油水分离试验报告
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5. 调节进料阀门、及有机相阀门开度,使其流量稳定在 0.1m3/h 左右。
6. 进料半个小时缓慢打开碱水阀门,打开排下的碱水阀门,进行取样检测。
7.设备稳定运行 1 天。 8.重复 5-7 步骤,使其流量分别稳定在 1.2、…2 m3/h。 9. 停车,关闭进口物料阀门,排净相分离器设备中的物料,用水对相分离器 进行冲洗,然后排尽相分离器和管道中的水。
实验取样 对比图, 经过处理 外观上明 显清澈, 无浑浊状 态,未处 理明显有 浑浊,油 包水想象 取样进相分离前后对比照片 显严重。
经过相分离器取样的照片
4试验设备
现场试验分离膜设备
经过 3 天实验过程,基本达到实验目的,检测到设备运行的各项指标,都完 好,出油非常流畅,沉降时间与设计的时间基本吻合,设备的各结构都满足 该工况的条件,达到试验分离目的。
水解物含水分离实验报告
南京蓝胜环保科技有限公司 2018 年 7 月 26
1
水解物含水分离现场实验报告
工况简介:
介质 名称 组分 流量 m3/h 分散相浓度 粘度 cP 密度 g/cm3 操作温度与压力
连续相
分散相
水解物硅氧烷
水
水解物硅油、水
1.5/h
未测
20
1.0
0.97
1.0
40~60℃、0.1MPa
间
(m3/h)
7 月 2 1.5 立方
物料进口硅 油含量(%)
8000PPm
LSBP-300 水相出口 硅油相含
量(%)
2400ppm
温度 (℃)
常温
相分离器前 后压差 (kpa)
5Pa
7月5
1.5 立方
6000PPm
1980ppm
常温
5Pa
南京蓝胜环保科技有限公司 2018 年 7 月 26 日
6
验,想用膜精密的结构进行分离水滴,在试验过程中取样发现,物料含水变成更浑浊
现象,经过分析验证含水经过膜分离未减少,反而增加,经过与技术人员分析及沉降
时间验证等方式,推断这种物料有油包水现象,因为膜的细小的结构打破了很小的水
滴,造成物料浑浊,经过公司技术人员认为建议采用聚集的组合式、板组和纤维结构
实验过程 的相分离器进行试验,在设备发到现场的第二天便进行安排试验,按试验方案的步骤
方案说明:
为保证聚结分离达到较高的分离精度,把含水硅氧烷将物料中大部分的水份分离出 去;因进料含水在 0.5-1%左右,水分子都比较小,物料的基本状态是水分子大部分被包 裹油里面,因水解物是线体和环体混合物,对正常的除油设备难于做到分离精度。
LSBP 相分离器由特殊板组与纤维材料组成,LSBP 相分离器基于‘液滴碰撞聚集和 层流静置沉降的原理,油水分离技术以组合式液滴聚合分离技术为基础。
进行试验,采用流量控制及压力控制,模拟实际工况的条件下,进行试验,采用取样
分析的方法,这次效果非常明显,进料浑浊的状态,经过相分离器处理物料变的很清
澈,外观变化很大,经过几组取样的对比。确定分离效果好,能彻底了去除一些水份
子,降低油中包含的水滴,达到目标要求。验证了设备的分离的稳定性。设备的压差
非常小,基本上无压差,流量稳定,进行试验放置 4 吨硅氧烷,计量流量大小的数 据,取样进出口物料数据,分离效果非常明显。具体见分析单。
组合式液滴聚合分离技术是一种新型的高效多相分离技术,分离内件由亲水或憎 水的改性纤维编织而成。对于有机化工的、油水分离而言,用纤维内件作为载体,油相 和水相通过纤维膜内件时,由于表面张力不同,各自所受的流动阻力也不同,油相和水 相会形成速度差;在流动过程中,油滴碰撞湿润的特殊设计板组表面形成油膜,大大增 加和油滴的接触面积,从而强化传质过程;水湿润亲水纤维表面形成水膜后,会和油相 中的小水滴碰撞粘附形成大水滴,在重力作用下,会从纤维表面脱落,轻相油上浮在上 面,并最终从油水分离出来。
经过本次实验验证对硅氧烷分水烷效果明显,设备运行稳定,无能耗消耗, 静设备运行,操作稳定可靠,不易堵塞。
客户进料硅氧烷含水在 5000PP-10000pp,经过相分离器可以做到 1900PPM, 减少了沉降时间,代替了后续处理的设备,可以直接送到产品罐中,节约后 续处理费用及设备。
5
实验结果
取样时 进口流量
2
内件由改性纤维材料内件与特殊板组所组成,可保证较高的分离精度,对物料进口 的分散相含量无特殊的要求。为验证设备分离可靠性实验方案如下:
所属项目
LSBP-300 相分离器实验报告
实验目的
水解物硅氧烷和水进行高精度分离
实验时间;设备从 7 月 2 日到客户现场,上午安排连接管道及罐子等准备工作,试 压查漏检查工作。下午安排进行做试验,因第一次采用超精密的纤维膜组件进行试
实验装置 和实验流
程
装置:LSBP-300 相分离器
3
具体见附图
1. 根据流程图对装置进行安装。
2. 在相分离器投入运行前,设备先进行氮气实验查漏,实验压力在 0.2Mpa,在进行水调试,要紧固所有的连接螺栓,尤其是法兰连接处的螺 栓,避免泄漏。
3. 打开物料进口、有机相出口阀门,关闭其它阀门。
4. 开始进料,缓慢将待分离物料充入管道。在加料过程中要打开排空口,当 实验步骤 完成加料,排空口需关闭。
6. 进料半个小时缓慢打开碱水阀门,打开排下的碱水阀门,进行取样检测。
7.设备稳定运行 1 天。 8.重复 5-7 步骤,使其流量分别稳定在 1.2、…2 m3/h。 9. 停车,关闭进口物料阀门,排净相分离器设备中的物料,用水对相分离器 进行冲洗,然后排尽相分离器和管道中的水。
实验取样 对比图, 经过处理 外观上明 显清澈, 无浑浊状 态,未处 理明显有 浑浊,油 包水想象 取样进相分离前后对比照片 显严重。
经过相分离器取样的照片
4试验设备
现场试验分离膜设备
经过 3 天实验过程,基本达到实验目的,检测到设备运行的各项指标,都完 好,出油非常流畅,沉降时间与设计的时间基本吻合,设备的各结构都满足 该工况的条件,达到试验分离目的。
水解物含水分离实验报告
南京蓝胜环保科技有限公司 2018 年 7 月 26
1
水解物含水分离现场实验报告
工况简介:
介质 名称 组分 流量 m3/h 分散相浓度 粘度 cP 密度 g/cm3 操作温度与压力
连续相
分散相
水解物硅氧烷
水
水解物硅油、水
1.5/h
未测
20
1.0
0.97
1.0
40~60℃、0.1MPa
间
(m3/h)
7 月 2 1.5 立方
物料进口硅 油含量(%)
8000PPm
LSBP-300 水相出口 硅油相含
量(%)
2400ppm
温度 (℃)
常温
相分离器前 后压差 (kpa)
5Pa
7月5
1.5 立方
6000PPm
1980ppm
常温
5Pa
南京蓝胜环保科技有限公司 2018 年 7 月 26 日
6
验,想用膜精密的结构进行分离水滴,在试验过程中取样发现,物料含水变成更浑浊
现象,经过分析验证含水经过膜分离未减少,反而增加,经过与技术人员分析及沉降
时间验证等方式,推断这种物料有油包水现象,因为膜的细小的结构打破了很小的水
滴,造成物料浑浊,经过公司技术人员认为建议采用聚集的组合式、板组和纤维结构
实验过程 的相分离器进行试验,在设备发到现场的第二天便进行安排试验,按试验方案的步骤
方案说明:
为保证聚结分离达到较高的分离精度,把含水硅氧烷将物料中大部分的水份分离出 去;因进料含水在 0.5-1%左右,水分子都比较小,物料的基本状态是水分子大部分被包 裹油里面,因水解物是线体和环体混合物,对正常的除油设备难于做到分离精度。
LSBP 相分离器由特殊板组与纤维材料组成,LSBP 相分离器基于‘液滴碰撞聚集和 层流静置沉降的原理,油水分离技术以组合式液滴聚合分离技术为基础。
进行试验,采用流量控制及压力控制,模拟实际工况的条件下,进行试验,采用取样
分析的方法,这次效果非常明显,进料浑浊的状态,经过相分离器处理物料变的很清
澈,外观变化很大,经过几组取样的对比。确定分离效果好,能彻底了去除一些水份
子,降低油中包含的水滴,达到目标要求。验证了设备的分离的稳定性。设备的压差
非常小,基本上无压差,流量稳定,进行试验放置 4 吨硅氧烷,计量流量大小的数 据,取样进出口物料数据,分离效果非常明显。具体见分析单。
组合式液滴聚合分离技术是一种新型的高效多相分离技术,分离内件由亲水或憎 水的改性纤维编织而成。对于有机化工的、油水分离而言,用纤维内件作为载体,油相 和水相通过纤维膜内件时,由于表面张力不同,各自所受的流动阻力也不同,油相和水 相会形成速度差;在流动过程中,油滴碰撞湿润的特殊设计板组表面形成油膜,大大增 加和油滴的接触面积,从而强化传质过程;水湿润亲水纤维表面形成水膜后,会和油相 中的小水滴碰撞粘附形成大水滴,在重力作用下,会从纤维表面脱落,轻相油上浮在上 面,并最终从油水分离出来。
经过本次实验验证对硅氧烷分水烷效果明显,设备运行稳定,无能耗消耗, 静设备运行,操作稳定可靠,不易堵塞。
客户进料硅氧烷含水在 5000PP-10000pp,经过相分离器可以做到 1900PPM, 减少了沉降时间,代替了后续处理的设备,可以直接送到产品罐中,节约后 续处理费用及设备。
5
实验结果
取样时 进口流量
2
内件由改性纤维材料内件与特殊板组所组成,可保证较高的分离精度,对物料进口 的分散相含量无特殊的要求。为验证设备分离可靠性实验方案如下:
所属项目
LSBP-300 相分离器实验报告
实验目的
水解物硅氧烷和水进行高精度分离
实验时间;设备从 7 月 2 日到客户现场,上午安排连接管道及罐子等准备工作,试 压查漏检查工作。下午安排进行做试验,因第一次采用超精密的纤维膜组件进行试
实验装置 和实验流
程
装置:LSBP-300 相分离器
3
具体见附图
1. 根据流程图对装置进行安装。
2. 在相分离器投入运行前,设备先进行氮气实验查漏,实验压力在 0.2Mpa,在进行水调试,要紧固所有的连接螺栓,尤其是法兰连接处的螺 栓,避免泄漏。
3. 打开物料进口、有机相出口阀门,关闭其它阀门。
4. 开始进料,缓慢将待分离物料充入管道。在加料过程中要打开排空口,当 实验步骤 完成加料,排空口需关闭。