发电机自动准同期并网断路器拒合原因分析
发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析
发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析8月24日3:13运转人员准备发电机采用D-AVR自动升压,发电机自动准同期并列,当操作执行第26步在DCS上将“ASS START/STOP”按钮选择在“ON”位置和第27步在DCS上将“CONFIRM”按钮选择“ON”位置,即将发电机自动准同期装置投入后,自动准同期装置开始自动检同期,经过一段时间后,自动准同期装置发出告警信号,装置闭锁,发电机自动准同期并网失败。
5:10发电机采用D-AVR自动升压,发电机手动准同期并列成功。
原因初步分析发电机自动准同期装置发出的告警信号为“滑差太小”。
根据发电机自动准同期装置内部特性,当发电机与系统之间滑差<0.02Hz、时间大于30秒后,装置将发出闭锁,本次同期并网失败告警。
根据特性,当发电机的频率与系统的频率不一致时,装置将自动向DEH发出增速或减速信号,发出的信号脉冲宽度与发电机与系统频差大小相反,即发电机与系统频差越大,增、减速信号脉冲宽度越宽,相反,发电机与系统频差越小,增、减速信号脉冲宽度越小。
而DEH接受的最小信号宽度为200ms,即当发电机与系统频差小于一定值以后,自动准同期装置向DEH发出的最小信号宽度将小于DEH接受的最小信号宽度,使汽轮机不能增、减转速,最终使发电机自动同期失败。
防范措施发电机并列前,使发电机的频率/转速稍高于系统的频率/转速,使发电机与系统之间的滑差大于0.02Hz(1.2rpm),以保证自动同期装置对DEH的正常调节。
减小DEH的最小脉冲信号接受宽度,或增加自动同期装置向DEH 发出的最小增速或减速信号脉冲宽度。
(9月2日自动同期装置厂家已将DEH脉冲增加至220ms)(9月5日发电机自动同期并网良好)以上分析仅是对本次发电机自动准同期并网失败情况的分析,由于发电机总启动期间未对发电机自动准同期、发电机程序并网回路进行假并列试验,建议接机之前找一合适机会对上述回路进行试验。
断路器拒动的常见原因分析
断路器拒动的常见原因分析【摘要】伴随着电力系统智能化和自动化程度的不断提高,操作者所需操作的断路器越来越远。
但断路器拒动现象时有发生,从断路器本体、操作回路等方面总结、分析拒动的常见原因,有利于故障发生时快速准确处理故障。
【关键词】断路器;拒动;操作回路0.前言在进行断路器操作时,如果断路器拒动,电网的安全与稳定将受到影响,甚至引起停电范围扩大。
笔者发现以下几个因素在断路器拒动故障时出现的几率较高:一是断路器本身存在机械故障;二是操作回路故障;三是远方操作回路的不完整或通讯、网络故障。
1.断路器本身存在机械故障造成拒跳事故在一次操作断路器分闸时,B相拒动。
通过灭弧室解体检查发现,在操作断路器分闸后,B相动静触头仍处于合位,而金属拉杆断裂并被电弧烧损,导电筒上有一道纵向裂纹,可分析得出该故障是因导电筒开裂引起的。
导电筒是固定部件,它和下支撑座之间通过热套紧固成一体,组装成整体的动弧触头、灭弧喷嘴、加热筒在分合闸过程中在导电筒内上下滑动完成分合闸操作。
由于导电筒产生裂纹使其和下支撑座之间发生松动,在合闸操作时因导电筒和加热筒之间导电弹簧带的摩擦力作用带着松动的导电筒上移,分闸操作时也带着导电筒下移。
因为弹簧带摩擦力和导电筒惯性的共同作用,在断路器分、合操作若干次后使导电筒逐渐上移到一定位置。
断路器在做故障发生前的合闸操作时,导电筒先于弧触头起弧并使不耐电弧的触指与其烧结并随后正常运行。
由于触指和导电筒已烧结,无法脱离机构的分闸操作力,使金属拉杆在其最薄弱的长条孔某处断裂并起弧,电弧沿上下两侧分别烧蚀金属拉杆直至断口电弧不足以维持而熄灭。
2.操作回路故障,造成断路器拒动2.1在一次断路器合闸操作时断路器拒合,经过二次回路检测发现,开关合闸线圈烧毁,造成断路器不能合闸。
经检修人员更换合闸线圈后,故障消除,操作人员对开关进行分合试验,开关操作恢复正常。
2.2辅助接点故障也是造成断路器拒动的常见原因之一。
在一次线路送电操作中,断路器拒合。
发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析(正式)
编订:__________________单位:__________________时间:__________________发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析(正式)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-7890-37 发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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8月24日3:13运行人员准备发电机采用D-AVR 自动升压,发电机自动准同期并列,当操作执行第26步在DCS上将“ASS START/STOP”按钮选择在“ON”位置和第27步在DCS上将“CONFIRM”按钮选择“ON”位置,即将发电机自动准同期装置投入后,自动准同期装置开始自动检同期,经过一段时间后,自动准同期装置发出告警信号,装置闭锁,发电机自动准同期并网失败。
5:10发电机采用D-AVR自动升压,发电机手动准同期并列成功。
原因初步分析发电机自动准同期装置发出的告警信号为“滑差太小”。
根据发电机自动准同期装置内部特性,当发电机与系统之间滑差<0.02Hz、时间大于30秒后,装置将发出闭锁,本次同期并网失败告警。
根据特性,当发电机的频率与系统的频率不一致时,装置将自动向DEH发出增速或减速信号,发出的信号脉冲宽度与发电机与系统频差大小相反,即发电机与系统频差越大,增、减速信号脉冲宽度越宽,相反,发电机与系统频差越小,增、减速信号脉冲宽度越小。
水轮发电机组自动准同期并网故障解析
水轮发电机组自动准同期并网故障解析匡全忠!郭光海(白溪水库建设发展有限公司9浙江省宁海县315606)摘要!水轮发电机组往往在系统中起到调峰\调频和事故备用的作用9因此9要求水轮机组能快速及时并网D 发生自动准同期故障使水轮机组的优势大打折扣9影响其功能的正常发挥D 文中针对白溪电站发生的凡次自动准同期并网故障9从电压\频率和相位差三方面入手9全面深入地分析了故障原因9并提出了相应的整改措施9取得了良好的实际效果D 对其他电站也有很好的借鉴作用D 关键词!水轮发电机组9自动准同期故障9水电站9整改措施中图分类号!T V 734.4收稿日期 2004-07-13D0 引言随着国民经济的持续快速增长9近两年全国普遍出现了电力供应紧张的局势O 因此9对于电网和发电厂的安全运行也提出了越来越高的要求9特别是系统对于水轮发电机组能快速准确并网的要求也更为明确O白溪水电站位于浙江省宁海县境内9装机容量2>9MW O 容量虽不大9却是宁波市最大的常规水电站9起到系统调峰\调频和事故备用的作用O 因此9要求机组频繁开停机9并及时准确地并入系统O1 基本情况白溪水电站电气主接线采用一机一变的单元接线方式9发电机额定电压为6.3k V O 正常情况下发电同期并列点选在发电机断路器9同期点电压由6.3k V 母线压变和发电机母线压变引入9并通过机组同期装置采取自动准同期(自准)的方式并网O 发生自准故障时9可利用继保室操作表计柜上装设的组合式同期表和同期开关进行手动准同期O 电站1号机\2号机都曾因不同原因多次发生自准故障9不能及时并网9严重影响电站各项功能的充分发挥O 1.1 故障12001年6月8日8时35分9上位机开机9令2号机开机至空载O 2号机按开机流程(如图1所示)正常开机至空载状态O 发令投自准装置并网O 2号发电机断路器合闸后9机组即发生事故停机O 事故后查2号机保护装置为差动保护动作跳闸O 对2号机进行全面深入的检查92号发电机定子绕组及其引出线都未发现故障9事故原因未查明O 此后91号机\2号机都相继发生几次相同事故O 同时9发现事故时机组并网均有较大的冲击声O 据此9判断机组并网并非同期合闸O图1 开机流程1.2 故障22001年6月21日13时1分9上位机开机9令2号机开机至空载9一切正常O 发令投自准装置并网O 约1m i n 后9上位机报2号机自准故障O 同时9发现2号机频率变化偏大9难以稳定O 到机旁将2号机调速器切H 手动H 位置9手动将机组频率调节到约50H zO 再将2号机调速器切回至H 自动H 位置9机组频率又不稳定9难以满足并网条件O 此后91号机也出现过类似情况O 1.3 故障32003年5月9日8时30分9上位机开机9令2号机开机并网O 2号机按流程开机9转速上升至95%N e 9机组建压9投自准装置后约5S 9上位机报2号机自准故障O 到操作表计柜进行手准并网成功O 此后92号机多次出现此故障9而1号机只是偶尔出现O21第28卷 第6期2004年12月20日V O L .28 N O .6D e c .20920042故障分析准同期并列的条件是:待并发电机电压与系统电压数值相等;频率相等;在投入发电机断路器瞬间9两侧电压的瞬时相位差为0o由于理想条件难以实现9故只要将电压差~频率差及相位差控制在允许范围内9是不会对发电机造成危害的o因此9导致上述故障不外乎频率~电压及相位差3种原因o下面分别对上述3种故障情况进行分析o2.1故障1事故发生后9查看2号发电机保护动作记录9最后跳闸数据如下o跳闸前电流:A相469A9B相495A9C相410A;跳闸前差动电流:A相185A9B 相0A9C相237A;跳闸前电压:A相5862V9B相5840V9C相5792V;跳闸前负序电流是最大负序电流的14%;跳闸前频率49.98H z;跳闸前有功0.627MW;跳闸前无功-1.336M v a r o同时9查看上位机2号发电机并网前的历史记录92号发电机的频率及机端电压未见异常9基本满足并网条件o由此9初步推断事故原因可能是并网瞬间相位差过大导致机组并网时冲击较大引起差动保护动作o采用自准方式并网时9并网时机把握不够准确将会导致并网瞬间相位差过大o查阅自准装置使用手册和2号发电机自准装置参数表发现9自准装置的合闸脉冲导前时间TD L的默认初始值为400m S o 而2号发电机开关合闸时间出厂试验值和安装测试值分别为69m S和70m S o显然9合闸脉冲导前时间与开关合闸时间相差太大导致2号机并网不同期产生较大冲击o可为什么会导致差动保护动作呢?对2号机差动保护用的电流互感器特性曲线进行测试9发现发电机出线侧电流互感器为测量用的0.5级o当发电机产生较大冲击电流时9差动电流无法躲过整定值9引起保护动作o1号机组的情况与2号机基本相同o将自准装置合闸脉冲导前时间更改为70m S;同时9将发电机出线侧电流互感器更换为保护用的B/B级后9机组未发生过此类故障o2.2故障2此类故障显然是由于机组调速器无法使机组稳定在额定转速运行造成的o而导致调速器伺服电机来回抽动~运行不稳定有多种因素o伺服电机是控制调速器稳定运行的重要部件o 调速器伺服电机的驱动电源来自:①可编程调节器输入的控制电压;②电动集成随动装置的反馈信号o 控制电压由频给~机频及功给等信号经可编程调节器综合输出o机组空载时9频给为定值9功给为09故导致调速器伺服电机来回抽动~不稳定的因素可能是机频和电动集成随动装置的反馈信号o机频信号来自发电机母线调速器电压互感器9输入到可编程调节器测频接口板o空载时9机频只与导叶开度有关o查机频信号无异常情况o电动随动装置的反馈信号是由电动集成阀经反馈电位器输入到伺服电机驱动电源的;电动集成阀阀芯的上下运动带动导向环在反馈电位器上下滑动9将阀芯的位移经电位器反馈给伺服电机的控制回路o查伺服电机驱动电源9反馈电位器与伺服电机的接线松动9且反馈电位器多处存在零点9不能正常反映导叶开度o由以上分析可知9伺服电机来回抽动~调速器开度不稳定是电动集成随动装置的反馈信号失真引起的o空载开度不稳定使机频变化较大9难以稳定;并网时很难捕捉到并网时机9容易引起自准并网失败o 手准并网对机组冲击相对较大o更换1号机和2号机调速器的反馈电位器后9机组空载时能稳定运行在额定转速9为成功并网提供有利条件o2.3故障3据故障统计9发现该故障多发生在2号机9发生时系统电压较低9最低达到5.45k V o同时9投自准初始9自准装置电源投入;调节一段时间后9自准装置失去电源o查看机组P L C梯形图(如图2所示)发现9投自准装置电源前要将机端电压和90%Ue (即5.67k V)进行比较o当机端电压大于5.67k V 时才投自准装置电源o图2投自准装置电源梯形图由此推断该故障的全过程如下:上位机正常开机投励磁9机组建压9达到正常值后开始进行电压比较9当机端电压大于5.67k V时9延时1S投机组自准装置电源o自准装置开始调节机组转速~电压以满足并网条件o因系统电压较低9当低于5.67k V31"调速励磁与辅机控制"匡全忠等水轮发电机组自动准同期并网故障解析时 为满足并网条件 自准装置把机端电压调节至低于5.67k V 后自准装置自身电源失去 无法再进行自准并网 因此上位机报自准故障 但是 为什么在电站运行两年后才出现此故障呢?为什么常发生在2号机呢?这是由于2003年系统出现供电紧张局势 且电站机组开机并网时往往是系统负荷最大的时候 致使并网时系统电压较低 而后者的原因是2号机所在的线路为35k V 且白溪电站处在系统的末梢 2号机所属系统电压通常比1号机低约0.1k V考虑到系统用电紧张 且调节主变分接头比较复杂 故对投自准装置的比较电压值进行调整 由5.67k V 改为5.40k V 调整后机组并网再未发生此类故障 提高了自准并网的可靠性3 结语本文对白溪电站所发生的水轮机组自准故障进行了全面的分析 找出了故障原因 并提出了相应的整改措施 经过实践检验 满足运行要求 大大提高了机组的自准并网可靠性白溪电站所发生的自准并网故障具有相当的普遍性 对于其他电站有一定的借鉴意义 下面就白溪电站发生的3种故障进行总结a .故障1主要原因是自准装置参数设定与发电机开关合闸时间不匹配且差动保护用的电流互感器型号错误 因此 在机组调试和设备出厂时 应该对设备的各项重要参数进行全面的测试比较 以达到设计目的 满足用户的要求b .故障2是调速器反馈电位器接触不好引起的 间题不大 却是麻烦不小 如不及时发现 伺服电机频繁来回抽动 容易烧毁电机3机组空载运行状态不稳定 会引起机组振动~水导摆度增大 因此 应该加强对设备的检查维护 保证设备的各元件能正常运行c .故障3是由于系统电压较低引起的比较少见 同时 也表明在设定各设备参数时要根据实际的需要匡全忠(1976-> 男 助理工程师 从事水电站运行检修管理工作 E -m a i L :k u a n g gz 09@ 163.c O m (上接第7页>5 卢 强孙元章.电力系统非线性控制.北京:科学出版社 19936 孙郁松.水轮发电机水门非线性控制规律的研究.电力系统自动化 1999 23(23>:33~367 李基成.现代同步发电机励磁系统设计及应用.北京:中国电力出版社 20028 电机工程手册.北京:机械工业出版社 19969 高景德王祥行 李发海.交流电机及其系统的分析.北京:清华大学出版社 199310 陈 缔.同步电机运行基本理论与计算机算法.北京:水利电力出版社 199211 黄家裕岑文辉.同步电机基本理论及其动态行为分析.上海:上海交通大学出版社 198912 谢小荣韩英锋 崔文进 等.多机电力系统中发电机励磁控制设计的数学模型.中国电机工程学报 200221(9>:8~12 2113 沈祖治.水轮机调节系统分析.北京:水利水电出版社 199114 王敬民杨嘉勤 曾 云 等.水轮发电机组综合控制器研究---控制策略设计.云南水力发电 2000 16(4>:78~8115 王敬民杨嘉勤 曾 云 等.水轮发电机组综合控制器研究---理论设计.云南水力发电 2000 16(4>:82~8416 李春文冯元垠.多变量非线性控制的逆系统方法.北京:清华大学出版社 199117 刘 翔李东海 姜学智 等.水轮发电机组的非线性控制器仿真研究.中国电机工程学报 2002 22(1>:91~96陈祖嘉(1979-> 男 硕士研究生 主要研究方向为电力系统及水力电力自动化 E -m a i L :z u ji a -c h e n @S O h u .c O m S T U D YO N M U L T I V A R I A B L ET O T A LC O N T R O L L E R O R H Y D R OT U R B I N EG E N E R A T O RS E T S I NI S O L A T E DG R I D SC h e nz u j i a ,z h a n g J i a n gb i n (X i *a nU n i v e r S i r y O fT ec h n O L O g y ,X i *a n710048,C h i n a )A b a c S r a r r i n g W i r hr h ee x c i r a r i O na n dr h e g O v e r n O rO fh yd r Or u r b i ne g e n e r a r O rS e r S ,af r e ra n a L y z i ng rh er r a d i r i O n a L r O r a L a u r O m a r i c g e n e r a r i O n c O n r r O L L e r ,b a S e d O n r h e r h e O r y O f i n v e r S e S y S r e mn O n L i n e a r c O n r r O L ,r h i S p a p e r i n v e S r i g a r e S r h e a p pr O a c h r O r h em u L r i v a r i a b L er O r a Lc O n r r O L L e rf O rh y d r Or u r b i n e g e n e r a r O rS e r Si ni S O L a r e d g r i d S .T h eS i m u L a r i O nr e S u L r Si n d i c a r er h a r ,c O m p a r e dW i r h r h e r r a d i r i O n a L c O n r r O L L e r ,r h e r O r a L c O n r r O L L e rb a S e dO nr h e r h e O r y O f i n v e r S eS y S r e mc a n i m p r O v en O rO n L y r h e S y S r e m *S r r a n S i e n r S r a b i L i r y ,b u r a L S O r h e p r e c i S i O nO f v O L r a g e c O n r r O L .K e y w o d h y d r O r u r b i n e g e n e r a r O r S e r ;e x c i r a r i O n ;g O v e r n O r ;m u L r i v a r i a b L e r O r a L c O n r r O L L e r ;r h e O r y O f i n v e r S e S y S r e mn O n L i n e a r c O n r r O L412004 28(6>水轮发电机组自动准同期并网故障解析作者:匡全忠, 郭光海作者单位:白溪水库建设发展有限公司,浙江省,宁海县,315606刊名:水电自动化与大坝监测英文刊名:HYDROPOWER AUTOMATION AND DAM MONITORING年,卷(期):2004,28(6)被引用次数:2次1.路玉锋我的并网经验[期刊论文]-农村电工2005(11)2.汪鹏.WANG Peng发电机非同期并网事故分析和改进措施[期刊论文]-湖北电力2008,32(5)3.邢海仙大华电站机组甩负荷试验[期刊论文]-云南水力发电2002,18(3)4.陈贤明.王伟.吕宏水.刘国华.王彤水轮发电机起励仿真研究[会议论文]-20065.徐立群.Xu Li-qun一种用于水轮机组甩负荷水锤防护的装置措施[期刊论文]-云南水力发电2005,21(1)6.李晓忠.苑国栋.范焕杰发电机同期试验造成机组跳闸原因分析及处理[会议论文]-20097.梁力元.戈宝军.牛志雷1000MW水轮发电机运行特性的分析[会议论文]-20108.杨海.吴爱兵.董丽娜关于水电站机组甩负荷的几点分析[期刊论文]-水利科技与经济2008,14(12)9.刘卫亚缩短甩负荷后水轮机调速器调节时间[会议论文]-200010.潘淑改.郭伟震.张宏杰.陈磊.张炳月小浪底西沟电站机组带主变零起升压浅析[会议论文]-20091.匡全忠励磁系统改造过程中存在问题的分析[期刊论文]-水电自动化与大坝监测 2009(2)2.徐庆芳十三陵蓄能电厂机组并网不成功原因分析和解决方案[期刊论文]-水电自动化与大坝监测 2007(3)本文链接:/Periodical_dbgcytgcs200406004.aspx。
浅析断路器拒合的原因和解决办法
p o u t n , n h st x a s g n l ss c r u t r a e s o c p d t e c u e t g t e r d ci o a d t i e t s a e a a y i ic i b e k r i c u y h a s o e h r,a d h s l i o h p n a ad d wn t e
co r s on n ou e m ea ur re p di g c ntr s e,a d ha fe tve ys l e t sis e . n se f c i l o v d hi s u Ke yw o ds r :cic tbr ake ke p r ui e r e apar heknie foo gat o c y ocl e tt f d l e c up t os
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断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理(正式)
编订:__________________单位:__________________时间:__________________断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-8851-81 断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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高压断路器的常见故障和异常,大多数是由操动机构和断路器控制回路的元件故障,本体异常往往是渗漏油引起缺油等故障。
发生“拒合”情况,墓本上是在合闸操作和重合闸过程中。
拒合的原因主要有两方面,一是电气方面故障;二是机械方面原因。
判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可分以下三步。
1、用控制开关再重新合一次,目的检查前一次拒合闸是否因操作不当引起的(如控制开关放手太快等)。
2、检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。
方法是:①检查合闸控制电源是否正常;②检查合闸控制回路熔丝和合闸熔断器是否良好;③检查合闸接触器的触点是否正常(如电磁操动机构);④将控制开关板至“合闸时”位置,看合闸铁芯是否动作(液压机构、气动机构、弹簧机构的检查类同)。
若合闸铁芯动作正常,则说明电气回路正常。
3、如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告有关领导安排检修处理。
经以上初步检查,可判定是电气方面,还是机械方面的故障。
水力发电厂发电机同期合闸失败分析及处理
水力发电厂发电机同期合闸失败分析及处理摘要:发电机的存在是水力发电工作的重要保障,也是水力发电厂运营过程中不可缺少的设备,由于整个水力发电的工作环境具有潮湿性,且相对恶劣,很容易会对发电机的使用寿命造成较为严重的影响,引发故障的同时,导致发电机无法正常使用。
正因如此,本文就当前我国水力发电厂发电机在同期合闸过程中所产生的失败情况进行较为详细地分析,提出导致该情况发生的主要原因与影响,并以此基础开展处理措施的内容论述。
关键词:水力发电厂;发电机;同期合闸通常情况下,电力系统在运行的过程中,发电机应当呈现为并列的状态,无论哪一种规模的发电机都要呈现出旋转的同步性,并且不同发电机在转子相角之间的差距不能够超过极限值,这样不但能够确保电力系统的运行质量能够得到有效保障,同时也是确保水电厂经济效益能够得到有效提升的重要措施。
在这一过程中,为了满足系统的运行需求,相关人员应当对断路器开展相应的合格处理,并明确系统两侧电压在同期条件方面是否存在共性,一旦这方面出现问题,很有可能就会导致电力系统受到不必要的冲击。
一、同期合闸的应用内容作为快速并网的重要手段,同期合闸的本质就是对同期并列的应用,使得发电机能够呈现同步性,这样不仅能够有效降低能源消耗,同时还能够避免设备在运行过程中出现故障情况,当发生故障时,可以通过备用设备的应用来确保整个电力系统的运行质量不会受到较为严重的影响。
在这一过程中,断路器一旦出现问题,或者是电压情况出现问题,都会导致同期合闸的失败。
正因如此,水电厂在进行系统管理的过程中,需要加强对同期合闸装置的重视程度,并确保整个线路具有完好性,从而确保后续工作能够得到有效开展[1]。
在这一过程中,为了确保发电机在进行同期合闸的过程中,自身所承受的冲击力相对较小,需要达到相应的条件与标准:(1)无论是系统的电压还是发电机两端的电压都要具有相近性,在额定电压方面需要处于5到10的百分比区间内,同时额定电压也要控制在20千瓦,这样能够确保后续工作顺利开展;(2)相角差是无法避免的,在进行发电机管理的过程中,应当明确并列状态下的发电机所具备的电压与系统电压不能够超过10%的相角差。
发电机同期并网问题分析
发电机同期并网问题分析摘要:将同步发电机投入电力系统并列运行的操作称为并列操作,并列操作是电力系统运行中的一项重要操作,是发电机机组开机运行中的关键工序。
实现发电机与电网系统的并列运行,并网的条件是发电机与系统的相序、频率、电压都要相同时即所谓同期时才能并网;非同期并列会造成机组和电网事故。
机组首次并网时如果同期回路没有经过系统反充电检查,可通过发电机带系统母线进行升压检查。
蒙古乌兰巴托第三热电厂50MW机组#9号机组调试过程中发现运行的110KV母线系统电压存在错误接线的隐患,充分证明并网前重新核实系统电压是必要的。
关键词:同期回路;自动准同期装置;同期试验;非同期并列引言:随着电力系统的发展,越来越多新建机组将并入电网,所以对同期并网技术的研究与应用显得非常重要。
1发电机组同期并网技术简介蒙古乌兰巴托第三热电厂50MW机组#9号机组并入电网运行,采用的是国电南自PSS660数字式自动准同期装置并列方式,并列的条件是:待并侧的电压和系统侧的电压大小相等、相序相同、相位相同及频率相等。
上述条件不被满足时进行并列,即为非同期并列,会引起冲击电流。
电压的差值越大,冲击电流就越大;频率的差值越大,冲击电流的振荡周期就越短,经历冲击电流的时间就越长。
而冲击电流对发电机和电力系统都是不利的。
要想确保机组同期并网,必须通过正确完善的试验方法和手段检查确认自动同期装置状态良好、整定正确以及同期回路接线正确。
进行自动并列的PSS660数字式自动准同期装置是利用线性三角形脉动电压,按恒定导前时间发出合闸脉冲。
它能完成发电机并列前的自动调压、自动调频和在满足同期并列条件的前提下于发电机电压和系统电压相位重合前的 1个恒定导前时间发出合闸脉冲,主要由合闸、调频、调压、电源 4部分组成。
调压部分的作用是比较待并发电机的电压与系统电压的高低,自动发出降压或升压脉冲,作用于发电机励磁调节器,使发电机电压趋近于系统电压,且当电压差小于规定值时,解除电压差闭锁,允许发出合闸脉冲;调频部分的作用是判断发电机频率是高于还是低于系统频率,从而自动发出减速或增速调频脉冲,作用于DEH调速系统调整汽轮机转速,使发电机频率趋近于系统频率;合闸部分的作用是在频率差和电压差均满足准同期并列条件的前提下,于发电机电压和系统电压相位重合前的 1个导前时间发出合闸脉冲,条件不满足则闭锁合闸脉冲回路。
断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理
断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理摘要:变电站内对负荷的停、送电的操作,关键的设备是高压断路器,也叫高压油开关,它的好坏直接决定整个变配电系统能否正常运行,是高压供、配电系统中最容易出现故障的薄弱环节。
关键词:变电站;断路器;拒绝合闸;高压断路器是电力系统中最重要的开关设备,它担负着控制和保护的双重任务,如断路器不能在电力系统发生故障时及时开断,就可能使事故扩大,造成大面积停电。
为了满足开断和关合,断路器必须具备三个组成部分;①开断部分,包括导电、触头部分和灭弧室。
②操动和传动部分,包括操作能源及各种传动机构。
③绝缘部分,高压对地绝缘及断口间的绝缘。
此三部分中以灭弧室为核心。
高压断路器无法正常合闸送电,此现象称为高压断路器开关的拒合现象,此现象在事故现场中经常出现。
发生“拒合”情况,墓本上是在合闸操作和重合闸过程中。
若此时故障不及时解决,将会造成非常大的危害,给我们带来严重的后果。
尤其是当事故发生时要求将备用电源紧急投入使用,而此时备用电源断路器却拒绝合闸,那么,这种情况造成的后果不仅仅是高压线路的故障,事故的严重性将会被扩大,波及到社会的各方各面。
因此将判断断路器“拒合”的原因和方法置于了一个很高的地位。
拒合的原因主要有三方面:一是电气方面故障;二是机械方面原因;三是人为方面原因一.判断断路器“拒合”的原因及处理方法如下:1、用控制开关再重新合一次,目的检查前一次拒合闸是否因操作不当引起的(如控制开关放手太快等)。
如果重新合闸仍然不成功,则进行下一步:2、检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。
方法如下:①检查合闸控制电源是否正常;②检查合闸控制回路熔丝和合闸熔断器是否良好;③检查合闸接触器的触点是否正常(如电磁操动机构);④将控制开关板至“合闸时”位置,看合闸铁芯是否动作(液压机构、气动机构、弹簧机构的检查类同)。
若合闸铁芯动作正常,则说明电气回路正常。
断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理
断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理断路器是电力系统中保护电路安全稳定运行的重要设备。
当电路出现故障时,断路器需要迅速切断故障电路,以防止对电路和设备产生不可逆的破坏。
然而,在某些情况下,断路器可能会出现拒绝合闸的故障,这会导致电路无法正常恢复供电,引起用户的不安和损失。
本文将分析、判断和处理断路器拒绝合闸故障的原因和方法。
一、故障原因1. 电路过载:当电路负载过大,电流超过了断路器的额定电流,断路器便会自动跳闸,切断电路。
2. 短路故障:当电路发生短路故障时,断路器也会跳闸,以保护电路安全。
3. 断路器机构故障:断路器机构故障可能导致断路器无法进行正常的合闸和跳闸操作。
4. 断路器接线故障:断路器接线松动或接触不良,可能导致电路无法正常通电,也会导致拒绝合闸故障。
5. 电压波动过大:当电网电压波动过大时,断路器可能会出现拒绝合闸的故障,因为断路器需要稳定的电压才能正常运行。
二、故障判断通过以下检查和测试,可以初步判断出断路器拒绝合闸故障的原因:1. 检查电路是否过载或出现短路故障,如发现故障应及时消除。
2. 检查断路器机构是否正常工作,如发现机构损坏或缺陷,应及时更换或修理。
3. 测试断路器控制回路和接线,确保接触良好,不松动,不接触不良。
4. 测试电网电压,查看电压是否稳定,符合断路器操作要求。
三、故障处理1. 处理过载和短路故障:如果断路器被过载或者短路故障所触发导致不能合闸,可以先消除这些故障,然后进行合闸操作。
2. 处理机构故障:如果检测出断路器的机构有缺陷,应及时更换或维修机构。
3. 接线、接触不良处理:如果发现接线、接触不良,应及时清洗、修复,确保良好的接触。
4. 电网电压稳定:如果电压波动过大导致断路器无法正常合闸,可采取升压稳压等措施,保证电压稳定,达到断路器正常操作条件。
总之,断路器是电力系统中非常重要的设备,出现拒绝合闸故障时,应及时排除故障原因,确保电力系统安全、稳定、正常运行。
断路器拒绝合闸的原因和处理方法
断路器拒绝合闸的原因和处理方法
断路器拒绝合闸的原因包括:
(1)操作不当或重合闸回路未启动。
(2)合闸电源消失。
(3)就地控制箱内合闸电源小开关未合上或断路器合闸闭锁。
(4)断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关在就地位置。
(5)控制回路或同期回路断线。
(6)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏。
(7)操作继电器故障或控制把手失灵。
(8)其他机械方面故障,如传动机构连杆松动、脱落,合闸铁芯卡涩,断路器分闸后机构没复位。
检查和处理断路器拒绝合闸的方法为:
(1)用控制开关再合一次,以检查是否因操作不当或重合闸回路未启动;
(2)若是合闸电源消失,运行人员可更换合闸回路熔断器或试投小开关。
(3)试合就地控制箱内合闸电源小开关。
(4)将断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关放至远方的位置。
(5)若属上述(4)、(5)、(6)、(7)、(8)的情况,应通知专业人员进行处理。
(6)当故障造成断路器不能投运时,应按断路器合闸闭锁的方法进行处理。
发电机出口断路器拒合原因分析与处理
发电机出口断路器拒合原因分析与处理摘要:对国华台电4号机组发电机出口断路器拒合的原因进行了分析,并探讨处理方法。
关键词:出口断路器;拒合;分闸伺服阀;卡涩一、前言发电厂装设发电机断路器的主要作用是在于简化运行操作程序,减小发电机和变压器的事故范围,简化同期操作、提高其可靠性,方便调试和维护。
采用发电机断路器后,发电机组的启停电源是经过主变压器倒送电至厂用工作变压器获得,从机组启动一直到发电机并网发电,整个过程都无须厂用电源切换。
只有当厂用工作变压器发生故障或主变压器故障时,才需要厂用电源切换。
有关分析结果表明:采用发电机断路器后,使厂用电源切换减少到约1/348,作用显著,从而有效地提高了发电厂安全可靠性。
同时,这也使得厂用电的操作、运行难度大大降低。
采用发电机断路器后,不论是在发生操作故障或在系统振荡时,还是在发电机或变压器发生短路故障时,都将提高保护的选择性,从而提高机组运行的安全、可靠性。
二、问题提出:1、2010年6月17日3:30分,4号发电机准备并网,发电机出口断路器无法合闸,并网不成功。
经现场检查确认为操作机构分闸伺服阀阀杆卡涩,分闸动作后不能完全复位。
经活动分闸伺服阀阀杆后动作正常。
因考虑到更换分闸伺服阀后必须做相关试验(时间较长),为不影响机组启动,未更换分闸伺服阀。
2、2010年10月,4号机组小修。
10月26日,电气二次进行传动试验,发电机出口断路器无法合闸。
三、发电机出口断路器操作机构介绍1、台电的3-5机组发电机出口断路器为ABB公司生产的HEC7型SF6断路器。
HEC 型断路器系统为三极(相)金属封闭式断路器,连同操动机构和控制装置安装在一个共用的支承构架上。
断路器系统的HMB 8 型操动机构及其安装托架固定在构架上。
通过操动机构的工作活塞(HEC7/8),操动杆和连杆传动至断路器的操动连杆上。
2、操作机构的组成模块。
图1和图2展示了标准设计和HMB-8的操作机构的主要组件。
机组自动准同期失败原因探究
机组自动准同期失败原因探究摘要:发电机组同期装置自动准同期失败是发电机组并网时比较常见的一类问题,产生此类问题的因素有很多,想要保证设备安全并网,必须要确定发生原因并采取措施进行管理。
本文就发电机组自动准同期失败原因进行了分析,并提出了相应的改进措施。
关键词:发电机组;同期装置;同期失败引言在发电厂中,发电机同期并网是一项频繁而又非常重要的操作,随着计算机技术的发展和电力系统自动化水平的不断提高,对同期设备的可靠性和可操作性等性能也提出了进一步要求。
自动准同期并网装置正是为了保证安全、快速的实现同期并网操作而设计的一种电力系统自动化装置,他的首要功能是实现同期并列操作在符合同期并列条件时迅速并且准确的完成,尽量减少并网操作给电网和发电机带来的冲击。
盲目的将发电机并入系统,将会出现冲击电流,引起系统振荡,甚至会发生事故,造成设备损坏。
1发电机组准同期将一台单独运行的发电机投入到运行中的电力系统参加并列运行的操作,称为发电机的并列操作。
准同期并列操作,就是将待并侧发电机升至额定转速和额定电压后,操作同期点断路器合闸,使发电机并网,必须满足以下几点。
1、发电机组自动准同期的条件(1)待并侧相序与系统侧相序一致。
系统侧的相序都是按正序排序,要求待并侧相序也应正序排列。
(2)待并侧电压与系统侧电压的电压差△U小于整定值理想状态下,△U=0是最优选择,在一个周期内,由于任意一个时刻交流电压值都不一样,而且信号传输过程也需要一定的时间,所以只能使△U不断接近零。
一般情况下,机组同期时的电压偏差整定值不大于5%,如果大于整定值强行并列运行,发电机和系统间将有无功性质的环流出现。
(3)待并侧频率与系统侧频率的频率差△f小于整定值如果频差大于整定值将产生谐振电压和谐振电流,这个谐振电流的有功成分在发电机轴上产生的力矩,将使发电机产生机械振动,当频率差大时,甚至使发电机并入后不能同步。
(4)待并侧电压相位与系统侧电压相位的相位差△φ小于整定值一般情况下,相位差整定值是由调度下达,选择在合适的导前时间合闸,在合闸瞬间相位差不应大于整定值,大于整定值的合闸会产生很大的冲击电流,使发电机烧毁,或使端部受到巨大电动力的作用。
发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析
编号:SM-ZD-98256发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.编制:____________________审核:____________________批准:____________________本文档下载后可任意修改发电机自动准同期并列不成功原因的初步分析简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。
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8月24日3:13运行人员准备发电机采用D-AVR自动升压,发电机自动准同期并列,当操作执行第26步在DCS 上将“ASS START/STOP”按钮选择在“ON”位置和第27步在DCS上将“CONFIRM”按钮选择“ON”位置,即将发电机自动准同期装置投入后,自动准同期装置开始自动检同期,经过一段时间后,自动准同期装置发出告警信号,装置闭锁,发电机自动准同期并网失败。
5:10发电机采用D-AVR自动升压,发电机手动准同期并列成功。
原因初步分析发电机自动准同期装置发出的告警信号为“滑差太小”。
根据发电机自动准同期装置内部特性,当发电机与系统之间滑差<0.02Hz、时间大于30秒后,装置将发出闭锁,本次同期并网失败告警。
根据特性,当发电机的频率与系统的频率不一致时,装置将自动向DEH发出增速或减速信号,发出的信号脉冲宽度与发电机与系统频差大小相反,即发电机与系统频差越大,增、减速信号脉冲宽度越宽,相反,发电机与系统频差越小,增、减速信号脉冲宽度越小。
简述发电机出口真空断路器拒合原因
简述发电机出口真空断路器拒合原因1 概述发电机出口断路器担负着正常时并网运行,将负荷送至电网,事故时及时切断故障电流,保护发电机组安全的重任,出口断路器动作不可靠将给电网和电厂安全运行均带来严重威胁,必须认真分析、及时处理,以满足调度调频、调峰的要求和电厂的安全稳定运行。
某电站安装3台60MW轴流转桨机组,担负着电网部分调峰、填谷和事故备用任务。
电站电气主接线采用3台发电机出口通过三台真空断路器分别和主变压器以1组联合单元接线接入系统运行,出口断路器为小车式结构,型号:150VCP-WG75/4000A。
发电机开机并网采用自动准同期方式合上出口断路器并入系统运行,自投运后陆续出现在机组并网时发生同期装置动作后开关未合上的缺陷,检修人员仅对开关抽出检查未发现异常后投入运行位置并网成功,该缺陷分别在三台机出口断路器均出现过,且出现频率不一,有时第一次合不上,重新再给一次合闸令就可合上,有时需连续合几次才能合上(最多一次开机连续给了八次合闸令才合上),对电站的安全稳定运行带来了极大的不便和隐患,急需处理,以满足调度调频、调峰的要求。
2 断路器技术参数及主要技术要求断路器技术参数及主要技术要求如表1所示。
3 机组断路器运行及消缺情况2006.6.30 3号机组断路器开始投入使用;2006.7.6 3号机组断路器开始出现合闸失效现象,检查原因不明;2006.8.16 3号机组断路器开始出现合闸失效现象,检查原因不明;2006.8.17 3号机组断路器开始出现合闸失效现象,检查原因不明;2006.10.8 3号机组断路器柜运行人员操作造成推进机构滑块螺丝断损两枚,厂家技术人员前来更换处理恢复正常,但开关拒合原因仍不明;2006.11.12 3号机组断路器并网不成功;2007.4.28 3号机组断路器并网不成功;2007.5.28 3号机组断路器并网不成功。
4 原因分析及处理4.1 前期准备首先对断路器外围回路进行了详细试验及检查,包括同期回路、断路器操作回路、直流回路等,经验证排除了外围回路的原因。
断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理
断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理背景介绍断路器是电力系统中常见的一种电器设备,主要作用是在电路中发生故障时切断电路,以保障电器设备和人身安全。
然而,在正常使用的过程中,断路器可能发生各种故障,如断路器拒绝合闸故障。
那么,断路器拒绝合闸故障是什么原因造成的,如何判断和处理呢?原因分析在断路器拒绝合闸故障中,常见的原因有以下几种:1.过载断路器在承受电路负载时,会表现出合闸拒绝的现象。
这是因为断路器过载而导致的,即负载电流超出了断路器额定电流,断路器无法处理如此大的负载电流,因此拒绝合闸。
2.故障电流在电路故障的情况下,断路器也可能发生拒绝合闸的故障。
故障电流过大,会导致断路器感知到电路过载,断路器会自动切断电源,避免电路烧毁,不再进行合闸操作。
3.电池老化在断路器中,电池承担着蓄电和电源供应的作用,电池老化后无法提供足够的电力,因此断路器在合闸时无法正常运转。
判断方法在日常维护中,如何判断断路器拒绝合闸的具体原因,以下为简单介绍:1. 计算负载电流首先,需要计算出电路中的负载电流,确认是否超过断路器的额定电流。
如果负载电流过大,需要减少电器设备使用房间或者增大断路器额定电流。
2.检测电路故障如果计算负载电流正常,而断路器仍拒绝合闸,则需要检测电路中是否存在故障。
通过检测电路中的各个部分是否正常,如电线连接是否松动、短路等原因,排除电路故障的情况。
3.更换电池如果确定负载电流和电路中不存在故障,需要考虑更换断路器中的电池。
当电池老化后无法提供足够的电力时,断路器无法正常运行,出现拒绝合闸的情况。
处理方法处理断路器拒绝合闸的故障,以下是具体步骤:1.调整负载如果负载电流过大,需要调整负载电流。
可通过减少电器设备使用或者增大断路器额定电流的方式。
2.检测电路故障如果判断为电路故障,需要检测并排除电路故障,如检查电线连接是否松动、短路等原因。
3.更换电池如果电池老化导致断路器无法运转正常,需要更换电池以恢复断路器的正常使用。
一起发电电动机同期并网失败事件的分析及处理
一起发电电动机同期并网失败事件的分析及处理[摘要] 绩溪电厂设计水头600m,单机容量300MW,承担华东电网调峰、填谷、调频、调相、事故备用等功能。
同期装置是在电力系统运行过程中用来完成两个不同系统之间并列运行的装置。
本文主要介绍绩溪电厂同期装置的配置及原理,分析绩溪电厂1号机出现同期失败的原因,简述同期失败的解决办法,对抽水蓄能电站出现类似问题有指导借鉴意义。
[关键词]:同期装置;并网;发电电动机1 概述绩溪电厂位于安徽省绩溪县伏岭镇境内,是一座总装机1800MW的大型日调节纯抽水蓄能电站。
该电站设计水头600m,布置6台单机300MW的可逆式水轮发电机组,承担华东电网调峰填谷、调频调相、事故备用等重要功能。
因此研究绩溪电厂1号机出现同期失败的原因,找出同期失败的解决办法,对抽水蓄能电站出现类似问题均有指导借鉴意义。
2 绩溪抽水蓄能电站机组同期现状2.1 首先对文章中出现的专业名词,解释如下(1)发电机并列:将待并发电机与系统连接的断路器闭合,使发电机投入电力系统运行的操作。
(2)同期:水电厂同期一般是指准同期,即调节发电机电压和频率,使发电机与系统的电压差、频差、相角差均在允许的范围内的并列。
(3)同期装置:同期装置的作用是用来判断断路器两侧是否达到同期条件,从而决定能否执行合闸并网的专用装置;它是在电力系统运行过程中执行并网时使用的指示、监视、控制装置,它可以检测并网点两侧的频率、电压幅值、电压相位是否达到条件,以辅助手动并网或实现自动并网。
2.2 绩溪电厂同期装置配置绩溪电站使用的同期装置为南京南瑞集团公司SJ-12D系列双微机同期装置。
每一机组现地控制单元(LCU1~6)配有一套数字式多组定值的自动准同期装置、一套手动准同期装置和一套检非同期装置(自动准同期装置、手动准同期装置、检非同期装置组成一套完整的同期装置)。
2.3 绩溪电厂同期装置原理同期装置是通过调节机组的转速、机端电压,使发电机出口与电网的压差为零、相位差为零、频差为零,从而实现同期合断路器目的的装置。
断路器拒绝合闸的常见问题及对策
断路器拒绝合闸的常见问题及对策摘要:由于断路器拒绝合闸的现象在变电站运转时经常出现,这对于电网安全运行以及电力设备的安全使用造成了严重的负面影响,因此对于这种现象要引起足够的重视并采取合理及时的处置方案。
这里我们以实际中发生的部分事故作为分析的事例,从原理上分析其故障的原因,并依照合理的方案提出解决方法。
在实际生产中,断路器拒绝合闸的现象多有发生并且原因多种多样,这也就要求我们在实际处置过程中要结合实际故障情况,通过丰富的经验以及合理的分析,以最快最好的方法解决问题,实现变电设备的良好运转[1]。
关键词:断路器合闸线圈储能电机传动杆继电器【前言】生产实践中的断路器时常由于机械结构或电气系统的故障出现拒绝合闸的现象,这样的情况甚至会导致断电范围的扩大等严重后果。
这就要求变电站的维护人员要尽早发现此类故障并及时合理解决,并在日常工作中总结事故原因,防患于未然。
这里我们结合以往的断路器拒绝合闸故障,分析其常见的故障原因,并给出合理的解决方案,供针对于这几类故障的实际参考经验。
通过这样的分析,可帮助维护人员尽快寻找出断路器拒绝合闸的具体原因,减少事故处理时间,为企业和国家减少损失。
1、断路器的合闸线圈一变电站某条线路开展冷备用转运行的时候,发现断路器的手合无法合上。
随后通过五防之后将断路器操作把手合闸之后,开关并不起作用,位置指示灯的绿灯为亮,并提示控制回路断线的信息。
经过对于断路器的控制回路进行查验,合闸线圈出现发黑的情况,通过对其阻值进行测量,发现其阻值为无穷大。
由此可以判定,此时断路器拒绝合闸故障的缘由是线圈流经电流过大或长时间通电所导致的发热烧损。
通过更换断路器的合闸线圈之后,可正常使用。
这种故障的解决要点在于是何种原因导致线圈长期载有电流,通过分析后排除导致故障的隐患,从而实现断路器的长时间安全工作。
2、断路器的储能电机控制回路一个使用中的断路器发生拒绝合闸故障,合闸回路测量结果为直流电压110伏特,通过对于合闸线圈的检测没有发现故障。
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科技信息
1.引言
我发电厂发电机采用自动准同期装置并列,型号是SYN3000自动准同期装置。
在并网时出现过几次在电压和频率条件满足后,并网断路器出现拒合现象。
通过对故障的分析,现总结了以下几点原因,仅供大家参考。
2.并网断路器拒合原因分析:
2.1机械原因:
断路器操作机构经过多次的合闸和跳闸后,机械严重磨损,可能会出现以下故障[1,2]:
(1)操作机构卡死;
(2)操作机构及传动连接中螺栓丝杆拉脱、插口销脱落;
(3)自动脱扣机构磨损,使断路器再扣困难,容易脱扣;
(4)弹簧机构故障。
如果出现断路器拒绝合闸现象,首先应该判断是否因为断路器操作机构故障引起。
将并网断路器退至试验位置,按手动分、合闸按钮,检查断路器分、合闸情况,判断断路器是否因为操作机构故障引起并网断路器拒合。
2.2电气原因:
2.2.1控制回路问题
经过长时间的运行,控制回路会经常出现以下几种情况,引起断路器拒绝合闸现象[3]:
(1)操作电源电压低;
(2)合闸回路断线;
(3)合闸线圈烧坏;
(4)自动准同期合闸继电器线圈烧坏;
(5)自动准同期合闸继电器接线松动、断线、触点粘连;
(6)合闸闭锁电磁铁烧坏。
用万用表对控制回路中的操作电压、各个接点、线圈、继电器触点进行仔细检查,判断断路器是否因为控制回路中存在断线、线圈烧坏、电压低等故障引起并网断路器拒合。
2.2.2检测回路问题
2.2.2.1SYN3000自动准同期装置功能描述:
SYN3000自动准同期装置用于对同期或非同期的三相或单相系统进行同期和并列,该装置配备了10个遥控输入通道以适应现场各种不同形式的并网要求。
该遥控输入可以启动SYN3000的全部功能。
当SYN3000自动准同期装置输入工作电源时,自动准同期装置进入准备状态,在装置面板上显示“准备”信号。
当机组转速速达到90%额定转速时(我站自动准同期装置功能启动触发条件),转速令接点闭合,自动准同期装置的遥控输入接点得电,自动准同期装置被“选中”,“选中”指示灯亮,开始计算相应的电压输入信号。
当满足并网条件时,发出合闸脉冲。
2.2.2.2自动准同期装置引起断路器拒合故障分析:
(1)SYN3000自动准同期装置没有被“选中”
在同期过程中,如果机组转速速达到90%额定转速时,发现“选中”信号灯没亮,说明自动准同期装置没有被选中触发,自动准同期装置不会对输入信号进行计算,将导致并网断路器拒合。
(2)频差过小
如果发电机和电网的频率相差很小时,则发电机和电网的相角差将保持不变,如果此时的相角过大,超过最大允许并网角度,则可能导致并网断路器拒合。
另外为了防止首次接线,自动准同期装置的同期两测被误接了相同电压,并网断路器误合闸,所以自动准同期内部设置了“首次误差检测功能”即启动自动准同期装置后,必须在一定时间内频率差大于0.025Hz才能激活同期装置[3]。
所以同期装置投入时,如果频率差小于0.025Hz,将导致并网开关无法合闸。
(3)“最大允许相角”定值设定过小
发电机相角与系统相角之间的最大允许合闸相角。
当自动准同期装置被选中后,开始计算输入数据。
如果电压差、频率差、相角差达到设定值,自动准同期装置开始计算断路器动作时间、现行相角、频率差,使自动准同期装置发出合闸命令后,并网断路器在相角差为“0”度时合闸[4]。
从发出合闸脉冲起到断路器主触头闭合止中间所有的元件动作时间之和,一般约为0.1秒[3]。
所以在一个合闸周期内允许的合闸时间T>0.1秒,
T=Δφlow
360ΔF low
所以Δφlow>360TΔFlow[3]
当设定值过小,将使得同期波形驻留在相角差较小的范围上的时间较短,当合闸命令时间小于外部同期回路的合闸时间时,将导致并网断路器拒合。
(4)VT断线
自动准同期装置被选中后,经过Tw的安全时间输入电压信号,当系统和发电机的VT二次电压超过30V时,同期装置面板前系统和发电机的电压指示灯点亮,频率和相角的测量才将启动。
如果VT断线,测量电压消失,自动准同期装置自动闭锁同期输出接点。
因此当VT断线时,将导致并网断路器拒合。
(5)超过同期序列时间
从自动准同期装置被选中开始,在一个设定时间内未能完成同期并网时“超过同期序列时间”指示灯充电点亮,自动准同期装置停止计算数据,退出运行。
因此在并网时,如果在一个设定时间内没有完成同期合闸,自动准同期装置将退出运行,将导致并网断路器拒合。
(6)自动准同期装置内部故障
SYN3000自动准同期装置在软件里面采取了特殊的安全措施。
其程序的执行被分为几个相互独立的程序。
他们可以相互检查,在自动准同期装置出现内部故障的时候,可以使整个系统停止运行以防止由于故障而使装置产生不准确的结果。
当SYN3000自动准同期装置检测到故障的时候,面板上的“故障”指示灯亮,同时可在面板的显示屏上查找内部故障原因。
出现内部故障时装置的整个系统停止运行,装置自动闭锁同期输出接点,将导致并网断路器拒合。
2.2.3当并网出现断路器拒绝合闸时,应仔细观察自动准同期装置指示灯指示是否正常;测量自动准同期装置同期输出接点有无脉冲输出;检查自动准同期装置个参数是否正确;来判断断路器是否因为检测回路引起将并网断路器拒合。
3.防范措施
(1)加强新上岗工人业务学习,使之尽快掌握新设备、新技术,适应岗位需求;
(2)加强新上岗工人的安全操作规程培训,确保按规程操作;
(3)加强对设备的巡查力度,对易发生故障的部位定期进行点检,确保设备处于良好的运行状态;
(4)定期对设备进行特性测试,及时发现问题解决问题。
以确保断路器处于良好的工作状态;
(5)选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品。
4.结束语
本文深入分析了并网断路器拒合的原因。
并且我发电厂在实际的故障处理中针对上述原因,逐一进行排查,能够准确、快速的查找出故障的原因,大大提高了处理故障的效率,保证了电厂的经济效益。
参考文献
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[2]盛明学.真空断路器常见故障的原因分析及处理[J].电气开关,2001,04:41-44.
[3]严震池,赵君有.电机原理[M]沈阳电力高等专科学校(1998.
7.20)[2006-11].
发电机自动准同期并网断路器拒合原因分析
广东韶关钢铁集团有限公司郭雷吴慧颖焦立娜
[摘要]在电力系统中有着数以千计的发电机组,并网操作是电厂最频繁的操作之一。
虽然自动准同期装置得到广泛应用并能够实现快速、安全、稳定的并网,但是并网时并网断路器拒合的现象时有发生,严重的影响了电厂的正常运行和经济效益。
为了能够快速查找和解决此类故障,本文作了详细的介绍。
[关键词]发电机自动准同期装置并网故障原因分析自动准同期
工程技术
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