高压变频电机差动保护的改进及应用
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套的低甲系统的吸收压力和温度ꎻ(2) 选用优质的煤种ꎬ降低粗
醇再生的三种方法为闪蒸、氮气气提和加热再生ꎮ 当闪蒸、氮
合成气中的有机硫含量ꎻ(3) 保证冰机正常运行ꎬ以供给吸收塔
气气提和热再生发生不完全ꎬ甲醇再生未达到良好效果时ꎬ会
所需要的冷量ꎻ(4) 优化再生系统ꎬ提高甲醇再生塔再沸器的操
有部分 CO2 和 H2 S 残留在循环甲醇中ꎬ使再生甲醇对原料气中
数据结合现场实操ꎬ选择最优的甲醇循环量ꎬ达到工艺要求的
压力、甲醇的循环量、甲醇的含水量、甲醇的再生效果、变换气
净化度ꎮ
中的氨含量等ꎮ 针对这些原因ꎬ为了避免硫含量超标现象ꎬ我
1. 4 甲醇的再生效果
们研究出以下对应措施:(1) 根据煤气化的方案选择与之相配
影响循环甲醇品质的一个重要因素是甲醇再生效果ꎮ 甲
值偏差较大ꎮ
(3) 当前工频微机差动保护通用的额定装置频率是 50 Hzꎮ
由于其数字信号处理运用了傅里叶变换ꎬ在处理过程中通常会
设置有低通滤波器ꎬ很难将傅里叶变化而来的 45 ~ 55Hz 基波
第 10 期
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王晨ꎬ等:高压变频电机差动保护的改进及应用
频率识别ꎬ导致保护装置在信号采集过程中出现较大的误差ꎮ
动机的电流相同ꎻ如果电动机系统存在故障ꎬ则 CT1 与 CT2 间
产生查流ꎬ此时将启动相应的保护功能ꎬ使电动机出口的断路
器跳闸ꎮ
为避免电流互感器本身性能的干扰ꎬ尽量选用同一型号和
同一变比的电动机机端电流互感器及中性点电流互感器 [2] ꎮ
两组电流互感器之间( 保护之间的电缆) 即为差动保护护ꎬ用于对变频运行时高压
变频电动机各种故障的检测ꎮ 新增主要元器件的安装位置:
(1) 变频电动机差动保护微机装置安装在隔壁的 PT 柜仪
表室柜门上ꎮ
(2) 新增的电流互感器 CT4 安装在变频器的出线端ꎮ
4 保护原理及参数整定
4. 1 差动速断保护
用于当电动机内部严重故障时ꎬ快速切除电源ꎮ
多ꎬ考虑到电机工况变化并减少直接启动对电网的冲击ꎬ对设
备变频运行的要求也越来越多ꎮ 由于常规的速断保护已不能
满足继电保护的一些要求ꎬ因此针对高压变频电机ꎬ必须配备
稳定的变频差动保护ꎮ
参考文献
[1] 席建国. 电力系统继电保护技术发展历程和前景展望[ J] .
黑龙江科技信息ꎬ2009(26) :24.
时一定要调整相对应电流互感器的接线ꎬ保证 A / B / C 相一定要
一一对应ꎮ
(5) 注意微机保护装置的选型ꎬ选用支持变频保护差动的
微机保护装置ꎬ例如:国 xxxM 643UX 变频电动机保护装置ꎮ
(6) 注意电流互感器的安装位置ꎬ尽量保证两台差动保护
电流之间的距离不要过大ꎮ
6 结语
随着工程技术的发展ꎬ功率超过 2000 kW 的电机越来越
频器输出端装设一组电流互感器( CT4) ꎬ在电机中性点装设一
组电流互感器( CT3) ꎬ微机保护装置选择带变频差动保护的微
机保护装置ꎬ差动保护的电流分别取至 CT3 和 CT4ꎬ这样差动
保护两侧的电流互感器就工作在同一个电源频率下ꎬ所测量电
流的相位和幅值都具备可比性ꎬ进而可实现对电动机的差动保
护ꎮ
器的选型ꎬ尽量保证型号、变比、伏安特性一致ꎬ避免因不同设
备自身误差引起的跳闸误动作ꎮ
(2) 电流互感器的容量要满足带载能力要求 [8] ꎮ
(3) 如果无法正常启动ꎬ报差动 1 段过流故障ꎬ应检查互感
器之间的电机和电缆是否存在短路ꎬ还需检查电流互感器的二
次接线ꎬ避免因二次接线问题导致的误动作ꎮ
(4) 第一次试转后ꎬ如发现电动机反转ꎬ在调整电动机转向
3 工程应用案例
我公司针对江苏某钢铁企业自备电厂脱硝项目增压风机
进行了变频升级改造ꎬ采用图 3 中的改进配置ꎬ实现了对电动
机的差动保护ꎬ具体方案如下:
(1) 将原常规保护装置作为电流保护ꎬ作用范围是 CT2 处
到变频器输入端ꎮ
(2) 加装变频器后ꎬ原有的电动机差动保护取消ꎬ因原构成
差动保护的两组电流互感器分处于常规 50Hz 和经变频器变频
的问题展开分析研究 [3 - 5] ꎬ结果如下:
(1) 差动保护两侧的 CT 在变频器运行时所处的电源频率
不一致ꎬ导致电流的相位和幅值差别很大ꎬ因此即使在正常运
行情况下ꎬ两侧的互感器电流还是会有较大差值ꎬ进而导致差
动保护的经常性误动作ꎮ
(2) 工频 CT 在低频情况下容易造成 CT 饱和ꎬ使电流测量
CT3ꎬ此配置为变频电机配备工频差动保护方式ꎮ
图 1 工频电机配备工频差动保护方式
由图 1 可知ꎬ差动保护的基本原理为:通过机端电流互感
器 CT1 与中性点电流互感器 CT2 来检测系统的进端和末端电
流ꎬ并比较两者间的相位和幅值差别ꎮ 如果电动机系统运转正
常ꎬ则 CT1 与 CT2 的差流是 0ꎬ表明流入电动机的电流与流出电
起初采用图 2 中的配置方案时ꎬ风机一启动ꎬ微机综合保
护装置跳真空断路器ꎬ面板报差动保护过流 I 段告警ꎮ 放大定
值后ꎬ再次启动依旧出现过流 I 段告警ꎬ后经过分析讨论ꎬ改造
为图 3 方案后可以顺利启动运行ꎮ
对调试期间所遇问题及注意事项总结如下:
(1) 注意电动机进线端的电流互感器和电动机中性点互感
醇的质量ꎻ(5) 在原料气进低温甲醇洗装置前设置水涤塔ꎬ并设
免氨在低温甲醇洗系统内富集ꎻ(6) 在设备的最大工况范围内ꎬ
合理调节甲醇的循环量ꎮ
为:无机硫( 主要为 H2 S) ꎬ有机硫( 以 COS 为主ꎬ还含有少量的
3 结语
量大ꎬ能耗增加ꎮ 由于煤种的区别ꎬ或者由于产品要求在变换
而原料气中含有的杂质和热再生后贫甲醇的纯度也是影响低
1 工频差动保护在变频电机应用中的弊端
差动保护根据的是基尔霍夫原理:电路中流入节点电流的
总和等于零 [1] ꎮ
江苏某钢铁企业自备电厂脱硝系统增压风机升级改造前
的系统配置如图 1 所示ꎮ 在 10kV 开关柜内的机端电流互感器
和电动机中性点的电流互感器处分别放置差动保护的电流互
感器( CT) ꎬ组成工频电机配套的工频差动保护方式ꎮ
更低ꎮ 综上所述对于循环量应综合多方面因素进行考虑ꎬ理论
吸收后总硫含量可降至约 0. 04 × 10 - 6 ꎬ当含水量高于 0. 6% 时
响净化效果ꎬ还会形成酸腐蚀损坏设备ꎬ因为含水量过高ꎬ会与
设备上的混合物发生反应ꎬ腐蚀设备ꎬ造成经济上的损失ꎮ
2 甲醇洗净化气中硫含量超标的解决方法
综上所述ꎬ影响净化气中硫含量超标的因素有操作温度、
(4) 综合分析结果可知ꎬ工频微机型差动保护不适用于变
频回路ꎮ
2 变频电动机的差动保护解决方案
4. 2 比率差动保护
本装置采用基于频率跟踪的相量比率差动原理 [7] ꎬ动作判
据如下:
通过分析ꎬ考虑可以对 CT 装设的位置进行改进解决ꎬ以解
决差动保护两侧 CT 在变频器在运行时存在的电源频率不一致
调节后的宽频率电源系统ꎬ且原有微机保护装置为工频差动保
护ꎬ因此无法实现差动保护 [6] ꎮ 所以需要在变频器的后端增加
新的电流互感器 CT4ꎬ由于原有高压柜仪表室空间受限ꎬ所以在
PT 柜仪表室安装了变频电动机差动保护微机保护装置ꎮ 新的
电动机差动保护也可适用于工频 50 Hz 情况ꎮ
(3) 提供较完善的变频后备保护应用ꎬ如变频运行速断过
人员立即更换电缆ꎬ安装完成一切就绪后ꎬ再次准备试转电机ꎬ
然后高压柜合闸启动电机ꎮ 此时电机成功启动ꎬ微机保护未报
警ꎬ电机试转成功ꎮ
变频改造后由于电机功率增加ꎬ常规的纵联差动保护不能
满足继电保护ꎬ于是采用变频差动保护ꎬ配置如图 2 所示ꎮ 此
时电机为变频电机ꎬ差动保护两侧的电流互感器分别放置于 10
kV 开关柜内机端电流互感器 CT2 和电动机中性点电流互感器
多高压变频电机已取消差动保护ꎬ这将带来较大的事故停产风险ꎮ 本文结合工程实际应用ꎬ介绍了某电厂脱硫增压风机变频差动保护
装置的优化改进方式和参数设定ꎮ
关键词:高压变频电机ꎻ差动保护ꎻ优化改进
中图分类号:TM921. 51ꎻTM773 文献标识码:A 文章编号:1008 - 021X(2021)10 - 0112 - 02
山 东 化 工
SHANDONG CHEMICAL INDUSTRY
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2021 年第 50 卷
高压变频电机差动保护的改进及应用
王晨ꎬ王进ꎬ安丽鹏ꎬ赵群润
( 西安西矿环保科技有限公司ꎬ陕西 西安 710075)
摘要:随着大容量变频电动机的广泛应用ꎬ变频器的容量也在不断增大ꎬ常规的速断保护和差动保护已不能满足现场要求ꎬ因此当前很
[2] 李健ꎬ韩宇ꎬ戴建根ꎬ等. 变频器对电动机差动保护的影响
及解决措施[ J] . 电力工程技术ꎬ2011ꎬ30(1) :62 - 65.
[3] 李立峰ꎬ赵伟ꎬ丁健ꎬ等. 高压变频器对电动机继电保护的
影响及解决措施[ J] . 广东电力ꎬ2010ꎬ23(8) :83 - 85.
[4] 高月娥. 新型高压变频电动机差动保护原理的研究[ D] . 北
点互感器之间的一处电缆绝缘损坏ꎮ 查明原因后ꎬ由现场电气
收稿日期:2021 - 01 - 19
图 2 变频电机配备工频差动保护方式
现场准备启动试转时ꎬ出现高压柜跳闸ꎬ微机保护告警ꎬ差
动 1 段过流跳闸ꎮ 电检对电机及之间电缆进行检查ꎬ发现电流
互感器的接线均没有问题ꎬ于是对差动保护在变频电机应用中
该钢厂现场欲试转电机时ꎬ共进行以下操作:启动电机前ꎬ
微机综保差动保护控制字选择投入ꎬ即投入差动保护ꎬ然后检
查现场及高压控制室是否满足启动电机条件ꎬ待一切备妥后ꎬ
高压柜选择合闸启动电机ꎬ高压断路器跳闸ꎬ微机综保告警ꎬ差
动保护 1 段过流ꎬ现场电检人员立即对设备及线路进行故障分
析排查ꎮ 检查结果发现ꎬ高压柜处的机端互感器和电机的中性
单元存在部分粗煤气没有进行变换ꎬ造成进低温甲醇洗单元的
温甲醇洗的重要因素ꎮ 净化气总硫超标是低温甲醇洗最常见
原料气有机硫的含量过高ꎬ从而导致净化气中有机硫含量过
从传质动力学角度分析ꎬ一般情况下ꎬ吸收塔中甲醇循环
于 99% ꎮ 一般情况下ꎬ水冷器、机泵、循环冷却水、再沸器内漏ꎬ
成气中酸性气的脱除ꎬ保证了净化气中 CO2 、总 S 含量达到工艺
原因ꎮ 实际工厂操作中发现ꎬ含水量控制在 0. 5% 以内对 H2 S
整个装置的负荷随之提高ꎬ装置的投资费用和装置能耗都会增
I r 计算公示如下:
装置按相判别ꎬ任何一相满足以上动作判据时ꎬ比率差动
保护装置动作ꎮ
本差动保护是为了防止故障切换时频率突变所产生的差
流而导致保护误动ꎬ装置增加了采样值差动判据ꎬ采样值差动
采用与相量差动类似的制动特性ꎮ
5 调试期间遇到的问题及注意事项
图 3 变频电动机差动保护改进方式
如图 3 所示ꎬ在开关柜内装设一组电流互感器( CT2) ꎬ在变
问题ꎮ 具体的改进配置如图 3 所示ꎮ
其中:I d 为差动电流ꎻ I cd 为比率差动保护整定值ꎬ建议取为
(0. 5 ~ 0. 8 ) INꎻ K 为 比 率 制 动 系 数 整 定 值ꎬ 建 议 取 为 0. 3 ~
0 9ꎻ I r 为制动电流ꎮ
假设 I m 为电动机进线电流ꎬI n 为电动机中性点电流ꎬ则 I d 、
总硫含量上升至 0. 1 × 10 - 6 左右ꎮ 甲醇中含水量过多会直接影
要求ꎮ 但从装置的技术经济性考虑ꎬ当甲醇的循环量过高时ꎬ
加ꎬ造成不必要的浪费ꎮ 另外ꎬ在理论数据的基础上ꎬ适当降低
甲醇流量ꎬ可提高单位体积甲醇中 CO2 的饱和度ꎬ在后面 CO2
甲醇闪蒸时ꎬ单位体检甲醇可得到更低的冷量ꎬ即甲醇的温度
京:华北电力大学ꎬ2013.
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第 10 期
岳栋ꎬ等:低温甲醇洗装置净化气总硫含量超标的原因分析及对策
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1. 3 甲醇循环量
下ꎬ要求循环甲醇中含水量控制在 1% 以下ꎬ保证甲醇的纯度大
量与进气量的液气比重越高ꎬ则气液接触越充分ꎬ有利于粗合
以及精馏操作稳定性不足等都是造成甲醇溶剂水含量过多的
作负荷ꎬ及时检测甲醇水分离塔顶甲醇蒸汽的含水量ꎬ保证甲
1. 5 粗合成气中的有机硫含量
置含氨甲醇罐ꎬ定期抽取一部分热再生塔顶回流甲醇外排ꎬ避
CO2 和 H2 S 的吸收率降低ꎬ因而导致净化气中总硫含量超标ꎮ
粗合成气中的硫来源为:粗煤气在气化反应中产生ꎬ在变
换单元ꎬ一部分 COS 可转换为 H2 Sꎮ 粗合成气中的硫主要分