大型水轮发电机阻尼软连接断裂现象分析及处理
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116第45卷 第07期
2022年07月
Vol.45 No.07
Jul.2022
水 电 站 机 电 技 术
Mechanical & Electrical Technique of Hydropower Station
0 引言
某大型电站发电机额定容量为777.8 MW,额定电压为20 kV,发电机定子绕组为三相双层波绕组,每相5支路并联,发电机中性点采用经接地变的高电阻方式接地。
发电机在磁极极靴上装有阻尼绕组,阻尼绕组的作用是抑制振荡,帮助自整步,提高稳定性,补偿由于不对称电流产生的负序分量的电枢反应,抑制不对称短路时的过电压。
阻尼绕组之间通过阻尼软连接相连,该发电机在机组检修期间发现定子线棒下端部出现多处铜丝搭接放电痕迹。
经详细检查确认,发现有48根上层定子线棒、9根下层定子线棒端部存在明显放电痕迹,放电处皆有铜丝附着,放电痕迹大部分位于两个斜边垫块之间;另有23个线棒表面附着有铜丝,无放电痕迹。
1 阻尼软连接和线棒检查
1.1 阻尼软连接检查
定子线棒放电现象经初步分析为磁极阻尼软连接铜丝断裂掉落所致,为明确铜丝来源,在发电机定子随机选择2处对称位置的挡风板进行拆除,对拆除挡风板处的阻尼绕组和磁极软连接进行检查,发现磁极软连接基本完好,阻尼绕组表面有磨损现象,为进一步确定所有阻尼绕组的状态,拆除所有挡风板来查看阻尼软连接磨损情况。
在挡风板全部拆除后,对磁极阻尼软连接(下风洞共160对)和磁极间软连接(80个)进行了详细检查,发现63~64号磁极阻尼软连接完全断裂,有约5个阻尼软连接表面有毛刺磨损现象,其余阻尼软连接外表面检查良好;磁极间软连接检查发现有十多处出现少量铜丝断股,其余外表无异常。
为确定阻尼软连接接触处是否有磨损断股现象,现场随机拆下65~66号磁极阻尼软连接进行检查,发现内部有磨损毛刺现象。
初步检查表明阻尼软连接和磁极间软连接在机组运行过程中会受到电磁力的作用,导致软连接表面和连接处出现磨损断股现象,严重的会导致软连接完全断裂。
为了明确阻尼软连接的状态,随后拆除发电机转子所有阻尼软连接进行详细检查,检查发现:上端阻尼软连接35个存在磨损的情况,125个无破损;下端阻尼软连接84个存在磨损的情况,76个无破损,其中有2个阻尼软连接完全断裂。
经全面检查发现该发电机磁极阻尼绕组软连接存在比较多的磨损情况,特别是有2处磁极阻尼软连接完全断股。
通过比对线棒间取出来的铜丝和断股的软连接,认为发电机定子线棒大量放电情况是由阻尼软连接在机组运行期间断股致使大量细铜丝掉落到线棒间隙造成。
同时检查发现发电机磁极阻
收稿日期: 2022-06-01
作者简介: 梅林浩(1991-),男,工程师,从事电气一次设备检修维护工作。
大型水轮发电机阻尼软连接断裂现象分析及处理
梅林浩
(中国长江电力股份有限公司三峡水力发电厂,湖北 宜昌 443133)
摘 要: 大型水轮发电机一般在磁极上装有阻尼绕组,阻尼绕组能够抑制震荡,提高稳定性限制不对称短路时的过电压等,阻尼绕组之间通过软连接相连。
本文介绍了一起由于阻尼软连接断裂的铜丝掉入定子线棒内导致定子线棒放电的故障,分析了导致阻尼软连接断裂的原因,并根据分析结果对阻尼软连接进行换型改造,避免类似故障再次发生,同时介绍了对线棒放电点的处理措施。
关键词: 水轮发电机;阻尼软连接;定子线棒;放电
中图分类号:TM303 文献标识码:B 文章编号:1672-5387(2022)07-0116-04
DOI:10.13599/ki.11-5130.2022.07.033
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第07期梅林浩:大型水轮发电机阻尼软连接断裂现象分析及处理尼软连接存在较多数量的磨损,阻尼软连接表面有
毛刺,长期运行很容易发展成断股现象。
1.2 定子线棒检查
该型号发电机定子绕组为三相双层波绕组,每相5支路并联,该型号发电机定子绕组共510槽,线棒数1 020根,每相分为5支路,每条支路有线棒68根,上、下层各34根,采用波绕组方式接线。
发电机机端相电压11.54 kV,每根线棒感应的电压为0.17 kV。
线棒的电位与其在支路中所处的位置成线性关系,越靠近机端电位越高。
从中性点开始,每条支路线棒电压依次为0.17 kV、2×0.17 kV……67×0.17 kV、11.54 kV。
(1)部分线棒铜丝搭接放电痕迹(图1)
图1 上层定子线棒铜丝搭接放电
(2)定子线棒放电点电位分布
表1 线棒放电点运行电位分布区间
0~3 kV
3~6 kV 6-9 kV 9~12 kV 上层线棒放电8.16%22.45%32.65%36.73%下层线棒放电11.11%33.33%0%55.44%有铜丝未放电
34.78%
30.43%
17.39%
17.39%
图2 放电点与电位的关系
(3)分析总结
上下层放电线棒运行电位主要在3 kV 及以上,上层线棒呈递增趋势,3 kV 及以上运行电位放电占91.84%,6 kV 及以上运行电位放电占69.38%。
下层线棒分布差距较大,3 kV 及以上运行电位放电占88.89%,9 kV 及以上运行电位放电占55.44%。
有铜丝未放电点的电位分布呈递减趋势,3 kV 及以下运行电位占34.78%,6 kV 及以下运行电位占65.21%。
在线棒表面有铜丝存在的情况下,线棒放电的
几率与线棒所处电位成正相关,线棒所处电位越高越容易产生放电现象。
线棒电位从3 kV 开始容易产生放电,且主要集中在高电位。
2 阻尼环软连接磨损断股原因
从软连接损伤现象看,表面无过热迹象,可以排除过电流发热因素;部分软连接变形严重甚至断股说明存在破坏性驱动力;软连接变形的方向朝向轴向中部,说明破坏性驱动力的方向指向轴向中部。
根据电磁场理论,可以初步判定这个作用力是阻尼环中的电流在极间漏磁场作用下产生的安培力。
此力的大小取决于两个因素:阻尼环的电流,以及极间漏磁场的大小和方向。
据此推测易造成电磁冲击力的工况为发电机突然短路、非同期合闸时系统遭受瞬态冲击,进而使磁链突增、漏磁突增、阻尼电流增大,定子电流也突增。
在这种情况下将会导致阻尼电动力急剧增大。
阻尼环软连接在机械力及电动力的作用下变形拉直后,运行过程中受震动、风力作用,易形成上下
片间、每片层间摩擦,从而造成铜丝疲劳损坏。
机组在运行过程中,阻尼环软连接会受到电制动、瞬态两相短路、稳态不对称负载等工况下因冲击电流而产
生的电磁力作用。
通过有限元计算,该型号机组在三种运行工况下,阻尼端环电流及阻尼端环轴向电磁力情况如表2所示。
表2 机组在三种运行工况下,阻尼端环电流及阻尼端环轴
向电磁力
运行工况阻尼端环电流/A 阻尼端环轴向电磁力/N 峰值有效值峰值平均值电制动25 180.218 743.6 1 265.4570.6两相突然短路99 504.955 411.314 497.2 4 410.69%稳态负序
4 238
2 433.4
217.9
-19.2
采用瞬态电磁场有限元仿真分析不同典型工况
下阻尼环极间电磁力:
图3 场路耦合计算模型
118
第45卷
水 电 站 机 电 技 术
仿真计算表明,很可能是在长期的运行过程中,
发电机-系统线路上出现多次单相、两相突然短路、非同期合闸等冲击,发电机受到冲击时,定子突增的冲击电流会在阻尼环中感应出很大的瞬时电流,在端环处的漏磁场也将极大增加,两者的作用就会产生很大的轴向电动力,阻尼环连接处为悬臂结构,承受离心力问题不大,但对于冲击电磁力则刚性不足,容易发生变形问题。
3 处理过程
3.1 线棒间铜丝清理和放电点处理
使用镊子等工具将线棒间的铜丝夹出,存在放电的地方用记号笔标记出来以便处理。
待铜丝全部取出后,使用砂纸细细打磨放电处,将放电产生的白色氧化层打磨掉,再使用专用的清洗液对发电机上层下层线棒进行清洗,并用高压空气吹,将线棒间残留的铜丝和其他杂物清除掉。
最后涂上红色绝缘漆。
图4 线棒放电点 打磨后的放电点 涂刷绝缘漆
3.2 更换阻尼软连接
通过重新设计阻尼软连接,使之在满足原有功能需求的前提下,提高抗疲劳抗磨损的能力,杜绝运行情况下铜丝掉落到发电机内部,故决定采用带止口的新型软铜片软连接处理。
该设计采用有限元法,运用结构分析软件 ANSYS 程序,对薄铜叠片式阻尼环软连接进行强度计算分析,考核其强度水平。
(1)疲劳分析
疲劳分析技术路线基于ASME 规范,采用Miner 累积损伤准则,进行疲劳寿命分析。
D =∑ni /Ni
Miner 累积损伤系数计算公式如下:
其中:ni 为在一个应力变化幅度(或者事件)范围内的载荷循环次数;
Ni 为在一个应力变化幅度(或者事件)范围内的需用载荷循环次数,是通过S -N 曲线获得的;D 为累积损伤系数。
如果在所计算的载荷循环次数内,累积损伤系
数D 不大于1,那么在这些所计算的载荷循环内,疲劳寿命是安全的。
表3 载荷循环次数计算
交变应力/S =E ×ε
循环次数/N
19550080
1 000 000
此处将材料持久极限作为1 000 000次循环应力点为安全保守算法。
考虑 99%样本成活率和有限元计算规范:即交变应力乘以50%作S —N 曲线的对应点修正。
根据疲劳计算理论:S MN =C (常数),计算得到:
M =8.53在额定工况,考虑平均应力,采用Goodman 修正进行疲劳计算得到:薄铜叠片式阻尼环软连接的屈服极限为150 MPa,材料强度极限为200 MPa,根据力学理论,薄铜叠片式阻尼环软连接材料交变循环的S —N 曲线对应点近似如下:
N ≈77 600(启机—额定—停机循环次数)在飞逸工况,采用Gerber 修正进行疲劳计算得到:
N ≈26(允许飞逸次数)
表4 薄铜片式阻尼软连接材料疲劳寿命
疲劳寿命
假定每天启停机1次
假定每天启停机2次
额定运行能力
212年
106年
飞逸能力26次疲劳损伤因子
0.323
疲劳损伤因子计算假定:50年内每天启停机1次、飞逸2次计算。
(2)分析总结
从计算结果可以看出:薄铜叠片式阻尼环软连接的应力明显偏高(飞逸工况下,线性计算时已大于材料强度极限)明显进入了塑型屈服段,因此阻尼环软连接的强度水平不能满足刚强度设计准则;但经过材料非线性计算后发现:阻尼环软连接设计50年运行,其疲劳损伤程度为0.313,即阻尼环软连接寿命能达到155 年。
4 总结
由于电磁力和离心力的作用,阻尼软连接会逐渐磨损表面起毛刺,严重的会断股,进而使得大量铜丝散落在线棒中导致线棒放电,对机组安全稳定运行造成严重隐患,所以在机组检修期间应该检查其
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143第07期陈正虎,等:水电站大型地下洞室氡气在线监测系统研究
号传输,抗干扰能力强,远距离传输。
监控报警主机最多可以连接探头数量不受限制,采用高性能处理器,可以在2 s内完成通信报警。
监控报警主机对每个路探测器可单独设置报警点,可以设置一路报警输出。
挂壁式监控报警主机可以存储20 000条记录,记录包括探测器报警、通信故障、探测器故障,操作台式监控主机存储记录不受限制。
功能特点:循环显示所检测气体的浓度;RS485通信;报警记录;设有便于操作的高性能微处理器;自动开启风机和电磁阀;同时连接多种探测器。
3.3 监控服务器系统
组建服务器和监控后台,加装服务器软件和监控软件,与现场设备进行通讯联动,实现远程监控现场有毒气体探头的实时监测,做到实时监测与报警、报表形成、实时曲线的动态显示、历史数据的保存等相关统计分析。
4 系统特点
本在线监测系统的技术特点如下:
(1)集多重检测功能于一身
先进的气体传感器,空气氡为(3~10 000)Bq/m3。
(2)现场报警
氡气检测探头实时监测廊道现场的气体含量,能做到及时分析现场气体含量,当触及预警阈值时,实时警报,并可以声光报警指示气体泄漏,及时通知危险地点内人员疏散。
(3)防爆电缆的供电、通信传输方式
每个传感器采用1根供电、通信复用的供电传输方式,确保现场施工布线简洁可靠,具有很高的现场适应性。
通信分站将数据上传到后台服务器,现场监控屏通过光纤与后台联动,能够精准定位各个监测点的气体浓度状况。
提高检测可靠性。
(4)安全电压供电设计
采用24 V DC矿用安全电压的供电方式,保证现场的在防爆特许条件下稳定运行,满足不同现场特殊环境需要。
(5)大屏幕液晶显示屏同步显示
BX-1型有害气体报警LED显示屏,与系统主机配合,中文显示现场监测状况,人体感应自动进行语音提示。
(6)历史数据记录
系统主机配套的1 TB大容量存储器可存储1年以上时间的历史数据,性能卓越的查询系统软件保证了系统能在数秒内实现历史数据的快捷查询。
(7)电磁兼容性强
特殊设计的抗干扰电路,保证有足够的抗干扰能力及电磁兼容性。
5 小结
对于水电站地下洞室现场安装氡气在线检测系统,除了对采集本体有高精度要求外,还要求装置本身具有高度的防水、防腐蚀的要求,对于整体系统除了功能要求外,对于产品本身的生产工艺也区别于一般工业现场的在线监测状态的使用环境。
阻尼软连接的状态,以便在阻尼软连接形成断股前将其更换。
参考文献:
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