来料品质异常报告模板

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供应商来料异常改善报告—模板

供应商来料异常改善报告—模板

深圳市佑安科技有限公司供应商改善对策报告 Supplier Corrective Action Report表格编号:OP-XX-XX-XXXSection I (问题描述)SCAR #: _2020012 发放日期: 2020.7.4 要求回复日期 : _ 2020.7.7 _发 出 人: XXX 供 应 商: _XXX发生时间:发生地点:不良数量:不良现象:来料信息: 料号: 批次: 不良率:(不良图片)*****************************************************************************************************************************************Section II 供应商回复:* 注意: SCAR 发放后必须3个工作日内回复给佑安科技品质部, 否则由此导致产生的本公司所有品质 纠 正 措 施 栏 改 善 对 策 完成日期根本原因流出原因临时对策长期对策供应商分析人: XXX 审核人: XXX*****************************************************************************************************************************************************************************Section III 佑安科技IQC 跟进异常:IQC 跟进结果:有无发现异常 日 期:2020/XX/XX供应商对策评估: 是否有效SCAR 关闭人:XXX日 期:2020/XX/XX。

年度来料品质异常汇总分析记录

年度来料品质异常汇总分析记录

25
来料检查
26
来料检查
27
来料检查
28
来料检验
29
来料检查
30
来料检查
31
来料检查
32
组装工程
33
来料检查
34
来料检查
35
来料检查
36
来料检查
37
来料检查
38
来料检查
39
来料检查
40
组装工程
物料名称
XX年度来料异常汇总分析
适用机型
供应商名 称
来料数量
检查数量
不良品数 量
125
125
45
不良率 36.00%
来料检测
88
来料检测
89
来料检测
90
来料检测
91
来料检测
92
来料检测
93
来料检测
94
来料检查
95
来料检查
96
来料检查
97
来料检查
98
来料检查
99
来料检查
100
来料检查
101
来料检查
102
来料检查
103
来料检查
104
来料检查
105
来料检查
106
来料检查
107
来料检查
108
来料检查
109
来料检查
110
来料检查
639
22
3.44%
显示屏指示灯不亮
200
20
20
100.00%
线序排列与图纸要求不符
200
20
20
100.00%
线序排列与图纸要求不符

品质异常统计表参考模板

品质异常统计表参考模板
来料轮面不平,导致质量问题(100个大轮中有2-4个是不合格的,不合格品的比率为2-4﹪)
把在部装和总装中检查到不转的轮子进行更换。
要在部装检查好,再上总装(有的在部装检查时能转半圈,到了总装就出问题,所以部装必须一个一个仔细检查好,再上总装);把不合格品收集好给到品管,要求供应商改善,品管员作重点跟进。-----7月27日,员工反映不良品减少很多,做了12条链(用了1080个轮子),只有2个不合格,不合格比率为2‰
镶条钻点方法不对,造成点角度与安装角度不一致,锁紧螺丝后镶条不平行
已装配成品进行返修,将镶条反面安装,先安装再配钻,保证钻点角度与安装角度一致
先装配镶条再进行配日
60CL封边机输送链条有长一两节,也有短两三节,甚至五六节的(32条有3条出现此问题)
来料检验未按抽样标准检验,发现异常未做出拒收处理
焊接的面是斜的,机加没按要求进行加工;出现此问题很少,员工大意,安装没有对零件进行检验。
把装好的电器件拆下来,更换好的配件,再进行总装(7月16日跟进时,以上动作已作好---用时两小时)
机加要严格按要求进行加工,员工安装前要对零件进行自检,发现不合格的一定要进行更换处理。
储俊
14
7月15日
压料轮跟压料梁接处面高低不平,导致装机后,轮子不转。(从7月15日--20日上午,4.5天的时间共发现179个不良品,平均一天40个)
将已领出的安装板,下单到机加车间,按图纸要求补上一个孔位(7月15日已下单,17日返工完成)
新加工的零件严格按已更改图纸的要求进行加工,对库存中的不合格品进行返工
温玉宽

日期
异常问题点
原因分析
处理措施
预防措施
责任人
跟踪人

不合格异常报告(标准表格)

不合格异常报告(标准表格)
生产&品质异常报告
发出日期:年月日本单编号:
异常来源
口质量管理体系口生产单位口客户投诉口厂商来料口其它:
发生日期
责任单位/供应商
异常描述:
发现人/日期:组长/日期:部門主管/日期:
原因分析:
编制:审批:日期:
预防措施:(后续的预防和水平展开的措施以及标准化)
YHQP-01-02
编制:审批:日期:
效果跟踪:
已按要求跟进三个批/次的来料/生产/等的检验生产工作。三个批/次的跟进证据或报告编号及对应的结果是:
三次跟进如有1次的结果为不合格,则判定改善不合格。
改善效果描述:
跟进人/日期:
最终评定:
是否可以结案可不可如果不可,是否重发CAR是否
部门主管:日期:
重新发CAR给责任供应商/单位通报再次检讨改善,CAR编号:

005来料品质异常处理报告

005来料品质异常处理报告

负责人:
本批判定
MLS-STD-105E(11) 严重缺点(CR) 主要缺点(MAJ) 次要缺点(MIN) 判定:
AQL 0.065% 0.25% 0.40%
AC/RE
不良品数量
确认: 2、采购:
3、不良原因分析:(请厂商用正楷字填写)
负责人: 4、改善及防止对策:(请厂商用正楷字填写)
负责人: 5、已交本厂之库存品,再发现有上述暇庇如何处理:(请厂商用正楷字填写)
来 料 品 质 异 常 处 理 报 告
厂商: 很抱歉通知你们公司送来的材料不符合 我司标准,请分析不良原因,并提出改善方 法及防止对策。请在收到此单后在48小时内 给予回复,否则按超出一Байду номын сангаас扣货款2%处理。 核准 品管主管
QR--品质-005
采购 经办
供应商名称: 产品型号: 订单号码: 批量: 抽检数量: 抽检日期: 1、不良状况:

来料品质异常单

来料品质异常单
东莞市成良智能科技有限公司
来料品质异常单
供应商 订单号 抽样数量 IOC判定: □合格 物料名称 物料编码 不良数pcs □ 不合格 来料日期 来料总数
编号:——————
不良率%
抽样标准:GB/T2828.1-2003一般检查水平II 问题类型: □外观 □材质 □结构 允许水准:□CRI0 □MAJ0.4 □MIN0.6 □性能
请供方收到<来料品质异常单>后2天内回复不良原因及改善对策,否则每份按50元扣款。
保存年限:


CL-IQC-0001A
效果确认(IQC跟踪效果并记录):
来料批次
责任人/日期: 1
2
3
4
跟踪供应商采取对策后连续三批供货是否有同样的不良品发生: 来料日期 □对策有效 □对策无效
检验结果 审核/日期 不良材料处理供应商回复(供应商或采购部给出材料处理方式): 由我公司自行处理 □补料,我公司扣除材料货款 备注: □补料,不良物料退回供方 □补料,不良物料
发生地点: □来料 □制程 □成品 □客户
状态描述:
期:
PMC
▲MRB最终评审结果
采购部
□退货
生产部
□特采
工程部
□供方挑选
研发部
□我司挑选
市场部
□其他
品质部 总经理 /最终核准 不良原因分析(供应商填写):
审核/日期:
责任人/日期:
NG
改善对策(供应商填写):
审核/日期:

来料异常反馈报告模板

来料异常反馈报告模板

来料异常反馈报告模板1. 异常情况描述描述来料异常情况,包括但不限于以下内容:•来料数量与订单数量不一致•来料与订单规格不符•来料品质不合格•来料包装破损或不完整2. 异常原因分析分析导致来料异常的原因,包括但不限于以下可能原因:•供应商发错货、漏发货或多发货•采购订单填写错误或读写错误•供应商产品质量不稳定,存在品质风险•运输过程中受到损害或受潮、变形等影响•采购个人疏忽或不合理处理履约风险3. 异常影响评估针对异常情况对生产计划、产品质量、客户交期等方面的影响进行评估,包括但不限于以下内容:•投入到生产线中处理的时间、人力成本等•生产计划调整所导致的生产效率损失•来料问题可能带来的最终产品降质甚至无法使用的问题•延误客户交期而可能导致的客户投诉情况4. 短期处理措施描述采取的短期处理措施,包括但不限于以下方面:•对来料进行接收检验,切断问题批次并进行退货处理•重新向供应商确认接下来的交货计划、质量标准等要求•协调相关部门进行生产计划的调整以抵消影响•督促和提供支持以确保客户对已交付的产品满意•加强内部协作,避免个人疏忽再次发生5. 长期控制措施描述长期建立完善的采购控制体系,避免再次出现类似情况,包括但不限于以下方面:•加强对供应商准入审核并进行评估,确保供应商实力和合规性•精细管理采购订单,确保订单填写、审核、确认环节的无纰漏•加强对供应商质量控制的监督和培训,提高质量意识•加强运输环节的管控,确保途中无损害或变形等情况•完善内部履约体系,加强对员工工作纪律的监管和教育6. 结论简单总结整个来料异常情况的处理,包括短期处理措施的执行情况和长期控制措施的落实情况,尤其需要凸显对客户的感知和满意度。

来料质量异常处理单

来料质量异常处理单
供应商名称 批号
检查日期
不良发现地
进货检查 生产线
是否要采取改正措


不良详细情况 不良说明(可附照片)
深圳市航昇科技有限公司
来料质量异常处理单
品名
规格型号
开单日期
Байду номын сангаас收货日期
到货数量 物料仓 客户处
检验方法 处置方法
□抽检 返供应商 让步接收 挑选
不是
发生次数
第一次 第三次
□全检
第二次 经常发生
数量
不良严重度
轻度( 外观 ) 严重 ( 尺寸 ) 非常严重 (性能 )
发现者: 供应商填写
由客户报废
客户填写 返检人:
供应商填写 改正措施报告 3日内给予书面回复
1周内给予书面回复 根本原因
审核: 退回供应商处 供应商签名
件退回给供应商 件退回给供应商
不良流出原因
采购确认:
针对根本原因的改正措施
针对流出原因的改正措施
改善效果验证(客户品质部填写) 报告已发送给供应商
批准/日期
确认/日期

品质异常处理报告

品质异常处理报告

追溯区域
确认数量
确认日期
确认人
处理措施
□在线半成品
□仓库半成品
□仓库成品
□FQC处成品
□OQC处成品
□外发电镀
□IQC/供应商处
□出到客户处
临时措施(由品质部推导责任部门执行):
确认(责任人签): 永久措施(由品质部推导责任部门执行):
确认(责任人签): 效果确认与跟踪(由品质部跟踪并确认):
审核(品质部签): 审核(品质部签):
责任部门: □品质 □生产 □工模 □业务 □采购
抄送部门: □品质 □生产 □工模 □业务 □采购
相关部门建议会签栏:
□物控 □物控
□仓库 □仓库
□其它: □其它:
原因分析(由品质部门推导责任部门分析):
分析人:
确认(责任人签):
审核(品质部签):
是否需要追溯不良流向:□是 □不,如果是请执行以下清仓流程(由品质部推导相关部门确认):
品质异常处理报告
异常发生区域 □来料 □制程 □成品 □客户 □其它:
异常发现时间
年 月日 点 分
异常紧急程重程度
产品名称
产品编码
订单编号
涉及批量
不良现象描述(提出部门填写):
报告编号:
□致命 □严重 客户/供方 不良比率
□轻微
提出人:
确认(责任人签):
责任部门与抄送部门(由品质部判定并填写):
确认(责任人签):
审核(品质部签):
流程说明:
1.提出部门→品质部→责任部门→品质部→二日内完成送交品质部存档备查;
2.实施临时对策时,责任单位立即执行措施,品质部进行品质判定;
3.实施永久对策时,责任单位在二天内予回复,品质部后续跟进,并进行效果确认;

原材料品质异常处理追踪单

原材料品质异常处理追踪单
是否对供应商进行扣款:是□金额:否□
意见:
品质部经理:
表单编号:PB-01
×××有限公司
来料品质异常处理追踪单
编号:
供方发现日期
产品名称
产品规格
异常性质
初发□再发□
异常现象
批量
不良数量
不良率
异常描述:
描述人:
临时对策:
责任单位:责任人:对策实施日期:对策完成日期:
异常处理意见:退货□返工□返修□降级□让步接收□挑选□报废□
品质部经理:
相关单位意见
技术
签字:
采购
签字:
PMC
签字:
生产
签字:
仓库
签字:
财务
签字:
不良原因分析:(供应商填写)
改善对策:(供应商填写)
永久对策:
责任单位:责任人:对策实施日期:对策完成日期:
效果追踪:(对策实施一个星期后,验证时间为一个月)
1、临时对策问题点是否还有:是□否□
2、永久对策问题点是否还有:是□否□
品质部追踪人:日期:

品质异常改善报告范文(精选3篇)

品质异常改善报告范文(精选3篇)

品质异常改善报告范文第1篇首先,你要明白一个道理,让你写改善报告并不是追究你的责任,而是让你这样的第一当事人想出不让这样的事再发生的办法,以杜绝同样的事或带有普遍性类似相同点的事再发生,正所谓“没有解决不了的问题,只有发现不了的方法!”明白了这个道理后再写这报告就不会有什么心理负担了,写起来就简单了。

(1)写出不良产生的原因,是什么原因就写什么原因。

要写清是什么时间在哪里发生的是怎么发生的,是谁发现的发现后采取了什么临时措施就是所谓的对策。

一共发现不良品多少台,是否全数追回等等。

(2)写出你能想出的最简单、最有效的杜绝此类事件再发生的方法也就是所谓的改善。

这样的改善最好对事不对人,改善结果应适用于此类事件不再发生,不能只针对你一个人,或一小群人而是适用于每一个人,要不然,就没有意义了。

品质异常改善报告范文第2篇经对近期时间所出现的异常缺失原因所作的反思,为预防类似事件再次发生,制定如下预防改善方案。

1、尔后不论何种机台生产生产何种料号,严格要求于生产前均需要制作首件,且每轴皆要制作首件,首件经品保确认OK后方可正式量产,预防PIN钉偏造成尺寸偏移不良的出现;2、严格要求品保确认首件的先后顺序,先确认首件外观,再确认首件尺寸,并要求将确认结果记录在“首件检查日报表”内;3、品保人员确认尺寸时,要求结合工程提供的简图用卡尺测量槽/边/孔/外形尺寸,并将测量数据记录在“首件检查报表”内;4、不能用卡尺测量的尺寸,品保人员要将首件送二次元处对尺寸作全测确认首件;品保首件确认OK后,送品保组长审核确认并建立首件OK样品,将首件样品放置于制作机台处,以便操作员/品保对量产后产品以首件作对比确认用;5、量产中生产下机的每趟板均要求操作员做自检确认,主要检查底板与面板(底板主要检查有无漏捞/未捞透,面板主要检查多捞及刮伤等),操作员及品保检验均要记录检查数据与结果,特别是品保人员要记录检验的数量与频率,要与生产记录相对应;7、产线干部/品保干部对组员的执行状况作验收/确认/查核,未按要求作业的人员要进行必要的处罚;8、每日每周对组员进行品质不良宣导/客诉宣导,让其了解厂内及客诉品质异常,教育训导员工品质意识;9、利用公司相关品质统计表张贴公布品质,使全体员工认识品质,优劣对比激发品质竞争气氛,提升公司品质现状;10、干部自我反省,增强责任感与使命感,以身作则,发挥督导力与管理力。

异常报告单

异常报告单

备注:此联络单回复期限请于异常报告下达三天内回复,否则则视同无改善而不予验收,此单牵涉到金额复制 给财务1份
欧邦智能家居(武汉)有限公司
品质异常联络单
不良品来源 供应商 □ 产品名称 产品规格 内部 □ 来料 □ 制程 □ 成品 □ 发生日期 抽检数量 不良比率 客户名称□ 产品数量 不良数量 表单编号:ob-qc-001 版本:A0 客户□
不良描述
品质部初审意见
退货□
特采□ 检验员:
返工 □
挑选□
报废□ 审核员: 研发部
其他□
检验日期: 物控部
相关部门意见
生产部
采购部
工程业务部原因分析:责 Nhomakorabea任 单 位 填 写
临时对策:
永久对策:
结果统计
返工合格数: 报废数: 1.品质异常追踪处理 已报废 □ 已返工/复检合格 □
特采数: 退货数: 已退货□ 其他 □
效果确认
2.纠正措施执行情况 已执行可接受 □
未执行/发出纠正预防报告要求整改□ 确认人/日期:

IQC来料检验异常报告(A)

IQC来料检验异常报告(A)

□ 让步接受
□ 特采
□ 改为其它用
□ 退货
□ 返工 □ 挑选/加工 □其他意见:
□全检
□克服使用
特殊处理意见裁决:
备注: 尺寸量测记录(标准件记录三组,非标件记录九组)。
表格编号: HXF-QR-04-002
3%)
不良数:




不良率:
)。 (
检验结果
第 一
不良率 初判 复判 联 品








不良率:
)。 联 I
检验结果 Q
C
不良率 初判 复判 留




联仓库源自留底不良率:
) )。
□不合格
□待定
复核:
评审意见
评审意见
签名:
日期: 年 月 签名
运营/计划部意见:
工程部意见:
采购部意见:
生产部意见: 品质部裁决意见:
日 评审部门
1#
2#
3#
4#
检验要求/标准
□合格 审核:
计数值检验不良总合计(抽检总数: 取样数
5#
6#
7#
8#
9#
计量值检验不良总合计(抽检总数:
试验结果描述
试验数
可靠性检验不良总合计(抽检总数:
不良数:
严重 (允收比例
1%)
缺陷数量 轻微
(允收比例 3%)
不良数:
严重 (允收比例
1%)
缺陷数量
轻微 (允收比例
□《图纸或承认书》
□《检验作业指导书》 □《BOM单》
□《进料检验标准》 □其它《

供应商来料不良统计报告

供应商来料不良统计报告

序号日期提出人产品名称不良现象描述不良图片不良原因责任单位解决方法改善措施备注12020.07.02IPQC XD2179-G墙板IPQC在巡检XD2179-G墙板烤漆发现胚体(川仁提供)未挑选出有焊渣部分,烤后焊渣较明显.总数量:375PCS;不良率50%上线前未挑选出有焊渣部分乐联IPQC已贴红牌,挑选出不良品脱漆所产生费用由供应商承担22020.07.02IQC WH3312三角板IQC抽检WH3312三角板发现包边处有间隙,胶水有外溢的现象.总数量:155套;不良率30%供应商来料不良腾宇IQC已贴红牌按退货处理32020.07.03IPQC MD2380-A IPQC在抽检MD2380-A成品包装时发现外箱有漏贴二维码.总数量:300PCS:不良率23%折盒员工没有区分是否贴标,包装人员没有分开放置润恒泰IPQC已要求全检,不良数70PCS已补贴42020.07.03IPQC XD9604左右前腿IPQC首件冲压加工的XD9604左右前腿发现供应商来料内孔倒角过小,要求倒1.7MM,实倒0.7MM.总数量:1014PCS:不良率100%代应商来料不良棋顺IPQC判定不合格待退货处理52020.07.04IQC XD2615-1 IQC来料检验XD2615-1排袋时发现塑胶垫片少数一个,应为8PCS,实数为7PCS.总数量:91260PCS:不良率10%供应商来料不良翔永IPQC判定不合格退货处理2021年3月份来料品质异常统计62020.07.04IQC ST31脚架 IQC检ST31脚架有3处问题:1.盲孔焊接处有气孔,2.支撑脚与上框实配M8牙孔有偏移无法装螺丝,3.管未钻漏水孔.不良数量:22PCS:不良率100%;供应商来料不良众兴鑫IQC已要求供应商现场返工处理72020.07.04IQC XD2463副臂IQC检XD2463副臂来料时发现管口披锋过大.总数量:2400PCS:不良率80%供应商来料不良九立IQC贴红牌已退货处理82020.07.04IPQC MD5428横条包装产线在准备回牙加工MD5428时发现两端的4个M5牙未攻牙.总数量:1500PCS:不良率100%供应商来料不良晟豪包装未上线生产,不良品待仓库退给供应商返工92020.07.04IQC XIN059蓝色PE袋IQC检来料蓝色PE袋时发现袋侧边破裂.总数量:1500PCS:不良率100%供应商来料不良锦涵IQC判定不合格,本厂报废处理102020.07.04IPQC MD2298-2螺丝包IPQC包装首检MD2298-2螺丝包时发现7/32”钻头表面防锈油颜色发黑,沾染到塑胶袋上,影响外观.总数量:1300PCS:不良率5%供应商来料不良三和包装车间挑选使用112020.07.06IPQC XD117水管架 IPQC在供应商良联抽检XD117水管架成品包装时发现产品烤漆不良露底,抽检10PCS均露底.总数量:400PCS:不良率100%供应商喷涂不良良勤IPQC已要求供应商返工处理122020.07.06IQC XD2180墙板 IQC来料检XD2180墙板发现有毛刺未除,抽10PCS有7PCS不良.总数量:2000PCS:不良率70%;供应商来料不良润恒泰经王经理批准,此批特采接收,毛刺由包装车间协助处理132020.07.06IQC MD2127墙板 IQC来料检验MD2127墙板横条发现有批量披锋未除.总数量:1016PCS:不良率80%供应商来料不良润恒泰IQC判定不合退货处理142020.07.06IQC XD2298-Z黄盒 IQC检XD2298-Z黄盒时贴纸卡位印错地方,折盒后应在外侧.总数量:251PCS:不良率100%供应商来料不良浚升达经业物朱经理确认特采使用152020.07.08IQC MD2298副臂IQC来料检MD2298副臂发现管套内生锈不良.总数量:3651PCS:不良率45%供应商来料不良恒通IQC判定不合退货处理162020.07.10IQC XD5610支撑杆IQC来料检XD5610支撑杆折边处有压痕,烤漆测试后仍有明显印痕.总数量:505PCS:不良率60%供应商来料不良众兴鑫IQC判定不合退货处理172020.07.10IQC704-KD IQC检704-KD托盘时发现LOGO处有披锋示除.总数量:1200PCS:不良率60%供应商来料不良书楼IQC已贴红牌已退货处理182020.07.10IQC MD2361-32墙板IQC检MD2361-32墙板发现内孔处毛剌披锋不良.总数量:1600PCS:不良率80%供应商来料不良润恒泰IQC已贴红牌已退货处理192020.07.10IQC MD2463-02说明书IQC来料检MD2463-02说明书时发现文档顶部印刷与电子文档不符.总数量:1000PCS:不良率100%业务提供给供应商资料未更新,样版与文档不符中天业务刘珠娟与客户沟通后,同意此批特采使用202020.07.11IQC XD2163-OPTPE袋IQC来料检XD2163-OPT排袋发现不良两处:1.螺丝包排袋尺寸不合格,一款比样版宽,另一款比样版长;2.PE袋4*14警告标语印刷错误,要求为无三国警告语印刷.总数量:3000PCS:不良率100%;供应商来料不良锦涵排袋业务吴香香同意特采使用;PE袋警示语印刷错误的600PCS退货处理212020.07.11IQC XD2476面板IQC来料检XD2476面板发现有边缘毛剌未除干净,抽10PCS有5PCS不良.总数量:400PCS:不良率50%供应商来料不良恒通王经理批准特采,由包装车间协助挑选222020.07.13IPQC B86EVIPQC巡检包装车间B86EV墙板时发现墙板上的竖条用错,应为无凹点.总数量:500PCS:不良率25%供应商来料不良润恒泰车间挑选出不良品124PCS,IPQC已挂红牌隔离232020.07.13IQC XD2180墙板IQC检XD2180墙板发现表面有砂粒、爆漆,胚体有发黄生锈现象,抽7PCS有4PCS不良.总数量:2135PCS:不良率50%供应商来料不良润恒泰IQC挂红牌已退货处理242020.07.13IQC XD2379-Z说明书IQC来料检XD2379-Z说明书发现反面印刷错误,印成XD2393-Z了.总数量:502PCS:不良率100%采购提供给供应商的资料错误,供应商未发现文档错误采购科IQC已贴红牌,按报废处理252020.07.14IQC XD2180长条IQC检来料XD2180长条发现内侧生锈,抽10PCS有8PCS不良.总数量:1560PCS:不良率80%供应商来料不良润恒泰IQC挂红牌已退货处理262020.07.15IQC XML006-24K螺丝包IQC检XML006-24K螺丝包发现两处问题:1.第2格垫片厚度用错,应为1.0*M20*8.5,实测为1.5*M20*8.5;2.第4格平头内六角M6*8螺丝数量包错,应为8PCS,实包为4PCS.总数量:2403PCSPCS:不良率100%供应商来料不良翔永IQC判定不合格已退货处理;272020.07.15IQC PL2868-LK排袋IQC来料检PL2868-LK排袋发现与文档不符,第1格漏印小纸条内容.总数量:1002PCS:不良率100%供应商来料不良锦涵IQC判定不合格已退货处理;282020.07.15IQC FD9101面板IQC来料检FD9101面板发现白色防火皮与样板不符,要求为平光表皮,实为砂纹表皮.总数量:250PCS:不良率100%供应商来料不良腾宇业务科周佳特采292020.07.15OQC MD2393-MX OQC成品验货MD2393-MX时发现主副臂生锈严重,总数量:500套:不良率100%供应商来料不良东兴包装车间已全部拆箱返工,返工费用由供应商承担302020.07.16IQC WML16-09IQC来料检WML16-09排袋发现印刷错误,要求为无图.总数量:502PCS:不良率100%供应商来料不良锦涵经业务徐雪琳确认,此批可特产使用312020.07.16IQC B86-EV墙板IQC来料检B86-EV墙板发现竖条有混料XD2179-G的竖条,要求是无凹点.总数量:916PCS:不良率25%供应商来料不良润恒泰1.IQC判定不合格退货处理322020.07.16IQC XD2606主副臂IQC检来料XD2606主副臂发现百格爆漆不良.总数量:4242PCS:不良率10%供应商来料不良东兴IQC判定不合格已退货处理;332020.07.17IQC 1.5*440mm卷料IQC检来料1.5*440mm卷料测试硬度不合格,标准要求50-70HRB,实测35-45HRB,,经冲压后承重测试181KG,产品均出现严重变形、脱落.总数量:16卷:不良率100%供应商来料不良宝申IQC判定不合格,按退货处理342020.07.17IPQC MD2380-A墙板IPQC在巡检发现MD2380-A墙板中频焊焊接不牢固,拉力测试后脱焊.总数量:2500PCSPCS:不良率100%供应商制程不良润恒泰IPQC判定不合格,挂红牌要求返工处理352020.07.17IQC MD2296-A鸡蛋壳IQC来料检MD2296-A鸡蛋壳以现外观有破损和脏污.总数量:3000PCS:不良率80%供应商来料不良深源昌IQC判定不合格已退货处理;深源昌MD2296-A鸡蛋壳.xlsx362020.07.17IQC M6*15mm调节把手IQC来料检M6*15mm调节把手时发现头部螺丝裂纹不良.总数量:5000PCS:不良率90%供应商来料不良佳正能IQC判定不合格已退货处理;372020.07.18IPQC XD2616-24包装在加工XD2616-24时,发现墙板塑胶盖左右颜色有差异.总数量:10010PCS:不良率5%供应商来料不良逸新包装车间挑选使用,不良品挂红牌待退回处理382020.07.18IPQC XD9601后腿冲压车间加工成型XD9601后腿时发现会有明显台阶或破裂.总数量:1800PCS:不良率100%;供应商来料不良棋顺1.IPQC判定不合格已按报废处理,生产重新下料;2.损失费用由供应商承担392020.07.18IPQC ST26-1包装车间加工ST26-1立柱时发现表面有批量性凹坑、麻点、鼓包.总数量:300套:不良率77%供应商来料不良润恒泰车间挑选使用,不良品挂红牌退货处理402020.07.18IQC XD5107说明书IQC检来料XD5107说明书时发现实物印刷与文档不符.总不良数量:1800PCS:不良率100%供应商来料不良中天IQC贴红牌按报废处理412020.07.18IQC MD2298-2蛋型管IQC来料检MD2298-2蛋型管发现管口有披锋.总数量:2289PCSPCS:不良率30%供应商来料不良良勤IQC判定不合格按退货处理422020.07.20IQC XD5107螺丝包IQC检来料XD5107螺丝包发现垫片有混料情况,要求垫片为1.0*8.5*18MM,实测混有1.2*8.5*18MM垫片.总数量:576PCS:不良率15%供应商来料不良三和IQC判定不合格已按退货处理432020.07.20IQC M10*50䐍胀胶塞IQC来料检验䐍胀胶塞P3015时发现扭力测试不达标,太脆易破损,材质不合格.总数量:300000PCS:不良率100%供应商来料不良逸新IQC判定不合格已按退货处理442020.07.20IQC XD2616鸡蛋壳IQC来料检验XD2616鸡蛋壳时发现形状与样版不符.总数量:502PCS:不良率100%供应商来料不良华懋IQC判定不合格已退货处理;452020.07.20IQC M6*15调节把手IQC检来料M6*15调节把手发现牙径大小不一,要求为5.8-5.9MM,实测一包有3-5PCS为5.5-5.7MM.总数量:8000PCS:不良率5%供应商来料不良佳正能此批经王经理批准特采,使用时由车间挑选462020.07.20IQC XD2417外箱IQC检XD2417外箱时发现外箱有油污.总数量:125PCSPCS:不良率100%;供应商来料不良浚升达IQC判定不合格已退货处理;472020.07.20IPQC XD5107墙板包装车间在加XD5107墙板时发现压铆螺母有脱落现象.总数量:480PCS:不良率10%供应商来料不良乐联包装车间已对生产的160套进行拆箱全检,不良品进行报废处理482020.07.21IQC MD2415-KT-CA纸箱IQC检来料MD2415-KT-CA纸箱发现中箱及内盒印刷与文档资料不符.总数量:500PCS:不良率100%供应商来料不良采购科采购提供给供应商的资料有误492020.07.21IQC MD2298-2信息标IQC来料检MD2298-2商品信息标时发现印刷与文档不符,要求为印MD2298,实印为MD2298-2.总数量:800PCS:不良率100%供应商来料不良中天IQC判定不合格已按报废处理,供应商已补送502020.07.22IQC XD2606墙板IQC来料检XD2606墙板发现夹缝处有生锈情况.总数量:640PCS:不良率20%供应商来料不良恒通生产王经理同意此批接受,不良由包装挑选并描油处理512020.07.24IQC MD2298大方盘(IQC来料检XMD2298大方盘发现有毛边披锋.总数量:364PCS:不良率80%供应商来料不良国川IQC判定不合格,已退货处理;522020.07.24IQC MD2417-MX主副臂IQC来料检MD2417-MX主副臂时发现:1.胚体有生锈情况;2.轴套孔偏小,螺杆无法空过;3.有变形和爆漆现象.总数量:740PCS:不良率80%供应商来料不良润恒泰IQC判定不合格,已退货处理;532020.07.24IQCXD2361-1/XD2868-EF外箱IQC来料检XD2361-1/XD2868-EF外箱发现唛头和总箱数印错.总数量:390PCS:不良率100%;供应商来料不良顺兴隆IQC已挂红牌,供应商用正确水贴纸粘贴返工处理542020.07.24IQC XD9601后腿IQC来料检XD9601后腿发现两端有明显刀痕.总数量:1770PCS:不良率50%;供应商来料不良盈达IQC判定不合格已按退货处理552020.07.24IQC XD2476长条IQC来料检XD2476长条发现挂钩处有毛刺披锋未除.总数量:6552PCS:不良率90%供应商来料不良诚韦IQC判定不合格已按退货处理562020.07.24IQC 1.2*444冷卷料IQC来料检1.2*444冷卷料时测得硬度不达标,要求为50-70HRB,实测为38-40HRB.总数量:8卷:不良率100%供应商来料不良增辉IQC判定不合格,已退货处理;572020.07.25IQC MD2380-24KIQC来料检发现MD2380-24A安装模板与文档不符,错送成MD2380-24K.总数量:800PCS:不良率100%;供应商来料不良中天IQC判定不合格,已退货处理;582020.07.25IQC XD2868-LE UL标IQC来料检发现XD2868-LE UL标与文档不符,要求印刷为:JUL.25.2020,实际印刷为:JUL.15.2020.总数量:1001PCS:不良率100%供应商来料不良中天IQC判定不合格,报废处理;592020.07.25IQC XIN059螺丝包IQC来料检抽检XIN059客人蓝色排带螺丝包发现:1.螺丝串格;2.少装,多装;总数量:5500PCS,抽检100PCS,不良13PCS:不良率13%;供应商来料不良三和IQC判定不合格,已退货处理;602020.07.27IPQC XD2470长条包装车间加工XD2470长条时发现,长条表面沙粒、批锋,加工总数6000PCS,挑出不良560PCS供应商来料不良乐联包装车间挑选使用,不良品贴红牌退供应商处理612020.07.28IQC XD2354螺丝包IQC来料检验时发现,XD2354螺丝包内套筒扳手有生锈现象,总数1008包,抽检8包,不良有3包,不良率37.5%供应商来料不良翔永IQC判断不合格,退货处理622020.07.28IQC HM5428黄盒IQC来料检验时发现,HM5428黄盒条码扫描出来数字与印刷数字不符,总数:600PCS,抽检20PCS,不良数20PCS,不良率100%供应商来料不良鑫兴隆IQC判断不合格,退货处理632020.07.28IQC XMS005-03排袋IQC来料检验时发现,XMS005-03排袋印刷与文档内容不符,总数554PCS,批量不良供应商来料不良锦涵IQC判断不合格,退货处理642020.07.28IQC:PL2617-07/PL2436-07/PL5425-07/PL2435-S-07排袋IQC来料检验时发现,PL 5款排袋小纸条印刷与文档内容不符,要求为M10*50胶塞内容,总数2009PCS,批量不良供应商来料不良锦涵IQC判断不合格,退货处理652020.07.28IQC XD9630-M管塞IQC来料检验时发现,XD9630-M管塞表面脏污,总数1320PCS,抽检50PCS,不良17PCS,不良率34%供应商来料不良华盛车间挑选使用,不良品退供应商662020.07.28IQC XD2262-LK/XD2413-MX/XD5107PE袋IQC来料检验时发现,XIN050客人PE袋,未印刷环保标识,总数25350PCS供应商来料不良欣豪IQC判断不合格,退货处理供应商配合力度差,后续停止合作672020.07.28IQC XD2476长条IQC来料检验时发现,XD2476长条挂钩处披锋,总数5700PCS,抽检30PCS,不良10PCS,不良率33%供应商来料不良诚韦IQC判断不合格,退货处理682020.07.28IQC XD2868-LE彩盒IPQC巡检时发现,XD2868-LE彩盒印刷偏位,总数1001PCS,批量不良业务签样错误业务科业务特采,后续改善692020.07.29IQC XD5438底座、支撑条IQC来料检验时发现,XD5438底座、支撑条沉孔偏小,螺杆组装后不平,总数1008套,批量不良供应商来料不良鸿嘉利IQC判断不合格,退货处理供应商配合力度差,后续停止合作702020.07.29IQC XD5605-E墙板IQC来料检验时发现,XD5206-E墙板M6翻边牙孔毛刺,总数205PCS,抽检20PCS,不良数10PCS,不良率50%供应商来料不良九立IQC判断不合格,退货处理712020.07.29IQC XD2470副臂IQC来料检验时发现,XD2470副臂外发烤漆生锈,总数1698PCS,抽检14PCS,不良6PCS,不良率42%供应商来料不良恒通IQC判断不合格,退货处理722020.07.30IQC XIN028/XIN059PE袋IQC来料检验时发现,0.3*3.5*21"/0.3*2.75*20" PE袋质量差,轻微用力整体开裂,总数13000PCS,批量不良供应商来料不良锦涵IQC判断不合格,报废处理732020.07.30IQC XD2606支撑管套IQC来料检验时发现,XD2606支撑管套表面气纹、缩水,总数4200PCS,批量不良供应商来料不良华盛IQC判断不合格,退货处理。

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来料品质异常报告模板
概述
来料品质异常报告用于记录在物料检验、验收、入库过程中发现的品质异常,
包括但不限于:外观缺陷、尺寸不符、成分分析不合格等问题。

本模板旨在规范来料品质异常报告的格式,以便于异常信息的准确、及时、全面传达,以及后续问题跟踪和处理。

报告日期
报告的日期填写检验员发现品质异常的当天,格式为年-月-日,例如:2021-
06-01。

报告编号
在报告日期之后填写“报告编号”,编号格式由公司内部制定。

建议按照年份、
部门、顺序编号方式(如2021-QC-001),以便于后续的追溯和统计。

检验物料信息
检验物料信息包括物料名称、规格型号、产地、供应商、批次号等,根据实际
情况填写完整、准确。

特别是批次号,必须填写清楚,否则将影响后续问题定位和追溯。

异常情况描述
在此部分中,详细记录检验员发现的异常情况。

包括以下内容:
1.检验要求:记录该检验项对应的检验要求,可以是外观缺陷、尺寸要
求、成分分析标准等,根据实际情况填写。

2.检验结果:记录检验员实际检测到的结果,即外观/尺寸/成分等方面
是否符合要求。

需要在正文中给出详细的检验数据。

3.异常情况描述:结合检验要求和检验结果,对不合格的物料进行描述,
具体表现和特点如何,以及影响范围、程度、数量等。

需要客观、全面、准确地描述,并配以检验数据或照片作为佐证。

原因分析
在此部分中,对异常情况进行分析,找出原因,以达到问题解决的目的。

包括
以下内容:
1.根据检验及其他相关数据信息进行原因分析。

2.给出问题原因的结论,对原因结论进行论述。

3.若需要,可以列举类似问题或类似检验项目的数据分析和对比,以便
于更准确地找出问题根源。

处理措施
在此部分中,记录公司对该异常情况的处理措施,包括:
1.处理结果:记录处理结果,表明异常问题已经得到控制或解决。

2.责任人:指定处理负责人信息及职责。

3.处理时效:记录处理该异常情况的时间节点和期限,以保证问题得到
及时解决。

检验员总结
在此部分中,检验员可以对该异常情况进行总结,包括:
1.对检验中可能出现的常见异常情况和原因进行总结,以便于检验员在
今后工作中能够更好地避免和排除异常情况。

2.对当前品质管理工作中可能存在的不足和改进点进行自我反思以及提
出建议。

附录
在此部分中,可以附加相关的检验数据资料,以及其他相关的文件和证据。


果有补充信息或建议,可以在附录中说明。

总结
来料品质异常报告是公司保障产品质量的重要工具,本模板旨在规范品质异常
报告的格式,以便于异常信息的准确、及时、全面传达,以及后续问题跟踪和处理。

各部门或工作组可根据实际情况结合本模板进行适当调整,以便于更好地服务于公司的品质管理工作。

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