空压机冷却系统的改造与应用

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空压机冷却系统的改造与应用
摘要:潘一矿空压机原冷却系统是水冷的,但因为冷却水的缺乏,造成空压
机的单台运转,为适应生产的要求,必须对空压机的冷却系统进行改进;系统地
讨论空压机冷却系统的构成和工作原理,并对原有的冷却管线进行改进,降低管
路的阻力,增加泵的流量,从而加强空压机的冷却作用,提高设备的使用效率;
通过该方法进行改造,不仅投资小,而且能自己进行改造,而且取得很好的效果。

关键词:空压机; 冷却系统; 参数; 特性曲线; 改造
空压机运行的核心部分是压缩。

空压机在压缩过程中消耗技术功会产生大量
的热量,这些热量影响着空压机运行。

一、概述
(一)空压机工作原理
潘一矿山的空压机是一种低噪音、油性、水冷、水冷的2R-250-10型空压机,分为低压、高压两个阶段,其输出是不含燃油、不含起伏的空气,其最大工作压
力是10巴,ZC工厂的每台空压机都密封在一个隔热盒里,其基本构成是:空气
过滤器,低压转子,中间冷却器,高压转子,后冷却器,电动机,联轴器,齿轮罩,安全阀,以及控制系统。

空压机从大气中抽取气体,经过空气的过滤之后,
再被低压转子进行压缩,通过一个中冷器进行冷却,然后输送到一个高压转子上,然后通过一个消声器,再经过一个反向阀门,再输送到一个后冷却器,最后再输
送到一个除油过滤器上。

在网络压力较高的情况下,通过电磁阀门的调节,通过
消声器,将其直接排放到空气中。

在中冷机或后冷机因失效而超过安全排气压力时,可自行将其排气至空气中。

油泵、低压转子和高压转子之间的关系是通过一
个机器来进行的,并且是通过一个相同的电机来驱动的,而润滑油泵则是从油箱
中将油抽到油泵中,经过油冷却器的冷却之后,再进行过滤,最后用来对各个轴
承和转子进行润滑。

所述的压气机是通过封闭循环的冷却水来冷却的。

循环冷却
水分为两个部分,一部分通过油冷却器对机油进行冷却,然后按顺序对二级压气
机的高压转子油液进行冷却。

另外一股则通过中冷机、尾冷机对其进行冷却,然
后再回到闭路的冷却水输出端。

经制冷后,凝结液通过自动或人工排出阀排出。

(二)冷却系统功能及组成
0SAP型空气冷凝器循环对压空器进行制冷,保证整个压空器的各个部位的温
度都处于正常的工作状态,防止由于过高的压力造成的压力损失,使整个压空器
能够继续工作,保证压力空气的稳定供给。

该系统由3台冷却水水泵、2台冷却塔、2台冷却水机组和1台膨胀罐组成,全部安装在ZC工厂网络中。

二、空压机冷却系统的改造与应用
活塞型空压机在运行过程中会发生很多热量,它的冷却方式有两种,一是空
气冷却,二是水冷却。

潘一煤矿7座L8-60/8大空压机均为水冷却,其冷却效率
将直接关系到压缩机能否安全、有效地运行。

其中6号和7号机组为80年代初
装置,采用独立的制冷装置。

自从投产后,由于冷却水的流动能力不够,6#、7#
空压机都是单台运转,而且在开关空压机时,还需要将其阀门倒过来,这就造成
一定的安全问题,所以,对其冷却系统进行改进是非常有必要的。

经过技术分析,发现三个抽油机的进水线(D=3")比出水管路(D=4")小,且管道内的阻力大,
导致抽油机的出水量少,抽油机的效率非常低下,无法满足两个空压机的制冷要求,仅可供给一个空压机和一个后冷却器,当两个空压机和后冷却器的闸门都开
启时,进入水管路的水流就会受到制约而增大,无法达到要求而且因为没有阀门,所以冷库和热水库的水分非常不均衡,如果冷库在三十分钟内被抽空,那么两台
空压机就会因为缺水和超温而停止运转。

因此,在技术改造过程中,对后备泵的
两趟进水管线进行改进,将闸阀控制的冷水泵和热水泵的进水管线从一条变成两条,增大当量管径,降低吸水阻力损失,提高其流量,以达到要求。

热泵是两条
管道,每一条管道的水流都是一样的,所以水温和水温都是一样的。

经过改进,
提高两套空压机的出力,使两套空压机得以正常使用,并取得较好的使用效果。

该装置具有以下特点:①6#和7#空压机在开启时不再需要反转阀门,故障发生率
大大减少;②备有备份泵,在运转中的冷热泵发生故障时,可迅速地利用操纵闸
门阀门使备份泵重新启动;③节省对制冷系统进口管道进行重新设计所需的造价,并且对其进行重新设计所需的投资微乎其微。

通过对两种空压机的联合使用,可
有效地提高其设备的使用率,并可有效地改善机组的工作性能,保证煤矿安全地
进行生产。

三、空压机冷却系统维护
(一)冷却器堵塞、结垢处理方法
我公司的空压机冷却器管束材料有铜、不锈钢两种,在平时保养及清除冷却
器结垢方面分别采取物理、化学两种方式。

(1)物理清洗:本公司使用的是渗透式清洁。

采用φ6的硬钢丝,穿入管中,用钢丝刷清洁管中的内壁,用自来水冲洗管中残留的淤泥。

该法具有见效快,操作简便,清洗强度小等特点,但存在着需要拆卸冷却装置,容易引起机器损坏
等问题。

(2)化学清洗:本公司主要使用两种清洁方式。

一种是向循环池内添加
“联机除垢剂”,这种方式仅对微量的菌藻进行清除,或对它们的成长起到抑制
作用,从而使流入到冷却器管束内的污泥数量大大降低;二是单个冷却器的周期
清洁,以适宜的不锈钢循环泵为动力源,提取适宜的清洁液,使其在冷却器内进
行循环,并进行12个小时的工作。

化学清洁的优势是清洁强度低,清洁更彻底;防止因机械清洁而损坏管道;制冷机可以不拆卸,但是选用的清洁剂对制冷机没
有伤害,也要把残余的液体排出。

(3)先进仪器除垢:除以上两种常见的除垢方式之外,又有一种高技术含
量的除垢方式——高技术设备——高技术设备,通过永磁作用,活化循环水中沉
积的钙、镁离子,使得其不能与碳酸盐离子相结合,从而起到除垢作用。

我公司
将该新技术应用于空压机的能源回收设备中,取得较好的效果。

(二)冷却器内部水路密封件移位、老化处理
在对制冷机进行大修时,发现制冷机各个制冷器端盖中的隔水胶封垫片,常
常发生位移或老化现象,造成制冷管程缩窄,实际冷却区域缩小,冷却效果恶化。

通过仔细分析,决定采用在端盖上开一个插口,然后用801号胶粘剂将插口固定
在插口上。

装上后,不仅能确保密封件的密封性,而且解决橡皮密封件移动的问
题。

通过对制冷机进行拆卸和安装时,发现制冷机 O型密封条出现老化现象,导
致制冷机机壳内有一部分冷却水流入,导致制冷机机壳内润滑油发生劣化和大气
水分含量偏高。

为解决以上问题,在维修过程中,对 O形密封片进行润滑,并在
密封部位和 O形密封片上涂抹三锂基油,以使冷却器内芯能够顺畅地进入到壳体
内部腔,并确保 O形密封片的密封作用。

结束语:
应用效果显示:两套空压机同时运转,可有效地提高设备的使用效率,减少
机械、电气、维护工作,保证矿井正常生产;小改进,解决大问题,节省冷却水
系统的进水管更换工程成本,改进后的投资极少,改进后的零件可以自己生产和
加工;从原来对一台空压机进行冷却,发展到对两台空压机进行冷却,并使泵的
流量增加,使泵的运行效率得到提高。

参考文献:
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[2]孙金龙.空气压缩站水冷系统改造与应用[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(23):113-114.
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