水力旋流器及高频筛回收粗煤泥的工艺分析
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水力旋流器及高频筛回收粗煤泥的工艺分析
李勇
【摘要】本文通过简述水力旋流器及高频筛联合工艺流程,对水力旋流器及高频筛的结构及工作原理的介绍,证实水力旋流器及高频筛工艺回收粗煤泥的可行性.【期刊名称】《黑龙江科技信息》
【年(卷),期】2013(000)015
【总页数】1页(P145)
【关键词】粗煤泥;水力旋流器;高频筛;工艺效果
【作者】李勇
【作者单位】龙煤集团七台河分公司龙湖选煤厂,黑龙江七台河154600
【正文语种】中文
1 概述
近年来我国选煤技术得到快速发展,基本上形成了以粗粒煤重介旋流器分选、煤泥浮选为主的成熟分选工艺。
发展趋势是重介旋流器向大型化方向发展,煤泥浮选则向着提高煤泥选择性的方向努力。
伴随着重介旋流器大型化发展,其分选粒度下限不断上升,在浮选中高效浮选设备的广泛使用使得浮选粒度上限下降。
其结果导致煤泥粒径在0.25~2mm,处于重选粒度下限和浮选粒度上限之间[1]的粗煤泥得不到有效分选。
并且重选、浮选对其单独分选得不到理想的分选效果。
它的特点是:粒度处于重选的分选下限附近,灰分比重选精煤灰分高2%~4%,煤与矿物的解
离比较充分。
如果粗精煤进入精煤产品则会污染精煤,是精煤灰分偏高;进入中煤或矸石,则又损失精煤。
影响选煤厂综合经济效益。
只有解决粗煤泥处理环节的有效分选问题,才能减少对精煤的污染,保证全粒级精煤质量和产率的最大化。
图1 回收粗煤泥工艺流程
2 工艺流程
2.1 水力旋流器及高频筛联合工艺流程。
2.2 流程特点。
(1)末精煤筛下水、离心液或磁选尾矿全部进入水力旋流器,流
程简单,设备少;(2)水力旋流器结构简单,无运动部件,处理量大,工艺效果良好,可用于分级,浓缩,脱泥等;(3)能减小高灰细泥对精煤的污染;(4)
有效防止粗颗粒物料进入下一道工序。
特别注意旋流器与筛下水都去浓缩机。
3 粗煤泥设备介绍
3.1 水力旋流器结构及原理。
如图2(a)所示,水力旋流器由给矿管、筒体、锥体、底流管组成。
图2(b)则显示了水力旋流器分选原理:矿浆在一定压力下由给矿管切向给入旋流器,在旋流器内形成一个回转流。
旋流器中心处矿浆回转速度最大,离心力也最大。
因此,矿浆向周围扩展运动,使中心轴周围形成低压带。
作用在矿粒上的离心力与矿粒质量成正比,当矿粒密度接近时可按粒度大小分级(密度不同则得到等降颗粒)。
图2 水力旋流器基本结构及分离过程
矿浆在旋流器内既做切向回转运动,又做向内的径向运动,而靠近中心的矿浆沿轴向上(溢流管)运动,外围矿浆则向下(底流管)运动。
在旋流器空间内形成近似锥形面的零速包络面。
细小颗粒离心沉降速度小,被向心的液流推动进入零速包络面由溢流管排出成为溢流产物;较粗颗粒在较大的离心力作用下,保留在零速包络面外,最后由底流管排出,成为沉物。
3.2 水力旋流器分选效果。
旋流器入料粒度为0.5~1.0mm,入料浓度为100g/L,
处理能力为80m3/h。
表1显示了A选煤厂分选粗煤泥的分选效果。
表1 A选煤厂水介质旋流器分选效果%?
由表1分析得,粗煤泥实际分选密度1.52g/cm3,分选0.5~1.0mm粒级粗煤泥时,取得了较好的分选效果,说明水力旋流器在分选粗煤泥方面具有可行性。
3.3 高频筛结构及工作原理。
如图3所示。
在高频振动作用下,筛机作高频和高振动强度往复运输,按作用不同,沿筛面全长分为预脱水、滤层形成和过滤脱水三个工作区域。
在高频筛振动力和物流离心力作用下,进入预脱水区的流体紧贴弧形筛面运动,靠近筛面的水和部分小于筛缝极细颗粒透筛,而较粗颗粒在被筛面上,沿筛面向下运动,脱除绝大部分的水。
在滤层形成区,物料在弧形和直段筛面的过渡处发生速度突变,而形成特殊的“水池”,来自预脱水区的糊状物进入“水池”后,较粗颗粒沉降而接近筛面,形成一层薄的滤层,阻挡细颗粒透筛。
在筛面振动下,物流不断输送到过滤脱水区,由于筛面负倾角和物料沉降脱水作用,筛上物料运动速度依次递减,形成物料层内部间的挤压,料层上表面的薄游离水层返流回“水池”,而料层下部水透过滤层和筛缝而透筛。
图3 筛机工作区域划分图
3.4 高频筛脱水效果。
高频筛对粗颗粒煤泥有很好的脱水效果,柴春玲已经在之前的研究中有明确的结论:筛机工作时要保证足够大的入料浓度,否则会造成跑水;对于粒度小于0.125mm的细颗粒煤泥无法实现固液分离。
4 结论
利用水力旋流器对煤泥进行分级并浓缩达到高频筛入料浓度,在通过高频筛对粗煤泥进行回收,提高了回收效率,且降低粗煤泥水分、灰分。
该工艺简单,能耗小,使用操作维护简单。