旋挖钻成孔掏渣筒沉渣处理施工工艺

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旋挖钻成孔掏渣筒沉渣处理施工工艺
旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械,由于旋挖钻机如钻筒底部的钻头
齿块高度为18cm,成孔的桩底沉渣厚度约为18cm。

慧谷科技大厦钻孔桩桩底沉渣厚度不大
于10cm,如果不对旋挖钻成孔的桩底沉渣进一步清理,势必导致桩底沉渣厚度远远超过设计要求。

我们根据旋挖机的工作原理,设计出与之配套的旋挖钻掏渣筒,有效地解决了钻孔桩
旋挖钻沉渣厚度远远超过设计要求的难题,保证了钻孔桩孔底沉渣厚度满足设计要求,确保
了桩基施工的质量。

2 工艺特点
(1)旋挖钻机钻孔具有施工质量可靠、成孔速度快、成孔效率高、适应性强、环保等优点。

(2)掏渣筒结构简单,制作成本低。

(3)掏渣过程操作简便。

(4)掏渣效率高。

(5)掏渣效果好。

3 试验工点及适用范围
钻孔桩旋挖钻掏渣筒适用于粘性土、砂类土及碎石类土及软弱岩层中的旋转钻成孔后的沉渣
处理,钻孔桩孔底有水、无水掏渣后沉渣厚度均能满足设计要求。

4 施工原理
旋挖钻机成孔原理:旋挖机钻杆带动钻头正旋转旋挖,把桩基的土卷入钻筒中,逆旋转把钻
筒底部的封板盖住,逐步提升钻杆,把钻筒中的土带出孔外以成孔。

掏渣筒根据旋挖钻机钻
筒装土原理进行设计,考虑到旋挖机钻头齿块高度过高,无法满足沉渣要求,故设计掏渣筒
时底部进渣刀口与掏渣筒底面齐平,很好地解决了旋挖钻机成孔后沉渣厚度过大的难题。

5 制作掏渣筒、掏渣筒清孔
一、制作掏渣筒
掏渣筒(见图2),以钢筒为主体,采用壁厚10mm钢板加工制作。

外直径750mm(适用于直径800mm的桩基,其他直径的桩基相应增减钢管外直径即可),高度1m。

采用厚度为
20mm、10mm的钢板做钢护筒上部连接、加强及钢管下部底板。

进渣口为1/8圆周的扇形进渣口,刀口高度40mm(即掏渣筒底板距离钢管底为40mm),刀口方向设置为正旋转进料,扇形进渣刀口的另一侧焊接一块高20cm的钢板挡块。

在掏渣筒底板上钻φ40mm的眼孔,
以利于捞渣筒提升过程中快速排水,上铺设一层眼孔为φ3mm铁丝网。

图2 旋挖钻机配备掏渣筒照片
二、掏渣筒清孔
清孔是钻孔桩施工中保证成桩质量的重要环节,通过清孔确保桩孔的质量指标、孔底沉渣厚度、循环液中含钻渣量等符合桩孔质量要求。

采用掏渣筒的清孔方法为:桩孔终孔后,将旋
挖钻机的筒式钻头移至孔外并卸下,在旋挖钻机钻杆上安装上自制的掏渣筒,将掏渣筒放至
孔底后正旋转,钻杆一边旋转一边向下施压移动,旋转20~30圈后停止旋转,提升钻杆将
掏渣筒提出桩孔后卸渣。

如发现掏渣筒内钻渣较多,须进行下一次清孔直至将桩孔底部钻渣
清理彻底,以确保钻孔桩孔底沉渣厚度符合要求。

5.1.8 拆除导管、护筒
当混凝土灌注完成后,用一台吊车吊装拆卸导管和护筒。

6 机械设备
旋挖钻机配备掏渣筒钻孔施工机械配备见表1。

7 质量控制措施
(1)每道工序必须请监理验收合格后再进行下道工序施工。

(2)确保钻孔垂直,钻头带导向,孔底减压钻进。

(3)采用掏渣筒清渣,确保孔底沉渣厚度不大于10cm。

(4)混凝土严格控制坍落度及发料时间,确保混凝土连续下料。

(5)防止断桩、夹泥,备足第一斗封底混凝土。

(6)现场施工记录确保正确,每根桩均报现场监理工程师予以验收签字。

(7)为防止塌孔发生,钻孔采用间隔法(对角线)施工。

(8)若下雨浇注混凝土,桩周围设置挡水坎,防止雨水进入桩孔内。

(9)钻孔成孔的质量标准见表3。

表1 机械设备配置表
表3 钻孔成孔的质量标准
8 安全管理及环境保护
(1)施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。

(2)非工作人员不得进入施工区域,以防发生人身安全事故。

(3)注意机电安全,非专业人员不得随意接触、使用机电设备。

(4)混凝土灌注过程中排出的泥浆及灌注完毕后清洗管道、机械的废水要通过引流到沉淀
池集中沉淀处理,不得随地排放或引入河流,以免造成环境污染。

(5)废弃的钻渣、混凝土等要集中处理,不得随地丢弃。

9 效益分析
旋挖钻机钻孔,配备自制掏渣筒清孔后具有施工质量可靠、进度快、适应性强、掏渣速度快、掏渣效率高、掏渣彻底、环保等优点。

得到了业主、监理公司的认可和好评,取得了良好的社会效益。

10 掏渣试验及工程实例
10.1 掏渣试验
为了检验掏渣筒掏渣效果,在施工现场选一块地质较硬场地进行掏渣试验。

一、干钻试验
先做干掏试验,用旋挖机挖一个1.5米深孔,再把旋挖机主杆套上掏渣筒进行掏渣,掏渣筒进渣如图3。

图3 掏渣筒进渣照片
三、试验结论
通过做无水和有水掏渣试验后结果可以看到,在无水情况下,沉渣厚度为3cm左右;在有水情况下,沉渣厚度为4cm左右,根据试验结果可以看到,无论在有水还是无水的情况下,沉渣厚度均小于10cm,满足设计要求。

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