潘口水电站堆石坝混凝土面板施工
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潘口水电站堆石坝混凝土面板施工
李振连;陈连军;张丹
【摘要】潘口水电站混凝土面板堆石坝面板混凝土采用分期连续施工方案.经室内试验论证,在混凝土中掺入2%水泥用量的WHDF增密剂,可提高混凝土的和易性和施工性能.大坝面板混凝土施工跨越春夏两季,施工期气温高,通过采取常规的温控措施,减少了面板裂缝发生.完工后检查,面板混凝土质量满足设计要求,裂缝数量与国内类似工程相近.裂缝表面封闭采用喷涂聚脲技术,效果检查良好.
【期刊名称】《人民长江》
【年(卷),期】2012(043)016
【总页数】4页(P45-48)
【关键词】混凝土面板;裂缝控制;聚脲;表止水;面板堆石坝
【作者】李振连;陈连军;张丹
【作者单位】水利部小浪底水利枢纽建设管理局,河南郑州 450000;汉江水电开发有限责任公司,湖北十堰 442200;汉江水电开发有限责任公司,湖北十堰 442200【正文语种】中文
【中图分类】TV641
1 工程概况
潘口水电站大坝面板为不等厚结构,顶厚30 cm,底部最大厚度 62.7
cm(t=0.3+0.003 H,H 为计算断面到面板顶高程358 m的垂直距离)。
面板总面
积4.05 万 m2,其中一期面板 2.34 万 m2,二期面板 1.71万m2,一、二期面
板分别为22块和27块,混凝土总量为1.79万m3。
因右岸坝肩岸坡较陡,为减少面板混凝土出现裂缝的可能性,板间缝分缝间距为6 m,其余板间缝间距为12 m。
面板板间缝共26条,其中张性缝12条(右岸6条,左岸6条),压性缝14条,最大板间缝长度187.62 m,面板与趾板间的周边缝长534 m。
大坝面板布置见图1。
图1 潘口大坝混凝土面板上游立视图(高程m、其余cm)
12 m宽面板为单层双向配筋,6 m宽面板为双层双向配筋。
高程270 m以下面
板垂直向和水平向分别采用Φ25和Φ22钢筋,高程270~300 m分别采用Φ22
和Φ20钢筋,高程300~330 m分别采用Φ20和Φ18钢筋,高程330 m以上
均采用Φ18钢筋。
每块面板四周设加强筋,全部采用Φ18钢筋。
2 面板混凝土施工
2.1 施工时段
综合考虑工程度汛、面板混凝土施工工期、大坝填筑进度及沉降量、水文条件、水库下闸蓄水等,确定大坝填筑到顶后,面板混凝土分二期连续施工。
大坝于2010年4月26日填筑到临时度汛断面324m高程,计划于2010年12月底填筑到设
计高程358 m,随即开始高程321.6 m以下一期面板施工,2011年3月底完成,紧接着开始二期面板施工,5月底前完成,养护1个月后开始表止水和面板裂缝处理,同时完成坝前17万m3铺盖填筑,9月初工程下闸蓄水。
2010年11月15
日大坝比计划提前15 d填筑到设计高程,填筑过程中大坝沉降量很小,但由于各种原因,一期面板于2011年3月2日才开始施工,比计划推迟2个月,5月24
日完成,二期面板不得不在夏季高温季节施工,于8月2日完成。
2.2 面板混凝土配合比掺加材料选择
堆石坝混凝土面板开裂在国内外工程中均是重点对待的问题,也是混凝土面板普遍
存在的问题,目前还没有非常有效的措施避免面板裂缝的发生。
由于混凝土抗拉性能较差,通过添加外加剂提高混凝土的抗拉强度非常有限,国内外工程通过添加外加剂防止混凝土面板裂缝的效果均不很理想。
潘口水电站面板混凝土配合比试验表明,在满足设计指标要求前提下,掺加WHDF增密剂(掺量为水泥用量2%)的混凝土极限拉伸值和极限拉伸强度比普通混凝土有一定提高,混凝土的保水性、和易性均比普通混凝土有明显改善;掺加聚丙烯纤维混凝土的含气量增加3%~4%,混凝土的劈拉、极限拉伸强度虽有所增加,但抗压强度降低、和易性降低。
国内已建工程表明,掺加聚丙烯纤维对限制混凝土早期裂缝有一定效果,对后期裂缝的控制效果甚微,且施工控制难度较大。
针对潘口面板溜槽过长(一期面板溜槽最长为187.62 m),保证混凝土的和易性、提高施工性能,对提高混凝土施工质量显得尤为重要。
因此,潘口大坝面板混凝土在选择掺加材料时,重点考虑混凝土的施工性能。
潘口水电站大坝面板混凝土最终采用掺加WHDF增密剂,混凝土配合比见表1。
表1 混凝土配合比设计参数(每m3材料用量)水泥/kg粉煤灰25%/kg水/kg砂
/kg卵石/kg 5~20mm 20~40mm减水剂/%引气剂/%WHDF/%237 79 120 719 613 613 0.9 0.5 2
现场施工证明,掺加WHDF增密剂后,混凝土的密实度有所增加,和易性明显改善,黏滞性增加,溜槽内混凝土拌合物没有发生分离和泌水现象,仓内振捣和滑模上升后收面质量容易保证。
2.3 面板混凝土施工
潘口水电站面板堆石坝填筑采用混凝土挤压边墙技术,面板混凝土施工工艺流程为:施工准备(包括挤压边墙脱空检查及修复、板间缝砂浆垫层、趾板混凝土缺陷处理及止水修复等)→挤压边墙表面喷乳化沥青→面板混凝土施工。
(1)施工准备。
首先对挤压边墙坡面按3 m×3 m方格网进行平整度测量,同时检
查挤压边墙与大坝填筑体的脱空部位,并对脱空部位凿除挤压边墙(潘口大坝未发
现脱空现象),用M5.0水泥砂浆回填。
对超出设计线的部位进行打磨,低于设计
线的部位采用M5.0水泥砂浆填补修平。
对板间缝止水片的砂浆垫层采用挖槽法施工,在挤压边墙上人工开凿出宽1.4 m、深0.2 m的槽,铺筑M20砂浆垫层,表面抹平。
(2)喷乳化沥青。
挤压边墙坡面修整完成后,根据设计要求在坡面喷涂厚度为3
mm的乳化沥青,以减少挤压边墙对混凝土面板的约束,减少裂缝发生。
(3)混凝土施工。
待板间缝砂浆垫层强度达到设计强度的70%以上后,进行面板底部铜止水制安,铜止水在坝顶利用压延机冷挤压法压制成型,接头采用双面焊接,用煤油或柴油做渗透试验检验焊接质量。
面板钢筋连接采用现场绑扎焊接,横向钢筋采用厂家一次制作成型的12 m长钢筋。
侧模为钢木定型模板,无轨滑模为钢结构,滑模宽1.5 m,长14 m,重约4.2 t。
滑模后部设2个活动式混凝土收面平台,一个与滑模作成整体,用于一次收面,一个在混凝土浇筑时用钢丝绳牵引于滑模后同步上升,用于二次收面。
潘口大坝面板混凝土分两期连续施工,一期施工321.6m高程以下,二期施工321.6m高程以上至坝顶,两期面板混凝土均从坝顶通过溜槽入仓。
面板混凝土采用9 m3罐车运至坝顶平台,入仓塌落度控制在3~5 cm,考虑溜
槽下料时的塌落度损失,坝顶卸料时的塌落度控制为3~7 cm。
混凝土通过两道溜槽入仓,在两道溜槽末端分别增设6 m长、可人工进行左右摆
动操作的溜槽,以便布料均匀。
在溜槽下铺一层宽度为1.2 m的毛毯,将溢出料“拦截”于毛毯上,不使其进入仓面。
每层布料厚度为25~30 cm,滑模每次提
升不超过30 cm,平均提升速度为1.5~2.5 m/h,最大滑升速度不超过3 m/h,滑升间隔时间不超过30 min。
为减少面板下的约束,施工过程中切断插入挤压边墙内的架立钢筋。
滑模滑升后,立即进行第一次人工木模收面。
通过调整二次收面架的牵引钢丝绳,掌握恰当的二次收面时间,保证在混凝土初凝前进行二次压光,以减少表面干缩裂缝。
在混凝土浇筑二次收面完成后,采用随滑模前行的塑料薄膜进行保温保湿。
待混凝土面可以承受施工人员踩踏后,立即人工覆盖毛毯进行保温保湿,并及时进行洒水养护。
待一块面板浇筑完成后,采用布置在面板顶部的PVC花管进行长流水养护
至水库蓄水为止。
(4)夏季施工措施。
工程坝址区多年平均气温15.5℃,实测最高气温43.4℃,5 月、6 月、7 月平均气温分别为20.8℃、24.9℃、27.2℃,河水平均温度分别为
15.9℃、19.7℃、22.9℃,日气温一般在17℃ ~35℃之间。
为保证工程9月初
下闸蓄水,同时满足防洪需要,混凝土面板必须在5月、6月、7月施工。
为了尽量降低混凝土的入仓温度,采取了以下措施:①在骨料仓搭设遮阳棚,设喷雾设施,在气温较高时喷雾降低骨料仓周围气温,达到降低骨料温度的目的;② 为混凝土运输罐车保温;③ 在溜槽上搭设遮阳棚,沿溜槽用河水喷雾;④对仓面基础、模板喷雾降温;⑤ 采用中热水泥;⑥尽量避开每天高温时段,由于二期面板长度仅有62.6 m,每块板混凝土量较少,基本可以做到在晚上浇筑容易产生裂缝的中下部面板混凝土;⑦及时覆盖和养护,混凝土初凝后及时用毡毯覆盖并洒水养护。
由于混凝土拌
合系统无制冷设施,未采取加冰拌合措施。
从浇筑完成后混凝土面板裂缝情况看,上述措施对混凝土的温度控制效果比较明显。
3 表止水施工
堆石坝面板表止水主要包括面板与趾板间的周边缝、面板间的板间缝、面板与防浪墙间的沉降缝止水。
面板混凝土浇筑28 d后,开始表止水施工。
表止水施工按照混凝土浇筑顺序从大坝中部向两侧展开。
为加快施工进度和提高施工质量,板间缝和周边缝均采用机械
化施工。
施工机械包括牵引台车、喂料车、工作台车、振动压实机等。
3.1 板间缝表止水施工
板间缝表止水施工工序包括:人工清理面板接缝,施工机械就位,自下而上完成表
止水安装。
具体工艺步骤是:坝顶牵引工作台车骑缝向上移动,人工在工作台车前端,在清理干净的混凝土表面涂刷SK底胶,人工辅助施工机械在工作台车上完成止水安装(包括埋设橡胶棒、GB柔性填料填塞、复合盖板铺设等),振动压实机靠
绳索与工作台车连接同步上升,将安装完成的表止水振动压实,最后人工安装固定复合盖板的不锈扁钢。
喂料车作用是将止水材料从坝顶运输到工作台车上。
3.2 周边缝表止水施工
由于周边缝坡度、走向不规则,特在缝两侧增设改向滑轮,斜坡上增设轨道。
周边缝表止水施工工作台车同样由坝顶牵引台车牵引,施工工艺与板间缝基本相同。
3.3 机械化施工优点
(1)GB填料通过工作台车上的挤出机挤出,温度提高约10℃,短时间内既粘又软,下表面与混凝土面、上表面与复合盖板粘接紧密。
(2)挤出机能够保证GB填料达到设计尺寸要求,嵌填密实度高。
(3)填料通过振动压实机机械夯压,与混凝土面和复合盖板粘接更加牢固。
(4)施工效率高,其平均生产强度可达2 m3/h,综合施工速度达20 m/h,减少人工投入一半以上。
4 裂缝及处理措施
4.1 裂缝调查
(1)裂缝统计。
面板混凝土按裂缝宽度分为两类,缝宽小于0.2 mm的为Ⅰ类裂缝,缝宽大于等于0.2 mm的为Ⅱ类裂缝。
2011年10月13日,大坝面板混凝土浇
筑完成72 d后,一期面板共发现Ⅰ类裂缝570条,总长度4 532 m,Ⅱ类裂缝100条,总长度1 129 m;二期面板Ⅰ类裂缝354条,总长度3 279 m,Ⅱ类裂缝
6条,总长度83.9 m。
(2)裂缝特点。
裂缝出现时间早,面板混凝土大约在3 d就出现裂缝,但数量很少,7~14 d裂缝发生较快,前期裂缝宽度在0.1~0.2 mm之间,以后随着裂缝数量
增多,出现宽度为0.2~0.3 mm之间的裂缝。
遇大风和气温变化较大时,裂缝发
展较快。
裂缝基本为水平方向。
大部分裂缝集中在一期面板自底部向上斜长的10~96 m范围内,2序块裂缝数量均多于1序块。
4.2 裂缝产生原因
(1)混凝土干缩和温度应力。
一期面板施工期为春季至夏初,昼夜温差较大,气候
干燥,风力较大,混凝土内水分损失过快,容易产生干缩变形,出现浅层裂缝。
初期混凝土内部水化热上升,内外温差较大,引起的温度应力导致面板产生裂缝。
(2)施工原因。
一期面板混凝土施工过程中,因溜槽过长,混凝土在溜槽中水量损
失大,虽然混凝土和易性较好,但溜槽过长容易造成仓面混凝土质量离散系数加大,不同部位强度差异产生裂缝。
挤压边墙平整度较差,起伏较大,局部未达到不超过基准面+5 cm和-8 cm的设计要求,影响混凝土保护层厚度及混凝土的平整度,导致应力集中产生裂缝。
4.3 裂缝处理
目前国内对混凝土面板裂缝处理方法通常是根据缝宽及是否贯穿,分别采用表面封闭和化学灌浆。
潘口水电站在借鉴其他工程经验的基础上,对Ⅰ类裂缝喷涂2
mm厚聚脲封闭;对Ⅱ类裂缝,采用CW系列化学灌浆材料灌浆后,再喷涂2 mm 厚聚脲封闭。
(1)Ⅰ类裂缝施工工艺流程:裂缝两侧混凝土面清理→涂刷PSI200水泥基液→养护24 h→分两层喷涂总厚2 mm聚脲。
(2)Ⅱ类裂缝施工工艺流程:裂缝两侧混凝土面清理→贴灌浆嘴→环氧砂浆封缝→检
查通畅性→灌浆→灌后检查→涂刷PSI200水泥基液→养护24 h→分两层喷涂总
厚2 mm聚脲。
裂缝上粘贴灌浆嘴的间距为30 cm左右,遇裂缝分叉增设灌浆嘴,用环氧砂浆封
缝1 d后进行试气检查,试气检查最大压力为0.3 MPa。
对于一般性裂缝,采用自下而上或自一端向另一端逐孔灌浆。
对水平贯穿裂缝,从缝两端同时向中间逐孔灌浆,灌浆压力控制在不超过0.3 MPa,每个灌浆嘴灌注
时间大于30 min。
水平贯穿性裂缝灌浆时,设专人持裂缝检查镜定时观察裂缝张开度,当裂缝张开度超过100 μm时,及时报告停止灌浆。
采用单点法压水试验进行灌浆质量检查,透水率不大于0.1 Lu为合格,不合格的
裂缝须补灌,检查孔采用环氧砂浆封孔。
5 结语
按照一般工程经验,堆石坝面板混凝土施工最好在每年的1~3月、气温在0℃ ~20℃时进行。
由于各种原因,潘口水电站大坝面板混凝土施工时段跨越春夏两季,并采取分期连续施工方案。
最后一块混凝土面板施工完成2个多月后,面板裂缝
数量、宽度与同类工程相近。
水库蓄水至335 m高程后,坝前水深87 m,坝后
量水堰测得大坝渗漏量约为7 L/s,说明面板混凝土、表止水、裂缝处理质量总体良好。
因此,为保证大坝面板混凝土施工质量,减少裂缝发生,最好在每年的低温季节、升温时段施工。
如必须在高温季节施工,一定要做好混凝土温控措施,如混凝土罐车加帆布遮盖、溜槽及滑模加遮阳棚、骨料仓搭设遮阳棚并喷雾降温、沿溜槽喷雾等,降低混凝土入仓温度,有条件时可加冰拌和混凝土,同时尽量控制在晚上低温时段浇筑容易发生裂缝区段的面板混凝土。
面板混凝土施工溜槽过长也是影响浇筑质量的一个因素。