制氧QC成果
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经确认此项 为非要因
氩提取率低对高纯氧杂质含量
高纯液氧纯度低的 主要原因
1、填料层的 高度不够, 分离效果差。
2、回流液体量 偏小,流动阻力 较大。
3、操作人员业务 水平不高。
七 、制定对策
针对上述三条主要原因,QC小组成员依
据5W1H原则,制定对策表如下:
对策表
序 号
要因 项目
高纯液氧塔
对 策
经确认此 项为要因
分析,认为填料层高度富余量偏小, 而实际操作中高纯液氧塔中杂质氩 和甲烷的含量分别为6.45×10-6和 2.6×10-6,超过设计值(氩: 1.5×10-6,甲烷:0.3×10-6)。
确认方法四:
设计要求阻力稳定在2.5kPa 左右,而实际记录显示运行阻力 经常在1.9至2.6之间波动,填料 层阻力波动导致精馏分离的效果 差。
九、效果检查
通过对生产过程中的监控和调整,摸索出 阻力、液面和杂质含量等有关参数的控制范 围,精心操作和调整,20000m3/h制氧机系统 液氧的质量有了明显的提高。下面是相关的 比较数据:
1.效果比较
(图中所有数据 来源于制氧厂生产技 术科)
氩 、 甲 烷年 的高 月纯 含液 量氧 图中 2008
效果验证:氩含量由6.45×10-6 下降为4.06×10-6, 甲烷含量由2.6×10-6下降为0.63×10-6。
对策实施二:
检修时,打开粗氩塔塔体,检查发现高 纯液氧塔抽口位置被堵1/3,将堵塞的管道 清理通畅,更换变形的管道弯头,重新校正 塔体。
效果验证:重新投用高纯氧塔后,阻力稳定在 2.5kpa左右,阻力、液面等参数波动的幅度明显 降低。
提高高纯液氧产品质量制氧厂运行二工段qc小组二00九年十二月小组名称成立时间小组性质组长人数运行二工段qc小组199804现场型江光忠10人小组成员姓名年龄职务文化程度江光忠38副工段长大学杨振斌36班长大专吴建刚39班长高中万仲文44班长高中一小组概况吕峰38班长高中刘珍荣35班长大专王伟40班长大专史常青34班长大专江志纯39女工委员大专吴长文39班长高中tqm教育时间
经确认此 项为要因
确认方法二:
2008年2月份,空压机性能不好,空分主操 与空压操作工,在空气量出现3000m3/h的波 动时:
流 量 稳 定 时: 甲烷:2.5 甲烷:2.4 氩:6.55 氩:6.50
经确认此项 为非要因
工种协调性差对高纯氧杂质含量的影
响不大。
确认方法三:
经过开封设计院曹高工计算和
精心调整工况, 遵守工艺纪律。
生产 现场
2008年 9月至 2009年 9月
八、对策实施
对策实施一:
2008年11月,两万制氧机检修时,经专家确认, 小组成员江光忠、杨振斌配合开封空分公司的施工 人员将高纯液氧塔填料增高1840mm(由14636mm加高 至16476mm),提高填料层精馏分离能力,降低杂质 含量。
经确认此 项为要因
确认方法五:
环境温度变化只影响 空气密度,但对其含量 影响不大。
经确认此项 为非要因
确认方法六:
大气质量差直接影响主塔甲烷含量。
总碳含量为20×10-6:甲烷:2.4 总碳含量为40×10-6:甲烷:2.6 氩:6.35 氩:6.55
经确认此项 为非要因
总碳含量的变化对高纯氧杂质含量 影响不大。
提高高纯液氧产品质量
制氧厂运行二工段QC小组 二00九年十二月
一、小组概况
小组名称
运行二工段QC小组
成立时间
1998-04
小组性质
现场型
组长
江光忠
人数
10人
小 组 成 员 姓 名 年龄
38
职 务
副工段长
文化程度
大 学
江光忠
杨振斌
吴建刚 万仲文 吕 王 峰 伟 刘珍荣 史常青 江志纯 吴长文
36
39 44 38 35 40 34 39 39
班 长
班 长 班 长 班 长 班 长 班 长 班 长 女工委员 班 长
大 专
高 中 高 中 高 中 大 专 大 专 大 专 大 专 高 中
TQM教育时间:24学时
小组的主要任务是确保 两万制氧机安全高效运行。 自成立以来,在降低能耗、 提高产品产量、质量方面做 出了一定成绩。2006年“提 高一万空分液氧产量”、 2008年“提高大液化效率” 获得公司优秀QC成果奖。
确认方法七:
主塔精馏工况波动直接影响氧的纯度: 氧纯度为99.5%时: 氧纯度为99.3%时: 甲烷:2.6 甲烷:2.6 氩:6.45 氩:6.45
经确认此项 为非要因
精馏工况的波动对高纯氧杂质含量的 影响不大。
确认方法八:
氩提取率为72%: 甲烷:2.7 氩提取率为68%: 甲烷:2.6 的影响不大。 氩:6.45 氩:6.45
外销产品的声誉。
十、巩固措施
1、把职工技能培训工作纳入《经济责任 制》考核中,作为一项日常工作固定下来。 2、将高纯氧系统生产的目前最佳参数编 入《制氧厂20000m3/h空分技术操作规程》中, 为其它机组的操作起到指导作用。
十一、下一步打算
通过本次QC小组活动,使产品质量达到了国家一等品标准,小组 成员得到了锻炼和提高,而且取得了一定的经济与社会效益。但偶 尔有甲烷(CH4)含量超过1.2×10-6的现象发生,存在着质量不稳定 的问题。在下一个PDCA循环中,我们将继续以提高高纯氧的产品质 量为题,将其质量提高到优等品等级(甲烷含量控制在0.5×10-6以 下,氩含量控制在1.5×10-6以下),同时确保产品质量的稳定提高, 为公司发展再作贡献。
提高填料层分离 效率,挖掘精馏 潜力,降低杂质 含量。
目 标
甲烷和氩含量分别下 降至1×10-6和5×106 以下。
措施
在检修和改造 时,将填料层 的高度增加 1840mm。
地点
高纯 氧塔
责任人
江光忠 杨振斌
期限
2008年 9月至 2009年 9月 2008年 9月至 2009年 9月
1
的设计缺陷
2
12 10 8
4—11月停产
6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
甲烷的含量(×10-6)
12 10
4—11月停产
8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
四、确定目标
本次活动的目标是: 将高纯氧的纯度提高至
99.999%,即杂质甲烷和氩
回流液流动 不畅
使回流液体通畅, 运行阻力稳定在 减小流动阻力使 2.5±0.1kPa。 之稳定。
检修时检查回 流液流动通道。
粗氩塔 抽口处
吴建刚 万仲文 史常青 余铁兵 吕 峰 江志纯 吴长文 王 伟
3
操作人员业 务水平不高
通过每周一题的 学习,统一操作 思路。
每周一题参考率达 100%、及格率100%。
注:表中的含量以体积分数表示。
选定课题:提高高纯液氧产品质量
三、现状分析
课题确定后,小组对两万制氧机现状进行 了调查,2008年1—4月份,高纯氧质量差, 杂质含量高(氩含量达6.45×10-6,甲烷含 量达2.6×10-6)。 因达不到高纯氧的质量要求,四月份停止 生产。
氩的含量(×10-6)
谢 谢!
72.9-14.58 = 58.32万元
由此可见,产品质量的提高可 以增加产值58.32万元。经济效益 的增加是相当显著的,因此,尽 可能的提高高纯液氧的纯度,是 我们日常维护操作中特别要注意 解决的迫切问题。
3.社会效益:
本次QC小组活动的成功开展,推 动了我厂质量意识的 全面提升,增加外销
产品的品种,提高了二、选题由1、质量差 高纯液氧中杂质氩的含量为6.45×10-6、 甲烷为2.6×10-6,只能当做普通工业氧生 产销售。 2、公司下达制氧厂的利润目标为198万元, 与上年同比增加了180万元。
高纯液氧国家标准
名 称 氩(×10-6) 氮(×10-6) 甲烷(×10-6) 优等品 ≤2 ≤5 ≤0.5 一等品 ≤5 ≤10 ≤1 合格品 ≤10 ≤20 ≤2
分别下降至1×10-6和 5×10-6以下,尽可能地降 低杂质含量。
人
设备
高 纯 液 氧 的 纯 度 低
操作人员业务水平不高
高纯液氧塔设计缺陷
工种间协调性差
回流液抽口位置偏高
大气空气质量差
环境气温变化大
氩提取率低
精馏工况波动
环境
工艺
五、原因分析:
影响高纯液氧纯度的原因
1、操作人员业务水平不高。 2、工种协调性差。
氩 、 甲 烷年 的高 月纯 含液 量氧 图中 2009
氩的含量(×10-6)
甲烷的含量(×10-6)
2.经济效益
2009年1—8月共生产高纯液氧243 m3,
按市场价格3000元/m3计算获得的产值: 243×3000=72.9万元
如果产品质量不达标,则只能按普通液氧 的价格(600元/m3 )销售,获得的产值为: 243×600=14.58万元
对策实施三:
通过“每周一题”的学习,使职工的理论知 识和操作技能显著提高。日常操作中出现的一 些小问题、小故障从预防发生到处理,基本上 做到心中有数。
效果验证:操作人员随意性大大减少,通过2-8月份对操 作记录进行的监督检查,全部空分操作人员都能按照规范操作, 减少了因人而异的随意性,没有出现因操作原因而使工况波动 影响产品质量的现象。
3、高纯液氧塔设计缺陷。 4、回流液抽口位置偏高。 5、环境气温变化大。 6、大气空气质量差。 7、主塔精馏工况波动。 8、氩提取率低。
六、要因确认
QC小组全体成员经过认真调查、分 析,同时对因果图中八个末端因素运 用理论计算和现场调查的方式逐一论 证。
确认方法一:
由于操作人员业务水 平不高,精心操作维护 不够,导致精馏工况不 稳定。