大直径深立井施工中的新技术应用
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
大直径深立井施工中的新技术应用
阎建华;汪子勇
【摘要】蒙西矿区纳林河二号矿井副井净直径10.5m,井深588.45m,井壁最大厚
度2.5m,混凝土强度等级最高C60.井筒施工中,广泛汲取了该矿井及其附近矿井的
立井施工经验教训,综合采用了多项新技术,取得了良好的技术经济效果.
【期刊名称】《建井技术》
【年(卷),期】2013(034)001
【总页数】2页(P26-27)
【关键词】大直径;深立井;新技术;应用;局部冻结
【作者】阎建华;汪子勇
【作者单位】中煤能源鄂尔多斯分公司,内蒙古鄂尔多斯,017200;中煤能源鄂尔多
斯分公司,内蒙古鄂尔多斯,017200
【正文语种】中文
【中图分类】TD262.1+1
1 工程概况
蒙西矿区纳林河二号矿井位于鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇东南约63km处,毛乌
素沙漠腹地;原井田面积139.39km2,设计生产能力5.0Mt/a,立井开拓,工
业广场内布置主、副、风3个井筒。
矿区总体规划将井田面积扩大至180.67km2,设计生产能力8.0Mt/a。
为满足提升需要,工业广场内布置4个井筒,即1号主
井(原主井)、2号主井(原风井)、副井(新增,兼作进风井)和中央风井(原副井)。
矿井于2008年6月开工,原设计的3个井筒均采用全深冻结法施工,于2009年6~9月相继落底。
3个井筒马头门施工中和解冻后,都不同程度地出现了大量涌水,被迫停工,进行防治水;至2011年2月,水患威胁彻底解除,并实现了3个井筒贯通。
副井设计净直径10.5m,井深588.45m,双层钢筋混凝土复合井壁,最大厚度2.5m,混凝土强度等级最高C60。
装备两套提升设备,其中1套为非标特宽罐笼带平衡锤,主要运送整体液压支架、大型设备、无轨胶轮车等;另1套为非标小型交通罐笼带平衡锤,主要担负矿井正常生产时的所有人员、工具提升工作。
由于原设计的3个井筒均已到底,副井施工将是制约矿井投产的关键工程。
2 副井施工中采用的新技术
2.1 全深冻结改为局部冻结
鉴于原设计的3个井筒均采用全深冻结法施工,冻结壁解冻后,冻结孔导水,井筒治水难度和治水复杂程度均较大,且工期较长。
井底车场巷道布置在3-1煤层中,3-1煤层顶底板地层含水微弱。
考虑到井底车场部分巷道已经施工,井下已建成800m3/h的排水系统,如不采用全深冻结,可以提前施工副井马头门,缩短工期,并为非冻结段防治水创造有利条件,同时可节省投资。
根据上述论证,结合地质条件及井壁结构,确定副井冻结深度为521m,布置两圈冻结孔。
外圈孔为主冻结孔;内圈孔为辅助孔,深度过中等风化带,确保上部开挖不片帮,实现快速连续施工。
2.2 冻结孔泥浆置换技术
纳林河二号矿井及其周边已施工的冻结井筒,冻结壁解冻后,均出现了冻结管与冻结孔围岩之间的环形空间导水,造成淹井的问题。
为此,副井除采用非全深冻结方
案外,还对所有主冻结孔在下冻结管前,采用水泥浆置换技术,封堵冻结管外环形空间,置换高度自冻结管下部向上150m。
封堵浆液采用中国矿业大学特制的水泥等材料复合浆液(已获国家专利),经验证,完全达到了预期的封堵效果。
2.3 快速施工工艺与装备
副井采用立井机械化混合作业快速施工工法施工。
采用3台大型提升机配合5m3
大吊桶提升(单钩),2台挖掘机配合HZ-6型中心回转式抓岩机装岩。
井筒内
设置3层凿井吊盘,由地面凿井绞车悬吊。
吊盘下层盘安设2台中心回转式抓岩机,中、上层盘安设卧泵及水箱排水。
采用MJY型整体下移式金属模板浇筑外壁,由地面凿井绞车悬吊。
筑壁混凝土由地面搅拌站集中配制,3m3底卸式吊桶输送
到井下,经分灰器入模。
选用双联FJD-6G型伞形钻架,配YGZ-70型气动凿
岩机及B25mm×5.0m六角中空合金钢钎杆打炮眼;压气管、供水管、排水管和
风筒均沿井壁一侧吊挂,以加大井内提升空间。
内层井壁采用12套段高为1.2m
的金属装配式模板,自下而上浇筑。
在壁座上方埋设注浆管,用于后期壁后注浆。
井筒凿井设备配置如下:
Ⅵ型凿井井架 1架
JKZ-3.2/15.5型主提升机 1台
JKZ-3.0/15.5型副提升机 2台
5m3矸石吊桶 4个
DX-3型底卸式吊桶 3个
FJD-6G型伞形钻架 2部
HZ-6型中心回转式抓岩机 2台
CX55B型挖掘机 2台
YGZ-70型气动凿岩机 12台
ZL-50型装载机 1台
10t汽车 5辆
FBD-№9.6型局部通风机 3台
DC50-80×8型卧泵 2台
3层吊盘 1个
GA250型空压机 4台
φ11.9/12.7/13.5/14.1m外壁 MJY型模板各1套
φ10.5m内壁金属装配式模板 12套
2.4 大体积混凝土养护技术
副井井壁混凝土强度等级有5种,即C30、C40、C50、C55、C60。
外壁混凝土(C30、C40)为早强混凝土,厚度650/700mm;内壁混凝土(C50、C55、
C60)为高强高性能混凝土,厚度700~1 800mm,属大体积混凝土。
配制混凝
土时,选用P·O42.5R水泥,粒径5~25mm的石灰岩碎石,含泥量小于1%、细度模数大于等于2.6的中砂或中粗砂;搅拌用水为中性淡水;添加复合增强外加剂和粉煤灰等,以降低水化热。
内壁混凝土拆模后,立即进行淹井养护。
对于厚度大于1.5m的混凝土井壁,采取淹井养护措施,可吸收混凝土水化热,有效地消除温度应力造成的井壁龟裂现象。
2.5 壁间、壁后注浆技术
井筒冻结段施工结束,排除井底积水后,在冻结壁解冻前,应由下而上,进行壁间、壁后注浆,封堵涌水通道。
在冻结壁解冻前,进行壁间、壁后注浆,可以防止浆液扩散范围太大,使浆液充分充填到壁间和外壁缝隙中,注入量事先可以计算。
为实现这一目的,在冻结和井筒掘砌施工中,预埋了冻结壁、井壁温度、应力等监测系统,以有效地指导施工。
2.6 马头门先行施工技术
为加快副井施工速度,在确保井底车场临时水仓排水能力满足井筒基岩段排水需要
的情况下,由矿井二期工程施工单位,先行按照设计,完成副井马头门及两侧巷道的掘锚施工;待副井与井底车场贯通后,再利用凿井装备,完成井筒与马头门混凝土永久支护的整体浇筑施工,确保马头门混凝土施工质量。
同时,在副井套内壁施工结束后,非冻结段施工前,施工2个探水钻孔,与井底车场贯通,解决副井基岩段涌水问题,保证井筒施工质量与速度。
2.7 井塔桩基段强制解冻技术
鉴于副井壁后冻土完全解冻约需12个月时间,同时吸取该矿2号主井及母杜柴登矿副井桩基施工的教训,经过论证,决定对副井井口以下80m段冻土进行强制解冻。
该方案是利用原冻结站盐水干管、环形管,将热盐水输送至冻结器,形成热盐水循环来解冻。
方案实施后,副井井口以下80m段冻土仅用了3个月时间,就已完全解冻,解决了因存在冻土而造成的井塔桩基施工困难的问题。
副井井塔桩基施工仅用了25d,比2号主井桩基施工工期缩短58d。
3 应用效果
纳林河二号矿井副井2011-03-11破土试挖,2012-03-11验收移交,历时1a。
经业主、监理、质量监督站验收,工程质量优良;井壁表面光滑,无任何裂纹。
冻结壁解冻后,井壁无滴水点,施工工期比该矿其他井筒缩短了15个月(包括防治水),节省直接投资1 200万元。
该井筒施工中,对其特殊的井壁结构和复杂的水文地质条件进行了深入分析、论证,广泛汲取了纳林河二号矿井及其附近矿井的立井施工经验教训,综合采用了以上新技术,达到了预期目标,取得了令人满意的效果。
这些新技术,正在蒙西矿区新建矿井建设中,得到推广应用。