焦炉集气管压力控制系统研究

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焦炉集气管压力调节控制影响因素分析

焦炉集气管压力调节控制影响因素分析

焦炉集气管压力调节控制影响因素分析摘要:本文介绍了酒钢焦化厂3#4#焦炉及其化产配套工艺流程,重点分析了影响3#4#焦炉集气管压力波动的各类影响因素,提出合理的控制措施,确保焦炉和后续系统生产稳定运行。

关键词:焦炉、集气管压力、影响因素、控制措施前言焦炉集气管压力的稳定与否直接关系到焦炉生产及化产回收系统的稳定,因此合理稳定的控制好集气管压力,减少集气管压力波动情况至关重要,但同时在集气管压力控制过程中任何一个微小的因素都会引起集气管压力的波动。

在日常生产操作中,集气管压力是不断变化的,特别是装煤过程中集气管压力波动频繁。

集气管压力偏低,会导致炭化室产生负压,如果吸入大量空气可能会导致焦炭燃烧产生生产事故、化产品燃烧降低化产品回收率,同时,炭化室炉墙石墨过分燃烧造成炉墙串漏,影响焦炉寿命。

集气管压力偏高,会使炭化室压力增大,造成炉门跑烟冒火,污染环境,造成化产品损失,同时给焦炉生产操作带来恶劣影响。

1 系统工艺流程简介炼焦配合煤在焦炉炭化室通过高温干馏产生的荒煤气,在煤气鼓风机产生的负压条件下,经上升管、桥管引入集气管。

利用循环氨水在桥管、集气管的喷洒,氨水汽化带走大部分显热,使煤气温度由650~750℃将至76℃左右,同时,大部分焦油组分被冷凝下来,通过气液分离器将煤气、焦油氨水进行分离,氨水、焦油进入机械化澄清槽,煤气进入初冷器,在初冷器内经初冷循环水、低温水分段进行间接换热,冷却至24-27℃。

冷却后的煤气通过离心鼓风机加压,将煤气送至脱硫、吸氨、粗苯系统进行回收净化,净化后的焦炉煤气送至焦炉回炉加热或化产工序管式炉、外供炼轧、民用等用户。

2 集气管压力控制的措施2.1集气管压力的主要调节手段或措施,一是通过模糊控制系统程序,自动平衡各焦炉集气管后吸气管翻板阀开度,以稳定各集气管压力;二是通过煤气大、小循环管翻板阀开度对初冷器前吸力进行总体调节,煤气大、小循环管是将鼓风机后煤气循环返回至初冷器前荒煤气管道,各循环管设有翻板阀;三是通过调节煤气鼓风机转速高、低,对鼓风机前吸力进行总体调节。

焦炉集气管压力Fuzzy—PID控制系统设计

焦炉集气管压力Fuzzy—PID控制系统设计
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文 章 编 号 :0 19 4 (0 70 -0 10 10 .942 0 )200 -3
焦 炉 集 气管压 力 F z y P 控 制 系统设 计 uz— l D
王 健 , 业 全 , 明 河 方 李
( 徽工业大学 电气信息学院, 安 安徽 2 3 0 ) 4 0 2
Ab t a t I l so o mu t v r b e n ni e r s se s c s p e s r f g ol c ig pp f C k e a n sr c :n al in t l — a a l o l a y t m u h a r s u e o a c l t i e o o e Ov n, n i- u i i n s e n t l g n u s ci n c nr l a g r h b e n F z y P D s p o o e a d a n el e t c n r l s se fr t e c l el e t s b e t o t l o t m a d o u z — I i r p s d,n n it l g n o to y t m o h o— i o o i s i
srt ge a e rs le h o l e r b e u h a h l — i u b n e a d t e sr n — o p i g i h rc s . tae is h v e ov d te n n i a p o l m s c nr s t e mu t d s r a c i t n h t g c u l n te p o e s o n
W ANG J a , I Migh
( olg fEn iern n nomain An u iest fT c n lg Ma’n h n 2 3 0 , hn ) C l e o gn e g a d Ifr t , h iUnvri o e h ooy, a sa 4 0 2 C ia e i o y

焦炉集气管压力与鼓风机综合控制系统

焦炉集气管压力与鼓风机综合控制系统

焦炉集气管压力与鼓风机综合控制系统焦炉集气管压力与鼓风机综合控制系统在炼焦过程中,集气管中的压力不断改变,特别是在焦炉装煤时,会造成集气管压力大幅波动。

集气管压力过低时,空气会进入炉体,导致焦炭燃烧,降低煤气质量,如果大量空气吸人到炭化室及荒煤气中,甚至会引起生产事故。

当压力过高时,荒煤气将会从炉门、炉盖等处冒出,一方面可能烧毁炉门铁件,污染环境,另一方面降低了荒煤气的回收率。

压力波动过大,还会对焦炉除尘系统造成不利影响。

由于影响因素多而且难以克服,各调节回路间又存在较复杂的耦合作用,使集气管压力调节成为焦炉控制中的一个技术难题¨。

针对这种典型的具有工况复杂、强干扰、多变量、耦合、时变、非线性等特点的装置],中冶焦耐工程技术有限公司设计了焦炉集气管压力与鼓风机综合控制系统,目前已在山西洪洞、辽宁本溪、江苏张家港等国内多家大型焦化厂成功应用,并取得满意的控制效果。

1 控制目标根据炼焦生产的原理,要求集气管压力维持在适当范围内,才能保证结焦末期炭化室底部不出现负压,焦炉又不出现冒烟现象。

焦炉集气管压力与鼓风机综合控制系统能实现多座焦炉的解耦控制,快速消除干扰,同时使多座焦炉集气管压力稳定,减小环境污染,并通过自动调整鼓风机前的吸力,实现鼓风机前整个煤气系统的自动控制。

1.1 对象特性分析某典型焦化厂焦炉集气管压力系统如图1所示,焦炉荒煤气从各炭化室通过上升管时被低压循环氨水冷却,然后进入集气管,从集气管到初冷器分为两个吸气系统,即1,2号焦炉为一个系统,3,4号焦炉为一个系统,经过初冷器和电捕焦油器后,由鼓风机送往化产工序。

多座焦炉共用鼓风、冷凝系统及集气管并联成一根总管进入初冷器,构成集气管之间的压力耦合,对其中任何一个对象的调节都会影响到另一个对象,由于气体具有可压缩性,一旦煤气发生量、用户负荷或鼓风机转速等波动较大,就会造成系统的不稳定。

1.2 主要影响因素集气管压力受到焦炉煤气发生量、调节阀的开度、鼓风机吸力、机前和机后阻力等多方面因素的影响,还会遇到多组焦炉煤气管道的不对称性,以及管网压力的波动等问题J。

焦化厂焦炉集气管压力模糊控制研究与应用

焦化厂焦炉集气管压力模糊控制研究与应用
关 键 词 焦 炉 莱 气 管压 力 模 糊 控 制 D S C
1 问题 的提 出与 分 析 焦炉集气管压 力是焦化生产 中的重要工艺 参数 , 由于
影 响 其 稳定 因 素 多而 复 杂 , 普遍 存 在 频 繁 波 动 现 象 , 直 是 一 焦 化 生 产 中难 以解 决 的 难 题 , 其 是 多 座 焦 炉共 用 1 鼓 尤 套 冷 系统 时 , 力 波 动 更 为突 出 , 压 常导 致 焦 炉 冒烟 冒火 或 负压 运 行 等 诸 多 不 利 于 安 全 和 环 保 的 因 素不 断 发 生 。 莱 钢 焦 化 厂 在 以 往 4 焦 炉 生 产 中也 一 直 致 力 于 探 索 座 和 研 究 这 一 难题 , 着 莱 钢 集 团 的 跨越 式发 展 , 炭 需 求 迅 随 焦 猛 扩 大 , 须 再 兴 建 2座 6 焦 炉 才 能 缓 解 生 产 所 需ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。由于 必 m 场 地 所 限 , 成 后 的 6 焦 炉 与原 4座 4 3 焦 炉 呈 前 后 排 建 m .m 列 , 后 距 离 约 2 0 同时 考 虑 到节 约 投 资 , 建 2座 6 前 0m; 新 m 焦 炉 的 煤 气 通 过 长 达 6 0 的 荒煤 气 管 道 并 入 原 初 冷 器 系 5m 统 , 4座 4 3 焦 炉 共 用 1套 鼓 冷 系 统 , 开 1台 与 .m 在 1 0k 大 风 机 的基 础 上 增 开 1台 60 W 小 风 机 , 成 复 40 W 3k 形 杂 的 焦 炉煤 气输 送 系 统 , 气 管线 布置 如 图 1 示 。 煤 所
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第 2 卷 20 . ( 4 06 3总第 13 2 期)

冶金设备管理与维修
技术 改造与 改进 ・

焦炉集气管压力与鼓风机综合控制系统

焦炉集气管压力与鼓风机综合控制系统

焦炉集气管压力与鼓风机综合控制系统焦炉集气管压力与鼓风机综合控制系统在炼焦过程中,集气管中的压力不断改变,特别是在焦炉装煤时,会造成集气管压力大幅波动。

集气管压力过低时,空气会进入炉体,导致焦炭燃烧,降低煤气质量,如果大量空气吸人到炭化室及荒煤气中,甚至会引起生产事故。

当压力过高时,荒煤气将会从炉门、炉盖等处冒出,一方面可能烧毁炉门铁件,污染环境,另一方面降低了荒煤气的回收率。

压力波动过大,还会对焦炉除尘系统造成不利影响。

由于影响因素多而且难以克服,各调节回路间又存在较复杂的耦合作用,使集气管压力调节成为焦炉控制中的一个技术难题…。

针对这种典型的具有工况复杂、强干扰、多变量、耦合、时变、非线性等特点的装置 ] ,中冶焦耐工程技术有限公司设计了焦炉集气管压力与鼓风机综合控制系统,目前已在山西洪洞、辽宁本溪、江苏张家港等国内多家大型焦化厂成功应用,并取得满意的控制效果。

1 控制目标根据炼焦生产的原理,要求集气管压力维持在适当范围内,才能保证结焦末期炭化室底部不出现负压,焦炉又不出现冒烟现象。

焦炉集气管压力与鼓风机综合控制系统能实现多座焦炉的解耦控制,快速消除干扰,同时使多座焦炉集气管压力稳定,减小环境污染,并通过自动调整鼓风机前的吸力,实现鼓风机前整个煤气系统的自动控制。

1. 1 对象特性分析某典型焦化厂焦炉集气管压力系统如图 1 所示,焦炉荒煤气从各炭化室通过上升管时被低压循环氨水冷却,然后进入集气管,从集气管到初冷器分为两个吸气系统,即1,2 号焦炉为一个系统, 3,4 号焦炉为一个系统,经过初冷器和电捕焦油器后,由鼓风机送往化产工序。

多座焦炉共用鼓风、冷凝系统及集气管并联成一根总管进入初冷器,构成集气管之间的压力耦合,对其中任何一个对象的调节都会影响到另一个对象,由于气体具有可压缩性,一旦煤气发生量、用户负荷或鼓风机转速等波动较大,就会造成系统的不稳定。

1. 2 主要影响因素集气管压力受到焦炉煤气发生量、调节阀的开度、鼓风机吸力、机前和机后阻力等多方面因素的影响,还会遇到多组焦炉煤气管道的不对称性,以及管网压力的波动等问题 J 。

焦炉集气管压力控制的论文

焦炉集气管压力控制的论文

焦炉集气管压力的智能协调控制叶鲁彬王屹杨建波(浙江中控技术股份有限公司,杭州 310053)摘要:焦炉集气管压力之间耦合严重,稳定性较差,极易出现压力振荡现象。

综合考虑多集气管及风机、回流的特性,设计了一种集气管压力的智能协调控制方案:集气管翻板阀采用双模式PID算法,风机或回流阀进行整体吸力的协调控制,同时引入了振荡检测机制,并对压力振荡进行抑制。

该控制方案的效果已在焦化企业现场得到了实践验证,并在多个现场应用。

关键词:集气管压力,耦合,振荡,智能协调控制Intelligent Collaboration Control of Gas Collection PipePressure in Coke Oven ProcessesYE Lu Bin Yang Jian Bo(Zhejiang SUPCON Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang, 310053)Abstract:In the gas collection process of coke ovens, the pipes have high coupling relations, which result in the unstableness of the pressure. The pressure oscillation phenomena are frequently reported in practical productions. This paper proposed an intelligent collaboration control solution, which take the characteristics of gas collection pipes, fan and the recycle pipe into consideration. Dual –mode PID algorithm is utilized in the gas collection pipe pressure control formulation and the fan speed and recycle valve are manipulated to keep the entire flow power. Pressure oscillation detection is introduced here to prevent severe fluctuation of the pipe pressure. The proposed method has been validated and is widely used in the coke production plants.Key words:Gas Collection Pipe Pressure, Coupling, Oscillation, Intelligent Collaboration Control1 引言在焦化生产企业中,集气管压力是炼焦生产过程中的关键指标之一。

焦炉集气管压力智能控制系统设计2

焦炉集气管压力智能控制系统设计2
焦炉集气管压力控制系统的运行特点:
以下方面因素的影响: (1)煤气发生量、鼓风机吸力、推焦加煤、高压氨水、 换向、机后压力。 (2)多座焦炉并联时,分管与总管呈非对称分布。存在着 严重的耦合干扰。 (3)系统同时具有时变、非线性、正负耦合等复杂特性,
系统非常难以稳定。
存在问题
1.集气管压力波动不仅频繁而且幅度较大; 2.导致焦炉跑火冒烟,影响环境; 3.系统时常出现的负压严重影响焦炉炉体的寿命; 4.压力的不稳定同时也影响到生产焦炭的质量。
应用情况 (智能控制)南钢联
东阿东昌焦化有限公司(原控制效果)
东阿东昌焦化有限公司(智能控制)
东阿东昌焦化有限公司(智能控制)
-
+
-
ym2 (k) -
TDL2
集气管 压力控 制系统
y1 (k) y2 (k)
鼓风机调速系统部分:
rin(k)
-
模型M1 切换
模型M2 模型库
策略
NNII
u(k)
控制器C1
控制器C2
TDL TDL y(k) 鼓风机调速系统
控制器C3 机液力耦合器控制部分: 从鼓风机转速变化到机前吸力变化有明显时
5.技术指标及系统功能
(1) 各焦炉压力的智能分析和控制。正常 生产工艺条件下,焦炉集气管压力稳定控 制在设定值±25Pa范围;装煤工况在30秒 左右迅速将压力调节至接近正常。瞬间集 气管压力高峰值一般在200~300Pa左右。
(2) 各炉压力控制设定值可在线修改,各 炉设定值可以互不相同。
(3) 可实时对风机进行调速,风机运转稳 定。
改造前: 大多数集气管压力由单回路PID控制; 鼓风机吸力采用机前阀手动控制; 控制效果不理想

焦化厂焦炉集气管压力模糊控制应用研究

焦化厂焦炉集气管压力模糊控制应用研究

焦化厂焦炉集气管压力模糊控制应用研究焦炉的集气管压力是焦化厂生产过程中重要的技术参数。

焦炉正常运行就需要集气管的压力在正常值范围。

若集气管压力不处于正常值域会影响生产出来的焦炭质量和影响生产工具焦炉的使用寿命。

同时,还会造成环境污染。

所以焦炉集气管压力的稳定对钢铁企业和环境有重要作用,也是减少污染和节约资源的主要手段之一。

在焦炉运行过程中,肯定存在着多种不确定因素干扰着集气管压力的稳定。

炭化室的压力和加热变化对其有着直接影响;鼓风机、外送压力等对其有间接影响。

在实际过程中是很难以精确的数学模型来控制的,只能采用模糊控制对集气管压力进行控制。

标签:焦化厂;集气管压力;模糊控制1 概述焦炉集气管压力是生产过程中重要指标之一,它的波动不稳一直是焦化厂难以攻克的难题。

当多座焦炉共用一套系统时候,集气管压力的不稳定更为突出,焦炉不堪重负出现冒火冒烟的情况,严重的影响了焦炉的使用寿命。

同时,一个集气管压力不稳定会引起另一个集气管压力的波动,出现振荡现象。

焦炉经常性的冒火冒烟造成炭化室的荒煤气外溢,影响焦炉煤气和化学产品的回收。

如果这样的情况持续的话,会恶化操作环境,破坏炉体,严重影响焦炭质量。

对于这样的一个强干扰、非线性、强耦合的控制对象,利用模糊控制和常规PID调节结合,对集气管压力系统进行控制。

模糊控制是利用模糊数学的基本思想和理论的控制方法。

在传统的情况下,控制系统模式的精确性会影响到控制的优劣。

若系统动态的信息详细,就越能进行精确控制。

变量太多的复杂系统里,想描述系统的动态是非常难的,传统的控制系统又对此无能为力,所以工程师采用了模糊数学来处理这些棘手的控制问题。

2 焦化厂焦炉集气管压力普遍存在的问题焦炉集气管压力不稳定给正常生产带来极大困难。

经过生产和对工艺的深刻研究,结合实际的操作经验,不断探索集气管压力的变化工作,在多数企业生产过程中,不仅仅是要解决加煤时候的高压氨水对集气管压力影响,还要解决多个问题。

焦炉集气管压力控制系统研究样本

焦炉集气管压力控制系统研究样本
一、课题的目的、意义和应用价值
1、 课题的目的和意义
焦炉的生产在冶金行业中主要是为高炉提供一种高热量, 高质量的燃料。焦炭在钢铁的生产中是不可或缺的一种燃料, 高炉的生产能够用喷煤粉的技术, 但在炉内必须有高热值的焦炭来进行生铁冶炼。因此, 高炉的生产在一定程度上就受焦炉生产的制约, 包括焦炉的产量, 焦炭的质量等等。能够说, 焦炉是钢铁生产中的燃料环节, 焦炭的质量直接影响着炼铁和炼钢的质量, 而当前焦炉的自动控制水平还非常低, 基本上只局限于能生产出合格的焦炭, 而没有考虑焦炉里面的压力控制对焦炉本身的寿命和对焦炭质量的影响以及对焦炉化产部分的控制影响。
4、 稳定集气管的压力调节:由于采用单孔炭化室的压力调节, 相当于是对每一孔焦炉在不同的阶段都实再压力检测及控制, 从而使集气总管的压力更加的稳定, 使鼓冷风机的控制更加的稳定, 降低了操作人员的操作强度。
二、课题所属领域国内外研究现状和发展趋势
1、 炭化室集气管压力控制的工艺流程
集气管的压力控制是焦炉生产过程中的一道工序,所有的焦炉生产都将经过一套集气管设备,再经过鼓风机的抽风,把焦炉内的烟气从焦炉炭化室抽到化产工段。焦炉结焦过程本身就是一种动态的过程,从装煤阶段开始,在焦炉的炭化室内就开始燃烧并进行结焦,在结焦过程中将会产生大量的烟尘及有毒的二氧化碳、一氧化炭、氢气等有毒及可燃烧的气体,在整个结焦过程中,炭化室的压力也是不稳定的,如果只是经过鼓冷风机的抽风,只调节集气管总管的压力,则针对具体的炭化室的压力就起不到调节的功能,因为每一孔的炭化室内的烟气排出是有一定的设计的,在产生大烟气的阶段,由于排出系统的原因,会使压力升高很大,而且针对炭化室的控制工艺要求来说,把炭化室的压力控制在微正压力状态是最有利于焦炉的生产的。
2、 提高焦炭的质量: 如果单孔炭化室的压力维持一定程度的稳定, 将大大的提升焦炭的质量, 使焦炭更紧密, 而且提高焦炭的热值。

焦炉集气管压力 智能控 制系统

焦炉集气管压力 智能控 制系统

0引言焦炉集气管压力控制系统是湘潭钢铁公司立项的科研课题,公司原有控制系统为传统调节,由于被控对象是一个多扰动、变化大、耦合严重的非线性系统,因此调节很难满足要求,虽经过十余年的探索,取得很多宝贵的经验,但未能从根本上解决问题。

从国内考察情况看,集气管压力控制系统成功的为数不多,而极少数成功的系统基本为两炉对称系统,自动投运率在50%~70%左右。

公司焦炉为3炉结构,管线不对称,阻力分布差异大,鼓风机闸阀非线性严重,滞后大,压力大时炉子冒烟,近距离不能看清设备,压力小时空气吸入量大,影响焦炉寿命和焦炉煤气质量。

因此,研制焦炉集气管压力控制系统并成功应用,对于改善环境、提高煤气回收量和质量,提高焦炉辅助产品产量和质量,具有重要的意义,是一个有重大经济效益和社会效益的难度很大的科研课题。

1工艺现状焦炉煤气从各炭化室通过上升管,并在上升管被循环氨气冷却到80~90℃,然后进入集气管。

焦侧集气管的煤气与焦油、氨水分离后,通过横贯管在焦油盒前与机侧集气管的煤气会合,并进入吸气管,在气液分离器与焦油、氨水分离,进入煤气初冷器,在初冷器冷却到35~40℃,然后通过鼓风机送往下道工序。

如图1所示。

[摘要]针对焦炉集气管压力这类多变量非线性系统,提出了一种基于模糊神经网络的智能协调控制方案,构成了焦炉集气管压力智能控制系统。

实际应用表明,提出的控制策略有效解决了集气管压力的过程控制问题。

[关键词]多变量非线性控制;模糊神经网络;压力控制;焦炉[中图分类号]TP88[文献标识码]B[文章编号]100027059(2002)022*******秦斌1,罗智2,刘翔宇2,龚韬2,王欣1焦炉集气管压力智能控制系统(1.株洲工学院电气工程系,湖南株洲412008;2.湘潭钢铁集团有限公司)(1.Elect rical En g ineerin g De p art ment of Zhuzhou Instit ute of Technolo gy ,Zhuzhou 412008,China ;2.Xian g tan Iron andSteel Grou p Co Lt d )Q IN Bin 1,L UO Zhi 2,L IU Xian g 2y u 2,GON G Tao 2,WAN G Xin1A control s y stem based on a f uzz y neural net work f orthe collection p ressure of coke ovenAbstract :For t he multi 2variable nonlinear s y stem such as t he collector p ressure of coke oven ,an intelli g ent coordination cont rol al g orit hm based on a f uzz y neural network is p ro p osed ,and an intelli g ent cont rol s y stem for t he collector p ressure of coke oven is established.The a pp lication shows t hat t he p ro p osed cont rol st rate 2gy can successf ull y solve t he p rocess cont rol p roblem of t he collector’s p ressure of coke ovens.K e y words :multi 2variable nonlinear cont rol ;f uzz y neural network ;p ressure cont rol ;coke oven[收稿日期]2001208229;[修改稿收到日期]2001211229[作者简介]秦斌(1963-),男,湖南永州人,副教授,主要从事冶金自动化工程和研究工作。

焦炉集气管压力工业过程控制的研究

焦炉集气管压力工业过程控制的研究
的变化 , 以看成 是一 个负 反馈 的工 艺结 构 , 可 在生 产
过 程基本 稳 定 的情 况 下 , 里 近 似地 把 这 个 结 构 看 这 成 是一个 线 性系 统 , 对于集 气 管 1 根 据 物料 平 衡 原 ,
理 写 出如 下 表达式 :
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1 )副教授 })高级工 程师 , 2 杭州职业技术学院机电工程系, 10 8 杭 州 30 1 收稿 日期t0 61 —8 修 回 日期 0 61— 1 2 0 —00 I 2 0 —20
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第 1期
的环节.
典 型 的焦炉一 鼓压 力 系统结 构 见第 2 图 1 冷 7页 . 这是 一个 双 座炉一 4集气 管一 风冷凝 结 构形 式 , 鼓 由于
装煤顺序 的交错排列 , 各炭化室 产生的煤气量在 同

左右 , 并使 6 ~7 的焦 油冷凝下来 , o o 冷却后 的
煤气进 入集 气管 并 在 其 中进 一 步 冷 却. 油 和 氨水 焦 经焦 油盒进 入 吸气管 , 气 经 过 “ 形 管 进 入 吸气 煤 门” 管, 吸气管 下 部 为 氨 水 和 焦 油 的 混 合 物 , 部 为 煤 上 气 , 们一起 流 向气 液 分 离 器 , 液 分 离后 , 他 气 液体 进 入氨 水澄清 池和焦 油槽 . 时 的煤 气 温度 还是 较高 , 此 约7 8℃~8 2℃ , 中还 含 有 大 量 的 焦 油雾 滴 和水 其 气 , 了便 于输送 、 少鼓 风机 动力 消耗 及有效 回收 为 减 化学 品 , 煤 气 送 入 初 冷 器 进 一 步冷 却 至 2 将 5℃ 以 下, 电捕器 的作用 是 除去煤 气 中的焦 油雾 滴 ( 颗粒 其 直径非 常小 )此 后 的煤气通 过鼓 风机 送 入化产 工段 , 进 行化 学 品 回收 和煤 气精制 .

焦炉集气管压力控制系统改进

焦炉集气管压力控制系统改进

焦炉集气管压力控制系统改进一、引言焦炉集气管通过桥管和上升管与碳化室相连通,其压力大小直接反映了碳化室压力的变化,是炼焦生产过程中一个非常重要的指标,其稳定性不仅仅关系到焦炉的寿命,更直接影响着煤化工产品的质量和产量。

因此,对焦炉集气管压力的稳定调节一直以来都是焦化厂普遍关心的问题。

在炼焦生产过程中,需保证各焦炉煤气压力在80~120Pa之间的稳定是焦炉正常生产的重要保证。

若压力过高会导致炉子跑烟冒火、污染环境并且严重影响操作安全,造成能源的浪费;若压力过低,会使大量空气从炉门等不严密处进入炭化室,与焦炭及煤气燃烧造成损失,降低煤气和焦碳质量,同时也影响炉子寿命。

二、集气管压力控制影响因素分析1、集气管压力调节回路之间的强耦合效应。

焦炉集气管到初冷器前管道互通,任何一座焦炉集气管的压力波动都将影响其它各座焦炉集气管压力。

在常规调节方式下,各个集气管压力独立调节,没有沟通和协调,任何一座焦炉集气管压力的调节过程必然影响到其它焦炉集气管压力的稳定,进而触发其调节机构的动作。

不同焦炉集气管压力的调节过程相互影响,从而形成典型的集气管并联耦合振荡现象。

这种振荡在推焦、装煤和喷洒高压氨水的过程中更加严重。

2、初冷器前吸力不稳定。

鼓风机后的煤气压力波动剧烈导致鼓风机前吸力的持续变化,并通过初冷器前吸力的波动直接影响焦炉集气管压力及调节过程,如果初冷器前吸力不稳定,将直接诱发集气管压力波动并触发振荡。

目前,初冷器前吸力仅仅通过鼓风机进口翻板的开度进行粗略控制,吸力实际仍然处于连续的大幅度的波动状态,这无疑严重破坏了集气管压力的稳定。

初冷器前吸力的扰动因素很多,例如焦炉加热换向、使用或停用高压氨水、鼓风机后压力的变化、焦炉产气量变化、初冷器阻力变化以及煤气用户用量的变化等等。

3、以前集气管压力控制采用DCS系统单回路控制处于孤立状态,缺乏相互顾及和协调。

后来对集气管压力的控制采用程序控制,针对不同的状况采用不同的控制方式,但收效甚微。

浅谈焦炉集气管压力控制

浅谈焦炉集气管压力控制

浅谈焦炉集气管压力控制鑫森 5.5米捣固侧装煤高压氨水消烟除尘王玉平一、集气管压力控制的重要性。

我公司集气管压力定为120Pa,要求控制波动范围为±20Pa。

集气管压力过高,会引起炭化室内压力过大,造成炉门冒烟冒火,污染环境,影响化产回收。

集气管压力过低,会导致炭化室产生负压,一方面会造成炭化室与燃烧室之间的串漏,影响焦炉寿命。

另一方面,使焦炭灰分增高,化产品回收率和煤气热值降低,还会使荒煤气燃烧而温度升高,增加后续煤气冷却系统压力。

同时炭化室频繁负压,还会造成过多粉尘吸入集气管,带入后续管道造成管道堵塞。

影响集气管压力的主要因素有:装煤操作、换向、开启高压氨水清理作业等。

二、压力控制系统设备概述。

1、控制系统。

炼焦中控、风机中控、化产中控、备煤中控、循环水、筛焦等,均使用和利时DCS和PLC系统。

集气管压力调节、高压氨水控制设在风机中控。

2、集气管压力调节设备。

沈鼓鼓风机两台,配套1120kw 10kv电机两台,东方日历高压变频器两台。

无锡工装大循环气动调节阀一台。

每个集气管均安装两台EJA120微差压变送器,一台备用,信号同时送入DCS。

一方面方便实时判断压力信号是否准确,另一方面可通过常用、备用自动切换提高信号采集可靠性以及实现无干扰维护校验变送器。

集气管使用进口罗托克电动执行器。

高压氨水泵两台,配套上海和平变频器,正常装煤高压氨水压力最高可升至3.7MPa。

三、控制方式。

1、鼓风机保护与电机定子三相线圈温度、电机轴承温度、风机轴瓦温度、轴位移、油站供油压力等连锁。

转速可与煤气量、风机前吸力、集气管压力连锁,实现自动调速。

同时采集高压氨水流量信号实现装煤补偿提速、采集换向信号实现换向补偿提速,也可根据实际煤气量选择不投入补偿或改变补偿幅度。

由于风机转速的改变对集气管压力的影响非常明显,DCS调节灵敏度要降低。

根据我们实际工况,生产中风机转速一般采用手动控制,并投入装煤自动补偿、换向自动补偿。

详谈焦炉集气管压力控制张长胜王玉平

详谈焦炉集气管压力控制张长胜王玉平

详谈焦炉集气管压力控制张长胜王玉平详谈焦炉集气管压力控制张长胜王玉平一、集气管压力控制设备。

控制系统为和利时DCS;风机使用东方日立高压变频器;大循环为无锡工装气动调节执行器;南北集气管各一台进口罗托克电动执行器;每个集气管分别安装两台EJA120微差压变送器,信号均接入DCS系统一备一用,可实现无干扰切换。

二、控制要求。

1、机前吸力:1.2KPa―2KPa初冷器前吸力:600Pa―1.3KPa2、集气管压力:120±20Pa三、控制方式。

1、集气管执行器。

与各自集气管压力连锁,设上限为80%(气体流体特性,控制阀开度达到70%―80%时,将失去调节效果),下限为25%(保证机前吸力不超高)。

2、大循环执行器。

与集气管压力平均值连锁,同时与初冷器前吸力连锁。

对于集气管执行器和大循环执行器,为了避免出现过调导致压力震荡,通过程序实时采样比较压力值,来判断压力的不同变化趋势,自动改变PID调节的微分增益值。

正差上升、负差下降时,要提高灵敏度;正差下降、负差上升时,要降低灵敏度。

当压力超限时,直接给定一个合适的比例、积分参数,快速调整。

3、风机。

平时手动控制,设装煤自动提速补偿、换向自动提速补偿,关炉门自动降速补偿,机前吸力超限降速补偿。

风机调整到合适转速,集气管执行器、大循环执行器投入自动,当煤气量发生大的变化、集气管执行器和大循环执行器同时达到极限开度时,调整风机转速。

三、机前吸力、初冷器前吸力控制。

1、初冷器前吸力的大小,直接关系到集气管压力的调节效果。

另外,初冷器、电捕阻力正常时,机前吸力的大小与初冷器前吸力成比例变化,所以控制重点为初冷器前吸力。

2、控制方式。

集气管执行器和大循环执行器,平时均设给定值为120Pa,当初冷器前吸力大于900Pa时,程序自动更改大循环给定值,例如改为140Pa,那么大循环就会缓慢的自动增加开度,集气管压力随着会缓慢增大,同时集气管执行器为了降低集气管压力,也会缓慢自动增加开度,初冷器前吸力就会缓慢降低。

焦炉压力控制的研究

焦炉压力控制的研究

焦炉压力控制的研究焦炉作为冶金工业生产过程中不可或缺的设备,其压力控制贯穿整个炼铁过程,是保障炉体运行安全和生产稳定的重要环节。

本文将从理论和实际操作两个方面来探讨焦炉压力控制的研究。

一、理论研究1. 压力控制的通用方法焦炉压力控制的通用方法是利用炉顶及底部通风量的变化来调节焦炉内部的气流量和压力。

在实际操作中,为了实现压力控制效果,通常会采用控制炉顶和炉底通风阀门的开度和闭合度。

当需要增加焦炉内部的压力时,应适当控制炉顶通风量的增加,同时减小炉底通风量的大小;相反,在需要减少焦炉内部的压力时,可以通过相反的方式进行操作。

2. 压力控制的数学模型为了更加精确地控制焦炉内部的压力变化,学者们提出了许多数学模型。

其中最常见的模型是基于质量守恒原理建立的一阶微分方程式。

在该模型中,焦炉内部压力变化率和炉底和炉顶通风量之间的关系可以用微分方程表示。

此外,还可以通过统计分析方法,选取影响焦炉内部压力的主要因素,建立多元回归模型,准确预测焦炉内部压力的变化趋势。

二、实际应用1. 管理操作焦炉操作中压力控制的实际操作流程,通常是由元素控制、调节设备和人员三个方面组成。

在元素控制方面,煤气量和氧气量是影响焦炉压力变化的两个主要指标。

因此,焦炉运行中必须准确掌握煤气和氧气的使用情况,确保炉内压力始终处于正常范围内。

在调节设备方面,炉顶和炉底通风阀门是控制焦炉压力的主要机构。

因此,必须对这些设备进行适当的调节和维护。

在人员方面,由于焦炉操作涉及到多个环节,如料罐维护、测温测压、炉顶破堵等等,因此,在操作中必须由专业人员进行指导和处理。

2. 研究成果在焦炉压力控制的研究方面,国内外的许多学者和研究人员倾注了大量心血。

已经取得了许多研究成果,在实际生产中得到了广泛应用。

其中,一些典型的案例包括:(1)美国佛吉尼亚州某钢铁公司采用先进的智能控制系统,将焦炉的压力控制在可控范围之内,使得焦炉的生产效率提高了10%以上。

(2)某冶金公司在炼铁过程中使用了追踪控制策略,根据炉内温度、压力等情况对焦炉进行控制,使得炼铁生产中炉内压力始终处于稳定状态。

最新-焦炉集气管压力模糊神经网络控制系统 精品

最新-焦炉集气管压力模糊神经网络控制系统 精品

焦炉集气管压力模糊神经网络控制系统摘要针对焦炉集气管压力这类多变量非线性系统,提出一种基于模糊神经网络的智能协调控制方案。

应用遗传算法对模糊神经网络结构和参数进行优化,并采用的逻辑梯形图语言编程实现智能协调运算。

工程应用表明了系统设计的有效性。

关键词可编程控制器模糊神经网络智能控制焦炉集气管压力控制是焦炉控制的关键之一。

压力大时焦炉冒烟严重,近距离不能看清设备,大量焦炉媒气进入空气中,污染环境;压力小时空气吸入严重,影响焦炉寿命和焦炉煤气质量。

因此,采用先进控制手段,对焦炉焦气管压力进行长期稳定控制,对于改善环境、提高煤气回收量和质量、提高焦炉辅助产品产量和质量,具有重要的意义。

焦炉集气管控制系统的主要问题有1焦炉集气管压力系统是一个耦合严重、具有严重非线性、时变特性、扰动变化激烈的多变量系统,一般的调节很难满足要求。

2当媒质较好、鼓风机后媒气负荷稳定时,范文先生网收集整理自动控制效果较好;当媒质较差、鼓风机后压力变化大时,常常出现振荡现象,迫使系统无法投入自动控制。

3作为控制机构之一的鼓风闸阀存在严重的非线性、滞后大,常规伺服放大器加执行结构很难适应。

近年来,神经网络、模糊技术和遗传算法已成为智能计算的三大信息科学,是智能控制领域的三个重要基础工具,将三者有机地结合起来,取长补短,不仅在理论上显示出诱人的前景,在实际应用也取得了突破。

本系统采用一种基于遗传算法和模糊神经网络的智能模糊控制器,实现了模糊规则的在线修改和隶属函数的自动更新,使模糊控制具有自学习和自适应能力。

本文将系统的硬件高可靠性、软件灵活性与现代智能控制相结合,在分析控制对象的基础上采智能协调解耦控制方案,应用的逻辑梯形图语言编程实现,保证了集气管压力稳定在工艺要求范围内。

1工艺简介图1是焦炉集气管系统的结构。

焦炉媒气从各炭化室通过上升管时被循环氨气冷却到80~90℃,然后进入集气管。

焦炉某气从焦炉到初冷器分为两个吸气系统,即1号和2号焦炉为一个系统,3号焦炉为一个系统。

焦炉集气管与压力控制研究

焦炉集气管与压力控制研究

焦炉集气管与压力控制研究1 引言在焦炉炼焦过程中,会有大量的荒煤气产生,荒煤气由集气管收集,通过输气管网由鼓风机送往后续工段处理。

由于产气量随结焦时间而变化,集气管中的压力不断改变,特别是在炭化室进行推焦、装煤时会造成集气管压力大幅波动。

当炉体内操作形成负压时,空气就会从炉门、炉盖等处进入炉体,导致焦炭燃烧、灰分增加、焦炭质量下降。

进入的空气还会同炉体建筑材料发生化学反应,导致炉体剥蚀,缩短炉体使用寿命;空气还会促使荒煤气燃烧,使煤气系统温度增高,从而加重了冷却系统的负担,产生不必要的能源消耗。

当炉体内的压力过高时,荒煤气将会从炉门、炉盖等处冒出,一方面造成跑烟冒火,污染环境;另一方面降低了荒煤气的回收率,造成能源的浪费[1>。

综上所述,集气管压力的稳定不但影响焦炭的质量,也关系到焦炉的寿命。

所以我们必须对集气管压力进行控制,使其维持在设定的压力范围内,考虑到焦炉集气管压力控制对象的数学模型难以建立,本文以湘钢焦化厂工艺过程控制技术改造项目为研究对象,利用经典控制与智能控制相结合进行集气管压力的控制。

2 工艺分析2.1 工艺流程目前湘钢焦化厂现有四座焦炉、三台初冷器(2开1备)以及四台鼓风机(2开2备)。

由于中间的闸阀都关死了,整个系统可以看成两套独立的系统Ⅰ和系统Ⅱ。

系统Ⅰ包括1#初冷器、1#和2#鼓风机(1开1备),连接1#和2#焦炉;系统Ⅱ包括3#初冷器、3#和4#鼓风机(1开1备),连接3#和4#焦炉,系统Ⅰ和系统Ⅱ鼓风机输出端合并,2#初冷器备用。

焦炉煤气从各炭化室通过上升管,并在上升管被循环氨气冷却到80~90°C,然后进入集气管。

在气液分离器与焦油、氨水分离,进入初冷器,在初冷器冷却到35~40°C,然后通过鼓风机送往下道工序。

如图1所示。

2.2 影响集气管压力的因素通过分析,影响焦炉集气管压力的因素[2>:①炭化室内间歇地装煤和推焦对集气管压力产生较大的冲击;②各焦炉之间的相互耦合,在器前吸力稳定的情况下,任一焦炉压力的波动,都会影响另一焦炉压力;③器前吸力变化的影响,在鼓风机抽力不变的情况下,机后设备的阻力发生变化或煤气用户的用量发生变化时,都会引起机后压力的变化,进而引起器前吸力的变化,在煤气发生量稳定的情况下,该吸力势必引起集气管压力的波动;④结焦时间的变更和加热制度的变化使得产气量存在明显波动;煤的成分、装煤量的变化以及实际推焦时间的变化也会影响到集气管的压力变化;⑤循环氨水流量和温度的变化,荒煤气冷却系统是否畅通、阻力大小也影响压力的稳定及气量传输的动态特性,鼓风机入口排液系统、鼓风机后管线是否畅通直接影响压力系统的稳定;⑥荒煤气的温度高低直接影响输气系统正常运行,过高时风机负荷加重且易发生危险,过低时则会导致冷却系统结萘;⑦炉门、炉盖密封不严引起集气管压力降低;⑧氨水量的变化形成瀑布,从而增加荒煤气的流动阻力。

焦炉集气管压力控制方法的研究

焦炉集气管压力控制方法的研究

焦炉集气管压力控制方法的研究焦炉集气管压力控制方法的研究【摘要】焦化厂集气管压力是重要的工艺参数,在焦化生产过程中,它因受多种因素(出焦、装煤、喷洒高压氨水、换向、煤气发生量(生产周期的安排)、工艺设备及管道阻力等)的影响而常常发生波动,因而影响焦炭的质量和焦炉的寿命,本文结合神华蒙西焦化厂焦炉的实际情况,采用了PID控制,进行集气管压力的改造。

从近年来的运行情况看,经过改进的系统运行良好,稳定性很高,达到自动控制的要求,减少煤气外溢,保护环境减少污染物排放,延长炉体寿命。

【关键词】焦化;集气管压力;PID控制;模糊控制系统在焦炉炼焦过程中,会有大量荒煤气产生,荒煤气由集气管收集,倘若焦炉炉体内操作形成负压时,空气就会进入炉体,导致焦炭燃烧、灰分增加、焦炭质量下降、湿煤气中氧含量增加影响甲醇的正常生产,加重冷却系统的负担并缩短炉体使用寿命;压力过高时,荒煤气将会冒出,降低了荒煤气的回收率并污染环境。

因而对焦炉集气管压力进行控制使其稳定在生产工艺所需范围内是保证安全生产、提高产品质量、减少环境污染、延长炉龄的重要技术措施。

焦炉集气管压力系统是一个耦合严重、具有严重非线性、扰动频繁剧烈的多变量时变系统。

由于集气管压力控制对象没有精确的数学模型,因而采用常规方法很难实现有效调节,严重影响了生产的正常进行。

又因为通常两座焦炉的后续工艺设备(初冷器、风机等)是共用的,所以,当一个集气管内的压力波动时,就会使另一个集气管的压力随之波动。

若波动量较大时,就会使整个集气管压力控制系统造成拉锯式的振荡现象,很难用常规方法加以控制。

一、工艺分析我厂是两座58型焦炉每座焦炉有两个集气管,共用一套鼓冷系统。

两座焦炉各炭化室发生的煤气首先进入各自的煤气管,在集气管控制蝶阀后汇合进入煤气总管,再经气液分离器、初冷器、电捕和鼓风机将焦炉煤气送至后续工段。

工艺流程见图1。

集气管压力存在以下问题:(1)我厂采用的高压氨水喷洒无烟装煤系统,装煤时用3MPa左右的高压氨水在桥管氨水喷头处喷洒,桥管喷洒区域的后方及上升管内产生较大的负压,并在炭化室内靠近上升管底部区域形成负压,使荒煤气及烟尘由X+2、X+4炭化室经上升管、桥管吸入集气管内,以避免荒煤气从机侧装煤口处溢出,喷洒氨水时集气管压力达到300Pa~500Pa,使大量荒煤气外溢。

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3、减少对环境的污染:在整个炼焦过程中,炭化室的压力是不断变化的。如果压力在炼焦过程中不能调节,则在装煤及结焦阶段将会导致大量的污染有毒烟气外溢,不但影响设备,而且也会造成对大气的污染以及有可能会影响到生产人员的安全,因此对炭化室的压力调节就显得非常有必要,而且很关键。
4、稳定集气管的压力调节:由于采用单孔炭化室的压力调节,相当于是对每一孔焦炉在不同的阶段都实再压力检测及控制,从而使集气总管的压力更加的稳定,使鼓冷风机的控制更加的稳定,降低了操作人员的操作强度。
因此从整个焦炉工艺来看,对集气管的压力控制是起到改善焦炉生产,提高焦炭质量减少对环境污染及减少对人员伤害的一种工艺控制。从工艺角度来看并不复杂,从检测方面来看也不复杂,但从控制设备的设计及控制来看,由于是对压力的微差压控制,所以对控制程序及精度都要求很高。
焦炉集气管的压力控制工艺主要由以下方面组成:
1.3、工艺控制设备。喷氨水工段是整个焦炉集气管压力控制的重要一个环节,在焦炉集气管压力控制中,就是通过控制在上升桥断部分的喷淋出来的氨水的高度来进行烟气流量的大小,进而进行对炭化室压力控制的调节,这部分是集气管压力控制的关键设备,主要由一套PLC控制的气缸设备组成,这套气缸设备包括气源的流量控制,同时对气缸的行程进行回路控制,也需要采集气缸的行程量,包括气缸的行程与氨水高度位置的对应关系,这部分是我们程序控制的关键点,当然,这一套设备是机械工艺提供的特殊设备,也是为焦炉集气管压力控制而开发出来的特殊机械设备,在其它焦炉中也还没有用到。
1.1、炭化室内的信号检测。炭化室内的压力由于工艺的制约,并不能直接通过检测设备进行检测,因为炭化室内都是燃烧的红焦炭,而且空间也不一定,如果直接想通过压力仪表来检测的话,将及大的提高成本以及维护的难度,因此我们在工艺允许的情况下,选择在炭化室的上升管处来进行对烟气的引压检测,同时需要检测这个引压点的温度值。
虽然焦炉的集气管压力的调节控制在焦炉生产中起着非常重要的作用,但由于这种控制的技术还很不成熟,控制难度也非常的大,因此目前国内的焦炉生产线还基本上不具备有这种控制功能,只有宝钢、武钢、鞍钢等几家国有大型钢厂的大型的焦炉生产线上使用了国外研制的单孔集气管压力调节控制系统,而且使用的效果并不是很理想。因此在技术发展突飞猛进及自动控制水平发展日新月异的时代,焦炉的这种自动控制水平感觉上有些脱节,虽然国际上的公司开发出了一些集气管压力的控制模型并应用于国内外的焦炉生产线上,但具有中国自主知识产权的焦炉集气管压力控制系统软件还只停留在起步阶段,国内也有一些自动工程公司和设计院已开始进行这方面的引进及研究,也取得了一些成果,因此,在这种基础上如果能研发出一套能适应所所焦炉的集气管压力调节控制系统,将具有深远而重大的意义。
②控制技术:从控制技术角度来看,本控制系统相对来说不是那么复杂,所涉及的工艺也不复杂,对信号的处理也相对简单,滞后性也较小,但由于炭化室的煤气产生是一个不定性的过程,而且并不是连续线性的,是一会大,一会小,同时也会有压力突变的过程,并且在整个结焦段是不允许间断工作的,因此需要确保这个控制系统具有长期运行的连续性和高可靠性,同时要求系统在运行过程中要能实时地采集数据,处理数据,在很短的时间内完成推理和决策,所需的数据都需要在线采集。根据这种工艺情况,自动控制采用PLC或DCS加中央控制计算机的模型来建立控制系统。
本课题将根据焦炉工艺的特点以及单孔压力控制和集气管的压力特点,结合自动控制技术,选择和应用国际上优秀的控制模型理论,来完成焦炉集气管压力控制系统软件的开发。
2、课题实施的应用价值
本课题中焦炉集气管压力控制系统的应用价值是延长焦炉的使用寿命以及提高焦炭的质量指标,极大的减少对环境的污染,改善鼓冷风机的控制能力:
一、课题的目的、意义和应用价值
1、课题的目的和意义
焦炉的生产在冶金行业中主要是为高炉提供一种高热量,高质量的燃料。焦炭在钢铁的生产中是不可或缺的一种燃料,高炉的生产可以用喷煤粉的技术,但在炉内必须有高热值的焦炭来进行生铁冶炼。因此,高炉的生产在一定程度上就受焦炉生产的制约,包括焦炉的产量,焦炭的质量等等。可以说,焦炉是钢铁生产中的燃料环节,焦炭的质量直接影响着炼铁和炼钢的质量,而目前焦炉的自动控制水平还非常低,基本上只局限于能生产出合格的焦炭,而没有考虑焦炉里面的压力控制对焦炉本身的寿命和对焦炭质量的影响以及对焦炉化产部分的控制影响。
焦炉集气管压力调节主要是解决在焦炭结焦成熟的过程中保持单孔内压力稳定的一种控制手段和技术,同时也稳定总管的压力,进行影响化产鼓冷风机的稳定。通过对单孔压力调节的稳定,能生产出更高质量的焦炭,同时极大的提高焦炉的使用寿命,达到节约成本,提高生产率的目的。由于单孔炭化室的压力调节是微压力调节,最好的状态是控制炭化室的压力在60~200Pa的微压力值下,而压力控制本身就是一个难于控制的一个环节,受干扰的控制量比较多,微压力控制就显得更加困难,系统的波动会更加的频繁,振幅也会更加的宽。
二、课题所属领域国内外研究现状和发展趋势
1、炭化室集气管压力控制的工艺流程
集气管的压力控制是焦炉生产过程中的一道工序,所有的焦炉生产都将通过一套集气管设备,再通过鼓风机的抽风,把焦炉内的烟气从焦炉炭化室抽到化产工段。焦炉结焦过程本身就是一种动态的过程,从装煤阶段开始,在焦炉的炭化室内就开始燃烧并进行结焦,在结焦过程中将会产生大量的烟尘及有毒的二氧化碳、一氧化炭、氢气等有毒及可燃烧的气体,在整个结焦过程中,炭化室的压力也是不稳定的,如果只是通过鼓冷风机的抽风,只调节集气管总管的压力,则针对具体的炭化室的压力就起不到调节的功能,因为每一孔的炭化室内的烟气排出是有一定的设计的,在产生大烟气的阶段,由于排出系统的原因,会使压力升高很大,而且针对炭化室的控制工艺要求来说,把炭化室的压力控制在微正压力状态是最有利于焦炉的生产的。
国外钢铁工业计算机控制系统的发展基本经历了三个阶段:在1965年前为第一阶段,各控制回路采用模拟调节器进行控制,计算机是用来给出调节器的设定值。1970年前后为第二阶段,使用一台直接数字控制计算机及程序控制器控制,这样要求较高的可靠性,所以要有备用系统。1975年以后为第三阶段,由微型计算机控制几个回路,代替一个多回路的直接数字控制计算机,这样使控制功能分散,可靠性较高。进入上世纪90年代开始,大量的控制计算机、PLC、DCS应用到钢铁生产线上,极大的改善了钢铁生产的自动控制,焦炉生产线上也全部采用PLC或DCS加工业控制计算机的控制模式,使钢铁工业的自动控制水平跃上了一个全新的台阶。
③人工智能技术的应用:由于控制系统并不复杂,只是控制精度要求高,同时对参数的变化也是随炭化室的压力而随机变化的,突变性较大,因此在人工智能技术上采用可自整定的模型PID控制技术。在建立控制模型时,就分三个阶段来建立系统模型,因此在三个阶段有不同的参数值,可以在PLC程序中固定,也可以通过HMI画面来在线设定,这点可以根据现场的调试情况而定。由于主要控制阶段是在结焦的中间段,因此模型的重点也体现在这个阶段,所以这部分的控制参数并不是固定的,需要根据炭化室的压力来进行调整,而且每一个炭化室的压力参数也是不相同的,同时相邻二个炭化室之间的压力也会有一定的影响,需要把这个影响作为干扰因素引入并量化到控制模型中。
1.4、控制描述。由于炭化室产生的烟气是随结焦时间变化而变化的,但在初始装煤阶段将产生最大的煤气量,而在炼焦成熟阶段将基本上不产生煤气,因此,想要对炭化室的压力进行调节,使炭化室的压力保持在一个微正压力状态,就需要对产生的煤气进行按量排放,从而通过煤气流量的排出来控制炭化室内的煤气量,进而达到调节压力的目的,排出煤气的主要动力可来自鼓冷风机的抽几力度,但如果在煤气产生量很小的后期阶段对焦炭产生非常不利的影响,为此就需要建立一个对煤气流量的调节。根据工艺的要求,在装煤开始炼焦阶段,控制氨水高度的气缸实行全开控制,使炭化室内的煤气能尽快的排出炭化室,以降低炭化室的压力,而在结焦后期,气缸生程达到最到,全关煤气排出口,保持炭化室内的微正压力,只在这二个阶段的正常结焦阶段进行氨水的高度控制,因此,通过控制气缸的行程就可以实现炭化室压力的控制。
1、提高焦炉的使用寿命:由于在整个结焦过程中,炉内的压力是不一样的,刚装煤时,产生的煤气最大,因此这个时间的压力也最大,在结焦过程中直到结焦成熟,压力就会慢慢变小,直到基本上没有压力,如果不能保持炭化室的压力稳定,而焦炉会一天天的处在不断变化的压力中,对焦炉的寿命会产生很大的影响。
2、提高焦炭的质量:如果单孔炭化室的压力维持一定程度的稳定,将大大的提升焦炭的质量,使焦炭更紧密,并且提高焦炭的热值。
1.2、上升管的烟气冷却。由于从炭化室出来的烟气都是高温有毒并且带有很多灰尘颗粒的气体,因此在上升管处安装了一套工艺设备,这套工艺设备起到把烟气冷却,同时除掉大部分烟气中的灰尘的目的,这套设备是通过喷洒氨水来实现的,氨水的喷洒可以不进行控制流量控制,只要生产就可以一直喷淋,同时增加了防堵措施,也就是增加一路喷淋系统,进行轮流喷淋。
2、焦炉自动控制技术简介
随着自动化技术的发展和计算机技术的进步,大量的计算机控制应用到了钢铁生产线中,当然在焦炉的生产控制中,也引入了计算机控制技术。在焦炉自动控制中,一般都会使用智能仪表进行数据采集,再通过PLC来计算及处理采集进来的数据,并根据制作相关的程序,控制数据的输出,控制现场设备的精确运行,并把相关的数据送到计算机终端,也就是HMI上显示,同时通过HMI可以直接把生产指令下到PLC,再通过程序的运行和执行,把指令转化为数据入信号通过输出模块送到现场的执行设备上,进而实现调节的目的。目前在冶金自动控制技术广泛应用的生产线上,可以提高工厂设备的装备水平,并且节约能源,促进生产的柔性化和集成化,提高劳动生产率以及提高产品的产量和质量。焦炉集气管压力控制的目的是为了提高产品的质量,减少环境污染,提高操作人员的安全,并延长焦炉的使用寿命而开发的一套控制系统。在新开发的这套焦炉集气管压力控制系统中使用的自动控制技术主要有以下几个方面。
2.3、控制系统
国外六十年代初期就开始在焦炉生产过程中采用电子计算机。初期仅作为检测、报警、记录、打印等,后来逐步用作开环和闭环控制。目前焦炉的生产控制都采用PLC或DCS系统和微型计算机相结合、计算机与常规仪表相结合、控制设备与通讯设备相结合的最优控制与管理系统。近年来由于检测装置的不断完善,大规模集成电路及计算技术的飞跃发展,致使计算机控制功能日臻完善,可靠性不断提高以及价格不断降低,使焦炉生产中计算机的应用日趋广泛。这对提高产品质量,减轻劳动强度等起了较大的作用。
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