提高浓缩池池壁施工质量[QC成果]
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提高浓缩池池壁施工质量
注册编号:JJ-XWK-011-2007
发布人:***
华新建工集团第三项目部
二OO七年十月十日
目录
一、工程概况
二、QC小组概况
三、选题理由
四、目标实施中的PDCA
P、阶段
1、现状调查
2、目标值确定、可行性分析
3、原因分析
4、要因论证
5、对策措施
D、阶段
对策实施
C、阶段
效果检查
A、阶段
1、巩固措施
2、QC小组活动总结
本工程为选煤厂浓缩车间,由5个Φ50m落地式预应力钢筋混凝土浓缩池、1个Φ24m落地式现浇钢筋混凝土浓缩池、现浇钢筋混凝土水池及泵房组成。
Φ50m落地式预应力钢筋混凝土浓缩池采用预制壁板拼装,通过预应力绕丝整体连接,喷水泥砂浆施工工艺。
池壁基础为环形杯口基础,池壁由88块预制壁板组装而成,每块壁板尺寸:4.65m*1.60m*0.25m;采用øP5 @20-36mm钢丝环绕池壁的新工艺,提高池壁抗压能力。
小组概况表表一
QC小组成员情况表表二
制表:*** 时间:2007年8月1日
图1 选题理由框图制图:*** 时间:2007年8月1日
P、阶段
我项目部首次施工落地式预应力浓缩池工程,为提高工程质量项目部QC小组全体成员通过查看书籍、网上资料及去其他单位施工现场调查,了解工程现状。
通过对正在施工的工程、刚施工完毕的工程、施工完投入生产十年以上的工程进行调查,将调查结果统计如下:
调查结果统计表表三
序号检验内容频数频率累计频率
1 环基标高、半径8 16 16
2 预制壁板的平整度、曲面度1
3 26 42
3 壁板安装垂直度、平整度10 20 62
4 绕丝应力大小偏差10 20 82
5 绕丝间距偏差 5 10 92
6 绕丝保护层破损程度 4 8 100
合计50 100
制表人:*** 制表时间:2007年8月1日
频数 频率%
图2 调查结果排列图 制图:*** 时间:2007年8月1日
通过对以往工程环基标高半径、壁板外观尺寸、壁板安装垂直度、接缝砼平整度、绕丝应力大小、保护层破损程度的实测实量,可以看出浓缩池池壁质量合格率达不到优良要求,合格率仅为83.3%。
目标确定:
根据现状调查结果,小组成员本着立足于现场实际,积极寻找解决问
题的途径,全体成员围绕中心议题,仔细分析,经过综合评定,确定本次活动目标为提高浓缩池池壁施工质量合格率达到90%以上。
可行性分析图如下:
图3 可行性分析框图 制图:*** 时间:2007年8月1日
图4 原因分析图 制图:*** 时间:2007年8月1日
要因确认表 表四
续表
制表:*** 时间:2007年8月1日
针对以上分析,共找出七条影响浓缩池池壁施工质量的要因如下:职工责任心不强、新工人不熟练、测量员放线不认真、预应力记录人责任心不强、壁板接缝存在高差、锚具表面光滑。
根据发现的要因我们QC小组全体成员一起制定出如下相应对策表。
对策表表五
制表:*** 时间:2007年8月15日
D阶段:
实施一:人员素质教育
对责任心不强的职工集中加强素质教育,在工作中由班组长监督检查,并且制定严明的奖罚措施。
实施二:新工人技术培训
对进场的新工人进行技术培训,由项目部副经理组织,每天晚上由技术负责人、班组长轮流带领工人集中学习业务知识2个小时;每天早上前一个小时为实践课,由熟练的工人师傅做示范,亲临指导。
在新工人中开展技术比武活动,开展技术交流竞争,使操作人员提高自身能力,培养工作责任心。
实施三:测量人员的素质教育
为增强测量人员的责任感,制定严明的奖罚措施,要求测量人员利用晚上的时间多熟悉图纸,把图纸中存在的难点和施工中的难点提出来、解决掉。
放线定位后,再进行校核,然后由技术负责人进行二次校核,确保放线定位准确无误,保证壁板安装轴线的准确性,从根本上解决壁板安装位置出现偏差的问题。
实施四:预应力记录人责任心不强
对参与预应力记录的人员进行专门的素质教育,增加记录人人数,派三人轮流上车记录应力大小,确保应力大小的准确性,真实的反映绕丝的质量。
实施五:壁板接缝存在高差
因跑车在壁板上部运行,壁板接缝处存在高差,造成跑车上下波动,影响绕丝应力的大小、绕丝间距,经QC小组成员讨论,提出在壁板上部加设25mm厚橡皮垫,减少壁板接缝高差对跑车的影响,跑车波动幅度明显减小,而且橡皮垫五个浓缩池轮流使用,比用水泥砂浆逐一浓缩池找平省时、省力、省钱。
具体方法见下图所示:
实施六:壁板加固方法、措施
壁板安装前组织人员讨论加固方法,提出几种方案,在安装过程中反复试验每种方法,从而获得合理、牢固的加固方法。
壁板安装就位后,下端两侧均用木楔固定,上口和中部校核准确后,两侧用钢架管支撑牢固,保证壁板整体稳定性。
实施七:锚具表面光滑
钢丝在壁板锚固槽处加楔形锚具加固钢丝,因锚具面光滑钢丝易发生滑动,从而造成锚固槽处钢丝应力损失,影响绕丝质量。
经QC小组反复试验,发明了一个既简单又省力的加固方法,在两个锚具之间加设一根普通的钢钉,钢钉楔入后,增大了锚具的摩擦力,钢丝的应力损失明显减小,保证了绕丝应力的大小在原来符合设计要求的前提下减小偏差。
加固方法如下图:
C阶段
1、实施效果
我们通过在1#、2#、3#浓缩池池壁施工中实施对策,于2007年9月
10日,对池壁质量进行了全面的检查验收,检查结果如下:
检查结果统计表 表六
序号 检验内容 频数 频率 累计频率
1
环基标高、半径 5
25
25 2 预制壁板的平整度、曲面度 4 20 45 3 壁板安装垂直度、平整度 4 20 65 4 绕丝应力大小偏差 3 15 80 5 绕丝间距偏差 2 10 90 6
绕丝保护层破损程度
2 10 100 合计
20
100
制表:刘文强 时间:2007年9月10日
%
图5 调查结果排列图 制图:*** 时间:2007年8月1日
通过检查验收可以看出浓缩池池壁施工质量合格率为95%,达到了预期的效果。
见下图:实施活动效果柱状图
柱状图分析
合格率 活动前后的合格率比较
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
活动前 目标值 活动后
图6柱状分析图 制图:王 峰 时间:2007年9月10日
2、经济效益 ⑴费用方面
浓缩池采用预制壁板、绕丝施工工艺比普通的现浇混凝土池壁从以下三个方面降低造价,节约资金176.6万元。
见如下对照表:
对照表表七
制表:*** 时间:2007年9月8日
⑵工期方面
根据已往经验现浇结构浓缩池池壁至少需要两个月的工期,而通过实践此次预制壁板、预应力绕丝工艺浓缩池只用了40天,提前工期20天,大大缩短了工期,提高了效益。
1、巩固措施:
为了巩固取得的成果,我们将解决各类影响因素的方法、措施、制度纳入项目部质量标准化管理制度中,在浓缩池后期的工作中,继续保持加强施工、技术、管理人员的培训工作作为提高施工质量的重点,通过机械
的合理选用、性能指标的严格检测、操作技术的严格培训作为提高施工质量的手段,各种材料的质量检验作为基本点,从以上三个方面出发,解决施工中碰到的质量问题,以总结经验查找不足,为确保施工质量合格率的进一步提高奠定基础。
经过巩固期的活动实施,浓缩池池壁施工质量合格率达到预期要求,工程质量达到优良标准,为下一步创太阳杯工程做好了充分的准备。
2、遗留问题
本次QC小组活动中,在公司质量办公室的大力支持和项目部小组全体成员的共同努力下,达到了预期的效果。
项目部施工人员爱岗敬业,刻苦钻研,人员整体素质和实际操作水平有了很大的提高,能够满足当前工作需要,但美中不足的是基层工作人员变动比较频繁,新上岗人员需及时培训,另外设备有些陈旧,要根据工作需要及时进行不断的改进。
3、QC小组活动总结:
在本次活动中,我们QC小组成功解决了浓缩池池壁施工质量合格率较低的难题,小组成员都积极发挥各自特长,集思广益,提高了小组的管理水平和能力。
小组成员活动前后自我评价表八
制表:*** 时间:2007年9月15日
我们小组自成立以来,始终坚持以质量求生存、以效益求发展的宗旨。
在施工中运用全面质量管理方法,提高了工程质量、施工速度和经济效益,创出了优良工程,实现了安全生产。
我们QC小组月活动四次以上,成员出席率均在80%以上,并不定期召开质量管理会议,通报讨论施工中出现的各种质量问题,运用全面质量管理的基本观点和方法开展PDCA循环,进行分析处理。
我们QC小组在日常施工中将责任层层落实到人,使工程质量稳步提高,施工速度明显加快,取得了较好的经济效益,提高了管理水平,所施工的工程多次被评为优良工程。
4、今后打算
目前,我们项目部正在施工办公楼和联合建筑福利楼,都属于框架剪力墙结构,在框架剪力墙施工方面我们经验比较少,剪力墙质量不宜控制,
QC小组决定将“提高剪力墙施工质量”作为我们下一步活动的新课题。
质量持续改进是企业永恒的主题,执行企业质量标准化管理体系,抓好QC成果的推广应用,开展QC活动,解决施工中的技术难题,改进和消除质量通病,提高员工的技术业务水平,为实现企业的质量方针和目标努力工作。
今后我们会继续积极开展QC活动,力争在新的一年里再创全优工程,为公司赢得信誉。
团结拼博勇创一流。