电厂欢热Ⅱ线机保护动作跳闸事件分析报告

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电厂欢热Ⅱ线机保护动作跳闸事件分析报告

集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电厂欢热Ⅱ线、#6机保护动作跳闸事件分析报告1、事件经过

(1)6月30日5:45时,根据调度指令配合进行电厂由110kV“两厂”运行方式转为“三厂”的调整操作。

(2)7:00时,调度令断开欢热Ⅰ线厂侧开关1494、欢热Ⅱ线厂侧开关1495。当时#1、#2、#3、#4、#6、#8、#11机、欢热线、南热线挂110kVⅦ段母线上,当班值长监视到欢热线负荷较重(80MW),担心操作时潮流分配引起异常,向调度提出异议。调度在模拟机上进行潮流计算后,认为断开欢热Ⅰ开关可行,7:05时调度重新发令断开欢热线开关。

(3)当值长下令断开欢热Ⅰ线时,发现所带负荷上升至99MW,按调度规程执行调度令,没有再提出异议。7:08:23断开欢热Ⅰ线开关1494,约2秒钟左右,欢热Ⅱ线距离Ⅲ段保护和#6机失磁保护相继动作跳闸,#8机快速减负荷解列停机(#5机检修)。

(4)欢热Ⅱ线保护动作打印记录为“距离Ⅲ段动作”、“测距

0158.7km”、“故障相别为A、B、C”。

(5)#6机MarkV报警有“无功低自动退出PF控制”、“发电机差动跳闸”、“重油状态下跳闸”,发电机保护盘上报警有“失磁保护动作掉牌”。

(6)检修到场后检查确认欢热线Ⅱ距离Ⅲ段动作属于断开欢热Ⅰ线开关时负荷全部转移至欢热Ⅱ线引起线路保护测距进入距离Ⅲ段保护区域而动作跳闸,#6发电机失磁保护动作属于欢热Ⅱ跳闸后,无功负荷重新分配暂态过程中,因励磁调节器的动态调节特性较差造成减磁过调,导致失磁保护动作跳机;

(7)10:15时,#6机重新开机;10:31时,并网正常。整个故障历时3.3小时。

2、原因分析

(1)从欢热Ⅱ线保护动作故障录波查得:故障相别为A、B、C三相,故障电流为4.86A,母线电压没有变化,计算当时的测量阻抗值为13.768欧,小于距离Ⅲ段的保护定值17.45欧,显然已进入距离Ⅲ段保护动作区域,保护动作正确。

(2)从故障录波倒推当时断开欢热Ⅰ开关时,原来经欢热Ⅰ送出的负荷全部转移至欢热Ⅱ上,导致欢热Ⅱ进入距离Ⅲ段保护动作区而动作跳闸。

(3)当欢热线全部断开后,对我厂相当于甩负荷,短时出现无功富余,引起发电机电压的升高,挂同一母线的发电机励磁调节器即进行减磁调节以降低无功出力。与此同时,从欢热线送出的负荷向南头方向转移,系统仅仅经历一暂态变化。#6机AVR存在一些先天性缺陷,2004年曾请专家对这方面的问题进行过检查分析,并得出结论性意见,认为#6机励磁调节器PI积分环节较弱,相对于其他机组动态调节品质较差,在减磁调节时出现过调现象,致使机组进相运行,导致失磁保护动作跳机。

3、防范措施

(1)在事件的过程中暴露出沟通不足的问题。这个沟通不足体现在多个方面,如电厂同供电局调度之间的沟通不足,导致在这次重大倒闸操作前无具体书面方案,仅有口头通知,厂内上下级之间,运、检、安技之间沟通不足,导致出现疑问时缺少把关,出现问题后各个岗位人员对故障无法了解,沟通不足必然导致在信息交流的途径中出现堵塞,而这个堵塞往往是我们工作中产生问题的隐患,为此要加强生产调度信息的沟通,完善生产调度程序。

(2)对此次事件来讲,信息沟通不足最直接的应该是与供电局之间的沟通不够,主要是因为负责与供电局协调的员工临时抽调四控当班,导致其工作暂时出现了一个真空,反应出运行部在管理上存在漏洞和不足,应引以为诫。

(3)在事故处理过程中,运、检两部均缺乏明确的故障处理流程,而这个流程对于快速查明原因、防止故障扩大,建立有效反措很有意义,高效率的工作是离不开合理可行的工作流程。故运、检两部要梳理事故处理流程,建立有效的事故指挥系统。

(4)对此类故障缺少事故预想,要进一步完善事故预想,对各种可能出现的故障均要有应对措施。

(5)加强电气、运行人员继电保护专业知识的培训工作,提高相关专业人员的业务水平,以应对特殊情况下的分析判断。

(6)针对近期出现#6机无功波动和失磁保护动作,电气尽快完成对#6机励磁调节器的清理检查工作,以提高调节器的可靠性。

(7)就故障原因及欢热线保护定值与供电局进行进一步的沟通。

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