松南气田气井增压效果评价
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松南气田于2009年10月底建成投产运行,累计生产天然气50多亿方。
目前松南气田生产井整体井口油压、产量逐年递减。
自2016年开始,逐渐对松南气田营城组和登娄库组低压单井实施单井增压,本文对营城组和登娄库组气藏增压单井进行了效果评价。
1 松南气田开发概况
松南气田包含营城组和登娄库组两个气藏,其中营层组动用地质储量160亿m 3,动用可采储量95.49亿m 3,累计产气52.11亿m 3,采气速度8.06%;登娄库组动用地质储量51.05亿m 3,动用可采储量13.62亿m 3,累计产气5.46亿m 3,采气速度6.25%。
2 营城组气井增压效果评价2.1 营城组开发概况
松南气田营城组气藏2008年投产。
近年来,地层压力逐渐降低,YS1火山机构地层压力由42MPa降至20.33MPa,YP7火山机构地层压力由41.9MPa降至20.36MPa。
目前,营城组共有生产井18口,平均油压9.65MPa,日产气221万m 3,日产水439m 3,水气比1.96;近年来,气藏产水矛盾不断凸显,产液量、水气比呈逐渐上升趋势。
2.2 增压效果评价
2.2.1 增压效果概况
2016年以来,受油压低于进站压力及水淹影响,部分气井无法连续生产,采取单井增压方式进行开采。
目前,营城组共有增压气井4口,截止至2018年8月16日,累计增产2255.7068万方。
2.2.2 增压开采降低气井废弃压力,提升气藏可采储量增压开采,井口可生产油压从7.5M P a 降到1.0M Pa ,按照本年动态监测结果,平均井筒损失8.24MPa,则废弃压力从15.74MPa降到9.24MPa,利用压降法确定的YS1区块可采储量由70.86亿m 3增加到94.54亿m 3。
2.2.3 增压开采提升携液效果,保持稳定生产
YP7、YP11井水淹后,增压复产生产平稳,油套压和水气比相对稳定,气井携液效果良好。
说明增压开采是营城组高产水气井排水采气的一种有效方式。
2.2.4 增压开采有效解决单井油压低于进站压力问题两口井因油压低于进站压力无法进站生产,增压开采后成功复产。
YS101井2018年5月投入增压开采,累计增产34万m 3。
YP4井2017年8月投入增压开采,实现规律性间歇生产,累计增产219万m 3。
说明增压开采是低压气井恢复进站生产的有效手段。
2.2.5 增压开采经济效益显著
综合考虑电费、增压单井承包费用以及污水拉运费用等,按照1370元/千方气价进行计算,营城组4口增压气井每月利润145.98万元。
自增压开始,截止至2018年8月中旬,累计利润1943.48万元。
3 登娄库组气井增压效果评价3.1 登娄库组开发概况
松南气田登娄库组气藏岩性致密,平均渗透率0.19m D ,属特低渗气藏,地层压力15.94M P a (2018.8),2016年开始多口气3.1井因井口压力低停产,2017年2月陆续实施增压开采,目前在生产井9口全部增压投产。
3.2 增压效果评价
3.2.1 增压效果概况
登娄库组气藏单井与2017年开始陆续实施增压开采,目前9口在生产井全部实行单井增压开采,截止2018年8月中旬,增压气井日产工业气21.27万m 3,累产工业气4661.45万m 3。
3.2.2 增压开采降低气井废弃压力,提高气藏可采储量登娄库组气藏实施增压开采后井口可生产油压从7.5MPa降到1.0MPa,按照本年动态监测结果,平均井筒损失5.25MPa,废弃压力从12.75MPa降到6.25MPa,利用压降法确定的可采储量由6.56亿m 3增加到8.98亿m 3。
3.2.3 增压开采有效控制气藏递减率
通过增压开采,登娄库组气藏综合递减率由10.27%降至3.6%,气藏递减率得到有效控制。
3.2.4 提升气井携液能力
YD8HF、YD10HF井2016年因压力低停产,2017年增压复产,采用单井增压与连续油管复合排水采气,增压后生产稳定。
说明单井增压与连续油管复合排水采气能够有效提升气井携液能力。
3.2.5 增压开采经济效益显著
综合考虑电费、增压单井承包费用以及污水拉运费用等,按照1370元/千方气价进行计算,登娄库组9口增压气井每月利润836万元。
自增压开始,截止至2018年8月中旬,累计利润6459.63万元。
4 结束语
松南气田营城组和登娄库组气井通过单井增压开采,解决低压井无法进站的问题,提升气井携液能力,保障稳定生产,有效的降低了气井的废弃压力,控制气藏的递减率,提升了气藏的可采储量。
参考文献
[1]唐建荣,张鹏,吴洪波,等.天然气增压开采工艺技术在气田开发后期的应用[J].钻采工艺,2009.
[2]郭显赋.低压地产气井增压开采技术[J].石化技术,2018.
松南气田气井增压效果评价
赵权森
中国石油化工股份有限公司东北油气分公司 吉林 长春 130062
摘要:通过从废弃压力、气藏递减率、可采储量、经济效益等多个方面对松南气田营城组和登娄库组增压单井进行效果评价。
分析认为通过单井增压可以解决低压井无法进站的问题,提升气井携液能力,保障稳定生产,有效的降低了气井的废弃压力,控制气藏的递减率,提升了气藏的可采储量,创造良好的经济效益。
关键词:营层组 登娄库组 气井 单井增压。