2011年火电厂典型事故案例交流
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➢ 做好油膜失稳的事故预想,防止设备损坏。
高厂变爆炸事故
2 0 11 年 3 月 5 日 , 某 电 厂 运 行 人 员 因 U4A2备用电源共箱母线的检修而在6415开 关柜执行安措挂三相短路接地线时,不慎造 成6416开关柜母线侧B相接地事故。报损 2682万。
损失
❖ 监护人员右手背、脸部灼伤;
轴向位移保护超过1.4mm没动作(设备厂家 解释轴向位移保护瞬间超过动作值不动作, 认为是发出错误信号),不能满足汽轮机保 护要求,也是本次事故扩大的原因。
汽轮机串轴事故
建议
➢ 保证调门活动性试验等定期工作落实到位, 同时提高设备可靠度;
➢ 如果是调门动作迟缓或者轻微卡涩(开关线 性不平稳),可以观察调门在什么位置会出 现这样的情况,运行中变负荷时加以注意, 尽量使调门在卡涩点以下工作;
2011年火电厂事故案例交流
锅炉末级再热器爆管事故
2011年4月16日,某电厂#1炉炉管泄漏 报警,就地检查炉膛内有明显泄漏声,机组 打闸解列。19日发现末再受损,报损130万。 损失 ❖ 末再在A、B侧及中间处结焦较多; ❖ 末再和后屏再热器多处管子发生泄漏和减薄。
锅炉末级再热器爆管事故
锅炉末级再热器爆管事故
汽轮机轴瓦等损坏事故
#1轴承上瓦破碎情况
#1轴承下瓦脱胎破损情况
汽轮机轴瓦等损坏事故
第16级叶片脱落部位
汽轮机轴瓦等损坏事故
原因
#1机由于2007年4月13日孤网运行受到电网冲击, 分析认为此次机组受冲击后,造成汽轮机转子质量 中心发生变化,致使#1瓦轴振一直在较高振幅下运 行;
供热期机组热电负荷调整频繁,在大热负荷运行的 情况下,高压缸末级叶片的压差较大。2011年2月 21日#1机组在加电热负荷时,高压缸末级叶片在压 差的作用下,在进汽侧产生裂纹并扩展,最终发生 断裂;
❖ U4AT高厂变爆炸起火、 U4BT烧毁(无分隔 墙);
❖ 主变及发电机受影响。
高厂变爆炸事故
高厂变爆炸事故
高厂变爆炸事故
原因
运行部员工在执行断电接地作业时,将接地 棒放在盘柜隔板上,人员爬上隔板后,进行 接地作业,当该员拿取其中一根接地棒时, 不慎将另一根接地棒从隔板缺口(10cm宽) 掉落下层,与下层裸露铜排接触造成短路, 引起电弧,导致一系列事故发生。
建议
➢ 在机组大修中应做好风扇叶片的探伤及检测工作。
发电机出口短路事故
2011年7月14日,某电厂#6机组发生一起 因发电机引出线套管出口侧短路,造成主变差 动保护动作,机组跳闸,报损140万。
损失
❖ 发电机引出线A、B、C三相CT瓷套管均有电弧 闪络放电现象,其中A相CT瓷套管损坏,B、C 两相CT瓷套管表面有闪络痕迹;
❖ 风室内发电机汽侧端部绝缘隔板脱落,汽侧转子风 扇两个叶片断裂;
❖ 汽侧定子绕组端部表面碳化严重,端部线圈多处绝 缘破损。
发电机定子接地短路事故
发电机定子接地短路事故
原因
发电机的风扇叶片断裂后,打伤相邻的风扇叶片。 两片风扇叶片脱落后,其中一片甩入定子膛内B相 端部线圈上,造成端部绝缘破损,线圈之间通过叶 片匝间短路。短路形成的碳化物充满了汽侧的端部 空间,降低了空间的绝缘强度,造成B、C相通过端 部绝缘薄弱处发电,B、C相相间短路约20毫秒后, 故障扩大造成三相相间短路。
锅炉火灾事故
建议 ➢ 合适的煤种及煤粉细度; ➢ 恰当的风粉比(煤粉浓度); ➢ 适宜的一次风温度; ➢ 合适的一次风速,避免一次风管道内煤粉沉
积,同时避免喷口处产生回火; ➢ 适当控制一次风中的氧浓度等。
锅炉爆燃事故
2011年5月30日,某电厂#2机组锅炉在 启动过程中发生爆燃事故,报损1000万。 损失 ❖ 炉前侧冷灰斗水冷壁撕裂脱落; ❖ #8磨煤机电机冷却风扇损坏; ❖ 多处烟道移位; ❖ 吹灰器及平台移位严重; ❖ 高温炉烟套管部位移位,20.5米高温炉烟膨 胀节损坏。
锅炉爆燃事故
锅炉爆燃事故
原因 本次事故是由于被保险人#2炉在冷炉点火启
动过程中,未燃煤粉进入炉膛积聚,炉膛内 煤粉浓度达到燃爆浓度,遇明火发生爆炸。
锅炉爆燃事故
建议
➢ 将给煤机启动允许中的点火能量条件逻辑由5 层少油点火油枪中有4层投入即可启动给煤机, 改为5层少油点火油枪均投入才可启动给煤机。 为保证运行灵活性,在燃尽度足够的情况下 可以考虑在运行中用大油枪替代少油点火油 枪,但应注意对应关系;
❖ 伸缩节箱内的A、B、C三相密封盘式绝缘子表 面闪络;
❖ 中性点隔离刀闸烧毁及连接母线烧断;发电机 射频装置在线仪烧坏等。
发电机出口短路事故
发电机出口短路事故
原因
#6发电机出线套管与下部罩壳(封母软连接 处的外罩壳)之间安装有的铝均压环(均压 环为直径180mm、高度20mm、厚度1mm的 铝皮裹制而成、上下各用3个螺丝与引出线固 定),运行中均压环螺丝出现脱落导致均压 环展开后导致A相对地放电后,瞬间产生弧光 发生两相短路再继而引起三相短路故障最后 机组跳闸;
➢ 锅炉运行期间加强巡查,争取早发现,早处 理,以减少不必要的损失;
➢ 对再热器区域吹灰蒸汽压力适当调整降低。
锅炉火灾事故
2011年5月18日,某电厂#5锅炉发生火灾,造 成锅炉本体部件、电控部件和电缆受损,报损630 万。
损失
❖ 锅炉侧电缆桥架内的电缆、到锅炉本体各执行机构 和传感器等电子元件的电缆过火,电缆有动力电缆、 控制电缆、照明电缆、消防感应电缆;
原因
吹灰器的防磨盖板安装时漏装或者是安装时 未按图纸要求满焊而脱落或旋转,导致吹灰 器的吹灰蒸汽夹杂着积灰长时间直接吹到管 子导致减薄泄漏。
锅炉末级再热器爆管事故
建议
➢ 加强吹灰器投用制度的执行力度以及发现卡 涩应急处理的方案执行;
➢ 加强吹灰器维护保养确保吹灰器正常投用;
➢ 利用检修机会对锅炉“四管”进行全面检查, 特别是受热面磨损及吹灰器区域吹损等情况;
❖ 分布在锅炉本体东南角的执行器压力开关、温度仪 表、控制箱、吹灰系统、楼梯平台、桥架等过火, 火从12.6米标高处到炉顶(60米标高)。
锅炉火灾事故
12米平台过火现场
一次箱变送器控制箱
锅炉火灾事故
过火的电缆
过火的喷燃器摆角执行器
锅炉火灾事故
原因
一次风管内的煤粉堆积在弯头上翻处,因为 管内温度过高,引燃煤粉;煤粉在管内燃烧, 使得风管熔化,在自重力的作用下风管断裂, 煤粉又从风管中喷出,引燃了周围的电缆和 塑料等可燃物。
➢ 加强运行人员的技术培训,提高事故的分析 判断和处理能力。
汽轮机串轴事故
2011年6月3日,某电厂#2汽轮机在调节负 荷时,调速汽门卡涩后又突然动作,负荷骤增、 轴向位移迅速增大,造成汽轮机损坏,报损230 万。
损失
❖ 汽轮机转子第11级叶片打烂、轮毂裂纹,其它 几级叶片磨损、倾斜、错位;
❖ 前推力瓦打烂,#2瓦等磨损;汽封损坏严重, 丝扣倾斜;
发电机转子匝间短路事故
建议 ➢ 保证轴承振动大跳机保护正常投入; ➢ 严密监视轴承金属温度、回油温度、润滑油温; ➢ 尤其在机组升降负荷期间,应加强机组振动等
重要参数的监视,电气运行设专人加强机组无 功监视; ➢ 重点监测发电机励磁电压、励磁电流、定子零 序电压、负序电流,励磁变温度,励磁调节器、 发电机定子铁芯、绕组温度;
以避免类似的事件发生。
汽轮机大轴弯曲事故
2011年9月18日,某电厂在开机冲转时, 因振动超标停机,揭缸检查发现高压转子发 生弯曲,报损95万。 损失
❖ 大轴处于调速级前后部分发生变形、弯曲, 方位为1-7缸位,最大变形量为0.35mm,造 成转子永久性弯曲。
汽轮机大轴弯曲事故
主轴弯曲测试
汽轮机大轴弯曲事故
➢ 汽轮机调门卡死时,操作人员应采取相应措 施,及时停机检修。
汽轮机中压转子动叶片等损伤事 故
2011年9月2日,某电厂#5汽轮机在启 动过程中发生中压缸动静碰磨事故,造成损 失逾千万。
损失
❖ 转子、轴瓦、隔板、轴封及气缸均有各种程 度损伤。
汽轮机中压转子动叶片等损伤事 故
围带磨损
汽轮机中压转子动叶片等损伤事 故
2011年7月5日,某电厂#6发电机在运行中跳 闸。测#6发电机定子绝缘到零,检查故障录波器故 障差电流为:A相1.56倍额定电流,B相9.12倍额定 电流,C相8.09倍额定电流。报损130万。
损失
❖ 发电机汽机端有焦糊味,汽端端盖北侧检查孔有黑 色碳化物喷出;
❖ 发电机冷风室门口处墙壁破裂、铁门脱落;
高厂变爆炸事故
发 生 经 过 示 意 图
因发电机A相接地后,发电机中性点电压位移, 接地电流骤增,将中性点母线两侧接头烧断。
发电机出口短路事故
建议 ➢ 抓好检修工艺和质量,确保设备安全运行; ➢ 对存在高风险的隐患死角制定整改方案; ➢ 加强危险点分析,做好风险防范措施,抓好
现场措施落实。
发电机转子匝间短路事故
2011年08月31日,某发电公司#2发电机 在运行中励磁电流上升,励端轴承(#6轴承) DEH振动增大,检查后发现发电机座被磁化, 断定转子匝间短路,立即停机处理。报损119万。
❖ 汽轮机调门阀杆弯曲、卡死一组,划伤三组;预 启阀烧死阀蝶磨损;
❖ 励磁机电枢轴颈严重磨损等。
汽轮机串轴事故
叶片从根部全部脱落
轮毂裂纹
汽轮机串轴事故 推 力 盘 磨 损
隔
板
损
叶片错位
坏
汽轮机串轴事故
叶顶围带磨损
轴瓦磨损
汽轮机串轴事故
原因
经拆开调门进行解体检查,发现1、2、4号调 门门杆。调速汽门卡涩是本 次事故的主要原因;
轴瓦受损
汽封磨损
汽轮机中压转子动叶片等损伤事 故
原因
热系统设计上存在缺陷(在低旁阀阀体底部 与B侧热再管道之间设计有一路低压旁路管道 的预暖管),是导致“再热蒸汽携带冷水 (或冷气)进入中压缸”的直接原因。
汽轮机中压转子动叶片等损伤事 故
汽轮机中压转子动叶片等损伤事 故
建议 ➢ 对类似疏水系统进行改造、增加必要的保护,
➢ 给煤机运行时,任意一层少油点火油枪跳闸 时应立刻投入邻层的大油枪,对应关系同上;
➢ 给煤机的跳闸逻辑中补充一条:任意一层少 油点火油枪跳闸,延时180s联跳给煤机;
锅炉爆燃事故
➢ 在启炉过程中,第二台磨煤机应在第一台磨 煤机运行稳定、炉膛燃烧工况良好后启动;
➢ 加强少油点火油枪的维护,保证运行可靠、 燃尽度和稳燃能力符合要求;
原因
停机时由于主汽温度急剧下降,造成汽轮机 动静部分不均匀,失去间隙,导致动静碰擦; 在停机盘车过程中,由于顶轴油泵跳闸,造 成转子永久性弯曲。
汽轮机大轴弯曲事故
建议 ➢ 运行人员应严格按照规程执行操作,发生突
发情况需查明原因后方进行下一步动作; ➢ 提高人员的责任心、技能水平。
发电机定子接地短路事故
➢ 采取少油模式进行冷炉投粉启动的过程中, 应进一步加强监视,在出现下述一种或多种 现象时,应判定为炉膛燃烧恶化、炉内煤粉 积聚,禁止投入大油枪或另一台磨煤机助燃, 立即停止运行的给煤机,进行充分的炉膛吹 扫。
汽轮机轴瓦等损坏事故
2011年2月14日,某发电公司发生#1汽 轮机#1轴振大非计划停运事故,报损145万。 损失 ❖ #1瓦上瓦整体破碎损坏,下瓦局部脱胎破损; ❖ 高压缸末级(16级)动叶片断裂两片,16级 其它叶片、隔板多处撞伤,16级隔板围带汽 封有磨损现象。
转子叶片脱落后,转子质量不平衡振动加剧,使#1 轴瓦乌金面损坏。
汽轮机轴瓦等损坏事故
建议
➢ 提高安全责任意识和风险预估水平,严格落 实各项安全生产管理制度和要求;
➢ 加强对汽轮机轴振的技术监督管理,严格落 实技术工艺标准;强化检修管理,根据设备 的状态认真分析设备状况,落实检修质量要 求,提高设备健康水平;
损失
❖ 发电机定子绕组端部支撑件及绕组绝缘存在不 同程度的松动、磨损现象,转子绕组绝缘到零;
❖ 转子端部绕组匝间短路,绝缘板因短路电流烧 损,绝缘板外的防护铁板也因短路电流而烧损。
发电机转子匝间短路事故
故障点
发电机转子匝间短路事故
原因
在机组正常运行状态下,转子绕组内部在制 造或安装时遗留有异物(导电金属材料), 随着转子的高速旋转,该导电体甩至转子绕 组外表面处,引起转子绕组匝间短路,由于 短路电流很大(1392A),造成该处温度不 断升高,绝缘板烧损,短路电流产生的电弧, 还使绝缘板外的防护铁板熔融受损。
高厂变爆炸事故
2 0 11 年 3 月 5 日 , 某 电 厂 运 行 人 员 因 U4A2备用电源共箱母线的检修而在6415开 关柜执行安措挂三相短路接地线时,不慎造 成6416开关柜母线侧B相接地事故。报损 2682万。
损失
❖ 监护人员右手背、脸部灼伤;
轴向位移保护超过1.4mm没动作(设备厂家 解释轴向位移保护瞬间超过动作值不动作, 认为是发出错误信号),不能满足汽轮机保 护要求,也是本次事故扩大的原因。
汽轮机串轴事故
建议
➢ 保证调门活动性试验等定期工作落实到位, 同时提高设备可靠度;
➢ 如果是调门动作迟缓或者轻微卡涩(开关线 性不平稳),可以观察调门在什么位置会出 现这样的情况,运行中变负荷时加以注意, 尽量使调门在卡涩点以下工作;
2011年火电厂事故案例交流
锅炉末级再热器爆管事故
2011年4月16日,某电厂#1炉炉管泄漏 报警,就地检查炉膛内有明显泄漏声,机组 打闸解列。19日发现末再受损,报损130万。 损失 ❖ 末再在A、B侧及中间处结焦较多; ❖ 末再和后屏再热器多处管子发生泄漏和减薄。
锅炉末级再热器爆管事故
锅炉末级再热器爆管事故
汽轮机轴瓦等损坏事故
#1轴承上瓦破碎情况
#1轴承下瓦脱胎破损情况
汽轮机轴瓦等损坏事故
第16级叶片脱落部位
汽轮机轴瓦等损坏事故
原因
#1机由于2007年4月13日孤网运行受到电网冲击, 分析认为此次机组受冲击后,造成汽轮机转子质量 中心发生变化,致使#1瓦轴振一直在较高振幅下运 行;
供热期机组热电负荷调整频繁,在大热负荷运行的 情况下,高压缸末级叶片的压差较大。2011年2月 21日#1机组在加电热负荷时,高压缸末级叶片在压 差的作用下,在进汽侧产生裂纹并扩展,最终发生 断裂;
❖ U4AT高厂变爆炸起火、 U4BT烧毁(无分隔 墙);
❖ 主变及发电机受影响。
高厂变爆炸事故
高厂变爆炸事故
高厂变爆炸事故
原因
运行部员工在执行断电接地作业时,将接地 棒放在盘柜隔板上,人员爬上隔板后,进行 接地作业,当该员拿取其中一根接地棒时, 不慎将另一根接地棒从隔板缺口(10cm宽) 掉落下层,与下层裸露铜排接触造成短路, 引起电弧,导致一系列事故发生。
建议
➢ 在机组大修中应做好风扇叶片的探伤及检测工作。
发电机出口短路事故
2011年7月14日,某电厂#6机组发生一起 因发电机引出线套管出口侧短路,造成主变差 动保护动作,机组跳闸,报损140万。
损失
❖ 发电机引出线A、B、C三相CT瓷套管均有电弧 闪络放电现象,其中A相CT瓷套管损坏,B、C 两相CT瓷套管表面有闪络痕迹;
❖ 风室内发电机汽侧端部绝缘隔板脱落,汽侧转子风 扇两个叶片断裂;
❖ 汽侧定子绕组端部表面碳化严重,端部线圈多处绝 缘破损。
发电机定子接地短路事故
发电机定子接地短路事故
原因
发电机的风扇叶片断裂后,打伤相邻的风扇叶片。 两片风扇叶片脱落后,其中一片甩入定子膛内B相 端部线圈上,造成端部绝缘破损,线圈之间通过叶 片匝间短路。短路形成的碳化物充满了汽侧的端部 空间,降低了空间的绝缘强度,造成B、C相通过端 部绝缘薄弱处发电,B、C相相间短路约20毫秒后, 故障扩大造成三相相间短路。
锅炉火灾事故
建议 ➢ 合适的煤种及煤粉细度; ➢ 恰当的风粉比(煤粉浓度); ➢ 适宜的一次风温度; ➢ 合适的一次风速,避免一次风管道内煤粉沉
积,同时避免喷口处产生回火; ➢ 适当控制一次风中的氧浓度等。
锅炉爆燃事故
2011年5月30日,某电厂#2机组锅炉在 启动过程中发生爆燃事故,报损1000万。 损失 ❖ 炉前侧冷灰斗水冷壁撕裂脱落; ❖ #8磨煤机电机冷却风扇损坏; ❖ 多处烟道移位; ❖ 吹灰器及平台移位严重; ❖ 高温炉烟套管部位移位,20.5米高温炉烟膨 胀节损坏。
锅炉爆燃事故
锅炉爆燃事故
原因 本次事故是由于被保险人#2炉在冷炉点火启
动过程中,未燃煤粉进入炉膛积聚,炉膛内 煤粉浓度达到燃爆浓度,遇明火发生爆炸。
锅炉爆燃事故
建议
➢ 将给煤机启动允许中的点火能量条件逻辑由5 层少油点火油枪中有4层投入即可启动给煤机, 改为5层少油点火油枪均投入才可启动给煤机。 为保证运行灵活性,在燃尽度足够的情况下 可以考虑在运行中用大油枪替代少油点火油 枪,但应注意对应关系;
❖ 伸缩节箱内的A、B、C三相密封盘式绝缘子表 面闪络;
❖ 中性点隔离刀闸烧毁及连接母线烧断;发电机 射频装置在线仪烧坏等。
发电机出口短路事故
发电机出口短路事故
原因
#6发电机出线套管与下部罩壳(封母软连接 处的外罩壳)之间安装有的铝均压环(均压 环为直径180mm、高度20mm、厚度1mm的 铝皮裹制而成、上下各用3个螺丝与引出线固 定),运行中均压环螺丝出现脱落导致均压 环展开后导致A相对地放电后,瞬间产生弧光 发生两相短路再继而引起三相短路故障最后 机组跳闸;
➢ 锅炉运行期间加强巡查,争取早发现,早处 理,以减少不必要的损失;
➢ 对再热器区域吹灰蒸汽压力适当调整降低。
锅炉火灾事故
2011年5月18日,某电厂#5锅炉发生火灾,造 成锅炉本体部件、电控部件和电缆受损,报损630 万。
损失
❖ 锅炉侧电缆桥架内的电缆、到锅炉本体各执行机构 和传感器等电子元件的电缆过火,电缆有动力电缆、 控制电缆、照明电缆、消防感应电缆;
原因
吹灰器的防磨盖板安装时漏装或者是安装时 未按图纸要求满焊而脱落或旋转,导致吹灰 器的吹灰蒸汽夹杂着积灰长时间直接吹到管 子导致减薄泄漏。
锅炉末级再热器爆管事故
建议
➢ 加强吹灰器投用制度的执行力度以及发现卡 涩应急处理的方案执行;
➢ 加强吹灰器维护保养确保吹灰器正常投用;
➢ 利用检修机会对锅炉“四管”进行全面检查, 特别是受热面磨损及吹灰器区域吹损等情况;
❖ 分布在锅炉本体东南角的执行器压力开关、温度仪 表、控制箱、吹灰系统、楼梯平台、桥架等过火, 火从12.6米标高处到炉顶(60米标高)。
锅炉火灾事故
12米平台过火现场
一次箱变送器控制箱
锅炉火灾事故
过火的电缆
过火的喷燃器摆角执行器
锅炉火灾事故
原因
一次风管内的煤粉堆积在弯头上翻处,因为 管内温度过高,引燃煤粉;煤粉在管内燃烧, 使得风管熔化,在自重力的作用下风管断裂, 煤粉又从风管中喷出,引燃了周围的电缆和 塑料等可燃物。
➢ 加强运行人员的技术培训,提高事故的分析 判断和处理能力。
汽轮机串轴事故
2011年6月3日,某电厂#2汽轮机在调节负 荷时,调速汽门卡涩后又突然动作,负荷骤增、 轴向位移迅速增大,造成汽轮机损坏,报损230 万。
损失
❖ 汽轮机转子第11级叶片打烂、轮毂裂纹,其它 几级叶片磨损、倾斜、错位;
❖ 前推力瓦打烂,#2瓦等磨损;汽封损坏严重, 丝扣倾斜;
发电机转子匝间短路事故
建议 ➢ 保证轴承振动大跳机保护正常投入; ➢ 严密监视轴承金属温度、回油温度、润滑油温; ➢ 尤其在机组升降负荷期间,应加强机组振动等
重要参数的监视,电气运行设专人加强机组无 功监视; ➢ 重点监测发电机励磁电压、励磁电流、定子零 序电压、负序电流,励磁变温度,励磁调节器、 发电机定子铁芯、绕组温度;
以避免类似的事件发生。
汽轮机大轴弯曲事故
2011年9月18日,某电厂在开机冲转时, 因振动超标停机,揭缸检查发现高压转子发 生弯曲,报损95万。 损失
❖ 大轴处于调速级前后部分发生变形、弯曲, 方位为1-7缸位,最大变形量为0.35mm,造 成转子永久性弯曲。
汽轮机大轴弯曲事故
主轴弯曲测试
汽轮机大轴弯曲事故
➢ 汽轮机调门卡死时,操作人员应采取相应措 施,及时停机检修。
汽轮机中压转子动叶片等损伤事 故
2011年9月2日,某电厂#5汽轮机在启 动过程中发生中压缸动静碰磨事故,造成损 失逾千万。
损失
❖ 转子、轴瓦、隔板、轴封及气缸均有各种程 度损伤。
汽轮机中压转子动叶片等损伤事 故
围带磨损
汽轮机中压转子动叶片等损伤事 故
2011年7月5日,某电厂#6发电机在运行中跳 闸。测#6发电机定子绝缘到零,检查故障录波器故 障差电流为:A相1.56倍额定电流,B相9.12倍额定 电流,C相8.09倍额定电流。报损130万。
损失
❖ 发电机汽机端有焦糊味,汽端端盖北侧检查孔有黑 色碳化物喷出;
❖ 发电机冷风室门口处墙壁破裂、铁门脱落;
高厂变爆炸事故
发 生 经 过 示 意 图
因发电机A相接地后,发电机中性点电压位移, 接地电流骤增,将中性点母线两侧接头烧断。
发电机出口短路事故
建议 ➢ 抓好检修工艺和质量,确保设备安全运行; ➢ 对存在高风险的隐患死角制定整改方案; ➢ 加强危险点分析,做好风险防范措施,抓好
现场措施落实。
发电机转子匝间短路事故
2011年08月31日,某发电公司#2发电机 在运行中励磁电流上升,励端轴承(#6轴承) DEH振动增大,检查后发现发电机座被磁化, 断定转子匝间短路,立即停机处理。报损119万。
❖ 汽轮机调门阀杆弯曲、卡死一组,划伤三组;预 启阀烧死阀蝶磨损;
❖ 励磁机电枢轴颈严重磨损等。
汽轮机串轴事故
叶片从根部全部脱落
轮毂裂纹
汽轮机串轴事故 推 力 盘 磨 损
隔
板
损
叶片错位
坏
汽轮机串轴事故
叶顶围带磨损
轴瓦磨损
汽轮机串轴事故
原因
经拆开调门进行解体检查,发现1、2、4号调 门门杆。调速汽门卡涩是本 次事故的主要原因;
轴瓦受损
汽封磨损
汽轮机中压转子动叶片等损伤事 故
原因
热系统设计上存在缺陷(在低旁阀阀体底部 与B侧热再管道之间设计有一路低压旁路管道 的预暖管),是导致“再热蒸汽携带冷水 (或冷气)进入中压缸”的直接原因。
汽轮机中压转子动叶片等损伤事 故
汽轮机中压转子动叶片等损伤事 故
建议 ➢ 对类似疏水系统进行改造、增加必要的保护,
➢ 给煤机运行时,任意一层少油点火油枪跳闸 时应立刻投入邻层的大油枪,对应关系同上;
➢ 给煤机的跳闸逻辑中补充一条:任意一层少 油点火油枪跳闸,延时180s联跳给煤机;
锅炉爆燃事故
➢ 在启炉过程中,第二台磨煤机应在第一台磨 煤机运行稳定、炉膛燃烧工况良好后启动;
➢ 加强少油点火油枪的维护,保证运行可靠、 燃尽度和稳燃能力符合要求;
原因
停机时由于主汽温度急剧下降,造成汽轮机 动静部分不均匀,失去间隙,导致动静碰擦; 在停机盘车过程中,由于顶轴油泵跳闸,造 成转子永久性弯曲。
汽轮机大轴弯曲事故
建议 ➢ 运行人员应严格按照规程执行操作,发生突
发情况需查明原因后方进行下一步动作; ➢ 提高人员的责任心、技能水平。
发电机定子接地短路事故
➢ 采取少油模式进行冷炉投粉启动的过程中, 应进一步加强监视,在出现下述一种或多种 现象时,应判定为炉膛燃烧恶化、炉内煤粉 积聚,禁止投入大油枪或另一台磨煤机助燃, 立即停止运行的给煤机,进行充分的炉膛吹 扫。
汽轮机轴瓦等损坏事故
2011年2月14日,某发电公司发生#1汽 轮机#1轴振大非计划停运事故,报损145万。 损失 ❖ #1瓦上瓦整体破碎损坏,下瓦局部脱胎破损; ❖ 高压缸末级(16级)动叶片断裂两片,16级 其它叶片、隔板多处撞伤,16级隔板围带汽 封有磨损现象。
转子叶片脱落后,转子质量不平衡振动加剧,使#1 轴瓦乌金面损坏。
汽轮机轴瓦等损坏事故
建议
➢ 提高安全责任意识和风险预估水平,严格落 实各项安全生产管理制度和要求;
➢ 加强对汽轮机轴振的技术监督管理,严格落 实技术工艺标准;强化检修管理,根据设备 的状态认真分析设备状况,落实检修质量要 求,提高设备健康水平;
损失
❖ 发电机定子绕组端部支撑件及绕组绝缘存在不 同程度的松动、磨损现象,转子绕组绝缘到零;
❖ 转子端部绕组匝间短路,绝缘板因短路电流烧 损,绝缘板外的防护铁板也因短路电流而烧损。
发电机转子匝间短路事故
故障点
发电机转子匝间短路事故
原因
在机组正常运行状态下,转子绕组内部在制 造或安装时遗留有异物(导电金属材料), 随着转子的高速旋转,该导电体甩至转子绕 组外表面处,引起转子绕组匝间短路,由于 短路电流很大(1392A),造成该处温度不 断升高,绝缘板烧损,短路电流产生的电弧, 还使绝缘板外的防护铁板熔融受损。