故障事故调查报告表格式.docx

合集下载

事故报告格式范文模板

事故报告格式范文模板

事故报告格式范文模板事故报告。

报告人,XXX。

报告时间,XXXX年XX月XX日。

报告地点,XXX公司车间。

事故经过:本次事故发生在XXX公司车间,当时我正在进行机器设备的维护保养工作。

突然间,一名工人操作失误,导致设备发生故障,造成了一起严重的事故。

具体经过如下:当时我正在对机器设备进行检修,突然听到一声巨大的爆炸声,随后看到一股浓烟从机器设备中冒出。

我立即意识到可能发生了严重的事故,迅速向事故现场赶去。

到达现场后,我看到一名工人因为操作失误导致设备发生爆炸,他自己也受了伤。

我立即向他伸出援手,将他送往医院进行救治。

同时,我也第一时间向公司领导进行了报告,并协助相关人员进行事故处理。

事故处理:1. 现场救援,我立即向事故现场赶去,对受伤工人进行了紧急救护,并将其送往医院进行治疗。

2. 事故报告,我第一时间向公司领导进行了事故报告,并积极协助相关人员进行事故处理工作。

3. 事故调查,公司相关部门对事故进行了详细调查,确定了事故的原因,并采取了相应的措施进行整改。

4. 事故预防,针对本次事故,公司加强了对员工的安全培训和设备操作规范,并对设备进行了全面的检修和维护,确保了设备的安全运行。

事故教训:本次事故给我们敲响了警钟,提醒我们在工作中要时刻保持高度的警惕,严格遵守操作规程,做好设备维护保养工作。

同时,也要加强员工的安全培训,提高员工的安全意识,确保公司的生产经营安全。

结语:本次事故给公司造成了一定的损失,也给受伤工人带来了痛苦,对此我深感内疚。

在此,我代表公司对受伤工人表示深切的慰问,并向公司领导和相关部门表示歉意。

同时,我也将以此次事故为鉴,不断提高自身的安全意识和工作技能,为公司的发展贡献自己的力量。

报告人,XXX。

报告时间,XXXX年XX月XX日。

以上就是本次事故的详细报告,请公司领导和相关部门审阅。

洗煤厂皮带运输工岗位事故案例调查报告.docx

洗煤厂皮带运输工岗位事故案例调查报告.docx

一、事故经过:2001年6月15日14:40分天空突然下起大雨,XX矿洗煤厂261皮带机道顶板接缝处漏雨,此时261皮带上物料量约达650吨/小时运输,由于皮带上有雨水加上皮带料多,皮带拉不上去,出现打滑现象,当班岗位司机王XX就使用土办法,从外面找来旧草袋、坏笤帚,垫入皮带与电动滚筒之间以增加摩擦力。

当时由相邻岗位司机张XX负责开停261皮带开关,当皮带开启时王XX向皮带机头电动滚筒与皮带间续草垫及笤帚,在续笤帚时皮带突然迅速运转,王XX未来得及松手,右手随笤帚一起被挤进皮带与滚筒之间,张XX发现后及时停机,最终造成王XX右手粉碎性骨折。

二、事故原因:(一)直接原因王XX在皮带打滑情况下,为图省事,没有将皮带上的部分物料及时卸下,直接让相邻岗点司机张XX带料强行启动,后向滚筒垫草袋笤帚,手抽出不及时,是造成此次事故的直接原因。

(二)间接原因1、职工张XX互保联保意识差,没有及时制止其违章操作行为,而协助其进行违章操作,皮带停机不及时是造成此次事故的间接原因。

2、工段对职工安全管理、安全教育、技术管理培训力度不够,职工安全意识薄弱,自保、互保意识差,图省事,怕麻烦,安全意识淡薄,“三乎三惯”思想严重。

三、防范措施:1、各单位要立即开展“手指口述”工作法大比武活动,奖优罚劣,不合格者停班学习,切实将此项工作抓到根上,落到实处,从根本上提高职工对隐患的防范能力。

2、各单位要组织职工重新学习“三大规程”及安全技术措施,并结合此次事故教训,举一反三,深刻反思,开展好警示教育。

3、各单位要进一步明确和落实各级安全生产责任制,强化关键工序和重点隐患的双重预警,并加强特殊作业人员的安全管理。

4、各单位要深刻接受这次事故教训,迅速开展“反事故、反三违、反四乎三惯、反麻痹、反松懈、反低境界管理、反低标准作业”活动,加大现场安全管理力度,强化现场安全监督。

5、各级管理人员要冷静下来,深刻反省自己的工作,真正找出自己工作中的不足之处,在今后的工作中要以身作则,靠前指挥,坚决杜绝安全事故的发生,确保安全生产。

矿胶带输送机维修工事故案例调查报告.docx

矿胶带输送机维修工事故案例调查报告.docx

一、事故经过:7月18日,XX煤矿XX采煤工作面夜班检修班,在接班试运转后正常组织检修,皮带维修工张XX负责对皮带进行维修工作。

由于试运转过程中发现皮带尾的导向滚筒损坏,随向当班工长要求增加人员,更换滚筒。

当班工长安排刘XX、王XX协同张XX更换滚筒。

在更换完滚筒后,张XX、王XX前往机头,准备试运转。

在皮带正常运行过程中,刘XX为图省事,怕累,跳上了运行中的皮带,在即将到皮带头时,由于张XX、王XX在操作峒室内,未能及时发现刘XX发出的信号,致使未能及时停机,刘XX在别无选择的情况下,从运行中的皮带跳下,由于惯性的作用,刘XX落地并摔倒,头部摔在不倒翁上,造成头部严重受伤,经抢救无效死亡。

二、事故原因:1、刘XX存在怕累,图省事思想,违章乘坐运行的皮带是造成此次事故的直接原因。

2、刘XX乘坐皮带,违章作业是本次事故的重要原因。

张XX、刘XX、王XX自保、互保意识不强。

3、当班工长工作安排未经特殊工种培训的刘XX参加皮带维修工作,工作安排不当是本起事故的重要原因。

三、防范措施:1、组织职工重新学习“三大规程”及安全技术措施,并结合此次事故教训,举一反三,深刻反思,开展好警示教育。

2、深刻接受这次事故教训,迅速开展“反事故、反三违、反四乎三惯、反麻痹、反松懈、反低境界管理、反低标准作业”活动,加大现场安全管理力度,强化现场精品工程意识。

切实消灭不安全的隐患.真正做到不安全不生产。

3、加强对皮带运行的监管,坚决杜绝乘坐皮带现象的发生。

4、现场管理人员必须掌握当班特殊工种的持证情况,在安排工作的时候做到合理分配。

一、事故经过:X月X日,综采X 区早中班在组织生产时,输送机开不起来,在检查时发现刮板输送机机尾电机空转,判断是液压耦合器油量少造成,随即由跟班维修进行加油处理,在加完油时,刮板输送机正常工作,共影响生产XX分钟。

二、事故原因:1、早班油脂工胡XX,责任心差,工作不严不细,事先没有认真查看设备运转日志是否有设备漏油缺油情况,是造成此次事故的直接原因。

火灾事故调查报告表简易

火灾事故调查报告表简易

火灾事故调查报告表简易一、事故基本信息事故发生时间: 2022年10月15日事故发生地点:XX省XX市XX区XX街XX号事故性质:火灾事故二、事故调查情况1. 事故发生经过事故发生时间为2022年10月15日晚上8点左右,当时XX街XX 号的一栋工厂房发生火灾。

事故发生时,工厂房内有数十名工人正在生产加工,并未及时发现火情,直到浓烟滚滚才引起注意。

报警后,消防队迅速赶到现场扑救,并成功控制了火势,但工厂房内的设备、原材料和半成品都遭到了不同程度的破坏。

2. 事故原因经现场勘查和相关人员询问,初步认定火灾是由工厂房内的一台老化的机械设备发生故障引起的。

这台设备在生产加工时突然发生了短路,导致设备周围的原材料着火,由于工人未及时发现和处理,最终导致了火灾的发生。

3. 相关责任方在事故中,工厂房内的设备老化严重,存在较大的安全隐患,责任主要在于工厂的经营者,他们没有对设备进行及时的维修和更新。

在工厂内生产过程中,工人的安全意识不足,没有及时发现并处理设备故障,也是事故发生的间接原因。

三、事故影响及损失评估1. 人员伤亡情况在火灾中,由于消防队及时扑灭了火势,未发生人员伤亡情况,所幸没有造成人员伤亡。

2. 财产损失工厂房内的设备、原材料和半成品遭到了不同程度的破坏,初步估算财产损失高达数百万元。

工厂房的车间和办公设施也受到了不同程度的影响。

四、事故处理及改进措施1. 应急处理在火灾发生后,工厂立即启动应急预案,疏散工厂内所有人员,并第一时间报警并采取隔离措施,确保火情不会蔓延并进行救援。

2. 救援措施消防队迅速赶到现场,通过高效的灭火工作控制了火势的蔓延,最大限度地减少了财产损失和人员伤亡。

3. 事故改进措施为了防止类似的事故再次发生,工厂将加强设备的定期维护和更新,并加大对员工安全意识的培训力度,提高员工应急处理能力。

同时,对工厂的消防设施进行全面检查和更新,以确保在发生类似事故时能够更快速、更有效地进行应对和救援工作。

生产线火灾事故分析表格

生产线火灾事故分析表格

生产线火灾事故分析表格1. 事故基本信息事故名称:生产线火灾事故发生时间:2021年5月15日事故地点:某工厂生产车间事故等级:重大事故事故类型:火灾事故2. 事故背景简述在某工厂生产车间,一台生产线突然发生火灾事故,造成了严重的损失及生产中断。

事故发生后,工厂立即组织应急救援,并报告相关部门进行事故调查处理。

3. 事故原因分析3.1 设备故障在初步调查中发现,火灾事故是由生产线上的设备故障引起的。

设备在运行过程中出现异常,导致设备起火,随后火灾迅速蔓延。

3.2 维护保养不当相关负责人在事后承认,该设备存在维护保养不当的情况,缺乏定期检查与维护,导致设备发生故障的风险增加。

3.3 解决方案不及时工厂员工发现设备出现异常后,并未立即采取有效措施进行处理,导致事故发展失控。

4. 事故损失评估4.1 人员伤亡事故中未造成人员伤亡,但部分员工因情绪激动而受到影响。

4.2 财产损失设备受损严重,需要大量资金进行修复和更换;同时生产线上的产品原料等也受到了损坏;由于事故导致生产中断,工厂面临了巨大的经济损失。

4.3 环境影响火灾导致车间内的环境污染,需要进行清理和修复。

5. 事故应对及后续处理5.1 应急救援事故发生后,工厂立即启动应急救援程序,安全疏散员工,防止事故危害扩大。

5.2 事故调查工厂成立专门的事故调查组,对事故进行深入调查,查明事故原因,并提出防范措施。

5.3 安全预防工厂立即对所有生产设备进行全面检查,并对设备维护保养进行加强,降低设备故障发生的概率。

5.4 维护人员培训加强对维护人员的培训,提高其对设备运行情况的敏感度,增强设备维护保养的专业性和及时性。

5.5 组织整改工厂针对事故原因,对相关管理责任人进行约谈并进行整改,加强事故防范措施。

6. 事故启示及教训6.1 安全防范意识生产线上设备的安全防范意识需要进一步增强,员工需要时刻关注设备运行情况,发现异常及时处理。

6.2 安全培训对相关管理人员和员工进行安全培训,提高其应对突发事件的能力和应变能力。

印刷厂“1·8”-机械伤害死亡事故调查报告.docx

印刷厂“1·8”-机械伤害死亡事故调查报告.docx

一、基本情况1、事故发生时间和地点:2004年1月8日16时左右,福永XX胶袋印刷厂一楼啤机车间2、事故类别:机械伤害3、事故人伤亡情况:一人死亡(张XX,男,29岁,文化程度初中,四川省XX县人)二、事故经过XX胶袋印刷厂员工张XXI月8日正常上班,负责操作一楼啤机部的平压啤机,16时左右当机台压好的纸板突然往啤机压口掉下时,张XX冒险用手往压口抢纸,此时,由于张XX身体突然失去重心,头部随之往平压啤机的压口倾倒,而该平压啤机正在正常工作,此时张XX由于无法使用刹车开关,平压啤机挤压住张XX头部,经送福永镇人民医院抢救无效死亡。

三、评述现代的安全生产管理强调的是本质安全化和预防为主的理念。

企业的本质安全化主要起始于设备的安全基础牢固程度。

实现本质安全化,要求安全技术的发展必须超前于生产技术的发展。

同时还要求不断改进防护器具、安全报警装辂的安全保护装辂。

福永镇新田村XX胶袋印刷厂对设备上的安全防护装谿不仅没有改进,而且还私自改装机械,为了达到其生产速度,将平压啤机上的安全防护装谿(紧急开关)拆掉。

导致伤害事故的发生。

在宝安区内像平压啤机类的冲剪压机械设备应用非常广泛,而断指事件也频频发生。

杜绝此类事故的发生最根本的办法还是从设备入手,比如设备上装设的红外装貉、双手按钮,拨手装路等安全防护装络。

另外人员的安全意识、安全教育等也是必不可少的要求达到人-设备-环境的最佳优化状态,实现现代化的安全生产。

一、基本情况1、事故发生时间和地点:2003年6月20日10时30分,观澜镇XX实业有限公司冲床车间2、事故类别:机械伤害3、事故人伤亡情况:一人重伤(伤者刘XX:女,27岁,四川省XX县人)二、事故经过2003年6月20日上午观澜镇XX实业有限公司员工刘XX、徐XX 和陈XX3人为一组在24号冲床机(100T)作业,刘XX负责送料,徐XX 负责拉尾料,陈XX负责捡料。

10时30分刘XX未使用银子送料.,直接用右手伸入模具内推料,此时上模具突然下落,刘XX的右手来不及抽出,被模具冲压,造成右手重伤。

事故调查报告范文

事故调查报告范文

事故调查报告范文一、事故概述事故发生地点:工厂A车间事故发生时间:2024年10月15日上午9:30死亡人数:2人受伤人数:3人二、事故经过描述事故发生当天上午9:30,A车间的一台金属压力机突然发生故障,金属片在加工过程中未被及时夹持住,导致金属片突然脱落。

两名操作工人在没有及时意识到危险的情况下,仍然继续操作。

金属片脱落后,瞬间将两名操作工人砸伤,并造成另外三名操作工人受到不同程度的伤害。

三、调查结果及原因分析1.设备故障:经初步调查分析,事故的直接原因是金属压力机的设备故障。

调查人员发现,金属压力机的夹持机构存在严重磨损,无法正确夹持住金属片。

这导致金属片在加工过程中突然脱落,造成了事故的发生。

2.操作员疏忽:事故中,两名操作工人没有意识到金属压力机设备故障的存在,继续进行操作。

这表明操作员在工作中存在疏忽和对安全意识的不足。

3.安全管理不到位:调查发现,工厂A车间对金属压力机的维护保养工作不到位。

设备的定期检修和保养工作没有及时进行,导致设备故障得不到及时发现和修复。

4.紧急停机措施不完善:在事故发生后,车间没有有效的紧急停机措施。

这导致金属压力机继续工作,延长了事故的后果。

四、事故影响及善后措施2.设备维修:事故调查后,工厂立即对金属压力机进行了维修和改进。

夹持机构被更换,设备的操作系统进行了升级,确保了设备的正常运行。

3.安全培训加强:工厂在事故发生后,加强了对操作员的安全培训。

培训内容包括设备故障的识别和紧急停机措施的执行,旨在提高操作员的安全意识和应对突发事件的能力。

4.安全管理改进:工厂对安全管理进行了全面梳理和改进。

成立了安全管理委员会,负责对工厂的安全管理制度进行评估和改进,确保设备定期维护保养工作的落实和紧急停机措施的完善。

五、结论本次事故是由于金属压力机设备故障、操作员疏忽和安全管理不到位等多个因素共同导致。

为了避免类似事故的再次发生,工厂应加强设备的维护,提高操作员的安全意识,完善安全管理制度,并确保紧急停机措施的有效执行。

事故调查报告格式

事故调查报告格式

事故调查报告格式篇一:事故分析报告格式×××事故报告一、事故简要经过××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

(时间、地点、人、性别、部门、工种、事件经过、伤情结果)二、事故原因分析1、直接原因(导致事故发生的直观原因)1)××××××××××××。

2、间接原因(剔除直观原因以外的因素)1)×××××××××××××××××××;2)×××××××××××××××××××。

3、主要原因 1)×××××××××××××××××××。

事故分析报告格式模板表格

事故分析报告格式模板表格

事故分析报告格式模板表格1. 事故基本信息事故标题:事故分析报告格式模板表格事故发生时间: [填写事故发生的具体时间,例如:2021年10月15日 09:30] 事故地点: [填写事故发生的具体地点,例如:公司总部大楼B座三楼会议室] 事故类型: [填写事故的类别,例如:火灾、爆炸、交通事故等]事故级别: [填写事故的级别,例如:一般事故、重大事故、特大事故等]2. 事故概述[在这里对事故进行简要概述,包括事故发生的背景、原因以及对人员和财产造成的影响]3. 事故详细描述3.1 事故过程描述[在这里详细描述事故的发生过程,按照时间顺序进行描述,包括任何相关的细节]3.2 相关人员行为描述[在这里详细描述参与事故的相关人员的行为,包括他们在事故发生前、发生时以及事故发生后的行动和决策。

例如,他们是否遵守安全操作规程,是否有违规行为等]3.3 设备设施描述[在这里详细描述与事故相关的设备设施,包括其使用情况、维护保养情况以及是否存在故障、损坏等]4. 事故原因分析4.1 直接原因[在这里列出直接导致事故发生的原因,例如操作失误、设备故障等]4.2 根本原因[在这里分析导致事故发生的根本原因,例如管理缺失、培训不足等]4.3 事故风险评估[在这里进行事故风险评估,分析事故可能造成的后果以及评估风险的等级]5. 事故应急响应[在这里描述事故发生后的应急响应措施,包括人员疏散、事故现场保护、伤员救治等]6. 事故教训与改进措施6.1 事故教训[在这里总结本次事故带来的教训,包括对操作流程、管理制度等方面的反思]6.2 改进措施[在这里提出改进措施,以避免类似事故再次发生。

措施应具体、可行,并明确责任人和时间节点]7. 结论[在这里进行事故分析的总结,并再次强调事故的教训和改进措施的重要性]以上是关于事故分析报告格式模板表格的详细内容。

通过填写和完善上述表格,可以对事故进行全面的分析和评估,为事故的应急响应和防范提供参考依据。

事故调查报告格式和范文-事故追查报告格式

事故调查报告格式和范文-事故追查报告格式

事故调查陈述格局之邯郸勺丸创作一、事故基本情况1、企业详细名称:xx单位地址:xx市xx区2、经济类型:股分有限公司国民经济行业:机械制造3、隶属关系:xx事故产生时间:x年x月x日x时x分4、事故地点: x x厂房内5、事故类别:高处坠落6、事故原因:x年x月x日x时x分 xx单位维修钳工xxx在厂房内,违章企业,造成xxx坠落地面重伤.7、事故严重级别:重伤8、伤亡人员情况:9、本次事故损失任务日总数:250010、本次事故经济损失:5万元其中:直接经济损失:3万元二、事故详细经过x月x日8时30分,x x机械有限公司结构工厂维修班维修钳工崔 xx、王 x x,按工厂下达的任务票要求,来到工厂结构厂房主门,维修“掉道”的总高约7米的铝合金卷帘门.2人先搭起一个长2.8米、宽1.25米、高1.97米的金属支架,在其上部固定三块金属跳板,并将一长约5米的竹梯子搭在东门北侧加上, 竹梯子的最下面的“横称” 与跳板固定,竹梯搭在东门北侧加固墙上.9时许,王x x未配戴平安带登上竹梯,手持撬棍和方木,从上往下修理铝合金卷帘门滑道,崔xx刚站在地面手扶金属支架监护.大约10时30分,王x x从上往下维修到5.5米高度时,下部金属支架失稳、向南侧倾倒,王x x随竹梯一起落下砸金属支架后附至地面,造成重症颅脑损伤、脑挫裂伤等伤害,急送至市中心医院,于次日凌晨2时死亡;崔x x 被倒塌的金属支架和竹梯砸在下面,幸好没有受伤.三、事故原因阐发(一)直接原因:崔x x、王x x违章将竹梯立在易失稳的金属支架上,王x x登高作业不系平安带,冒险作业,在维修滑道时用力较大,导致金属支加侧倾,垮架,王x x从高处坠落,是造成这起事故的直接原因.(二)间接原因:1、x x有限公司结构工厂,对这类危险性较大的地面作业没有制定切实可行的平安技术措施,并且在这次维修作业时本应使用地面作业车或搭建脚手支架,为图省事未使用使用作业车或搭建脚手支架,作业票也没有注明平安事项,是产生这起事故的间接原因之一.2、平安办理制度、平安操纵规程不健全.制定的平安办理制度尚未贯彻实施,没有地面作业平安操纵规程,是产生这起事故的间接原因之二.3、班组办理混乱.该维修班未设班长,没有明确担任人,职责不清,责任不明,是产生这起事故的间接原因之三.4、对职工的平安教育不到位,职工平安意识不强,缺乏平安知,冒险蛮干,是产生这起事故的间接原因之四.四、对事故责任者的处理意见1、x x x,x x有限公司法定代表人、董事长,未切实履行平安生产监督办理职责,对此起事故的产生负主要领导责任,建议对其赐与x 万元罚款.2、x x x,x x有限公司经理,未切实履行平安生产监督办理职责,对此起事故的产生负重要领导责任,建议对其赐与x万元罚款.3、x x x,x x 有限公司结构工厂场长,未切实履行平安生产监督办理职责,建议对其赐与x仟元罚款.4、x x 有限公司,平安办理不到位,平安办理制度、平安操纵规程不健全,班组平安办理混乱,职工缺乏平安教育,导致此起事故产生,建议对x x 有限公司赐与x万元罚款.5、其他有关责任人,由企业按其所应承担的责任另行处理.五、预防事故重复产生的措施1、x x有限公司,要认真学习平安生产法令、律例,加强本公司平安生产办理任务,建立健全各项平安生产办理制度、平安操纵规程,配备满足平安任务需要的平安办理人员,夯实平安基础任务,提高平安办理水平.2、x x有限公司,要加强各工厂、班组的平安建设和平安办理,明确责任,加强对全体员工的平安教育,提高全体员工的平安意识和平安知识水平.3、x x有限公司,要认真吸取此起事故血的教训,举一反三,在全公司规模开展一次查思想、查制度、查制度、查办理、查隐患、查措施、抓整改、反违章活动,避免种类事故再次产生.提高各级人员平安生产及平安律例意识,完善各项制度和措施,避免种类事故产生.附件:1、调查人员名单(签字)2、事故有关资料3、现场照片事故调查组x年x月x日。

油缸故障 造成设备事故调查报告.docx

油缸故障 造成设备事故调查报告.docx

【事故简述】2006年5月25日16时30左右,斗轮机停止运行后,检修班对斗轮机斗子准备进行更换,对斗轮进行定位,斗轮大臂拉紧装置经过安全网甩到运输公司院内,这时斗轮大臂倾角大约在100°左右,运行人员操作下降按钮时斗轮大臂不动作,发现斗轮部位落不下来,检修人员对俯仰油缸液压系统进行检查,认为液压系统节流阀不通,造成俯仰油缸不下落,决定对节流阀进行更换,这时斗轮机开始缓缓抬起,速度越来越快, 斗轮机俯仰油缸活塞环与活塞杆脱开,活塞杆拔出,这时斗轮机失去平衡,坠砣着地。

【原因分析】1、斗轮机俯仰油缸活塞环与活塞杆的并丝脱落,造成油缸活塞环与活塞杆脱开后,活塞杆拔出,斗轮机大臂失去平衡,坠砣着地;2、油缸活塞的紧固装置存在设计缺陷,油缸活塞的紧固靠并丝紧固,没有采取止退锁片或开口销等更可靠的锁紧装置。

【防范措施】1、用吊车吊起坠砣使斗轮机复位,对损坏部位进行修复;2、在检修过程中,严把油缸检修的质量,保证不发生类似事故;3、在油缸活塞并丝上,加一固定纹钉,并丝与丝杆进行了点焊,防止并丝脱落;4、油缸如需要进行外修时,必须派专人对油缸的检修过程,进行质量跟踪监督,保证油缸的检修质量;5、对轮斗机液压缸进行更换。

【事故简述】某某年2月17日7:40,某电厂燃运乙班用#l乙皮带上煤时,部分照明损坏,没有及时联系检修处理,皮带跑偏时没有及时发现,致使撕毁皮带长63米,宽0.52米。

主要责任人下岗3个月,其他人员联责考核。

【原因分析】运行人员责任心不强,现场照明方面存在的装置性违章没有及时联系检修处理,也没有汇报并采取相应的安全措施,凭着侥幸、麻木、事不关己、高高挂起的心态下工作,致使皮带撕毁63米。

【防范措施】1、加强运行管理,强化安全责任,加强劳动纪律;2、有缺陷要及时处理,不能留隐患;3、认真执行设备巡回检查制度,发现问题及时处理;4、要做好事故预想和防范措施。

【事故简述】某电厂,某某年2月28日15:35,运行人员因接班时未认真检查设备,接班后开乙路皮带取煤时,因回程皮带上有积煤,致使积煤卷入滚筒与皮带之间,挤住皮带把皮带撕破扯断8米。

压力机电气故障导致人身伤害事故调查报告.docx

压力机电气故障导致人身伤害事故调查报告.docx

2001年8月8日,某通用配件厂四轮车间一名冲压工,在操作压力机加工工件过程中,由于压力机电气控制故障导致误动作,上滑块突然下落,造成右手手掌离断事故。

事故经过:8月8日9时45分许,通用配件厂车轮车间冲压组冲压工陈某某(女,36岁),在与同组冲压工丁某某操作Yx32-500t压力机,加工小四轮拖拉机车轮辐过程中,由于压力机电气控制故障导致误动作,上滑块突然下落,将正在操作中取工件的陈某某右手挤压在上、下模之间,造成右手手掌离断。

事故分析:造成这起事故的直接原因,是该厂设备管理部门疏于日常检查和管理,特别是对生产车间重点危险设备的计划维修、使用情况及存在的问题缺乏检查,监控不力,致使维修管理出现漏洞,造成压力机在生产过程由于电气控制故障致误动作。

造成事故的间接原因,一是技术科工艺制度管理方面存在较大漏洞,未严格执行工艺文件及工艺纪律,缺乏对作业现场的工艺检查,未给操作人员提供安全可靠的作业条件。

二是生产车间对设备在工作中存在的故障未认真进行分析和采取有效的维修措施予以处理,致使设备带病运转。

事故教训与防范措施:事故的发生,通常是由几个因素共同作用的结果,这起事故也不例外。

值得注意的是,造成事故的其中一个原因是“设备带病运行”,这对于冲压设备来讲是一个大问题。

按照原国家机械工业委员会颁布的《冲压安全管理制度》规定,发生下列情况时,要停机检查修理:①听到设备有不正常的敲击声。

②在单次行程操作时,发现有连冲现象。

③坯料卡死在冲模上,或发现废品。

④照明熄灭。

⑤安全防护装置不正常。

造成事故的冲压设备究竟如何带病运行,未交代清楚,我们不得而知,但是对于冲压机这样危险性高的设备,只要发现运行不正常,就应该停机检查修理,绝不能带病运行,否则会造成事故的发生。

这应该作为企业的一条硬性规定坚决执行,绝不能有任何的马虎。

应采取的防范措施:(1)应吸取这起事故教训,针对生产工艺认真组织有关人员全面排查整改,完善工艺安全技术条件并落实到操作岗位,强化工艺纪律检查和管理。

事故分析报告格式模板表格

事故分析报告格式模板表格

事故分析报告格式模板表格1. 概述在本次事故分析报告中,我们将对发生在某公司的一起事故进行详细分析。

报告将提供事故的背景信息、事故发生的原因、事故的影响和解决方案等内容,以帮助我们更好地理解事故的全貌并提供有效的对策。

2. 事故背景事故背景部分将对事故的基本信息进行介绍,包括事故发生的时间、地点、相关人员等。

同时还需要提供事故的描述,以便读者可以对事故的情况有一个初步的了解。

2.1 事故时间事故发生的具体日期和时间。

2.2 事故地点事故发生的地点,包括具体的位置信息。

2.3 相关人员与事故相关的人员,包括受伤人员、目击证人等。

2.4 事故描述对事故发生的具体描述,包括事故发生的经过、影响等信息。

3. 事故原因分析事故原因分析部分将对事故发生的原因进行深入分析,找出导致事故发生的根本原因。

3.1 直接原因该部分将列举导致事故发生的直接原因,即事故发生的直接诱因。

3.2 根本原因在这一部分,我们将找出导致事故发生的深层次原因,即根本原因。

通过对各个直接原因的分析,我们可以找到导致事故的根本原因,从而提出有针对性的解决方案。

4. 事故影响分析事故影响分析部分将对事故造成的各个方面的影响进行评估。

这包括对人员、财产、环境等方面的评估和分析。

4.1 人员影响对受伤人员的伤势评估和治疗情况进行分析,同时还可以对事故对人员的心理影响进行简要描述。

4.2 财产影响对事故对财产造成的直接和间接损失进行评估,并进行详细的列举和描述。

4.3 环境影响对事故对环境的影响进行评估,包括对水、土地、空气等方面的影响。

5. 解决方案基于分析的结果,我们将提出一系列解决方案,以避免类似事故再次发生。

这些解决方案旨在从根本上解决事故的原因并减轻事故可能带来的影响。

5.1 预防措施这部分将列举可以预防类似事故发生的措施,并对每个措施进行详细的描述。

5.2 应急措施针对类似事故的紧急情况,我们需要准备一套相应的应急措施。

这些措施将在事故发生时帮助我们快速响应和控制事态发展。

操作工疏忽大意 维修工痛失四指调查报告.docx

操作工疏忽大意 维修工痛失四指调查报告.docx

一、事故经过1998年2月7日20时46分,某化工厂电仪车间维修仪表工张某和李某,接受检查维修成品车间2#高炉炉顶超压放散阀任务后,2人立即带上工具,赶到检修现场。

当班操作工杨某与赵某将控制系统由自动改为手动,并进行了自动阀开关阀门、手动阀开关阀门试验。

试验完成后,确定了故障检修点,张某与杨某口头约定不再启动自动阀门。

这时,张某开始检修,李某负责监护。

23时15时,高炉原料罐已装好原料向炉内放料开车,于是,操作工杨某就按照常规将系统由手动改为自动,将自动放散阀自动关闭,致使液压缸推杆下移,将正在检修该阀门的张某的左手手指截断4根,仅剩大拇指独苗一个,张某顿时疼昏过去,虽被及时送医院救治,但落下了终身残疾。

二、事故原因1、电仪车间仪表工张某严重违反设备安全检修规程。

检修作业不办证,也不挂“禁止启动”警示牌,只是与操作人员口头协议交待一下了事。

操作人员在接到开车指令一时疏忽操作失误,致使张某断指受到伤害,是此次事故发生的主要原因。

2、检修作业监护人李某严重失职,是个聋子耳朵--摆设。

没有尽职尽责,违章作业、违章操作没有及时制止,视若罔闻,没有起到一个监护人的作用,是发生此次事故的重要原因。

3、操作人员杨某严重违反操作法,开车前对检修的设备阀门不认真仔细检查,不验收、不确认,接到指令盲目开车,麻痹大意,是造成此起伤害事故的另一个重要原因。

4、维修工严重违反设备安全检修规程,操作人员严重违反操作法,说明该厂安全管理不严格,员工安全技术素质低,安全意识差。

该厂重生产轻安全的思想严重,也是此起伤害事故必然发生的一条原因。

三、事故预防措施和应吸取的教训1、该厂针对这起事故,责成安全环保部门下基层蹲点该车间,协助该车间建立健全相配套的安全管理制度,并要求严格执行。

加大对违章作业行为的纠查和考核力度,从严格到严厉进而到严酷,加强安全责任制的层层落实。

2、在全厂范围内开展反违章作业、反违章操作、反违章行为大讨论,进行安全管理制度教育。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档