提高钢坯热送热装率生产实践
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2019年第 2 期2019 年 5 月提高钢坯热送热装率生产实践
肖 东 王玉柳 李长贵 王荣生
(生产经营部)
摘 要本文主要从提高钢坯热装率的必要性、采取的措施及取得的效果等方面进行阐述,介绍了昆钢
新区今年来钢界面一体化生产的实践。
关键词 连铸坯 热送 质量 节能
1 前言
钢铁企业是能源消耗较大企业,约占世界能源总量的4 %。
从钢到材的生产过程中有大量的余热,据统计,炉温余热占炉子余热总能源的40 %以上[1],炉温余热中就包括连铸坯的载热资源。
不同状态连铸坯轧制能耗如下:冷坯轧制能耗为126×104 kJ/t,500 ℃铸坯轧制能耗为101×104 kJ/ t,热装轧制为84×104 kJ/t,直接轧制为42×104 kJ/t。
即铸坯入炉温度越高,则节能越多。
昆钢新区于2012年6月全线投产,其中钢系统主要有120吨顶底复吹转炉2座,LF钢包精炼炉1座,5机5流大方坯连铸机1台,主要供85万吨型材生产线,7机7流小方坯连铸机2台,主要供应105万吨棒材生产线,其中3#小方坯连铸机通过技改新增,于2013年9月才投入使用。
昆钢新区开展钢轧系统连铸坯热送热装工艺,可充分利用连铸坯的载热资源,降低加热炉燃料消耗,减少连铸坯烧损,从而提高成材率,另外,还可以避免铸坯冷却后的产生收缩缺陷等质量风险,取得节能、降耗、高产等综合经济效益。
2 现状分析
热送热装工艺由于铸坯不下线,因此对炼钢、精炼、连铸、轧钢生产的稳定性要求较高,不管哪一个环节出现故障,都将影响到热装热送工艺的实施。
因此实施钢坯热装热送工艺是推动转炉—精炼—连铸—轧机一体化生产管理的有效途径,也是降低生产成本、提高产品质量的有效措施。
由于3#铸机是投产后新增的生产线,只有1#机、2#机具备直接热送热装的条件,3#机只能采取过跨车运输的方式,将铸坯运送到棒材库,然后使用行车将热坯吊运到进料平台,进行间接热装。
因此,热送热装工艺应以1#铸机、2#铸机机为主,3#铸机为辅的原则,采取相应措施提高热送温度和热装率。
新区连铸坯热送热装工艺流程见图1所示。
3 提高热送热装率采取的措施
连铸坯在热送热装过程中难以对铸坯质量进行在线检测和缺陷处理,
也不易将质量不合格的钢图 1 新区连铸坯热送热装工艺流程
昆钢科技· 18 ·
2019 年第 2 期
要好的连铸坯,即连铸坯不仅不能存在表面缺陷,如裂纹、结疤、夹渣等,更不允许出现化学成分出格的异常现象。
在生产过程中控制铸坯外形、质量的主要措施有:①针对铸坯脱方问题,采用了连续倒锥度结晶器,严格结晶器铜管使用制度,对结晶器铜管进行全过程跟踪管理;②针对漏钢现象,首先选用优质结晶器保护渣,严密监视结晶器工作状况,确保结晶器内流场最佳化,做到“恒温-恒速”浇铸;③严格控制钢水温度与拉速(1.98~2.2 m/min ),及时调节二冷水的用量, 确保水冷效果, 控制铸坯剪切,消除了铸坯端部裂纹;④浇铸期间,控制大包之间的衔接过渡,保证中间包内有至少20 t 的钢水更换大包,防止中间包出现下渣的情况,减少钢坯中的夹杂物;⑤采用红外线定尺系统,确保铸坯定尺的稳定。
不但有效提高了铸坯的外形尺寸合格率,而且保障了棒材生产线的成材率、定尺率提高。
经过岗位人员的实践和摸索,铸坯质量合格率明显提高。
近年来新区炼钢厂铸批质量合格率趋势图见图3所示。
3.3 加强连铸坯质量检验和信息的传递
强化取样、制样和分析的管理考核,采用风动送样,开浇后及时取样,迅速送检,提高钢水成份化验分析的速度和准确性,确保在铸坯进入热输送道前能及时准确地得到分析结果,同时,质检人员对连铸坯进行在线抽检,通过现场对定尺长度、弯曲度等进行检验,及时剔除废坯,提高热装连铸坯入炉合格率。
坯从热送热装生产线中剔除,因此连铸坯质量是热送热装的关键。
3.1 提高炼钢化学成分控制
新区冶炼的是优质碳素钢等钢种,对控制钢中磷、硫等有害元素有严格的要求。
通过培训、技术指导、技术管理等手段,提高转炉炼钢冶炼的操作水平,炉长吹炼时重点从满足连铸钢水的脱氧、温度、成分要求着手,采取以下措施提高热送率:①吹炼前,根据铁水的成分、温度来合理调配废钢,确保冶炼过程热平衡,提高一倒温度成分合格率;②吹炼中严格按照各钢种工艺要求,适时调整枪位和供氧强度,力争做到既不出现喷溅,又不返干;③出钢前,对钢水进行取样分析,保证C 含量在0.06 %~0.07 %,S 含量在0.045 %以内,出钢温度在1 660~1 680 ℃;④为减少铸坯脱方、减少钢中夹杂物, 加强钢包底吹氩,采用挡渣出钢,改善挡渣效果,减少转炉下渣;⑤加强炉长培训,提高冶炼控制水平,减少拉后吹造成的钢水过氧化,保证稳定的脱氧合金化效果,减少化废。
通过以上措施,化学成分控制合格率稳步提高,由2012年的99.23 %逐步提高至目前的99.79 %。
近年来昆钢新区炼钢厂化废量趋势图见图2所示。
3.2 改进连铸坯外形质量
连铸坯实施热送热装后,铸坯在加热炉内加热时间大大缩短,并且在输送辊道上铸坯温度较高,外形检验人员较难发现铸坯质量情况,因此,无缺陷铸坯生产是实施连铸坯热送热装的前提。
“无缺陷铸坯”主要是指表面质量和内部质量都
图 2 近年来昆钢新区炼钢厂化废量趋势图
图 3 近年来新区炼钢厂铸批质量合格率趋势图
提高钢坯热送热装率生产实践· 19 ·2019年第 2 期
3.4 加强生产组织协调
在生产组织过程中,以公司利益最大化的原则组织生产。
在铸机的生产方面,由于1#机可以热送型材生产线,2#机可以热送棒材生产线,3#机只能采取过跨车倒运的方式组织间接热送,因此主要以1#、2#铸机为主,3#铸机为辅的组织模式,严格按照公司总调、新区炼钢厂调的统一安排和协调。
生产管理部门每天对销售部门和各生产单位上报的销售、库存、生产品种和数量进行统计、分析,按照生产作业计划及生产现场实际情况,下达每班的生产指令。
加强炼钢与轧钢之间的调度联系,使炼钢厂和棒材厂合理组织生产,保证连铸坯热送热装的连续稳定。
3.5 加强设备管理
在日常生产过程中加强设备管理和维护,确保连铸、冷床、热送辊道、提升机等设备的正常。
避免连铸生产过程中由于设备问题而引起铸坯质量不合格,影响热送热装的正常进行,避免虽铸坯外形都合格,但是由于热送系统设备故障,不能实施热送的情况。
3.6 建立钢坯热送实施流程
从管理上明确钢坯热送的操作流程,要求每个班严格按照操作流程操作,并制定了明确的实施细则,进行标准化作业。
(1)在铸机开浇前,炼钢厂调度室与轧钢厂调度室联系,对接是否具备热送及接收的条件,同时与连铸主控、台下操作室联系,了解设备运行是否具备热送条件,炼钢厂调度室负责通知连铸、质检、检修做好热送准备。
(2)炼钢外形检验组接到热送信息后,分别向轧钢厂钢坯提升机操作室、连铸主控室、连铸台下进一步对接现场组织热送的事宜。
(3)铸机开浇后,质检组落实好钢水成分、铸坯质量是否具备热送条件,并将信息反馈给调度室,调度室确认后发出热送指令,炼钢厂调度室负责将热送指令下达至连铸主控室、质检组。
(4)当班调度室必须与质检组、轧材调度室了解实时热送情况。
热送条数、下线原因等信息由质检组负责报告给调度室,调度室记录清楚当班生产总条数、热送条数、未热送条数及未热送原因。
炼钢调度室必须于下班之前对当班生产热送情况进行汇总整理,不得遗漏。
并于早会上进行通报,配合技术室做好数据跟踪,统计工作。
(5)在热装热送过程中,质检组、连铸主控室负责信息的反馈,调度室负责信息的核实,并对下发指令负责。
由于棒材、型材厂原因造成未热送,热送停止的信息第一时间由质检组负责反馈到炼钢调度室,炼钢调度室负责与轧钢调度室联系下一步生产组织事宜。
4 热装热送实施效果
经过努力,炼钢-棒材生产线的热装率不断提高,目前最好水平可以达到50 %以上。
近年来新区棒线厂的热装率趋势图见图4所示。
4.1 提高轧钢工序产量
钢坯入炉温度的提高,热装坯比冷装坯加热时间缩短,有效的保证加热炉机时产量,热送热装后在较高的小时产量水平下稳定轧制,保温待轧现象减少,为新区棒材生产线连年创造高产奠定了基础。
年产量及机时产量趋势图见图5
所示。
图 4 近年来新区棒线厂的热装率趋势图
图 5 新区棒材厂年产量及机时产量趋势图
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4.2 成材率指标逐渐改善
铸坯如果冷装入炉,在加热过程中将导致一些细微的缺陷加剧、扩大,甚至影响到最终产品质量的程度。
在铸坯热送时,减少了铸坯温度大幅度变化的影响,一些铸坯表面缺陷将会减轻,甚至消除,轧材生产线的成材率将会得到提高。
近年来棒材生产线成材率变化趋势图见图6所示。
4.3 能源消耗指标不断降低
热送热装的最大效益就是节约能源,降低成本,通过提高热装率指标,有效降低了棒材生产线的煤气消耗和电耗,热送率越高,吨钢煤气消耗、电耗越低,热送热装率每提高1 %,平均煤气消耗减少约10.2 m 3/t ,电耗减少5.6 kwh/t 。
近年来新区棒材生产线吨材煤气消耗及电力消耗趋势图见图7所示。
4.4 吨材加工费有效控制
热装铸坯与冷装铸坯相比,由于钢坯加热
温度均匀,轧制过程更平稳,电机的电流波动更小,轧制力变化不大,轧制过程更容易平稳控制,对轧机的冲击损坏减小。
因此,轧辊、辊环、导卫的消耗降低,轧制规格较大时尤为明显,有效降低了轧机备品件消耗,促进了吨材加工成本的有效控制,目前昆钢新区棒材生产线的吨材加工成本低于100元/吨,在昆钢四个生产基地最低。
5 结语
(1)炼钢通过采取提高化学成分命中率、改善铸坯质量、加强设备管理和完善落实热送热装
管理制度,化废量由2012年的2 766 t 降低至2016年的639 t ,铸坯合格率由2 012年的99.26 %提高至2016年的99.80 %,随着热装率的提高,棒材生产线加工费、煤气消耗、电耗都不断降低,有效降低综合生产成本,改善炼钢轧钢相关指标。
(2)提高连铸坯热送热装率,有利于促进连铸无缺陷坯生产技术改进和应用,提高连铸坯成材率。
(3)连铸坯热送热装工艺可以减轻劳动强度,减少堆坯场地,避免铸坯的二次氧化,从而降低了人铸坯的烧损。
(4)连铸坯热送热装对铸坯质量的高要求和快节奏,促进了各环节技术装备和操作管理水平的提高。
参考资料:
[1]高仲龙. 连铸坯热送系统数学模型及综合效益分析.钢铁.北京
.1998.03
图 6 近年来棒材生产线成材率变化趋势图
图 7 近年来新区棒材生产线吨材煤气消耗及
电力消耗趋势图。