130t转炉钢包烘烤装置的改造及应用

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130t转炉钢包烘烤装置的改造及应用
摘要:130t转炉钢包采用新型、先进的蓄热式钢包烘烤技术改造后,各方面的
性能指标有显著改进。

新型钢包烘烤器采用PLC自动控制与手动控制相结合的方式,用户可以根据工艺要求选择加热曲线对钢包进行自动升温;不仅节省煤气,
减少钢包烘烤时间;具有安全环保、节能降耗、稳定高效的特点。

关键词:蓄热式烘烤技术;变频;PLC自动控制
1.前言
炼钢厂130t转炉钢包有在线烘烤装置2套,离线烘烤装置4套。

常规烘烤装
置使用年限不长,钢包烘烤时间长,煤气消耗大,热量损失大,包盖受到高温烘
烤容易扭曲变形。

为此,2012年首先增加了一套蓄热式烘烤装置与原装置对比运行,经过一段时间的比较后,决定实行全面的改造,达到了节约煤气,提高了烘
烤效果。

2.蓄热式烘烤装置的工作原理
2.1蓄热式钢包烘烤器工作原理
(1)将一对蓄热式烧嘴安装在包盖的固定位置上(见图1),相互交替工作,其换向是由三通阀的控制,主要是采用时间控制,120S内自动换向,但如果温度
超过180°C,即使未达到120S,也会自动换向。

当确认供电正常后,依次合上各
个断路器开关,再合上24V直流电源的开关,确认PLC及变频器无报警信息,则
系统进入运行准备状态。

(2)根据煤气管道的压力检测值,当煤气压力低于2500Pa时,闪光蜂鸣器
报警,切断煤气来源,保证烧嘴不回火。

切断阀与鼓风机联锁保证了在鼓风机不
能正常工作时关闭煤气。

(3)根据煤气的流量,可以通过文本显示器上的设置改变鼓风机的速度以控制空气流量,使得煤气和空气的比例处于最佳状态。

可用电位器手动调节引风机
变频器,根据钢包烘烤器内的压力调节风机的速度,保证钢包内外的压差基本为0。

(4)根据需要可用“手动/自动”切换开关切换控制模式。

在手动模式下,按“鼓风机启动”“鼓风机停止”“引风机启动”“引风机停止”即可开或停相关设备。

在自动模式下,按下“自动启动”按钮后,系统即自动运行。

手/自动模式可实现无扰切换。

在手/自动模式下,引风机的速度大小调节由可调节电位器R1来实现。

相关
指示灯在运行过程中能作出相应指示。

文本人机界面上可以看到设备运行的实时
数据,比如“钢包温度”“换向温度”“煤气压力”“煤气流量”等;在此界面上还可以对一些参数进行设定。

2.2 主要设备性能及参数
(1)烧嘴采用蓄热式高效节能燃烧器,两个烧嘴在包盖上的开口位置和燃烧中的火焰长度经过精心设计,可保证钢包的均匀烘烤和两个蓄热式烧嘴的最佳配合。

(2)蓄热体采用蜂窝状蓄热体,应用高分子材料制作而成,具有自清洗、防尘、防结渣,蓄热效率高达85%~95%,正常寿命1年以上。

(3)四通换向阀,切换时间为1min/次。

具有定时和强制换向功能,以及中
间位全通功能(此时排烟系统停止工作,烟气由包沿排出)。

(4)排烟系统由空气四通阀、排烟管和引风机构成,引风机风量为
2000m3/h,全压为2000Pa,耐温为200℃。

(5)鼓风机、引风机采用变频器控制,风机型号9-19 5.6A,风量:
3317m3/h,风压7375Pa;钢包盖内壁的隔热层采用新型高分子材料填充,具有
材质轻、耐高温、隔热效果好、使用周期长等特点。

图1 蓄热式钢包烘烤装置原理图
3.PLC控制系统
钢包烘烤器采用PLC及配套设备、仪表对其进行控制。

燃烧控制、换向控制及鼓、引风
机启停均集中在一台控制柜内。

PLC内置了几种温度控制曲线,在PLC的自动控制下,可以
保证钢包烘烤过程中温度始终跟随预先选定的曲线,且在燃烧稳态及过渡过程中能保持最低
空燃比,从而使燃料充分燃烧达到进一步降低能耗,减少环境污染的目的。

换向阀、煤气切
断阀等的动作由PLC控制实现,换向系统、燃气调节阀、空气调节阀、引风入口调节阀具有
定时换向、定温强制换向、紧急状态下报警、煤气切断等功能。

同时实现温度、压力、流量
等的显示、报警和连锁。

系统控制中心单元PLC采用S7-200系列中的CPU224,带有14DI/10DO数字量模块控制
开关信号,模拟量输入模块EM231带4AI进行温度、压力、流量检测。

模拟量输出模块
EM232带2AO进行变频器及调节阀的控制。

温度变送器将现场测得温度信号传送至PLC。


本显示人机界面TD200,可设置和显示相关工艺操作参数。

变频器选用西门子标准传动
MM440。

4.钢包烘烤
4.1 包盖主梁加固
钢包烘烤器的包盖自重2t左右,由卷扬机提升或下降包盖,使得包盖和钢包的间隙适中。

但是由于设计的不合理,包盖的主梁钢度过小,在生产加热过程中,当卷扬机提升包盖时有
主梁变形、断梁的危险,存在重大的安全隐患(见图2)。

为此,在包盖原有的主梁上面再
增加三角受力槽钢支撑架,焊接固定。

这样就增加了钢包盖主梁的钢性及承重能力,增大了
安全系数。

图2 改进前后钢包盖主梁结构对比示意图
4.2 卷扬机增加上下限位
原来的烘烤装置PLC控制虽然预留了上下限位的输入点,但是却没有接线。

这样当操作
不慎就有可能把钢包盖掀翻,造成生命、财产的损失。

在钢包盖的合适位置安装了2个行程
开关,当钢包盖到一定位置后行程开关动作,卷扬机停止,保证其安全性。

另外,由于烘烤
装置所处的环境是高温、多尘的恶劣环境,各种传感装置的信号线路都很容易烧坏,为此,
各种电线电缆都要穿管,并且在管道上包捆耐高温的石棉布。

5.改造效果
5.1能耗降低
普通的钢包烘烤器没有空气和燃料预热器,燃烧后的高温烟气直接排入大气,其温度很高,所以排烟损失很大,采用蓄热式燃烧技术节省大量的煤气;经实验可知,采用蓄热式燃
烧技术可以获得50%的燃料节约率,煤气耗量显著降低:新包煤气耗量由原来的7425 m3减
少到3472m3,每个钢包节约煤气3953 m3,节能率为53.23%。

5.2钢包周转周期缩短
钢水在装入钢包后的运输和浇铸过程中要损失大量热量,其热量损失大致分为钢水上表
面的辐射热损失、钢包外壳表面的综合散热损失和钢包内衬的蓄热损失,其中以钢包内衬的
蓄热损失为主。

如果减少钢包的热损失,钢水在钢包中的温降就可以大大减低。

采用蓄热式
燃烧技术,实际上提高了包内的平均火焰温度,加大了热量传输率,从而加快烘包速度。


包烘烤时间由原来的72h缩短到48h。

钢包烘烤时间明显缩短,从而缩短了钢包周转周期,
为生产赢得了时间。

5.3包衬寿命提高
采用蓄热式燃烧技术,提高了包内温度的均匀度,使包衬温度更均匀,消除了局部高温点,提高了烘烤质量,可以使包衬的寿命提高10%。

包盖变形减少,减少了检修费用。

钢包
烘烤效果明显改善,裂纹等缺陷显著减少。

5.4 降低有害气体的排放。

由于燃烧充分,大大降低了CO和CO2等有害气体的排放,从而明显改善现场生产环境。

排烟温度的降低,一定程度上改善了车间的环境,有利于工人的身心健康,客观上促进了劳
动生产率的提高。

130t钢包蓄热式烘烤器于2012年改造完成后,目前设备运行稳定、可靠,主要经济技术指标都显著提高如表2。

6.结论
炼钢厂130t转炉钢包烘烤器通过蓄热式节能技术改造,经济效益极其显著。

目前设备运
行安全可靠,生产正常稳定。

实践证明:蓄热式钢包烘烤器在炼钢厂的应用是成功的,蓄热
式钢包烘烤器具有投资少、见效快、安全、稳定可靠等特点,具有广泛的推广价值。

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