水解酸化_二级接触氧化处理DOP废水

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[ 摘要] 采用水解酸化 + 二级接触氧化工艺处理新区某 DOP 工厂废水。设计总处理水量 120 m3 /d, 其中原浓废 水 20 m3 /d, 出水回流 100 m3 /d; 设计进水水质: 高浓度有机废水 CODCr 9 000 mg /L, pH 5~9, 混合后废水 CODCr1 500 mg /L, pH 6~8; 设计出水水质:CODCr≤130 mg /L, pH 6~9。实际进 水 CODCr 987.60 mg /L, 平 均 出 水 CODCr 为 105.37 mg /L; 平均 CODCr 去除率为 89.33%, 处理后出水可达标排放。
( 3) 水力短流问题。由于设计的过流管道直径较 小, 自流流量达不到原设计处理水量要求, 在对布水 进行了改造, 取消了原来的布水管, 改成墙孔后, 布 水效果明显变差。在细菌培养的初期, 由于填料间的 阻力较小, 在一定的流速下, 废水可以分布到约 60%的池体容积, 当微生物生长成熟后, 生物膜堵塞 了原本就不宽松的填料间隙, 由此导致水力短流。反 映在运行过程中处理效果的变化上, 培养初期至生 物膜成熟初期处理效果较好, 但生物膜培养成熟一 段时间后, 处理效果下降。水力短流问题在增加导流 板和疏松填料后得到改善。
( 1) 水解酸化池。采用直接好氧挂膜启动, 积累 生物量, 达到合适污泥浓度, 并适应水质后, 逐渐转 入 兼 氧 条 件 。 通 过 加 生 活 污 水 调 配 池 内 CODCr 约
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500 mg /L, 按 m( CODCr) ∶m( N) ∶m( P) = 200 ∶5 ∶1 投 加 N、P 成分, 从附近造纸厂污水系统引入污泥, 使 MLSS 质量浓度达到 1~2 g /L。闷曝 3 d 后 CODCr 质 量浓度降低到 300 mg /L, 随后开始连续进污水。控 制 进 水 CODCr 为 300 ~400 mg /L, DO 为 3 mg /L 左 右, 1 周内出水 CODCr 质量浓度稳定在 200 mg /L 以 下。此后逐步提高进水负荷, 同时, 在细菌成活并大 量繁殖后, 逐步减少溶解氧, 直至达到设计要求。
根据对现场存在问题的分析, 可知 pH、布水和 填料的填充比是影响系统处理效果的关键。现场的 经验是水解酸化池进水 pH 控制在 7.8 左右、使用多 点布水的方式、填料填充比在 70% ~80%, 处理效果 较好。 3.3 处理效果
一段接触氧化, 共 4 格。平面尺寸为 5.0 m×5.0 m, 平均有效水深 4.5 m, 理论停留时间为 22.5 h。采用 底端微孔曝气, 溶解氧控制在 2  ̄ 4 mg /L。 2.3 二段接触氧化
二段接触氧化池尺寸大小及设备同一段, 平均 有效水深 4.0 m, 有效理论停留时间为 20 h。二段池 内微生物能利用的碳源已经很少, 实测结果显示, 水 解池进水 CODCr 在 1 000 mg /L 时, 二段接触氧化进 水 CODCr 只 有 250 mg / L 左 右 , 当 前 者 进 水 达 到 1 500 mg /L 时, 二段进水也只有 480 mg /L 左右。所 以二段应当控制在低负荷下运行。溶解氧控制也是 二段稳定运行的重要因素。由于处在较低的食微比 ( F /M) 环 境 , 污 泥 浓 度 较 低 , 需 要 控 制 合 理 的 曝 气 量, 避免造成溶解氧过高现象。控制不当时容易导致 生物膜老化脱落加快, 活性污泥絮体瘦小, 沉降性能 差, 最终引起出水超标。 3 结果与讨论 3.1 系统启动
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郑筱黑, 等: 水解酸化—二级接触氧化处理 DOP 废水
原因。当生物膜生长成熟后, 膜较厚, 而填料间隙较 小, 从而发生堵塞, 使得填料中间形成厌氧环境, 厌 氧产气, 增加了上浮力。而且堵塞也影响了生物膜的 正常脱落, 进而影响微生物的活性。
以上两种原因再加上大曝气量的作用, 共同引 发了填料上浮的现象。根据上述原因作出相应调整 后, 问题得到解决。
( 2) 接触氧化池。接触氧化池污泥接种方式与水 解酸化池相似, 并且与水解酸化池同步培养, 水解池出 水直接进入两级接触氧化池。DO 控制在 2~4 mg/L, 按 m( CODCr) ∶m( N) ∶m( P) = 100 ∶5 ∶1 投加 N、P 成分。 污泥接种成活后, 进入污泥驯化期, 开始逐级提高 CODCr, 使一段接触氧化池污泥质量浓度增长到 3 g/L 左右, 镜检发现有少量活动的原生动物, 有大量的新 生菌胶团出现, 伴有部分丝状菌, 活性较好。
( 2) 填料上浮问题。填料上浮现象主要受填料固 定方式、填料的填充比、曝气量影响。
填料固定初始采取的是上方固定, 下方悬挂重 物的方式。这种方法在生物膜没有生长成熟的时候 是可取的, 当生物膜生长成熟且较厚时, 表面积加 大, 浮力也随之加大, 容易导致填料上浮。
填料的填充比过高也是引起填料上浮的又一个
中和池出水, 通过水泵、流量计定量进入水解酸 化池, 水解酸化池设计停留时间 12 h( 实际约 13 h) , 水流方向为下进上出式。出水自流进入接触氧化池。 经过两级接触氧化( 共计 8 个好氧池, 串联结构, 停 留时间约 45 h) 处理后, 出水部分回流, 剩余部分达 标排放。
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经验交流
1.2 设计进出水水质 设计进出水水质指标见表 1。
项目
表 1 水质指标
CODCr / ( mg·L-1)
石油类 / ( mg·L-1)
pH
SS / ( mg·L-1)
设计进水 <1 500
<20
6 ̄9Байду номын сангаас
<100
设计出水
<130
<5
6 ̄9
<60
注: 设计进水水质是指进入生化反应系统时的水质。
2 主要设施设备 整 套 系 统 由 配 电 系 统 、配 水 系 统 、鼓 风 系 统 、10
[ 关键词] 邻苯二甲酸二辛酯废水; 水解酸化; 接触氧化 [ 中图分类号] X783 [ 文献标识码] B [ 文章编号] 1005 - 829X( 2007) 04 - 0085 - 03
Applica tion of hydrolys is a cidifica tion a nd two-s ta ge conta ct oxida tion proce s s to the tre a tme nt of DOP wa s te wa te r
图 1 处理工艺流程 车间排放废水中还含有大量石油类物质, 废
水经隔油池去除部分非乳化油。隔油池去除的浮 油采用人工撇除的方式定期撇除。除油后废水进 入调节池, 调节池收集生产车间间歇排放的生产 废水以及初期雨水, 调整水质水量。调节池设预曝 气。
调节池的废水通过泵送入中和池, 与处理后的 回流水混合, 控制进水 CODCr < 1 500 mg /L。同时, 使 用 pH 自动控制系统调出水 pH 达到 7.5  ̄ 8, 以满足 生物处理的要求。
第 27 卷第 4 期 2007 年 4 月
工业水处理 Industrial Water Treatment
Vol.27 No.4 Apr., 2007
水解酸化—二级接触氧化处理 DOP 废水
郑筱黑 1, 光建新 2, 范春健 1
( 1. 镇江中天城市水务环保有限公司, 江苏 镇江 212000; 2. 江苏大学生物与环境工程学院, 江苏 镇江 212013)
Zheng Xiaohei1, Guang Jianxin2, Fan Chunjian1 ( 1. Zhenjiang Zhongtian Municipal Water Affair and Environmental Protection Co., Ltd., Zhenjian 212000, China;
个生物反应池、2 个沉淀池、污泥系统和排水系统等 组成, 另配有独立的氮、磷、絮凝剂投加设施、pH 自 动调节系统。 2.1 水解酸化
水解酸化池分 2 组各 1 格, 设计同时进水。尺寸 大 小 为 2.5 m ×5.0 m ×6.2 m, 有 效 水 深 5.2 m, 有 效 停留时间约 13 h。水解酸化采用生物膜法工艺, 池内 安装弹性填料, 采用微孔曝气。控 制 溶 解 氧≤0.3 mg /L。膜法水解酸化比传统的厌氧水解具有更佳的 吸附、过滤和固定作用, 抗冲击能力明显提高, 剩余 污泥量也大为减少, 该系统的水解酸化池不排泥。 2.2 一段接触氧化
2. School of Environmental Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)
Abs tra ct : Hydrolysis acidification and two- stage contact oxidation processes are used for treating the DOP wastewater. The designed total flow is 120 m3 /d. The original highly concentrated wastewater is 20 m3 /d, and the refluxing effluent 100 m3 /d. They are mixed in neutralization pool. The designed influent quality is as follows: the highly concentrated organic wastewater CODCr 9 000 mg /L, pH 5 - 9, after mixed, the wastewater CODCr concentration 1 500 mg /L, pH 6- 8. The designed effluent quality is as follows: CODCr≤130 mg /L, pH 6- 9. The real influent CODCr is 987.60 mg /L, the average effluent CODCr 105.37 mg /L, the average removal rate of CODCr is 89.33%. The treated water quality can be up to the designed discharge standard. Ke y words : dioctyl phthalate wastewater; hydrolysis- acidification; contact oxidation
某化工厂邻苯二甲酸二辛酯( DOP) 生产车间的 废水主要成分为邻苯二甲酸、无机酸、邻苯二甲酸二 辛酯、邻苯二甲酸二辛醇和其他副产品, 废水中 CODCr 平均 9 000 mg /L 左右, 且难以直接好氧降解。 稀释后排放的废水呈酸性, pH 约为 5.0。 1 设计内容 1.1 工艺流程
处理工艺流程见图 1。
由于设备更换以及出现冲击, 调试中间出现几 次反复, 经过 170 d 以上的培养、驯化, 出水基本稳 定, 随后转入试运行。实际操作中, 细菌成活后, 营养 盐成分就停止投加。 3.2 存在问题
( 1) 酸冲击问题。水解酸化池是系统稳定运行的 一道屏障, 然而水解池的 pH 要求较严格, 根据现场 运行观察, 最佳的运行 pH 为 7.5 ~8.2 左右。过低或 者过高都会影响处理效果, 甚至引发整个系统的瘫 痪。在整个调试期间, 酸冲击是引发系统出现问题的 主要诱导因素之一。由于生产不正常, 该厂车间排出 的废水偶尔 pH < 4。酸冲击发生时, 现场观察到兼氧 池填料上的生物膜薄而稀少, 呈现灰白色, 黏度不 高, 有腐败气味。并且最终导致后续好氧处理系统出 现生物膜大量脱落, 出水混浊, 生物处理系统被破 坏。根据分析, 在系统正常运行时, 水解酸化池能有 效分解大分子, 并且破坏有毒有害物质分子结构, 当 水解酸化池遭受冲击, 并停止正常工作时, 后续的好 氧处理单元不适应或者无法降解大分子物质和有毒物 质, 导致生物处理系统处于瘫痪并最终完全被破坏。
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