关于吸收稳定系统三塔改造的研究

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关于吸收稳定系统三塔改造的研究

【摘要】大庆炼化公司argg装置设计规模为180万吨/年,现实际操作规模约为240万吨/年。为了在2010年汽油质量达到国ⅲ标准要求,二套argg装置于2009年检修期间实施了mip-cgp技术改造。采用以生产富含丙烯、异丁烯、异丁烷的液态烃,并生产高辛烷值汽油。

【关键词】改造干气丙烯

1 改造前吸收稳定系统存在的主要问题

(1)干气不干:干气中有一定量的c3和c4,c3(含)以上组分含量超过3%(v),其中关键组分丙烯的含量均超过2%,使得丙烯的损失比较大;

(2)液化气中c2含量不稳定

(3)解吸塔负荷:在增加补充吸收剂时,解吸塔液体下不去;(4)再吸收塔负荷:在增加贫吸收油时,液体夹带严重。

2 问题分析

2.1 干气不干

根据目前的操作情况,吸收塔的补充吸收剂(即进入吸收塔顶部的稳定汽油)和进再吸收塔的贫吸收油(即轻柴油)量太小,是导致干气中液化气组分(特别是丙烯)过高的主要原因。

2.2 液化气中c2含量不稳定、解吸塔操作不稳定

解吸塔操作不稳定是现装置的主要问题,也是问题的症结所在。目前吸收塔的补充吸收剂用量比较低的一个主要原因是解吸塔的

操作波动,即解吸塔进料量提高后(补充吸收剂提高后解吸塔进料必然相应提高),液体下不去,c2解吸不完全。

2.3 再吸收塔负荷

增加贫吸收油时,吸收塔液体下不去,很难操作。我们分析可能是由于塔板的锈蚀,造成部分浮阀堵塞或卡死,导致气体通过阀孔的气速过大,或者干气量不稳定,突然增加,也会造成液体夹带严重。

3 工艺计算

吸收稳定系统物料平衡:

催化加工量:6800-7200t/d,干气收率4.5%,液化气收率26%,汽油收率40%。

包括外来物料,吸收稳定系统干气:18t/h 。

主要操作条件见表1:

4 改造方案

4.1 工艺操作调整方案

与目前操作条件相比,主要的调整如下:

(1)提高吸收塔补充吸收剂(即稳定汽油)至100t/h;

目的:增加吸收剂,提高吸收效果。

(2)调整粗汽油进塔位置,由目前的第37层板下进料降低至30层塔板下部。

(3)提高吸收塔的四个中段取热量,用来降低吸收塔问题,提高吸收效果;

(4)稳定塔适当增加回流比,增加稳定塔的分离效果。4.2 设备改造方案:

吸收塔更换塔盘板,采用304材质,共41层塔板;再吸收塔更换1-25层塔盘板,26-30层塔板更换为2m高的填料,均采用304材质;脱吸塔由现有的2溢流改造为4溢流,更换全部塔内件。4.2.1 吸收塔

原吸收塔塔板材质低(碳钢),设备运行一段时间后腐蚀严重,会把大量浮阀堵死,塔板更换为不锈钢材质。减低腐蚀,浮阀升起灵活。

原粗汽油进料口偏上,进入塔内闪蒸后液化气组分返混到干气中,降低了吸收效果。为了提高吸收效果,新开一个粗汽油进料口,在30和29层之间(塔盘间距为600mm,进料口位于中间),原进料口仍保留。

4.2.2 解吸塔

将双溢流塔盘改造为四溢流塔盘。原吸收塔补充吸收剂量小,主要是在增加补充吸收后,解吸塔操作不稳定,解吸效果差。补充吸收剂增加后,解吸塔气体负荷会增加,液体负荷增加更多,将目前的双溢流设计改为四溢流设计,更换降液管、受液盘和塔板,解决解吸塔的问题。可以适应补充吸收剂增加后的操作条件,提高分离效率,降低解吸气中液化气的含量,降低吸收塔的负荷。

4.2.3 再吸收塔

原塔板材质为碳钢,腐蚀严重,会把大量浮阀堵死,改造后更换

为不锈钢塔板,减低腐蚀,浮阀升起灵活,上部5层塔盘拆除,更换为填料

5 改造效果

改造后吸收稳定系统将达到如下指标:

(1)干气中液化气组分降至1.5%(v),其中丙烯降至1%(v)以下;

(2)液化气中c2组分控制在0.5%(v)以下,c5组分控制在1%(v)以下;

(3)稳定塔汽油中c4组分控制在1%(wt)以下;

(4)消除吸收塔、再吸收塔夹带;

(5)解吸塔、稳定塔可适应补充吸收剂提高后的操作。

6 结论

通过对吸收塔和解析塔的改造,解决了吸收和解析之间的矛盾,吸收效果显著提高。

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