500kV姚邵线舞动倒塔事故分析及对策
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文章编号:1003-8337(2008)03-0001-05
收稿日期:2008-04-26
作者简介:卢明(1975—)
,男,河南卫辉人,工程师,从事架空线路、雷电定位、防污闪等的研究工作。
2008年第3期(
总第223期)2008年6月电瓷避雷器
InsulatorsandSurgeArresters
No.32008(Ser.№.223)
Jun.2008
500kV姚邵线舞动倒塔事故分析及对策
卢明,孙新良,阎东
(河南电力试验研究院,郑州450052)
摘要:介绍了2008年1月11日河南500kV姚邵线耐张塔倒塔事故的形成过程,通过现场调查,结合设计、塔材金相试验、力学原理等分析了舞动倒塔的原因,认为线路长时间舞动造成塔材松动、脱落,杆塔强度下降,线路舞动使导线的静态张力增大,舞动的能量沿直线塔传播到耐张塔后无法向前传播,使耐张塔受到的舞动能量冲击更严重,最终导致耐张塔在舞动的冲击下倒塔。
推荐采用可扭转式间隔棒加双摆防舞器,可扭转式间隔棒可以消除或减小导线不均匀覆冰,双摆防舞器可以降低舞动强度,抑制舞动。
对防松作用差的防盗装置(防盗螺栓),应进一步采取防松措施(如加装扣紧螺母);今后新建线路应调研线路走径情况,视舞动强度适当提高杆塔、金具、绝缘子等的设计强度,提高金具的耐磨性和螺丝的防松性,在综合经济技术分析后确定线路抗舞动能力。
关键词:舞动;耐张塔;倒塔;现场调查
中图分类号:TM216
文献标识码:A
CauseofConductorGallopingTowerCollapseatYaoshao
500kVTransmissionLine
LUMing,SUNXin-liang,YANDong
(HenanElectricPowerResearchInstitute,Zhengzhou450052,China)
Abstract:Theprocessofstraintowercollapseof500kVYaoshaotransmissionline,Henan,on11Jan,2008.Causesofconductorgallopingandtowercollapsewereanalyzedthroughsiteinvestigation,designandmechanicsevaluation,andmetallographictest,whichareattributedtosuctainedlinegallop-ingleadingtomateriallooseandevenfallingaswellastowerstrengthdeclining.Conductorgallopingledtheincreaseofthestatictensionloadontheconductor,andthegallopingenergy,spreadingalongbeeline,stoppedatthestraintower,makingthemoreseveregallopingimpactonitandultimatelyre-sultingtoitscollapse.Itissuggestedtousetorsionalspacerforreducingoreliminatingunevenicingwithdual-swingdamperforreducinggallopingstrength.Forboltswithlessloosing-prooffunction,ad-ditionalloosing-proofmeasures(suchasadditionalworkingnut).Forfuthernewtransmissionlineitisnecessarytoinvestigatethelineapproach,appropriatelyenhancedesignstrengthfortowers,fittingandinsulators,abrasionresistanceoffittingandloosing-resistanceoffixingbultsdependingongallopingintensityandtodeterminetheanti-gallopingcapabilityoflinebasedonsyntheticeconomictechnicale-valuation.
Keyword:galloping;straintower;towercollapses;siteinvestigation
2008年第3期500kV姚邵线舞动倒塔事故分析及对策(总第223期)0引言
2008年1月10日晚至13日,河南省发生大面
积持续低温、冻雨、大风、降雪等恶劣天气,漯
河、平顶山、郑州、许昌、开封、商丘、驻马店等
地区在强冷风的作用下,雨夹雪在输电线路杆塔导
线上迅速形成覆冰,致使河南南部电网发生了大面
积的输电线路剧烈舞动现象。
从11日2时34分至
12日10时43分,河南省220kV及以上输电线路
因舞动发生跳闸14条次,其中500kV线路跳闸8
条次,220kV线路跳闸6条次。
在受灾严重的漯
河市舞阳县境内,500kV姚邵线5基铁塔严重受
损,2基铁塔塔头损坏。
1姚邵线舞动现场情况
线路跳闸后,有关运行人员立即到现场巡视。
2008年1月11日6∶40分发现142#铁塔已发生倾倒,巡视人员立即向负责人汇报,并对线路扩大范围进行巡视。
9∶45发现110#铁塔倾斜,由于导线剧烈舞动,至9∶50时110#铁塔倾倒,并致使109#、111#、112#铁塔塔头折断,113#、108#铁塔塔头受损。
500kV姚邵线路舞动造成姚邵线110#、142#杆塔倾倒;109#、111#、112#杆塔塔头折断;108#、113#杆塔塔头受损;135#、158#杆塔部分螺栓松动断裂及部分塔材脱落,随时有倾倒的危险。
1月12日16时,因导线舞动加剧,人员撤离铁塔。
1月13日下午舞动基本停止。
铁塔受损现场状况如图1所示.
现场舞动情况,舞动振幅在2~4m之间,频率在20~40次/分,冰厚为10~18mm(迎风面)。
2河南电网历史舞动特点对比分析
a.1998年12月1日,河南电网发生大范围线路导线舞动,导致22条次220kV线路跳闸,多条220kV线路单相接地及相间短路的事故,电网局部解裂,京广电气铁路短时停电,个别110kV电压等级线路出现倒塔现象。
舞动发生时的气象情况是:温度在-3~1℃,风力在3~6级,东北风为主导风,湿度在90%以上,伴有小雨雪,舞动线路普遍有覆冰现象。
b.2000年12月1日及2001年1月11日,河南电网7条220kV线路导线舞动,造成金具损坏、线路大面积跳闸。
舞动发生时的气象情况是:中雪,东北风6~14m/s(地面风速0,温度-1℃,湿度85%)。
c.2003年2月9日夜,河南电网发生大范围线路导线舞动,16条220kV输电线路跳闸36条次,110kV及以下线路跳闸213条次,豫南驻马店和信阳电网被迫与省网解裂网运行近2h,直接损失负荷2.65×107kW。
舞动振幅高达5~6m,持续时间长达十几个小时。
舞动发生时的气象情况是:温度为-4℃~0℃,风力5~8级,大到暴雪。
舞动线路普遍有覆冰现象。
d.2006年1月30日,河南开封地区4条220kV线路跳闸7次,开封电网和商丘电网仅剩220kV开商线和Ⅰ祥崔线相连;220kV杏花营变电站仅通过Ⅰ、Ⅱ郑杏线与郑州电网相连。
500kV郑祥线也发生了舞动,位于郑祥线150#~155#、76#~81#两段。
当时气象条件为:气温为-2~3℃,风力4~5级,风向为北风。
冻雨转小雪到中雪。
e.2008年1月11日2时34分至12日10时43分,全省220kV及以上线路因舞动发生跳闸14条次,其中500kV线路跳闸8条次,220kV线路跳闸6条次。
在受灾严重的漯河市舞阳县境内,500kV姚邵线有5基铁塔严重受损,2基铁塔塔头损坏。
当时气象条件为:气温为-2~0℃,风力3~5级,风向为北风或东北风,冻雨转小雪到中雪。
河南5次舞动气候与地理条件对比如表1所示。
图1
铁塔受损情况现场图
2008年第3期电瓷避雷器(总第223期)舞动时间气候条件地理条件
1998-12-01温度在-3~1℃。
风力在3~6级,东北风为主导风。
湿度在90%以上,伴有小雨雪。
舞动的线路基本上东西走向,地形空旷地带。
2000-01-11中雪,东北风6~14m/s(地面风速0,温度
-1℃,湿度85%。
本次舞动集中发生在计山变出口向西至沙河之间的空旷
地带。
2003-02-09温度为-4℃~0℃,风力5~8级,大到暴雪。
舞动线
路普遍有覆冰现象。
舞动线路基本为东西走向,地形空旷地带,其他地区也
不同程度出现。
2006-01-30小雪转中雪,北风4~5级,温度-2~3℃,舞动线路
普遍有覆冰现象
舞动线路基本为东西走向,舞动跳闸发生在杏花营变、
前台变的出线上。
2008-01-11冻雨转小、中雪,北风、东北风4~5级,温度0~
-1℃,舞动线路普遍有较厚不均匀覆冰
舞动线路基本为东西走向,舞动跳闸发生在邵陵变的出
线上、牡郑线。
表1河南5次舞动气候与地理条件对比表
此次舞动与1998年12月1日、2000年1月11日、2003年2月9日、2006年初河南省舞动跳闸情况的对比,可以发现舞动具有明显的共同特征即:气象条件均为-4℃~0℃,有雨雪,有3~6级风。
这样的气象条件最容易产生导线覆冰,并且是不均匀覆冰,即在导线迎风面覆冰。
这种气象条件[1-6]融合了气象上的冻雨、雪凝。
冻雨,又叫雨淞即:在空中下的雨,落到附着物上,立即冻成了冰。
另外一种产生导线覆冰的气象条件为雪凝即:雪下到地面后,白天有一个气温上升过程,雪融化成水,但又未能及时被太阳蒸发,在夜晚气温降到0℃后,就冻结起来,叫冰冻。
发生舞动线路走向和主导风向夹角一般在45~90°。
并且舞动区集中在开阔的平原地带。
3河南历史舞动与2008年舞动的不同点
通过总结,不难发现以往的输电线路舞动主要集中于110kV、220kV电压等级的输电线路,因为舞动导致的倒塔也只在110kV线路上发生过,500kV线路的舞动仅在2006年出现过一次。
舞动的主要危害在于相间短路造成的跳闸。
2008年1月河南电网发生的大面积舞动与以往有较大的不同,2008年线路舞动主要特点如下。
3.1舞动持续时间长
本次河南省500kV姚邵线发生强烈舞动,持续时间达60h,使得该线路发生5基杆塔倒塔、多基杆塔螺栓松脱、金具损坏等严重事故,舞动导致姚邵线耐张塔倒塔;同样江西省南乐一、二回线发生舞动达70h,使得南乐二回一基直线塔边相导线掉串。
此外,湖北等省发生的舞动事故也都持续时间较长。
持续时间长是本次舞动事故的一个重要特点,舞动持续时间通常都在几小时到十几小时不等,而本次持续达70h左右的舞动是极为罕见的,这也正是导致本次线路倒塔、掉串的主要原因,因为长时间的舞动会使得结构件疲劳、螺栓松脱等,最终导致倒塔、掉串。
之所以舞动持续时间长是由于有利于舞动的天气条件(降水(雪)、气温、风速风向等)相对稳定引起的。
3.2舞动强度大
据现场观测,2008年发生舞动事故的舞动线路振幅达到8m以上,属强舞动,巨大振幅的舞动使得导线、金具、杆塔承受巨大的动态荷载(可达静态荷载的三倍以上),加之作用时间长,使得杆塔螺栓松脱、杆塔构件、金具等发生疲劳失效,最终发生了倒塔事故。
舞动的一个显著特点是:导线截面越大、分裂数越多、架线越高,舞动越严重,这是由导线舞动的力学特性决定的,这也是500kV线路受灾更为严重的原因之一。
4线路舞动原因初步分析
符合舞动条件的温度、湿度、风向,而且持续这么长时间,这样的气象条件是造成线路舞动的主要外在原因。
而线路自身的东西向的走径,未加任何防舞动装置是线路舞动的内因。
根据目前对导线舞动现象的研究成果,舞动的形成主要取决于三方面的因素,即覆冰、风的激励和线路结构及参数[7-10]。
4.1覆冰
线路覆冰是舞动的必要条件之一。
覆冰多发生
2008年第3期500kV姚邵线舞动倒塔事故分析及对策(总第223期)
在风作用下的雨淞、霜淞及湿雪堆积于导线的气候
条件下。
2008年1月10日,漯河地区出现冻雨、雪天气,气温持续在零度以下,导致导、地线迅速覆冰。
同时在风的作用下,导线覆冰不均匀见图2,迎风侧较厚,在风的激励下诱发舞动。
另外除了风速的大小对覆冰有影响外,风向也是决定导线覆冰轻重的重要参数之一,当风向与导线垂直或夹
角大于45°时导线覆冰比较严重[
5]。
4.2风的激励
舞动离不开风的激励。
根据研究,在导线不均匀覆冰的情况下,当风速在4~20m/s,且风向与线路走向的夹角≥45°时,导线易发生舞动。
故障段线路基本呈东西走向,根据河南电力试验研究院从河南省气象局收集的资料,发生舞动时为西北风,风向344°,与线路走向夹角大致呈60°~75°,最大风速10m/s,与以往研究成果基本吻合。
4.3导线结构及参数
导线结构和参数也是形成舞动的重要因素之一。
从国内外的统计资料来看,在相同的环境、气象条件下,分裂导线要比单导线容易产生舞动,并且大截面的导线要比常规截面的导线容易产生舞动。
这主要是因为多分裂、大截面的导线扭转刚度大,易形成不均匀覆冰。
而姚邵500kV线路采用4×LGJ-400/35分裂导线,与上述分析吻合。
因此,在不均匀覆冰、风的激励下,采用四分裂导线的姚邵线在2008年1月10日到1月13日间发生了长时间的导线舞动。
5姚邵线倒塔原因分析
5.1线路舞动是主要原因
500kV姚邵线起于平顶山姚孟电厂,止于漯河500kV邵陵变电站,线路全长97.06km。
2004年12月投入运行,设计单位河南电力勘测设计院,属华中电网公司资产。
共有铁塔228基,线路走向基本为东西走向。
据2008年1月11日、12日观察,姚邵线导线覆冰舞动范围为46#~228#,舞动频率0.5~0.6Hz,
幅度3~5m不等。
在姚邵线发生覆冰舞动跳闸现场,观察到在北风、东北风作用下,冻雨附着在导地线上,导线呈不均匀覆冰,迎风面覆冰厚度在12~15mm,背风面覆冰厚度在3~5mm,冰层坚硬、洁净、透明,附着力强;地线、OPGW光缆基本呈均匀覆冰状态,厚度在10mm,冰层坚硬、洁净、透明,附着力强。
故障后在112#~113#间导线、地线收集覆冰样本,经测量,覆冰密度接近0.9,考虑损耗换算后相当于导线均匀覆冰6.53mm,地线均匀覆冰6.66mm。
线路周围树木迎风面全部覆冰,覆冰厚度在12~15mm。
根据上述现象,可以认为此次故障为典型的线
路覆冰舞动故障。
5.2天气及线路走径情况
2008年1月11日漯河郾城地区、平顶山舞阳地区凌晨气温0℃左右,中雨、雪,风力4级左右,故障区域地形空旷,属于平原地区。
从河南省气象局查阅的北舞渡气象站的气象资料显示,从2008年1月10日22时至1月11日13时,风向始终为344°,即风向始终为北风偏东。
温度:-
0.4~-0.6°。
线路走径为东西走向,和风的夹角大致为74°,完全符合上述分析的覆冰、风速、风向、
线路走径等条件[
9-10]。
综上分析,姚邵线线路的走向、倒塔区域的地形与地势、当时的气象条件、线路系统的结构参数均符合舞动发生的基本条件,和以往线路舞动特点吻合。
5.3线路倒塔过程分析
发生故障的铁塔涉及到ZBV12、ZBV2、ZBK、JT1、JT2共五种塔型,直线塔中N112水平档距550m,与设计条件吻合,其它直线塔水平档距均有裕度。
耐张塔N110、N135、N142、N158的转角度数分别有2°10′、3°48′、14°36′、3°55′的裕度,水平档距分别有133m、109m、65m、21m的裕度。
原设计按照正常运行大风工况(最大风速
30m/s,无冰,未断线)
;正常运行覆冰工况(相应风速10m/s,10mm覆冰,气温-5℃)及其它安装、断线等工况计算。
从检查铁塔计算书及图纸并复核各杆件强度、稳定以及从节点布置看,均符合国家规程规范及杆塔结构设计技术规定。
巡视人员于2008年1月11日6时40分发现
图
2
导线表面的覆冰
N142耐张塔向内角侧倾倒,导线未断,两侧直线塔未倒。
巡视人员于1月11日9时45分发现N110耐张塔已向内角侧倾斜,然后发现引流线受拉断线(耐张串断开,引流线直接承受导线张力),随后看到N110发生二次倾倒,接着前后侧直线塔折断,直线塔的部分塔身和塔腿未被破坏。
把N110和N142的故障现象相互对比,可初步判断
N110前后侧直线塔折断及横担受损是耐张串断开所致。
直线塔断线工况规程规定为无风无冰时一相导线有不平衡张力(对平地线路其大小为一相导线最大使用张力的15%),而计算表明直线塔塔身主材的控制工况为正常运行大风工况(30m/s)。
从现场情况看,N110故障后耐张串断开,引流线拉断,对直线塔而言,所承受的断线张力远远超过设计荷载,因此造成直线塔的头部或导线横担向断线档的反向侧折断,而塔身的其余部分和基础完好的故障形态。
N135和N158均为耐张塔。
在长时间的导线剧烈舞动作用下,铁塔长时间地承受交变荷载,部分螺栓松动脱落,造成斜材与主材的连接节点破坏,且有部分辅助材与主材脱开,斜材及辅助材不能给主材提供有效支撑,导致原塔结构体系发生改变,铁塔承载能力明显降低。
最终N135和N158未发生倒塔,是由于作用在铁塔上的负荷没有超出降低后的铁塔承载能力。
图3为现场脱落的螺栓照片,可以看出在长期交变荷载作用下螺纹被磨平。
由N135和N158的受损现象可推断,N110和N142可能是由于长时间的导线剧烈舞动导致螺栓松动脱落,引起结构体系变化,承载能力降低,当作用在铁塔上的负荷超过铁塔承载能力时,发生了倒塔故障。
在倒塔过程中,塔腿主材受到强烈的弯曲扭转,导致N110的D腿主材,N142的A、B腿主材断裂,同时N142塔A腿基础在倒塔过程中受到巨大的弯矩作用,基础立柱产生三道水平裂缝而破坏。
根据原设计文件,挂线点的连接螺栓加装双螺母;塔脚以上10m范围内的螺栓采用防盗;除防盗螺栓外,其他单螺帽螺栓均加装扣紧螺母防松。
现场观察,N110、N142塔的挂线点螺栓(双螺母)未松动,塔头部分加装防松片的螺栓也未松动,N135、N158螺栓斜材发生松动脱落的部位大多在离地10m以下,而本工程所采用的防盗螺栓不具有防松能力。
由此可初步判断,螺栓的松动脱落是由于防盗螺母不能防松造成的,从而导致结构体系变化引发本次故障。
5.4线路倒塔原因
综上所述,倒塔的原因为:因为110#、142#均为耐张塔,而且110#附近其它杆塔倒塔是110#耐张塔倒塔后连带引起的。
主要是500kV线路舞动发生后,在长时间导线舞动过程中,在导线舞动幅度增大,并且舞动的波过程传输到耐张塔后,因为耐张塔和直线塔结构的差异,使得舞动的波无法继续传播,使得耐张塔长时间受导线舞动的巨大冲击力,杆塔长时间振动,导致螺丝松动,部分螺丝脱落,塔材掉落,杆塔整体机械强度降低(这一点不仅可以从110#、142#倒塔证实,更可以从135#、158#杆塔部分螺栓松动断裂及部分塔材脱落,随时有倾倒的危险得到证明)。
在机械强度降低到一定程度并且某一时间舞动强度足够大时,导致杆塔倾倒。
6姚邵线倒塔治理措施与建议
姚邵线倒塔的原因是导线覆冰引起长时间舞动,造成耐张塔塔材松动,最终因舞动载荷过大导致倒塔。
倒塔的直接原因不是杆塔设计强度低,因此有效地防止这种倒塔的措施不是加强杆塔设计强度,而是减小舞动和避免塔材松动。
针对这种情况,建议采取综合治理措施如下。
(1)加装防舞装置,推荐采用可扭转式间隔棒加双摆防舞器,可扭转式间隔棒可以消除或减小导线不均匀覆冰,双摆防舞器可以降低舞动强度,抑制舞动。
综合采用上述两种防舞动措施可以有效抑制500kV线路舞动。
(2)对防松作用差的的防盗装置(防盗螺栓),进一步采取防松措施(如加装扣紧螺母)。
(下转第9页)
图3
被磨平的螺栓图
4结论
(1)覆冰后的棒形悬式绝缘子电气强度明显下
降,容易造成覆冰绝缘子串冰闪事故。
(2)根据试验数据,拟合出了覆冰水电导率、覆冰质量与绝缘子串的U50%放电电压的公式,同时还得出覆冰水电导率的影响特征指数b和覆冰质量的影响特征指数c。
(3)从实验数据还可以得出:覆冰复合绝缘子的U50%放电电压随着覆冰质量的增加而呈乘幂关系下降,冰闪电压随覆冰量下降的速率是逐渐变缓的。
当覆冰量达到饱和,使绝缘子伞裙全被冰凌桥接时,冰闪电压几乎不再随覆冰量的增加而下降。
覆冰复合绝缘子的U50%放电电压随着覆冰水电导率的增加而呈乘幂关系下降。
此外,复合绝缘子在正极性下的操作冲击U50%放电电压比负极性下的操作冲击放电电压要低。
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(上接第5页)
(3)今后新建线路应调研线路走径情况,视舞动强度适当提高杆塔、金具、绝缘子等的设计强度[9],提高金具的耐磨性和螺丝的防松性,在综合经济技术分析后确定线路抗舞动能力。
(4)今后新建线路对于重要跨越的耐张塔,应充分考虑是否具备发生舞动的条件,防止舞动倒塔对重要跨越(如铁路和高速)的影响。
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专利名称:高压直流输电线路绝缘子直流电场测量方法
高压直流输电线路绝缘子直流电场测量方法,属于电力系统中高压输电线路绝缘子带电检测领域。
采用积分电路,通过测量空间电场中两金属导体上静电感应电荷的电荷量测量直流电场强度。
本发明的优点在于所用装置简单,成本低廉,只需金属极板和积分器电路;操作简便,只需将装置移到绝缘子跟前并沿绝缘子滑动即可完成对整个直流电场分布的测量,且不存在上述各种方法的缺点,准确可靠。
专利申请号:CN200610089769.0公开号:CN1924593申请人:华北电力大学
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