包头第二热电厂#1炉增设高温省煤器探析
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包头第二热电厂#1炉增设高温省煤器探析
本文针对包头第二热电厂1#炉由于实际燃煤偏离设计煤质引起的带负荷能力不足的问题,结合1#锅炉的原设计进行原因分析,提出增加高温省煤器的改造技术方案。
标签:问题;改造;出力不足;炉膛结焦
1 设备简介
包头第二热电厂2×200MW机组所配锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司生产的DG670/13.7-22型炉,为一次中间再热超高压自然循环汽包炉、п型布置、单炉膛、燃烧器四角布置,切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、采用两台三分仓回转式预热器。
炉膛由Φ60×6.5膜式水冷壁组成,炉底冷灰斗角度为55°,水封结构,炉膛上部布置了全大屏、后屏。
水平烟道内部布置有高温过热器和高温再热器。
在后竖井内设有低温过热器、低温再热器和省煤器。
2 锅炉存在问题及分析
(1)锅炉本体存在问题。
由于锅炉实际燃用的煤质较大程度偏离设计煤质,实际煤质差:热值低、灰分高、水分高、灰熔点低导致锅炉存在以下主要问题:1)炉膛结焦难以避免;2)锅炉带负荷能力不足;3)过热器与再热器壁温超温;4)过热器与再热器减温水量大;5)排烟温度高;(2)锅炉辅机存在问题。
1)磨煤机出力不足;2)除尘器除灰出力不足;(3)锅炉本体存在问题分析。
1)煤质水分增加,推迟着火、降低炉膛温度与炉膛传热、增加烟气量、增加排烟热损失;2)煤灰分与水分增加,降低热值的同时,减小了炉膛理论燃烧温度,从而,降低炉膛辐射传热;3)煤灰熔点低、增加炉膛结焦倾向、减少炉膛有效辐射受热面积,减少炉膛辐射传热,减少锅炉蒸发量,降低锅炉蒸汽出力;(4)锅炉辅机存在问题分析。
1)煤质热值下降,造成磨煤机给煤量不能满足高负荷给煤量的需要;2)煤质灰分增加,带来磨煤机磨煤部件的磨损,影响制粉出力;3)煤质水分增加,影响制粉干燥出力;4)煤质灰分增加,超过除尘系统出力,灰排不出去,制约锅炉带负荷能力。
3 煤质影响锅炉出力的三个核心问题
其一,煤水分高、灰分高、热值低,影响制粉出力限制锅炉出力;其二,煤灰熔点低,炉膛结焦减少炉膛辐射受热面积、减少炉膛蒸发量,影响锅炉出力;其三,煤热值低、理论燃烧温度低、改变了设计煤质情况下,锅炉蒸发吸热量与过热及再热吸热量的比例,导致锅炉出力直接下降或者受限于汽温或者壁溫而限制出力。
显然,对于第一条需要对制粉系统加以改造;对于上述第二与第三条再作进一步说明。
煤热值低与灰熔点低,分别通过减小传热面积与传热温差两方面
影响炉膛蒸发吸热,从而影响锅炉出力。
4 改造方案
4.1 改造技术方案
基于上述分析,提出如下改造技术方案:(1)在转弯烟室内增加蒸发受热面,相当于在原有省煤器的上部增加了一段省煤器面积;(2)该受热面布置上可以垂直布置也可以水平布置;(3)需要合理增加的面积通过热力计算(和壁温计算)予以确定。
4.2 改造技术方案的优点
(1)受热面具有较高的传热效率。
由于该受热面布置于转弯烟室,那里具有较高的烟气温度,因此受热面具有较高的传热效率;(2)同时降低低过与低再的入口烟温,可减少过热器系统与再热器系统的减温喷水量;(3)同时增加锅炉系统的蒸发吸热量。
由于连接在省煤器出口与锅筒之间,因此可以增加蒸发吸热量,即直接增加了一部分锅炉出力。
蒸发量的提高也减少了过热蒸汽的超温与过热器壁温的超温;(4)提高锅炉出力与效率。
锅炉出力的提高来自两个方面,一方面,因为蒸发量的提高、另一方面,由于减少了减温水的耗量,在同样的减温水量下,锅炉可以带更高的负荷。
效率的提高,一方面,增加了受热面,另一方面,减少了减温水,特别是减少了再热器减温水量,后者对机组效率有敏感影响。
由于该受热面布置于转弯烟室,那里具有较高的烟气温度,因此受热面具有较高的传热效率。
传递同样的热量可耗用较少的金属。
一方面可增加蒸发吸热量,另一方面可以降低低过与低再进口烟气温度,从而抵消煤质变差时低过与低再出口汽温升高的趋势、有效削减过热器与再热器的减温水量。
该受热面既可以用光管、也可以采用翅片受热面。
另外与单纯割管来控制过热器与再热器壁温与汽温超温的措施相比,后者减少了受热面,势必引起排烟温度的升高而降低锅炉热效率。
4.3 改造方案布置
改造布置方案可以采用两种布置,一种为垂直布置,另一种为水平布置。
5 改造效益与投资回收期
方案一:550万元。
按照全年运行5500小时,多发电量1万KW*5500=5500万KWh,按照每度电利润0.1元计算,直接多发电效益为550万元;方案二:1100万元。
按照全年运行5500小时,多发电量2万KW*5500=11000万KWh,
按照每度电利润0.1元计算,直接多发电效益为1100万元;方案一的投资回收期为一年;方案二的投资回收期为半年;
6 结语
包头第二热电厂1#炉,由于实际燃煤偏离设计煤质引起的带负荷能力不足,经过2010年燃烧器改造,锅炉带负荷能力有了较大的提高,为了进一步提高锅炉带负荷能力,在分析原因基础上,提出增加高压省煤器的改造技术方案。
方案一,在锅炉后烟道上部的转弯烟室,增加960平方米的蒸发受热面,在再热器系统减温水量不变的情况下,提高锅炉出力38t/h,相应机组负荷提高12.2MW,过热器系统减温水量还可以降低5t/h。
而主蒸汽与再热蒸汽参数不变。
当再热器减温水有余量情况下,锅炉出力还可以进一步提高。
方案二,在锅炉后烟道上部的转弯烟室,增加1500平方米的蒸发受热面,在再热器系统减温水量不变的情况下,提高锅炉出力62t/h,相应机组负荷提高20MW,过热器系统减温水量还可以降低6t/h。
而主蒸汽与再热蒸汽参数不变。
当再热器减温水有余量情况下,锅炉出力还可以进一步提高。
值得注意的是,两个改造方案分别提高12.2MW与20MW负荷虽然是以75%的额定负荷进行的计算,但重要的是其给出的相对提高负荷的能力也适用于其它负荷情况下。
改造效益两方案分别为550万元/年和1100万元,投资回收期分别为一年和半年。
参考文献:
[1]徐通模,温龙,金定安.锅炉燃烧设备[M].西安:西安交通大学出版社,1992.
[2]徐旭常,毛建雄等.燃烧理论与燃烧设备[M].北京:机械工业出版社,1988.。