设备维修的经验分享

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设备维修的经验分享
设备维修也需求一些小技巧
这里引见一些设备维修中的小技巧,有些思索能够不够成熟,希望对您有所启迪。

一、对重要用电设备的缺相监测与控制
我厂局部重要设备运用的电机,如集中排屑坑的水泵电机,由于容量大(55KW),常使空开和接触器触点拉弧而粘连,或烧蚀触点形成单相供电缺点。

电机那么会在缺点中迅速烧毁。

要防止烧毁电机,就要及时监测到单相缺点的发作。

下面是我们设计的一个监测电路。

当电源不缺相时,A点对地电压为0V。

一旦缺相,A点那么会失掉一个对地的交流电压。

这个电压经整流及滤波、分压,送给后续电路处置,从而使继电器KA得电。

它有效地监测电源缺相缺点,并经过触点反应到控制电路停止处置。

图9:三相电源缺相监测控制电路
二、自动线模板控制系统的维修
我厂缸体、缸盖车间全部采用逻辑电子板卡控制,缸体车间虽然逐渐停止了PLC改造,但缸盖车间仍基本保管了这种控制方式。

它虽然大大添加了维修的复杂系数,但在维修中,我们也逐渐掌握了许多应变技巧。

下面是几个实例:
1、电压动摇形成控制紊乱的处置
建厂初期,集团公司送到我厂的工业电网电压动摇较大,每日24小时之内,供电末端动摇范围为340V-420V左右。

这对由少量电子逻辑板卡控制的自动线影响极大,经常形成控制紊乱和消费质量事故。

为此,我们采取了如下方法来消弭控制电压不动摇的影响:
1) 动摇局部控制电压
把用于控制的110V电压从线路上分别出来,经过加交流动摇电源的方法,把它动摇在110V。

所采用的稳压电源有电子稳压和磁共振稳压两种。

稳压器
~
340V-420V~ 110V~ 去控制电路
~
变压器380V/110V
图1:采用交流稳压器动摇控制电压
2) 降低信号的〝门槛〞
电压过低时,形成自动线失控的一个重要缘由是,逻辑板卡中的AC/DC信号转换器〔比如缸盖车间的NL-302板卡〕不能正常输入信号。

其原理如图2所示:
交流这个电阻
图2:NL-302板卡原理图及改良措施
由于板卡运用超越20年,器件参数漂移严重,在电压低时,局部板卡不能正常识别外部开关的形状。

经我们测定,其交流信号正常起作用的〝门槛〞分散在68V~104V。

如下图,对〝门槛〞高于100V的板卡,就无法正常检测能够的开关〝通〞形状,后续逻辑电路不能正常翻转,从而形成举措失控。

我们的方法是,改换变压器前的33K电阻,处置后的板卡〝门槛〞电压降到了95V以下,彻底处置了电压过低形成的自动线失控效果。

2、所谓信号的〝反灌〞效果
了解逻辑板卡的原理对维修任务是十分重要的。

这里的实例曾经令维修人员大伤脑筋,复杂从机床逻辑图修缮显然无法入手。

条件1~4
〝真〞端
〝假〞端
图3:逻辑维修实例图
图中示出的是一个复杂的四端〝与〞逻辑的原图纸画法。

缺点现象:不论输入条件如何变化,〝真〞端均被钳制在高电平。

经反省〝真〞端所接的十几路负载电路,均无缺点,换板证明该板卡也无缺点。

能够的两个缘由均与缺点有关。

那么,是什么缘由形成这一缺点呢?
条件
图4:NL-340板卡原理图的一路信号
查阅其板卡原理图后,缘由真相大白。

见图4的NL-340板卡原理图,清楚可以发现,〝假〞端输入实践上是从〝真〞端输入前一个反相器之前引出的,其负载电路形状有能够影响〝真〞端形状。

实践反省的结果,正是由于〝假〞端负载板卡中的一块板输入电路击穿,把此〝假〞端钳制在低电平,从而使〝真〞端被钳制在高电平。

换掉缺点板卡后,这一缺点得以消弭。

这一缺点在今后的维修中,被证明十分有典型意义,被大家称为信号〝反灌〞。

3、自行设计制做TTL电平的小型PLC信号捕捉器
逻辑模板控制的自动线,由于一切信号均由硬件完成,当出现设备缺点时,要一路路去反省相关信号。

而各自动线均由100到500块逻辑板卡组成,每块板卡又有多达数十棵配线。

对有些能够在瞬间出现的缺点信号,要寻觅其踪迹可谓易如反掌。

我们设计了复杂的PC机TTL电平检测器,可以把模板的TTL电平读入小型PLC,经过PLC顺序监视和记载电平的瞬间形状,从而为自动线的维修剖析提供了一个有效的工具。

图5为其原理图。

+5V及TTL信号取自现场模板,+24V和COM那么可接到小型PLC。

这样,PLC即可从模板读取TTL信号并予以贮存。

同时制造8路,从而可以最多取得8路TTL信号。

(PLC)
10mA) TTL信号
图5:TTL电平信号的PLC捕捉转换器
三、步进系统的抗搅扰效果
我厂的局部设备运用了步进电机控制系统。

其电机驱动装置要运用一定频率的脉冲列。

由于此时的脉冲未经缩小,电网搅扰源〔如变频器等〕的搅扰脉冲混入正常信号中,经缩小后会对系统构成严重搅扰,影响设备的加工精度。

图6是被搅扰的信号在示波器下的显示图。

图中,我们可以看到有少量的搅扰脉冲被串入到正常信号中。

但它有清楚的特点,即宽度清楚要比有用信号小得多。

图6:被搅扰的未经缩小的步进电机信号
我们经过重复实验,自制了〝看门〞电路,针对高次谐波的特点,有效地滤除了它的影响。

其原理如以下图7所示。

由于搅扰的信号窄得多,可以应用单稳态触发器屏蔽掉搅扰信号,而有用信号顺利经过,再经分配缩小,对电机驱动没有任何影响。

图中的单稳态触发器为规范电路,细节未予画出。

信号
图7:步进电机信号的〝看门〞电路
由于搅扰信号较窄,经过〝与〞门后被单稳电路削掉,从而失掉滤除搅扰的有用信号。

这一电路要装在搅扰串入的传输线末端和脉冲分配电路
之间,才干有效滤除搅扰信号。

四、大型自动线接地效果的处置
由于自动线规模大,当控制电路一旦发作接地缺点,将极难找到接地点。

我们经过火析,失掉了处置这一效果的简便技巧。

1、对系统接地的监控
首先,我们在控制电源后接入如下电路,对接地停止监控。

电源线1 交流110V 电源线2
指示灯1 指示灯2
图8:电源接地监测电路
这个电路的指示灯被装在电箱门上,正常状况下,两个灯均被点亮。

当电源线1对地时,灯1熄灭,反之灯2熄灭,从而有效地指示电源接地缺点。

2、接地缺点的检修方法
当电源的一颗线接地时,系统通常可以正常运用。

但由于自动线规模大,我厂又采用高压水集中冷却,散布在自动线各工位的开关、电磁阀等极易进水形成电源的两颗线同时短路,从而使设备无法运转。

要按惯例方法扫除接地点显然难于登天,但按如下步骤可以十分快地对接地点停止定位。

1)反省指示灯,确认接地的电源线。

2)在总电箱内,对该电源线引出的并线〔有时多达几十颗〕一局部一局部地摘除,直到找到接地的一颗并线。

3)把确认接地的线悬空,其它线接回。

4)送电试机,看哪个工位或机构出现举措异常或不举措,那么该局部
能够和摘掉的电源并线有关联。

5)反省该工位或机构的线路,即可较快地找到缺点点并予以扫除。

站长暂时凑集于2001年10月。

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