烧结矿FeO低废操作事故分析
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6月28日FeO低废操作事故分析
一、事故梗概:
6月28日中班至29日夜班我厂烧结矿连续出现5批FeO低废的样品,分别为:6.35、6.55、6.55、6.76、6.76。
在整个事故过程中,水碳波动大。
通过对机尾断面的观察发现,有时台车粘矿严重,有时烧不透,浮灰较大,导致对燃料判断失误。
看火工虽多次调整燃料配比,但效果不明显。
二、事故原因:
(1)下雨天气,铁料与燃料水分大。
首先影响了混合与制粒效果,燃料在料层中分布不均匀,料层的透气性降低,烧结过程中表层料的氧化气氛较强。
其次,混合料水分过大,烧结时容易出现“过湿现象”,亦引起料层的透气性恶化。
(2)由于铁料水分大,造成电子皮带粘料与圆盘下料不均,使得铁料的实际下料量波动极大,加上返矿料位控制不稳定,时有时无、时大时小,两方面因素都严重影响了水碳的稳定。
(3)看火工的业务水平有待进一步提高。
水碳波动时,容易受外在现象干扰,对断面判断不够准确。
未能综合分析断面现象、配料波动、返矿下料量、水分等因素后采取有效措施。
三、纠正措施:
(1)看火工继续提高操作水平。
首先,提高综合分析能力,要根据断面现象、配料系统的波动、返矿的下料量、水分的波动等因素,采取有效的调整措施。
其次,要不断积累经验,提高判断能力,特别是对断面的判断。
(2)值班工长与配料工加强岗位责任心,勤观察、勤分析、勤调整。
当质量出现不良苗头时,应及时分析原因并采取有效的调整措施。
(3)看火工要加强与主控、配料、混合、制粒、H-1等岗位的联系与沟通。
在调度的统一协调下,各工艺环节要互相配合,为提高产量与质量共同努力。
(4)事故发生后应及时通知管理人员,防止事故的扩大。
四、处理意见:
(1)甲班值班工长、看火工各考核60薪点。
(2)乙班值班工长,看火工、各考核40薪点。
(3)烧结车间主任考核薪点,副主任田虎考核薪点。
烧结厂生产安环科
2009年7月2日。