HXD3型电力机车运用初期的常见故障和处理方法
和谐D3型电力机车故障应急处理办法
(4)若机车运行中自动降弓,停车确认受电弓损坏程度,记录刮弓的地点。通过低压电器柜上的开关SA96,控制隔离开关QS1或QS2隔离损坏的受电弓。可以换弓继续运行。
若刮弓导致受电弓破损严重,需要登车顶作业,请求停电,参照执行机安函[2006]135号文件内容,做好必要的安全防护。
(1)确认各风机启动完毕(换向后,风机启动)。
(2)确认停车制动在缓解位,制动缸压力小于150kpa时操纵台停车制动红色指示灯应熄灭。
(3)确认制动系统CCB-II显示幕不显示动力切除状态。
(4)监控未发出卸载信号。
(5)通过TCMS显示屏查看机车部件的状态,发现异常,到低压电器柜检查对应的自动开关是否处于闭合位。(需停车处理)
8、牵引风机故障的处理办法
(1)现象:机车降功1/6,故障显示灯亮,微机显示风机故障或风速故障
(2)处理方法:
①当一组风机故障时,可断合几次相应的空气自动开关(低压电器柜上)。
②若故障无法恢复,TCMS会自动将相对应的一组CI切除,也可在微机屏手触切除,即主变流器六组中有一组不工作,机车保持5/6的牵引力,可维持运行。
2、主断合不上的故障处理办法
(1)检查气压正常,不低于650Kpa。
(2)检查司控器主手柄处于“0”位。
(3)检查司机室操纵台上的紧急制动按钮,应该在弹起位。
(4)半自动过分相按钮在正常弹起位。
(5)过分相后合不上主断,关闭全自动过分相装置。(需停车处理)
3、提牵引主手柄,无牵引力的故障处理办法
9、冷却塔风机故障的处理办法
(1)现象:故障显示灯亮,微机显示冷却塔风机或风速故障
(2)处理方法:
hxd3型电力机车常见故障分析与处理
hxd3型电力机车常见故障分析与处理
HXD3型电力机车常见故障有以下几种:
1. 电机故障:可能是电机绕组烧毁、电枢摩擦、轴承磨损或电机过载等原因导致。
处理方法是更换烧损的绕组、更换摩擦的电枢、更换轴承或重新润滑轴承等。
2. 停车制动故障:可能是制动压力不足、制动片磨损或手制动闸磨损等原因导致。
处理方法是更换制动片或手制动闸、调整制动压力等。
3. 供电系统故障:可能是断路器故障、接触不良或电池电量不足等原因导致。
处理方法是更换故障断路器、检查并清理接触面、更换电池等。
4. 车轮故障:可能是轮胎损坏、轮轴弯曲或轮轴承磨损等原因导致。
处理方法是更换轮胎、轮轴或轴承等。
5. 信号系统故障:可能是信号灯损坏、信号线接错或信号系统故障等原因导致。
处理方法是更换损坏信号灯、更正信号线接错或检修信号系统等。
总之,对于HXD3型电力机车常见的故障,要根据具体情况
采取相应的处理方法,确保机车能够正常运行,确保行车安全。
HXD3型电力机车故障应急处理
HXD3型电力机车故障应急处理现象一:受电弓升不起故障原因:1.总风缸压力或控制风缸压力低于480Kpa;2.控制电器柜上有关断路器不在正常位置;3.升弓气路有关塞门应不在正常位;4.主断控制器故障。
应急处理:1.检查总风缸压力或控制风缸压力,若风压低于480Kpa,使用辅助压缩机泵风(辅助压缩机泵风按钮SB95在控制电器柜上),当风压达到735Kpa时,辅助压缩机自动停泵。
2.风压正常,检查控制电器柜QA41、AQ42、QA43、QA44、QA45、QA55断路器的位置,应置于正常位,如有跳开现象,检查确认后,重新闭合开关。
3.检查升弓气路有关塞门应在正常位:⑴蓝色钥匙应插入制动装置内的受电弓用的管道切断开关,并处于垂直位;⑵升弓塞门U98(受电弓控制单元上)应置于开放位。
4.检查主断控制器,将其上面的开关置于“停用”位置,如能升起,说明主断控制器故障,换弓维持运行。
现象二:主断合不上原因:1. 总风缸或辅助风缸压力小于650kPa;2. 司机控制器手柄不在“0”位;3. 主断供风塞门U94(受电弓控制单元上)在关闭位;4、两端司机室操纵台上的紧急按钮SA103(104)之一不在弹起位(紧急按钮有按压复位和旋转复位两种);5. 半自动过分相按钮SB67(68)不在正常弹起位;6. 自动过分相装置试验按钮(自复式)不在正常弹起位;7、CI试验开关SA75(电器控制柜上)不在正常位;8、网压表不显示QA1跳开。
应急处理:1.总风缸或辅助风缸压力小于650kPa时,受电弓能升起,主断合不上,使用辅助压缩机继续打风;2.置司机控制器手柄于“0”位;3.置主断供风塞门U94(受电弓控制单元上)在开位。
4.置两端司机室操纵台上的紧急按钮SA103(104)在弹起位(紧急按钮有按压复位和旋转复位两种)。
5.恢复半自动过分相按钮SB67(68)在正常弹起位。
6.恢复自动过分相装置试验按钮(自复式)在正常弹起位。
HXD3型电力机车途中常见故障应急处理(09版)
HXD3型电力机车途中常见故障应急处理一、受电弓故障1、检查空气柜蓝钥匙是否在开放位,应拨不出来。
2、检查好空气柜升弓气路控制风缸风压是否高于600Kpa。
如低于此值应按压一下辅压机按钮SB95(在控制电器柜上),使用辅助压缩机泵风,同时检查U77塞门是否在开放位。
当风压达到735Kpa时,辅助压缩机自动停打。
3、在空气柜检查升弓塞门U98应在开放位。
4、检查升弓阀板上调压阀塞门应在开放位。
5、检查侧墙壁处的主断控制器(快速降弓装置),将上面的开关置断开停用位,如能升弓,说明该装置故障,报活更换或换弓运行。
6、在电器柜检查司机控制自动开关QA43或QA44应在闭合位,断合几次,防止假跳。
7、运行中换弓运行。
二、途中刮弓1、立即断主断降弓停车,迅速关闭控制风缸塞门U77存风,马上向列车调度员报告列车车次、机车号码、刮弓地点、司机姓名等有关内容,并申请停电,做好防溜防护。
2、接到停电命令后,将命令号码、日期、电调姓名、停电起止时间,二人核对后记入手帐。
3、到达停电时间起点后,升前弓并确认升起,确认网压表无显示,闭合主断,确认辅助变流器UA12不能启动,对应辅机不工作,“欠压”灯不灭,然后断闸降弓。
4、在停电时间内穿戴防护用品,将随车接地线固定在机车运行方向左1轴头端盖螺母上,再将随车接地线勾头挂在运行前方网上。
5、取钥匙上大顶,妥善处理故障的受电弓,捆紧绑牢,使其不可由于震动而移位或脱落,并排除接地处所。
6、将工具及受电弓损坏部件带下车顶,各钥匙归位,先在接触网上取下接地线勾头,再从轴头上解下接地线。
7、关闭故障受电弓供风塞门U98,将电器柜内辅助压缩机启动按钮右边的前后弓隔离开关S96置故障位置。
8、再停电时间终点前,申请送电,来电后开放U77塞门,充风试闸,升前弓运行。
三、运行中网压突然降为01、立刻观察是否刮弓,发现刮弓后,立即停车,按刮弓故障应急处理。
2、如未刮弓,马上询问车站,得知停电后,选择平道,远离或越过分相绝缘地点停车。
HXD3型电力机车故障应急处理
HXD3型电力机车故障应急处理现象一:受电弓升不起故障原因:1.总风缸压力或控制风缸压力低于480Kpa;2.控制电器柜上有关断路器不在正常位置;3.升弓气路有关塞门应不在正常位;4.主断控制器故障。
应急处理:1.检查总风缸压力或控制风缸压力,若风压低于480Kpa,使用辅助压缩机泵风(辅助压缩机泵风按钮SB95在控制电器柜上),当风压达到735Kpa时,辅助压缩机自动停泵。
2.风压正常,检查控制电器柜QA41、AQ42、QA43、QA44、QA45、QA55断路器的位置,应置于正常位,如有跳开现象,检查确认后,重新闭合开关。
3.检查升弓气路有关塞门应在正常位:⑴蓝色钥匙应插入制动装置内的受电弓用的管道切断开关,并处于垂直位;⑵升弓塞门U98(受电弓控制单元上)应置于开放位。
4.检查主断控制器,将其上面的开关置于“停用”位置,如能升起,说明主断控制器故障,换弓维持运行。
现象二:主断合不上原因:1. 总风缸或辅助风缸压力小于650kPa;2. 司机控制器手柄不在“0”位;3. 主断供风塞门U94(受电弓控制单元上)在关闭位;4、两端司机室操纵台上的紧急按钮SA103(104)之一不在弹起位(紧急按钮有按压复位和旋转复位两种);5. 半自动过分相按钮SB67(68)不在正常弹起位;6. 自动过分相装置试验按钮(自复式)不在正常弹起位;7、CI试验开关SA75(电器控制柜上)不在正常位;8、网压表不显示QA1跳开。
应急处理:1.总风缸或辅助风缸压力小于650kPa时,受电弓能升起,主断合不上,使用辅助压缩机继续打风;2.置司机控制器手柄于“0”位;3.置主断供风塞门U94(受电弓控制单元上)在开位。
4.置两端司机室操纵台上的紧急按钮SA103(104)在弹起位(紧急按钮有按压复位和旋转复位两种)。
5.恢复半自动过分相按钮SB67(68)在正常弹起位。
6.恢复自动过分相装置试验按钮(自复式)在正常弹起位。
HXD3型电力机车运用初期的常见故障和处理方法
各螺 母进 行 紧 固的 , 在机 车 实际检 修 中 , 我们 再次 按要求 用力 矩 扳手 对松脱
螺母 进行 了紧 固 , 一个 月后 检 查发 现 这 些螺 母 又 出 现 了松 脱 现 象 , 此 , 但 因 可 以认 为这些 螺母 紧 固设 定值偏 小 。 为保 证 机车走 行 部 的绝对 安全 , 方 面加 强 机 车走 行 部 各 紧 固螺 母 尤 一 其是 垂 向 、 向油压 减震 器等 关键 部 位 螺母 的检 查 , 横 另一 方 面 , 发 现 的松 对
脱螺 母 , 着按 传统 的 紧固要 求进 行 紧 固 , 目前 为止 , 踪该 部 件 2个 月 试 到 跟
的运 行情 况 表明 , 传统 要求 紧 固的螺 母没 有再 出现 松脱 的 现象 。 按
2 机 车 生 产 组 装 的 工 艺 控 制 过 程 有 待 加 强
新造 机 车到段 后 , 了初 步 掌握 机 车 的基 本 质 量 , 照 以往 经验 , 要 为 按 需
在 随后 的 机车 入段 日常检 查 中发 现 , 行 部 部 分 紧 固螺 母 松 脱 的 现 象普 遍 走
一 一 ■一 一 一 一 一- 一  ̄ - + ” 一 一 + H + 一 一 一 ~ 一 + ・ 十 一 + 一 十 一 一一 十 H+ 一 一  ̄ 一 -- 一 一 十 H+
HXD3型机车故障处理
(三)注意事项 禁止闭合蓄电池闸刀,注意处理程序,恢复无火前,先做防溜, 再摘车,防止错开错关,制动具备制动作用后再撤弹停,不具备 制动作用,不许撤防溜,乘务员不准擅自离开。 (四)防溜措施 无火回送机车到达终到站,机车与列车摘钩前,无火机车必须将 止轮器放置指定位置做好机车防溜(多台机车重联时,前部机车 和尾部机车各自做好防溜措施)。 1、利用其他机车牵引无火回送机车时,确认车钩及风管连接状态 良好后,方可撤出防溜装置。 2、需要无火机车自行移动时; 车下:关闭端部平均管塞门;(紧固防尘堵) 车上:在EPCU 的ERCP 模块上将无火回送塞门转到“正常运用” 位,开放停放制动控制塞门(B40.06)。闭合相关保险打开电钥 匙, 使用辅助风泵泵风,升弓闭合主断路器,闭合主风泵开关,制动 机试 验良好后,方可撤出机车防溜。
(六)机车结束运行操作 运行结束,离开机车前需完成以下操作: 1、将主控制器的换向手柄置“0”位。 2、断开主断路器、降弓。 3、关闭驾驶台所有开关,取下电钥匙。 4、将停车制动器置于制动状态。(驾驶台故障表示 灯中停车制 动灯亮) 5、关掉电器制动柜的蓄电池自动开关(QA61)。
(七)弹簧停车制动(蓄能制动)试验
(五)警惕装置的操作
当机车速度大于等于30Km/h,且机车未实施紧急制动时 ,机车警惕装置进入监视状态,此时每1 分钟内,司 机应按警惕装置控制按钮SB96(SB97)或踩警惕装置 控制开关SA101(SA102)1 次,使警惕装置重新进入 监视状态,否则超过1 分钟未按,警惕装置进入报警 状态,蜂鸣器响,再延迟10S,如果司机仍未按警惕 装置控制按钮SB96(SB97)或踩警惕装置控制开关 SA101(SA102)1 次,则警惕装置动作,发出紧急制 动指令,使机车进入紧急制动状态。此装置建议采用 脚动,不采用手动。
hxd3型机车常见故障处理
HXD3型机车常见故障处理办法一、故障处理时的注意事项:1、故障处理前,必须将主手柄和换向手柄回到"零"位,并断开主断路器。
2、机车在处理故障时如断开下列自动开关或再闭合时,均会造成机车产生惩罚制动,运行中将会造成列车停车:如:①电钥匙SA49(50);②微机控制1、2自动开关QA41(42);③电空装置自动开关QA55;④司机控制1、2自动开关QA43(44);⑤机车控制自动开关QA45;⑥蓄电池充电自动开关QA61。
3、人为断开QA61蓄电池自动开关后,再重新闭合时,需要间隔30秒以上。
4、确认需要断开QA61"蓄电池"自动开关之前,应正确处理好监控装置的操作,选择先采取停车,后处理故障的原则执行。
5、机车运行中或机车整备时出现微机屏报故障显示时,可按操纵台左侧的复位按钮进行消除,如果按3次复位按钮故障仍未消失时,【切忌连续多次按复位按钮,如果放电电阻连续多次快速放电,可能会造成变流装置发生火灾,造成严重后果】根据运行情况可将QA61"蓄电池" 自动开关断开30秒,重新合上;若故障仍未消失时,可将对应故障的主变流或辅变流置开放位,待回段后报修处理。
6、微机触摸屏属于精密显示控制元件,具有屏幕显示、触摸操作功能。
随着机车的不断运用,个别机车的触摸屏可能出现触摸失效或黑屏等故障现象,这时就需要对其进行修复,触摸屏如果修复不能成功,说明无法修复,需要更换新的元件。
7、机车使用或整备过程中,可能会出现24V低下故障,多数出现的原因是因为操作触摸屏的间隔时间太短而使其反应不及时,当然也可能有其他原因,这种情况按复位按钮或重启蓄电池可以恢复。
8、个别机车有合主断辅变流工作的同时,牵引风机也启动:这是因为启用了夏季模式的原因,如不需使用该模式,可联系售后服务人员取消夏季模式。
9、机车整备时,常见到检修人员和乘务员的一些不正确操作,主要为:机车断主断时方向手柄不回零位,机车升弓合主断时方向手柄未在零位,类似的操作当时可能没什么异常状况,因为电力机车的核心元件是电气装置,所以时间久了就会影响机车的使用寿命。
HXD3型电力机车常见故障分析与处理
HXD3型电力机车常见故障分析与处理第一篇:HXD3型电力机车常见故障分析与处理HXD3型电力机车常见故障分析与处理学生姓名:学号:专业班级:指导教师:西安铁路职业技术学院毕业设计(论文)摘要HXD3型电力机车是由中国北车集团大连机车车辆有限公司与日本东芝公司于2001年起合作研制的大功率交流传动货运电力机车。
HXD3型电力机车是目前世界上批量投入商业运行的6轴电力机车中功率最大的交流传动电力机车,该型机车应用了先进的网络控制、交流电机矢量控制和轴控驱动方式等一系列新技术,使我国铁路机车技术装备全面进入世界先进行列。
郑州机务段在2009年9月配属了32台HXD3型电力机车,每台机车都经过全面检查整修后才投入运用,该型机车充分满足了重载、快速货物运输的需要,然而,在实际运用过程中,还是发现HXD3型电力机车存在着一些问题,影响了该型机车的正常运用。
关键词:HXD3;常见故障;分析与处理-I西安铁路职业技术学院毕业设计(论文)2.14.各种电气故障不能复位、不能解决的处理..........................................................11 2.15.制动机系统故障产生的惩罚制动.. (12)3、HXD3应急处理 (13)3.1.升不起3.2.主断合不上 (13)3.3.提牵引主手柄,无牵引力........................................................................................13 3.4.油泵故障处理............................................................................................................14 3.5.油流继电器故障处理................................................................................................14 3.6.油温高继电器动作处理.. (14)3.7.牵引风机故障处理....................................................................................................14 3.8.牵引风机风速继电器故障处理................................................................................14 3.9.冷却塔风机故障处理................................................................................................15 3.10.主变流器CI整流、逆变组件故障处理................................................................15 3.11.主变流器接地故障处理..........................................................................................15 3.12.牵引电动机过流故障处理.. (15)3.13.牵引电动机接地故障处理......................................................................................16 3.14.电机转速传感器故障处理......................................................................................16 3.15.充电电源投入情况检查(非常重要).......................................................................16 3.16.大、小闸操作异常处理..........................................................................................16 3.17.各种电气故障不能复位、不能解决的处理. (17)结论................................................................................................................... ...................18 致谢........................................................................................................................... ...............19 参考文 (20)-IIIHXD3型电力机车常见故障分析与处理1.HXD3型电力机车主要特点1.1 轴式为C0-C0,电传动系统为交直交传动,采用IGBT水冷变流机组,1250kW大转矩异步牵引电动机,具有起动(持续)牵引力大、恒功率速度范围宽、粘着性能好、功率因数高等特点。
HXD3型机车应急故障处理措施
HXD3型机车应急故障处理措施一、升不起弓1、检查升弓气路风压是否高于500Kpa。
2、检查管路柜内升弓阀是否在升弓位置,此阀门是一个蓝色钥匙。
3、检查升弓塞门U98应打开。
4、检查控制电器柜上的QA43、QA44正常闭合。
5、将主断控制器上面的开关置于“断”位置。
6、若升弓后一会又落下,检查电源柜后面快速降弓控制盒旁边的快速降弓塞门是否关闭。
二、刮弓后的处理1、运行中发现欠压指示灯亮,接触网大幅度摆动异常,应立即断电降弓,发现刮弓时及时停车,向列车调度员报告车次、地点及损害情况,并申请停电,做好防溜、防护。
2、接到停电命令,记录号码、日期、电调姓名、起止时间。
3、升弓验电,挂好接地线。
4、上车顶方法:在制动柜将蓝色钥匙旋转90度拔出,插入接地装置蓝色锁孔,旋转90度,将接地装置手柄向右扳再向下旋转180度,将黄色钥匙旋转90度拔出任一个,插入天窗门锁孔旋转90度使的锁扣退出,用力将两个扣锁打开。
5、上车顶绑好故障的受电弓,将工具及损坏部件带下车顶,各钥匙复位,去掉接地线,确认人员全部处在安全位置后申请送电。
6、将电器柜SA96置故障受电弓位,关闭故障端U98塞门,撤除防溜、防护,按规定试闸。
三、合不上主断1、.SA75“正常”位。
2、QS3、QS4、QS10、QS11正常位。
3、主断气压正常(不低于470kpa),U94开启位。
4、.司控器“0”位。
5、.两端司机室操纵台上的紧急按钮在弹起位。
四、无牵引力1、各风机启动完毕。
2、停车制动在缓解位。
3、不在动力切除状态。
4、总风缸风压不足470KPa。
5、仍不行,主司机控制器置0位,电钥匙置0位,断蓄电池DZ"QA61"30秒以上,重新合上。
注意:必须先关闭电钥匙后再断开蓄电池DZ,否则会造成提手柄不进级。
五、风泵打不起风原因为两个风泵同时启动,使两个风泵空气干燥器风路顶牛,造成排气阀不能关闭,空气压缩机打的压缩空气直接由排气阀排出大气。
HXD3型机车常见故障分析及处理措施
障” 、 “ C I 逆变 故 障 ” 、 “ C I 门电 源异 常” , 故 障状态 屏 “ 主 变 流” 灯亮 , 对应 的牵引 电流 为零 。将 故 障主变 流器 C I
过程 中 出现 C I 故 障 ,立 即进行 故 障变 流器 的 隔离 。 维
持机 车运 行
切 除后 , 用余 下 5个 电 机牵 引运 行 。 机 车入 库 后检 查
・运 用维 保 ・
H X D 3型机车常见故 障分析及 处理措施
丁玉 峰
( 济 南铁 路 局 济 南 西机 务 段 . 山 东 济 南 2 5 0 1 1 7 )
摘 要 : 针对 H X n 3型 大 功率 交 流传 动 货 运 电力 机 车 I G B T炸 裂 、 A P U 超 温 以 及 警 惕 装 置 等 故 障 ,进 行 原 因分 析 , 并 提 出了相 应 的处 理 措 施 , 以消 除机 车 质 量 隐 患 , 保障机车的正常运用。 关键词 : H X D 3型机 车 ; I G B T ; 故障 ; 对 策 中 图分 类 号 : U 2 6 9 . 6 文献 标 识 码 : B 文章编号 : 1 6 7 2 — 1 1 8 7 ( 2 0 1 3 ) 0 2 — 0 0 7 6 — 0 2
现。
热造 成 I G B T炸 裂 的原 因是 不存 在 的。
从 故 障 的变流 器 C I 控 制单 元 中读 取 数据 , 发现 C I
控 制单 元 发送 的数 据 有偏 差 造 成 了 I G B T之 间不 均
流。 是 I G B T炸 裂 的 可 能 原 因 之 一 。
况为: 机 车 在运 行 途 中 , T C MS屏 提 示 信息 “ C I 整 流 故
HXD3常见故障应急处理24招(图示)
后方走廊侧壁上
CI试验开关SA75
在低压电器柜右下角
(正常位)
CI试验开关SA75
在低压电器柜右下角
(实验位)
第三招、机车某一台牵引电机无牵引电流处理
处
理ห้องสมุดไป่ตู้
步
骤
一
二
(1)某台牵引电机无牵引电流,而其他牵引电机电流输出正常时,可维持运行。
(2)若某台牵引电机故障,引起主断路器断开时,可利用微机屏触摸开关将故障牵引电机切除后维持运行。
图
示
故障显示灯
微机显示屏TCMS
在操纵台右侧
微机显示屏TCMS显示辅助变流器查看KM11、KM12是否吸合状态
通过TCMS屏手动切除故障的APU
处
理
步
骤
一
二
3.故障现象三:
(1)现象:闭合主断路器,启动APU时,机车多功能显示屏黑屏,微机屏显示“主断路器空气压力低”、“牵引风机1-6故障”、“油泵1,2故障”等信息,机车自动降弓。
若刮弓导致受电弓破损严重,需要登车顶作业,请求停电,参照执行机安函[2006]135号文件内容,做好必要的安全防护。
确认停电命令时必须要确认好受令方为机车司机,并延迟停电命令5分钟开始作业,停电命令结束前5分钟终止作业,作业未完了时需重新申请命令;挂接地杆时,需先做好钢轨接地再将接地杆挂于接触网线规定位置,撤除时,先取下接地杆,再解除接地线。
图
示
制动系统CCB-II显示屏
在司机操纵台左手侧
列车监控装置LKJ
在操纵台正面左侧
低压电器柜
在机车上部走廊右侧
特别提醒注意:
1、运行中出现不明原因的机车无牵引力时,作为二七厂的HXD3-860-890等30台机车应首先确认一下总风压力不低于600KPA;再次可以尝试人工在TCMS屏上切除APU2的方式,等待20秒以上确认风机起动正常后,再提手柄试验电流。如恢复即维持运行。
hxd3型电力机车常见故障分析与处理
hxd3型电力机车常见故障分析与处理HXD3型电力机车作为我国制造的新型高速电力机车,性能方面具有先进性、安全性、可靠性和环保性等特点,但在使用过程中仍会出现一些常见故障,为此需要进行分析和处理。
本文将对常见故障进行分析和处理,以便有效地解决这些问题。
一、电控系统故障电控系统故障是HXD3型电力机车常见的故障之一,通常表现为车辆无法启动、抱闸等情况,可能会影响到车辆的正常行驶和运行。
在处理电控系统故障时,可以采取以下措施:1、检查电池电压是否正常,如电池电压低于正常值,需要及时更换电池,保证电力机车正常启动;2、检查电机控制模块是否正常,如发现模块损坏或故障,需要及时更换模块,使电机控制正常;3、检查电子控制器是否正常,如控制器损坏或受损,需要进行维修或更换,保证电力机车的安全性和可靠性。
二、空气制动系统故障空气制动系统故障是HXD3型电力机车常见的故障之一,可能会导致制动系统失灵或制动不彻底的情况。
处理空气制动系统故障时,可以考虑以下方法:1、检查制动压力是否正常,在制动时应该有足够的压缩空气来提供制动力,如出现制动力不足或制动不彻底的情况,需要检查制动压力是否正常,如不正常,需要找出原因并进行处理;2、检查制动阀门是否正常,制动阀门是控制制动加压和减压的关键部件,如阀门损坏或失效,需要及时更换;3、检查制动软管是否破损或老化,如出现此类问题需要及时更换,以确保制动系统正常工作。
三、机械故障1、注意车辆保养和维护,定期对关键部件进行检查和维护,如机件润滑、接触面清洁、紧固螺栓等;2、注意车辆维修和保养的质量,保证维修和保养质量满足电力机车的要求和标准;3、在发现机械故障后,及时停车并进行修理,不要将故障漏过,以免造成不必要的损失。
综上所述,HXD3型电力机车常见故障的处理需要具有及时性、准确性和安全性,需要从电控系统、空气制动系统和机械故障等方面进行逐一分析和处理,以确保电力机车的正常运行和运营安全。
HXD3型电力机车常见故障分析与处理
HXD3型电力机车常见故障分析与处理1.电器故障:HXD3型电力机车的电气系统非常复杂,常见的电器故障包括电源故障、电缆短路、继电器故障等。
处理方法一般是检查电源接线并修复或更换故障电缆,同时检查继电器并进行维修或更换。
2.机械故障:HXD3型电力机车的机械部分也容易出现故障,如发动机故障、传动系统故障、车轮磨损等。
处理方法通常是对故障部件进行检修或更换,同时进行机械系统的调整和校准。
3.运行故障:运行故障包括制动故障、转向系统故障等。
处理方法是检查制动系统的液压油温、制动器的磁阻力等参数,并进行相应的维修和调整。
4.故障诊断与排除:对于无法立即确定故障原因的情况,可借助诊断设备进行故障排查。
常用的故障诊断设备包括故障代码读取器、故障记录仪等。
通过读取故障代码和故障记录,可以确定故障原因,并采取相应的处理措施。
在处理HXD3型电力机车常见故障时,需要注意以下几点:1.定期维护:定期对电力机车进行维护,包括对电气设备、机械部件和运行系统进行检查和保养,及时发现并处理潜在故障。
2.高质量维修:对于出现故障的部件,应选择原厂配件进行更换,并严格按照维修手册进行操作,确保维修质量。
3.故障记录和分析:对于频繁出现的故障,应进行详细的记录和分析,找出故障的根本原因,并采取相应的改进措施。
4.人员培训:对维修人员进行专业培训,提高其对HXD3型电力机车的理解和操作技能,以便能够迅速准确地处理各类故障。
综上所述,对于HXD3型电力机车常见故障的分析与处理,需要进行定期维护、高质量维修、故障记录和分析以及人员培训。
只有通过以上多种手段的综合运用,才能提高HXD3型电力机车的可靠性和安全性,确保其正常运行。
HXD3常见故障应急处理24招(图示)
3、若运行中,特别是刚开车时出现牵引电流小,速度超过5KM/H机车会出现明显颤动的现象时,多为速度传感器故障,可尝试分别切除第2或第5电机的方式在试验电流,如恢复正常,即维持运行,并立即汇报“120”。友情提示:调车作业或单机运行时,若习惯切除电机时,请不要切除第2和第5电机,防止出现信号传输不畅掩盖故障现象的暴露。
在走廊顶部
(隔离位)
蓝色钥匙
在空气制动柜中上部
(开位)
蓝色钥匙在空气制动柜
中上部
(关位)
处
理
步
骤
六
(6)故障在接乘时出现,可以使用正常的受电弓运行,也可以按照下面的步骤查找故障受电弓的问题:
①检查升弓塞门U98,应置于打开位置(顺位开通);
②主断控制器,将其上面的开关置于“停用”位置,如能升起弓,说明主断控制器故障。
示
示
全自动过分相装置
在低压电器柜
后方走廊侧壁上
主断控制器(停用位)
分别在低压电器柜
后部走廊左下部和
右侧空压机后方墙壁
低压电器柜
在机车上部走廊左侧
处
理
步
骤
八
(8)若故障在接乘时发生,检查各相应的塞门开关。检查主断气路塞门U94置开启位(顺位开通)。检查CI试验开关SA75置“正常”位。
图
示
示
主断气路塞门U94
图
示
示
TCMS屏上显示某台电机突然无电流,特别是在50-60公里区段容易多发,短时间可以自动恢复。
HXD3型机车常见故障应急处理及常见故障
HXD3型机车常见故障应急处理1、升不起弓1、检查升弓气路风压是否高于500Kpa,如低于此值应按一下辅助风泵打风按钮(在控制电器柜上),辅助风泵会一直打风,当风压达到735kpa时,辅助风泵打风停止。
2、检查管路柜内升弓阀是否在升弓位置,此阀门是一个蓝色钥匙,阀门打开时,蓝色钥匙拔不出来,如钥匙能拔下说明升弓阀在断开位置,应将钥匙旋转90度,此时能听得空气流动声音。
3、检查升弓塞门U98,应置于打开位置。
4、检查控制电器柜上的各种电器开关位置(如QA43、QA44),应置于正常闭合位置,如有跳开现象,请检查确认后,合上开关。
5、将微机显示屏翻到检修状态下信号输入输出画面,在“DI2“菜单下,有关升弓信息的状态。
合升弓开关,观察501(601)、515(615)或514(614)、425颜色,绿色为正常;其中501(601)为电钥匙,515(615)、514(614)为升弓开关前弓和后弓,425为主断接地开关。
如在1端按下前弓开关,501、515、425为绿色,同时514、427为黑色。
427为1端受电弓隔离开关信号。
6、检查主断控制器,将其上面的开关置于“断”位置,如能升起弓,说明主断控制器故障,应予以更换。
7、检查升弓滑板上调压阀是否被关闭。
2、主断合不上1、检查SA75置“正常”位2、检查QS3、QS4、QS10、QS11处于正常位。
3、检查主断气压正常(升弓风缸压力足以保证KP58的信号470合),如气压低则会在牵引/制动画面中显示“主断气路压力低”,检查U94置开启位。
4、检查司控器主手柄处于“0”位。
5、检查两端司机室操纵台上的紧急按钮,应该在弹起位。
6、半自动过分相按钮在正常弹起位。
3、提牵引主手柄,无牵引力1、确认已经升弓、合主断。
2、确认各风机启动完毕。
3、确认停车制动在缓解位,操纵台停车制动红色指示灯应熄灭。
3、确认不在动力切除状态(即1804无电)。
4、当监控装置因超速发出卸载信号时(即962有电)。
HXD3型电力机车运用初期的常见故障和处理方法
HXD3型电力机车运用初期的常见故障和处理方法李春晓【摘要】分析了HXD3型电力机车运用初期的常见故障,提出了故障处理方法.【期刊名称】《轨道交通装备与技术》【年(卷),期】2010(000)003【总页数】4页(P13-16)【关键词】HXD3型电力机车;故障;处理【作者】李春晓【作者单位】郑州机务段,河南,郑州,450000【正文语种】中文【中图分类】U264.8HXD3型电力机车是目前世界上批量投入商业运行的 6轴电力机车中功率最大的交流传动电力机车,该型机车应用了先进的网络控制、交流电机矢量控制和轴控驱动方式等一系列新技术,使我国铁路机车技术装备全面进入世界先进行列。
郑州机务段在 2009年9月配属了32台 HXD3型电力机车,每台机车都经过全面检查整修后才投入运用,该型机车充分满足了重载、快速货物运输的需要,然而,在实际运用过程中,还是发现HXD3型电力机车存在着一些问题,影响了该型机车的正常运用。
1 机车走行部部分紧固螺母紧固力矩值偏低随着 32台HXD3型电力机车的完全投入运行,机车入段检查中发现 3台机车的垂向油压减震器安装螺母途中丢失,此问题引起我们的高度关注,在随后的机车入段日常检查中发现,走行部部分紧固螺母松脱的现象普遍存在,且主要集中在油压减震器、扫石器、撒砂管等安装螺母方面。
众所周知,HXD3型电力机车螺母的紧固方式是按照规定的设定值用力矩扳手对各螺母进行紧固的,在机车实际检修中,我们再次按要求用力矩扳手对松脱螺母进行了紧固,但一个月后检查发现这些螺母又出现了松脱现象,因此,可以认为这些螺母紧固设定值偏小。
为保证机车走行部的绝对安全,一方面加强机车走行部各紧固螺母尤其是垂向、横向油压减震器等关键部位螺母的检查,另一方面,对发现的松脱螺母,试着按传统的紧固要求进行紧固,到目前为止,跟踪该部件 2个月的运行情况表明,按传统要求紧固的螺母没有再出现松脱的现象。
2 机车生产组装的工艺控制过程有待加强新造机车到段后,为了初步掌握机车的基本质量,按照以往经验,需要对新造机车进行一次全面的检查整修。
HXD3型电力机车运用初期的常见故障和处理方法
HXD3型电力机车运用初期的常见故障和处理方法
李春晓
【期刊名称】《轨道交通装备与技术》
【年(卷),期】2010(000)003
【摘要】分析了HXD3型电力机车运用初期的常见故障,提出了故障处理方法.【总页数】4页(P13-16)
【作者】李春晓
【作者单位】郑州机务段,河南,郑州,450000
【正文语种】中文
【中图分类】U264.8
【相关文献】
1.HXD1C型电力机车运用中的常见故障分析及处理 [J], 陈燕萍;刘斌;秦韶波
2.浅析HXD3型电力机车TCMS轮径失真对机车运用和维护的影响 [J], 王如蛟
3.关于HXD3型机车运用质量情况的分析 [J], 王小峰
4.HXD3型电力机车主变压器常见故障研究 [J], 何晓峰
5.HXD3型电力机车主变压器常见故障研究 [J], 代赫雷
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
文章编号:1007-6042(2010)03-0013-03
HXD3型电力机车运用初期的常见故障和处理方法
李春晓
(郑州机务段 河南郑州 450000)
摘 要:分析了HXD3型电力机车运用初期的常见故障,提出了故障处理
方法。
关键词:HXD3型电力机车;故障;处理
中图分类号:U264.8 文献标识码:B
HXD3型电力机车是目前世界上批量投入商业运行的6轴电力机车中功率最大的交流传动电力机车,该型机车应用了先进的网络控制、交流电机矢量控制和轴控驱动方式等一系列新技术,使我国铁路机车技术装备全面进入世界先进行列。
郑州机务段在2009年9月配属了32台HXD3型电力机车,每台机车都经过全面检查整修后才投入运用,该型机车充分满足了重载、快速货物运输的需要,然而,在实际运用过程中,还是发现HXD3型电力机车存在着一些问题,影响了该型机车的正常运用。
1 机车走行部部分紧固螺母紧固力矩值偏低
随着32台HXD3型电力机车的完全投入运行,机车入段检查中发现3台机车的垂向油压减震器安装螺母途中丢失,此问题引起我们的高度关注,在随后的机车入段日常检查中发现,走行部部分紧固螺母松脱的现象普遍
4 结束语
实物对比试块上的人工模拟裂纹是判断车轴裂纹深浅、距离定位的当量依据,在更换探头时要重新校核实物对比试块1mm深的人工模拟裂纹,因为它是不可缺少的当量对比标准,一旦离开实物对比试块,缺少了裂纹的当量参照物,车轴的超声波探伤是相当困难的。
选择车轴实物对比试块时,一定要测量镶入部抱轴颈与轴身的尺寸,因为各部分尺寸的变化会导致固定波位置和波形的变化。
正确判断固定波的位置和波形的变化,才能消除危害性大裂纹的误判,才能更好地利用对比试块来指导车轴的检测。
□收稿日期:2009-11-30
存在,且主要集中在油压减震器、扫石器、撒砂管等安装螺母方面。
众所周知,HXD3型电力机车螺母的紧固方式是按照规定的设定值用力矩扳手对各螺母进行紧固的,在机车实际检修中,我们再次按要求用力矩扳手对松脱螺母进行了紧固,但一个月后检查发现这些螺母又出现了松脱现象,因此,可以认为这些螺母紧固设定值偏小。
为保证机车走行部的绝对安全,一方面加强机车走行部各紧固螺母尤其是垂向、横向油压减震器等关键部位螺母的检查,另一方面,对发现的松脱螺母,试着按传统的紧固要求进行紧固,到目前为止,跟踪该部件2个月的运行情况表明,按传统要求紧固的螺母没有再出现松脱的现象。
2 机车生产组装的工艺控制过程有待加强
新造机车到段后,为了初步掌握机车的基本质量,按照以往经验,需要对新造机车进行一次全面的检查整修。
32台HXD3型电力机车在上线前的检查整修中发现以下主要问题:
(1)机车风管路内有异物、风管接头漏风
在整修HXD320662机车时,机车交验过程中发现Ⅱ端自动制动阀实验紧急位正常,回运转位发现列车管只能恢复到440kPa(定压为500kPa),均衡风缸正常(定压500kPa),Ⅱ端司机室下部列车管排风不止。
初步判断认为是Ⅱ端紧急阀故障,拆下Ⅱ端紧急阀检查,发现Ⅱ端紧急阀内部塞有大量包装纸,包装纸垫在阀体内部,从而造成列车管排风不止。
这个问题十分严重,如果制动风管路内有异物阻塞风路,制动机就会失效,其后果不堪设想。
为了确保机车风管路畅通无杂物,对新到HXD3型电力机车的风管路均进行了吹扫,保证风管路内干净畅通。
此外,在进行机车制动机试验时还发现多台机车风管接头处漏风。
风管接头处漏风是快装接头的惯性故障,尤其是进入冬季后,由于管路接头部件的材质不同,热胀冷缩系数不同,容易造成接头处漏风。
因此要加强对机车风管路的检查,发现管路漏风后应及时处理。
(2)机车电气线路接线紧固不良
在对新造机车进行检查整修时,发现部分机车电气线路接线紧固不良,例如:HXD320647机车风泵接触器K M13的一根接线未紧固到位、HXD32 0658机车牵引风机接触器K M11的一根接线未紧固到位、HXD320656机车操纵台风表灯电源线未接,造成风表灯不亮等。
这些问题对机车质量是有
一定影响的,如不及时处理将成为机车运用中的安全隐患。
3 机车轮对踏面擦伤、剥离现象较多
机车轮对踏面擦伤、剥离,这类故障已经发生9件,HXD3型电力机车轮对采用整体辗钢轮对,轮对踏面为标准规定的J M3型踏面。
分析认为,轮对出现这种故障有以下2个原因:①轮对整体材质不高,在检查一剥离轮对踏面时曾经发现剥离处材质呈层状,当然这种情况极少;②整备厂不正确的调车作业方式和机车乘务员操纵不当是轮对擦伤、剥离的主要原因,其中由于不正确的调车作业方式造成轮对擦伤的情况最为常见,占的比例最大,郑州机务段2台HXD3型电力机车在徐州调车作业时,由于调车作业人员没有缓解弹簧停车蓄能制动装置,造成一台车带蓄能制动装置的4条轮对全部擦伤,因此,首先必须严格规范调车作业,一定要确认弹簧停车蓄能制动装置缓解后再调车;其次,需提高机车乘务员操纵水平,途中要根据实际牵引情况控制机车加载和减载,减少途中机车空转现象。
4 机车配件质量有待进一步提高
4.1 制动机系统方面
(1)运转位机车不缓解。
这一问题已发生2件,HXD3型电力机车采用的是CC BⅡ制动机,主要原因是电空控制单元Epcu故障。
处理方法:更换电空控制单元Epcu。
(2)机车缓解不到位。
HXD3型电力机车已发生4件,主要表现在紧急阀漏风,原因是紧急阀阀件本身质量不高。
处理方法:更换紧急阀阀件。
4.2 车顶高压电器装置方面
车顶高压电器装置方面出现的故障主要是受电弓静态接触压力偏低,值得注意的是,HXD3型电力机车高压电压互感器(JDZX W2-25A型)出现故障炸裂一次。
处理方法:①严格按郑州铁路局要求进行四项专检,每次机车整备时台台登顶检查,认真检查车顶受电弓等高压电器,发现故障及时修复调整;②机车高压电压互感器炸裂是由于JDZX W2-25A型高压电压互感器本身质量有问题造成的,因此,在平时检查机车时,要特别注意对高压电压、电流互感器的检查,同时要及时向生产厂家反馈信息。
4.3 机车变流器方面
文章编号:1007-6042(2010)03-0016-04
24型软卧空调客车空调制冷不良原因分析及对策
谢 鹏 李永柳
(南宁铁路局南宁车辆段 广西南宁 530001)
摘 要:分析了24型软卧空调客车制冷不良的原因,提出了处理方法,从
而提高了空调制冷效果,改善了客室内空气品质。
关键词:客车空调;制冷不良;风道密封
中图分类号:U271.38+3 文献标识码:B
1 问题的提出
配属南宁车辆段的24型软卧空调客车是20世纪80年代末90年代初从当时的东德进口的,投入运用至今已将近20年。
近年来,南方夏季炎热,该车型普遍出现空调制冷不良现象,特别是当外温超过30℃时,客室的制
主要是机车牵引变流器和辅助变流器故障。
这类故障已发生3件,其中牵引变流器故障1件,辅助变流器故障2件,主要原因是牵引变流器四象限整流单元故障和辅助变流器控制单元故障。
处理方法:更换牵引变流器四象限整流单元和辅助变流器控制单元。
4.4 司机室仪表显示方面
仪表显示方面故障主要有微机显示屏黑屏、压力仪表模块不显示、仪表灯不亮等,至今HXD3型电力机车微机显示屏发生故障1件,压力仪表发生故障3件,仪表灯发生故障3件。
处理方法:加强机车检查,更换故障部件。
5 结束语
HXD3型电力机车作为我国新型大功率机车,在现代化铁路运输中起着无可替代的重要作用,但任何新事物都有个逐步完善发展的过程,以上是郑州机务段32台HXD3型电力机车在实际运行中出现的常见故障,可以看出,问题主要集中在机车组装工艺和配件质量上,通过分析这些常见故障,总结处理方法以供广大机车检修人员和机车制造厂借鉴。
□
收稿日期:2009-12-31。