130t转炉钢包烘烤装置的改造及应用
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130t转炉钢包烘烤装置的改造及应用
摘要:130t转炉钢包采用新型、先进的蓄热式钢包烘烤技术改造后,各方面的
性能指标有显著改进。
新型钢包烘烤器采用PLC自动控制与手动控制相结合的方式,用户可以根据工艺要求选择加热曲线对钢包进行自动升温;不仅节省煤气,
减少钢包烘烤时间;具有安全环保、节能降耗、稳定高效的特点。
关键词:蓄热式烘烤技术;变频;PLC自动控制
1.前言
炼钢厂130t转炉钢包有在线烘烤装置2套,离线烘烤装置4套。
常规烘烤装
置使用年限不长,钢包烘烤时间长,煤气消耗大,热量损失大,包盖受到高温烘
烤容易扭曲变形。
为此,2012年首先增加了一套蓄热式烘烤装置与原装置对比运行,经过一段时间的比较后,决定实行全面的改造,达到了节约煤气,提高了烘
烤效果。
2.蓄热式烘烤装置的工作原理
2.1蓄热式钢包烘烤器工作原理
(1)将一对蓄热式烧嘴安装在包盖的固定位置上(见图1),相互交替工作,其换向是由三通阀的控制,主要是采用时间控制,120S内自动换向,但如果温度
超过180°C,即使未达到120S,也会自动换向。
当确认供电正常后,依次合上各
个断路器开关,再合上24V直流电源的开关,确认PLC及变频器无报警信息,则
系统进入运行准备状态。
(2)根据煤气管道的压力检测值,当煤气压力低于2500Pa时,闪光蜂鸣器
报警,切断煤气来源,保证烧嘴不回火。
切断阀与鼓风机联锁保证了在鼓风机不
能正常工作时关闭煤气。
(3)根据煤气的流量,可以通过文本显示器上的设置改变鼓风机的速度以控制空气流量,使得煤气和空气的比例处于最佳状态。
可用电位器手动调节引风机
变频器,根据钢包烘烤器内的压力调节风机的速度,保证钢包内外的压差基本为0。
(4)根据需要可用“手动/自动”切换开关切换控制模式。
在手动模式下,按“鼓风机启动”“鼓风机停止”“引风机启动”“引风机停止”即可开或停相关设备。
在自动模式下,按下“自动启动”按钮后,系统即自动运行。
手/自动模式可实现无扰切换。
在手/自动模式下,引风机的速度大小调节由可调节电位器R1来实现。
相关
指示灯在运行过程中能作出相应指示。
文本人机界面上可以看到设备运行的实时
数据,比如“钢包温度”“换向温度”“煤气压力”“煤气流量”等;在此界面上还可以对一些参数进行设定。
2.2 主要设备性能及参数
(1)烧嘴采用蓄热式高效节能燃烧器,两个烧嘴在包盖上的开口位置和燃烧中的火焰长度经过精心设计,可保证钢包的均匀烘烤和两个蓄热式烧嘴的最佳配合。
(2)蓄热体采用蜂窝状蓄热体,应用高分子材料制作而成,具有自清洗、防尘、防结渣,蓄热效率高达85%~95%,正常寿命1年以上。
(3)四通换向阀,切换时间为1min/次。
具有定时和强制换向功能,以及中
间位全通功能(此时排烟系统停止工作,烟气由包沿排出)。
(4)排烟系统由空气四通阀、排烟管和引风机构成,引风机风量为
2000m3/h,全压为2000Pa,耐温为200℃。
(5)鼓风机、引风机采用变频器控制,风机型号9-19 5.6A,风量:
3317m3/h,风压7375Pa;钢包盖内壁的隔热层采用新型高分子材料填充,具有
材质轻、耐高温、隔热效果好、使用周期长等特点。
图1 蓄热式钢包烘烤装置原理图
3.PLC控制系统
钢包烘烤器采用PLC及配套设备、仪表对其进行控制。
燃烧控制、换向控制及鼓、引风
机启停均集中在一台控制柜内。
PLC内置了几种温度控制曲线,在PLC的自动控制下,可以
保证钢包烘烤过程中温度始终跟随预先选定的曲线,且在燃烧稳态及过渡过程中能保持最低
空燃比,从而使燃料充分燃烧达到进一步降低能耗,减少环境污染的目的。
换向阀、煤气切
断阀等的动作由PLC控制实现,换向系统、燃气调节阀、空气调节阀、引风入口调节阀具有
定时换向、定温强制换向、紧急状态下报警、煤气切断等功能。
同时实现温度、压力、流量
等的显示、报警和连锁。
系统控制中心单元PLC采用S7-200系列中的CPU224,带有14DI/10DO数字量模块控制
开关信号,模拟量输入模块EM231带4AI进行温度、压力、流量检测。
模拟量输出模块
EM232带2AO进行变频器及调节阀的控制。
温度变送器将现场测得温度信号传送至PLC。
文
本显示人机界面TD200,可设置和显示相关工艺操作参数。
变频器选用西门子标准传动
MM440。
4.钢包烘烤
4.1 包盖主梁加固
钢包烘烤器的包盖自重2t左右,由卷扬机提升或下降包盖,使得包盖和钢包的间隙适中。
但是由于设计的不合理,包盖的主梁钢度过小,在生产加热过程中,当卷扬机提升包盖时有
主梁变形、断梁的危险,存在重大的安全隐患(见图2)。
为此,在包盖原有的主梁上面再
增加三角受力槽钢支撑架,焊接固定。
这样就增加了钢包盖主梁的钢性及承重能力,增大了
安全系数。
图2 改进前后钢包盖主梁结构对比示意图
4.2 卷扬机增加上下限位
原来的烘烤装置PLC控制虽然预留了上下限位的输入点,但是却没有接线。
这样当操作
不慎就有可能把钢包盖掀翻,造成生命、财产的损失。
在钢包盖的合适位置安装了2个行程
开关,当钢包盖到一定位置后行程开关动作,卷扬机停止,保证其安全性。
另外,由于烘烤
装置所处的环境是高温、多尘的恶劣环境,各种传感装置的信号线路都很容易烧坏,为此,
各种电线电缆都要穿管,并且在管道上包捆耐高温的石棉布。
5.改造效果
5.1能耗降低
普通的钢包烘烤器没有空气和燃料预热器,燃烧后的高温烟气直接排入大气,其温度很高,所以排烟损失很大,采用蓄热式燃烧技术节省大量的煤气;经实验可知,采用蓄热式燃
烧技术可以获得50%的燃料节约率,煤气耗量显著降低:新包煤气耗量由原来的7425 m3减
少到3472m3,每个钢包节约煤气3953 m3,节能率为53.23%。
5.2钢包周转周期缩短
钢水在装入钢包后的运输和浇铸过程中要损失大量热量,其热量损失大致分为钢水上表
面的辐射热损失、钢包外壳表面的综合散热损失和钢包内衬的蓄热损失,其中以钢包内衬的
蓄热损失为主。
如果减少钢包的热损失,钢水在钢包中的温降就可以大大减低。
采用蓄热式
燃烧技术,实际上提高了包内的平均火焰温度,加大了热量传输率,从而加快烘包速度。
新
包烘烤时间由原来的72h缩短到48h。
钢包烘烤时间明显缩短,从而缩短了钢包周转周期,
为生产赢得了时间。
5.3包衬寿命提高
采用蓄热式燃烧技术,提高了包内温度的均匀度,使包衬温度更均匀,消除了局部高温点,提高了烘烤质量,可以使包衬的寿命提高10%。
包盖变形减少,减少了检修费用。
钢包
烘烤效果明显改善,裂纹等缺陷显著减少。
5.4 降低有害气体的排放。
由于燃烧充分,大大降低了CO和CO2等有害气体的排放,从而明显改善现场生产环境。
排烟温度的降低,一定程度上改善了车间的环境,有利于工人的身心健康,客观上促进了劳
动生产率的提高。
130t钢包蓄热式烘烤器于2012年改造完成后,目前设备运行稳定、可靠,主要经济技术指标都显著提高如表2。
6.结论
炼钢厂130t转炉钢包烘烤器通过蓄热式节能技术改造,经济效益极其显著。
目前设备运
行安全可靠,生产正常稳定。
实践证明:蓄热式钢包烘烤器在炼钢厂的应用是成功的,蓄热
式钢包烘烤器具有投资少、见效快、安全、稳定可靠等特点,具有广泛的推广价值。