很好的监视油压变化,慌乱中也忘记启动润滑油泵。
24伏直流监视灯光早已消失一直未能发现。
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一富拉尔基二电厂86年3号机断油烧瓦事故(一)、事故经过86年2月23日3号机(200MW)临检结束,2时25分3号炉点火,6时20分冲动,5分钟即到3000转/分定速。
汽机运行班长辛××来到三号机操作盘前见已定速便说:“调速油泵可以停了”,并准备自己下零米去关调速油泵出口门,这时备用司机王××说:“我去”,便下去了。
班长去五瓦处检查,室内只留司机朱××。
王××关闭凋速油泵出口门到一半(原未全开)的时候,听到给水泵声音不正常,便停止关门去给水泵处检查。
6时28分,高、中压油动机先后自行关闭,司机忙喊:“快去开调速油泵出口门”,但室内无值班员。
班长在机头手摇同步器挂闸未成功。
此时1—5瓦冒烟,立即打闸停机。
此时副班长跑下去把调速油泵出口门全开,但为时已晚。
6时33分,转子停止,惰走7分钟,经检查除1瓦外,其他各瓦都有不同程度的磨损。
汽封片磨平或倒状,22级以后的隔板汽封磨损较重,20级叶片围板及铆钉头有轻度磨痕。
转入大修处理。
</DIV><DIV> (二)、原因分析</DIV><DIV> 1、油泵不打油,调速油压降低,各调速汽门关闭。
三号机于84年9月25日投产,11月曾发生大轴弯曲事故,汽封片磨损未完全处理,汽封漏汽很大,使主油箱存水结垢严重,主油箱排汽阀堵塞未能排出空气。
主油泵入口有空气使调速油压下降。
此次启动速度快,从冲动到定速只有5分钟,调速油泵运行时间短空气尚未排出,就急剧关闭调速油泵出口门。
过去也曾因调速油泵停的快,油压出现过波动,后改关出口门的方法停泵。
这次又操作联系不当,使油压下降。
</DIV><DIV> 2、交直流油泵未启动。
当备用司机关调速油泵出门时,司机未能很好的监视油压变化,慌乱中也忘记启动润滑油泵。
24伏直流监视灯光早已消失一直未能发现。
</DIV><DIV> 3、低油压联动电源已经切除。
20日热工人员未开工作票在三号机热控盘进行了四项工作,把热工保护电源总开关断开,工作结束忘记合上,致使低油压未能联动润滑油泵。
</DIV><DIV>4、这次机组启动,使用了启动操作票,操作票中有“交直流润滑油泵联动试验和低油压联动试验”项目,但司机在执行这两项工作都没有做,而操作票上却已划“√”。
</DIV><DIV> </DIV><DIV> </DIV><DIV>二浙江台州发电厂88年1号汽轮发电机组烧瓦事故1988年8月18日15时25分,台州发电厂1号汽轮发电机组因油系统中渗有大量空气,造成自动主汽门自行关闭,调速油泵未自启动,交流润滑油泵刚自启动即被直流油泵自启动而闭锁,直流油泵自启动后电机烧损,致使断电烧瓦,构成重大事故。
(一)、事故经过台州发电厂1号汽轮发电机系上海汽轮机厂制造,N125-135/535/535型,1982年12月投产。
事故发生前,1号机组额定出力运行,各参数均正常,当时系统频率49.6Hz,汽轮机润滑油系统旁路滤网运行,主滤网撤出清理,14时55分主滤网清理结束。
15时当班班长郑××下令一号机司机陶××将旁路滤网切换为主滤网运行,陶接令后即用电话令零米值班员李××开启交流润滑油泵轧兰冷却水。
接着陶按规定启动了交流润滑油泵,并将监盘工作交给监盘副司机管××,即去零米执行润滑油滤网切换监护操作。
15时12分主滤网充油排汽结束,15时16分主滤网投入运行,当关闭旁路滤网出口二圈时,发现调速油泵启动,陶即令李停止操作,并跑至零米值班室打电话询问情况。
同时,在监盘的副司机管××,当时在场的班长傅××,当班班长郑见调速油泵运行指示红灯闪光(自启动),并听到警铃响了一下,但未见光字牌亮,查油压正常。
郑令现场副司机王××检查,未见异常,也无其他人员在工作,分析为误自启动,即令管停下调速油泵,停后各油压均稍有下降,几秒钟后调速油泵又自启动,警铃响,“主油泵出口油压低至0.9MPa光字牌亮后又熄灭,查油压恢复正常,管即复归开关控制把手(合上),15时17分郑接陶询问电话,郑告:“是自启动”。
并查问下面操作情况后,通知陶:“上面准备停交流润滑油泵,保持调速油泵运行,滤网切换操作完毕后汇报”。
陶答:“好的”。
陶回到现场时见交流润滑油泵转速已下降,随即关闭该泵轧兰冷却水,调整好调速油泵冷却水。
15时20分旁路滤网撤出运行操作完毕(出口门关闭)。
陶汇报郑:“切换操作全部结束”。
并提出:“慢慢关闭调速油泵出口门,上面注意油压变化,待全关后现扬按事故按钮停调速油泵,然后再开启出口门”。
郑同意如此操作。
陶令李去操作,由李关闭调速油泵出口门后,陶按事故按钮停泵。
15时25分当准重新开启调速油泵出口门时,发现直流润滑油泵启动,电机冒火,陶令李速开调速油泵出口门及旁路滤网出口门(主、旁路网同时投运),并协助操作完后跑回集控室。
在集控室,管、郑见油压有所下降,事故喇叭响,调速油泵开关指示灯绿灯闪光,即复归开关(拉开),此时,调速油压1.1MPa,润滑油压0.1MPa,均正常。
几秒钟后“主汽门关闭”,主油泵出口油压低至0.9MPa及润滑油压低至0.08MPa~0.015MPa等光字牌全部亮。
管、郑准备去合调速油泵时,发现直流润滑油泵自启动0.08、0.055、0.04、0.015MPa低油压光字牌全部熄灭。
但随即发现直流润滑油泵开关红灯熄灭,事故喇叭响,电流到零(电动机烧坏)。
当即解除交直流油泵联锁,抢合交流润滑油泵和调速油泵均不成功。
班长傅××即跑到九米现场开真空破坏门。
生产厂长梁××听到安全门排汽声,即跑到集控室,得知两台油泵均抢合不成时,即令电气运行人员跑到开关室合上调速油泵开关。
此时司机陶××跑到集控室,大声喊:“直流油泵电机烧了”。
并见调速油泵开关红灯闪光,即复归开关把手(合上),油压恢复正常。
郑××去现场调查,发现2、3号轴承处有烟冒出,此时监盘副司机即停射水泵。
(二)、事故发生与扩大原因1、分析认为主油泵工作失常是这次事故的起因。
而主油泵工作失常则是由于油中渗有大量空气所造成的。
因此油系统中渗有大量空气泡是这次一号机油压大幅晃动且急剧下降而跳机的原因。
事故前清扫主滤网后进行切换操作时,启动了交流润滑油泵,使润滑油压升高,各轴承回油量增加,油循环倍率增大,带入的空气随之增加。
2、造成这次跳机事故扩大成断油烧瓦的主要原因是直流润滑油泵自启动后电机烧毁,而直流润滑油泵电机烧毁时直流母线电压偏低,造成调速油泵、交流润滑油泵手动抢合不成。
三 99年5号机冲动过程中2号瓦振动大停机事件1999年6月24日20时45分5号炉点火,21时25分盘车检修结束,投入连续盘车,测大轴晃度0.04mm,22时00分开始抽真空,投入一、二级旁路系统,23时30分投入轴封供汽,23时50分法兰螺栓夹层加热装置暖管。
高外上内壁温136℃、高内上内壁温142℃、高内下内壁温132℃、高外下内壁温116℃、左螺栓温度138℃、左外法兰温度140℃、左内法兰温度139℃、右螺栓温度140℃、右内法兰温度140℃、右外法兰温度141℃。
0时35分5号机冲动,高外上内壁温135℃、高内上内壁温141℃、高内下内壁温130℃、高外上内壁温109℃、左螺栓温度168℃、左外法兰温度170℃、左内法兰温度169℃、右螺栓温度170℃、右内法兰温度169℃、右外法兰温度170℃。
0时40分升速至500r/min,投入法兰螺栓夹层加热装置。
0时50分升速至950r/min,开始暖机。
0时55分2号瓦振动突然增大,最大0.08mm,立即打闸停机。
此时高外上内壁温135℃、高内上内壁温139℃、高内下内壁温120℃、高外上内壁温110℃、左螺栓温度183℃、左外法兰温度192℃、左内法兰温度182℃、右螺栓温度184℃、右内法兰温度181℃、右外法兰温度191℃。
1时10分大轴静止,投入盘车,测大轴晃度0.43mm,1时20分测大轴晃度0.22mm,2时10分测大轴晃度达到正常值0.045mm,4时16分5号机重新冲动,5时5号发电机并列。
原因分析:1、法兰螺栓加热装置暖管过早监视调整不当:23时30分法兰螺栓加热装置开始暖管,暖管后未及时监视缸温变化,使法兰螺栓温度上升较快,0时35分转子冲动时,高压外缸内法兰由139℃升至169℃。
至打闸时高压外缸内法兰升至182℃,但高压外缸内壁温度尚未加热上来,汽缸夹层加热未跟上,使高压外缸内壁温度与高压外缸法兰内壁温度之间温差过大,引起缸体变形,引起2号瓦振动。
2、高压缸前轴封段冷却收缩:22时开始抽真空,当时高压内缸内下壁缸温141℃,23时30分投入轴封供汽,由于运行人员不能准确掌握理解运行规程,在缸温刚低于150℃后,就按机组冷态启动规定执行,使抽真空与轴封投入的间隔过长,引起高压缸前轴封段冷却收缩,在缸体变形的情况下,加剧轴系振动,使2号瓦振动聚增。
教训与防范:缸温在140℃左右抽真空后到投入轴封供汽的时间较长,转子轴封段局部冷却。
运行监视调整不当,在法兰螺栓加热装置暖管后未能及时监视缸温变化,使法兰螺栓温度上升较快。
运行人员对运行规程掌握理解不够,在机组运行中发生甩负荷至50MW以下时,必须及时投入高压缸前后、中压缸前轴封供汽,防止转子轴封段急剧冷却。
2002年6号机误关循环水出口门低真空保护动作事件2002年5月20日事故前6号机组负荷197MW,机组真空86.1kPa,在正常调整循环水出门时,司机助手误将循环水出口门关闭,没有注意参数变化,真空急剧下降,发现真空下降很快,立即启动备用射水泵,启动备用循环水泵,低真空保护动作,主汽门关闭,机组负荷到零。
事后当事人没有及时汇报司机,造成故障原因判断不清,延误了事故处理时间,导致锅炉灭火。
在事故过程中5、6号机同时启动了4台循环水泵,险些造成故障的扩大。
原因与教训:操作中存在习惯性违章和严重的误操作,在调整循环水门时,同时开关两侧出口门,在中间暂停时,误将循环水出口门关闭,导致凝汽器大量减水,造成机组真空下降。
业务水平低,工作责任心不强,调整循环水出口门时,不能认真监视有关参数变化。