#1机高低加、除氧器水压试验技术措施
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#1机高低加、除氧器水压试验
技术措施
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审定:
审核:
编写:
山东莱芜发电厂
2005年4月28日
一、#5、6高加水压试验技术措施:
(一)#5、6高加汽侧水压试验措施
1、#5、6高加汽侧超压水压试验压力值按下式确定:
Pt=1.25P〔σ〕/〔σ〕t
式中 Pt——超压试验压力(常温);
P——设计压力,#5高加为2.5Mpa ,#6高加为3.5Mpa;
〔σ〕——试验温度下材料的许用应力,为177Mpa;
〔σ〕t——设计温度下材料的许用应力,#5高加为159Mpa ,#6高加为147Mpa。
计算得:#5高加的试验压力Pt=1.25×2.5×177/159=3.48 Mpa;
#6高加的试验压力Pt=1.25×3.5×177/147=5.27Mpa。
2、应待#5、6高加缺陷消除后进行试验,试验前应检查各系统确实连接无
误。
3、关闭高加进汽门、危急放水门、疏水门、电接点水位计水平衡门,将要
进行打压的高加独自隔离出来。
以上阀门关断不严密时,应临时加装堵板。
4、将高加汽侧压力表更换为0.5级以上,合适量程的压力表。
#5高加选用
量程为0-6Mpa的表计,#6高加选用量程为0-10Mpa的表计。
5、由高加电接点水位计汽平衡门处连接打压管路。
6、水压试验的试验用水应为洁净水,水温不应低于5℃且不应高于70℃,
水中的氯离子含量应不大于0.2 mg/L。
7、打压前预先将高加汽侧注满水,以缩短起压时间。
然后开打压机进行打
压。
8、试验时应缓慢升压,当压力上升到设计压力(#5高加为2.5Mpa ,#6
高加为3.5Mpa)时暂停升压,进行初步检查。
若无漏水或异常现象,可再升压到试验压力,并在试验压力下保持时间30分钟,然后将压力降
至设计压力,保压30分钟,再进行仔细检查。
在试验压力和设计压力
下的保压时间内,压力应保持不变。
9、在试验过程中,各连接部位和焊缝应无泄漏、无异常声响。
试验后,如
壳体无异常变形,则认为该压力容器水压试验合格,随即停泵消压放水。
10、试验中如发现渗漏,应在消压放水后进行处理,并在修补后重新试验。
11、试验结束后拆除所加堵板,恢复运行表计及其它工作。
(二)#5、6高加水侧水压试验措施
1、#5、6高加水侧超压水压试验压力值按制造厂标定值确定,即:
#5、6高加的试验压力Pt=28Mpa 。
2、应待#5、6高加及其进出口门、注水门、水侧泄压阀缺陷消除后进行试
验,试验前应检查各系统确实连接无误。
3、试验前关闭#5加进水联成阀、#6加出水逆止阀、高加注水门,将要进
行打压的高加独自隔离出来。
以上阀门关断不严密时,应进行进一步检修,使其关断严密。
4、高加水侧压力表更换为0.5级以上,量程为0-40Mpa的压力表。
5、由高加水室泄压阀处连接打压管路。
6、水压试验的试验用水应为洁净水,水温不应低于5℃且不应高于70℃,
水中的氯离子含量应不大于0.2 mg/L。
7、打压前最好预先将高加水侧注满水,以缩短起压时间。
然后开打压机进
行打压。
8、试验时应缓慢升压,当压力上升到设计压力(22Mpa)时暂停升压,进
行初步检查。
若无漏水或异常现象,可再升压到试验压力,并在试验压力下保持时间30分钟,然后将压力降至设计压力,保压30分钟,再进行仔细检查。
在试验压力和设计压力下的保压时间内,压力应保持不变。
9、在试验过程中,各连接部位和焊缝应无泄漏、无异常声响。
试验后,如
壳体无异常变形,则认为该压力容器水压试验合格,随即停泵消压放水。
10、试验中如发现渗漏,应在消压放水后进行处理,并在修补后重新试验。
11、试验结束后拆除试压管路,恢复运行表计及其它工作。
二、#3、4低加汽侧筒体水压试验措施:
1、3、4低加汽侧筒体超压水压试验压力值按下式确定:
Pt=1.25P〔σ〕/〔σ〕t
式中 Pt——超压试验压力(常温);
P——设计压力,#3低加为0.245Mpa ,#4低加为0.461Mpa;
〔σ〕——试验温度下材料的许用应力,为111Mpa;
〔σ〕t——设计温度下材料的许用应力,#3加为93Mpa,#4加
为81Mpa。
计算得:#3低加筒体的试验压力Pt=1.25×0.245×111/93=0.37 Mpa;
#4低加筒体的试验压力Pt=1.25×0.461×111/81=0.79Mpa。
2、水压试验安排在低加芯子吊出后且#
3、4低加汽侧筒体等处缺陷消除后
进行,试验前将低加水室大盖上部的拉紧螺栓孔用专用的堵头堵死,将其进出水口用堵板堵死,并由一个堵板上连接上打压管路,一个堵板上加装上向筒体内注水管路。
3、检查各系统确实连接无误。
4、关闭低加进汽门、疏水门、空气门将要进行打压的低加独自隔离出来。
以上阀门关断不严密时,应临时加装堵板。
5、将低加汽侧压力表更换为1.5级以上,合适量程的压力表。
#3低加选用
量程为0-0.6Mpa的表计,#4低加选用量程为0-1Mpa的表计。
6、水压试验的试验用水应为洁净水,水温不应低于5℃且不应高于70℃。
7、打压前预先将低加汽侧注满水,以缩短起压时间。
然后开打压机进行打
压。
8、试验时应缓慢升压,当压力上升到设计压力(#3低加为0.245Mpa ,#4
低加为0.4961Mpa)时暂停升压,进行初步检查。
若无漏水或异常现象,可再升压到试验压力,并在试验压力下保持时间30分钟,然后将压力
降至设计压力,保压30分钟,再进行仔细检查。
在试验压力和设计压
力下的保压时间内,压力应保持不变。
9、在试验过程中,各连接部位和焊缝应无泄漏、无异常声响。
试验后,如
壳体无异常变形,则认为该压力容器水压试验合格,随即停泵消压放水。
10、试验中如发现渗漏,应在消压放水后进行处理,并在修补后重新试验。
11、试验结束后拆除所加堵板,恢复运行表计及其它工作。
三、#1、2除氧器水压试验及#3、4低加水侧水压试验技术措施:
1、除氧器超压水压试验压力值按下式确定:
Pt=1.25P〔σ〕20/〔σ〕t
式中 Pt——超压试验压力(常温);
P——除氧器的额定工作压力,为 0.50 Mpa;
〔σ〕20——试验温度(20℃)下材料的许用应力,为148Mpa;
〔σ〕t——设计温度(400℃)下材料的许用应力,为87Mpa。
计算得:除氧器的试验压力为:1.06Mpa。
2、#
3、4低加水侧水压试验随同除氧器水压试验一并进行,试验各压力及
稳压时间等均与除氧器试验相同。
3、水压试验前各参检设备应达到以下条件:
(1)#3、4低加汽侧水压试验完毕,低加芯子检修完好,低加复装完毕。
(2)#1、2除氧器大修标准检修项目进行完毕,除氧器缺陷消除,对其进行了彻底清扫,并检查各系统确实连接无误。
(3)将除氧器安全阀暂时压死(或拆下后加装临时堵板)。
关闭#1、2除氧器汽平衡隔绝门、加温门、余汽门、炉疏水补水门、进汽截门及
#1机三抽电动门、二三段抽汽联络门、高加疏水至#1、2除氧器截
门。
(4)开启#1机#1、2、3、4低加进、出水门,关闭#1机#1、2、3、4低加旁路门、#4加水侧放水门及疏水泵出口门。
(5)将凝结水泵出口压力表、及除氧器压力表均更换为1.5级以上,量程为0-2.5 MPa的表计。
(6)联系运行人员预先备妥试验用除盐水约160m3,要求水温不应低于
5℃且不应高于50℃。
4、开启凝结水泵,调整凝结水泵出口门及凝结水再循环门,使凝结水泵出
口压力维持在0.4—0.6MPa,经过轴加、#1一4低加,向除氧器上水
5、待除氧器排氧门见水后,关闭此门。
6、调整凝结水泵出口压力使除氧器缓慢升压至设计压力0.784 Mpa,在此
压力下维持一定时间,对除氧器及低加进行初步检查。
7、初步检查除氧器及各低加若无漏水及低加铜管泄漏(表现为低加汽侧水
位上升)等异常现象时,方可继续缓慢升压至试验压力Pt=1.06Mpa。
8、使除氧器及低加水侧在试验压力下保持30分钟,然后缓慢降压至设计
压力0.784 Mpa,再在此压力下保压30分钟,对除氧器、低加水侧进行仔细、全面的检查。
(注:在试验压力和设计压力下的保压时间内,压
力应保持不变。
)
9、若有泄漏等缺陷时,应在消压放水后及时处理,然后重新进行水压试验;
若检查各连接部件和焊缝无泄漏、无异常声响,壳体无变形等缺陷,则认为该压力容器水压试验合格,随即停泵消压放水。
10、拆除堵板,恢复运行表计及其它工作。
11、恢复安全阀弹簧的原工作位置(若试验前拆除则为复装安全阀),并在
开机运行时,由运行人员配合重新整定。