大型锅炉轴流一次风机失速原因分析及处理措施_郑国宽

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[轴流,喘振,风机,其他论文文档]轴流一次风机失速与喘振分析及处理

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2.2 从风机Q-H性能曲线来分析失速原理
图2是具有“驼峰”形风机Q-H性能曲线,当其在大容量的管路中工作,如果外界需要的流量为QA时,此时管路特性曲线和风机性能曲线相交于A点,该点管路消耗的能量与风机产生的能量达到平衡,工作是稳定的。当外界需要的流量继续减少为小于QK时,工作点将落在DK线上,例如F点,这时风机所产生的压力大于管中的阻力,但因管路容量大,在风机出口压力低于K点的瞬间,管中压力仍保持为PK,因此PF〈PK,气体将从管路向风机倒流,使工作点由K点移到C点,由于倒流使管路中的压力快速下降,工作点由C点跳回D点,此时风机流量为零,由于风机继续运行,所以当管路中的压力降低到相应的D点压力时,风机又重新输出流量,由Q-H曲线可知,为了和管路中的阻能相平衡,工作点又由D点跳回E点。只要外界需要的流量保持小于QK,上述过程重复出现,即发生失速,风机的流量和能头在极短时间内发生不稳定的周期性反复变化。
3.2 4B一次风机失速分析
1)失速发生在交接班期间,运行人员未及时增启磨煤机,每台磨煤机煤量平均达55t/h以上。
2)同样一次风压设置偏高12.6KPa。
3.3 4B一次风机第二次失速分析
原因分析:
1)失速发生在机组大修结束后,机组启动加负荷期间,空预器密封装置已改造为接触式空预器密封。从SIS历史数据查看,空预器密封改造后单台一次风机电流降低了40-100A以上,一次风漏风率由11%减少至6%。
【关键词】轴流式一次风机;失速;动叶可调
1、概况
在近几年的运行中,一次风机曾发生多次失速与喘振,引起炉膛负压剧烈变化,一次风量、风压大幅波动,若处理不当,轻则造成风机出力降低,锅炉油耗大幅增加,影响机组负荷;重则发生锅炉灭火事故、使部分叶片,甚至全部叶片断裂,造成较大的经济损失。本文根据公司的实际运行经验,分析一次风机实际运行中产生失速及喘振的机理及原因,针对机组系统存在的缺陷和运行操作过程中存在的问题,提出了一次风机失速预防措施和处理方案。

一次风机失速现象原因分析及处理措施

一次风机失速现象原因分析及处理措施

一次风机失速现象原因分析及处理措施[摘要]本文对轴流式风机失速的机理进行了较为详细的探讨,阐述了实际运行中产生失速的原因,介绍了河北大唐王滩发电厂#1、#2机组锅炉一次风机的失速特性、失速原因,并从运行管理的角度提出了失速的相关预防措施和紧急处理方案。

[关键词]冲角;失速特性;现象;处理措施风机的失速现象主要发生于轴流式风机。

而一般情况下,大型火电机组锅炉的三大风机均为轴流式风机,失速时常常会引起振动,严重时威胁到机组的安全运行。

河北大唐王滩发电厂#1、#2机组锅炉的吸风机为静叶可调轴流风机,送风机及一次风机为动叶可调式轴流风机,下面对风机在运行过程中的失速问题作简要分析。

1 失速产生的机理1.1 失速的过程及现象轴流风机的叶片均为机翼型叶片。

风机处于正常工况时,叶片的冲角很小(气流方向与叶片叶弦的夹角即为冲角),气流绕过机翼型叶片而保持流线状态,如图1(a)所示。

当气流与叶片进口形成正冲角,即α>0,且此正冲角超过某一临界值时,叶片背面流动工况开始恶化,边界层受到破坏,在叶片背面尾端出现涡流区,即所谓“失速”现象,如图1(b)所示。

冲角大于临界值越多,失速现象越严重,流体的流动阻力越大,使叶道阻塞,同时风机风压也随之迅速降低。

风机的叶片在加工及安装过程中由于各种原因使叶片不可能有完全相同的形状和安装角,因此当运行工况变化而使流动方向发生偏离时,在各个叶片进口的冲角就不可能完全相同。

如果某一叶片进口处的冲角达到临界值时,就首先在该叶片上发生失速,而不会所有叶片都同时发生失速。

如图2中,u是对应叶片上某点的周向速度,w是气流对叶片的相对速度,α为冲角。

假设叶片2和3间的叶道23首先由于失速出现气流阻塞现象,叶道受堵塞后,通过的流量减少,在该叶道前形成低速停滞区,于是气流分流进入两侧通道12和34,从而改变了原来的气流方向,使流入叶道12的气流冲角减小,而流入叶道34的冲角增大。

可见,分流结果使叶道12绕流情况有所改善,失速的可能性减小,甚至消失;而叶道34内部却因冲角增大而促使发生失速,从而又形成堵塞,使相邻叶道发生失速。

轴流风机失速原因分析及防范措施

轴流风机失速原因分析及防范措施

轴流风机失速原因分析及防范措施作者:高飞来源:《电子技术与软件工程》2016年第07期阐述了轴流风机失速的形成机理,结合运行中单台一次风机的失速问题,分析了失速的原因,以及可能造成的危害及后果,同时根据实际情况制定了相关的防范措施。

【关键词】轴流式通风机失速由于动叶可调轴流风机具有体积小、质量轻、低负荷区域效率较高、调节范围宽广、反应速度快等优点,近十年来,国内大型火力发电厂已普遍采用动叶可调轴流风机。

因为轴流风机具有驼峰形性能曲线这一特点,理论上决定了风机存在不稳定区,当风机工作点移至不稳定区时就有可能引发风机失速现象的发生。

本文针对大唐彬长发电有限责任公司一期工程2×600MW 机组一次风机在运行期间发生的失速问题,对失速原理进行了分析,并提出了相应检查和整改措施,以及风机在正常运行过程中如何避免失速的发生。

1 轴流风机失速形成机理1.1 失速形成机理目前,一般轴流风机通常采用高效的扭曲机翼型叶片,当气流沿叶片进口端流入时,气流就沿着叶片两端分成上下两股,处于正常工况时,冲角为零或很小,气流则绕过机翼型叶片而保持流线平稳的状态。

当气流与叶片进口形成正冲角时,且此正冲角超过某一临界值时,叶片背面流动工况则开始恶化,边界层受到破坏,在叶片背面尾端出现涡流区,即所谓“失速”现象。

1.2 影响冲角大小的因素通常风机是定转速运行的,即叶片周向线速度可以看作是一定值,这样影响叶片冲角大小的因素就是气流速度与叶片的安装角。

1.3 失速风机性能曲线分析在轴流风机Q-H性能曲线中,全压的峰值点左侧为不稳定区,是旋转脱流区。

从峰值点开始向小流量方向移动,旋转脱流从此开始,到流量等于零的整个区间,始终存在着脱流。

旋转脱流的发生只取决于叶轮本身、叶片结构、进入叶轮的气流情况等因素,与风道系统的容量、形状等无关,但却与风道系统的布置形式有关。

1.4 失速探头装置虽然脱流区的气流是不稳定的,但风机中流过的流量基本稳定,压力和功率亦基本稳定,风机在发生旋转脱流的情况下尚可维持运行,因此,运行人员较难从感觉上进行判断,所以一般大容量轴流风机都装有失速探头以帮助运行人员及时发现危险工况。

锅炉一次风机失速现象分析讨论

锅炉一次风机失速现象分析讨论

oN PRI ARY R M AI FAN oF BoI ELR
ZHU n mi CHE Fuin Z Fe g n , N j g , HENG i a Jn
1 Gu o n h uPo rGe r to d, n h u 5 5 0 Gu ng i go P . otu Qiz o we nea inCo Lt Qi z o 3 0 0, a x Re in, RC
要 ] 针 对 国投钦 州 电厂 一次风 机在 磨 煤机 起 停 过 程 中 出现 的 失 速现 象进 行 了详 细 的分 析 ,
找 出 了一 次 风机 失 速原 因 , 并提 出了解 决方 案 。本 例 一 次风机 失速 原 因为 停 1台磨 煤
机 时 , 台一 次风机 的平 均流 量 小于其 失速 流量 , 每 因此必有 1台一 次风机 失速 。 [ 关 键 词 ห้องสมุดไป่ตู้ 电站 风机 ; 次风机 ; 速 ; 煤机 ; 能降耗 一 失 磨 节
vi c m e beng putf wa d ng s he i or r .The c us e uli n a d s a loft e p i ny ar f n wa a e r s tng i s i t l h rma i a s due t h ote a e a e fo r t fe c i r i a e n ma l rt n is fo r t rng s t own o e c a v r g l w a e o a h prma y a rf n b i g s le ha t l w a e du i hu d fon o l pul e ie , nc ,ti ne t bl o c u e s a lofo i r i a . v rz r he e i S i via e t a s t l ne prma y ar f n Ke r s: i a n po rpl n ; ne gy—s vi g a o u y wo d a r f n i we a t e r a n nd c ns mpton—r ducn e e gy—s vng s he e i e i g; n r a i c m

电厂锅炉动叶可调轴流送风机失速分析及处理

电厂锅炉动叶可调轴流送风机失速分析及处理
岛式 布置 。锅 炉 2台送 风机 为沈 阳鼓 风机 厂生 产 的 动 叶可 调 轴 流风 机 , 号 为 A N一2 7/4 0 流 量 型 S 1010 , 191 /, 压 86 0P , 速 l 0r n 电机 额 6.6m3 全 s 4 a转 49 mi, /
a 0 ) 图 1a 所 示 的流 向流 入时 , 分成 上 下两 =。 按 () 它
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广 西 电 力
GUANGXI EL CT C P W ER E RI O
21 0 2年 6月
Vol3 N O. -5 3
受损 。如果作用在叶片上 的交变力频率接近或等于 叶片的固有频率 , 将发生共振 , 导致叶片断裂。 为此 , 轴流式风机一般均装设有失速监测和报警装置。
风机的压头 、 流量 、 电流只会大幅降低 , 不会脉动。 但 是, 两者又是相关的, 失速与喘振都发生在流量 一压 力性能 曲线峰值 以左的不稳定 区域 ,出现喘振 的不
稳定运行工况 内必定伴有失速 。 由于失速叶片的前后压力发生变化 ,并在叶片 上 产生 交 变作 用力 ,这 种交 变 力会 使 叶片 产生 疲 劳
2 1 年 6月 02
V0 .5 1 NO 3 3 .
广 西 电 力
GUANGXI EI T C P 正C RI OW E R
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理 电厂锅炉动叶可调轴流送风机失速分析及处
An ls n rame to p e oso ol du tbe M o i ayi a d T e t n fS ed L s fB i r A j s l s e a v ng
s e dl s f e a .nod r o rv n l a n r M se dls o js be o g l eaM o d c e r c e t a sd p e s o n I re e e tI b om e s f du t l m  ̄n a o t f h tp te p o a a b d x f wf o r u e h i a i n ue l a re n t tp c d c

一次风机失速的原因分析及处理

一次风机失速的原因分析及处理

一次风机失速的原因分析及处理发表时间:2020-08-11T09:50:54.960Z 来源:《科学与技术》2020年3月8期作者: 1陈更添 2罗育俊[导读] 一次风机是燃煤电厂燃烧系统的重要辅机设备,摘要:一次风机是燃煤电厂燃烧系统的重要辅机设备,其运行正常直接关系到机组稳定运行。

基于电厂集控运行工作经验,通过对锅炉一次风机在运行中失速的实例介绍,并进行原因分析,给出相应处理措施,确保机组安全运行。

关键词:一次风机;失速;处理;一、设备概况锅炉型号为SG-2028/17.5-M908,亚临界参数,一次中间再热。

机组额定功率为630MW。

6台中速磨煤机,型号为HP-983。

2台动叶可调轴流式一次风机,型号为PFA19-11.8-2,TB点流量为105m3/s,TB点压力为10153Pa,600MW点流量为81 m3/s,600MW点压力为8957Pa。

二、风机失速前工况机组负荷608MW A、B、C、E、F磨运行,A一次风机动叶开度64°,电流102A,B一次风机动叶开度70°,电流102A,热一次风量550t/h,风机出口最高压力9.6Kpa三、事情经过15时33分,一次风机动叶偏差大报警,热一次风压降至6.5kPa,B一次风机发失速报警; 15时34分,撤出机组AGC;A、B一次风机动叶自动开至98.5%、99.4%,热一次风母管压力为6.9kpa;撤出A、B一次风机动叶自动并关小;15时34分45秒,停运F给煤机,触发机组RB;热一次风压力上升至8.9kpa;15时36分,停运E给煤机;热一次风压至7.5kpa;15时59分,RB减负荷至300MW,B一次风机失速没有消除,风机轴承温度达到84℃(任一道轴承温度三取二≥90℃跳闸风机),停运B 一次风机;16时27分,检修开票打开风机人孔门检查风机动叶、入口消音器以及烟风系统挡板,更换新液压缸一个;次日05时20分,重新启动4B一次风机,并列完成,动叶投入自动,恢复正常运行方式。

一次风机失速原因分析及预防措施

一次风机失速原因分析及预防措施

一次风机失速原因分析及预防措施一、引言风机作为一种重要的通风设备,被广泛应用于各个行业中,如空调、工业、建筑等。

如今,风机技术已经非常成熟,各种型号、规格的风机不断涌现。

然而,风机失速问题却是一个常见但难以解决的问题,一旦发生,不仅会影响设备的正常运转,还可能导致重大事故。

本文将首先介绍风机失速的概念和表现,接着探讨失速的原因和分析方法,最后提出一些预防措施,希望能够对风机失速问题有所帮助。

二、风机失速的概念与表现风机失速是指风机在运转过程中,由于某些原因,导致叶轮受到的阻力大于其动力,发生旋转速度减慢的现象。

风机失速时,叶轮的旋转速度会逐渐减慢,最终停下来。

通常,这种情况发生时,风机会发出异常嘈杂的噪音,铺盖出现明显的振动,整个设备的工作效率会明显下降。

风机失速的表现主要有以下几个方面:1.叶片变形或损坏。

2.风机运行噪声加大。

3.风机振动加大,可能出现异响。

4.风机传动系与基础间的支撑结构出现变形、破坏等情况。

5.空气体系出现不正常压力变化、通道参数波动等现象。

三、风机失速的原因和分析方法风机失速的原因非常复杂,但总体上可以归纳为以下几种情况:1.机械故障:机械故障是导致风机失速的重要原因。

这类故障主要包括轴承、过度磨损、叶片变形等问题。

2.叶轮不平衡:风机在运转中叶轮不平衡会引起风机在运行中产生震动、噪音等造成整个系统失衡,进而导致失速。

3.进风道不当:若进风道的管道设计不合理或者存在阻塞现象,进风空气流量将减少,叶轮转速将降低,可能导致失速。

4.驱动电机故障:风机的驱动电机出现故障或过载过热等现象,也可能导致风机失速。

针对风机失速原因的不同,我们可以采用不同的分析方法,比较常见的有以下三种:1.模拟分析:模拟分析是通过计算机模拟来分析风机失速的原因。

其简单易行,可以模拟出风机在不同情况下的性能和工作状态。

2.水力试验:水力试验是通过实验来分析风机失速的原因,尤其是当风机叶轮失速的原因属于水动力特性时,水力试验可以得到较为准确的结果。

一次风机失速的原因分析与防范措施

一次风机失速的原因分析与防范措施

1 存 在 的 问题
某发 电公 司 3机 组 为 6 7 0 MW 超 临界 机 组 , 锅
发生 前 , 两 侧 风机 的 出 口风压 基本 相 同 , 3 A较 3 B一 次风 机动 叶开 度 大 2 0 %、 电流 大 2 3 A, 由此 分 析 3 A

次 风机 存在 性能 下 降 的问题 , 3 A一 次 风机 失 速线
速 报警 后 , E, A, B, F , c磨 煤 机 相 继 跳 闸 , 锅 炉 主 燃
料跳闸( MF F ) 触发 , 机组 跳 闸 , 首 出原 因为 “ 炉 膛 压
力低 ” 。
( 1 ) 优化 制 粉 系统 运行 方 式 , 确 定 合 理 的 一 次 风 压力 值 。在正 常 运 行 中 , 应 根据 负荷 状 况 控 制 好
2台并 列运 行 的轴流 风 机一 般 只 是 单 台风 机 发 生失 速 , 不 会 出现 2台风 机 同时失 速 … , 失 速 的主要
原 因是压 头 高 、 流 量低 , 导 致运 行工 况接 近 不稳定 工
为运行人员及时处理风机失速故障争取足够时间。 2 . 3 . 1 一 次风 机 R B功 能完善
锅 炉 主燃 料 跳 闸 , 保证 了机组的安全运行 。
关键 词 : 一次 风机 ; 失速 ; 快减负荷保护逻辑
中图分类号 : T K 2 2 3 . 2 6 文献标 志码 : B 文章编号 : 1 6 7 4—1 9 5 1 ( 2 0 1 5 ) 0 2— 0 0 5 7—0 2
第3 7卷 第 2期
2 01 5年 2月
华 Байду номын сангаас 技 术
Hu a d i a n Te c h n o l o g y

分析锅炉引风机失速、喘振异常的原因及解决办法

分析锅炉引风机失速、喘振异常的原因及解决办法

分析锅炉引风机失速、喘振异常的原因及解决办法作者:韩叶廷来源:《中国新技术新产品》2015年第23期摘要:锅炉引风机是借助电动机输入的机械能提高气体压力并排送气体的机械,其广泛用于工厂、电力生产、隧道、矿井、车辆、建筑物的排尘、通风和冷却等。

本文以某电厂锅炉引风机为例,分析其在运行中出现的失速、喘振异常的原因,得出引风机在低负荷工况落入不稳定工作区运行和选型不合理等原因,最后根据异常原因给予相应的解决办法,有效保证锅炉引风机的稳定运行。

关键词:锅炉;引风机;失速;喘振;异常中图分类号:TH43 文献标识码:A某电厂工程所采用锅炉为2×300MW机组,锅炉采用四角切圆燃烧方式和中间储仓式制粉系统,同时所配用的引风机为可调轴流式通风机,其中部分参数如下:风机型号(TB工况:G158/280,BMCR工况:G158/180),流量(TB工况:277.72,BMCR工况:252.47),全压:4910,叶片数16,额定转速:735。

1 锅炉引风机失速、喘振异常现象及发生机理首先引风机失速即叶片叶弦的夹角和气流方向被称为冲角,会使进入风机叶栅的气流冲角随着开得过大的风机动叶而增大,一旦冲角超过临界值,叶片背面尾端立即会出现涡流区,冲角超过临界值越多则表示失速越严重,同时会加大流体阻力,进而堵塞流道,降低风机风压后引发喘振。

其次轴流风机运行中喘振是最特殊的现象,风机风量与出口压力不对应是造成风机喘振的原因。

喘振指风机在运行于不稳定区域内并引起电流、风量和压力的大幅度脉动及管道和风机剧烈震动的现象。

高压头,大容量风机发生喘振的危害很大,会直接损坏设备和轴承,锅炉的安全运行也会受风机事故的直接影响,总而言之,失速是发生喘振的基本因素,然而失速却不一定会是喘振,它只是单纯地失速恶化表现。

2 锅炉引风机失速、喘振异常的原因2.1 风机失速原因如果风机长时间运行于失速区,必然会损坏叶轮的机械部件或造成叶片断裂,因此则有相关风机制制造厂规定,如果风机运行于失速区域内超过15h则需立即更换叶片。

锅炉轴流式风机失速原因分析及防范对策

锅炉轴流式风机失速原因分析及防范对策
维普资讯
发 电设 备 (0 6N . ) 2 0 o 4
锅 炉 轴 流 式 风 机 失 速原 因分 析 及 防范对 策
董万印
( 陕西 宝鸡 第二发 电有 限责任 公 司 , 西 宝鸡 7 10 ) 陕 24 5
摘 要 : 阐述 了轴 流 式 风 机 发 生 失 速 现 象 的机 理 。针 对 某 电厂 3号 机组 在运 行过 程 中 锅炉 送 风 机频 繁 发 生失速的现象 , 过试验 、 通 分析 , 出 了该 风 机 发 生 失 速 现 象 的 主 要 原 因及 其 存 在 的 问题 , 提 出 了 轴 流 式 风 找 并 机 发 生 失 速 现 象 后应 及 时 采取 的应 对措 施 和 相应 的 防 范 对 策 。 关 键 词 : 源 与 动 力 工 程 ; 流式 风 机 ; 速 ; 析 能 轴 失 分 中 图分 类 号 :K 2 .6 T 2 32 文 献 标 识 码 : A 文 章 编 号 :6 1 8X 20 ) —260 17— 6 (06 0 06—4 0 4
在 叶背 的尾端 出现 涡流 区 , 即所谓 脱流 工况 , 叫 也
露天 布 置 、 固态排 渣 、 煤 汽包 锅 炉 , 台 锅炉 配 燃 每
备有 2台动 叶可 调 的轴 流式 送风 机 和 2台 静 叶可 调 的轴 流式 引风 机 。本文 以该 厂 3号 机组 在运 行 过程 中发 生 的锅 炉 送风 机 A失 速现 象 为例 , 动 对
收 稿 日期 :0 6 0 .4 2 0 -10
1 概 况
某 电厂4×30M 0 W机组 的锅 炉 系 东方 锅 炉 厂
的平滑 “ 界层” 流呈 流线 形 。作 用 于叶片 上有 边 气 两种力 , 一是 垂直 于叶 片 的升力 ; 另一种 平行 于叶 片的阻 力 , 力 ≥阻 力 , 图 1 a 。 当气 流 流 入 升 见 ()

一次风机失速现象原因分析及处理措施

一次风机失速现象原因分析及处理措施

一次风机失速现象原因分析及处理措施摘要:国能铜陵电厂630MW机组一次风机是轴流式双级动叶可调式风机,是锅炉的重要辅机之一,针对4月7日和4月15日机组高负荷情况下分别发生两次1A一次风机出现的失速事件,从运行现象、原因分析及处理方案以及结论等,详细阐述了事件的经过。

关键词:一次风机;失速;现象;原因分析引言一次风机是锅炉辅机(包括风机、磨煤机、空预器等)中运行风险较大的重要设备之一,大容量机组都采用了轴流式双极动叶可调风机,电动机采用进口滑动轴承,取消电机稀油站。

一次风机发生失速后首先影响机组负荷和设备安全,因此在规定时间内必须进行及时处理,防止设备损坏。

本例一次风机失速原因是1号机组锅炉空预器的差压较高,带635MW负荷时分别达到1.6KPa和1.7KPa,使一次风机失速有了一个基本的条件。

由于原煤潮湿,各磨煤机冷风调门关小,而热风调门开到接近最大,总的来说,风机的管道特性曲线变陡并向左移动,更接近风机P-Q曲线的失速分界点。

一次风机及配套电机的相关参数如表1:表1一次风机及配套电机的相关参数1 轴流式一次风机失速特性轴流风机的失速特性是由风机的叶型等特性决定的[1],同时也受到风道阻力等特性的影响,动叶调节轴流式一次风机的特性曲线如图1所示,其中鞍形曲线M为一次风机不同安装角的失速点连线,工况点落在鞍形曲线的左上方,均为不稳定工况区,这条线也称为失速线。

由图中我们可以看出:(1)在同一叶片角度下,管路阻力越大,风机出口压力越高,风机运行越接近不稳定工况区;(2)在管路阻力特性下,风机动叶开度越大,风机运行点越接近不稳定工况区。

图1 轴流式动叶调节一次风机特性曲线2 一次风机失速工况分析2.1现象分析4月7日和4月15日分别发生两次1A一次风机失速事件,当时1号机组负荷分别为612MW和630MW,经运行人员紧急事故处理,保证了机组的安全运行。

但在高负荷下发生一次风机失速,对机组的安全威胁极大。

轴流式一次风机异常失速分析及防范措施

轴流式一次风机异常失速分析及防范措施

轴流式一次风机异常失速分析及防范措施摘要:沈阳风机厂制造的双级动叶可调轴流式风机,主要由转子总装、轴承组、进气箱、主体风筒、中导风筒、扩散器、液压调节管路、自控调节系统、联轴器、挠性连接与底座、消声器等部件构成。

在运行过程中出现出力受限甚至失速的情况,影响机组安全稳定运行。

本文简述失速分析及防范措施,以供参考。

关键词:一次风机;风机失速;风量裕量引言轴流式一次风机并联运行时,在制粉系统管路压力扰动时,易造成开度较大侧一次风机进入不稳定区域,出现出力受限甚至失速的情况。

一次风机系统匹配性不佳,尤其是风机在高负荷运行时压力失速裕量偏低,风机存在着较大的失速风险。

因此为了保障一次风机的安全稳定运行,如何降低故障概率成为解决重点。

一、事故经过锅炉采用中速一次风正压直吹制粉系统,配有上海重型机械厂生产的HP1003型磨煤机六台,每台磨煤机的最大出力为66.5t/h,正常运行时五运一备。

锅炉一次风系统配备两台沈阳鼓风机(集团)有限公司生产的AST-1792/1120型动叶可调式轴流一次风机。

随着机组近年来掺烧经济适烧煤种,二期机组一次风机在运行过程中出现出力受限甚至失速的情况,影响机组安全稳定运行。

典型事例如下。

8月26日,#3机组协调投入,AGC、一次调频投入,负荷400MW,3A/3B/3C/3D/3F制粉系统运行,其中3C,3D制粉系统已开始燃用“托福11”印尼煤(低位发热量3811Kcal/kg,干燥无灰基挥发份51.49%,全水34.71%,属于极易自燃煤种),六大风机均正常运行,各辅机自动调节均在投入状态。

3A/3B一次风机电流121.9/121.5A,一次风母管压力9.03kPa,3A/3B引风机电流为230.5/233.14A,炉膛负压-0.16kPa,3B密封风机运行,密封风母管压力13.33kPa。

3C磨煤机给煤量35.5t/h、电流34.85A、一次风流量104.2t/h、一次风进出口风温279℃/65℃、一次风进、出口风压为5.70kPa/3.49kPa。

轴流风机失速分析及其预防措施

轴流风机失速分析及其预防措施

故障维修—120—轴流风机失速分析及其预防措施丁国川(华能营口电厂运行部,辽宁 营口 115007)引言轴流式一次风机是我厂锅炉的主要辅机设备,其运行状态的好坏对电厂的安全与经济运行有着重大的影响,风机运行中最常见的故障就是发生失速。

而风机的失速现象是风机的一种不稳定的运行工况,对风机的运行安全危害很大。

风机失速时,风量、风压大幅度降低,引起炉膛燃烧的剧烈变化,甚至发生灭火事故。

失速风机的振动会明显增大,如果处理过程不正确,容易引发风机喘振,损坏设备并危及机组的安全运行。

1.轴流式一次风机失速机理我厂二期一次风机叶片是机翼型的,当空气顺着机翼叶片进口端(冲角 =0。

)按图la 所示的流向流人时,叶片背部和腹部的平滑“边界层”处的气流呈流线形。

作用于叶片上的力有2种:一种是垂直于叶面的升力,另一种平行于叶片的阻力,升力≥阻力。

当空气流入叶片的方向偏离了叶片的进口角时,它与叶片形成正冲角(Ot>0。

)。

当冲角增大至临界值时,叶背的边界受到破坏,在叶背的尾端出现涡流区,即所谓“失速”现象。

随着冲角 的增大,脱离现象更为严重,甚至出现部分流道阻塞的情况。

此时作用于叶片的升力大幅度降低,阻力大幅度增加,压头降低。

其中,鞍形曲线为风机不同安装角的失速点连线,工况点落在马鞍形曲线的左上方,均为不稳定工况区,这条线也称为失速线。

在同一叶片角度下,管路阻力越大,风机出口风压越高,风机运行越接近于不稳定工况区。

在管路阻力特性不变的情况下,风机动叶开度越大,风机运行点越接近不稳定工况区。

在正常运行中,风机流量异常降低可能导致风机失速,常见原因有如下3种: (1)风机出口挡板故障导致其突然关闭或部分关闭,或挡板误动。

(2)在变负荷过程中,由于调节失灵或误操作致使2台风机风量严重不平衡。

(3)风机出入口风道堵塞,如人口滤网堵塞或空气预热器严重积灰。

2.轴流式一次风机失速分析2.1 失速情况描述及处理 华能营口电厂2×600 MW 机组#1炉为哈尔滨锅炉制造厂生产的超超临界变压直流中间再热燃煤锅炉,单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、固态排渣、全钢悬吊Ⅱ型结构锅炉。

轴流式一次风机失速分析及应对策略

轴流式一次风机失速分析及应对策略

关 键 词 : 流 式 一 次风 机 ; 速 ; 轴 失 直吹 式制 粉 系统 ; 煤 机 磨
Absr ct Re r ng t 3 M W t r a p ta : ga di he 00 he m l owe g ne a i r e r tng
u is t y ia c u r n e fs e d sa l g o o lra il n t , wo t p c l c r e c s o p e t l n fb i x a o i e
s e d sa ln i t c ua f a i a .Fr m wo d fe e p e tlig n he a t lo xalf ns o t if r nt p s e tve hih a e t esgn a d e e to f t c u l er p c i sw c r he d i n s lc i n o he a t a
型 设 计 、 煤机 运 行 方 式 调 整 、 次 风 机 系统 改 造 等 方 面 提 磨 一
出使 轴 流 式 一 次 风 机 脱 离失 速 区 , 证 机 组安 全稳 定运 行 的 保
应对策略 。
叶可调轴 流式 风机 , 一 次 风机 来 的冷 风分 成 二 部 从
分, 一部 分经 三分仓 空预 器 的一 次风 仓 , 加热 后通 被 过 热一 次风 道 , 另一 部分 冷风 经冷一 次风 道 , 磨煤 在
每 台磨煤 机 出 口有 8根一 次 风 管 , 给 2层 8只燃 供 烧 器燃 烧所 用煤粉 ,4只燃 烧器 分 6 分 别 布 置在 2 层 锅 炉 的 四角 上 。一 次风 机为 P 1 1 . —2型动 AF 6— 2 5
及 处理 过 程 , 分析 轴 流 Nhomakorabea式 一 次 风 机 发 生 失 速 的 原 因 , 从 选 并

660MW超临界机组锅炉一次风机失速的解决思路

660MW超临界机组锅炉一次风机失速的解决思路

660MW超临界机组锅炉一次风机失速的解决思路摘要:本文从实际运行的角度出发,介绍了重庆能源集团松藻电力有限公司#4机组轴流式动叶可调一次风机发生失速的现象、处理、原因分析、解决方法等情况,通过运行调整等手段,预防和解决一次风机失速问题。

关键词:一次风机失速;现象;处理;原因;解决方法引言660MW超临界机组锅炉一次风机失速极大的影响锅炉运行的安全性,严重时会造成机组解列停机。

风机失速现象主要发生在轴流式风机中,重庆能源集团松藻电力有限公司#3#4机组一次风机采用轴流式动叶可调风机,下面从运行的角度对我厂#4机组一次风机失速进行简要分析、探讨解决方法。

一、安稳电厂锅炉风烟系统概况介绍安稳电厂锅炉采用东方锅炉厂生产的超临界参数变压运行直流炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型W火焰锅炉。

燃煤采用重庆当地无烟煤,由重庆松藻煤电有限责任公司所属矿井(含选煤厂)提供洗选煤,工业分析燃煤收到基灰分校核煤种2是36%。

制粉系统为双进双出钢球磨正压直吹式冷一次风机系统,每台磨煤机带4只燃烧器,燃烧器数量为24只,燃烧器布置方式为前墙和后墙各布置12只。

引风机、送风机、一次风机均采用动叶可调控制方式,送风机为一级动叶,引风机和一次风机为两级动叶。

空预器采用豪顿公司三分仓回转容克式空预器。

一、二次风暖风器采用可旋转卧式暖风器。

二、安稳电厂锅炉一次风机失速的现象及处理(一)安稳电厂锅炉一次风机失速的现象#4机组不同负荷下均发生过一次风机失速问题,主要是B一次风机失速。

2017年4月15日,19:36,#4机组负荷420MW,4A/4B一次风机运行电流68A,动叶开度分别24%、25%,此时在加负荷期间,两台一次风机动叶自动控制方式,设定热一次风压在6.9kpa,增加了磨煤机容量风开度,热一次风压下降到6.6kpa,此时4A/4B一次风机动叶逐渐开出,4A/4B一次风机出口风压逐渐增加到超过8kpa,4B一次风机电流开始在60A到73A之间波动,热一次风压随之在5.6kpa到7.3kpa之间波动,导致锅炉炉膛压力在-660pa~530pa之间波动,火焰电视有燃烧波动现象。

一次风机失速原因分析及处理

一次风机失速原因分析及处理

一次风机失速原因分析及处理近期#6炉运行过程中多次出现一次风机失速现象,严重影响机组的安全运行,现将现象、原因及处理进行分析,以保证机组的安全稳定。

一、一次风机失速现象:
1、风机发失速报警;
2、风机电流与动叶开度不匹配;
3、风机出口风压下降,入口风温不正常上升,风机振速增大,就地检查风机振动大;
二、风机失速的危害:
1、风机不出力或少出力,风机内部有倒流现象,可能造成风机损坏;
2、风机本体振动增大,可能造成风机损坏;
3、出口风压大幅下降,影响制粉系统运行,可能造成磨煤机内堵煤;
三、造成风机失速的原因:
1、两侧风量不平衡,风机失速一般发生在风机并列运行过程中;在低负荷运行过程中及风机并列运行中负荷较低一侧的风机容易发生失速;
2、风机出力低,风机出口风量少,风压高的运行工况中容易出现风机失速;
3、风道特性发生变化,造成低风量,高风压运行工况中容易出现风机失速;
四、防止风速失速的预防措施及失速处理:
1、防止两侧风量不平衡,在风机并列过程中应保持低风压,大风量运行方式(通过磨煤机通风量调节);
2、在一次风机启动初期应避免运行在低负荷区域,有失速现象应多打开几台磨煤机的风道并开大风量调节档板以保证风机有足够通风量;
3、出现失速现象应维持制粉系统运行所需一次风量,在保证磨煤机出力情况下降低失速风机的动叶,注意其电流、风压、振速变化趋势,就地检查风机振动变化情况,当风机振速超过最大允许值应申请停运,以防设备损坏。

4、当风机失速现象消失后可重新接带负荷,在并列过程中应保持各参数稳定,加大通风量以防再次失速。

一次风机失速原因分析和处理

一次风机失速原因分析和处理

一次风机失速原因分析和处理摘要:国产超临界600MW机组一次风机选型,大部分电厂为节省厂用电,降低生产成本而选用双级动叶可调轴流一次风机,但双级动叶可调一次风机实际运用中,时常发生单台一次风机失速情况,严重影响设备可靠性和危及机组安全运行。

本文介绍福建鸿山热电有限责任公司在保证满足制粉系统风量和风压的前提条件下降低一次风机系统一次风压,使一次风机工作点远离风机失速区,提高一次风机运行稳定性,并总结单台一次风机失速事故处理经验,优化处理方法。

关键词:一次风机失速降压运行并风机1 前言福建鸿山热电有限责任公司(以下简称鸿山热电)2×600MW超临界供热机组,锅炉容量1962T/H,是哈尔滨锅炉厂生产的超临界变压运行、单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构π型直流炉。

每台锅炉配有2台克容式三分仓空预器,6台北京电力设备总厂制造的ZGM113G型中速辊式磨煤机,2台豪顿华生产的双级轴流动叶可调一次风机,型号ANT-1875/1250N,动叶调节范围+10°~+55°,风量111m3/s,全压16730 Pa,转速1490rpm。

鸿山热电厂2010年5月开始调试,2011年1月全部投产发电,到2013年5月17日,前后发生十几次一次风失速事故,严重影响锅炉制粉系统运行安全和锅炉燃烧,极易造成锅炉全炉膛灭火。

经调取多次事故参数历史曲线,和利用停机检查一次风机系统各挡板、空气预热器积灰程度、一次风机动叶安装角度以及测量动叶叶顶与外壳间隙进行综合分析,发现一次风系统烟道阻力正常,一次风系统运行压力相对风机实际运行曲线而言有所偏高,造成风机工作点靠近失速区,系统稍有波动,一台风机工作点极易落入失速区,而导致一次风机失速。

2 风机失速基本原理轴流风机叶片通常为机翼型,叶片气流方向如图1所示,当空气顺着机翼叶片进口端(α=0),按图1(a)所示的流向流入时,它分成上下两股气流贴着翼面流过,叶片背部和腹部的平滑边界层处的气流呈流线形。

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参考文献:
[1]刘志华. RB 工况中一次风机失速原因分析及预防[J]. 电站系统工程,2010,26( 5) : 69 - 72.
[2]陈文,曾全芝. 超超临界 1 000 MW 机组轴流一次风机失 速分析及预防[J]. 湖南电力,2011,31( 2) : 30 - 33.
[3]高西,李勤刚. 某大型火电厂一次风机失速原因分析及 预防措施[J]. 华电技术,2011,33( 6) : 29 - 31.
合理、磨煤机风煤比计算不合理、机组协调逻辑不合理等因素引起的。提出了轴流一次风机失速的预防措施和处理方
案,同时就风机和管道布置改造、合理安排磨煤机配煤燃烧和适当减小自动发电量控制负荷调整速率等技术措施进行了
探讨。
关键词: 一次风机; 磨煤机; 风煤比; 失速; 协调逻辑
中图分类号: TM 621. 3
文献标志码: B
文章编号: 1674 - 1951( 2012) 10 - 0031 - 03
0 引言
大型火电站的送风机、引风机和一次风机通常 为轴流风机,风机运行状况的好坏对电厂的安全生 产与经济效益有着重大影响。轴流风机驼峰形性能 曲线的特性决定了轴流风机并不是在任何工况点都 能稳定地工作,风机的工作点移至不稳定工作区就 可能发生失速。风机失速时,风量、风压大幅波动, 引起炉膛负压剧烈变化,易发生锅炉灭火事故,失速 风机振动也明显增高,若处理不及时,极易损坏设备 并危及机组的安全运行。如何能使风机达到最佳的 稳定运行状态,同时使风机损耗最小,需要在长期实 践过程中不断总结。
算风、煤比应当考虑各输粉管道的阻力,喷燃器的位 置不同,距离长的输粉管道其阻力也大,计算风、煤 比相应也较大。
( 4) 司盘人员按习惯调整而导致的偏差以及一 次风系统结构特点,均会使 B 一次风机动叶角度始 终比 A 一次风机的动叶角度要大。该机组 #10 锅 炉密封风直接取自 B 一次风机冷风母管,由于密封 风系统的扩容,B 一次风机的系统阻力比 A 一次风 机小,但运行人员根据风机电流加偏置调整,就会导 致 2 台风机在电流相近的情况下,动叶开度出现较 大偏差。当一次风系统阻力突增,B 一次风机动叶 开度比 A 一次风机动叶开度大,就会导致 B 一次风 机首先进入不稳定工作区域,进而发生失速[1]。
( 3) 编制风机运行规程。由于对设备的状况不 了解,机组升负荷时,要不断调整加煤量,但是何时 失速,运行人员心里都没有底。因此,应编制风机操 作规程,作为风机运行调整的依据。
4 结束语
次风机失速的主要原因。根据该厂的实际运行经 验,分析了一次风机实际运行中产生失速的原因,针 对机组系统存在的缺陷和运行操作过程中存在的问 题,提出了一次风机失速预防措施和处理方案,确保 机组安全、稳定、经济运行。
( 1) 磨煤机保护动作跳闸后联动关闭所有风门 的热控逻辑不合理,容易造成一次风机失速。磨煤 机保护动作跳闸后,逻辑是: 不管何种情况,联跳给 煤机、给煤机出口挡板,联关冷热风快关门、冷热风 调节阀、混合风快关阀和 6 个出口快关阀。这样,磨 煤机跳闸后,各个风门突然关闭,如果一次风机投自 动运行,自动调整速度又跟不上,就会导致一次风压 升高、一次风阻力增大和一次风流量减小,从而造成 一次风机失速。
一次风量 / ( t·h -1 )
一次风压 / kPa
第 1 次失速
318
420
13. 8
第 2 次失速
302
522
13. 4
下,并联运行的 A 一次风机电流急剧增大,分散控 制系统( DCS) 显示 A 一次风机的一次风压升高、一 次风流量增大。 1. 2 轴流一次风机失速原因分析
对动叶可调轴流一次风机的特点进行分析,结 合该厂 #10 机组一次风机运行的情况,总结了该厂 B 一次风机失速的原因。
B 一次风机失速时,其一次风压、一次风流量、 电动机电流大幅降低,噪声明显增加,同时还出现机 壳 、风道、烟道振动的现象。在投入“自动”的情况
收稿日期: 2012 - 01 - 06; 修回日期: 2012 - 02 - 10
表 1 B 一次风机失速时主要参数对比
项目总Leabharlann 量 / ( t·h -1 )郑国宽,等: 大型锅炉轴流一次风机失速原因分析及处理措施
·33·
( 2) 适当调整 AGC 的负荷调整速率。在燃烧 煤种偏离设计煤种时,应改变机组 AGC 的负荷调节 速率,设计煤种热值为 23 837 kJ / kg 时 AGC 的负荷 调节 速 率 为 10 MW / min,而 燃 烧 的 混 煤 热 值 为 16 700 kJ / kg 左右,要 想 满 足 10 MW / min 的 升 速 率 就要增加 1 倍左右的煤量,这样很容易造成磨煤机 堵塞而使 风 道 阻 力 增 大,进 而 引 起 一 次 风 机 失 速。 因此,AGC 调整负荷的速率应减小[3]。
·32·
华电技术
第 34 卷
表 2 总煤量不同情况下磨煤机各参数对比
项目
计算风量 /( t·h -1 ) 给煤量 /( t·h -1 ) 计算风、煤比
总煤量 204 t / h 时磨煤机参数 ABCDEF 74 75 81 88 81 80 27 28 36 44 35 34 2. 74 2. 67 2. 35 2. 22 2. 31 2. 35
( 2) 投入 A 磨煤机等离子点火装置,调整炉膛 负压,燃烧稳定,开大运行磨煤机的二次风,关小停 运磨煤机的二次风,调整送风量到合适风量,防止锅 炉灭火。
( 3) 稳定主、再热蒸汽温度,监视汽机侧相关参 数。当负荷稳定至 330 MW 时,磨煤机运行稳定,炉 膛燃烧稳定,主、再热蒸汽温度稳定,并 列 B 小 机 运行。
( 3) 将一次风暖风器拆除或在一次风机入口加 装风道旁路门,夏季高峰负荷时打开风道旁路,降低 一次风阻力,提高机组带负荷能力。在风机出口增 加再循环回路,增大系统的通风量( 同时保证运行 磨煤 机 的 一 次 风 量 ) ,可 有 效 避 免 一 次 风 机 的 失速[2]。
( 4) 在轴流式一次风机上安装由失速探针和差 压开关等主要元件组成的失速保护报警装置,避免 因运行 人 员 判 断 不 准 确 而 引 发 一 次 风 机 失 速[3]。 在风机检修时应对这些保护报警装置进行校验,避 免风机运行中失速报警保护不动或误动。
第 34 卷 第 10 期 2012 年 10 月
华电技术 Huadian Technology
Vol. 34 No. 10 Oct. 2012
大型锅炉轴流一次风机失速原因分析 及处理措施
郑国宽,李翠翠
( 中国神华胜利能源分公司,内蒙古 锡林浩特 026000)
摘 要: 某电厂 600 MW 锅炉在运行中一次风机连续 2 次发生失速。经分析,一次风机失速主要是由磨煤机热控逻辑不
( 编辑: 刘芳)
轴流一次风机的固有特性决定其具有不稳定的 工作状态,在正常运行中,锅炉尾部空气预热器受热 面积灰严重、风门误关或煤量突增,造成一次风道阻
作者简介: 郑国宽( 1983—) ,男,内蒙古化德人,助理工程师,工学
硕士,从事大型火电机组生产技术管理方面的工作( E-mail:
力增大,促使一次风机落入不稳定工作区是轴流一 zgk830719@ 126. com) 。
1 轴流一次风机失速分析
1. 1 轴流一次风机失速现象描述 某电厂 #10 机组锅炉为超临界直流锅炉,燃烧
方式为正压直吹前、后墙对冲燃烧,一次风机为上海 鼓风机厂生产的动叶可调轴流式风机,风机型号为 PAF19 - 14 - 2。B 一次风机在 1 个月内连续发生 2 次失速,失速时机组 6 台磨煤机均在运行,机组负荷 分别为 635 MW 和 618 MW,自动发电量控制( AGC) 负荷指令为 660 MW,机组几乎处于满负荷状态。B 一次风机 2 次失速均在机组升负荷增加煤量的情况 下发生,风机失速时的主要参数见表 1。
总煤量 241 t / h 时磨煤机参数 ABCDEF 78 77 88 90 89 87 32 31 44 46 45 43 2. 43 2. 58 2. 35 2. 05 2. 16 2. 02
总煤量 295 t / h 时磨煤机参数 ABCDEF 97 89 88 95 91 89 56 46 46 53 48 46 1. 73 1. 93 1. 91 1. 79 1. 89 1. 93
( 2) 在高负荷、高煤量工况下,运行人员如发现 磨煤机风量不能满足磨煤机风煤比要求,出现缺风 情况,应以通风出力优先,开大冷风门运行,适当降 低磨煤机出口温度( 最低可控制在 60 ℃ 以上) ,减小 制粉系统阻力。如开大磨煤机冷风门仍不能满足磨 煤机风煤比要求,则降低磨煤机煤量,保证磨煤机通 风出力,防止磨煤机堵煤使制粉系统阻力突增而引 起一次风机失速。
统,在厂区雨水管网的总出口设置废水池,通过阀门 转换,只排雨水时,直接排到厂外市政雨水系统,如
提供氨区 6 h 的消防用水总量。因此,在最不利工 况下,电厂 消 防 水 池 容 积 不 能 满 足 氨 区 消 防 水 量 需要。
7 建议
厂内雨水管网遭到污染,由阀门控制排到废水池收 集处理后再排出。
目前,脱硝工程氨区设置有废水池,但废水池容 积小,通常只有 30 m3 ,只能满足平时检修需要,而且 污水泵排污能力不大,一般为每台 60 m3 / h,不能按 照消防时的消防排水流量及时排除。这样,势必造 成消防时氨区及附近区域布满含氨废水,废水渗入 附近土壤、流 入 周 围 的 雨 水 系 统 会 造 成 环 境 污 染。 现阶段,在老电厂脱硝改造工程中布置足够大的水
3 其他技术措施
( 1) 合理安排磨煤机配煤燃烧。在低负荷运行 时,磨制低热值褐煤的磨煤机出力要留有 3 t / h 左右 的余量,使磨煤机保持较大出力而不是满出力运行, 而磨制高热值褐煤的磨煤机保持低出力运行。这 样,既能满足升负荷的要求,又能防止磨煤机堵塞, 风道阻力突增而引发一次风机失速。
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