QC成果报告减小烘丝机出口水分标准偏差

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根据现状调查,QC 小组成员开展“头脑风暴”,从人、机、料、法、环境五
个大的方面针对症结进行原因分析,整理成如下鱼骨图:
操作不
蒸汽含水
熟练


率高
定量系统
未通过岗
筒温不
前培训
稳定
不合理
无岗位工
系统设计
流量不
作标准
不合理
稳定
烘丝
责任心
系统故
机出
不强
障停机
口水
分标
准偏
来料不
检测结果
合格
差大
有误差
PID 参数设置
0.15%
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
图 3.1 烘丝机出口水分偏差折线图
由上图可以看出,烘丝机出口水分标准偏差在 0.17%~0.37%之间波动,平均
值为 0.284%。
调查三
烘丝机出口水分标准偏差工艺标准
据调查得知,我厂芙蓉王专线的烘丝机出口水分标准偏差为 0.18%,一车间制
到 100%,培训时长需达到 40 小时,并且考试必须达到 90 分以上方可上岗。经查
阅烘丝机挡车工的培训档案如下表。
表 6.2 培训统计表
培训时间
培训时长
出勤率
2013 年 3 月 18 日
8 小时
100%
2013 年 3 月 19 日
8 小时
100%
2013 年 3 月 20 日
8 小时
100%
七、制定对策 ....................................................................................................... 21
1.方案选择 ..................................................................................................... 21
2.效益分析 ..................................................................................................... 29
十、巩固措施 ....................................................................................................... 29
∑( −)
标准偏差计算公式:s = √
−1
(为采样平均值,n 为采样总数)
二、选题理由
烘丝机的工艺参数控制对后续各项控制至关重要。烘丝机的出口水分标准偏
差是用来衡量出口水分波动的值。出口水分标准偏差越小,水分控制越精确,出
口水分波动越小。
小组从中控室随机抽取烘丝机 A 线 4 月份以前某一段时间的出口水分趋势,
九、效果检查 ....................................................................................................... 27
1.活动前后对比 ............................................................................................. 27
四、设定目标
QC 小组根据现状调查结果,将此次活动的课题目标定为:将出口水分标准偏
差由 0.37%减小到 0.18%。如下图所示:
烘丝机出口水分偏差
0.40%
0.37%
0.35%
0.30%
0.25%
0.18%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%
活动前
目标值
图 4.1 目标图
五、原因分析
2.对策表 ......................................................................................................... 21
八、对策实施 ....................................................................................................... 22
QC 教育时间
100 小时以上
出勤率
98%
活动起止时间
2013 年 1 月
2013 年 4 月至 2014 年 1 月
小组成员简介
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
姓名
性别
岗位
组内职务
3.活动进度表
小组根据 PDCA 的原则制作了活动计划的甘特图,如下图所示:
图 1.1 活动计划甘特图
4.标准偏差计算公式
正能量 QC 小组活动成果报告书
目录
一、概述................................................................................................................ 1
1.课题背景 ....................................................................................................... 1
1
2013.5.19
培训
试情况
无岗位工作
2
查看岗位工作标准
2013.5.20标准源自系统设计不 检查烘丝机故障停机率及故
3
2013.5.21
合理
障停机原因
蒸汽含水率 现场调查筒温及出口水分,
4
2013.5.23

并进行对比
定量系统流 对比来料流量趋势图及出口
5
2013.5.22
量波动大
水分趋势图
来料水分波
检测设备
来料水分
环境温
湿度变
化大
不合理
落后
波动大
环境


图 5.1 原因分析鱼骨图
六、要因确认
为了找出导致烘丝机出口水分偏差大的主要原因,我们小组对各末端因素进
行逐一分析,如下所示:
1.要因确认表
表 6.1 要因确认表(制表人:佘奕制表日期:

序号
末端原因
确认内容
负责人
完成日期
未通过岗前 烘丝机全体挡车工的培训考
4.标准偏差计算公式 ....................................................................................... 3
二、选题理由 ......................................................................................................... 3
烟草企业想要在竞争中获得优势,就必须提升产品质量。
制丝和卷包是卷烟生产的两个重要环节,对于烟草企业来说,制丝是卷烟生
产的一个重要环节,制丝线的成品烟丝质量直接影响到卷烟的质量以及企业的经
济效益。
烘丝机是制丝生产线中的关键设备,其功能是对叶丝进行烘干处理,使其含
水率到 12%±0.5%,以满足卷烟工艺要求。同时在叶丝烘干过程中,使烟丝产生
丝扩改线与专线相比还有差距,存在改进空间。
结论:
1.烘丝机目前的出口水分偏差平均值为 0.284%,高于我厂芙蓉王专线的烘丝
机出口水分标准偏差 0.18%,存在改进空间。
2.烘丝机出口水分偏差的最小值为 0.17%,低于工艺标准值 0.18%,说明制
丝线有能力将出口水分偏差降低到 0.18%以下。
十一、总结和下一步打算 ................................................................................... 30
一、概述
1.课题背景
烟草行业作为一种特殊行业,兼有国家宏观调控和市场经济的特征。近年来,
烟草行业内部竞争加剧,烟草企业同时面临着来自市场和国家计划的双重压力。
五、原因分析 ......................................................................................................... 8
六、要因确认 ......................................................................................................... 8
三、现状调查 ......................................................................................................... 4
四、设定目标 ......................................................................................................... 7
明显的膨胀,提高烟丝的填充力,对降低卷烟单箱耗丝量有显著的效果。
2.小组概况
下表列出了小组概况和成员分工:
表 1.1 小组概况和成员分工
小组名称
正能量 QC 小组
课题名称
减小烘丝机出口水分标准偏差
小组类型
技术攻关型
成立时间
课题注册
2013 年 1 月
注册编号
小组成员
10 人
活动频率
每月 2—3 次
烘丝机出口水分偏差这一课题由我们 QC 小组攻关。
三、现状调查
调查一
烘丝机出口水分值
4 月 15 日,小组成员随机抽取一段时间,对烟丝出口水分值进行调查,结果
如下图所示:
4月15日烟丝出口水分趋势图
12.50%
12.30%
12.10%
11.999%
11.90%
11.70%
11.50%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1.要因确认表 ................................................................................................... 8
2.确认过程 ....................................................................................................... 9
2013 年 3 月 21 日
2.小组概况 ....................................................................................................... 2
3.活动进度表 ................................................................................................... 3
序号
标准偏差
序号
标准偏差
1
0.30%
9
0.35%
2
0.37%
10
0.32%
3
0.28%
11
0.32%
4
0.22%
12
0.26%
5
0.17%
13
0.20%
6
0.37%
14
0.29%
7
0.29%
15
0.28%
8
0.30%
16
0.23%
烘丝机出口水分趋势图
0.35%
0.30%
0.284%
0.25%
0.20%
图 3.2 烟丝出口水分趋势图
由趋势图我们可以看出,烘丝机出口水分值波动大,而且极不稳定。出口水
分虽然基本控制在合格范围内,但是水分值十分接近极限值,控制效果不理想。
调查二
烘丝机出口水分标准偏差
小组成员调查 4 月 22-23 日生产的 16 批烟丝的含水率标准偏差,结果如下表
所示:
表 3.1 烘丝机出口水分偏差表
如下图所示:
烘丝机出口水分趋势图
12.70%
12.50%
12.30%
12.10%
12.041%
11.90%
11.70%
11.50%
11.30%
1 5 9 131721252933374145495357616569737781858993
图 2.1 烘丝机出口水分趋势图
从上图可以看出,出口水分波动较大。经过车间和工艺品质部协商,将减小
6
抽查来料水分历史数据
2013.5.22
动大
检测设备落 对比在线水分仪测得数据与
7
2013.5.25

标准烘箱法测得的数据
PID参数设
随机抽取热风温度变化趋势
置不合理

8
2013.5.27
环境温湿度 现场测量环境温湿度,是否
9
2013.5.29
波动大
符合标准
2.确认过程
确认一
未通过岗前培训
根据相关规定,烘丝机挡车工在上岗前,需接受岗前培训,人员培训率需达
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