深孔预裂爆破技术在煤矿生产中的应用

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层透气性系数大大增加,使煤体瓦斯得以提前缓 管 2 个,采用并联起爆,雷 :: :::: ::::::: ::: :::
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慢排放、瓦斯压力下降、瓦斯含量减少,从而提高 管脚线用塑料电线加长, :: :::: ::::::: ::: :::
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了煤体的坚固性,结果使煤体原集中应力带及高 每孔装药量 4kg(13 节),用 :: ::::
版社,1992.
层最大厚度为 3.0m,最小厚度 1.8m,平均厚度
掘进工作面钻孔布置如图 1 所示。松动控制 [2]石必明.低透气性煤层深孔预裂控制松动爆破防
2.2m,3-2 煤层厚 0.5~1.0m,与 3-1 煤层之间有 0.4~ 爆破孔参数见表 1。
突作用分析[J].建井技术,2002(5).
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压瓦斯带移向煤体深部,同时有利于消除由于煤 活节木炮棍送入孔底。
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质因软硬不均而引起的应力集中及由于地质构造
(3)封孔工艺
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关 键 词 :深孔预裂爆破;低透气性煤层;效果
煤巷掘进过程中,经常出现煤与瓦斯突出、瓦
采用重庆煤科分院
斯超限等问题,如何选取切实有效的措施治理瓦 生产的防突钻机,或软岩
斯问题,一直是摆在采矿工作者面前的难题。近年 钻机。要求在 f<0.3 条件
来,深孔预裂爆破技术在防治煤与瓦斯突出、提高 下,使成孔率达 80%以上,
巷中的试验
内,才有利于裂隙的形成和发展,有利于提高煤层 移向煤体深部,煤体瓦斯压力梯度和应力梯度降
2.1 实验区概况
的透气性。结合现场实际条件,合理的孔间距应不 低,有效地防止煤与瓦斯突出的发生。
皖北煤电孟庄矿Ⅳ315 工作面位于Ⅳ-1 采区 大于 1m。
3.3 通过在孟庄矿的这次试验,证明运用深孔
抽采率,又可以减少瓦斯抽采时间,从而提高工作
(1)爆破孔和控制孔间距选择
了煤层透气性,从而提高了抽采量。
面回采速度。
当煤层条件一定时,孔间距的大小应与爆破
3.2 由于煤体瓦斯压力下降、瓦斯含量减少,
2 深孔控制预裂爆破技术在孟庄矿 IV315 机 孔和控制孔的直径相匹配,在一个较合理的范围 煤体的坚固性提高,原集中应力带及高压瓦斯带
瓦斯抽放率等方面得到广泛的应用,取得了良好 为了防止在软煤钻孔过程
的效果。
中长孔跑偏,打钻过程中
1 深孔控制预裂爆破的作用机理
应保持推进压力恒定,控
深孔预裂爆破的目的,是为了增加煤体原有 制钻孔速度,最好有导向
裂隙的长度和范围,提高煤层的透气性,减少抽放 装置,保证钻孔方向满足
瓦斯的阻力,从而在较短的时间内提高瓦斯抽放 设计要求。
作者简介:朱亚(1977~),男,1996 年毕业于
0.1236m2/MPa2.d,为低透气性煤层。
测突出指标值正常,在掘进过程中能清晰看到煤 淮南联合大学,现为安徽理工大学硕士研究生,主
2.2 深孔控制预裂爆破工艺
层新增裂隙,其有效影响半径为 3.5m,并且掘进中 要从事煤矿安全技术方面的研究工作。
科技论坛
深孔预裂爆破技术在煤矿生产中的应用
朱 亚 石必明 陈 雷
(安徽理工大学能源与安全学院,安徽 淮南 232001)
摘 要:对深孔预裂爆破技术在孟庄煤矿的应用效果进行考察,验证了该技术在煤巷掘进过程中防治煤与瓦斯突出、提高瓦斯抽放率的可行 性,初步确定了在孟庄煤矿高瓦斯、低透气性煤层地质条件下合理的深孔预裂爆破参数。
0.8m 泥岩夹矸,倾向 80°~120°,倾角 30°~17°,平均
2.4 效果考察
[3]罗勇,沈兆武.深孔控制卸压爆破机理和防突试
20°,煤层倾角北部较小,南部较大。煤层原始瓦斯
预裂爆破试验后,抽采钻孔瓦斯抽采量成倍 验研究[J].力学季刊,2006(3).
压力 1.7MPa,煤层瓦斯含量 10.4m3/t,煤层透气性 增加,抽采钻孔一天抽采量 2.345m3/min;掘进前预
表有村庄、铁路、公路、果园等。地面标高+34.2~+ 增加了爆裂面,可增大裂区的范围,布置爆破孔 2~
参考文献
34.5m。该区域 3-1 煤层结构简单,为单一结构,属 3 个,控制孔 3~6 个。
[1]俞启香.矿井瓦斯防治[M].徐州:中国矿业大学出
稳定煤层。据邻近钻孔及巷道揭露,本工作面内煤
(3)钻孔布置
对控制孔,用适量的水炮泥和黄泥封孔,放炮
3.1 理论分析和实践都充分证明,采取深孔控
增大,即煤体透气性系数增大,使工作面前方煤体 后最好能及时处理掉,以利于排放煤层瓦斯。
制预裂爆破措施,煤体内裂隙大幅度增加,原生裂
瓦斯得以缓慢排放,这样既可以提高长钻孔瓦斯
2.3 深孔预裂爆破参数选择
隙得到扩展,形成了较大范围的连通裂隙网,提高
率。深孔预裂爆破不同于普通的松动爆破。它的特
(2)装药结构和装药
点是在爆破孔周围增加辅助自由面—— —控制孔, 工艺
它不仅要求在相邻孔间连线方向形成贯通裂缝,
钻孔完孔后,装药前
而且要求其它方向产生尽可能多的裂隙,使煤体 对爆破孔用压气仔细吹净
内形成以炮孔为中心相互连通的裂隙网。
钻孔内钻粉。为了提高炮
图 1 工作面钻孔布置示意
深孔预裂爆破是在工作面前方交替布置一定 孔利用率、爆破效果和装 深度的爆破孔和控制孔,在一定卸压煤体的防护 药速度,克服深孔爆破中 下,在前方引爆几个深孔炮眼形成煤体预裂爆破, 存在的管道效应和爆燃现 其中控制孔(不装药)在爆破过程中起到控制爆破 象 , 采 用 乳 胶 炸 药 卷 方向与补偿爆破裂缝空间作用,形成卸压槽。爆破 (Φ30),正向起爆的装药 后,炮眼周围煤体的破裂与松动形成卸压圈,其煤 结构。每个爆破孔中放雷
南翼第三区段,上部为Ⅳ313 采空区,下界标高-
(2)爆破孔和控制孔个数的确定
控制预裂爆破技术治理掘进工作面瓦斯问题效果
600m。北部以Ⅳ-1 皮带下山保护煤柱为界,走向
根据实验区域煤层地质、采矿条件及巷道断 显著,对于高瓦斯、低透气性煤层条件下的其它矿
长约 800m,倾向宽约 125m。与本工作面对应的地 面布置,结合煤层的瓦斯赋存情况,考虑到控制孔 井具有一定的推广和借鉴意义。
(1)钻孔
没有发生煤与瓦斯突出、瓦斯超限等事故,大大提
责任编辑:成玉玲
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表 1 深孔控制预裂爆破钻孔布置参数表
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引起的应力集中,降低煤体瓦斯压力梯度和应力
对爆破孔,装药后应
梯度,有利于防止煤与瓦斯突出的发生和发展,为 装入不少于 0.5m 的水炮泥,水炮泥外应充填长度 高了掘进速度。
工作面回采创造了较长的安全区和防护区。另一 不小于 4m 略潮的黄泥,并封严实。
3 结论
方面,由于深孔预裂爆破使工作面前方煤体裂隙
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