脱盐水生产中蒸汽冷凝液的回收与利用

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(2)混床进水与出水外供压力不匹配。 运行中冷凝液与阴床出水流向相对(见 工艺图1),冷凝液压力为0.3MPa,而阴床出 水母管又进常压的一级水箱(一个大气压), 造成混床运行压力很低,不能满足工艺要 求。 (3)影响混床和浮床运行。 由于此工艺冷凝液直接供混床,一旦 冷凝液水质发生恶化,很快就造成混床出 水恶化,影响二级脱盐水外供,而且切换阀 门频繁;同时由于一级外供量小,造成阴阳 床流量也小(20m3/h),不能满足浮床运行的 最低流量(45m3/h),造成出水水质差,床体 制水周期短, 运行不平稳。为保证一级浮动 床运行,我们操作时只好采用阴床直接向 混床供水,让冷凝液排放,损失很大。 (4)对床体运行周期和寿命有影响。 由于大量使用含盐量高的新鲜水制脱 盐水,含盐量低的冷凝液没有得到充分应 用,导致离子交换树脂再生频繁,交换容量 下降快。最终导致工作层的移动加快, 床子 运行周期下降,床子过早失效。
加的一台逆流式冷却塔,经过换热降到35℃, 然后进入一个新建的400m3回用水池;最后 用新加的泵将降温后冷凝液打入阳床进水 管道,供阳床用水。
(2)脱盐水流程。 一级出水直接进入一级水箱,原二级 水 泵 从 一 级 水 箱 向 混 床 供 水 。这 样 不 仅 消 除了混床对一级出水的影响,而且还增大 了混床的进水压力,有利于一二级床体的
文 章 编 号 :1672-3791(2010)11(b)-0082-02
将水中溶解的杂质离子全部去除或大 幅度降低的过程称为脱盐,经脱盐后得到 的 水 称 之 为 脱 盐 水 。根 据 脱 盐 方 法 和 脱 盐 的程度,脱盐水可分为一级脱盐水和二级 脱 盐 水 。得 到 脱 盐 水 的 方 法 有 离 子 交 换 树 脂 法 、电 渗 析 法 、膜 渗 透 法 及 蒸 发 冷 却 法 等 。一 般 用 于 提 供 给 锅 炉 发 生 蒸 汽 等 用 途 。
天津石化公司乙烯厂采用了离子交换 法 制 取 脱 盐 水 。新 鲜 水 经 阳 离 子 交 换 床 ( 即 阳床)和阴离子交换床(即阴床)后得到一级 脱盐水,一级脱盐水再经过阴阳离子混合 床( 即 混 床 ) 后 得 到 二 级 脱 盐 水 。为 减 少 能 耗 物耗,提高树脂寿命,乙烯厂脱盐水采用了 蒸汽凝液回收技术,回收全厂的蒸汽凝液, 用做脱盐水的原料。
表 3 阴阳床的反洗频率表 表 4 周期制水量情况表
3 结语 通过对蒸汽凝液回用系统的改造,有
效 解 决 了 混 床 进 水 温 度 高 、压 力 不 匹 配 、交 换床运行差等固有问题,同时增加了脱盐 水系统抗工艺波动的缓冲能力,充分有效 的利用了蒸汽冷凝液,保证了浮床正常流 量,获得了良好的经济效益。
由于实际用水量与设计值存在较大偏 差,同时设计也存在一定的缺陷,导致对全
厂冷凝液回收后,没有能够进行完全有效 的利用, 造成很大浪费。为了充分回收与利 用 冷 凝 液 , 我 们 本 着 改 动 少 、投 入 少 、见 效 快的原则,对原设计进行了改造,并取得了 初步成果。
1 脱盐水系统介绍 1.1 工艺流程
和寿命明显好转。 改造后,由于浮床进水量和水质都得
到了较大的改善,浮床的工作状态得到了 较大的改善, 制水量、再生周期都得到了明 显 的 改 善 。改 造 前 后 阳 床 进 水 水 质 情 况 见 表2,反洗频率见表3,周期制水量见表4。
(2)抗工艺波动能力明显提高。 由于增加了反洗水箱和水池,系统对 凝 液 量 的 波 动 有 了 明 显 的 缓 冲 能 力 。同 时 , 由于凝液进入阳床入口,在生产装置运行 不正常造成冷凝液水质恶化时,冷凝液经 过阳床阴床树脂过滤后,可以保证水质合 格且缓冲时间长,处理简单,不影响向外供 水,安全系数高。 (3)改善了供水压力。 由于乙烯除氧器使用的蒸汽压力为1.0MPa 左右,而原设计的二级供水压力为0.5MPa, 按原设计,如果蒸汽压力调节不好,将不能 保证正常供水。通过改造我们新增加了压力 为1.2MPa的二级供水泵,把原来的二级供 水泵改为混床的供水泵,这样既提高了混床 的供水压力,又满足了工艺要求。 (4)解决了阳床进水经常气堵的问题。 为了克服冬天阳床进水温度低,原设 计中在阳床进水前,增加了中压蒸汽加热, 但 由 于 设 备 本 身 原 因 , 在 使 用 中“ 气 堵 ”现 象非常严重,造成管道震动很大,经常泄 漏, 无 法 达 到 正 常 使 用 。改 造 后 , 由 于 凝 液 温度高,冬季通过调节凝液冷却,即可解决 进水温度低的问题,不再需要使用中压蒸 汽 加 热,“气堵”问 题 迎 刃 而 解 。 (5)经济效益。 以2002年,一级制水量80万m3,运行340 天 计 算 。年 运 行 节 酸 4 8 0 t , 反 洗 用 酸 节 约 72t,合计节约资金约27.6万元;运行节碱 400t,反洗用碱节约72t,合计节约资金约 47.2万元;减少水耗160t,减少2#线生产水 48.96万t,节约反洗水1.02万t,合计节约资 金 约 2 6 3 . 9 2 万 元 。总 体 合 计 年 效 益 在 3 0 0 万 元以上。
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工 业 技 术
赵之珍 ( 中沙( 天津) 石化有限公司 天津 3 0 0 0 0 0 )
摘 要:通过对天津石化公司乙烯厂蒸汽凝液系统的改造,将凝液进入脱盐水系统的入口由混床入口变更至阳床入口,同时增加反洗水箱、
冷 却 塔 、储 水 池 等 设 施 , 有 效 的 解 决 了 原 凝 液 系 统 存 在 的 问 题 , 提 高 了 蒸 汽 凝 液 的 利 用 效 率 , 获 得 了 良 好 的 经 济 效 益 。
关 键 词: 脱盐水 蒸汽冷凝液 离子交换
中 图 分 类 号 :X74
文 献 标 识 码 :A
脱 盐 水 站 负 责 整 个 乙 烯 厂 的 一 、二 级 脱 盐 水 的 外 供 。一 级 脱 盐 水 采 用 双 室 浮 动 床化学除盐工艺,二级脱盐水采用固定式 多 级 混 床 化 学 除 盐 工 艺 。冷 凝 液 回 收 后 经 换 热 、过 滤 后 直 接 供 混 床 制 二 级 脱 盐 水 , 水量差额由阴床出水补充,工艺流程如图 1所示。 1 . 2 设计能力和实际负荷
(1)冷凝液流程。 改造后,85℃冷凝液经过原来的换热 器换热后,温度降为55℃;从换热器出来的 55℃冷凝液再沿床体的回收管线进入新增
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SCIENCE & TECHN艺流程图 表 1 脱盐水设计能力和实际负荷
2 装置改造和应用 2 . 1 改造思路和方案
为减少浪费,我们考虑对冷凝液进行 全部回收,把温度降至35℃直接供阳床进 水, 以 降 低 一 、二 级 脱 盐 水 的 单 耗 , 并 保 证 浮 床 运 行 要 求 。对 此 我 们 以 阳 床 所 进 混 和 水 的 流 量 为 1 0 0 m3/ h , 其 中 冷 液 水 量 为 6 0 m3/h进行了计算,并得出结论:冷凝液可完 全回收后用到阳床进水。同时, 我们计算了 脱CO 2器 负 荷 情 况,由 于 进 水 温 度 提 高 、CO 2 含 量 降 低 , 脱 C O 2器 完 全 能 够 正 常 工 作 。具 体改造情况如下。
参考文献 [1] 化工原理[M].化学工业出版社. [2] 给水排水[M].中国建筑技术研究院,中
国土木工程学会水工业分会共同出版. [3] 环境工程手册-水污染防治卷[M].高等
教育出版社.
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运行。 (3)增加反洗水箱。 如图2,在精密过滤器出口增加了反洗
水箱,这样在每次换新树脂时,可向反洗水 箱进冷凝水,有利于对新树脂的处理。
改造后的工艺流程如图2所示。 2 . 2 改造后的工艺流程图 2.3 改造效果
(1)阳床水质得到改善,浮床再生周期
图 2 改造后脱盐水工艺流程图 表 2 阳床进水水质表
如表1所示。
1 . 3 装置开车后生产中的问题 (1)冷凝液进混床温度偏高。 混床进水温度受树脂耐热限制,进水
温度要求≤35℃,由于受换热器及一级制 水量限制,换热器设计能力小,换热不充 分,出水最低温度只有55℃,如果控制混床 进水温度≤35℃,仅能利用20~30m3/h冷 凝液量,其余只好全部白白放掉,造成很大 浪费。
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