竖炉造球岗位主操作规程
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1.目的
本规程规定了烧结竖炉球团造球主操作岗位职责,工艺技术操作要求和开停机操作方法。
2. 适用范围
适用于竖炉球团造球操作岗位作业及生球质量的控制。
3. 术语、定义
4. 岗位职责
岗位操作人员负责本岗位设备在手动状态下的开、停机操作,进行设备的点检与维护,负责作业标准的执行,工艺参数的控制及信息反馈。
5. 管理内容及要求
5.1 对主要设备资源参数的要求
5.1.1圆盘造球机设备性能
圆盘造球机直径:φ6000mm 圆盘边高: 600mm
造球盘倾角:43°~53°造球盘转速:6.2、6.8、6.9r/min
处理能力:56t/h 主电机功率:90KW
主减速机型号:Ngw112i=25
三角带窄V带型号:SPB3550 6根
底刮刀传动型号:XLED5.5—95—1/187
功率:5.5kW 输出转速 8r/min
5.1.2造球盘稀油站设备性能
型号:XYZ-6.3 公称流量:63L/min
3
油泵电机(1备1用)功率:3 kw
润滑油品:N150#机械油
5.2 开机操作
5.2.1开机顺序
5.2.1.1 1#炉系统生球1A皮带→1#主刮刀→1#副刮刀→1#造球盘→1#给料皮带;
5.2.2开机前检查确认设备符合使用维护规程要求,作业环境符合安全规程的要
求,工艺参数符合本规程规定,确认可以开机,并现场提前20分钟启动造球盘的稀油泵,反馈信息给主控室,合好事故开关,集中控制室发出启动信号,设备联锁启动,待设备运转平稳后,然后根据主控室的要求,调整电位器控制合适的给料量和加水量;
5.2.3手动开机:当设备处于检修或故障状态下,处理完毕试车时,开机前检查
确认现场符合安全要求、设备符合使用维护规程要求,确认可以启动设
备,合好事故开关。一、可以通过电磁站对设备操作置于手动位置,按
下现场控制箱上启动按钮,进行试车、检查;二、也可以将开机信息反
馈给主控室,由主控室通过计算机操作画面启动设备,进行试车、检查。
5.3 停机操作
5.3.1停机顺序
5.3.1.1 1#炉系统:;1#给料皮带→1#造球盘→1#副刮刀→1#主刮刀→生球1A
皮带
5.3.2系统集中联锁停机:接到停机指令后,做好停机前的准备工作,由竖炉集
中控制室进行系统停机操作,待给料皮带停后,关闭各加水阀门;待造
球盘停稳后,手动停稀油泵;
5.3.3手动停机:关闭加水阀,按照停机顺序依次按下各操作箱上停止按钮或断
开事故开关。
5.4工艺操作要求
5.4.1根据给料量和来料水份,在力求保证生球质量的同时,稳定生球料量,及
时调节造球盘加水量。
5.4.2经常注意造球料水份变化情况,发现过湿或过干应及时报告主控室,并与
烘干机联系。
5.4.3禁止往造球盘内过量给水,造成生球强度变坏或形成大球,在造球加水过
程中,大部分的补充水应以滴状加在“成球区”的料流上;少部分补充
水以雾状加在“长大区”的母球表面上;在“紧密区”严禁加水;加水
顺序为:成球区—长大区。
5.4.4造球盘的给料量控制,以满足竖炉需要为原则,力求料量稳定。
5.4.5 造球料量的控制通过调整直拉式给料皮带变频控制,严禁随意调节出料
闸门。
5.4.6经常注意生球粒度的变化,严格按照作业标准的要求控制生球粒度;
5.4.7经常检查清理漏斗、闸门,确保料流畅通,当出料口堵杂物时,调节闸门
开度,清除杂物,恢复原位置;
5.4.8经常注意来料情况,发现杂物要及时清除,不得进入造球盘。
5.4.9在接到加、减料的通知时,10分钟之内调整料量到位。
5.4.10 生产中注意观察加水喷头的雾化效果,效果较差时,及时疏通和更换;
5.4.11严格按照作业标准的要求,进行生球质量的自检自查工作,并反馈信息;
5.4.12造球盘检修时,注意监护清料作业,清底料不得进入生球运输皮带。
5.5生球产品质量要求及检测方法:
5.5.1生球产品质量要求:
5.5.1.1粒度10~16mm≥ 90%
5.5.1.2 抗压强度≥10N/个;
5.5.1.3落下强度 5~8次/个
5.5.1.4 生球水份:基数±0.3%
5.5.2生球质量检测方法
5.5.2.1取样点:从竖炉布料车取样;
5.5.2.2试样重量:2.0kg;
5.5.2.3测试方法:
A.水分:用标准套筛筛分,取10~12.5mm的生球1.0kg,在电热板式
烘箱内烘烤2.5h,用盘秤测量后计算其水分值;计算方法为:(进
烘箱前试样重量-烘干后试样重量)*100%/进烘箱前试样重量;
B.生球抗压强度:取10~12.5mm的生球10个,依次在生球抗压试验
机上测试后取其平均值,作为检验批生球的抗压强度;
C.生球落下强度:取10~12.5mm的生球10个,依次在生球落下试验
机架上测试后取其平均值,作为检验批生球的落下强度;
D.生球粒度:生球试样经筛分后, 10~16mm的生球量占总试样量的
百分数,即为检验批的生球粒度
5.5.2.4测试周期:8h/次;
5.6 生产异常问题的判断与调整
5.6.1生球质量差
5.6.1.1现象:生球产品质量达不到标准规定要求,出现问题及时查找原因,联
系主控室做出适当的调整。
5.6.1.2原因:精矿来料粒度粗,水分波动大,膨润土质量差,造球盘设备缺陷
造成,生产操作岗位人为因素造成。
5.6.1.3调整措施:
a、如果是精矿粒度粗造成的,减少配料室上料量,适当增加润磨比例,
保证润磨效果,同时适当增加膨润土配比,减少造球给料量,延长造
球时间。
b.如果是精矿水分大造成混合料母球过多,润磨效果差,应当提高烘干
温度(<780℃)及烘干废气量;
c.如果是精矿水分小造成造球盘加水过多,导致生球质量差,应降低烘
干温度(>500℃)、减少废气量, 依然不能满足要求,则应在配料室补
充加水;
d.如果是膨润土质量差造成,则应增加配比。
e.如果是设备因素造成的,则应及时提出,便于对主、副刮刀、边刮刀
更换、调整。
f.如果是操作造成,应当及时调整加水量、加水方式及给料量。
5.6.2制粒仓棚料处理方式:
5.6.2.1正常生产中某一个制粒仓出现棚料现象,短时内无法正常下料时,立即
关闭该造球盘的加水阀,切断各操作事故开关及对应给料机事故开关,
并调整其它造球盘的给料量采用两个造球盘生产,反馈信息给主控室;
5.6.2.2执行《本岗位安全操作规程》,排除故障,合好造球盘及给料机的事故