炉底水封改造方案

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二厂2号炉炉底水封系统改造方案
纳雍发电总厂二厂#2锅炉自投产以来,经过一段时间的运行,炉底水封损坏严重,其主要原因是由于炉底水封水量偏小,循环不畅,排污能力差。

由于炉底水封损坏造成锅炉负压波动,燃烧不稳,冷灰斗下部容易积大焦。

在二厂锅炉历次大小修中,都对炉底水封系统进行过检修和治理,虽然取得一定的效果,但是没有从根本上解决问题。

为了保证锅炉安全稳定运行,利用本次大修机会对炉底水封系统进行改造。

1 系统概况
1.1 系统简介
本锅炉安装的水封密封系统是组成炉底密封的重要设备之一,它由水封插板、挡灰网及水封槽3部分组成。

水封插板和挡灰板安装为整圈一体式。

其上部与水冷壁联箱下的焊接筋板以螺栓连接。

水封插板下部插入水封槽的密封水中,随水冷壁向下膨胀而移动;水封槽的供水来自渣水系统。

挡灰板下部插入水封槽中,用于挡住从炉膛掉下的灰渣和焦块,防止其进入水封槽。

1.2 系统缺陷
由于水封供水设计上采用渣水系统循环,水中携带大量的灰粒,不仅严重磨损管路和阀门,使管路经常出现跑冒滴漏;还使阀门消缺时系统隔离不严,增加了检修难度。

且灰粒沉积在水封槽及供水管路
中,造成堵灰,使水封槽局部断水和水封供水量严重不足,削弱了水封密封水的应有作用。

2 改造方案
针对以上通过对现场情况多次分析,并到盘南发电厂进行了调研,制定以下改造方案。

2.1 水封供水系统的改造
在渣水循环系统中,取一管段(具体位置视现场而定)加装增压水泵,以提高供水压力,在水封槽内部有积灰隐患时,提高压力以便冲洗水封槽,在增压水泵前加装截止阀,并在截止阀前引一旁路,旁路中设有截止阀。

平时正常运行时,旁路供水,泵前截止阀关闭,需要进行水封槽冲洗工作时,关闭旁路截止阀,开启泵前截止阀,启动增压水泵。

2.2 水封槽进水管的改造
加装水封槽进水阀,在现有水封进水阀上方,水封槽上部加装水封进水阀,每个新装进水阀间隔1200mm,从环形供水母管上取水,用软管连接。

进入水封槽后的喷头,采用φ20不锈钢管,将管头封堵,在侧面开φ10的喷口,安装时所有喷口均朝顺时针方向,使水封槽内部水流形成循环之势,在水封槽内部不停转动,避免灰粒沉淀造成堵塞。

2.3 水封槽排污管的改造
由于先前的治理加装了水封槽底部排污阀,实际运行效果不好,取消原来加装的水封槽底部排污阀,改为在水封槽的两个对角处侧面
靠底部安装,排污阀引出管直接排放污水至捞渣机船体内部。

排污阀正常运行时关闭,需要冲洗水封槽时,配合增压水泵开启排污,排污完毕后关闭。

3 改造效果
炉底水封系统改造后,能有效避免炉底水封水量偏小,循环不畅,排污能力差等现有问题。

消除了炉底漏风,降低了炉膛负压波动,降低了锅炉漏风系数,保证了锅炉长期稳定、经济的运行。

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