合成气压缩机组汽轮机末级叶片断裂原因分析及应对
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缩机组汽轮机末级叶片断裂原因分析及应对
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的弯曲应力和离心应力增大,而且容易引起腐蚀 致叶片寿命缩短。大量机组的运行经验表明,通 流部分结垢不仅影响机组的经济性,而且危及运 行的安全性和可靠性。提高蒸汽品质可使汽轮机 有效运行时间延长,但汽轮机转子及通流部分结 垢不可避免,通过对汽轮机轮室压力进行监控可 以大致作出判断,当汽轮机轮室压力超出许可值 时应及时进行清洗。
1 合成气压缩机组配套汽轮机简介
4台汽轮机均为锦西化工机械集团有限公司 设计 制 造 的 抽 凝 式 汽 轮 机,型 号 为 5EH7BD。 汽轮机转子共由 7级叶轮组成,第二级叶轮后设 置有中抽系统,引出蒸汽至外管网。汽轮机正常 运行时,主要监控轮室压力 (一级后压力)、三 级后压力这两个表征汽轮机运行状况优劣的重要 指标。
汽轮机主要性能参数:额定进汽压力 88MPa、 额定进汽温度 520℃,额定进汽流量 77t/h、正常 进汽流量 72t/h,额定转速 11870r/min、正常转 速 11650r/min,正常功率 10361kW;抽汽蒸 汽压力 38MPa、抽汽蒸汽温度 412℃,抽汽量 0~40t/h;汽轮机轴振动报警值 31μm,汽轮机
由于没有找到 7#机组汽轮机轴振动值突然 上涨的 原 因,值 班 人 员 决 定 尝 试 重 启, 但 发 现 7#机组冲转后在低速状态下其汽轮机轴振动值依 然较高,且汽缸内有异常摩擦声,随即停车。在 确认过汽轮机所有阀门状态且制定好安全措施 后,安排检修人员打开汽轮机排气侧观察孔检 查,发现末级叶轮有 1个叶片断裂,并且损伤了 相连的多个叶片。
合成气压缩机组汽轮机为抽凝式,可以根据 蒸汽用户的需求采取不同的工况运行,抽汽调节 量在 0~40t/h之间。4台合成气压缩机组汽轮 机开车初期能满足合成氨装置的负荷需求,其产 量和消耗 (汽耗) 基本上达到设计要求,全凝 工况时汽轮机蒸汽耗量在 44t/h左右。汽轮机 中抽系统曾尝试投用,但因 98MPa蒸汽管网压 力 波 动 较 为 频 繁,38MPa蒸 汽 管 网 压 力 不 稳 定,加上中抽系统仪表控制方面不够完善,造成 机组多次跳车,当时为了保证生产系统的稳定运 行,汽轮机中抽系统被迫退出运行,汽轮机转入 全凝工况运行。在此后的生产中,由于对中抽系 统的相关技术缺乏理论研究及实际经验,且基于 生产系统运行以稳定为主的指导方针,汽轮机中 抽系统一直没有投用。
3 汽轮机末级叶片断裂的原因分析
31 汽轮机通流部分结垢致叶片所受应力增加 进入汽轮机的蒸汽中或多或少总会携带有一
些杂质,如 SiO2、Na+以及其他一些金属离子, 这些杂质在随蒸汽流动中粘附、沉积在叶片表面 形成结垢,垢层使叶片表面粗糙、型线改变,并 使蒸汽流道变窄,汽轮机出力也因进汽流量减 小、效率降低而下降;同时,叶片结垢会使叶片
第 3期 2020年 5月
中 氮 肥 MSizedNitrogenousFertilizerProgress
No3 May2020
合成气压缩机组汽轮机末级叶片 断裂原因分析及应对
郭 涛
(河南晋开化工投资控股集团有限责任公司,河南 开封 475000)
[摘 要]河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二分公司 2×600kt/a合成氨装置有 4台抽凝式汽 轮机拖动的合成气压缩机,2018年 5月 19日,正处于满负荷运行的 1台合成气压缩机 (7#机组) 突然跳 车,经检查发现,其汽轮机末级叶轮有 1个叶片断裂,并且损伤了相连的多个叶片。结合生产实际及历史 运行数据,分析与探究汽轮机末级叶片断裂的原因。7#机组汽轮机转子返回原厂家修复后,根据汽轮机末 级叶片断裂原因的分析,对汽轮机的运行进行了多项优化,并制定了减少外界因素对汽轮机叶片造成影响 的防范措施,以保证机组的长周期、稳定运行,从而助力整个合成氨装置的稳定运行。
[收稿日期]20190818 [作者简介]郭 涛(1980—),男,河南洛阳人,工程师。
轴振动联锁值 50μm。
2 汽轮机叶片断裂过程
2018年 5月 19日,正处于满负荷运行的 7# 机组突然 跳 车, ITCC系 统 显 示 跳 车 原 因 为 汽 轮 机轴振动值高联锁。操作人员随即查询监控趋 势,发现 7#机组汽轮机的 4个轴振动值在跳车 瞬间同时涨至 150μm (满量程),后经仪表技 术人员检查,确认仪表示数无误。
现场中抽蒸汽从汽轮机底部引出,在汽轮机 和外送切断阀之间有一段 U形弯管,其底部设 置有低点疏水,机组开停车时疏水阀打开一部 分,以排除积液,正常生产时疏水阀处于关闭状 态。由于汽轮机中抽系统未投用,蒸汽外送切断 阀处于关闭状态,中抽蒸汽外送管线在正常生产 时温度较低,在 U形弯管底部可能会有冷凝液 富集,如果机组遇到大幅减负荷,富集的冷凝液 就可能汽化,汽化的饱和蒸汽携带液滴进入汽轮 机内部,液滴遇到高速旋转的叶片就会形成液
[关键词]合成气压缩机组;汽轮机;末级叶片断裂;原因分析;运行优化;防范措施 [中图分类号]TK2633 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2020)03-0060-03
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二 分公司 2×600kt/a合成氨装置氨合成工段共有 4台合成气压缩机,单台机组对应的生产能力为 300kt/a,机组由配套的汽轮机拖动。2013年系 统开始试车,4台合成气压缩机相继投运;2018 年 5月 19日,其中 1台合成气压缩机组 (7#机 组) 汽轮 机 末 级 叶 片 突 然 断 裂, 合 成 氨 装 置 被 迫减负荷至 75%,7#机组汽轮机进入大修程序。
查阅 7#机组运行记录发现,自开车以来,7# 机组轮室 压 力 和 三 级 后 压 力 逐 年 上 涨,2018年 已接近设计值的上限,这其实就是汽轮机通流部 分结垢增多的表现。汽轮机检修时,揭缸查看发 现转子和通流部分的静叶片上有大量的结垢。这 些结垢使汽轮机通流部分面积减小,叶片的弯曲 应力和离心应力增大,当超过叶片的许用应力 后,叶片就可能受到损伤,当损伤累积到一定程 度时,就可能造成叶片断裂。 32 中抽系统未投用致管线积液冲击叶片
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的弯曲应力和离心应力增大,而且容易引起腐蚀 致叶片寿命缩短。大量机组的运行经验表明,通 流部分结垢不仅影响机组的经济性,而且危及运 行的安全性和可靠性。提高蒸汽品质可使汽轮机 有效运行时间延长,但汽轮机转子及通流部分结 垢不可避免,通过对汽轮机轮室压力进行监控可 以大致作出判断,当汽轮机轮室压力超出许可值 时应及时进行清洗。
1 合成气压缩机组配套汽轮机简介
4台汽轮机均为锦西化工机械集团有限公司 设计 制 造 的 抽 凝 式 汽 轮 机,型 号 为 5EH7BD。 汽轮机转子共由 7级叶轮组成,第二级叶轮后设 置有中抽系统,引出蒸汽至外管网。汽轮机正常 运行时,主要监控轮室压力 (一级后压力)、三 级后压力这两个表征汽轮机运行状况优劣的重要 指标。
汽轮机主要性能参数:额定进汽压力 88MPa、 额定进汽温度 520℃,额定进汽流量 77t/h、正常 进汽流量 72t/h,额定转速 11870r/min、正常转 速 11650r/min,正常功率 10361kW;抽汽蒸 汽压力 38MPa、抽汽蒸汽温度 412℃,抽汽量 0~40t/h;汽轮机轴振动报警值 31μm,汽轮机
由于没有找到 7#机组汽轮机轴振动值突然 上涨的 原 因,值 班 人 员 决 定 尝 试 重 启, 但 发 现 7#机组冲转后在低速状态下其汽轮机轴振动值依 然较高,且汽缸内有异常摩擦声,随即停车。在 确认过汽轮机所有阀门状态且制定好安全措施 后,安排检修人员打开汽轮机排气侧观察孔检 查,发现末级叶轮有 1个叶片断裂,并且损伤了 相连的多个叶片。
合成气压缩机组汽轮机为抽凝式,可以根据 蒸汽用户的需求采取不同的工况运行,抽汽调节 量在 0~40t/h之间。4台合成气压缩机组汽轮 机开车初期能满足合成氨装置的负荷需求,其产 量和消耗 (汽耗) 基本上达到设计要求,全凝 工况时汽轮机蒸汽耗量在 44t/h左右。汽轮机 中抽系统曾尝试投用,但因 98MPa蒸汽管网压 力 波 动 较 为 频 繁,38MPa蒸 汽 管 网 压 力 不 稳 定,加上中抽系统仪表控制方面不够完善,造成 机组多次跳车,当时为了保证生产系统的稳定运 行,汽轮机中抽系统被迫退出运行,汽轮机转入 全凝工况运行。在此后的生产中,由于对中抽系 统的相关技术缺乏理论研究及实际经验,且基于 生产系统运行以稳定为主的指导方针,汽轮机中 抽系统一直没有投用。
3 汽轮机末级叶片断裂的原因分析
31 汽轮机通流部分结垢致叶片所受应力增加 进入汽轮机的蒸汽中或多或少总会携带有一
些杂质,如 SiO2、Na+以及其他一些金属离子, 这些杂质在随蒸汽流动中粘附、沉积在叶片表面 形成结垢,垢层使叶片表面粗糙、型线改变,并 使蒸汽流道变窄,汽轮机出力也因进汽流量减 小、效率降低而下降;同时,叶片结垢会使叶片
第 3期 2020年 5月
中 氮 肥 MSizedNitrogenousFertilizerProgress
No3 May2020
合成气压缩机组汽轮机末级叶片 断裂原因分析及应对
郭 涛
(河南晋开化工投资控股集团有限责任公司,河南 开封 475000)
[摘 要]河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二分公司 2×600kt/a合成氨装置有 4台抽凝式汽 轮机拖动的合成气压缩机,2018年 5月 19日,正处于满负荷运行的 1台合成气压缩机 (7#机组) 突然跳 车,经检查发现,其汽轮机末级叶轮有 1个叶片断裂,并且损伤了相连的多个叶片。结合生产实际及历史 运行数据,分析与探究汽轮机末级叶片断裂的原因。7#机组汽轮机转子返回原厂家修复后,根据汽轮机末 级叶片断裂原因的分析,对汽轮机的运行进行了多项优化,并制定了减少外界因素对汽轮机叶片造成影响 的防范措施,以保证机组的长周期、稳定运行,从而助力整个合成氨装置的稳定运行。
[收稿日期]20190818 [作者简介]郭 涛(1980—),男,河南洛阳人,工程师。
轴振动联锁值 50μm。
2 汽轮机叶片断裂过程
2018年 5月 19日,正处于满负荷运行的 7# 机组突然 跳 车, ITCC系 统 显 示 跳 车 原 因 为 汽 轮 机轴振动值高联锁。操作人员随即查询监控趋 势,发现 7#机组汽轮机的 4个轴振动值在跳车 瞬间同时涨至 150μm (满量程),后经仪表技 术人员检查,确认仪表示数无误。
现场中抽蒸汽从汽轮机底部引出,在汽轮机 和外送切断阀之间有一段 U形弯管,其底部设 置有低点疏水,机组开停车时疏水阀打开一部 分,以排除积液,正常生产时疏水阀处于关闭状 态。由于汽轮机中抽系统未投用,蒸汽外送切断 阀处于关闭状态,中抽蒸汽外送管线在正常生产 时温度较低,在 U形弯管底部可能会有冷凝液 富集,如果机组遇到大幅减负荷,富集的冷凝液 就可能汽化,汽化的饱和蒸汽携带液滴进入汽轮 机内部,液滴遇到高速旋转的叶片就会形成液
[关键词]合成气压缩机组;汽轮机;末级叶片断裂;原因分析;运行优化;防范措施 [中图分类号]TK2633 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2020)03-0060-03
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司二 分公司 2×600kt/a合成氨装置氨合成工段共有 4台合成气压缩机,单台机组对应的生产能力为 300kt/a,机组由配套的汽轮机拖动。2013年系 统开始试车,4台合成气压缩机相继投运;2018 年 5月 19日,其中 1台合成气压缩机组 (7#机 组) 汽轮 机 末 级 叶 片 突 然 断 裂, 合 成 氨 装 置 被 迫减负荷至 75%,7#机组汽轮机进入大修程序。
查阅 7#机组运行记录发现,自开车以来,7# 机组轮室 压 力 和 三 级 后 压 力 逐 年 上 涨,2018年 已接近设计值的上限,这其实就是汽轮机通流部 分结垢增多的表现。汽轮机检修时,揭缸查看发 现转子和通流部分的静叶片上有大量的结垢。这 些结垢使汽轮机通流部分面积减小,叶片的弯曲 应力和离心应力增大,当超过叶片的许用应力 后,叶片就可能受到损伤,当损伤累积到一定程 度时,就可能造成叶片断裂。 32 中抽系统未投用致管线积液冲击叶片