《轧机入口导台改造》
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技术主管课题总结
课题名称:《轧机入口导卫改造》
课题负责人:***
一、课题实施背景:
轧机是连轧生产线中的关键设备,入口导卫布置在轧机的入口,用于将板带顺利的从轧机的入口导入,配合轧机轧制各种尺寸规格的板带。
现在在线使用的入口导卫两侧为耐磨板结构,更换不便,维护成本较高。
而且在长时间使用磨损后,生产过程中易造成板带毛刺。
二、课题的难度、技术含量和可行性
借鉴同行业各种导卫结构形式,结合我厂生产实际情况,导卫结
构的优化改造,对降低维修成本,提高板带质量有着重要意义。
导台改造涉及到板带控制,同时受到轧机内部空间及本身结构的
局限性,而且要考虑后期的可维护性和可替换性。
三、课题采取的措施:
为了圆满完成本课题,主要采取以下措施:
1、成立小组,集思广益,探讨方案。
2、先改造F2/F3导卫,实际检验改造效果。
3、优化设计,提高可替换性及通用性。
4、采用三维设计,减少设计成本,提高设计的针对性和有效性
四、课题的完成情况:
1、确定改造方案
2015年1月份,课题小组围绕改造项目,查询资料,借鉴同行业导卫装置结构,结合我厂实际情况,选出最终的导卫改造方案。
方案考虑了设备的可维护性,以及冷却及润滑方式。
并对导轮的安装位置进行了优化,充分利用了现有导卫结构,避免了大范围的加工,减少了不利因素。
2、实际测量,设计图纸,校验零件
2月份,完成了F2入口导卫改造的图纸设计,对涉及到的改造细节进一步优化。
3月份,出三维零件图,模拟装配,对有干涉的地方进一步改造。
减少了后期的改造成本,避免了设计误差带来的返工、误工。
4-6月份进一步优化零部件尺寸及配合公差,合理选择材质。
由设备制造安装公司完成零部件工艺流程图的制作。
加工准备工作陆续完成。
6-8月份按照图纸,完成零部件加工及组装。
9月份,F2、F3入口导台改造完成并利用大修,成功上机。
10月份,观察在机设备运行情况。
3、下一步计划:
经上机检验改造效果,以下问题有待进一步优化及改进
1、安装精度及定位问题
2、导轮表面硬度不足
3、轴承选型及导轮润滑问题
五、课题效果:
从目前已经上机使用的情况来看,导轮在带钢通过时,能够被动转动,实现了要达到的功能。
但改造后的导台在投入使用后,暴露出的问题亟需进一步改进。