一种具有负荷适应性的波纹板除雾器_雷鉴琦
波纹板除雾器两相流动的数值模拟与分析_徐淑君
对于离散相 ,由于液滴相的体积分数小于 12 % , 本文采用离散相模型中的随机颗粒追踪模型模拟颗 粒的运动[5 ] . 该模型在对颗粒轨道方程的积分过程 中使用了流体的瞬时速度 ,以考虑颗粒的湍流扩散. 由于液滴直径很小 ,所以在计算中当作球体处理 ,不 考虑液滴形变 、碰撞 、破裂 、聚合 、蒸发和摩擦影响 ; 液滴碰到流道壁面后即认为被捕集 ,不考虑壁面反 弹 、液膜形成和撕裂及二次夹带的作用 ;液滴到达出 口时 ,即认为液滴逃逸. 离散相与连续相进行耦合计 算. 整个流场考虑重力影响.
L = 20 ,25 ,30 ,35 ,40 ,45 ,50 mm. 壁面条件 : 选择捕集 ( trap ) 类型 ,即不考虑反
弹 ,触及壁面就被捕集3 mm 的叶片 组成 ,应用 GAMB IT 软件生成网格. 由于低雷诺数 近壁面模型对网格质量要求较高 ,近壁面第一层网 格高度需满足网格尺度因子 y + = 1~5 ,因此 ,必须 在壁面附近细分网格. 可计算出近壁面第一层网格 高度为
近两年来 ,国内一些学者开始将 CFD 方法引入 除雾器的研究之中. 文献[ 2 ]运用 ANS YS 软件的对 折板和弧形除雾器进行了二维数值模拟 ,对速度场 作了分析 ,文献[ 3 ]对折线型挡板除雾器的分离效率 进行了数值计算 ,但未进行流场分析. 他们在计算中 都忽略了重力影响和连续相与离散相之间的耦合作 用 ,并使用了标准 kΟε模型 ,该模型用于强旋流 、弯 曲壁面流动或弯曲流线流动时会产生一定的失真.
湿法烟气脱硫塔内折形板除雾器优化的数值模拟
湿法烟气脱硫塔内折形板除雾器优化的数值模拟杨玮;曲江源;齐娜娜;任杰;王瑞;杨凤玲;张锴【摘要】采用欧拉-拉格朗日方法模拟了湿法烟气脱硫塔内折形板除雾器单通道二维流场的气液两相流动特性,气相采用SSTk-ω模型封闭的雷诺时均N-S方程,液滴采用颗粒随机轨道模型.在对无构件除雾器流场分析基础上,提出一种加装于除雾器叶片的构件,并分析了优化构件高度及顶角对气相流动特性、液滴运动轨迹及除雾器性能的影响.模拟结果表明,所提出的新型构件可增强除雾器的捕集性能,构件高度由3mm增大至5 mm或顶角由120°减小至60°均可进一步提高除雾效率,而高度的影响比顶角更加明显;综合考虑除雾效率与压降,对于高度为3mm或4mm的构件顶角适宜范围为90°至120°,而对于高度为5mm的构件,顶角减小使压降增加明显,其适宜角度为120°.【期刊名称】《电力科学与工程》【年(卷),期】2017(033)007【总页数】9页(P43-51)【关键词】湿法烟气脱硫;除雾器;数值模拟;结构优化;除雾效率【作者】杨玮;曲江源;齐娜娜;任杰;王瑞;杨凤玲;张锴【作者单位】晋能长治热电有限公司,山西长治046011;山西省煤炭清洁燃烧发电工程技术研究中心,山西太原030006;华北电力大学热电生产过程污染物监测与控制北京市重点实验室,北京102206;山西省煤炭清洁燃烧发电工程技术研究中心,山西太原030006;华北电力大学热电生产过程污染物监测与控制北京市重点实验室,北京102206;晋能长治热电有限公司,山西长治046011;山西省煤炭清洁燃烧发电工程技术研究中心,山西太原030006;晋能长治热电有限公司,山西长治046011;山西省煤炭清洁燃烧发电工程技术研究中心,山西太原030006;山西省煤炭清洁燃烧发电工程技术研究中心,山西太原030006;山西大学资源与环境工程研究所,山西太原030006;山西省煤炭清洁燃烧发电工程技术研究中心,山西太原030006;华北电力大学热电生产过程污染物监测与控制北京市重点实验室,北京102206【正文语种】中文【中图分类】X701.3湿法烟气脱硫(Wet Flue Gas Desulfurization,WFGD)技术已广泛应用于燃煤电厂SO2脱除,在我国已投运燃煤脱硫机组中石灰石-石膏法占90%以上[1]。
应用响应曲面法的波纹板除雾器钩片尺寸优化
的 究 成 { 1 迂 道 不 多 小 义 川 I I 向膻 f ¨ 1 法 .建 I - I O X - B l I I I k ㈨ 数 学 帧 删 . 通 过 汁 算 流 体 动 力 学 汁 软 件 H t t  ̄ l l l L 进 行 多 况 数 f } l c 模 拟 . ’ 察 _ r钩 图 1 带 钩 波 纹板 除 雾 器 结 构 示 意
0 引 言
带 钩 波 纹 饭 型 除 雾 器 作 为 一 种 高 效 的 除 雾 器 肜』 , 广 泛 l f - I 于化 l 、 石 油 、 压 力 容 器 等 行 业
『 l I 的 气 液 分 离装 置 r I 一 2 1 . 加 装 钩 片 使 除 雾 器 叶
片 通 道 气 流 发 剧 烈 偏 转 . 从 而 增 加 r雾 滴 的
吻 合较 女 r .验 E r数 值 汁 算 结 I 泉 的 可 靠 性 ;在 上 述 多个 影 响 素 『 f 1 ,H、J B 、r 、H 平 方 项 及 日 和 I B的 交 互 作 刖对除雾 1 播 性 能 的影 响最 为 并 ;在 所 研 究 的 尺 寸 范 刚 内 , j = l 5 . 5 1 m m、口 : 3 5 . 9 6  ̄ 、r = 2 5 . 7 8 n l l n时 ,除 雾 性 能 达 刮 最 优 所 僻结 论仃 助 于进 一 步 改 善 除 雾 的 结 构 优化 没计 关键 词 :除 雾 器 ;钩 片』
速 的 O . 1倍 . r , J 损 失 耩 小小 于 2 0 0 Pa. 昕 以 把
钩 片 弧 段 转 折
法向机械载荷作用下人字形波纹板片承载能力试验
文章编号:1000 7466(2020)04 0006 08法向机械载荷作用下人字形波纹板片承载能力试验解德甲1,2,马一鸣1,2,于 啸1,2,冯栩迟1,2,邢 玲1,2(1.上海蓝滨石化设备有限责任公司,上海 201518;2.上海石油化工换热设备工程技术研究中心,上海 201518)摘要:对板式热交换器的传热元件———人字形波纹板片进行了法向承载能力试验。
对同种材料、同种板型、同种规格的板片进行了9组试验,其中单板、双板和三板承载试验各3组。
试验得到了板片失效临界载荷及对应位移数据,了解了板片在不同支撑条件下的失效特征。
试验结果及数据表明,从初始承载到结构垮塌,试样经历了接触、弹性承载、垮塌3个阶段。
单板试样失效模式为波纹发生横向滑移,板片整体弹性失稳。
双板和三板试样失效模式为板片间接触点先发生接触屈服,然后发生整体弹性失稳。
评估了加载速度对板片承载能力试验的影响。
关键词:板式热交换器;人字形波纹板片;法向承载;失效;试验中图分类号:TQ051.503;TE965.03文献标志码:A 犱狅犻:10.3969/j.issn.1000 7466.2020.04.002犜犺犲犈狓狆犲狉犻犿犲狀狋犪犾犛狋狌犱狔狅犳狋犺犲犖狅狉犿犪犾犔狅犪犱犅犲犪狉犻狀犵犆犪狆犪犮犻狋狔狅犳犆犺犲狏狉狅狀犆狅狉狉狌犵犪狋犲犱犘犾犪狋犲狊犡犐犈犇犲 犼犻犪1,2,犕犃犢犻 犿犻狀犵1,2,犢犝犡犻犪狅1,2,犉犈犖犌犡狌 犮犺犻1,2,犡犐犖犌犔犻狀犵1,2(1.LanpecTechnologiesLimited,Shanghai201518,China;2.ShanghaiPetrochemicalHeatExchangeEquipmentEngineeringTechnologyResearchCenter,Shanghai201518,China)犃犫狊狋狉犪犮狋:Thenormalloadbearingcapacityexperimentswereconductedontheheattransferele mentofplateheatexchangers,thechevroncorrugatedplates.Ninegroupsexperimentswereper formedontheplateswiththesamematerial,thesameplatetypeandthesameplatespecifica tions.Experimentsincluded3groupsofsingleplatecarryingnormalload,3groupsofdoubleplatesand3groupsoftripleplates.Fromtheinitialloadtothecollapseofthestructure,thespec imenhasexperiencedthreestages:contact,elasticload,andcollapse.Theresultsshowthatthefailuremodeofsingleplateistransverseslipofrippleandthewholeelasticinstabilityoftheplate,whilethefailuremodesofdoubleortripleplatesarethecontactpointsbetweenplatesyieldfirstandthenthewholeelasticinstability.Theeffectofloadingspeedontheloadbearingcapaci tyofplateswasevaluated.犓犲狔狑狅狉犱狊:plateheatexchanger;chevroncorrugatedplate;normalload;failure;experiment 板式热交换器是一种高效紧凑型热交换器[1 4]。
决赛后一等 (公示)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 作品名称 学校名称 安徽安庆破罡湖土壤重金属污染及潜在危害调查研究 安庆师范学院 无级变流量节水座便器排水装置 北京建筑工程学院 人力驱动健身热水器 北京科技大学 基于废旧衣物纤维的无纺布壁纸 北京科技大学 清风回热换气扇 北京科技大学 成都市地铁自动上行扶梯空转情况调查报告 成都信息工程学院 具有废水脱氮性能的连续式反硝化菌燃料电池 东北电力大学 广东公路运输行业节能减排评价指标体系的设计 广东交通职业技术学院 基于潮流能发电技术的海水淡化工程船 哈尔滨工程大学 基于磁路控制的汽车制动蓄能装置 哈尔滨工程大学 一种可实现超低温排烟的节能环保锅炉 哈尔滨工业大学 一种高效微型离心泵 哈尔滨工业大学 新型纳米黑液太阳能热水集热器 哈尔滨工业大学 带导叶新型复合翼型垂直轴风力机 华中科技大学 一种模块化制动储能及利用装置 华中科技大学 小波浪能利用发电装置 华中科技大学 风力致热海水淡化装置 华中科技大学文华学院 《节能减排拍手歌》动画宣传片 黄冈职业技术学院 基于太阳能LED光源的水环境修复净化系统 南京师范大学 基于虹吸原理及物联网技术的渗透灌溉系统 南京邮电大学 家用冷热联供机 上海理工大学 关于农村废旧坑塘再利用的调查报告 太原理工大学 汽车减震器发电装置 同济大学 弱电混合动力赛车研制 温州大学 一种提高发电效率的新型核电汽轮机汽水分离器 武汉大学 运动能量综合利用系统 武汉理工大学华夏学院 毛乌素沙地生物质能源利用调查及沙漠地区发展生物质能源的探讨 西安交通大学 关于煤矿瓦斯利用现状的调查研究与前景展望 西安交通大学 基于待机能耗管理技术的智能化插座 浙江大学 基于斯特林—布雷顿循环的能量多级利用系统 浙江大学
应用响应曲面法的波纹板除雾器钩片尺寸优化
应用响应曲面法的波纹板除雾器钩片尺寸优化洪文鹏;雷鉴琦【摘要】基于计算流体方法,采用二维、不可压缩、非稳态流动模型,对湿法烟气脱硫塔中带钩波纹板除雾器内的气液两相流场进行数值模拟,比较了除雾器性能的模拟值和实验值.利用计算结果,基于响应曲面法并使用Design-Expert软件研究了钩片直段长度(H)、钩片圆弧段转折角度(β)及钩片圆弧段转折半径(r)对除雾器性能的影响,得到了除雾器性能的二次多项式预测模型.研究结果表明,除雾器性能的模拟值与实验值吻合较好,验证了数值计算结果的可靠性;在上述多个影响因素中,H、β、r、H平方项及H和β的交互作用对除雾器性能的影响最为显著;在所研究的尺寸范围内,当H=15.51 mm、β=35.96°、r=25.78 mm时,除雾器性能达到最优.所得结论有助于进一步改善除雾器的结构优化设计.【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2016(049)011【总页数】5页(P170-174)【关键词】除雾器;钩片尺寸;气液两相流;数值模拟;响应曲面法【作者】洪文鹏;雷鉴琦【作者单位】东北电力大学能源与动力工程学院,吉林吉林132012;东北电力大学能源与动力工程学院,吉林吉林132012【正文语种】中文【中图分类】X701;TM6210 引言带钩波纹板型除雾器作为一种高效的除雾器形式,广泛应用于化工、石油、压力容器等行业中的气液分离装置中[1-2],加装钩片促使除雾器叶片间通道气流发生剧烈偏转,从而增加了雾滴的拦截几率,在可接受的压降范围内具有较高的效率。
目前,国内针对带钩波纹板除雾器钩片尺寸的研究成果报道不多。
本文应用响应曲面法[3],建立Box-Behnken数学模型[4],通过计算流体动力学计算软件Fluent进行多工况数值模拟,考察了钩片结构参数对除雾器性能的影响,在此基础上建立了相应的预测模型,确定了钩片的最优参数,为带钩波纹板除雾器的研究提供了有益的尝试。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
大部分火力发电厂脱硫系统采用石灰 目前, 石 - 石 膏 湿 法 脱 硫 工 艺, 取消了气气热交换器 ( Gas Gas Heater, GGH ) 装置, 直接将净烟气从烟 囱排出, 形成湿烟囱排放方案。无 GGH 装置的脱 硫系统投产后, 虽然有效避免了 GGH 的堵塞问 题, 但由于无烟气再热措施, 排烟温度较低, 烟气 、 自烟囱口排出后不能有效地抬升 扩散到大气中, 烟气中携带的粉尘和液滴聚集在烟囱附近, 落到 地面形成石膏雨或出现酸雨现象。 近年来, 大型 火电机组参与电网调峰, 而现有的固定结构除雾 器难以适应负荷大幅波动带来的烟气流量的剧烈 突变, 容易导致除雾效率下降。因此, 分析除雾器 在不同烟气流量下的性能, 研究提高除雾效率的 方法具有重要的理论与现实意义 。 笔者以湿法烟气脱硫系统中带钩波纹板除雾 器为研究对象, 采用数值模拟技术求解钩片直段 长度 H、 钩片圆弧段半径 r 及钩片圆弧段转折角 [1 ] 度 β 等因素对除雾器性能的影响 。 提出了一 种钩片偏转角度可调的高效带钩波纹板除雾器 。 采用数学建模及数据拟合等方法, 建立机组负荷 及燃料成分等参数与除雾器钩片偏转角度的关 [2 ] 系 , 并在此基础上提出了除雾器的优化运行方 法。
10 ] 3 ; 离散相方面, 0Pa[9, 动 介质为密度 1 200kg / m 、
力粘度 54. 9mPa · s 的脱硫循环浆液, 给定液滴 的初始速度与烟气入口速度一致, 液滴在入口截
[11 ] 面上均匀分布方程为:
数值计算结果准确性验证 [12 ] 将模拟结果与实验 参考杨柳的实验数据 ,
笔者针对某 300MW 亚临界机组配备的 WFGD 系统开展除雾器的优化研究。 该 WFGD 系统 可在锅炉负荷 40% ~ 100% 之间安全连续运行。 液滴的粒径按照某电厂实测数据输入, 通过 Rosin -Rammler 方 法 来 模 拟 , 液滴的最小粒径为
图7
固定钩片与可调钩片除雾器的比较 带液滴的烟气加速, 提高了液滴捕集效率。 与此 同时, 钩片背弧处产生的回流区也在逐渐增大 , 引 起较大的能量损失。 并且从工程实施来看, 钩片 角度调节在制造和安装阶段也相对困难 。
除雾效率 η / % 第一级除雾器 78. 21 91. 99 98. 69 99. 84 100. 00 第二级除雾器 87. 74 96. 55 100. 00 100. 00 100. 00
液滴粒径 d / μm 10 15 20 25 30
4 化 4. 1
典型 300MW 机组除雾器钩片偏转角度的优 300MW 机组系统基本参数 图 6 机组燃用设计煤种时烟气量随负荷的变化 4. 2 钩片可调与固定结构除雾器性能的对比 钩片角度确定的相关因素较多, 为了获得最 佳方案, 对不同结构参数除雾器进行了大量数值 实验。钩片可调的除雾器模拟结果如图 7 所示, 与钩片固定结构 ( 钩片偏转角度 α = 45° ) 除雾器 比较可见, 流场得到了明显的加速和扰动。
*
1 1. 1
模拟对象与简化假设 模拟对象
湿法烟气脱硫过程如图 1 所示, 喷淋塔上部 设置喷淋层 , 喷淋后的石膏浆液进入下部的反应
图1
石灰石 - 石膏湿法喷淋脱硫过程示意图
1970 年 4 月生, 132012 。 洪文鹏, 男, 教授。吉林省吉林市,
816
化
工
机
械
2015 年
( 2) ( 3) ( 4)
。 笔者以
除雾区的带钩波纹板除雾器作为研究对象 。 模拟带钩波纹板除雾器的结构如图 2 所示, 除雾器叶片 转 折 角 β = 90° , 钩片偏转角度 α = 45° , 25mm。 第一、 二级除雾器板间距分别为 35 、
[1 ] 参考工程应用情况 , 笔者对钩片直段长度 H、 钩 片圆弧段半径 r 和钩片圆弧段转折角度 β 对除雾
池, 吸收液由浆液循环泵进行循环, 喷嘴将吸收液 分散成 1 ~ 3mm 的液滴并沿塔向下喷洒, 烟气由 塔的下部引入, 以一定速度向上流动, 以此经过冷 却区和吸收区, 气液两相逆流接触传热传质, 吸收 后的尾气经由除雾器后从塔顶排出
[3 , 4 ]
( ρu) p + div( uV) = - + div( Vgrad( u) ) + F x t x ( ρv) p + div( vV) = - + div( Vgrad( v) ) + F y t y ( ρw) p + div( wV) = - + div( Vgrad( w) ) + F z t z
图3
计算结果与实验数据的比较
不同结构参数对除雾效率的影响 失。钩片直段长度 H 对除雾器内扰动影响最为 使流道变得更加狭窄, 气流在通流面积减小时速 明显, 随着 H 的增加, 压力损失迅速上升( 图 5a) 。 度增大, 离心力随之呈平方增大, 以致产生更大的 漩涡。每一个回流区都会阻塞通道, 使得主流加 速, 引起静压减小。随着流道变宽、 流体的逐渐减 速和回流区下游的再附着, 压力会逐渐恢复, 但是 , , 由于能量的耗散 压力无法完全恢复 造成压力损 同样, 圆弧段转折角度 β 和圆弧段半径 r 的增加, c ) 。 三者的结 也会引起压力损失的上升 ( 图 5b、 构参数关系到除雾器通道内的局部压力损失 , 对 。 除雾器总压降贡献较大
式中
Fx 、 — —浆液滴对烟气流场的反作 Fy 、 Fz — N; 用力, p — Pa; — —压力, V— m / s; — —烟气速度, u、 v、 w— y、 z 方向上的速 — —烟气在 x、 m / s; 度, kg / m3 。 — —烟气密度, ρ — 采用时均方法将式 ( 2 ) ~ ( 4 ) 处理为雷诺平
钩片与水平位置夹角( 钩片偏转角度 α) 逐渐 减小的过程中, 钩片呈现张开的趋势, 增加了拦截 面积, 从而使一部分液滴直接撞击到钩片上而被 捕集。钩片与叶片之间流道变得更加狭窄, 使携
第 42 卷 4. 3
第6 期
化
工
机
械
819
图4
图5
不同结构参数对压力损失的影响
818 3. 4
化
工
机
械
2015 年
高效带钩波纹板除雾器叶片 在两级除雾系统组合中, 总压力损失不超过
10 μm, 最大粒径 40 μm, 平均粒径 21 μm, 分布指数 3. 77 。在保证锅炉正常燃烧用氧的前提下, 适当 减小风量, 用 C 语言自编程序求解机组不同负荷 与煤种下的烟气量, 当燃用设计煤种 ( 收到基碳、 氢、 氧、 氮、 硫、 灰 分、 水分和低位发热量分别为 56. 9% 、 4. 4% 、 9. 1% 、 1. 2% 、 0. 6% 、 14. 8% 、 13. 0% 和 22 415kJ / kg ) 时, 额定工况下 WFGD 入 3 口烟气量为 310m / s, 实际烟气量与机组负荷之 间的关系如图 6 所示。
现升高趋势 ( 图 4a ) 。 原因是钩片直段长度的增 加会使气流在通道内发生剧烈偏转, 致使液滴在 惯性力的作用下脱离连续相的流线直接撞击钩片 表面的几率增加, 导致除雾效率上升。 一方面钩 片可以直接拦截一定量的液滴, 另一方面可以使 携带液滴的烟气加速, 从而增加离心惯性力。 钩 片直段长度直接关系到钩片间通道拦截气流的程 度, 使得除雾器通道内湍流程度加剧, 流场内扰动 的增强会提高除雾效率。 相同的, 圆弧段转折角 度 β 和圆弧段半径 r 的增大也会增加钩片对叶片 通道间的拦截面积, 从而使除雾效率呈现上升趋 c) 。 势( 图 4b、 3. 3 结构参数对压力损失的影响 烟气在折板式除雾器中流动时, 会在流道弯 曲的区域形成回流区 。 钩片直段长度 H 的增加 ,
div( V) = 0 ( 1)
2. 3
模型的边界条件 计算平台采用 Fluent 14. 0 软件, 用 Gambit 软 件 生 成 网 格。 连 续 相 方 面,介 质 为 密 度
1. 1 kg / m3 、 假 动力粘度 19. 548 6 μPa · s 的空气, 设气 相 在 入 口 截 面 的 速 度 均 匀 分 布, 出口表压
150Pa, 为达到理想的除雾效率, 选择了两种波纹 板除雾器叶片的组合方式。 第一级除雾器: H = 22mm、 r = 33mm、 D = 35mm。 第二级除雾 β = 35° 、 r = 34mm、 D = 25mm。 器: H = 19mm、 β = 30° 、 在额定烟气流速下, 液滴粒径 d 不同时两种 除雾器的除雾效率 η 见表 1 , 第一级除雾器的压 力损失为 73. 14Pa, 第二级除雾器的压力损失为 68. 96Pa。 表1 液滴粒径不同时两种除雾器的除雾效率
第 42 卷
第6 期
化
工
机
械
815
一种具有负荷适应性的波纹板除雾器
洪文鹏* 雷鉴琦
( 东北电力大学能源与动力工程学院)
摘
要
采用低雷诺数 kε 模型, 对带钩波纹板除雾器进行多工况数值模拟 , 通过大量的尝试、 比较和
筛选, 得到高效带钩波纹板除雾器的结构参数 。在此基础上, 提出一种钩片可调的负荷适应性除雾器 , 并结合典型 300MW 火电机组脱硫除雾系统开展定量计算与案例分析 。研究表明: 新型除雾器在机组负 荷或煤种发生变动时 , 仅通过调整钩片偏转角度即可使除雾效率平均提高 4. 10% , 并且机组负荷偏离额 定工况越多, 钩片偏转角度的调整对除雾效率的改善效果越明显 。 最终建立钩片偏转角度与机组负荷 及燃料成分等参数的定量关系 。 关键词 除雾器 可调钩片 气液两相流 文献标识码 分离 A 数值模拟 6094 ( 2015 ) 06081506 文章编号 0254中图分类号 TQ051. 8
[8 ]
图2 1. 2
除雾器结构与计算区域网格划分