不通电(虚焊)不良 8D报告

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(Implementation & Validation of PCA )
No. 永久对策
责任人 完成时间
1 对策执行中,效果后续IPQC持续监督。
涂杨威 2013.1 1.16
D6:永久对D策7的预实防施再及发跟生踪 (标准化)
(Implementation & Validation of PCA )
No. 根本原因及验证
责任人 完成时间
1 从仓库借出114pcs物料,对库存物料状态进行确认,目 前库存状态物料只有“GD34”/”GD35”两个批次,物料为 真空包装,打开包装后却发现湿度卡变色,60%级已经变 色,可以推论: “GD34”/”GD35”两个批次还未投入产线 生产,目前已经出现受潮现象,不良板“GD24”周物料也 一定是在受潮之后继续投产使用。
在工 品
1700
2.返工后的U5不良PCS,现象为灯不亮,没有不通电 现象,拿20PCS成品给到开发部做高低温试验(高温
60度,低温-20度,各2H-----无不良;
3.不通电异常通过返工维修基本上能把问题改善, 将风险在内部拦截。
顾客 端
不涉及
责任人
D6:永久对策的D实4施根及本跟原踪因及验证
(Implementation & Validation of PCA )
2013.1 1.12
D6:永久对策的D实5施永及久跟性踪纠正对策
(Implementation & Validation of PCA )
No. 永久对策
责任人 完成时间
1 受潮物料烘烤上线验证200PCS,无不良。为避免后续在生 产过程中“GD34”/”GD35”两个批次出现焊接问题,烘烤后 上线,烘烤方式采用125°±5°时间48小时。

期:2013.11.12
D6:(永Im久ple对me策nt的at实ionD施&1及V成跟ali立踪da团ti队on of PCA )
团队成员
组长
品质
(DIP QE)
(SMT QE)
(客服)
工程
(SMT 工程)
(DIP工程)
(TE)
生产
Hale Waihona Puke (SMT 生产)开发

其他

(组装 生产)
(DIP生产)
D6:(永Im久ple对me策nt的at实ionD施&2及V问跟ali题踪da描ti述on of PCA )
No. 永久对策
责任人 完成时间
1 IPQC加强监督操作人员是否按规定文件作业
2013.1 1.15
D8 感谢团队协作
感谢各部门给予的大力支持!!! Appreciation for every member’s effort !!!
此课件下载可自行编辑修改,供参考! 感谢您的支持,我们努力做得更好!
2013.1 1.15
2 品质QE组织相关人员培训潮湿敏感器件存放及管控进行培 训;
2013.1 1.15
3 仓库后续拆包后无法再次抽真空的更换新带子,对于漏气 的产品检验是否受潮,从新抽真空处理。
4 对SMT主管进行处罚,生产拆包前检验真空袋是否漏气, 拆包后后要检查潮敏卡的受潮状况,如果有变色的应立即 通知班组长处理。
不良图片:无
D6:(永Im久ple对me策nt的at实ionD施&3及V紧跟ali急踪da对ti策on of PCA )
状态 可疑品数量
处理措施
库存 不涉及
1.对组装车间已经好的400PCS成品安排24小时的老 化试验;----发现4PCS不良(不通电)故要求对 1700PCS全部返工,对芯片做拖锡处理后流线。
2013.1 1.12
2 从TRAY盘内取出物料,显微镜下观察发现,没有贴片的 物料前端也出现棕黄色同过炉后出现的现象类似,同 时引脚底部表面附着有白色粉末状物体,判定产品受 潮影响。
3 现场从其他规格的物料上锡情况做对比,发现其他规格的 IC引脚爬锡饱满,三面吃锡均匀。
2013.1 1.12
2013.1 1.12
2013.1 1.15
2013.1 1.15
5 SMT工程优化检测设备和检测手法,AOI人员检验时,发现 同一异常连续发生,无法确定异常问题时,找工程部技术 人员确认,技术员无法确认将问题升级让工程师处理,确 定问题后品质要求停线整改。
2013.1 1.15
D6:永久对策D的6实纠施正及行跟动踪有效性确认
D6:(永Im久ple对me不策nt通的at电实ion(施&虚及V焊跟al)i踪dat8iDonReofpoPrCtA )
目录
D1 团队
D2 问题描述 D3 紧急对策 D4 根本原因分析及验证 D5 永久性纠正对策 D6 纠正行动有效性确认 D7 预防再发生 (标准化) D8 感谢团队协作
(撰写人):
D6:永久对策的D实4施根及本跟原踪因及验证
(Implementation & Validation of PCA )
No. 根本原因及验证
责任人 完成时间
4 总结: 1.物料存储期限12个月,在使用时间内,SMT物料存储温 湿度条件合格,物料来料真空包装合格,此批上线的物料 真空袋漏气,物料存储异常。 2.物料受潮是此次不良产生的主要因素,造成焊接过程 中浸润不良,行成不固定位置的引脚出现虚焊现象。 4.生产人员未按规定作业,上线前对真空袋漏气的产品没 有检查潮敏卡的受潮情况,也没有爆露问题,潮敏卡受潮 了仍在生产。 3.SMT的检测设备对此种虚焊的不良无法筛选出来,导致 流入下一工序。
客户
华三
发生时间
213.1 1.12
地点
菲菱科思
不合格类别归属 □来料 ■制程 □体系□成品 □客验 □客诉□其它: 现场稽核问题
批量
1700
检验数

不良数
13
不良描述:11月9号下午初测反馈投 产1700PCS产品,在一小时内发现连 续13PCS不通电。异常发生后立刻要 求产线停线。后经工程分析为U5位置 虚焊导致
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