焦化汽油加氢精制过程中存在的问题与对策

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焦化汽油加氢精制过程中存在的问题与对策

焦化汽油加氢精制过程中存在的问题与对策

焦化汽油加氢精制过程中存在的问题与对策广州分公司加氢精制装置在处理焦化汽油的过程中,一直被两方面的问题所困扰:一是催化剂的活性下降快,装置在处理其他原料油的工况下装置催化剂使用周期都可以达到6a 甚至更长,但是在处理焦化汽油后,催化剂的使用周期只有1—2a。

频繁的更换催化剂严重的影响了装置的经济效益;二是装置反应器床层压降升高得很快,在处理焦化汽油3-6 个月后装置就由于反应器压降达到指标上限而被迫停工。

通过对同类装置的调研发现,在焦化汽油加氢精制过程中都不同程度的存在反应器压力降升高过快的现象。

那么焦化汽油加氢精制到底存在哪些特殊性,又是那些特殊性造成了反应器压力降的快速升高就成为本研究探讨的主要内容。

1 生产中出现的问题1.1 广州分公司的问题广州分公司加氢精制装置处理焦化汽油作为乙烯原料,反应床层压力降快速升高,在2003-2005年期间由于压力降问题停工六次,对装置的平稳生产影响很大。

另外在压力降升高的过程中伴随着催化剂活性的下降,往往在压力降达到指标上限时伴随着产品质量下降。

其中在2003年12 月的撇头过程中发现,由于停工前的压力降较高,导致反应器内支撑梁弯曲变形,有两根出现裂纹,所以按照设备部门的意见将反映其床层压力降的指标修改为不超过0.3Mpa。

表1为处理焦化汽油后的催化剂分析情况。

表 1 待生剂 RN-10 催化剂分析结果 项目 上部剂 中部剂 下部剂指标压碎强度 /N -1 mm -1 2426 28 < 18.0w (硫) ,% 7.37.7 7.5 w (硫) ,% 5.55.1 3.8 w ( WO 3) % 21.421.5 21.4 < 26.0 w (NiO) ,% 2.12.1 2.1 w (SiO 2) ,% 6.56.97.9 w (As 2O 3) ,% 0.280.24 0.19 比表面积 /m 2 -1 2.g-1 101 103 104< 100孔容/ml.g -1 0.18 0.18 0.20< 0.25 带碳催化剂的含量,去掉杂质后催化剂金属含量为;w (W 3O 27.0 %, w (NiO ) 2.7 %从分析数据看出该催化剂的金属组分损失较大, 这就说明催化剂上的 活性组分减少, 同时孔容变小了许多, 导致反应物与催化剂接触面积 下降,这都直接反映在催化剂的活性下降上。

焦化汽油加氢催化剂床层结垢机理分析

焦化汽油加氢催化剂床层结垢机理分析

3 结 语 (1) 垢的主要成分为烯烃聚合物 ,结垢机理为
非烃化合物引发的聚合反应 ,次要成分为 H2 S 腐 蚀设备生成的 FeS。
(2) 经过储存后的焦化汽油不适合作为加氢 原料 。在较高的加氢温度和压力条件下 ,经储存 后所形成的二烯烃的低聚物迅速向高聚物转变 , 从而造成严重的结垢 。
参考文献
采用美国 PER KIN EL M ER 公司的 Pyris 1 T GA 热重分析仪进行测定 。程序升温速度 20 ℃Π min ,气氛为流速 30mLΠmin 的高纯氮气 。35 ~ 300 ℃之间失重 3. 89 % ,300~870 ℃之间失重 34. 79 %。 1. 5 灰分测定
按照 GB508 - 1985《石油产品灰分测定法》在 高温炉中 (775 ±25) ℃加热 1. 5~2h 后 ,冷却到室 温后称准至 0. 000 1 ,再在高温炉中煅烧 0. 5h ,反 复煅烧后 ,直至连续两次称量间的差数不大于 0. 000 5g 。测定结果 : 灰份占 9. 45 % ,主要成分 为红色的Fe2 O3 。灰分元素分析 : Fe含量为35. 0 % ; Ni 含 量 为 0 . 1 7 % ; Cu 含 量 为 0 . 0 7 % ; V 含 量
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2 结果与讨论 红 外光谱中的2 920. 65cm - 1 和2 853. 45cm - 1
为 - CH2 - 基团的对称和不对称伸缩振动吸收 峰 , 没 有 观 察 到 - CH3 的 伸 缩 振 动 , 图 中 724. 80cm - 1 为 4 个以上串联 - CH2 - 的特征峰 , 1 450cm - 1 为 - CH2 - 的弯曲振动峰 ,这些结果表 明结垢来自于二烯烃的聚合 。此外 ,1 585. 97cm - 1 为芳环的特征峰 ,由于该垢是一种复杂的混合物 , 所以芳环的其它几个特征峰并不明显 ,垢中的芳 环可能来自于以下几种途径 : (1) 二烯烃在聚合过 程中可能还发生芳构化发应 ; (2) 苯乙烯等含芳环 的烯烃与二烯烃发生共聚反应 。结垢机理 :由于 焦化汽油中有含 N 、S 等非烃化合物 ,如硫醇和碱 性氮类化合物 ,这些化合物热稳定性较差 ,首先离 解成自由基 ,然后引发不饱和烃的自由基聚合反 应。

焦化粗苯加氢生产中常见问题的分析及对策

焦化粗苯加氢生产中常见问题的分析及对策

焦化粗苯加氢生产中常见问题的分析及对策摘要:在焦化生产企业中,焦化粗苯蒸馏工艺流程复杂,容易造成污染问题,这主要是因为在蒸馏工艺操作过程中必须加入大量过热蒸汽来提取单位标准重量的粗苯。

粗苯原料是通过硫化物、氮化物、水和其他烷基碳氢化合物及不饱和化合物等杂质的物理和化学方法去除的,以获得可用作原料的高纯苯、甲苯和二甲苯产品中国的焦化行业发展迅速,生产能力居世界前列。

但是,中国焦炭产业布局不合理,整体产能较大但不集中,小企业较多,焦炭产业总体设备水平较低。

虽然精炼苯产品的市场前景广阔,但经济良好但是,粗苯中杂质的处理质量直接影响精炼产品的质量,特别是硫、氮和氧等杂质的处理。

本文中希望探讨的是在焦化粗苯回收技术应用过程中的关键技术——减压脱苯,主要对其技术应用流程、特征、回收工段以及待优化问题等等进行了全面讨论。

关键词:焦化粗苯;加氢生产;常见问题分析;对策分析引言焦炉煤气是炼焦煤在高温干馏生产焦炭过程中产生的重要副产物,经煤气净化处理可回收大量高附加值的粗苯原料。

粗苯加氢精制过程,实际上是针对煤气净化回收的粗苯组分进行加工处理,得到化学品(苯、甲苯、二甲苯)和车用燃料油的工艺过程。

这一过程主要包括两种工艺途径,一为酸洗工艺;另一种为加氢工艺,将不饱和化合物转化为饱和轻苯化合物;该工艺去除了轻苯的硫、氮和其他杂质含量,然后提炼制氢油,得到高纯度的苯产品。

由于原料苯的生成工艺对环境无害,不会产生污染物,因此可以生产出高纯度、高质量的产品,报价非常迅速。

在国外,粗苯和氢精炼工艺于1950年代首次应用于工业。

1粗苯加氢精制工艺简介目前,我国粗苯加氢工艺多采用 KK低温催化加氢工艺,在采用KK工艺时,萃取剂多采用N-甲酰吗啉和环丁砜。

两种方法的效果都很好,产品的品质也没有太大的差别,但现阶段大部分工厂采用的仍是N-甲基吗啉萃取剂,工艺流程如下。

通过高速泵的加压,将粗苯和循环的氢混合,送入喷嘴预蒸发器,有效地阻止了高沸物的聚集和结焦。

汽油加氢精制过程中存在的问题及措施研究

汽油加氢精制过程中存在的问题及措施研究

汽油加氢精制过程中存在的问题及措施研究作者:赵宗文来源:《中国科技博览》2013年第25期[摘要]加氢精制装置在处理汽油的过程中,一直被两方面的问题所困扰:一是催化剂的活性下降快,装置在处理其他原料油的工况下装置催化剂使用周期都可以达到6a甚至更长,但是在处理汽油后,催化剂的使用周期只有1-2a。

频繁的更换催化剂严重的影响了装置的经济效益;二是装置反应器床层压降升高得很快,在处理汽油3-6个月后装置就由于反应器压降达到指标上限而被迫停工。

通过对同类装置的调研发现,在汽油加氢精制过程中都不同程度的存在反应器压力降升高过快的现象。

那么汽油加氢精制到底存在哪些特殊性,又是那些特殊性造成了反应器压力降的快速升高就成为本研究探讨的主要内容。

[关键词]汽油;加氢;精制;问题;措施研究中图分类号:TE624 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)25-0000-01加氢精制装置处理汽油作为乙烯原料,反应床层压力降快速升高,在由于压力降问题停工,对装置的平稳生产影响很大。

另外在压力降升高的过程中伴随着催化剂活性的下降,往往在压力降达到指标上限时伴随着产品质量下降。

由于停工前的压力降较高,导致反应器内支撑梁弯曲变形,有两根出现裂纹,所以按照设备部门的意见将反映其床层压力降的指标修改为不超过0.3Mpa。

1 原因分析通过对生产情况的分析,认为汽油加氢精制过程中主要存在着催化剂活性下降快和反应器床层压力降升高快的问题,所以要对产生原因的分析,提出解决的方法。

1.1 催化剂快速失活的原因分析1.1.1 原料油中硅元素的影响从减粘装置的防焦剂、装置的消泡剂入手,用X射线荧光光谱仪进行元素分析。

结果发现,减粘装置的防焦剂,装置的消泡剂都是含硅添加剂,其中减粘装置的防焦剂、装置的消泡剂硅质量分数均为15%左右。

由此推断加氢原料含硅元素是和减粘装置往系统加入含硅助剂后,助剂中大量的硅元素随汽油和减粘裂化汽油进入加氢原料罐所致。

浅谈延迟焦化生产中存在的问题及几点改进措施

浅谈延迟焦化生产中存在的问题及几点改进措施

浅谈延迟焦化生产中存在的问题及几点改进措施浅谈延迟焦化生产中存在的问题及几点改进措施摘要:分析了近几年中国石化延迟焦化生产中存在的问题,提出了几项提高生产技术水平的改进措施。

关键词:延迟焦化工艺技术重油深度加工一、延迟焦化生产中存在的问题近几年中国石化延迟焦化工艺技术虽然进展很快,但在生产工艺技术、生产操作等方面仍存在很多问题。

1.系统和设备不配套一半以上的焦化装置加热炉采用单面辐射,表面热强度低,不均匀系数低,不能在线清焦,热效率低,也影响长周期运转和提高能耗。

还有许多套装置没有配套的吸收稳定系统,影响液化气的收率等。

2.生焦周期长中国石化焦化装置采用24小时生焦操作周期,国内只有少数的装置生焦周期减少到20小时,而国外的焦化装置已普遍采用16~18小时的生焦周期,处理量显著偏低。

3.将催化裂化油浆掺炼到焦化原料中去的现象在很多炼油厂中出现,造成液体产品收率下降、蜡油残炭上升、芳烃含量增加、油焦灰分增加、产品质量下降等后果。

4.循环比不当中国石化大部分企业焦化装置采用的循环比在2.2~0.3,其中有几套装置的循环比超过0.3而导致生焦量高,装置处理能力下降,能耗增加,而同比的国外延迟焦化装置循环比一般在0.1以下。

5. 除焦系统等焦化装置大型化设备配套国产化有待解决例如,直径9.4米的焦炭塔高压水泵压力为33 MPa,流量300立方/小时;直径.4米的焦炭塔,高压水泵压力为28.8MPa,流量250立方/小时。

此外,保证安全配套降低劳动强度的头盖自动卸盖机等设备,仅有顶盖自动卸盖在个别装置上试用,底盖自动卸盖尚未试验,绝大多数装置处于手动操作状态。

6.少数装置的焦炭塔尚未安装中子料位计,或安装数量不够,多凭经验判断焦层和泡沫层高度,注入消泡剂的部位、时间也未曾规范化,影响了使用效果。

7.焦化装置能耗偏高,同类装置间能耗相差很大二、提高延迟焦化生产技术水平的几点措施1.通过消除焦化装置的瓶颈,把现有24小时生焦周期缩短到16~20小时的操作方案,充分发挥焦化装置的潜力。

焦化汽油氯含量超标原因分析及控制措施

焦化汽油氯含量超标原因分析及控制措施

焦化汽油氯含量超标原因分析及控制措施薛海峰(中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司,浙江省宁波市315207)摘要:中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司焦化汽油氯含量超标,引起下游石脑油加氢装置换热器氯化铵结晶和设备氯腐蚀。

对其原因进行了分析,查找了氯的来源、存在形态。

逐一排查,最终确定气柜凝缩油进焦化回炼是引起焦化汽油氯化物超标的主要原因。

采取常减压闪顶低瓦回收、重整脱氯罐与低瓦隔离等措施,气柜凝缩油中氯含量逐步降低,焦化汽油中氯质量分数降至1.1μg/g以下,满足了工艺要求。

关键词:焦化装置 加氢装置 焦化汽油 氯化物 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司是以加工中东高硫、高酸劣质油为主的炼化一体化企业,具有加工链长、物料移动复杂、装置间关联度大等特点。

2020年7月27日开始Ⅱ加氢(焦化汽油+非芳为原料的石脑油加氢装置)焦化汽油原料氯质量分数为2.3μg/g,超标(不大于1.1μg/g)。

8月5日开始Ⅱ加氢装置高压换热器有铵盐结晶,管程压力降开始上升,装置受氯化物的影响慢慢显现。

为了彻底解决Ⅱ加氢装置高压换热器压力降上升和氯腐蚀带来的安全隐患,对焦化汽油原料中氯超标原因进行排查,及时采取措施。

1 Ⅱ加氢装置焦化汽油原料中氯含量2020年以来Ⅱ加氢装置焦化汽油原料中氯质量分数一直处于工艺卡片1.1μg/g以内的较低水平,始终控制在指标范围之内。

但7月27日开始氯质量分数连续出现超标现象,最高上升至3.4μg/g。

2 焦化汽油中氯化物的来源该公司目前有2套焦化装置(Ⅱ焦化设计能力2.0Mt/a,Ⅲ焦化设计能力2.1Mt/a),焦化装置反应过程完全是在封闭的塔器内进行,没有任何化学助剂加入,因此焦化汽油中的氯化物可能是原料带入。

2.1 化验分析氯化物形态氯化物在原油中的存在形式分为无机氯与有机氯。

其中无机氯主要是氯化钙、氯化镁、氯化钠等从底层中带出的无机盐,他们溶解在原油的微量水中或者存在于原油的油水乳化液中,原油到港后通过原油罐沉降脱水,除去部分无机氯,大部分无机氯是在原油进入常减压装置的电脱盐罐中被高压电场除盐脱除。

浅谈煤焦油加氢预处理问题分析及优化措施

浅谈煤焦油加氢预处理问题分析及优化措施

浅谈煤焦油加氢预处理问题分析及优化措施我国经济的快速发展,人们生活水平的提高,对于能源需求与日俱增,我国能源消耗量正在不断增大,石油作为主要的生产所用能源,因为国内石油能源的不足,很多石油是从国外进口而来,为了缓解我国石油能源紧张的情况,探索燃料油生产技术很有必要。

当前,从中低温煤焦油中通过加氢制作燃料油的技术工艺已经实现了成功的尝试和应用,这种技术工艺能够有效提供燃料油,且成本更低,更环保,值得推广使用。

标签:煤焦油加氢预处理问题;优化措施引言经济的快速发展使我国各行业有了新的发展空间。

煤焦油加氢精制裂化工艺是将煤焦油切割为小于480℃煤焦油馏分和大于480℃的煤沥青。

小于480℃的煤焦油馏分进行加氢处理以生产轻重芳烃,煤沥青可用于调合重质燃料油或生产改质沥青。

1 油水分离优化设计煤焦油原料在进装置前都需要脱除水。

煤焦油中含有水有几方面的危害,一是引起加热炉操作波动,另外水气化需要消耗燃料增加能耗;二是原料中大量水气化后引起装置压力变化,恶化各控制回路;三是对催化剂造成危害,高温操作的催化剂如果长时间接触水分,容易引起催化剂表面活性金属组分的老化聚结,催化剂颗粒发生粉化,堵塞反应器。

煤焦油脱水可以通过罐区沉降切水、离心机脱水、常压塔蒸馏脱水,具体过程如下。

(1)罐区沉降切水。

煤焦油初次脱水应在煤焦油原料罐区进行,可分为原料油中水的沉降和脱除两个过程。

为了脱水,煤焦油罐采用三个,一个用于接收油,第二个进行水、於渣的沉降并脱除,第三个出料,原料从此罐进入装置。

(2)进装置离心机,进行离心分离,脱除煤焦油中的水。

(3)煤焦油进入常压塔,通过蒸馏水和轻油进入常压塔顶油水分离罐,通过沉降分离出来。

由于煤焦油与水的密度很接近,罐区脱水及通过离心机效果很差,通过常压脱水,常压塔顶分离罐轻油和水的密度非常接近,油水在常压塔顶分离罐分不出来。

在常压塔顶部注入煤焦油加氢产生稳定塔分离出的间隔烃,能有效降低塔顶分离罐的轻油密度,密度从920kg/m3降到790kg/m3,油水能完全分离,并增加一油水分离罐。

柴油加氢装置掺炼焦化汽油改造方案及运行分析

柴油加氢装置掺炼焦化汽油改造方案及运行分析
行情 况 吉林 石 化 分公 司炼 油 厂 1 f . M a柴 油加 氢精 2 制 装 置 由洛 阳石 化工 程 公 司设计 ,以 2套 重 油催 化 裂化 轻 柴油 、 迟 焦化 轻 柴油 为 原料 , 过催 化 延 经 加 氢 反 应进 行 脱 硫 、 氮 、 氧 、 烃 饱 和 及 部 分 脱 脱 烯 芳 烃饱 和 , 产精制 柴油 。 生 柴 油 加 氢 精 制 装 置 的原 料 性 质 与 产 品质 量 、 物 料平 衡 、 主要 操 作 条件 等 20 0 3年 8月 标定 数 据
包括 常减 压装 置 直馏 柴 油 、 加氢 裂 化 柴油 、 油催 重 化轻 柴油 、 延迟 焦化轻 柴油 。

表 1 柴油加氢精制装置的原料性质和产品质量
目 原料油 粗汽油 精制柴油 设计值 标定值 设计 值 标定值 设计值 标 定值
因该 厂 目前 在加 工 大 庆原 油 的基 础上 掺 炼 中 间基 含硫俄 罗斯 原油 达到 3 O%以上 ,为保证 经 调 和后 柴油 的硫含量 、 氧化 安定性 等 主要 质量 指标满 足要 求【 I I 厂 于 20 ,该 0 3年 7月建 成 投产 了 以 2套 重油 催化 裂 化装 置 轻柴 油 和延 迟焦 化 轻 柴油 的 混 合油 为原料 的 、 理量 为 1 / 处 .Mt 2 a的柴油 加氢 精 制
氢 油 比 氢 流量 h ) m ・
表 4 延 迟 焦 化汽 油加 氢 精 制 装 置 的原 料 性 质 和产 品质 量
原料处理量/ ・ 10 183 l.5 1. l9 193 ( h) t 5 4 . 8 91 7 7 2 2 . l 2 8 3 26 0 326 1 2 6 9 57 5 8 4 3 57 5 7 1 3

焦化汽油加氢装置反应系统结垢原因分析及对策

焦化汽油加氢装置反应系统结垢原因分析及对策
在 高压 换 热 器 和 反 应 器 顶 部 的结 垢 速 率 , 长 装 置 的 生 产 周 期 。 延
关键 词 : 化 汽油 焦
加氢精制
垢物
二 烯 烃
l 前 言
中 国石 化 茂 名 分 公 司焦 化 汽 油 加 氢 精 制 装 置 原 设 计 为 6 0k/ 柴 油 、 油 加 氢 精 制 装 置 , 第 二 套 0 t a 汽 在
结 焦 物 ; 含 量较 高 。两 垢 样 中 , 机 结 焦 物 质量 碳 有
收 稿 日期 :2 1 -0 2 ;修 改 稿 收 到 日期 :2 1 - 2( 。 0 01-8 0 01 ) 6 作 者 简 介 :陈 远 文 ( 7 ) 男 , 程 师 , 氢 精 制 车 间 主 任 , 1 3 9 , 工 加 主 要 从 事 加 氢 装 置 的 生产 管 理 工 作 。

加 工 T 艺


制 与


PET RO IEU M PRO CESS N G ND I A PETR O卷 第 4期
焦 化汽 油 加 氢 装 置 反 应 系统 结 垢 原 因分 析 及 对 策
陈 远 文
呈黑 色 , 有光泽 , 硬度较大 ; 反应器 床层上部结垢 物亦
呈黑 色块 状 物 , 中夹 带 有 许 多 细 小 颗 粒 , 其 比较 疏松 。
1Mt 延迟 焦化装 置 建成 投产 后 , / a 焦化 汽 油 产量 增 加 , 2 0 年 8月 改 为焦 化 汽 油加 氢 装 置 , 于 06 产能 为 50k/ , 0 t 产品作 乙烯 裂解原 料 。该 装置 主要 用 于对 a
和 20 0 9年 1月 2 日 进 行 了 采 样 分 析 , 果 见 5 结 表 l 。从 表 1 以看 出 , 化 汽 油 很 不 稳 定 , 存 半 可 焦 储 个 月 , 实 际胶 质 变 化 很 大 , 烯 烃 含 量 变 化 不 大 。 其 但

关于高温煤焦油加氢操作存在的问题

关于高温煤焦油加氢操作存在的问题

( 3) 反应分精制和裂化系统,精制系统原设计 进料为预处理系统产中段油和减顶油混合直接入系 统,而裂化系统在精制运转正常后分馏出尾油送入 系统,两者在调节操作上极不方便。
其主要因为: a. 预处理系统进料负荷的变化影响产出精制原 料油量变化,也就影响精制反应进料波动; 预处理系 统开停工和事故停工都会影响反应系统的正常运行 和停工; 如果反应系统故障停工,预处理系统因产品无 去处而随着停工。 b. 反应精制、裂化系统同时运行,如精制系统停 工,会影响裂化系统停工。 c. 如果分馏系统故障停工造成裂化系统停工。 3 装置技改后运行操作 ( 1) 预处理系统重油出装置换热器( E105) 更 换加大换热面积( 15m2 变 30m2 ) ,取消壳程走减顶 油,改为进料煤焦油,并增加调节阀来调节煤焦油量 控制重油换后温度,从而降低重油出装置温度提高 进料温度,减轻进料加热炉负荷。其技改流程如图 1。
择适当较高的空速可减少石蜡的生成。 ( 8) 优化原料气预处理工序操作,使合成新鲜
气中的烯烃尽可能低。有资料表明: 乙烯在甲醇合 成反应中部分产生了石蜡和聚合物。
( 9) 选用有严格质量控制体系生产厂家提供的 优质催化剂,避免在催化剂制造过程中的沉淀、洗涤
醇分离器后,在联合压缩机循环段入口又设置了循 环段入口分离器,使循环气中的甲醇得以充分分离。
·89·
记录统计总量。 2 实际操作中存在的问题
( 1) 预处理系统减压塔底重油出装置温度过高 ( 300℃ 左右) ,造成重油罐温度高,在装车时会出现 大量沥青烟,会对操作人员身体构成伤害和污染环 境; 而重油罐顶呼吸阀也会溢出沥青烟,遇空气冷凝 变成轻质焦油污染油罐和环境卫生。
其主要因为重油出装置两换热器( E104、E105) 换热面积小,其中换热器( E105) 是减顶油和重油换 热,由于减顶油量少,除大量回流用外,没有多少外 送,根本没有起到换热降温的作用,造成出装置油温 严重过高。

焦化汽油单独加氢技术工程化的问题及对策

焦化汽油单独加氢技术工程化的问题及对策
目前 的 紧迫 任 务 。
1 国 内焦化 汽 油加 氢工 程化 应 用技 术 ]
量 延 迟 焦 化 装 置 , 迟 焦 化 装 置 产 生 的 焦 化 汽 延
油 可 与 焦 化 柴 油 、 馏 柴 油 、 化 柴 油 一 起 加 直 催
氢 , 可 单 独 加 氢 生 产 重 整 料 、 烯 料 、 成 氨 也 乙 合 原 料 及 车用 汽 油 调 合 组 分 。 由 于 焦 化 汽 油 含 有
针 对 表 1的 原 料 , 硅 焦 化 汽 油 加 氢 一 般采 含
收稿 日期 :0 1—1 21 0—1 修改稿收到 日期 :0 1 1— 0 5; 2 1 一l 2 。
作者简介 : 立权 , 授级高级工程 师, 油和化工行 业工程 李 教 石
用 先脱 硅后 加 氢 的工 艺 流 程 , 终馏 点 低 于 15o 7 C
1 一 4
第4 卷 第1 2 期
李立权 . 化汽油单独加氢技术工程化的 问题及对策 焦
作 为重整 料 ; 终馏 点 低 于 18℃ 的焦 化 汽 油加 氢 8
列 出 了几 套焦 化 汽油加 氢装 置 由于 反应器 床层 压
后 可生产 乙烯料 、 合成 氨原 料 ; 终馏 点低 于 20o 2 C 的焦化 汽油 加氢 后可 生产 汽油 调合 组分 。 目的产 品不同, 需要 的设 计 条件不 同 , 采用 的流 程也 不尽 相 同 。我 国 已建 成或 已工 业示 范 的焦化 汽 油加氢
的焦化 汽 油加 氢 后 氮质 量 分 数 小 于 0 2 g g 可 . / ,

勘察设计 大师 , 任该公 司副 总工程 师。联 系 电话 :3 9— 现 07
6 8 5 0, mal l q 1 e @ sn p c t m。 48 7 4 E— i :i . p c l io e . o

汽油加氢脱硫装置在生产运行过程中存在的问题及应对措施

汽油加氢脱硫装置在生产运行过程中存在的问题及应对措施

汽油加氢脱硫装置在生产运行过程中存在的问题及应对措施摘要:在石油化工生产装置中,使用的其中一种核心生产装置就是汽油加氢脱硫装置,包含多个系统及设备。

本文主要分析该装置生产过程中出现较多的引风机系统腐蚀、分离塔堵塞严重等问题,并提出相对应的解决对策,确保装置能够正常稳定进行生产活动。

关键词:汽油加氢脱硫装置;生产运行;引风机系统;胺液发泡一、汽油加氢脱硫装置运作期间常发生的问题探讨(一)引风机系统腐蚀在汽油加氢脱硫装置进行生产活动20个月后,对加热炉引风机进行检修,发现以下问题,引风机入口连接处破损程度较重,引风机入口处因软连接位置漏水导致发生结冰现象,同时周围风道挡板也全被打开。

观察一段时间设备运行后,又发现引风机系统中的加热炉设备与分馏塔底的重沸炉已经没有氧气留存,炉膛呈现正压状态,导致该现象发生的原因是引风机已丧失排烟抽力,排烟只能通过烟道挡板进行。

究其主要原因,归根结底还是由于引风机叶片、预热器板束、入口调节阀等主要零部件受到腐蚀,同时污垢堆积产生堵塞。

(二)稳定塔堵塞严重测量未使用的汽油加氢脱硫装置和使用一年以上的稳定塔塔顶和回流罐的压力差值,能够得到差别较大的差值,测量最高压力值是0.25MPa,停止设备运行维修空冷器后,可以将压力差降至0.01 MPa,由该现象可以发现空冷器被堵塞情况。

解决空冷器堵塞问题后,再次测量稳定塔塔顶压力、温度、回流量,各项参数仍处在不稳定状态,各项参数变化幅度:塔顶压力是0.6-1.0MPa,温度是80-130℃,回流量是10-30t/h。

从测量参数能够发现稳定塔上部塔盘发生堵塞。

没有处理过的稳定塔塔顶和回流罐之间会形成较大的压力差,导致轻组分汽提受到阻碍,从而导致回流罐液位大幅度降低,回流量达不到规定标准数值,继而引发塔尖温度、压力、酸性气量产生较大波动,同时还能够模拟制作精馏效果,重汽油也因此受到多次腐蚀。

(三)脱硫单元胺液发泡脱硫装置使用时间较长时会导致循环氢脱硫单元产生胺液发泡现象,循环氢脱硫塔液会因此产生大幅度变化,从而不能确保液位指示的精准性。

催化重整预加氢装置运行常见问题及对策

催化重整预加氢装置运行常见问题及对策

催化重整预加氢装置运行常见问题及对策摘要:催化重整预加氢装置产品质量不达标及压降增大问题都会造成生产波动,甚至造成整套装置的停车,对装置的长周期稳定运行造成不利影响,带来经济损失。

本文分析了原料、结焦、设备泄漏、催化剂失活等常见问题,并提供了相应的对策,为催化重整预加氢装置的保运及优化提供参考和依据。

关键词:重整预加氢;杂质;反应器压降;对策1 引言催化重整装置是石油化工企业中不可或缺的工艺装置,其受重视程度随着芳烃和高辛烷值汽油需求量的增长而增加。

由于重整过程一般采用铂锡或铂铼等贵金属进行催化,而原料油中存在的硫、钙、砷、氮、硅、铅等杂质,将导致催化剂失活,为了脱去原料油中的有害杂质,保证催化重整工艺长周期稳定运行,需要在原料油进行预加氢精制。

2预加氢产品的质量问题由于石油化工企业的工艺不同,所采用的催化剂也不同,造成重整预加氢产品质量问题的原因没有规律可循,大体可分为催化剂活性下降和设备泄漏两类。

掺炼催化汽油或者焦化石脑油已成为石油化工企业拓展重整原料的常见手段,该方法在实现拓展重整原料的同时,也给原料油带来了杂质,其中氮和硅的影响尤为突出。

当掺混原料油中的氮含量超标时,由于预加氢多采用低压高空速工艺,导致氮的去除尤为困难,最终造成预加氢产品质量的不合格。

为此,可以冲调整原料油掺混物、改用高脱氮催化剂等办法来解决。

而对于掺混原料油掺杂有硅时,硅将导致催化剂的活性的降低,降低预加氢产物的质量。

为此,研究机构专门研发了高效的捕硅剂,该已成功应用于国内多套重整预加氢装置中。

由于部分原油中砷的含量较高,进而导致直馏石脑油中砷的含量没有得到有效控制。

砷的存在导致预加氢催化剂金属活性降低,最终预加氢产物中氮、硫等杂质超标。

因此,在催化剂选择上一定要注意原料油与催化剂的匹配问题。

国内重整预加氢装置的主流工艺均采用循环氢加氢,在该工艺流程中设备的泄漏多出现在分馏和换热设备中。

由于换热器原料油的操作压力较产物的高,当换热器发生内漏时,未经加氢处理的原料油混入产物中,将导致后续工序中反应器中催化剂中毒,将导致产物油中的硫含量超标、加快催化剂结焦速率、循环氢纯度降低的问题,最终造成产品质量不合格。

焦化汽柴油加氢装置床层压降大的原因及对策

焦化汽柴油加氢装置床层压降大的原因及对策
图 1 一床层床层压降趋势图
由图 1可 以看 出 , 置第一 次停工 前 , 压差高 于 0 2 a 装 在 . MP
后 迅 速 上 升 至 0 5 MP , 置 被 迫 停 工 , 经 过 撇 头 处 理 , 复 .5 a 装 后 恢 生产 , 床压差恢复正常 , 层 运行一段 时间后 , 层压降再 次升高 , 床
1 床层压降大的原 因分析
装置分别于 2 1 2月 2 t 3月 9日两次进行停工 , 0 0年 3 E和 原

22・ 5
广州 化工
21 00年 3 第 8期 8卷
焦 化 汽柴 油 加 氢装 置 床层 压 降大 的原 因及 对 策
钟 瑞
( 中海 炼化 惠州炼 油分公 司,广 东 惠 州 5 6 8 ) 10 6
摘 要 : 层压降对加氢装置来说是一个很重要的参数, 它直接影响到装置安, 长的运行, 稳, 压降小有利于装置的操作, 压降大将
进 入 原 料油 罐 区 , 过沉 降脱 水 后 经 罐 区 泵 送 人 本 装 置 , 料 设 经 原 计 部 分 采用 自动 反 冲洗 过 滤 器 . 去 >2 1 固体 颗 粒 杂 质 , 滤 5x的 避 免反应 床层 降增加过 快 ; 反应器 采用 S I E 开发 的新型反 应器 分
布器及 急冷箱专有技术 , 减小偏流 。 本装置 自投产 以来平稳运转 1 月后 , 1个 因保 护反应器 一床
跟第一次停工时现象相似 , 也是压差 高于 0 2 P . M a后迅速上升到 05 P , 过设计值 , 置被迫再次进行停工处理。 . M a超 装
层 压降大 , 对装置 进行 停工 撇头 处理 , 复生 产平 稳运 转 5天 恢 后, 又再次压降大, 被迫再 次进行 停工处 理 , 经进一 步处 理后装

催化汽油加氢脱硫装置设备常见问题及处理措施

催化汽油加氢脱硫装置设备常见问题及处理措施

催化汽油加氢脱硫装置设备常见问题及处理措施摘要:文中介绍了催化汽油加氢脱硫装置的设备常见问题,并提出了解决问题的改进措施和预防措施。

关键词:催化汽油加氢脱硫装置;常见问题;处理措施一、前言随着近年来石油产品需求的不断增长,石油化工行业对石油化工行业的发展具有重要意义,中石油炼制业逐渐成为整个石化行业的瓶颈。

催化汽油的特点是催化装置含有大量的不饱和烃。

近年来,高硫原油已在炼油厂加工,而汽油中的含硫量也相应增加。

在降低汽油含硫量的条件下,汽油的含硫量很大程度上提高了汽油的含硫量,作为炼油单位的主要问题之一,如何保持高催化汽油辛烷值。

在选择加氢催化剂的过程中,生物燃料的大部分氢化都是单烯,提高了汽油的稳定性,同时降低了汽油的辛烷值。

而在加氢脱硫催化剂的作用下,汽油中的有机硫转化为无机硫,以降低催化汽油的硫含量。

二、催化汽油加氢脱硫装置设备简介安装过程技术先进、复杂、高质量要求,要求更高水平的自动化和管理,确保工厂的安全、平稳、长时间运行,尽可能提高产品的产量和质量,降低能耗,提高经济效益。

重油催化汽油的汽油脱硫装置原料,在一定温度、压力、氢和现有的情况下,通过选择性加氢催化剂,主要是双烯烃选择成为一个烯烃加氢饱和,大多数的光的硫化和硫醇硫化合物,如烯烃异构化反应;选择了加氢脱硫加氢脱硫的加氢脱硫和脱氮的反应。

2.1原料过滤器原材料过滤器用于使用两个手动的反向冲洗滤芯过滤器,彼此为备用。

当过滤器压力增加后,操作员使用氮气来冲洗过滤器以满足备份条件。

2011年,一个新的滤袋过滤器被用来过滤汽油的大颗粒物质。

最初的过滤器主要过滤小颗粒。

2.2泵该泵主要用于离心泵,输送介质主要是汽油和贫胺液,均采用双端机械密封在机密封冲洗中采用了API682中的PLAN52方案。

2.3 压缩机针对汽油加氢脱硫装置,建立了新的氢压缩机和循环氢压缩机。

新氢压缩机的主要作用是将设备在氢压缩系统设备的使用压力,循环氢压缩机是渣油加氢装置的核心设备,驱动气体脱硫装置的操作,可以称为心脏的设备。

焦化汽油加氢精制系统差压上升原因分析及对策

焦化汽油加氢精制系统差压上升原因分析及对策
关键词 : 化汽油 ; 氢 ; 焦 加 结垢 ; 压 差
中 图分 类 号 :Q 3 . T 0 1 3 文 献 标识 码 : B 文章 编 号 :6 14 6 (0 80 — 0 0 0 17 — 9 22 0 )3 0 2 — 2
大 庆 石 化公 司 30k/ 汽 油 加 氢 精 制 装 置 于 0 t a 19 9 0年 7月建 成 投产 , 2 0 于 04年 9月更 换 大庆 石
819 .0 1 8 3_0
3.7 7
F 2 0
Al 3 2 O
和 预反催 化剂过 筛处 理 , 通过 对 系统压 差情 况进 行
标 定表 明系统 差 压 主要 集 中在换 热 器 和 预反 应 器 部位 , 2部位 的差压 之和 最高 时 可达 到 0 a 这 . MP 。 8
表 2 预 反 上 部 结垢 块 的 XR F分 析 结 果,%

S O3
油化工研究院研制的 D — 0 Z lG汽油加氢精制催化
剂 ,07年 7月 4日装置 开 始停 工检 修 ,07年 7 20 20
月2 1日正 常 开 工 , 转 至 2 0 运 0 8年 1月 2 4日装 置
反差 压上 升 较 明显 。
2 系统差 压上 升 的原 因分 析
在停 工 检 修期 间分 别 从换 热 器 及 预 反床 层 上
部 的结 焦 部位 进行 取 样进 行分 析 , 结果 见表 1 2 ,。
表 1 装置 结垢块 元素含量/ %
升 高 , F 28mg10mL提 高 到 1. r /0 L } . /0 1 32a 10m 。 g 芳 烃 降低 02 .0%、 降低 20 溴 .7% , 明部 分原 料 发 说

影响焦化汽油加氢装置长周期生产的因素及对策

影响焦化汽油加氢装置长周期生产的因素及对策

影响焦化汽油加氢装置长周期生产的因素及对策摘要:文章基于对焦化汽油加氢装置的相关概述,对影响加氢装置操作效果相关因素进行了详细分析,进而对加氢装置财政优化措施进行了深入探析,以期能够为提升焦化汽油加氢装置优化质量与应用效果提供有效参考。

关键词:焦化汽油加氢装置;操作;优化;效果前言随着国民经济与科学技术的快速发展,我国在石油行业方面也取得了较大进步,尤其是在石油生产设备优化使用方面更是获得了巨大提升。

焦化汽油加氢装置就是石油产品生产过程中较为重要的常见生产设备之一,是石油生产行业必不可少的装置之一,在石油行业发展过程中发挥了重要作用。

鉴于焦化汽油加氢装置具备较大现实应用意义,探讨、分析焦化汽油加氢装置的操作优化和应用及效果显得十分重要。

我国相关机构、领域在对焦化汽油加氢装置操作和应用效果进行研究方面取得了一定成绩。

然而近年来相关应用设备技术水平得到了较大提升,当前的焦化石油加氢装置在应用效果方面难以达到越来越高的生产要求。

因此,为了确保石油产业的更好发展,加强对焦化汽油加氢装置操作的优化与应用效果提升极为必要,并将其列入当前石油设备研究行列当值,促进焦化汽油加氢装置实现较好地优化。

1焦化汽油加氢装置简介焦化汽油是乙烯装置的副带产品,主要是碳五至碳九馏分组成,其中的“三苯”含量较高,更是工业生产过程中较为重要、较为常用的化工原料。

焦化汽油加氢装置应用了两段加氢工艺,其工艺流程主要分为三个部分组成:预分馏系统、反应系统和稳定系统。

其中一段工艺流程中的反应器主要作用是对低温液相进行加氢,二段工艺流程中反应器主要是高温临氢气相运行。

焦化汽油工艺过程是,须进行焦化的油分先是进到脱碳五塔与BTX塔中,分别进行轻组分碳五,与重组分碳九的脱出操作。

接着是中心馏分中的碳六至碳八,按顺序进入一段反应与二段反应中进行加氢处理,对馏分中的不饱和烃进行加氢使其饱和,并通过加氢将馏分中的氧、硫、氯等杂质元素去除。

处理过后的馏分进入稳定系统进行H2S脱出处理,得到最后处理的馏分即为芳烃装置抽提单元的处理原料,进而得出所需的芳烃产品。

焦化汽油加氢技术

焦化汽油加氢技术

防止装置压降增加过快的焦化汽油加氢技术1 前言焦化汽油加氢后可做乙烯、重整和合成氨的原料,因此,焦化汽油加氢为这些工业拓宽了原料来源,特别是随着我国乙烯工业的发展,乙烯原料紧张,焦化汽油加氢既为乙烯工业增加了原料又为劣质的焦化汽油派上用场,所以焦化汽油加氢装置和加工能力在不断增加。

在焦化汽油加氢技术发展过程中,曾由于对焦化汽油加氢过程的特点认识不充分,技术上存在缺陷,造成焦化汽油加氢装置床层及系统压降增加过快。

需要频繁的进行停工处理,连续开工周期短。

长春惠工净化工业有限公司针对焦化汽油加氢过程中存在的问题进行研究,从2001 年开始到现在,经过近10 年的不懈努力,开发出一整套防止装置压降增加过快的焦化汽油加氢技术,这些技术包括:(1)焦化汽油加氢活性高、反应启动温度低的焦化汽油加氢专用催化剂;(2)容污能力强的保护剂系列及级配装填技术;(3)防止装置压降增加过快的工艺技术。

实践证明,综合运用这些技术能有效防止焦化汽油加氢装置压降增加过快,延长连续运转周期。

2 焦化汽油加氢专用催化剂2.1 催化剂的开发焦化汽油加氢装置床层压降增加过快的主要原因是床层顶部结盖。

焦化汽油中含有约50%(v% )烯烃,同时还含有少量二烯烃。

烯烃、特别是二烯烃聚合是形成结盖固体物质的重要原因之一。

降低反应器入口温度可以减少二烯烃聚合。

焦化汽油加氢反应热大,床层总温升可达100C以上,所以焦化汽油加氢反应器入口温度降到200C左右,依靠反应热升高床层温度可以使精制深度达到要求,关键是制备出能在200r左右启动焦化汽油加氢反应的催化剂。

根据焦化汽油加氢反应的特点,烯烃加氢反应是主反应,而且反应热大,通过活性金属的合理组合,优化原子配比,使催化剂具有很强的加氢饱和能力,同时兼顾脱硫脱氮。

长春惠工净化工业有限公司开发出焦化汽油加氢专用催化剂,牌号为HPH-06,使用HPH-06催化剂,反应器入口温度最低为200r,比其它应用在焦化汽油加氢装置上的催化剂低20 C -30 C。

影响汽油加氢精制装置运转周期原因分析

影响汽油加氢精制装置运转周期原因分析

影响汽油加氢精制装置运转周期原因分析摘要:汽油加氢装置系统压力降的上升影响了装置长周期的稳定生产,分析了引起装置差压上升的原因及结焦机理关键词:焦化汽油加氢精制结垢烯烃1.前言大庆石化公司炼油厂300Kt/a汽油加氢精制是为大庆乙烯二期工程提供原料(石脑油)的配套工程项目,于1990年7月份建成投产。

装置为大庆石化公司设计院设计,核工业部第23公司承建,投资2131.46万元,占地4726.4平方米,设计能力为30万吨/年。

装置加工的原料主要为劣质的焦化汽油并混入部分石脑油,为乙烯裂解提供原料。

装置于2007年7月份停工检修,开工正常后至2008年1月份装置由于系统压差高被迫停工两次,导致系统压差高的主要原因是换热器结垢。

2.装置运行状况2007年7月21日开工正常,运转至2007年9月24日系统压差由0.6MPa上升至1.05MPa,10月10日装置被迫停工。

2008年1月14日装置由于系统压差较高(1.07MPa)被迫停工检修。

检修时换热器芯子抽出后发现换热器E101/1、E101/3两台换热器壳程结焦严重,其余换热器较干净。

换热器E101/1、E101/3管束之间均被堵死(尤其是顶部堵塞严重,两侧及底部堵塞相对较轻),顶部结焦厚度大约为150mm左右,见下图3.原因分析3.1 原料油性质分析大部分加氢装置的焦化汽油原料从焦化装置出来后都要经过中间罐区再进入加氢装置,大庆石化公司的焦化汽油从焦化装置出来后在中间罐区要经过静置脱水,中间罐区有3个罐交替使用,油品在进入加氢装置前在罐区需停留2~3d。

表1是不同时期焦化加氢装置原料性质的变化数据。

表1 不同时期焦化汽油加氢装置原料性质的变化从表1可以看出,焦化汽油经储存后,胶质含量发生大幅度升高,由2.8 mg/100ml提高到13.2mg/100ml。

原料的其它组成也发生较大变化:芳烃降低3.57%、溴价降低4.67%、二烯价降低7.45%,说明部分原料发生了氧化缩合反应及聚合反应。

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焦化汽油加氢精制过程中存在的问题与对策广州分公司加氢精制装置在处理焦化汽油的过程中,一直被两方面的问题所困扰:一是催化剂的活性下降快,装置在处理其他原料油的工况下装置催化剂使用周期都可以达到6a甚至更长,但是在处理焦化汽油后,催化剂的使用周期只有1—2a。

频繁的更换催化剂严重的影响了装置的经济效益;二是装置反应器床层压降升高得很快,在处理焦化汽油3-6个月后装置就由于反应器压降达到指标上限而被迫停工。

通过对同类装置的调研发现,在焦化汽油加氢精制过程中都不同程度的存在反应器压力降升高过快的现象。

那么焦化汽油加氢精制到底存在哪些特殊性,又是那些特殊性造成了反应器压力降的快速升高就成为本研究探讨的主要内容。

1 生产中出现的问题1.1广州分公司的问题广州分公司加氢精制装置处理焦化汽油作为乙烯原料,反应床层压力降快速升高,在2003-2005年期间由于压力降问题停工六次,对装置的平稳生产影响很大。

另外在压力降升高的过程中伴随着催化剂活性的下降,往往在压力降达到指标上限时伴随着产品质量下降。

其中在2003年12月的撇头过程中发现,由于停工前的压力降较高,导致反应器内支撑梁弯曲变形,有两根出现裂纹,所以按照设备部门的意见将反映其床层压力降的指标修改为不超过0.3Mpa。

表1为处理焦化汽油后的催化剂分析情况。

表1 待生剂RN-10催化剂分析结果项目上部剂中部剂下部剂指标压碎强度/N.mm-124 26 28 ≮18.0 w(硫),﹪ 7.3 7.7 7.5w(硫),﹪ 5.5 5.1 3.8w(WO3),﹪ 21.4 21.5 21.4 ≮26.0 w (NiO) ,﹪ 2.1 2.1 2.1w (SiO2) ,﹪ 6.5 6.9 7.9w (As2O3) ,﹪ 0.28 0.24 0.19比表面积/m2.g-1 101 103 104 ≮100孔容/ml.g-1 0.18 0.18 0.20 ≮0.25 *带碳催化剂的含量,去掉杂质后催化剂金属含量为;w(WO3)27.0﹪,w(NiO)2.7﹪从分析数据看出该催化剂的金属组分损失较大,这就说明催化剂上的活性组分减少,同时孔容变小了许多,导致反应物与催化剂接触面积下降,这都直接反映在催化剂的活性下降上。

1.2 其他企业同类装置的情况根据对其他企业同类装置的调研发现,部分焦化汽油加氢精制装置存在反应器床层压降升高的情况,中国石油化工股份有限公司安庆分公司的情况和广州分公司的情况最相似,而且在某段时间也频繁撇头。

该装置1998年以后,为解决焦化汽油的出路问题,在I套加氢精致装置用焦化汽油先后生产了乙烯料,重整料,合成氨料,这三种原料的生产均要求有较高的操作苛刻度,加氢反应深度高,导致催化剂床层积碳加剧,压力降迅速上升。

当压力降上升到设备允许的0.38Mpa 时,必须对催化剂床层进行处理。

2 原因分析通过对生产情况的分析,认为焦化汽油加氢精制过程中主要存在着催化剂活性下降快和反应器床层压力降升高快的问题,所以要对产生原因的分析,提出解决的方法。

2.1 催化剂快速失活的原因分析2.1.1原料油中硅元素的影响中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司胜利炼油厂加氢装置对上游装置来料和助剂情况进行调查,从减粘装置的防焦剂、焦化装置的消泡剂入手,用X射线荧光光谱仪进行元素分析。

结果发现,减粘装置的防焦剂,焦化装置的消泡剂都是含硅添加剂,其中减粘装置的防焦剂、焦化装置的消泡剂硅质量分数均为15%左右。

由此推断加氢原料含硅元素是焦化和减粘装置往系统加入含硅助剂后,助剂中大量的硅元素随焦化汽油和减粘裂化汽油进入加氢原料罐所致。

该厂通过大量的实验证明,造成石脑油溴价不合格的主要原因是原料中含有微量的有机硅在加氢条件下被氢解成游离硅,并沉积在加氢催化剂上,大大降低了催化剂的孔容、比表面积,导致催化剂弥漫失活,这种失活是不可再生的。

而导致原料含有机硅的主要因素是焦化和减粘裂化装置应用了含硅系列的消泡剂、防焦剂。

对广州分公司焦化汽油加氢装置原料油元素含量也进行了分析,从表1看出无论是上部、中部、还是下部的带碳催化剂,其中SiO2质量分数均超过6%,再生后的硅含量将更高,同时催化剂上的砷含量也较高,研究结果表明,当催化剂砷质量分数达到0.1%,催化剂的活性将大幅下降,而且砷化物中毒是永久性中毒。

催化剂中硅含量增加主要来源于延迟焦化装置。

延迟焦化装置为防止焦化汽油中携带焦粉所以注入含硅消泡剂。

经过计算每年消泡剂实际注入量在12t左右。

这就造成大量的硅被带入加氢装置中,从而使得加氢精制催化剂失活。

2.1.2 原料中含水的影响广州分公司加氢精制装置处理焦化汽油过程中原料油中的水含量波动较大,在正常情况下原料油中水的质量分数在300ug/g以下,当焦化装置的汽油分液罐液位不稳定时就会将大量的水混入到油品中,特别是在装置原料油改为灌区边进边出时,由于没有中间静止脱水过程,水质量分数明显增大,一般在700ug/g左右。

这就导致了反应器床层温度的变化,当水含量增大时床层温度就会不断下降,尤其是下床层温度降低幅度很大,一般在50-60℃。

温度的大幅波动和带水都对催化剂的活性影响很大。

2.2反应器床层压力降升高原因的分析2.2.1结垢反应机理姜恒等人对取自中国石油抚顺石化分公司石油一厂重整车间焦化汽油加氢装置的催化剂样品进行元素分析,结果表明,结垢主要来自于焦化汽油中的二烯烃聚合,原料焦化汽油储存时间过长是诱发二烯烃聚合结垢的根本原因。

进一步对灰分进行分析表明灰分中金属含量较高,这是由于加氢系统循环氢中的硫化氢体积分数高达2000uL/L,这不可避免的造成设备的腐蚀。

此外,焦化汽油本身所含的非烃类化合物也会造成腐蚀。

因此,垢中主要成分为含铁化合物。

铬含量较高也可能是不锈钢腐蚀所致。

总的来说反应器内的结垢有以下两个原因:(1)垢的主要成分为烯烃聚合物,结垢机理为非烃类化合物引发的聚合反应,次要成分硫腐蚀设备生成的硫化亚铁。

(2)经过储存后的焦化汽油不适合作为加氢原料。

在较高的加氢温度和压力条件下,经储存后所形成的二烯烃的低聚物迅速向高聚物转变从而造成严重的结垢。

2.2.2 原料油内金属杂质的影响原料油中二烯烃和金属是造成结垢积碳的主要原因,下面从停工时对反应器上部的结焦物质采样分析的情况(表2)作进一步的分析。

表2 撇头时采集的催化剂及上部结焦物质分析,从表2可以看出,沉积在反应器最上部的物质中铁含量最高,同时在其他同类装置反应器上部的结垢物质的分析中也发现铁含量相对较高,这主要是由于原料油输送过程中设备及管线腐蚀产生的部分铁离子混在油中,当到达反应器前换热器时与氢气中的硫化氢混合生成硫化亚铁沉积在管束上,在停工过程中(尤其是紧急停工)气流的波动导致大量的杂质和沉积物被带到反应器顶部造成压力骤升。

2.2.3 原料油在中间存储过程中性质发生变化广州分公司的焦化汽油从焦化装置出来后在中间灌区要经过静止脱水和分析后进入加氢精致装置,中间灌区有3个罐交替使用,油品在进入加氢精制前要在罐区停留7-8天的时间,而且在中间罐储存的过程中由于储罐不可能做到与空气完全隔绝,所以加氢焦化汽油原料必然与氧气接触发生一定反应,使油品的性质发生变化。

这样的油品进入到加氢装置后再换热系统温度升高的时候,很容易发生烯烃聚合等复杂的反应,这样就在反应器前的换热器中形成积垢。

2.2.4 炉前换热器壳程结焦在装置检修时对原料油/反应产物换热器进行的抽芯检查中发现换热器壳程结焦积碳现象非常严重。

该组换热器管程为反应器出来的物料,温度在350-370℃,壳程为原料油,温度大约在175-200℃,在操作时通过该换热器前的三通阀来调节加热炉入口及汽提塔入口温度,2004-2005年期间为了便于调节加热炉,三通阀被控制在40%-50%,这样与管程高温介质换热的原料油(即壳程物料)就比较少,导致壳程原料油温度过高,在较高的加氢温度和压力条件下,这些二烯烃的低聚物迅速向高聚物转变,所以在该组换热器的壳程就会形成大量的结焦物和积碳。

这也解释了装置在原料油干点升高的情况下,由于所含组分变化,在反应入口温度下无法得到合格的产品,必须提高反应温度,但提高反应温度有加剧了结焦物的生成,导致反应器压力降的急速上升。

3 措施3.1针对催化剂失活的措施3.1.1硅元素的控制在认识到硅元素的来源之后,广州分公司焦化装置更换了原使用的消泡剂,新型的消泡剂中硅含量较以前有较大幅度的降低,这样在保证焦化装置正常生产的前提下也适当缓解了加氢精制催化剂的中毒现象。

3.1.2原料有汗水的可控制在原料油边进边出的情况下,要解决带水问题只有将装置的原料油缓冲罐适当增大,在原料油性质不变化的前提下尽量延长原料油沉降时间。

3.2 针对反应器压力降快速上升的措施3.2.1 对原料油流程进行优化前文分析指出,焦化汽油在从焦化装置到加氢装置过程中,在灌区储存过程中的变质反应对反应床层的压力降升高影响很大。

为了缩短焦化汽油输送的中间环节,可以实行焦化装置向加氢精制装置直接供料,油品从焦化装置出来后使用一个固定的中间罐作为缓冲后直接进入加氢精制装置,减少油品在中间环节发生反应的机会和时间。

但在装置直接供料后要做好加氢原料油的脱水工作。

3.2.2 对反应系统进行清洗及爆破吹扫反应器前的换热器中的积垢现象也是造成反应器床层压力降升高的一个具体原因,那么在停工时对反应器系统的换热器进行抽芯清洗,并在开工前对反应系统的管线和设备分段进行爆破吹扫(爆破压力通常在0.5-0.7Mpa)通过爆破吹扫,装置开工后压力降可较长时间保持平稳。

3.2.3 调整炉前换热器壳程流量加热炉前的换热器由于三通开度不足,造成壳程物料流量过低而发生高温缩合结焦,所以将三通阀开度控制在90%以上,使壳程冷流物料的流量提高近一倍,这样就可以降低壳程物料的温度,发生聚合反应的程度就下降。

在调整操作4个月后装置检修期间对该组换热器进行了检查,发现结焦明显减少。

3.2.4 采用柴油和焦化汽油混炼的方式生产在对多数加氢精制装置的调研过程中发现,大部分的焦化汽油加氢精制装置都是采用焦化汽油和柴油混炼的方式生产,在多篇文献中都有关于焦化汽油和其他油种混炼的报告,这样可以避免反应床层压力降快速升高,但由于广州分公司焦化汽油加氢精制装置是一套老装置,如果改为柴油/焦化汽油混炼就要对装置流程进行较大的改造。

4 实施后的效果上述措施对稳定反应器压力降起到了一定的作用,为装置长周期运行提供了保障;装置最长连续运行了23个月,运行周期达到国内石化行业同类装置先进水平,且产品烯烃质量分数保持在2%以下。

由于长期运行,装置的设备检修费及更换催化剂的费用急剧下降,取得了可观的经济效益。

摘自《炼油技术与工程》2009..10。

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