IPSE整体压力解吸电解系统工艺的应用及技术改进

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IPSE整体压力解吸电解系统工艺的应用及技术改进
发表时间:2020-12-24T17:19:42.500Z 来源:《科学与技术》2020年25期作者:永青
[导读] ]因吨金矿山的建立,四川九寨沟马脑壳金矿于2005年引进的IPSE整体压力解吸电解系统,
永青
重庆市地质矿产勘查开发局205地质队重庆市永川区 402160
[导读]因吨金矿山的建立,四川九寨沟马脑壳金矿于2005年引进的IPSE整体压力解吸电解系统,取代之前的常温常压解吸工艺,避免了汞对员工的职业伤害。

经过多次技术改进后,今年又因绿色矿山建设,顺应公司技术升级之由,对原卧式电解槽进行改造,为马脑壳金矿带来了明显的经济效益。

一、IPSE整体压力解吸电解系统工艺安装应用后存在的问题
(一)工艺设备及技术参数:
解吸柱为规格为700mm×5000mm,容积1.8m3,解吸批次为1000kg。

卧式电解槽,解吸液流量在6.5-7m3/h之间。

2台4KW化工泵,1台5KW压力为0.5Mpa冷却水泵。

(二)IPSE整体压力解吸电解系统运行概况及存在问题:
1、进炭方式由罐车下到贮炭槽、经空气提升器转运5次到定量、洗炭槽再用水力喷射器进入解吸柱,粉炭产生率大,每次炭磨损产生粉炭率高达5%。

2、用射炭器往解吸柱装炭,时间长,射炭器易堵塞。

3、解吸液连续循环解吸15次,液变得粘稠,堵塞排污管道。

4、卧式电解槽,自动补排液系统不能正常使用,需手动补排液和排压。

5、脱金炭品位偏高,200-300g/t。

6、化工泵外循环冷却液大于等于0.5Mpa,泵采用专用机械密封,易坏,机封损坏造成解吸液和冷却液互窜,机械密封昂贵,维修成本高,仅2006年一年的机械密封配件高达5万之多。

二、对IPSE整体压力解吸电解系统贮运系统级解吸泵技术改进
针对以上现状于2007年对系统进行技改:
1、用水力输送替代空气提升转运载金炭。

2、用风冷磁力泵替代化工泵作解吸泵和补液泵,无须泵冷却系统。

3、定量贮运器替代定量洗炭槽,密闭定量贮运器用水力输入解吸柱。

技术改进后的效果:产生粉炭量减少;减少设备故障,节约设备维修成本;含金液体零泄漏;进炭时间大大缩短。

但脱金炭品位仍然偏高,尤其是解吸液循环了4次以上后脱金炭品位仍然会在100g/t以上,解吸时间增长。

只是载金炭品位在4-9g/Kg,故解吸率可达99%以上。

为了脱金炭达标采取每柱更换解吸液。

在2007-2010年期间,发现卧式解电槽电解率不高,主要是所用电解工艺电解槽规格为1570mm×520mm×520mm,加之在解吸过程中,频繁补液排液,电解液贮槽的品位高达100g/m3,解吸批次结束了还要对解吸液贮槽内的高品位液进行电解,电解极间反应时间不充分,导致电解时间长,贫液品位高,,电解率指标不好。

三、改进措施
??针对存在的问题,于2020年6月中旬,对高温高压解吸电解工艺进行技术改造,以解决解吸电解工艺存在的问题。

1、原电解槽构造
?(1)电解槽为卧式结构,体形狭长,容量小,仅有0.43m3有效容积(见图1)。

?(2)原解电槽9个阴极框,9个阳极板,极间距70mm。

?(3)电解槽前端的缓冲液池电解液贮池容积小,当解吸温度波动时,液位波动较大,温度逐渐升高时,排液多次,否则电解槽会溢槽进入压力罩内,温度达到100℃以上时,电解液水蒸汽会液化进入压力罩底部,当压力过高排压时液体一并排出至解吸液贮槽内,这是导致频繁补液排液的原因。

而技改前要求流量在6.5m3/h左右,虽然使解吸液流量达到解吸作业所要求体积,提高了解吸效果。

但因电解槽自身的结构,导致电解与解吸极不匹配。

? 电解槽这种结构,因自动补排系统采用的是液位升降电磁接近开关,当液位计带磁小浮子因液粘稠失灵而失效。

增加系统运行故障率。

平均每柱炭总解吸时间在接近20小时(加热到150℃约5小时。

技改前的技术指标见表1
表1 技改前技术指标
柱号解吸时间位(150℃)h 载金炭品位/(g·t- 脱金炭品位/(g·t-1) 退液品位/(g·m-3) 解吸率/% 电解率/% 直接回收率/%
完成后对贮液槽的液进行再电解作业,减轻了操作劳动强度,设备配置更合理。

技术改造后解吸电解技术指标见表。

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