[QC成果]提高幕墙预埋件一次安装合格率(图文并茂)

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表2-2 QC 小组信息登记表
表2-1 QC 小组信息登记表 小组名称
滨江大厦工程QC 小组 小组成立时间
2012.6.12 小组注册日期 2013.3.15 注册编号 QC-ZC-HD-2013-009 课题类型
现场型 课题注册日期 2013.8.25 课题编号 QC-KT-NULL-2013-003 拟小组活动时间
2013.9.1-2013.12.1 小组人员 11人 成员平均年龄 31.4 活动次数
16 出勤率 100% 小组业绩 2012年我QC 小组开展的“提高筏板大体积混凝土施工质量”的QC 课题,获得集团公司三等奖
序号
姓名 性别 年龄 学历 职务 职称 小组职务 组内分工 1
胡周 男 36 本科 项目负责人 高级工程师 组 长 指挥、指导 2
张坤 男 32 本科 项目总工 工程师 副组长 施工协调 3
丁标 男 30 本科 质 检 员 助理工程师 组 员 实施及质量检查 4
沙乔林 男 50 大专 项目副总工 工程师 组 员 分析、实施 5
苗帅 男 22 大专 技 术 员 助理工程师 组 员 记录、实施 6
林明瑞 男 25 本科 技 术 员 助理工程师 组 员 数据调查分析 7
乙文涛 男 23 本科 技术员 助理工程师 组 员 课题发布 8
李丽佳 女 27 本科 技术员 助理工程师 组 员 课题发布 9 刘欣荣 男 50 高中 生产队长 高级技工 组 员 措施实施 滨江大厦工程QC 小组成员11名成员 10
杨通 男 25 大专 班组组长 高级技工 组 员 措施实施 11 刘赠 男 25 大专 班组组长 高级技工 组 员 措施实施
序号 内容\时间
13.9.10 13.9.20 13.9.30 13.10.10 13.10.20 13.10.30 13.11.10 13.11.20 13.11.31 13.12.10 1
选择课题 2
现状调查 3
设定目标 4
原因分析 5
要因确认 6
制定对策 7
对策实施 8
效果检查 9
成果巩固 10 总结及展望 •
表2-3 小组活动日程安排表 D P C A
工程简介
滨江大厦工程位于张家港保税区
金港新城,总建筑面积150766.64平
方米,由两栋办公塔楼和三层裙房组成
,楼身外立面由干挂石材与断热铝合
金窗构成,幕墙预埋件总用量约计5
万个,近300t。

埋件安装数量多,安
装工序复杂,安装周期短,安装质量
要求高都是我们本工程埋件安装中要
面临的问题。

建筑效果图

幕墙埋

人工费:3785 •
材料费:8460 •
机械费:3650

人工费:2200 •
材料费:5800 •机械费:1796 后植筋法 同结构预埋法
根据江苏省建筑与装饰工程计价表以及江苏省建筑装饰安装、市政工程补充定额 计量单位:t 添加文本 添加文本 9796元 同结构预埋法 16895元 后植筋法
212.97万元
可节约成本
=300*(16895-9796) 7100元 300t
继续以此质量水平施工将白白浪费掉 300*(1-72%)*1.6895 =141.918万元≈142
万元 表2-4 裙房三层埋件安装问题点数统计表(300个基数点) 序号 1 2
3 4
5
6 质 量 问 题 标高偏差大 水平位移偏差大 垂直角度偏差大 水平角度偏差大 其它 合计 频 数
36 31 8 6 3 84 频 率(%) 42.86 36.90 9.50 7.14 3.6 累计频率(%) 42.86 79.76 89.26 96.40 100 合格率:72% 提高幕墙预埋件一次安装合格率 为什么我们要选择这一课题呢? 序号 记录项目 检查标准 数量 1 标高偏差 >10mm 36 ≤10mm 264 2 水平偏差 >10mm 31 ≤10mm 269 3 水平角度偏差 >10mm (卷尺量)
6 ≤10mm(卷尺量) 294 4 垂直角度偏差 >10mm (卷尺量) 8 ≤10mm(卷尺量) 292 5
被混凝土掩埋 —— 2 6 漏埋 —— 1
添加文本
添加文本 文本
文本 文本 图2.1 裙房埋件安装质量检查效果排列图
标高 偏差大 36 20% 100 0 15
35 55 75 不合格点
频数 n=84(个) 文本 100%
40%
60% 80%
90%
10% 30%
50%
70%
累计频率
42.82% 79.76% 89.26% 96.4% 水平位移 偏差大 31 垂直角度偏差大
8 其它 3 6 水平角度偏差大 100%
问题的症结是:
水平位移偏差大
标高偏差大
目标设定 添加文本 添加文本
文本 100%
0 20% 40%
60%
80%
90%
10%
30%
50%
70% 项目1 项目2 项目3 项目4 合格频率
68.6% 77.8% 91.0% 84.5% 添加文本 添加文本 72%
现状值 90%
目标值 合格率 91% 比较值 19% 理论计算:(300-6-7-8-6-3)/300×100%=90%
标高偏差大
水平位移偏差大
材料进场未验收
无定期、维护保养
机器、设备老旧
奖罚制度不分明
安装时未弹出 控制线
浇筑混凝土前 未进行复核
交底、培训不到位
人员劳动力不足
埋件设计位置 不合理
加固方法选用不当
加固不牢
钢筋密集 无法安装
赶工期安装仓促
雨天施工
工人技术水平差
埋件质量不合格
机具设备性能差
质量意识差
埋件定位不准确
附图2.1 原因分析关联图
末端因素
I
材料进场未验收 4
9
安装后未复核 2
奖罚制度不明确
交底、培训不到位 1
5
加固方法不正确
7
人员劳动力不足
8
雨天施工
设计位置不合理
6
10
安装时未弹出控制线
3
机器老旧
无定期维护保养
表2-4
要因确认计划表
制表人:乙文涛 制表时间:2013年9月30日
制定要因确认表
序号 末端因素 确认内容
确认方法 标准
负责人 时间 10
安装时未弹出控制线
检查预埋件安装位置
情况
现场验证
控制线偏差小于5mm
苗帅
2013.10.05
9 安装完毕后未复核 抽查安装完毕的预埋
件 查看记录 偏差不合格率大于95% 丁标 2013.10.05 8 雨天施工 是否具备雨天施工条
件 现场验证 是否影响埋件安装 沙乔林 2013.9.28 7
安装人员人手不够
人员劳动力是否能满足现场安装进度要求 现场验证
保证8人以上
林明瑞
2013.9.28
6 设计位置不合理 检查埋件设计位置,是否容易安装实现 讨论分析 避开钢筋密集区,偏
差小于10mm
沙乔林 2013.9.28 5 预埋件加固措施不当 检查埋件的加固方法 现场验证 采用电焊点焊 加固,偏差小于10mm 乙文涛 2013.9.27 4 材料进场未验收 检查相应的质量证明文件及进场记录 现场验证 有详细的验收记录及
接受台账 林明瑞 2013.9.27 3 机械陈旧 无定期维修保养 检查机械完好率 现场验证 机械、设备完好无损 李海民 2013.9.26 2 奖罚制度不明确
检查项目部是否有明确的奖罚制度 现场验证 有明确的质量奖罚制
度 李丽佳 2013.9.26 1 交底、培训不到位 检查有无技术交底记
录 查看记录现场考
核 培训考核合格率100% 张坤 2013.9.26
要因确认1:交底、培训不到位
埋件安装技术交底记录
测试成绩饼分图
要因确认2:质量奖罚制度不明确
要因确认3:机械陈旧、无定期维护保养
偏位
容易受扰动固定不牢
加固措施不当
质检员现场验收
埋件位置钢筋
密集 偏位
埋件无法按设计
位置安装
要因确认6: 设计位置不合理
设计位置不合理
钢筋密集区
4
位工人耗时
1天
埋件安装
质量不高要因确认7:人员劳动力不足
绝缘手套
绝缘胶靴雨衣
要因确认8:雨天施工
15%
偏位
埋件受扰动
要因确认9: 安装后未进行复核
未进行复核
水平偏位
竖向偏位
50 控制线
向上导线
埋件安装 上部控制线
要因确认10:
安装未弹出控制线 工人主要使用钢卷尺通过标高50线来定位预埋件的标高,操作方便可靠性高,控制线误差基
本能够保证在±5mm 以内,满足标高控制要求。

4
安装后 未复核
1
人员劳 动力不足
2
设计位置
不合理
3
加固方法 不正确
附表2-6对策分析、评价选择表
制表人:林明瑞 制表时间:2013年09月30日
序号
1
2
3
4
要因
人员劳动力不足
埋件设计位置不合理
加固措施不当
安装后未进行复核
对策方案
对策一:按满足埋件安装峰值的劳动力需求投入固定的人数。

对策二:根据埋件的安装数量计算投入劳动力 对策一:将锚板与锚筋现场焊接
对策二:改变预埋安装位置 对策一:用扎丝绑扎
对策二:采用电焊定位
二次验收复核
对策分析
劳动力能够得到保证,甚至有时出现富余,所以相对不是很经济
确定每层埋件安装数量后,通过经验公式计算出所需要投入的劳动力,灵活性较强,可以减少没必要的劳动力投入
加工时,埋件锚板和锚筋分开,现场安装时进行焊接成型,这样可以有效的避开结构钢筋,保证埋件位置的准确性,但是由于是现场焊接,埋件的焊接质量难以全部保证,
通过与设计院协商将埋件的安装位置进行调整,避免埋件安装与钢筋绑扎、模板支设工序出现交叉作业。

对策比较简单,但约束力不强,受到踩压容易移动,其效果可能不会很明显
定位牢固,但安装加固时间增加,且有些部位无法实现焊接加固,需要另想办法解决。

混凝土浇筑前联合技术员、质检员以及安装队伍对埋件的安装情况再进行复验,保证偏位超出要求控制在5%以下
比较对策
对策二可以根据安装的不同阶段,投入其对应需要的劳动力,相比对策一
更加灵活、经济合理
对策一:可很好的解决对策二:只要和
设计院协商同意后,简单易行。

对策一:比较传统,但绑扎加固往往不牢固,容易造成埋件受扰动后发生偏位;对策二:将预埋件的锚筋焊接在梁、柱副筋上即可,操作简单、定位牢固,但是埋件安装时,要提高埋件定位以及加固速度,否则将拖延安
装时间 该方法最直接有效,所以不再提对比
方案
确定对策
不可取
可取
不可取
可取 不可取
可取
可取
表2-7对策措施表
序号要因
对策
(What)
目标
(Why)
措施(How)
地点
(Where)
时间
(When)
责任人
(Who)
1 人员劳动力
不足
根据埋件的安
装数量计算投
入劳动力
安装时间宜在5小
时以内
通过理论计算,根据每层埋件的安装数量确定投入
劳动力人数
现场2013.10.6
张坤
林明瑞
2 埋件设计不
合理
变更埋件安装
位置
保证埋件容易安
装且偏差不合格
率在小于5%以内
1、审查埋件施工图纸,整理出图纸中设计不合
理的问题;
2、通过图纸会审纪要的形式与设计院沟通;争取让
设计院方同意我们的埋件位置变更内容;
3、按变更后埋件的位置施工。

项目办公室2013.10.6
沙乔林
苗帅
3 加固方法不
正确
电焊点焊加固
加固后非损坏测
试偏移小于
10mm95%以上
1、先采用铁丝将埋件绑扎初步牢固;
2、合模后,采用电焊将埋件的锚筋与相连的副筋
焊接牢固。

现场2013.10.8 乙文涛
4 安装后未进
行复核二次验收复核第二次复核合格
率大于95%
1、埋件安装后进行第一次验收;
2、混凝土浇筑前技术、质检员再现场复验一次
现场2013.10.8 丁标制表人:乙文涛制表时间:2013年10月8日
实施对策一:通过经验公式计算投入劳动力人数
投入劳动力计算公式:
Ω
⨯⨯=)5/(A N S S — 需要投入的人数 单位:位;
N —埋件的安装总量 单位:个; A —人均小时安装埋件数量,一般a=25; Ω —经验系数,包括埋件卸货、吊运、安装等全过程 时Ω=1.2;只是安装、加固时,Ω=1。

S=800/(25×5)×1.2=7.68(人)
投入的劳动力人数:
添加文本
添加文本
文本
文本
文本
文本
5.0 2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
8层
9层 10层 11层
5.1
安装耗时
4.8
5.5 4.5 4.5
实施对策二:改变预埋件的安装位置
钢筋密集埋件无法安装 200mm
200mm
原埋件位置 变更后 埋件位置
埋件位置避开 钢筋密集区
实施对策二:
改变预埋件的安装位置附表2-8 埋件位移偏差统计表
序号质量
问题
抽查
点数
频数
合格率
(%)
标高偏差<10
100
97
97 ≥10 3
水平偏差<10
100
96
96 ≥10 4
制表人:乙文涛制表时间:2013年11月26日96.50%3.50%
合格率
不合格率
实施对策三:采用电焊点焊加固方法
由于焊条无法够着梁下侧埋件,所以梁下侧埋件
无法实现电焊加固
实施对策三:采用电焊点焊加固方法拉力测试拉力测试
实施对策三:
采用电焊点焊加固方法附表2-9 埋件非损坏性扰动测试记录表
序号偏移量抽查
点数频数合格率(%)
竖向位移<10mm
120
116
96.7 ≥10 mm 4
水平位移
<10 mm
120
114
95.0
≥10 mm 6
制表人:乙文涛制表时间:2013年11月26日
95.83%
4.17%
合格率
不合格率
实施对策四:二次验收复核
实施前:埋件加固不牢、垂直度偏差大、水平容易位移实施后:埋件紧贴模板、标高一致、安装位置准确
附表2-10 复核验收记录表
楼层项目8层9层10层11层水平偏差>10mm 8 5 5 4 标高偏差>10mm 8 8 4 2 偏差合格率86.6% 89.0% 93% 95.0%
制表人:乙文涛制表时间:2013年11月26日
表2-11 实施效果检查统计表
序号1 2 3 4 5 6
质量问题
标高偏差大
水平位移偏差大
垂直角度偏差大
水平角度偏差大
其它
合计
频数
6
7
5
4
2
24
频率(%)
25
29.17
20.88
16.67
8.33
累计频率(%)
25
54.17
75
91.67
100
合格率:92% 附图10.1 实施后埋件安装质量效果检查饼分图制图人:乙文涛制图时间:2013年11月31日
序号记录项目检查标准数量
1 标高偏差>10mm 6 ≤10mm294
2 水平偏差>10mm 7 ≤10mm293
3 水平角度偏差>10mm(卷尺量)
4 ≤10mm(卷尺量)296
4 垂直角度偏差>10mm(卷尺量)
5 ≤10mm(卷尺量)295
5 被混凝土掩埋—— 1
6 漏埋—— 1
附图10.2 实施前、目标值、实施后合格率对比柱状图制图人:乙文涛制图时间:2013年12月16日
27
×2×(10-5)/12
=22.5天
直接节约成本
300×(0.92-0.72)×0.9796
=101.37万元
节约工期
添加文本
90.6%
92%
93%
93.5%
13层
14层
15层
16层 合格频率
95%
90%
85%
17层
94%
后续埋件安装效果检查折线图
继续以《减少填充墙抹灰裂缝》为课题开展QC活动
滨江大厦工程QC小组加人员照片!!!发布结束
各位领导和评委专家们的指导和建议!。

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