水泥联合粉磨系统调试中出现的问题及处理措施
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水泥联合粉磨系统调试中出现的问题及处理措施
发布时间:2022-07-26T07:45:25.298Z 来源:《新型城镇化》2022年15期作者:吕忠元[导读] 这些问题直接导致系统产量低,工序电耗高。
整改后,产量提高25%,电耗下降17%。
新疆圣雄能源股份有限公司水泥厂新疆吐鲁番 838100摘要:在对粉磨系统作业全过程进行排查的过程中,不仅发现混合材料的水分含量偏高,系统漏风点多,配料秤计量偏差大,粉煤灰库卸料不稳定,还发现入辊压机石灰石粒度大,进料皮带机除铁器未投入使用,称重仓物料离析现象严重,辊压机辊缝波动大,辊压机辊
面、辊边缘、侧挡板和进料装置等处磨损严重,管磨机隔仓板和出磨篦板篦缝卡堵,入磨物料细粉多等问题。
这些问题直接导致系统产量低,工序电耗高。
整改后,产量提高25%,电耗下降17%。
关键词:管磨机石灰石粒度密封堵漏参数优化增产降耗
水泥磨产能的提升一直是水泥公司的一个瓶颈,文中介绍了3 000 t/d生产线的辊压机联合粉磨系统,在实际生产中发现水泥磨台时产量始终达不到设计产能,后通过采取改造V型选粉机进料溜子、调整导流板角度以及加装缓冲板等措施,达到降低入磨物料细度,提高磨机台时产量的目的,水泥磨年平均台时产量由149.05 t/h提高166.24 t/h,月平均台时最高可达178.31 t/h,选粉机效率由74.04%提高到86.46%。
1 主机设备配置
该双闭路联合粉磨系统的主机设备配置及详细技术参数见表1。
2 存在的问题及解决措施 2.1 管磨机系统存在的问题及解决措施
2.1.1 管磨机隔仓板和出磨篦板篦缝卡堵改造前,钢球易卡入隔仓板和出磨篦板篦缝,导致磨内通风过料能力较差,过粉磨现象严重,出磨水泥温度高,影响系统产量;磨内衬板使用时间过长,已严重磨损,有部分已断裂,严重影响磨机安全运行;钢球变形、破损较多,研磨效果差;磨机后滑履温度较高,生产运行中达 75 ℃左右。
改进措施:(1)拆除一仓阶梯衬板,更换为沟槽阶梯衬板,增加钢球和衬板的接触面,提高粉碎能力[1]。
(2)拆除二仓波纹衬板,换用厚度由60 mm减小为40 mm的新型波纹衬板,减轻磨机本体重量并增加研磨面积,降低运行电流。
(3)采用冲孔设计隔仓板与出料篦板。
(4)倒磨清理研磨体,重新级配,提高一仓粉碎能力与二仓研磨效率。
2.1.2 入磨物料细粉多
入磨物料细粉多,算得上是对磨内的过粉磨现象火上浇油。
解决办法:新增提升机,在水泥磨旋风筒与O-Sepa选粉机之间安装一台提升机,将从旋风筒入磨的物料,经空气斜槽、提升机输送入选粉机,通过O-Sepa选粉机将入磨物料中一部分细粉选出作为成品,减少细粉进入水泥磨,降低磨机循环负荷率,从而提高水泥磨台时产量。
2.2 辊压机系统存在的问题及改进措施
2.2.1 辊压机石灰石粒度大
入辊压机石灰石粒度大,辊压机频繁跳停。
辊压机粉磨机理属高效率料床粉磨,对入机物料的粒度组成非常敏感。
入机物料的粒度过大(石灰石粒度>80 mm,甚至>150 mm),工作辊缝不易控制,导致偏辊、电流波动大、振动大等异常状况。
辊压机振动加大,减速机和主轴承的寿命缩短,严重时造成辊压机频繁跳停,甚至液压缸冲破密封导致漏油情况发生。
改进措施:调整石灰石粒度,确保其<40 mm。
辊压机平稳运行,再没出现由于物料粒度过大造成的辊压机跳停故障。
2.2.2 金属异物对辊压机运行的影响
进料皮带机除铁器未投入使用,物料中存在的金属异物会直接进入辊压机,导致辊面磨损快,甚至严重剥落。
改进措施:恢复进料皮带电磁除铁器运行,去除入机物料中的金属异物。
2.2.3 称重仓物料离析,辊压机辊缝波动大
(1)原入辊压机称重仓管道为600×1 500的长方形卸料口,卸料口过大,物料从溜子中间进入撒料板后,分布不均匀,进入称重仓后离析现象严重。
(2)称重仓仓位控制在7~8 t,基本处于空仓状态。
料位过低,不能形成稳定的料柱,失去靠物料重力强制喂料的功能,容易出现偏辊现象,从而引起辊压机振动;同时造成工作辊缝波动大,辊压机运行电流20 A左右;循环提升机电流高,物料循环量大,系统产量偏低。
改进措施:
(1)为解决物料入称重仓的离析问题,将入称重仓下料管道由500×1 500改造成500×500正方形,从称重仓中间入料,通过撒料盘均匀入仓。
( 2 )提高辊压机称重仓仓位(达到70%~85%),物料保持在20~25 t左右,在打开称重仓气动闸板前将喂料系统开启,将称重仓入满,再打开插板,同时给定喂料量,逐渐加大给料量,从而保证称重仓稳定。
物料在辊压机上方形成密实的料柱,保持辊压机辊缝稳定,辊压机运行电流达到25~28 A(额定电流39.2 A)。
因辊压机液压系统漏油较严重,做功效率只能达到64%~71%。
2.3 粉磨系统的其他问题
2.3.1 混合材料的水分含量偏高
生产M32.5级水泥时,脱硫石膏、湿排灰、硅锰渣等物料水分大,管磨机易饱磨;选粉机叶片粘料,成品布袋收尘器糊袋等故障;循环风机叶片粘料,循环风机振动过大。
改进措施:当入磨物料含水量大时,管磨机容易产生饱磨现象;细粉粘附在研磨体和衬板上,降低粉磨效率,引起质量波动。
为保证管磨机正常操作,必须控制入磨物料水分,其中石灰石<1%,黏土<2%,混合材<2%,脱硫石膏<6%,熟料<0.5%,入磨综合水分控制在1.5%以内。
水泥成品水分控制在<0.6%以下。
2.3.2 系统漏风点多
主要漏风点是辊压机循环风管法兰、循环风机检查门、辊压机旋风筒检查门,入V型选粉机溜子检查门等。
改进措施:及时查检,及时整改,把密封堵漏作为重点工作之一,以检查-整改-再检查的闭环管理方式,将系统漏风问题控制到最小。
2.3.3 配料秤计量偏差大
配料秤计量与实际误差大,与质量部控制指标相比,偏差太大。
改进措施:及时对计量秤进行清扫,保持秤体干净,计量配料秤每月标定一次;当配料秤计量显示异常时,增加标定频次,找出原因,及时整改。
2.3.4 粉煤灰库卸料不稳定
粉煤灰通过库底转子给料机与计量秤进行计量。
在粉煤灰库卸料口周围,粉煤灰结块严重,下料不稳定。
改进措施:及时捅堵清理卸料口块状粉煤灰,保证粉煤灰正常下料;在开磨时粉煤灰库库位保持在8 m~10 m左右,计划停车或者库满停磨时粉煤灰库库位必须低位或者空库;做好粉煤灰库防水,避免水进入粉煤灰库引起粉煤灰结块;定期清库、检查,保证库内无粉煤灰结块,下料稳定畅通。
3 效果
对该粉磨系统采取以上改进措施后,取得了较好的技术经济效果。
结论:在对该粉磨系统作业全过程进行排查的过程中,我们以规范水泥磨工艺管理为主题,推进精细化管理,优化中控操作方法,加强与质量管理部门的沟通,不仅规范了辊压机辊面、边侧板检查和维护频次,还规范工艺参数(包括出辊压机物料粒度、入磨物料粒度、V 型选粉机分选效率、出磨物料细度、回粉细度、成品细度、成品选粉机效率、循环负荷等)、主机设备负荷(辊压机负荷、管磨机负荷、循环风机与系统风机负荷等)等检测(采集)频次以及磨内检查项目、筛余曲线制作频次,从而收到了较好的提产降耗效果。
由于设计之初,辊压机规格配置偏小,运行中辊压机挤压做功效率不高,管磨机内部结构并非处于最佳匹配,该粉磨系统仍存在再优化改进的空间。
参考文献
[1]邹伟斌.双闭路水泥联合粉磨系统降耗增效[J].新世纪水泥导报,2020(6):52-57.
[2]TRMK60.3大型水泥立磨的应用[J]. 范柏松,赵贺楠,李亮,杜鑫,滑松,牛树兴,刘树杰. 水泥. 2020(08)。