发电机直流耐压方案
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发电机直流耐压方案
一、试验目的
检查发电机定子绕组是否存在贯穿性绝缘缺陷及绕组端部的局部缺陷,以及绝缘受潮情况。
二、组织措施
1、试验方案须经生产副总批准方能执行。
2、该试验由安生部电气专工组织,检修部专工及试验相关人员参加。当值值长负责
在试验中需要运行配合的协调工作。安监部专工现场安全监督。
3、该试验必须指定一人为现场试验总指挥,作为发电机试验工作的总协调人,通知
发电机及相关系统检修人员撤离现场,负责解决现场遇到困难,负责水冷泵的起停、内冷水质合格,联系热控取出发电机测温元件模块等需协调解决的工作。
三、编制依据
1、GB311-83《高电压试验技术》
2、DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》
3、GB50229-96 《火力发电厂与变电所设计防火规程》
4、DL409-91 《电业安全工作规程》
5、国电公司《防止电力生产重大事故二十五项要求》
四、安全措施
五、技术措施 1、发电机铭牌参数
2、试验条件
2.1水质合格,电导率<1.5us/cm。
2.2机内氢气浓度应>96%(充氢时)或<0.4%(置换后不充氢)发电机周围氢气浓度应
<0.4%。
2.3定子绝缘电阻合格。
3、试验准备及方法
3.1试验现场初步定在汽机6.3M层发电机封母与励磁室之间的空档处进行。
3.2试验标准
3.2.1发电机预防性试验和小修后直流耐压试验U试=2.0U e=40KV。
3.2.2在规定试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%,最大泄漏电
流在20uA以下者,相间差值与历次试验结果比较,不应有显著变化。
3.2.3泄漏电流不随时间的延长而增大。
3.3试验方法:发电机定子绕组对地及相间直流耐压并测量其泄漏电流。试验在发电
机定子绕组通水状态下进行,采用低压屏蔽法试验接线。
3.4试验应具备的条件
3.4.1发电机与出口封闭母线已断开,中性点三相断开,并保持足够的安全距离。
3.4.2发电机内部氢气已排出。
3.4.3发电机定子冷却水系统已能正常投入,一台内冷水泵运行,一台投入联锁备用,
且冷却水电导率不大于1.5us/cm,如电导率不能满足要求应进行多次冲放。
3.4.4试验现场应具备足够容量的试验电源,且试验现场道路畅通,照明充足。
3.5试验前的准备工作
3.5.1发电机转子绕组可靠短路接地。
3.5.2发电机出口封闭母线应短路接地。
3.5.3将发电机定子绕组冷却水进、出汇水管引出线短接,用绝缘导线引至试验现场
范围内。
3.5.4将发电机出口及尾部电流互感器二次侧均应全部短路接地。
3.5.5发电机的各测温电阻均应全部短路接地。
3.5.6测温元件893前端断电,卡件退出。
3.6试验接线图:
3.7试验步骤:
3.7.1 用万用表分别检查汇水管对地的绝缘电阻,同时记录冷却水电导率。
3.7.2按图接好线后,按0.5U e、1.0 U e、1.5 U e、2.0 U e升压空试,读取电流 I O。
3.7.3降压后对电容C1放电并短路接地并充分放电。
3.7.4试验前,投入极化补偿装置,消除极化电势对试验的影响,极化电势补偿后,微安
表指示应在零位。
3.7.5将试验高压引线接至被试绕组一相,绕组头尾应短路,另两相应短路接地,准备
升压。
3.7.6接好被试相,另两相接地,试验电压按每级0.5U e分阶段升压,每阶段停留1分钟,
读取uA表及mA表值并记录试验结果。
3.7.7降压至零后对试品及电容充分放电并短路接地,放电时间不得小于5分钟。
3.7.8改接被试相,重复3.7.5至3.7.7项。
3.7.9记录定子温度、环温、湿度,判断试验数据后,结束本项试验。
六、注意事项
1、试验时应停用盘车,冷却水压应保持运行时正常压力,直至试验完毕。
2、应使用分压器在变压器输出侧监测试验电压,防止过压造成设备损坏。
3、在试验中,如发现异常情况应立即降压,待查明原因后方可继续。
4、应检查各连接的引线应牢固可靠(特别是汇水管引出线),以防试验中损坏微安表
。
5、试验时操作人员应明确分工,并注意试验现场及被试物周围的安全。。