质量缺陷桩基的补强施工(精)
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质量缺陷桩基的补强施工
苏维才,金华山
(佛山市高明区路桥建设有限公司,广东佛山 528000)
摘要:介绍了某大桥桩基底部存在的主要缺陷,说明了对缺陷桩基的补强施工及高压水旋喷切割注浆补强方案,并进行了效益分析。
关键词:桥梁;桩基;补强;注浆;质量缺陷
珠江三角洲某跨内河大桥长1 148.98m,宽15m。
桥梁桩基均为钻孔灌注桩,由于该桥地质情况复杂,粉细砂层很厚,一般都在20m以上,最厚达到30多m,造成桩基成孔、清孔困难,以致个别桩基清孔时泥浆指标控制不好,钢筋笼下沉就位后沉淀(粉细砂)较厚,甚至采用导管二次清孔后仍无法完全清除钢筋笼底部的沉淀,从而造成桩基质量缺陷。
超声波检测发现,15#—A桩(陆地桩基)、2#—F桩(水中桩基)、22#—C桩(水中桩基)桩底有明显质量缺陷,需进行补强处理。
这3根桩均为∮5m嵌岩桩,缺陷部位均在岩面以下,经分析研究,决定对缺陷部位进行高压水旋喷切割和气举清渣后再注浆、压浆补强。
1 高压水旋喷切割注浆补强
1.1 补强原理
通过在桩基缺陷部位钻补强孔,利用高压旋喷水将缺陷部位的松散砼及沉渣切割,并利用气举清渣原理清出缺陷部位松散砼及沉渣等杂物,然后将旋喷注浆管下沉至补强孔底部进行高压旋喷注浆,最后再进行压力压浆。
为确保补强质量,要求对每个补强孔均进行高压水旋喷切割、气举清渣及高压旋喷注浆。
I.2 补强施工程序及技术要求
1.2.1 钻孔抽芯,埋设井口工作管
根据超声波检测报告及桩基抽芯情况,在桩基内增加l~2个钻孔作为补强孔,确保有2个钻孔钻到桩底缺陷部位,使补强孔在桩基缺陷部位形成通路,然后在这2个钻孔孔口位置按补强压浆的要求埋设井口工作管。
管径采用13cm钢管并加焊钢筋,用水泥砂浆埋置好,使气举清渣清出的杂物不回流及在压力注浆时不松不漏。
1.2.2 高压水旋喷切割
用XY—1钻机将钻县及喷头分别下人每个钻孔缺陷部位,使用2JB—30型高压泥浆泵提供28MPa以上高压清水,对所有补强孔进行高压旋喷切割,反复多次直到返水较清澈为止,并使2个补强孔连通。
为保证切割清洗质量,切割范围在缺陷段深度上下各延伸50cm,同时考虑到补强孔较少及分布不合理等因素,尽量加大压力,延长切割时间。
1.2.3 气举清渣
在一个补强孔下人风管,接上风压机,同时在另一补强孔继续切割,并加入清水。
风压机提供排量为3m3/min、压力为0.7MPa的压缩空气,通过风压机将水、渣、气、液、固体混合物清出,分别对各孔进行气举清渣。
1.2.4 造浆和旋喷注浆
采用525斡水泥制作水灰比为0.8的水泥浆。
分别在每个补强孔放人旋喷注浆管,管深至孔底,在补强孔缺陷部位高压旋喷水泥浆,利用反推法将水排出。
旋喷注浆压力为25MPa,水泥浆水灰比为0.5—0.8。
1.2.5 压力注浆
盖好井口管,接好开关及高压管线,将水灰比为0.5的浓水泥浆挤压进孔内,两孔分别进行,并维持压力(1MPa)超过30min以上。
1.2.6 复测
请检测单位进行复测,复测质量达到Ⅱ类桩标准后,可交付使用;否则,应重新处理。
2 桩基补强施工
2.1 15#—A桩补强施工
2.1.1 15#—A桩的缺陷情况
15#—A桩桩长44.07m,桩身砼标号C30,人岩深度2,61m,超声波检测评定为Ⅲ类桩。
该桩共抽6个抽芯孔,其中2#、3#孔抽至桩底,其它均偏出桩外。
抽芯发现2并孔在孔深42.27~42.97m处砼离析破碎,3#孔描至桩腐砼芯质量较好,并无沉渣,判定该桩存在部分缺陷,需作补强处理。
2.1.2 补强过程
1)选择补强孔。
根据抽芯资料,除2#、3#。
孔抽至桩底外,其它均抽出桩外,个别孔接近桩底。
因3#孔无缺陷,故不能作为补强孔。
经过分析,选择2#、1#孔作为补强孔,因1#孔在41.55m处偏出桩外,钻孔深43.25m,且该孔在41.55~43.05m为卵石层,极有可能与2#孔串通形成补强回路。
如果高压水旋喷切割后未能形成补强回路,则要另钻补强孔。
2)埋设井口施工管,采用高压清水分别对1#、2#孔缺陷部位进行高压切割,切割压力28MPa,切害6长度l#孔为41.05~43.00m、2#孔为42.00~43.20m,均覆盖两孔缺陷位置,反复进行切割。
经切割后两孔互相串通,达到预期目的。
切割过程中排出泥浆水及粉细砂沉渣等物质。
3)采用气举循环清孔方法,分别在其中一孔放人风管,另一孔切割并注水,使用3,25 m3/min、0.8MPa压力的风压机送风,力求将颗粒较大的沉渣排出。
气举后排出大量砂砾及卵石等,排出量约1m3,并使两孔扳充填8~10m。
疑为地层、(—卵石、沙层)补充、坍塌所致。
4)重新将1#、2#孔钻至原孔深度,并用高压水重新切割缺陷段,直至返水清澈为止。
5)造浆并旋喷注浆,造出水灰比为0.5~0.8的水泥浆,按先稀后浓的方法,以保证渗透性及强度。
分别在两孔切割段进行高压旋喷,喷射压力25MPa,喷浆量为2.5m3。
6)在两孔旋喷注浆后,待水泥浆初凝,再钻穿2#孔缺陷段至43.20m,并再次对缺陷段进行切割,切割时返出粉细砂及水泥水。
在返水清澈后,对2#孔实施二次旋喷注浆。
7)在2#孔返出较浓水泥浆后,加盖进行压浆,压浆压力1~2MPa,维持30min 后停止压浆,关井候凝。
2.1.3 质量评述
由于该桩存在部分缺陷,且抽芯孔较多,很难加抽补强孔,另外由于受地层因素及钻孔内杂物较多等的影响,使切割清洗时间较长(9d),同时考虑到地层坍塌、孔内无法一次清洗,采用二次切割、二次旋喷压浆的办法(此法即使在砂、砾层也能形成旋喷桩体),水泥浆用量达3.9m3,水泥用量达4t,大大增加了补强效果。
经检测,该桩补强后达到辽类桩质量标准,收到了良好效果。
2。
2 21#—F桩补强施工
2.2.1 21#—F桩的缺陷情况
2#—F桩人微风化岩标高为—33.69m,终孔标高为—37.47m,嵌入微风化岩3.78m。
该桩超声波检测评定为Ⅲ类桩,桩底约2.0m范围内砼局部有明显缺陷,砼均匀性差。
该桩共抽4个孔,其中2#及4#孔抽到桩底,1#孔抽到泥浆护壁。
经分析,选用1#、2#、4#孔进行补强处理,未钻其它补强孔。
2.2.2 补强过程
1)安装调试设备并埋设井口管后,开始采用高压泥浆泵分别对1#、2#、4#孔缺陷段进行高压清水切割,反复多次,每孔累计切割时间均达15~25h,切割压力为28MPa。
各孔通过切割均互相串通,并返出大量泥浆及粉细砂质,返渣量约0.8m3。
2)采用压风机气举排渣,返出大量泥、砂等物,总量为3~5m3。
估计桩底与河床连通,原因是桩底人岩不深,加上基岩破碎较多,由于气举产生较大负压,将泥砂带出。
3)根据以上情况,停止气举清渣,重新分别对3个抽芯孔进行清水切割返渣,以清赊披底原切割范围内的泥质,至返水清澈为止。
4)对各孔底部缺陷部位旋喷注浆,历时8.5h,共使用126包水泥约6.8m3水泥浆。
在旋喷注浆3.3m3后孔口才返浆,部分浆液涌出桩外。
其中1#孔水泥浆面很长时间一直停留在潜水面附近(河床水平面左右)不返浆,暂停注浆1h,再注
浆灌满孔口。
各孔分别压注水泥浆,直至压力达2~3MPa,时间保持20min后注浆结束。
2.2.3 质量评述
本次补强考虑到抽芯孔较少(实际上只有2个孔到达桩底),而且抽芯孔孔位较集中,根据抽芯结果,缺陷主要为桩底沉渣,同时由于该桩较大,所以延长切割时间和加大切割力度,力求用较少的补强孔做好补强工作。
清渣量约0.8m3,压注浆量约7m3。
经检测,该桩补强后达到Ⅱ类桩标准。
2.3 22#—C桩补强施工
2.3.1 22#—C桩的缺陷情况
22#—C桩超声波检测结果为暂不评定桩(在桩底1m范围内有严重缺陷)。
抽芯5个钻孔,其中1#~3#孔距桩底1.5~2.6m抽出桩外并打人基岩,4#孔在钻进至6.21 m处因掉钻弃孔,只有5#孔抽至桩底。
根据5#孔资料,该桩只是沉淀超标(沉淀厚度为10cm),桩身无其它缺陷。
考虑到1#一3#孔接近桩底,加上基岩较破碎等,故将1#、2#、3并、5#孔作为补强孔。
2.3.2 补强过程
1)补强孔扩孔及埋设井口管后,开始采用高压清水分别对4个抽芯孔进行切割,切割压力为28MPa。
各孔切割时间超过20h以上,切割后各孔互相连接,同时返出大量泥浆及部分粉细砂,排渣量约0.8m3。
2)对各孔分别进行气举排渣,此时返出大量河床泥砂,估计补强孔与河床连通,尤其1#孔较严重,因此停止气举,继续分别对各孔缺陷部位进行清水切割、清洗泥质物。
3)针对该桩补强孔与河床连通的特点,采取二次压浆法处理该桩,即先旋喷注浆,力求将上部地层与桩底隔离,等水泥浆初凝后,再用钻机将原补强孔钻至原孔深,并对其下部(桩底部分)进行清水切割并清渣,最后进行旋喷注浆及压浆处理。
由于5#孔只是桩底存在问题;第一次暂不处理,先对其它3个孔缺陷部位进行旋喷注浆。
其中2#孔喷了3.3m3,3#孔用了2.2m3,1#孔用了1.9m3水泥浆。
喷射压力达25MPa,水灰比0.6~0.7,水泥用量6.5to各孔均不返浆,证明与地层明显连通。
4)钻穿各补强孔(含5#孔)进行二次高压清水切割。
切割范围由桩底至以上1.80m。
各孔切割时间均超过8h,各孔均返出水泥浆。
1#孔返出较多泥砂等。
此时1#、2#、3#轻微相通。
5)进行第二次旋喷注浆及压浆。
先对各孔进行旋喷注浆,其中5#孔用0.6m3、3#孔用0.5m3、2#孔用0.6m3、1#孔用0.7m3水泥浆后孔口返出纯水泥浆,可判定各孔经二次切割后均产生一定空间,累计达0.8—1,0m3。
在各孔喷满浆后开始压浆。
5#、1#、2#孔无法压入水泥浆(压力3MPa),1#孔压人
0.8m3水泥浆,且孔压不起压力,故考虑对该孔进行第三次压浆,于是停压。
此次共使用3.6t水泥。
6)钻穿1#孔进行第三次高压切割清洗,返出物大多为水泥水,少量为沉渣。
对1并孔进行第三次旋喷注浆,注入约0.6m3水泥浆并返纯浆,补浆后压浆压力1.5MPa,维持40min后停止压浆,压人0.8m3水泥浆,可见该孔仍存在裂隙。
此次共用去1.8t水泥。
2.3.3 质量评述
本次补强,采用有针对性的三次切割、压浆方法,使补强达到良好效果:由第一次的注不满浆,到第二次的注满浆、个别孔压不起压力,到第三次的孔压起压力。
该桩补强共使用近12t水泥,补强后经超声波检测,补强效果明显,改评为Ⅱ类桩。
3 效益分析
采用高压旋喷切割注浆补强方案对存在质量缺陷的桩基进行补强,可利用原来的抽芯检测孔,必要时可加钻1个补强孔。
正常补强一根桩的时间为10~15d,补强一根桩的最大成本为4—5万元(缺陷段清水喷射切割、喷浆置换及孔内压浆的单价为每孔8500元,水泥浆费用另计;钻孔抽芯单价230元/m2,抽芯完好的钻孔回灌水泥浆每孔150元)。
本桥采用高压旋喷切割补强方案的成功率为100%,与采取补桩或在原桩位重新冲孔成桩等方案相比,该补强方案具有补强效果好、工期短、经济效益显著的优点,处理一根桩经济上可节约5万元左右,时间上可节省15~45d。
通过高压旋喷切割注浆补强方法对质量缺陷桩基进行补强,不仅能明显提高桩基的承载能力,而且比常规处理方法经济,缩短了工期,可供同类工程参考。