天然气管道管壁穿孔失效分析

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天然气管道运行中存在的问题及对策论述

天然气管道运行中存在的问题及对策论述

天然气管道运行中存在的问题及对策论述摘要:在当前社会持续进步的形势下,人们对能源的需求量越来越大,在全球一次能源中占重要份额的石油天然气,凭借其清洁环保、利用率高等优点被广泛应用。

天然气为我国能源结构的合理调整、低碳环保、民生改善等方面做出了很大贡献。

本文对天然气管道运行中存在的问题及对策进行了探讨,希望对相关从业人员具有借鉴意义。

关键词:天然气管道运行问题对策前言:目前在天然气管道运行中会出现一些问题,这些问题的存在严重影响了天然气的正常使用,在有些严重的情况下还会造成一定的安全事故。

所以解决天然气管道运行中的问题就显得尤为重要,特别是一些大型的天然气管道运行中的问题。

一、天然气管道运行中存在的问题1.1 天然气管道的自然腐蚀穿孔管道的腐蚀主要是金属(此处特指钢材)在其所处环境下受到化学作用和电化学作用的共同作用而产生的损坏现象。

管道在腐蚀之后会因为氧化作用而失去原有韧性和硬度,变得疏松,最终脱落产生孔洞,严重腐蚀的管道无法再承受输送天然气时的压力。

由于天然气管道大多数是埋藏在地下的并且天然气管道的使用年限较长。

天然气管道长期在地下深埋就会使天然气管道的外部与土壤中的土壤介质、杂散电流相互作用,从而产生腐蚀。

这种外部腐蚀对钢性输气管道腐蚀较为严重。

1.2 各类施工对天然气管道的破坏随着城市的发展,城市中各种管道和线路越来越多,而且这些管道和线路大多数都是铺设在地下。

一些单位在进行施工,特别是在进行管道施工和地下施工时由于在施工前对施工地点的天然气管道的铺设情况了解较少,造成在施工当中对地下的天然气管道的破坏。

这种由于施工造成的天然气管道的破坏一般是比较严重的,在有些严重的情况下还出现了一定的爆炸事故。

同时这种由于施工造成的天然气管道的破裂的影响范围是较大的,给周围人民的生活带来了严重的影响。

1.3 天然气管道运行中存在泄露天然气在管道中运行时由于天然气管道的接口处常常会出现一定的天然气泄露。

这种在管道接口处的天然气泄露量是相当大的。

天然气管道腐蚀失效分析

天然气管道腐蚀失效分析
1 天 然气 管道 外 部腐 蚀类 型

宕 越

天 然气 管道 腐蚀 的破坏 形态 包括 全 面腐蚀 和 局

部腐蚀 ,全面腐蚀是一种常见的腐蚀形态 , 包括均 匀 全 面腐 蚀 和不 均 匀全 面腐 蚀 。局部 腐蚀 又 可 以分 为点腐蚀 ( 孔蚀 ) 缝 隙腐蚀和疲劳腐蚀等 。] 、 。
表1

腐蚀 产物 元素 组成
t 1 0 0 1 . 4 1 61 5 . 4 2 . 8 .8 . 6 04 . 2 3 7 3
6 8 0 2 .4 .8
由表 1可 知 ,腐 蚀 产 物 中 主 要 有 F O,N C, e a1 SO ,少量 C S 和 A: i aO 1 等化合 物 。 0
作年 限较 长 ,事故 隐患较 多 。此 外 ,由于川渝 地 区
地质 地貌 环 境 复 杂 、人 口稠 密 、社 会 依 托条 件 差 ,
图 1 天然气管道 的宏 观腐蚀形貌
因此 事故 处理 响应 时 间长 ,事 故 直接损 失 和事 故处 理 费用都 较 大 。统 计 发现 ,川 渝 地 区天然 气管 道 的
1 1 某典 型 天然 气管 道腐 蚀 穿孔 部位 的形 貌 .
衍 射角 / 。
图 2 腐蚀 产物的 X D图谱 R
■ 一 N c;●一 F0 ( H) ★一 F2 3 ( 量 ) al e O ; e0 少
某典 型天然气管道腐蚀穿孔部位 的形貌如图 1 所示 。由图 1 的腐蚀形貌可见 ,集输管道内壁存在 较严重腐蚀 ,表面虚浮 ,有很多腐蚀产 物和锈垢 , 沿液体流动方向出现线状腐蚀穿孔 ,由内向外 ,为
} 王勇 ,男 ,18 9 2年生 ,硕士。重庆市 ,4 2 6 。 0 10

管损情况分析

管损情况分析

关于天然气管道管损的情况分析关于天然气管道管损的情况分析结合工程部的部门职责和相关业务流程,先对管损做以下分析一、天然气管道危害成因分析(一)设计合理性及危害的主要表现1. 管道选线、选址。

管道的路由是设计中非常重要的一项工作。

线路的走向、长短和通过的难易程度对整条管线的投资、施工、运行安全都有很大影响。

设计时要注意选址及建筑物布局、分区、防火间距、防火防爆等级、消防设施配套、与周围及其他建筑物的安全距离等问题,以防相互影响,产生安全事故,并危及相邻设施。

2. 管道强度计算。

管道强度设计计算时,对管道的受力载荷分析不当,或强度设计系数取值有误,将使强度计算产生偏差,造成管材、壁厚的选用不恰当。

因此,管道应力分析、强度、刚度及稳定性校核产生偏差,将会造成管道变形、弯曲甚至断裂等严重后果。

(二)施工缺陷1. 焊接缺陷。

焊接是管道施工中最重要的一道工序。

管道焊缝处产生的缺陷常见有裂纹、夹渣、未熔透、未熔合、焊瘤、气孔和咬边等,管道一旦建成、投产,一般情况下都是连续运行。

因此,管道中若存在焊接缺陷,不仅难以发现,而且不易修复,会给管道安全运行构成威胁关于天然气管道管损的情况分析2. 防腐层补口、补伤的质量问题。

防腐层补口、补伤的质量问题主要表现:表面粗糙度达不到标准要求;补口时未按规定要求与钢管已有的防腐层进行搭接,或搭接长度不够;补伤时面积不能满足标准、规范要求;补口、补伤的粘接力或厚度不符合要求,造成再次损坏或防腐能力不足等。

补口、补伤质量较差将会直接影响管道抗腐蚀性能,从而引起管道的腐蚀。

3. 管沟开挖及回填的质量问题。

如果管沟开挖深度或管沟基础不实,特别是采用机械压实时,将造成管道向下弯曲变形;地下水位较高而管沟内未及时排水就敷设管道,会使管道底部悬空,如果夯实不严,极易造成管道拱起变形。

回填土的土质达不到规范要求时,其中的石块等可能硌伤防腐层。

回填高度、夯实程度不够,会造成管道埋深不够、管沟基础不实等问题。

天然气管道泄漏失效分析

天然气管道泄漏失效分析
尖锐 的凹坑 。
收 稿 日期 :0 1 60 ; 修 回 日期 :0 1 8 3 2 1 - -1 0 2 1- - 00
作者简介: 谢龙 根 (9 3 ) 男 , 海 松 江 人 , 程 师 。 主 要从 事 承 16 一 , 上 工
图 2 燃 气 管 道 被 浇 筑 在 水 泥 层
压类 特 种 设 备 检 验 检 查 工 作 。
谢 龙 根 . 然 气 管 道 泄 漏 失 效 分 析 天

要 :利用光学显微 镜 、 扫描 电镜等测试手段 , 从材料成分、 断口形貌等 角度 , 分析 了某别墅 区天然气管道泄漏失
效 的 原 因 。 结果 表 明 , 子 安 装环 节 出现 问题 , 管 子早 期 变 形损 伤 , 浇 注 水 泥 层 整 体 热 变形 使 管 子 发 生 了疲 劳 管 使 而
某 别墅 区业 主晚 上到厨 房开灯 时发生 爆燃 事 故 。经 现场勘 察后 发现 在离业 主厨 房不远 处 由于天
1 管 道材 料 化 学 成 分 分 析
该 管 系采 用 的是 镀锌 碳 钢管 , 了明确 材 料 的 为 睥 号 , 管 道 材 料 进 行 化 学 成 分 分 析 , 果 见 表 对该 结 1 。可 以确 定本 次现 场所使 用 的是焊制镀 锌钢 管 , 其
2 管道破裂部位的宏观形貌分析 训
图 1 燃 气 泄 漏 弯 头
将 断裂 部 位取 出后 , 断裂 两部 分 的宏 观 照 片见 图3 。可 以 看 出管 子 内表 面 整 圈发 生 了较 大 的变
形, 该变形 为典 型 的过 载形 貌 , 这说 明在 管道 断裂前
曾受 到较 大 的载荷作 用使 管 道 出现 了 “ 颈缩 ” 形 。 变 从 图 4的断 口剖 面 图中可看 到齿 根 由于 腐蚀形 成 了

埋地钢质天然气管道失效分析

埋地钢质天然气管道失效分析

An a l y s i s o n t h e Fa i l u r e o f Bu r i e d S t e e l Ga s Pi pe l i n e Te s t
LI Yu e - e’ YUAN Pen g- b i n ’ YAN Da - f en g , SHU J i a n g ’L I U Na i — y on g ’
作者 简介 :李 月娥 ,女 ,安徽合肥人 ,工程师,腐蚀 中级技 师,主要从事埋地天然气钢质管道外防腐
全面 腐蚀控 制
第2 7 卷第0 1 期2 0 1 3 年0 1 月

iHale Waihona Puke 见 的 失 c 效 形 式
… 。
, 一 . ,
管 道完整 性检 测评价 可 以发现 该类

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缺 陷 : 妻 二 一 一 。 ( 3 ) 企 业 应 充 分 重 视 杂 散 电 流 干 扰 和 腐 蚀 , 因 , 苎 三 量 苎 篡 道 凹 陷 变 形 的 原及 时 :
因此 ,通过 定期 对 管道检 测 及评价 ,及 时 发现 管道 全运行 了1 2 年 。失效样 品管共有 两段 ,长度 皆为 1 . 5 危险 因素并 设法 消除其 带来 的安全 隐患 显得 至关重 米 ,样 品管上截取的试样外观见 图1 、图2 、图3 。 要 。上海某 埋地 钢质天然 气管 道于2 0 1 1 年进行 内检
0前言
径为 中5 2 9 mm×1 0 . 9 mm,材 质为S S 4 0 0 ,设计 压力
土壤腐蚀 、 管材性能渐变及运行工况的变化都可 2 . 5 MP a ,实际运行压 力1 . 6 MP a ,保护方式为外加 电

燃气管道失效原因分析及预防措施.pptx

燃气管道失效原因分析及预防措施.pptx
详细描述
设计缺陷是燃气管道失效的潜在风险因素,如果不及时发 现和纠正,一旦发生事故,后果将非常严重。
03
预防措施
加强管道检测和维护
定期进行管道内检测
通过内检测技术,发现管道内部的腐 蚀、裂纹、变形等问题,及时进行修 复。
制定维护计划
根据管道的实际情况,制定合理的维 护计划,确保管道得到及时的维护和 保养。
燃气管道失效原因分析及预 防措施
汇报人: 2024-01-09
目录
• 引言 • 燃气管道失效原因分析 • 预防措施 • 案例分析 • 结论
01
引言
背景介绍
燃气管道作为城市基础设施的重要组 成部分,承担着输送燃气的任务,其 安全运行对于保障居民生活和城市经 济发展具有重要意义。
随着城市化的快速发展,燃气管道规 模不断扩大,但同时也面临着失效风 险,如管道老化、腐蚀、施工缺陷等 ,这些问题的存在严重威胁着燃气管 道的安全运行。
实施过程
对管道表面进行涂层保护,优化焊接工艺,加强焊接质量检测等。
效果评估
经过一段时间的监测和评估,管道运行状况得到明显改善,未再发 生类似失效事故。
案例总结和启示
案例总结
该案例表明,燃气管道失效的主要原因包括腐蚀和焊接缺陷 等。采取有效的预防措施能够显著降低失效风险,保障公共 安全。
启示和建议
加强燃气管道的日常维护和检测,及时发现和处理潜在问题 ;推广先进的防腐和焊接技术,提高管道的安全性能;建立 健全燃气管道管理制度,确保预防措施的有效实施。
腐蚀
01 总结词
腐蚀是燃气管道失效的重要原 因之一,主要包括内腐蚀和外 腐蚀两种形式。
02
详细描述
内腐蚀是由于燃气中的酸性物 质与管道材料发生反应导致的 ,外腐蚀则是由于土壤中的电 解质对管道的电化学腐蚀。腐 蚀会导致管道壁厚减小、强度 下降,最终引发泄漏和断裂。

城市燃气管道系统失效分析报告

城市燃气管道系统失效分析报告

城市燃气管道系统失效分析报告————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ城市燃气管道系统失效分析报告城市燃气管道系统失效的事件树和故障树相结合燃气输配管道及其附属设备错综复杂地分布在城市街道之中,周围人口、建筑物密度大,若输配管网系统由于某种原因失效而发生泄漏,则有可能引发中毒、爆炸及火灾事故,危及生命财产安全。

关于管道失效故障树分析,已经有过许多的研究,故障树的用途是分析管道失效的原因和原因组合。

文中则以事件树为主线,将故障树分析方法引入到事件树分析方法当中,给出更为合理、更为全面的城市燃气管道失效风险分析。

1事件树分析简介事件树分析方法是一种逻辑演绎分析方法,它在给定的一个初因事件的前提下,分析此初因事件可能导致的各种事件序列的结果,从而可以评价系统的可靠性和安全性。

事件树中各类事件的定义:初因事件——可能引发系统安全性后果的系统内部或外部事件;后续事件——在初因事件发生之后,可能相继发生的其他事件;后续事件一般按一定的顺序发生;后续事件只取两种状态:发生(Y)或不发生(N);后果事件——由于初因事件和后续事件的发生或不发生所构成的不同结果。

2燃气管道系统泄漏事件树的建立燃烧、爆炸、火灾及中毒等危害事件的来源均是由于管道系统的泄漏,如果燃气管道系统不泄漏,危害也就不存在,因此选择管道系统燃气泄漏作为初因事件。

燃气泄漏以后根据燃气本身性质及环境条件的不同会发生一系列不相同的后续事件和后果事件,例如泄漏源是否被点燃、泄漏燃气是否聚集、是否形成可爆炸气云、燃气是否有毒等, 根据分析建立如图1所示的管道系统燃气泄漏事件树。

其中IE为初因事件,E1~E5为5个后续事件,C1~C15为15个后果事件,后果事件的描述见表1。

事件序号事件描述C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15着火密闭空间爆炸、气云爆炸、中毒中毒、密闭空间、气云爆炸隐患密闭空间爆炸、气云爆炸密闭空间、气云爆炸隐患密闭空间爆炸、中毒中毒、密闭空间爆炸隐患密闭空间爆炸密闭空间爆炸隐患气云爆炸、中毒中毒、气云爆炸隐患气云爆炸气云爆炸隐患中毒无危险,资源浪费3 运用故障树分析初因事件和后续事件故障树是一种逻辑归纳分析方法,它将给定的顶事件按总体至部分的规律从上至下逐步细化,分析顶事件的最基本的原因,并能进行定量计算。

天然气管道管壁穿孔失效分析(全文)

天然气管道管壁穿孔失效分析(全文)

天然气管道管壁穿孔失效分析1 前言在石油和天然气勘探开发过程中,CO2作为开采伴生气同时产出。

由于CO2的广泛存在,使得石油和天然气开采和集输的整个过程面临着严峻的CO2腐蚀威胁。

CO2容易溶于水,形成H2CO3,降低环境的pH,对石油和天然气开采与集输系统中的油套管钢、管线钢等造成严峻的腐蚀,并且H2CO3可以直接在钢铁表面还原,因此在相同pH条件下,CO2水溶液的腐蚀性要比HCl溶液还要强。

CO2腐蚀穿孔造成的原油和天然气泄漏事故,不仅直接造成了资源的浪费,还污染了水和大气资源,破坏了环境。

在能源需求日益增大,油气工业大进展的今天,CO2腐蚀成为困扰油气工业进展的一个极为突出并急需解决的问题。

2 腐蚀分析2.1化学成分分析取样对泄漏管道进行化学成分分析,结果见表1。

分析结果表明,管道的化学成分符合GB/T 9711.2-1999的对规定。

2.2. 扫描电镜分析对管道内部泄漏孔处进行扫描电镜检测,发现其内壁被腐蚀产物覆盖,腐蚀产物上可见龟裂裂纹,未见裸露金属表面。

2.3 XRD物相分析为确定腐蚀产物的结构,对管道内壁泄漏孔处的腐蚀产物进行了XRD物相分析。

检测结果表明,腐蚀产物的主要物相为Fe3O4、α- Fe2O3和FeO。

2.4 水质分析取泄漏管道沿线的7组水样进行氯离子含量测定,结果显示氯离子含量最高达到6522mg/L,最低也到了250mg/L。

说明氯离子的含量已经达到了很高的程度。

3. 腐蚀机理分析根据上述的分析,管道在泄漏前处于非常恶劣的环境。

首先,管道底部可能残留Cl-含量很高的液态水;其次管道在安装完成后,长期接触富含CO2和O2的空气。

在上述因素的影响下,在管道内壁发生了复杂的电化学腐蚀过程,最终导致管道内壁的点蚀和全面腐蚀的发生。

相关研究表明,在潮湿的环境中,C02的存在既可造成全面腐蚀,也可能造成局部腐蚀。

其中Cl-和温度是影响C02腐蚀形态最重要的两个因素。

排除其他因素的影响,根据温度的不同可将CO2腐蚀分为三类:低温区(150℃),形成钝化膜抑制腐蚀的发生。

某集输管线穿孔失效原因分析及对策

某集输管线穿孔失效原因分析及对策

Journal of Oil and Gas Technology 石油天然气学报, 2023, 45(3), 300-308 Published Online September 2023 in Hans. https:///journal/jogt https:///10.12677/jogt.2023.453037某集输管线穿孔失效原因分析及对策李 静1,21中国石油大学(北京),石油工程学院,北京2中国石油西南油气田公司川中油气矿,四川 遂宁收稿日期:2023年8月2日;录用日期:2023年9月4日;发布日期:2023年9月15日摘要某含硫集输管线发生穿孔失效,对站场正常生产造成影响,通过化学成分检测、力学性能测试、非金属夹杂物评级、腐蚀产物分析、焊缝检测等方法对其失效原因进行分析,结果表明:此段管线服役条件下,电化学与冲刷腐蚀共同作用相互促进,是一种自带催化效应的严重腐蚀,两者相互协同作用远大于作用之和,再加上此段焊缝本身存在气孔缺陷以及流体中的腐蚀介质性质进一步加速了腐蚀穿孔。

根据造成腐蚀穿孔的原因,提出了具体对策。

关键词含硫集输管线,穿孔失效,电化学腐蚀,冲刷腐蚀Cause Analysis and Countermeasure of Perforation Failure of a Gathering and Transportation PipelineJing Li 1,21College of Petroleum Engineering, China University of Petroleum, Beijing2Petrochina Southwest Oil and Gas Field Company Chuanzhong Oil and Gas Mine, Suining SichuanReceived: Aug. 2nd , 2023; accepted: Sep. 4th , 2023; published: Sep. 15th , 2023AbstractThe perforation failure of a sulfur-containing gathering and transportation pipeline has affected the normal production of the station. Through chemical composition test, mechanical property test, non-metallic inclusion rating, corrosion product analysis, weld inspection and other methods to analyze the failure reasons, the results show that: Under the service condition of this section of李静pipeline, electrochemical and scour corrosion act together to promote each other, which is a se-rious corrosion with catalytic effect. Their synergistic effect is far greater than the sum of their ef-fects. In addition, the porosity defects in this section of weld and the nature of corrosive medium in the fluid further accelerate the corrosion perforation. According to the causes of corrosion per-foration, the countermeasures are put forward.KeywordsSulfur-Bearing Gathering and Transportation Pipeline, Perforation Failure, Electrochemical Corrosion, Scour CorrosionCopyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)./licenses/by/4.0/1. 引言某含硫集输管线气液混输,输送介质包括未经处理的原料气和为气田水,日输气量15万方,日输水量大于200方,运行温度40℃~70℃,CO 2含量为1.739%,H 2S 含量为0.563%,气田水为弱酸性,pH 值为6.55,矿化度118.429 g/L ,Ca 2+浓度2470 mg/L ,Na +浓度33,331 mg/L ,Cl −浓度30,000~90,000 mg/L ,水型为氯化钙水型。

天然气管道失效分析

天然气管道失效分析

r 多 奋命 预 删 和 f 宠 评估 等 作 以预 防管道 服 役
过 … i蚌常 火效 书叔 的 发 牛 本 文研 究 rl _ 一 起 大然 竹 道爆 炸 案 例 , j } { = 故 发 2 0 1 1年 7月 2 I I . 造

成 1 0 0
森 林 被毁 和 一村 民 严 重 烧 伤 , 如 罔 l所
伤 处 为断 裂源
I 大 l 此, 可 以断 定 机 械 划
图8 机械 划 伤分 布情 况
此 外, 存 机诫 划伤 的 I 丧 而和侧 而 f 发脱 J
多浅绿 色 的环 钣粉 术涂 J , , 罔 1 1 和 1 2所 爪 , 涂
使州 超声
仪f l l r分洲 i 敞J 等 I 具对管 道正

代 冶 金
2 9
天然气 管道 _ 欠 效 分 析

汞 川 她 祭 J 洲 、 化 成 分 分 析 、 金卡 【 l 俭测 、 力 学 性 能 测 、 j 捕I 乜镜断 L 1 分析 干 ¨ 服 役环 境 分 析 等 手段 对 爆 炸 僻 进 进 衍 伶 测 - 分 忻 结 叫 火效 的主要 原 I 足 管
图4 套 管
2 失 效分 析
2 . 1 断 口表 面 宏 观 观 察
全管 沿轴 向断 裂 , 爆 炸 丛 本 上 已平Ⅲ , 昕, j 大 部分 断 【 】 炸 存 火 f 1 ] 燃烧 过 , 圳 纠6所 示

图6 划伤 处 蓝 色烧痕
糙 盖 着 氧 化膜 , 表l j J J 公倚 爆 存套 管破 裂 f 域 ,
常部 位 和 事 故 部 分 的 涂 厚 度 进 行 测 量 , 结 果 如

天然气管道失效分析

天然气管道失效分析

天然气管道失效分析马亚鑫;门正兴;岳太文;刘明【摘要】The failure reasons of a natural gas pipeline were studied by chemical analysis,mechanical property testing,microstructure analysis.And the macro-morphology and micro-morphology of the corroded steel pipe near the leak were investigated,and the corrosion products were also analyzed.The results show that the inner wall near the leak of the failure steel pipe was seriously corroded.And the failure model was pitting perforation,which resulted from the cooperation of chloride ions and microbes in medium environment.%对漏气天然气管道进行化学成分分析、力学性能检测、金相分析,并对漏点处的宏、微观腐蚀形貌及腐蚀产物成分进行了分析.结果表明:失效钢管内壁漏点处发生了严重的腐蚀,失效形式主要为点蚀穿孔,这是介质环境中的氯离子和微生物共同作用的结果.【期刊名称】《腐蚀与防护》【年(卷),期】2017(038)012【总页数】5页(P974-977,982)【关键词】天然气管道;X60管线钢;腐蚀;点蚀失效【作者】马亚鑫;门正兴;岳太文;刘明【作者单位】成都航空职业技术学院,成都610100;成都航空职业技术学院,成都610100;成都航空职业技术学院,成都610100;钢铁研究总院,北京100081【正文语种】中文【中图分类】TG172管道输送天然气具有安全、无污染、损耗少、成本低等优势,然而天然气管线在运行中会不断受到腐蚀及外力作用,这会对管道造成损伤,随着运行时间的延长,管道状况逐渐恶化[1-5]。

燃气管道失效原因分析及预防措施

燃气管道失效原因分析及预防措施

完善法律法规与标 准
随着技术的发展和公众安全意识 的提高,燃气管道的安全标准也 应不断更新和完善,以适应新的 需求和挑战。同时,应加强相关 法律法规的制定和执行,确保燃 气管道建设和管理的规范性。
04
加强国际合作与交 流
燃气管道的安全管理具有全球性 意义,应加强国际间的合作与交 流,分享经验和技术成果,共同 提升燃气管道的安全水平。
用寿命,确保燃气的安全输送。
加强自然灾害的防范措施
要点一
总结词
加强自然灾害的防范措施能有效减少燃气管道受自然灾害 影响的风险。
要点二
详细描述
针对可能发生的自然灾害,如地震、洪水、泥石流等,应 采取相应的防范措施,如加固支撑结构、增加排水设施等 ,以降低自然灾害对燃气管道的影响。
加强燃气管道的安全宣传教育
燃气管道失效原因分析及预 防措施
汇报人: 2023-12-11
目录
• 燃气管道失效概述 • 燃气管道失效原因分析 • 燃气管道预防措施 • 燃气管道监测与维护 • 案例分析 • 结论与展望
01
燃气管道失效概述
燃气管道失效的定义
• 燃气管道失效是指管道系统或其组件在规定的工作条件下,无 法满足预定的功能要求,导致燃气泄漏、系统失效或不可靠运 行。
应急处置措施
在发生紧急情况时,按照应急预案采取相应的处置措施 ,如关闭阀门、疏散人员等。
05
案例分析
某市燃气管道失效案例分析
01
02
03
事故描述
某市燃气管道在运行过程 中突然发生泄漏,导致爆 炸和火灾事故,造成人员 伤亡和财产损失。
原因分析
经过调查,事故的主要原 因是管道材料质量问题、 施工缺陷、腐蚀和第三方 破坏等因素。

天然气高含硫化物含量管道使用中的损坏分析

天然气高含硫化物含量管道使用中的损坏分析

天然气高含硫化物含量管道使用中的损坏分析天然气是一种重要的能源资源,在工业和生活中扮演着重要角色。

然而,天然气中含有高含硫化物的情况较为普遍。

高含硫化物会对管道的材料和性能造成一定影响,可能导致管道的损坏和故障。

本文将就天然气高含硫化物含量管道在使用中的常见损坏情况进行分析。

首先,高含硫化物会引起管道的腐蚀。

硫化物能与金属表面形成颗粒状或脆性的硫化物沉积物,加速金属的电化学反应,导致管道的腐蚀。

在管道内部往往还存在水分和氧气等因素,这些因素与高含硫化物相互作用,形成一个良好的电化学体系,形成了电池腐蚀,导致管道内部金属损耗加剧。

此外,硫化物沉积物也会降低管道的阻尼能力,容易引起能量的累积,导致管道振动,从而加速腐蚀的发生。

其次,高含硫化物还可能引起管道的应力腐蚀开裂。

由于高含硫化物对金属的腐蚀作用,管道表面可能形成腐蚀坑。

在管道使用中,由于工作载荷和外部环境的影响,管道可能受到应力的作用,从而导致在腐蚀坑处产生应力集中,进一步加剧了腐蚀和损坏的发展。

当应力和腐蚀作用同时存在时,管道可能发生应力腐蚀开裂,严重威胁管道的安全运行。

应力腐蚀开裂的失效过程往往很快,对管道的安全性提出了更高的要求。

此外,高含硫化物也与管道疲劳寿命密切相关。

疲劳是由于材料长期受到应力交替加载和卸载而导致的失效形式,对于处于高含硫化物环境下的管道来说,由于腐蚀和应力作用的共同作用,使得管道材料的耐疲劳性能降低。

高含硫化物的存在引起管道材料的强度和韧性下降,从而使得管道在承受相同的载荷下,发生疲劳失效的可能性增加。

针对高含硫化物含量管道的损坏问题,可以采取一系列的措施来减轻其影响。

首先,选用抗硫腐蚀的材料作为管道材料,如合金钢等,提高管道的抗腐蚀能力。

其次,在管道的设计和施工中要注意增加管道的防腐层厚度和使用防腐涂料,减少管道表面的腐蚀风险。

此外,加强管道的监测和检测工作,采用无损检测技术对管道的内外表面进行定期检测,发现问题及时解决,避免进一步的损坏。

管道失效分析和对策措施

管道失效分析和对策措施

管道失效分析和对策措施浙江钱清发电有限责任公司管道失效隐患分析及防范对策前言:本文结合公司#1、#2机组管道安装情况,对管道设计、安装存在的不足可能导致的失效类型进行了分析,提出了解决失效隐患的改进措施。

一、管道的损坏现象主要有以下几种形式『1』:1. 蒸汽管道的高温蠕变疲劳损坏。

主要发生在蒸汽温度高于480摄氏度的主蒸汽管道、再热热段蒸汽管道及一些高温的承压部件如:异种钢焊缝、弯头、阀门、三通等部件,由于存在较高的热应力而容易因蠕变疲劳提前失效。

这些部件的使用寿命主要由材料的高温蠕变强度及部件承受的应力所决定。

2. 管道过载荷引起的损坏。

如果实际载荷超过了计算假设的热负荷、静力学和动力学数据,则发生了过载荷行为。

原因可能有:1) 调节装置失灵。

2) 冷却水管道、喷水管道及阀门尺寸选择错误。

3) 水击、凝结水冲击。

如管道水击或汽锤引起管道的变形、断裂损坏。

此种损坏现象主要发生在管道投运时疏水不尽所致。

我公司对外供热母管曾经发生一起水击,导致多处管道脱离支架。

长兴发电有限责任公司#2炉再热热段管道在冲管时发生水击现象,导致管道多处变形,吊架损坏。

4) 压力冲击5) 形状错误或不佳,尤其是承受蠕变应力的部件6) 负荷过渡方式错误7) 封闭的介质液体受热8) 支吊错误或失灵9) 材料错误3. 管道振动引起的损坏。

振动可引起断裂或摩擦部位的管道断裂。

引起管道振动的原因主要与管道及支吊系统的设计维护有关。

4. 管道及接管座的热疲劳损坏,包括母管管孔处的热疲劳裂纹。

主要发生在喷水减温器、喷水减温减压阀及喷水阀后管道及存在滞留蒸汽管道的管孔及接管座上,热疲劳裂纹产生的机理如下:蒸汽管道支管中存在滞留而引起水滴落在该管壁上的情况时,由于水和蒸汽间存在着巨大的温度差,介质接触表面产生很高的表面应力,引起管道内壁形成网状(或放射状)裂纹,如图1(北仑电厂再热热段至低旁暖管管道角焊缝上裂缝)和图2(某电厂再热器微量喷水减温器后管道内壁网状裂纹)所示。

燃气钢管腐蚀穿孔原因分析

燃气钢管腐蚀穿孔原因分析

燃气钢管腐蚀穿孔原因分析伍超群;刘英坤;熊文【摘要】某20钢燃气钢管埋地使用不到一年的时间里先后多次发生腐蚀穿孔失效,通过宏观检验、化学成分分析、金相检验、扫描电镜分析等方法对钢管腐蚀穿孔原因进行了分析.结果表明:燃气钢管穿孔的孔洞由外向内扩展,其外观形貌具有杂散电流腐蚀的特征,同时由于钢管内部存在大量的非金属夹杂物,引起内壁点腐蚀的发生,出现大量腐蚀坑;燃气钢管的腐蚀穿孔主要是由于土壤中的杂散电流造成的.【期刊名称】《理化检验-物理分册》【年(卷),期】2014(050)002【总页数】4页(P137-139,144)【关键词】燃气钢管;腐蚀穿孔;杂散电流;夹杂物;点腐蚀【作者】伍超群;刘英坤;熊文【作者单位】广东省工业技术研究院广州有色金属研究院,广州510650;广东省工业技术研究院广州有色金属研究院,广州510650;广东省工业技术研究院广州有色金属研究院,广州510650【正文语种】中文【中图分类】TG172.420钢由于具备优良的焊接性能及冷热加工性能,无回火脆性,常用于制造压力不高、使用温度低于450℃、非腐蚀性介质中服役的导管或输送管等零部件,在管道、电厂锅炉、汽轮机等方面获得广泛应用[1]。

埋地用的燃气钢管大多采用20钢,由于长期深埋在地下,受到土壤以及周围环境的影响,燃气钢管易发生腐蚀,由于钢管的腐蚀穿孔失效,引发燃气泄漏、火灾爆炸等重大事故,给人民生活带来极大的安全隐患。

某公司安装的无缝钢管掩埋在地下作为燃气输送管道,在使用不到一年的时间里即发现多根钢管腐蚀穿孔。

该批无缝钢管材料为20钢,热轧态,管外径57 mm,壁厚4 mm,按 GB/T 8163—2008《输送流体用无缝钢管》[2]进行验收,并进行液压试验后交付使用。

为查明该无缝钢管腐蚀穿孔失效原因,消除安全隐患,防止类似失效的再次发生,笔者对穿孔失效的燃气钢管进行了检验和分析。

1 理化检验1.1 宏观分析宏观观察可见,钢管外壁均用塑胶包裹,腐蚀孔洞区附近塑胶鼓起。

埋地天然气管道三通的失效分析

埋地天然气管道三通的失效分析

应力 , 同时 由于该三通管存在很高 的脆性 , 故导致 脆性 断裂 , 断裂周期很短 , 系由过载冲击造成 。
() 4 建议 三通 管 在 挤压 加 工 过程 中应 严 格保
证 正火 热处 理状 态 , 然后 进行 回火 处理 , 否则 加工 完 成后 应进 行正 火 或 再 结 晶 退 火热 处 理 , 消 除 以
处 理状 态为 回火 。桥 梁上方 经 常有 大型载 重 车辆
5 6
首 先对 三通 的 断 口进 行 宏 观 分析 , 然后 对 三
通 进行 线切 割取 样 。从 三通 裂纹 源 区进行 取样 ,
第2 8卷第 9期
压 Leabharlann 力 容 器
总第 2 6期 2
通管 局部 存 在 很 高 的脆 性 。 同时 , 观 断 口形 貌 微 分析 并未 发 现疲 劳 辉 纹 , 明该 三 通 管 断 裂并 非 表 疲 劳断裂 , 是 一 次 性 ( 有 限 次 数 ) 性 断 裂 , 而 或 脆 断裂 周期 很 短 , 由过载 冲击 造成 的 。 是
t i e s n rt e fa t r . he ma n r a o sf h r cu e o K e o ds:e fa t r ANS yw r t e;r c u e; YS;a l e a ay i fi ur n lss
通过, 给管线施 加 了较 大集 中载荷 , 使用 半 年后三
0 引 言
通发 生 断裂 失效 。裂 纹在 直 管 段 为 环 向裂 纹 , 并 沿着 支管 轴 向发展 , 裂纹 形貌 如 图 1b 所 示 。为 ()
寻 找三通 断裂 原 因 , 以便 采取 有效 对策 , 免今后 避
某 高压燃 气 管线定 向穿 越公 路铺 设完 E使 用

浅谈埋地燃气管道失效分析及预防

浅谈埋地燃气管道失效分析及预防
1 . 2金 相 分析
管道质量对于管道的腐蚀情况也是十分的有影响的… 。一般
的情 况下 ,由于不 锈钢 、钛合金 以及铝合金这种材料都是属于 表面有钝化膜 或者是涂有防腐层 的 ,所 以腐蚀 的情况很 少,即 使发生也是不严重的点蚀 ,但 是由于管道在埋藏 、运输 的过程
中 ,难 免 会 有 一些 划 痕之 类 的缺 陷 ,这 就 可 能 会 形 成 电池 ,导 致腐 蚀 加速 ,这 样点 蚀就 会 变 成孔 蚀 。 2 . 3采 用 阴极保 护 等保 护 系统 ,在使 用 中防止 腐蚀 的形成 国外的专 家通过研 究发现 ,阴极保护对于管道的防腐蚀十
能 ,他 们 的指 标 仍然 能 够达 到 国家 的 标准 要求 。 ( 2)本 文 所 研 究 的 埋 藏 管 道 周 围 的 产 物 进 行 E D S 分 析 之
后 ,可 以知道腐蚀产生的主要原因是因为土壤 中的介质含有氯
离 子 和 硫 离 子 ,所 以 要 在埋 藏之 前 了解 当地 的 土壤 情 况 ,这 设 计 的 时候 就能 够 避免 土 壤 中介 质对 于 管道 的 腐蚀 。
2 . 1 设计 时充 分考 虑介 质 和 土壤 对 管道及 防护 层的 影 响 考 虑 他 们 对 管 道 的 影 响 之 后 ,就 可 以 针 对 不 同 的 地 方 的 介
可 以查 明观 察腐蚀 的原 因,并且找到对策 。
1埋 地燃 气 管道 失 效成 因
质和土壤 的具有不 同的预 防措施 ,这个可 以最有效的采取防腐 层 。例如 ,本 文中所选 取的试样 ,如果在设计的时候就考虑到 这个位置的介质中的硫化物 和氯离子 等会对管道的腐蚀造成影 响 ,那么就可以在设计中涂 上有机涂料来预防腐蚀 ,这些材料

天然气放空管线断裂失效原因分析

天然气放空管线断裂失效原因分析

21 00年 3月 2 日下 午 精河 分 输压 气 站 阀 门 3
连锁 系统 安装 完 毕 进 行 调 试层 , 口略 倾 斜 于 管 道 断
轴线 , 口处 管子受 到 外力作 用 挤压 变形 , 断 两侧 附
清管器 接 收筒 和清 管器 发送 筒进行 充 压 。因时 间 关 系 , 日未对 清 管 器 接 收筒 和清 管 器 发 送筒 放 当
・ 9・ 5
的机 械损 伤 , 面损伤 深 度为 05mm。管 线断 口 表 .
直径 发 生压 扁 变 形 , 大 直 径 达 到 9 . 4 m 最 最 8 9 m,
2 带状 组 织评 级为 34级 , , - 符合 要求 。
2 检 查试 验 结果 分析 及 结论 2 1 检 查试 验结 果分 析 .
空 。2 1 0 0年 3月 2 日操作 人 员首 先 点燃 放 空 火 4 炬, 之后 全 开 10 2 5号 阀 , 开 1 0 缓 2 6号 阀 , 制 气 控
近 变形 区域 达 20mm 左 右 , 线 直 线 度 最 大 处 0 管 达 到 3 0mm, 图 1 见 。断 裂 部 位 外 部 有 多 处 严 重
2 1 — 9—1 ; 21 2—1 。 m m。设 计 、 安装 资料 不详 。由于用 户仅 送来 已搁 收稿 日期 :0 1 0 9 修改稿收到 日期 :02—1 9 季华 (9 5一) 就 业于 中 国石 油天 然气 独 山 , 置一个月左右的断裂管段 , 现场也已经恢复完好 , 作者 简介 : 建 , 18 子石化公 司研究 院 , 从事压力容器压力管道 检验 工作 。
1 1 宏观 检查 .
度约 为 2 5~3 0℃ 。 同 年 1 对 其 进 行 水 压 试 0月 验, 水压 试验 的最 高 压 力 为 1 a 水 压 试 验 过 2MP , 程 中管 线无 异 常 现 象 。2 1 0 0年 3月 管 道 所 处 地

抽真空管线穿孔失效分析

抽真空管线穿孔失效分析

抽真空管线穿孔失效分析张锡年1侯莉1王朝旭2(1•中国石油天然气股份有限公司西北销售分公司;2•中国石油天然气股份有限公司西北销售宝鸡分公司)摘 要 通过宏观检查、光谱分析、力学性能检验、金相检验和扫描电镜及能谱分析,找出了管线穿孔的原因:套管内管段外壁长时间处于积水环境,水中含有大量的S 元素、C18等,导致外壁发生了电化学腐蚀;管线在运行过程中,抽真空后管内壁存在汽油介质残留,其中的硫化物引起管内壁腐蚀。

在内、外壁腐蚀的共同作用下,壁厚局部减薄,并在减薄严重部位最先发生穿孔&关键词管线套管管段电化学腐蚀硫化物腐蚀中图分类号 TQ055.8 文献标识码 B 文章编号 0254-6094(2020)05-0706-04地下钢质输油、输气管线穿过沟渠、道路及桥梁等特殊地段时,为保护管线和便于日后维修,往往在主管的外面增设套管,套管内主管线 易发生腐蚀。

某埋地抽真空管线的穿越铁路段采用套管结构。

现场检修发现,套管两端没有进行密封处理,底部存在积水。

管线的底部存在严重的锈蚀现象,并发生了两处穿孔,直接导致管内 介质泄漏,带来了安全隐患$为此,有必要对穿孔失效原因进行研究$笔者通过宏观检查%光谱分析、力学性能检验、金相检验及扫描电镜和能谱分析,找出管线穿孔原因,并给出了处理建议$1 运行工况穿孔管线段规格为!H4mm ,长约1 760mm , 管内工作介质为汽油,操作压力为-0.2MP.,操作 温度为常温$2失效检测2.1宏观检查穿孔管段的形貌如图】所示$由图】可见, 管段左端存在一处穿孔(严孔),呈心形状,最大孔径约(图3),管段右端也存在一处穿孔(2#孔),孔呈蠕虫状(图1b );两处穿孔均在管段的6点钟部位(管下部);远离穿孔部位的管段外表面呈淡黄色,局部存在灰色的点蚀坑(图1c ); 管段内壁发生了腐蚀,表面存在大量凹坑,穿孔附近的管段内表面覆盖着较厚的红褐色腐蚀产 物(图12)#由2#孔中间径向剖开形貌(图le )可见,穿孔区域附近壁厚发生了严重减薄。

天然气管道腐蚀穿孔成因分析

天然气管道腐蚀穿孔成因分析

天然气管道腐蚀穿孔成因分析
朱圣平;李方圆;江涛
【期刊名称】《管道技术与设备》
【年(卷),期】2014(000)001
【摘要】某天然气管道发生腐蚀穿孔泄漏事故,利用理化实验分析、微观分析(SEM)和X射线衍射(XRD)等技术手段,分析了事故管道的拉伸性能、冲击性能及腐蚀产物等,确定了腐蚀穿孔的诱因,并推理得出管道内发生CO2腐蚀的机理.针对这一现象,结合管道的运行工况,从管道清管、气质处理、管道内检测及介质流速等方面给出了几点防腐建议.
【总页数】3页(P39-41)
【作者】朱圣平;李方圆;江涛
【作者单位】山东省天然气管道有限责任公司,山东济南250101;山东省天然气管道有限责任公司,山东济南250101;山东省天然气管道有限责任公司,山东济南250101
【正文语种】中文
【中图分类】TE832
【相关文献】
1.探析天然气管道腐蚀与防腐蚀处理技术 [J], 朱伟;赵会军;齐玉成;朱宇轩
2.天然气管道腐蚀穿孔失效分析 [J], 张云聪;徐萌;刘欣;郭磊;郭勇;王亮;汪海波
3.腐蚀垢层对海洋天然气管道CO2腐蚀过程的影响 [J], 朱道峰
4.天然气管道腐蚀穿孔失效分析与寿命预测 [J], 张书成;吕玉海;裴廷刚;邓鹏;陈斌;付英奎;赖无忌;姚小琪;林修洲
5.杏北油田聚驱计量间阀组腐蚀穿孔成因分析 [J], 张书新;蒋容
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摘要:co2腐蚀是油气田开发和油气集输过程中最常见的腐蚀形式之一,在天然气集输过程中,co2引起的管线内腐蚀问题普遍存在,往往导致管体发生严重局部减薄,甚至穿孔、断裂.一旦发生,会给生产实际造成重大经济损失和灾难性后果。

因此,研究co2腐蚀的机理、分析co2腐蚀的影响因素,对预防由此引发的安全事故以及提高天然气输送效率具有重要的现实意义。

文章以本文以某天然气管道管壁穿孔失效分析为例,对试样从co2致天然气管线腐蚀的产物形貌及成分进行了微观分析,并对co2腐蚀机理、影响因素等方面做了较为详尽的阐述。

关键词:co2腐蚀;穿孔;失效分析;腐蚀产物形貌;腐蚀机理;
1 前言
在石油和天然气勘探开发过程中,co2作为开采伴生气同时产出。

由于co2的广泛存在,使得石油和天然气开采和集输的整个过程面临着严重的co2腐蚀威胁[1]。

co2容易溶于水,形成h2co3,降低环境的ph,对石油和天然气开采与集输系统中的油套管钢、管线钢等造成严重的腐蚀,并且h2co3可以直接在钢铁表面还原,因此在相同ph 条件下,co2水溶液的腐蚀性要比hcl溶液还要强[2]。

co2腐蚀穿孔造成的原油和天然气泄漏事故,不仅直接造成了资源的浪费,还污染了水和大气资源,破坏了环境。

在能源需求日益增大,油气工业大发展的今天,co2腐蚀成为困扰油气工业发展的一个极为突出并急需解决的问题。

2 腐蚀分析
2.1化学成分分析
取样对泄漏管道进行化学成分分析,结果见表1。

分析结果表明,管道的化学成分符合gb/t 9711.2-1999[3]的对规定。

2.2. 扫描电镜分析
对管道内部泄漏孔处进行扫描电镜检测,发现其内壁被腐蚀产物覆盖,腐蚀产物上可见龟裂裂纹,未见裸露金属表面。

2.3 xrd物相分析
为确定腐蚀产物的结构,对管道内壁泄漏孔处的腐蚀产物进行了xrd物相分析。

检测结果表明,腐蚀产物的主要物相为fe3o4、α- fe2o3和feo。

2.4 水质分析
取泄漏管道沿线的7组水样进行氯离子含量测定,结果显示氯离子含量最高达到6522mg/l,最低也到了250mg/l。

说明氯离子的含量已经达到了很高的程度。

3. 腐蚀机理分析
根据上述的分析,管道在泄漏前处于非常恶劣的环境。

首先,管道底部可能残留cl-含量很高的液态水;其次管道在安装完成后,长期接触富含co2和o2的空气。

在上述因素的影响下,在管道内壁发生了复杂的电化学腐蚀过程,最终导致管道内壁的点蚀和全面腐蚀的发生。

相关研究表明,在潮湿的环境中,c02的存在既可造成全面腐蚀,也可能造成局部腐蚀。

其中cl-和温度是影响c02腐蚀形态最重要的两个因素。

排除其他因素的影响,根据温度的不同可将co2腐蚀分为三类:低温区(150℃),形成钝化膜抑制腐蚀的发生。

在本案例中,显然管道内部是处于低温区,因此加入只存在co2腐蚀的话,管道会发生全面腐蚀,不会导致管道在短时间内穿孔泄漏。

cl-在金属材料的腐蚀过程中是一个非常特殊、非常重要的例子,它是诱发点蚀和促进点蚀的重要因素。

首先,当腐蚀产物膜的保护性较差时,溶液中的cl-会降低材料表面钝化膜形成的可能性或加速钝化膜的破坏,租金局部腐蚀损伤;其次,cl-能优先吸附于金属缺陷的
内应力所诱发腐蚀产物膜中产生的各种缺陷处,或者挤掉吸附的其他阴离子,或者穿过膜的孔隙直接与金属接触后发生作用,形成可溶性的化合物,引起金属表面的微区溶解而产生点蚀核心;再者,cl-的自催化效应会加速金属的溶解,导致金属一直处于活化态;最后,为维持点蚀坑内的电中性,cl-还会在点蚀坑内富集,造成局部ph值下降,而且cl-在点蚀坑内外的浓度也会导致局部电偶腐蚀,闭塞电池效应会很强,形成坑外大阴极、坑内小阳极促进坑内铁的溶解,最终导致局部腐蚀速率很高,形成点蚀坑。

但是在co2的腐蚀体系中并不是存在cl-就会发生点蚀,cl-的浓度只有到达30mg/l以上时点蚀才会发生。

在上述案例中,cl-的浓度最低的水样也远远超过了30mg/l;加上co2的腐蚀处于低温区,管道内部产生的feco3膜疏松且无附着力,甚至不能成膜,不能有效阻止cl-渗透到腐蚀层内部,最终导致点蚀的发生。

具体的电化学腐蚀机理[4]如下:阳极反应:
fe+cl-+h2o=[fecl(oh)]-ad+h++e
[fecl(oh)]-ad ―>fecloh+e
fecloh+h+=fe2++cl-+h2o
阴极反应:
co2+h2o=h2co3
h2co3+e―>had+hco3-
hco3-+h+=h2co3
had+had=h2
由上述分析可知,管道内部是一个富氧环境,o2的存在也会对co2的腐蚀起到促进作用。

首先,o2作为去极化剂在有氧的条件下会与前面生成的fe2+直接反应生成fe3+,fe3+再与o2去极化生成的oh-反应生成fe(oh)3沉淀。

若fe2+迅速氧化成fe3+的速度超过fe3+的消耗速度,腐蚀过程就会加速进行。

在管道内部气液交界处,充足的o2会不停的将fe2+氧化成fe3+,超过fe3+的沉淀的速度,腐蚀过程就会加速进行,进而加快了气液交界处点蚀坑的生长速度。

再者,随着点蚀坑内腐蚀反应的进行,腐蚀坑内部o2逐渐被消耗,而外部o2浓度一直较高,腐蚀坑内外形成o2浓差电池,氧浓度大的区域电位低,是为阴极;氧浓度小的区域电位高,是为阳极,再一次导致坑外大阴极、坑内小阳极的形成,促进腐蚀坑的发展。

具体的电化学反应机理如下:
fe2++ o2+h2o=fe3++2oh-
fe3++3oh-=fe(oh)3
另外,残留水中ca2+、mg2+等离子也会促进管道内壁点蚀的形成;内部载荷的作用也同样会促进点蚀的发展。

4结论
分析结果显示,管道泄漏是由于在co2、cl-、o2的共同作用下,金属内壁发生了严重的点蚀引起的。

尤其是高浓度cl-的存在对点蚀的快速发展起到了关键的促进作用。

co2引起的天然气管线内腐蚀是一个不可避免的问题。

其腐蚀机理复杂,影响因素众多,通常多种因素协同作用,腐蚀方式及形态多样。

为了有效防止和减缓管线金属基体腐蚀,必须深入了解其腐蚀机理,分析主要影响因素,并针对多种因素引起的协同作用,采取有效的防护措施。

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